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文檔簡介
1、磷酸三乙酯裝置存在的問題分析及整改措施一、磷酸三乙酯生產(chǎn)運行的特點根據(jù)三乙酯原輔料及產(chǎn)品的物料特性,磷酸三乙酯裝置的生產(chǎn)特點應(yīng)遵循以下原則:1、系統(tǒng)內(nèi)物料停留時間要短。2、系統(tǒng)要達(dá)到零泄漏。3、運行溫度盡量低。4、物料的質(zhì)、量要連續(xù)、穩(wěn)定,調(diào)節(jié)幅度要小。5、裝置運行要滿負(fù)荷運行。對應(yīng)以上原則,經(jīng)過調(diào)試驗證本套裝置存在以下問題:1、酯化系統(tǒng):管路長、設(shè)備多,系統(tǒng)保有液量大;三級酯化串聯(lián)使用且用熱水對物料提溫不盡合理。2、脫醇系統(tǒng):脫醇塔設(shè)計為填料、精餾塔十分不合理,操作彈性小,難控制,對質(zhì)量提升不大,但造成系統(tǒng)運行溫度高副反應(yīng)加劇,得不償失。用降膜蒸發(fā)器,設(shè)備簡單、操作方便既可以滿足需要。設(shè)備多
2、(6臺冷凝器)、管路長,增加漏點及停留時間。3、精餾系統(tǒng):先脫輕,后脫重,再脫輕,設(shè)備多、管路長,保有液量大,反復(fù)升降溫,能耗大、副反應(yīng)多,嚴(yán)重不合理。4、釜殘系統(tǒng),原設(shè)計工藝物料回收率低、損耗大,能耗高、副反應(yīng)多。針對以上問題,制定整改方案,方案分兩步:(見附表)二、建議經(jīng)前期試車驗證及統(tǒng)計計算,在保證流程打通的情況下,系統(tǒng)保有液量約計46m3,折到投料約計30T乙醇、13.6T氧磷,費用約計32.8萬元,調(diào)試期間如按每天一級酯化投12釜料計,每天消耗費用約計17.8萬元(不計能源消耗)。試車投入很高,因此我們必須對裝置進(jìn)行初步完善,經(jīng)評定驗證后方可在進(jìn)行投料試車,通過初步完善后,我們有能力
3、使生產(chǎn)達(dá)到連續(xù)運行,出合格產(chǎn)品。但裝置的經(jīng)濟(jì)性指標(biāo)還需要在試車過程中進(jìn)行不斷的調(diào)試、摸索,同時結(jié)合試車中再次暴露出的問題進(jìn)行徹底的整改。為了能夠保證裝置盡快轉(zhuǎn)入連續(xù)、穩(wěn)定生產(chǎn),盡快達(dá)到經(jīng)濟(jì)運行指標(biāo)降低試車投入,建議能夠請吉化或其它同行業(yè)的“生產(chǎn)”技術(shù)人員來現(xiàn)場指導(dǎo)或者其它合作方式,縮短生產(chǎn)調(diào)試過程。 磷化工車間 二一三年七月十五日7附表一:磷酸三乙酯裝置初步改造方案序號存在問題原因分析整改或工藝調(diào)整措施整改投入時間節(jié)點責(zé)任人一、酯化系統(tǒng)1設(shè)計方案不合理三級酯化串聯(lián)運行,用熱水提溫,管路增加,泄漏量增加(吸潮增加副反應(yīng)),提溫的設(shè)計理念錯誤,副反應(yīng)產(chǎn)物增加二級、三級酯化并級、并聯(lián)使用,取消三級酯
4、化提溫?zé)崴到y(tǒng),改夾套循環(huán)水為冷凍鹽水0.05萬元7月21日現(xiàn)場維修2管線材質(zhì)不適用FRPP管路易變形、焊口處易裂,泄漏量大,運行時空氣吸入量大,物料水分高,副反應(yīng)產(chǎn)物多將FRPP管線改為PPR熱熔管7萬元8月15日外協(xié)施工單位3管路長管路長,增加系統(tǒng)保有液量、物料輸送時間長、焊口及連接點多,泄漏量大1、將本入口管線原設(shè)計水平段約3m,縮短至1m,泵移至釜下,用型鋼做泵底座地面插筋澆筑。1萬元8月1日(管路配置附到第2項)設(shè)備移位由現(xiàn)場維修,配管外協(xié)施工單位2、采出輸送管路就近、合理原則4儀控腐蝕、計量不準(zhǔn)因為液位計、流量計材質(zhì)選型不對(316L)腐蝕、安裝位置不合適(流量計裝在調(diào)節(jié)閥后,進(jìn)釜
5、前)等原因造成計量不準(zhǔn),導(dǎo)致配比失調(diào),造成副反應(yīng)產(chǎn)物增加。原316L材質(zhì)轉(zhuǎn)子流量計更換為襯四氟的,共7塊,重新提申購計劃,增加現(xiàn)場玻璃管流量計雙重對照(已經(jīng)訂貨)。0.5萬元訂貨周期最快1個月,8月25日經(jīng)營部協(xié)調(diào)采購,現(xiàn)場儀表安裝二、脫醇系統(tǒng)1脫醇塔設(shè)計不合理精餾段設(shè)計多余,由于塔高物料未采出即被冷凝,被動的提高釜底溫及進(jìn)料溫度,增加了副反應(yīng)產(chǎn)物精餾段填料去除,去掉兩段塔節(jié)(3m),將脫醇冷凝器從五樓移至四樓(總體高度降低約6m)設(shè)備吊裝、整改9天,管路整改3天,合計12天施工單位2冷卻器設(shè)計過多設(shè)備多、管路長、連接點多,泄漏點多,增加真空機(jī)組負(fù)荷及物料副反應(yīng)產(chǎn)物冷凝器去掉兩臺,余四臺,一臺
6、通循環(huán)水,三臺通冷凍鹽水。2管路問題原訂購襯四氟管線,可能因制作過程沒有考慮真空及高溫條件,運行過程內(nèi)襯脫落。臨時PP管線不能長期運行,變形、軟化。更換為搪瓷管線(已經(jīng)訂貨,預(yù)計7月20日發(fā)貨)(到貨更換2天時間)7月30日維修附表一:磷酸三乙酯裝置初步改造方案(續(xù)表)序號存在問題原因分析整改或工藝調(diào)整措施整改投入時間節(jié)點責(zé)任人三、精餾系統(tǒng)1設(shè)計方案不合理先脫輕,后脫重,再脫輕,設(shè)備多、管路長,保有液量大,反復(fù)升降溫,能耗大、副反應(yīng)多改為先脫重,后脫輕兩步完成已經(jīng)完成現(xiàn)場維修2反復(fù)升降溫、能耗高、副反應(yīng)多通過改造后,物料先經(jīng)二級精餾,運行溫度度高,塔頂90,然后降溫冷凝至25,再送到一級精餾升
7、溫,熱能消耗、增加副反應(yīng)從二級精餾分離出的輕組分直接進(jìn)入一級精餾0.3萬元8月25日施工單位3精餾系統(tǒng)管路管徑太大,流速慢、停留時間長、不好操作控制一級精餾循環(huán)泵出口:DN150(泵循流量20m3/h)0.3m3/h一級精餾塔底采出:DN65管內(nèi)介質(zhì)流速(按設(shè)計流量)0.09m3/h二級精餾循環(huán)泵出口:DN150(泵循流量30m3/h)0.47m3/h至釜殘采出:DN150管內(nèi)介質(zhì)流速(按設(shè)計流量)0.0003m3/h一級精餾循環(huán)泵出口:DN100(泵循流量20m3/h)0.71m3/h一級精餾塔底采出:DN32管內(nèi)介質(zhì)流速(按設(shè)計流量)0.37m3/h二級精餾循環(huán)泵出口:DN100(泵循流量
8、30m3/h)1.05m3/h至釜殘采出:DN25管內(nèi)介質(zhì)流速(按設(shè)計流量)0.11m3/h6.72萬元4精餾真空系統(tǒng)帶乙醇精餾真空系統(tǒng)沒有冷凝器,乙醇蒸汽直接帶到真空機(jī)組將脫醇冷凝器移到精餾真空緩沖罐前一臺以上時間節(jié)點為從7月20日方案啟動,經(jīng)營部能夠協(xié)調(diào)整改材料(PPR15天到貨、不銹鋼材料20天內(nèi)到貨)及時到位,外協(xié)施工單位約計四組(約計15人,能夠氬弧焊、熱熔焊、起吊工)15天能夠整改完成,到8月底能夠恢復(fù)試車,整改投入材料費約計17萬元。(不計脫醇搪瓷管線等已經(jīng)訂貨的材料)附表二:磷酸三乙酯裝置徹底改造方案序號存在問題原因分析整改或工藝調(diào)整措施整改投入時間節(jié)點責(zé)任人1脫醇塔原設(shè)計填料
9、塔不便于蒸餾操作控制,停留時間長,運行溫度高,副反應(yīng)多改上兩級降膜蒸發(fā)器20萬10月1日施工單位2釜殘蒸餾,停留時間長損耗高原設(shè)計流程精餾塔底重沸物中脂含量達(dá)到82%以上,再采到釜殘蒸餾器,提溫蒸餾,不易分離、增加能耗、損耗大二級精餾塔底直接串兩級降膜蒸發(fā)器,釜殘直接從蒸發(fā)器采出,不用再提溫,縮短停留時間,提高分離效率20萬施工單位在初步改造方案的基礎(chǔ)上,同時進(jìn)行。附表三:磷酸三乙酯裝置工藝調(diào)整、控制方案序號存在問題及原因分析整改或工藝調(diào)整措施一、試車前的準(zhǔn)備工作1系統(tǒng)泄漏量大,吸入空氣帶入水分多,副反應(yīng)多:管路焊口、閥門、法蘭連接點處泄漏焊口重新焊接、閥門檢查更換膜片或閥門、法蘭口跟換耐酸橡
10、膠墊片,儀表、倒淋連接管處加固,氮氣試氣密合格,工作狀態(tài)真空實驗,保壓24h,升壓率5%2計量不準(zhǔn):因為計量設(shè)施(液位計、流量計)腐蝕、安裝位置不合適、原始數(shù)據(jù)不準(zhǔn)、量程不對等原因造成計量不準(zhǔn),導(dǎo)致配比失調(diào),造成副反應(yīng)產(chǎn)物增加。雙閥蘭液位計更換了鉭膜片,對各槽液位“0”點、盲區(qū)體積、量程進(jìn)行了標(biāo)定,編制不同液位對應(yīng)的體積及質(zhì)量。流量計逐臺拆檢、維護(hù)、更換。二、工藝控制1配比不合適,副反應(yīng)產(chǎn)物多、HCL含量高:進(jìn)料濃度不準(zhǔn)、設(shè)定的物料配比不合適,配比失調(diào),造成副反應(yīng)產(chǎn)物增加降低因物料純度影響的措施:投料時取樣分析純度,根據(jù)分析純度折成標(biāo)準(zhǔn)純度進(jìn)行配比。乙醇:氧磷投料比2.2:1(質(zhì)量比)2高溫副反應(yīng)多酯化:一級控制反應(yīng)溫度15,二級15-18,三級25溫度不變?yōu)榉磻?yīng)終點脫醇塔頂溫度65(35KPa絕壓),塔釜溫度110,根據(jù)物料分析,在保證物料要求情況下,溫度宜低不宜高。精餾系統(tǒng),控制
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