版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領
文檔簡介
1、中國石油化工股份有限公司清溪1井井噴處理情況簡介主要內容一、基本情況二、溢流發(fā)生及處理經過三、現(xiàn)場狀況四、壓井經過一、基本情況井 號:清溪1井井 別:預探井地理位置:四川省宣漢縣清溪鎮(zhèn)七村3組構造位置:四川盆地川東斷褶帶清溪構造高點設計井深:5620m設計目的層:主探石炭系儲層,兼探嘉陵江組、飛仙關組、 長興組、茅口組及陸相層系設計完鉆層位:中志留統(tǒng)韓家店組設計完鉆原則:進入中志留統(tǒng)韓家店組50m完鉆。鉆井過程 中,遇良好油氣顯示層經中途測試獲高產 工業(yè)油氣流,報南方勘探開發(fā)分公司批準 后可提前完鉆設計完井方式:套管射孔完井施工井隊:勝利黃河鉆井三公司70158鉆井隊一開時間:2006年1月1
2、1日23:00二開時間:2006年2月28日7:15三開時間:2006年7月10日20:00四開時間:12月17日4:00一、基本情況一、基本情況清溪清溪1 1井地質分層及井身結構示意圖井地質分層及井身結構示意圖開鉆次數(shù)井段(m)鉆頭尺寸(mm)套管尺寸(mm)套管下深(m)水泥返高(m)導管50815.16地面一開601.43406.4339.7600.64地面二開3070.00316.5273.13067.79地面三開4261.77241.3193.72913.964260.972913.96清溪清溪1 1井井身結構表井井身結構表外 徑mm鋼級壁厚mm扣型每米重量kg/m內容積L/m抗拉強
3、度kN抗擠強度MPa抗內壓強度MPa273.195TSS12.57WSP-1T82.5948.2750033551.3193.7TP110TS12.7TP-CQ58.0922.24547684.087.0清溪清溪1 1井套管強度表井套管強度表一、基本情況井控裝置:防噴器組合FH35-70+2FZ35-105+2FZ35-105FH35-70+2FZ35-105+2FZ35-105閘板自上而下的安裝為半封閘板(139.7mm)+剪切閘板+全封閘板+半封閘板(88.9mm)+35-105雙四通。套管頭型號:T 13 3/810 3/47 5/8-105一、基本情況:7條放噴管線主要內容一、基本情況
4、二、溢流發(fā)生及處理經過三、現(xiàn)場狀況四、壓井經過二、溢流發(fā)生及處理經過發(fā)生溢流時間發(fā)生溢流時間 :2006年12月20日2:15發(fā)生溢流井深 :4285.00m發(fā)生溢流鉆井液密度:1.591.60g/cm3發(fā)生溢流泵壓 :由14.7MPa上升至15.05MPa最短鉆時 :0.38m/min溢流量 :4min溢流1.5m3關井套壓 :由0MPa上升20.0MPa。節(jié)流循環(huán),套壓降 至0MPa。2:46關井,至3:20 套壓上升至 4.15MPa,判定地層發(fā)生漏失。溢流層位 :飛仙關組第一層; 4278.0-4279.0m,灰色云巖, 4279.0-4283.26m灰色膏質云巖。井眼總容積171.0
5、9m3,除去鉆具體積后井內容積151.07m3,鉆具內容積35.32m3,環(huán)空體積115.75m3。上層套管鞋處地層破裂壓力當量泥漿密度1.92g/cm3。井下鉆具組合:165.1mm3AHA537G0.20m3303100.40m311310箭形止回閥0.43m +121mm鉆鋌79.43m311310旁通閥0.71m88.9mm加重鉆桿82.34m+88.9mm鉆桿(G105)52柱(加5個防磨接頭)1502.36m+3115200.48m +139.7mm鉆桿(G105,加6個防磨頭)2609.61m。清溪清溪1 1井井身結構及井下鉆具結構示意圖井井身結構及井下鉆具結構示意圖二、溢流發(fā)生
6、及處理經過二、溢流發(fā)生及處理經過溢流發(fā)生原因:鉆遇高壓地層,初步分析地層 壓力為1.85g/cm3左右,泥漿密 度不能平衡地層壓力。二、溢流發(fā)生及處理經過溢流后鉆井隊組織的壓井溢流后鉆井隊組織的壓井: 12月20日6:15泵入密度1.60g/cm3的堵漏泥漿18.4m3。用0.9m3/min排量,正替密度1.80g/cm3泥漿38m3,向環(huán)空反擠泥漿10m3,停泵蹩壓,套壓19MPa。用1.80g/cm3泥漿節(jié)流循環(huán)排氣,泵入35m3后立壓為0MPa,套壓16.84MPa,分析發(fā)生井漏,停泵關井并準備堵漏泥漿。二、溢流發(fā)生及處理經過溢流后壓井:溢流后壓井: 2006年12月20日20:35-2
7、1:20泵入1.70g/cm3堵漏泥漿20.0m3,排量7.8L/s,套壓2.8-8.0MPa,立壓5.5-11.8 MPa,桔紅色火焰高8-10m,漏失泥漿15.0m3。從21:20開始節(jié)流循環(huán)加重,泥漿進口密度由1.70 g/cm3逐步上升至1.77g/cm3,出口密度逐步提升至1.74g/cm3。二、溢流發(fā)生及處理經過溢流后壓井:溢流后壓井: 2006年12月21日16:10停止加重,節(jié)流循環(huán)觀察?;鹧娓叨?-5m,火焰呈橘紅色。16:33發(fā)現(xiàn)溢流2m3,立即停泵試關節(jié)流閥,關井,套壓迅速上升至56MPa,仍在繼續(xù)快速上升,立壓6.5MPa。開放噴管線泄壓,打開一條放噴管線時套壓50MP
8、a,打開兩條放噴管線時套壓為14MPa,打開3條放噴管線后套壓降為4-5MPa。 壓井失敗。二、溢流發(fā)生及處理經過分析認為壓井不成功的主要原因有: 1.地層壓力不清楚,無法準確確定壓井泥漿密度。 2.壓井過程中可能將地層蹩開與氣層溝通更好,產氣更大。主要內容一、基本情況二、溢流發(fā)生及處理經過三、搶險壓井經過四、經驗與教訓 鑒于清溪1井地層壓力高、天然氣噴勢大和前期壓井不成功的實際情況,準備再次壓井并實施封井作業(yè)。為搞好搶險,成立了搶險組織機構,成員包括中石化安全環(huán)保部、油田管理部、油田事業(yè)部、川氣東送指揮部、勝利石油管理局、南方分公司、中石油四川石油管理局的有關領導和專家。三、搶險壓井經過三、
9、搶險壓井經過(一)第一次搶險壓井作業(yè):(一)第一次搶險壓井作業(yè): 組織2000型壓裂車3臺和1600壓裂車1臺;搶接兩條放噴管線;地面準備好3800m3 密度2.002.05g/cm重泥漿;水泥180噸。 準備正循環(huán)壓井,壓穩(wěn)或套壓降低至能從環(huán)空擠注的條件下反推重泥漿后跟進水泥漿封井。(一)第一次搶險壓井作業(yè):(一)第一次搶險壓井作業(yè): 2006年12月24日凌晨開始第一次搶險壓井作業(yè)。1:20-3:30,向鉆桿內注入2.05g/cm3壓井液249.8m3,排量平均2.0m/min,鉆桿內壓力3040MPa,套壓12MPa。壓井實施整個過程泥漿從放噴管線以霧狀噴出,套壓12MPa、立壓3040
10、 MPa維持基本不變。3:30停止節(jié)流循環(huán)試關井,計劃反擠泥漿后再擠水泥漿,但是套壓在4min內快速上升至42MPa。被迫開4條泄壓管線放噴點火,套壓4MPa。 壓井失敗。三、搶險壓井經過本次壓井不成功的主要原因分析: 1.地層壓力不清楚,無法準確確定壓井泥漿密度,井下又噴又漏找不到平衡點,壓井液密度無法實現(xiàn)合理確定。 2.壓力高、氣量大,井眼上大(103/8)下小(75/8),泥漿霧化嚴重難以有效在環(huán)空建立液柱。 3.節(jié)流閥控制能力差。經長時間放噴沖蝕后無法有效節(jié)流,套壓控制到12MPa后不能及時有效增加井口回壓。三、搶險壓井經過本次壓井不成功的主要原因分析: 4.壓井中途才發(fā)現(xiàn)防噴管線壓力
11、表誤差大、主控管線壓力表幾乎失靈,無法實現(xiàn)壓力控制。 5.復合鉆具結構,循環(huán)阻力大,施工泵壓高,鉆桿循環(huán)頭的壓力等級只有50MPa,滿足不了施工大排量情況下最高壓力的需要。 6.施工時間倉促,壓井作業(yè)準備不充分。這次施工,從制定方案上考慮了要注水泥封井,但現(xiàn)場決定提前壓井并取消了注水泥封井方案,且未考慮堵漏方案。三、搶險壓井經過(二)第二次搶險壓井作業(yè):(二)第二次搶險壓井作業(yè): 在分析總結上次壓井不成功原因的基礎上,強化了組織機構,進一步加強了技術力量,從四川石油管理局、西南石油局、西北分公司、河南油田、勝利石油管理局邀請了一批專家,反復分析討論細化施工方案。決定先用清水建立液柱,然后用重泥
12、漿壓井,壓井后用速凝水泥漿封井。三、搶險壓井經過(二)第二次搶險壓井作業(yè):(二)第二次搶險壓井作業(yè): 壓井之前,準備了2.002.40g/cm3重泥漿1000m3;由2000型10臺壓裂車組成2個車組;在原有節(jié)流管匯之后增加一套三級放噴測試流程;在壓井管匯一側增加一套節(jié)流流程;更換一套節(jié)流管匯;更換沖蝕嚴重的放噴管線和部分閘閥。 2006年12月27日15:15-17:45正注清水332m3??刂谱罡呤┕け脡?9MPa,排量3.04.0 m3/min,控制最高套壓40MPa。三、搶險壓井經過(二)第二次搶險壓井作業(yè):(二)第二次搶險壓井作業(yè): 17:45-20:50正注密度2.20g/cm3的
13、壓井液380m3,20:17出現(xiàn)立壓迅速下降到零,套壓迅速上升至37MPa并繼續(xù)控壓循環(huán)(出口噴出物以氣為主),立壓由零回升13MPa,套壓下降至89 MPa,應該說距離壓井成功已經只是時間問題。可是,這時地面測試流程低壓部分油管連接處發(fā)生刺暴,放噴口處突然傳來兩聲悶響(由于夜間施工,場地照明看不清楚),指揮人員為了安全起見,沒有實行關井,便迅速指揮打開5條放噴管線放噴并點火,火焰高20-30m,火焰呈橘黃色。立壓36MPa,套壓25MPa。壓井后套壓過高,壓井后無法實行反壓井和注水泥作業(yè)。壓井失敗。三、搶險壓井經過0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0070.00
14、15:1515:3015:4116:0316:1216:2616:3616:5317:2717:4617:5818:0918:2118:5219:3019:5320:1020:2420:43排量排量套壓套壓立壓立壓清溪清溪1 1井第二次搶險壓井作業(yè)參數(shù)及曲線井第二次搶險壓井作業(yè)參數(shù)及曲線本次壓井不成功的主要原因有: 1.地層壓力不清楚,無法準確確定壓井泥漿密度,井下又噴又漏找不到平衡點。氣量大,噴漏同存,在壓井過程井內有漏失,泥漿霧化很嚴重(按井筒容積提前70方左右就見到出口噴有泥漿),難以建立和維持井內壓力平衡。三、搶險壓井經過本次壓井不成功的主要原因有: 2.由于認識上的問題,壓井時中石化
15、現(xiàn)場施工及指揮人員擔心井漏,控制環(huán)空套壓偏低。從開始泵注重泥漿到出鉆頭之后較長一段時間,不是把套壓向上提,反而開套降壓。按最高允許控制套壓40 MPa還有可用空間沒有利用。使環(huán)空所形成的液柱壓力和控制回壓之和不能平衡地層壓力,注入井內的重泥漿截斷不了地層出來的高速氣流,以至出現(xiàn)后來注入壓井泥漿200方左右時套壓再次出現(xiàn)高峰值37MPa。三、搶險壓井經過本次壓井不成功的主要原因有: 3.高速流體(壓井泥漿加重劑為鐵礦粉)對設備沖蝕嚴重,地面部分流程密封實效。節(jié)流放噴流程在長時間高壓、高速流體的沖蝕下發(fā)生損壞,倒換其它流程放噴致使壓井施工前功盡棄。 4.復合鉆具結構,循環(huán)阻力大,施工泵壓高,鉆桿循
16、環(huán)頭的壓力等級只有50MPa,滿足不了施工大排量和高壓力的需要。 5.指揮人員缺乏壓井現(xiàn)場指揮經驗,以至出現(xiàn)多頭和無序指揮,把握不住壓井施工指揮的關鍵環(huán)節(jié)。三、搶險壓井經過(三)現(xiàn)場小結(三)現(xiàn)場小結 為便于下步施工,對井下狀況、地面設備狀況及井口裝備為便于下步施工,對井下狀況、地面設備狀況及井口裝備狀況進行全面分析:狀況進行全面分析: 1.1.井下狀況:井下狀況:可以建立井內短暫的壓力平衡;可以建立井內短暫的壓力平衡;產層平產層平衡點難找,略欠平衡即溢流、稍超壓力就井漏,幾乎是溢流和衡點難找,略欠平衡即溢流、稍超壓力就井漏,幾乎是溢流和井漏同時存在;井漏同時存在;地層連通性好、產量大,氣體上
17、竄速度快。地層連通性好、產量大,氣體上竄速度快。 井下裸眼井段短,只有28m,只揭開一套氣層,對本井復雜情況的處理比較有利。儲層為裂縫性氣藏,地層溝通性好,氣體產量高,根據目前放噴情況的估計,三條放噴管線的日產氣量在150-200萬方。 沒有準確求得產層壓力。通過壓井堵漏施工粗略估計產層壓力在7580MPa之間。 10-3/4“是江蘇無錫西姆萊斯公司生產,全新套管抗內壓強度51.3MPa,固井質量合格。7-5/8”套管是天津鋼管廠生產的抗硫管材(抗內壓強度87 MPa) ,強度能夠滿足高壓的要求,固井質量合格。三、搶險壓井經過(三)現(xiàn)場小結(三)現(xiàn)場小結 2.2.地面狀況地面狀況 井噴沒有傷害
18、鉆機主體系統(tǒng)。井場供電系統(tǒng)、泥漿泵、絞車、井架、循環(huán)系統(tǒng)、儲備鉆井液系統(tǒng)完全可靠,井噴沒有對這些鉆井主體設備造成損壞。 防噴器及其控制系統(tǒng)沒有出現(xiàn)異常。遠程控制臺、液壓管匯、環(huán)形防噴器、兩個雙閘板防噴器、兩個四通從發(fā)現(xiàn)溢流關井到現(xiàn)在未見異常。 壓井管匯一套,使用一次,未見異常;節(jié)流管匯兩套都是新?lián)Q和加接的(左右側各一套),壓井中發(fā)現(xiàn)右側液動節(jié)流閥(J1)節(jié)流效果變差。左側節(jié)流管匯一閘門有刺漏。三、搶險壓井經過(三)現(xiàn)場小結(三)現(xiàn)場小結 2.2.地面狀況地面狀況 目前共安裝放噴管線7條,其中6條已經使用過,使用過的放噴管線有磨損、出現(xiàn)過刺漏。1號放噴管線自放噴以來,在中部的變向位置處的一個彎頭
19、曾出現(xiàn)過三次刺漏,最短的一次只放噴了1個小時就刺破了,出口刺破段長20米,發(fā)現(xiàn)換下的彎頭刺損厲害。3號放噴管連接地面測試流程,在壓井放噴時其中的一條放噴管發(fā)生嚴重刺漏。 地面10臺壓裂車及其管匯運轉正常。至少可分成兩個車組同時施工,每個車組實現(xiàn)4方/分鐘的排量,可滿足向井內注清水、分別從鉆具和環(huán)空向井內注泥漿等需要,必要時也可以使用壓裂車組向井內注水泥漿,進行封井作業(yè)。三、搶險壓井經過(三)現(xiàn)場小結(三)現(xiàn)場小結 2.2.地面狀況地面狀況 供泥漿、供清水的供給系統(tǒng)運轉正常??梢詢Υ婺酀{1040方,儲存清水400方,向地面儲水池的清水供給量可達100方/小時。 井場房子、鉆具等都已經清除,井場滿
20、足壓井設備的擺放。 3.3.井口狀況井口狀況 目前井口裝的是5-1/2“水泥頭(50MPa),下連接105MPa旋塞兩個。施工前試壓50MPa,施工中最大承壓49MPa。三、搶險壓井經過(四)第三次搶險壓井、封井取得成功(四)第三次搶險壓井、封井取得成功 繼2006年12月24日壓井失敗后,中石化集團總經理陳同海、國家安全監(jiān)督總局副局長孫華山等領導抵達現(xiàn)場,組織中石化和中石油專家以及兩名中國工程院院士,從2006年12月25日至2007年元月2日,在認真分析總結前兩次搶險壓井失敗的原因教訓基礎上嚴密制定第三次搶險壓井封井技術方案和施工設計,精心組織準備,于2007年元月3日10:00點至18:
21、00在以中石化集團總經理陳同海為總指揮、中石油老專家孫振純?yōu)楦笨傊笓]的統(tǒng)一領導和指揮下,實施第三次搶險壓井、封井施工取得圓滿成功。三、搶險壓井經過(四)第三次搶險壓井、封井技術方案(四)第三次搶險壓井、封井技術方案 1.正注清水150200m3,通過關閉放噴管線,調節(jié)節(jié)流閥控制立套壓,建立環(huán)空水柱,目的是減少壓井泥漿的分散霧化。最高施工立壓65MPa,最高控制套壓40 MPa,排量3.04.0 m3/min。 2.正注密度2.20g/cm3壓井泥漿共500 m3,實現(xiàn)短暫壓住地層流體。最高施工立壓65MPa,最高控制套壓40 MPa,排量2.54.0 m3/min。 3.反推密度1.902.2
22、0g/cm3泥漿113 m3 ,模擬反注水泥。最高控制套壓40 MPa,排量2.03.0 m3/min。三、搶險壓井經過(四)第三次搶險壓井、封井技術方案(四)第三次搶險壓井、封井技術方案 4.先反注水泥漿90 m3進入7-5/8套管,接著正、反同時注水泥漿直至正反水泥漿都進入地層達到稠化初凝為止。最高控制套壓40 MPa,最高施工立壓65MPa。反注水泥漿稠化時間90min,正注水泥漿稠化時間60min,平均水泥漿密度1.95 g/cm3。 5.蹩壓侯凝。三、搶險壓井經過(五)第三次搶險壓井、封井施工情況(五)第三次搶險壓井、封井施工情況 2007年元月3日10:00開始施工; 10:17試
23、壓(其中:正壓井管匯70 MPa,反壓井管匯45 MPa),及施工檢查準備; 10:58正注清水127m3,控制立壓30 MPa上升至56.5 MPa,控制套壓3MPa上升至34 MPa,排量2.5 3.2 m3/min; 14:04正注壓井泥漿密度2.20g/cm3共400 m3,控制立壓566052.5 MPa,控制套壓3436.513.5 MPa,排量2.02.9 m3/min; 14:11停泵、關井,作反注泥漿準備。立壓52.50 MPa,套壓13.56 MPa; 14:57反注壓井泥漿密度2.20g/cm3共113 m3,套壓630.528.5 MPa,排量2.62.8 m3/min
24、;三、搶險壓井經過(五)第三次搶險壓井、封井施工情況(五)第三次搶險壓井、封井施工情況 15:10反注水泥漿密度1.92g/cm3共16 m3時,注水泥的壓裂車不上水,停止注水泥; 15:55反推泥漿密度2.20g/cm3共146 m3,套壓28 32MPa,排量2.4 2.8 m3/min; 16:35關井,作反打水泥準備。間斷正反擠注泥漿密度2.20g/cm3約10 m3;三、搶險壓井經過(五)第三次搶險壓井、封井施工情況(五)第三次搶險壓井、封井施工情況 18:00反注水泥漿密度1.92 1.98g/cm3共142m3,稠化時間90min,套壓2530.5 MPa,排量2.41.0 m3
25、/min。 其中:17:15 18:00正注水泥漿密度1.92 1.98g/cm3共40m3,稠化時間60min,立壓3133.5 MPa,排量1.20.8 m3/min。 封井成功。三、搶險壓井經過0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0070.00排量排量套壓套壓立壓立壓清溪清溪1井第三次搶險壓井及封井施工預測曲線井第三次搶險壓井及封井施工預測曲線清溪清溪1井第三次搶險壓井及封井井第三次搶險壓井及封井施工曲線施工曲線主要內容一、基本情況二、溢流發(fā)生及處理經過三、搶險壓井經過四、經驗與教訓(一)清溪1井壓井難點壓井難點 1.客觀上講,該井飛仙關地層壓力高,壓力系數(shù)1
26、.85左右。天然氣產量大,日產氣量在150-200萬方(不含H2S)。 2.復合鉆具結構(51/2鉆桿2600m; 31/2鉆桿1600m),循環(huán)阻力大,施工泵壓高,前兩次搶險壓井使用的鉆桿循環(huán)頭的壓力等級只有50MPa,滿足不了施工大排量和高壓力的需要。 3.噴漏同存,在平衡點難以確定的情況下,在沒有采取堵漏措施的情況下,壓井壓穩(wěn)建立持久平衡的難度很大,消耗泥漿量大。四、經驗與教訓(一)清溪1井壓井難點壓井難點 4.上部套管抗內壓強度(51.3MPa)偏低,關井最高壓力只能控制在40 MPa左右,這是一大薄弱環(huán)節(jié),基于安全考慮,控制套壓受到限制。 5.階梯型大小井眼,上面103/4套管,下面
27、75/8套管,還有165.1mm井眼,壓井泥漿進入環(huán)空容易被分散霧化,在沒有截斷地層進入井筒的高速氣流情況下,很難形成液柱。四、經驗與教訓(二)前面兩次搶險壓井施工表現(xiàn)的不足之處不足之處 1.缺乏天然氣井壓井經驗,關鍵環(huán)節(jié)認識上不統(tǒng)一,以致帶來指揮和操作上的失誤。 在第二次搶險壓井過程,從開始泵注重泥漿到出鉆頭之后較長一段時間,按最高允許控制套壓40 MPa還有15 18MPa可用上升空間,立壓也有10MPa的上升空間?,F(xiàn)場施工及指揮人員擔心井漏,控制環(huán)空套壓偏低。既不增大排量提高立壓,也不把套壓向上提,反而開套降壓。環(huán)空所形成的液柱壓力和控制回壓之和不能平衡地層壓力,注入井內的重泥漿截斷不了地層出
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 2025年度智能板梁吊裝與現(xiàn)場監(jiān)控系統(tǒng)合同2篇
- 2025年度公共停車場設施管理與運營合同3篇
- 2024版建筑物業(yè)維保工程施工合同
- 二零二五年度個人股權回購與轉讓合同示范文本3篇
- 2025版金融投資終止合作協(xié)議模板2篇
- 二零二五年度農民工就業(yè)扶貧合同范本3篇
- 二零二五年度B101、B201型號航空航天器研發(fā)與制造合作協(xié)議3篇
- 2024版智能工廠自動化設備采購與安裝合同
- 2025版大型商場中央空調系統(tǒng)安裝及維保合同3篇
- 二零二五年大數(shù)據應用合作對賭協(xié)議書
- 2025年初級會計職稱《經濟法基礎》全真模擬及答案(解析3套)
- 《健康社區(qū)評價標準》
- 戶外市場研究報告-魔鏡洞察-202412
- 浙江省金華市金東區(qū)2023-2024學年九年級上學期語文期末試卷
- ISO 56001-2024《創(chuàng)新管理體系-要求》專業(yè)解讀與應用實踐指導材料之2:“1至3章:范圍、術語和定義”(雷澤佳編制-2025B0)
- (2021)最高法民申5114號凱某建設工程合同糾紛案 指導
- 【9物(人)期末】安慶市宿松縣2023-2024學年九年級上學期期末考試物理試題
- 導航通信一體化考核試卷
- 甘肅省會寧二中2025屆高考仿真模擬數(shù)學試卷含解析
- 2024年未成年子女房產贈與協(xié)議
- 2024-2030年中國共模電感環(huán)形鐵芯行業(yè)發(fā)展狀況規(guī)劃分析報告
評論
0/150
提交評論