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文檔簡介

1、然氣鍋爐運行時煙氣含氧量重要性及調(diào)整方法-北京市左家莊供熱廠和方莊供熱廠97年煤爐改燃氣爐后的試運行情況分析王鋼鄭斌賀平一、理想燃燒1.天然氣的主要成份(1)方莊97年12月15日北京電力科學(xué)研究院化驗(當(dāng)時主要是華北油田的 氣)結(jié)果。表(一)70ft 名稱二氧化碳甲烷乙烷丙烷止烷異丁烷下戊烷異戊烷八噪 以上低位發(fā) 熱量兒系 符號COCH4C2H6GH10GHLC4HoC5H2C5H2C>6Qgdw含量 %1.4285.298.322.990.750.580.190.230.329480 kcal/Nm 3(2)左熱98年1月12日北京市技術(shù)監(jiān)督局節(jié)能監(jiān)測站化驗(陜甘寧氣已到京) 結(jié)果。

2、表(二)兒系名稱甲烷氫氣氧氣氮氣一氧化碳二氧化碳重碳氧化全物低位發(fā) 熱量兒系符號CHH2OCOCOCmHnQgdw含量 %901.20.43.401.23.883803kcal/Nm由以上化驗的結(jié)果可得如下結(jié)論:a.天然氣的主要成份是烷姓(在方莊化驗占了 98%多,左熱化驗占了約 94%)。b.天然氣中含量最大的是甲烷(CH4),方莊占85.29%,左熱占90%。c. 今后在供天然氣正常的情況下, 我們主要使用的是“三北”氣。 故天然氣在燃燒時主要化學(xué)反應(yīng)式是:CH4 2O2=CO2 2H2O2. 天然氣完全燃燒所需的理論空氣量Vo方莊計算為10.7819Nm3/Nm3左熱計算為9.21Nm3

3、/Nm3一般可認為,1Nm的天然氣完全燃燒需要的理論空氣量約為10NrK二、實際空氣量和空氣過剩系數(shù)在實際燃燒中, 由于空氣和天然氣的混合很難達到理想的程度, 因此即使供給理論空氣量仍不能使天然氣完全燃燒, 必須多供給一些空氣才能使天然氣完全燃燒。在實際燃燒過程中所供的空氣量稱為實際空氣量,符號Va。實際空氣量與理論空氣量之比稱空氣過剩系數(shù),符號 a =Va /V0O空氣過剩系數(shù)a:(可根據(jù)煙氣成份分析結(jié)果來計算)式中:Q、COffi RO分別是干煙氣中氧氣、一氧化碳和三原子氣體(CQ+ SO) 的容積百分比。21是空氣中氧的容積百分數(shù)(20.6 %勺21 %)在燃氣爐運行時,只要燃燒不是很壞

4、,CO是微量的,在計算a時可以忽略, 視其為零。上式可簡化為:79Q必須燒煤時,一般煙氣的含氧量都在 10%左右,故100(RQ+ Q + CO)-0.5CC02(CO 一般為零點零幾)所以 a =21/(21 Q)(2)在燒天然氣時,由于煙氣含氧量一般應(yīng)小于 4%,故不宜用此式簡算, 用 a=(100 RO2- 02)/(100 -RO2-4.76O2)計算。2 .左熱和方莊去年熱平衡測試的實例:煙氣測試數(shù)據(jù)見表三、表四。表三方莊97.12.5RO2O2COa用(2) 計算&數(shù)值(%10.477082.5341670.111.1231.137235表四左熱RO2O2COa用(2)計算

5、a刀一工況煙份103.370.00251.171.1990.3二工況煙份103.220.00311.161.1892.53 .燒天然氣鍋爐時a值的經(jīng)驗簡算式:從方莊97.12.5和左熱98.1.12三次熱平衡測試的煙氣分析中用式(3)算出 的數(shù)與用式(1)算出的數(shù)基本相等,可精確到0.01。三、鍋爐的熱平衡分析(燃氣鍋爐)1 .正平衡公式:式中:G鍋爐循環(huán)水量(kg/h)ics 鍋爐出水焓(kcal/h)ijs 鍋爐進水焓(kcal/h)B燃料耗量(Nm3/h)Ogdw-氣體燃料干燥基低位發(fā)熱值(kcal/Nm 3)在左熱和方熱兩廠鍋爐的DC繇統(tǒng)中,G ics、ijs、B已有瞬時值輸入, 只要

6、把測定的QgdW輸入,就可以隨時顯示鍋爐的效率。2 .反平衡公式:=100 q2 q3q4 q5q6 %式中: q2 排煙熱損失q3 氣體不完全燃燒熱損失q4 固體不完全燃燒熱損失q5 散熱熱損失q6 排渣熱損失3 . 方莊、左熱燃氣鍋爐反平衡測試結(jié)果及煙氣含氧量:通過方熱和左熱的三次反平衡測試分析, 我們可以看出, 只要燃氣爐是在正常運行,q4和q6為零,而q3如果當(dāng)參與燃燒的空氣量是充分的,也就是說O2值足夠大,也可視其為零。但也應(yīng)看出當(dāng)Q值增大時,q2也在增大,因此隨時保持燃氣爐的 O2 值適當(dāng)是保證燃氣爐效率的關(guān)鍵所在。4 . 積碳問題通過97年三臺改造的燃氣爐運行實踐,我們發(fā)現(xiàn)當(dāng)O2

7、值過小時也就是在燃 氣爐缺氧燃燒時,碳氫化合物在高溫下會產(chǎn)生裂解,生成氫氣和碳黑,從而造成 爐內(nèi)管壁,特別是尾部受熱面產(chǎn)生積碳。約在98年1月20日左右,室外氣溫明 顯升高,此時排煙溫度也開始明顯升高(兩廠均如此)。在2月24日這天,方莊 的1 #爐爐內(nèi)煙氣含氧量顯示0.350.65、排煙溫度210C, 2 #爐氧量顯示 1.351.80、排煙溫度184C。當(dāng)事后不久分別停爐對兩臺爐受熱面檢查時,發(fā) 現(xiàn)在爐膛內(nèi)上部的受熱面特別是尾部省煤器處產(chǎn)生積碳,而1#爐比2#爐積碳嚴重。與此同時,左熱廠也發(fā)生了此類的情況。由于受熱面積碳造成熱傳導(dǎo)差, 從而使排煙溫度升高,鍋爐的燃燒效率降低。根據(jù)經(jīng)驗,排煙

8、溫度每升高1025c鍋爐效率就會相應(yīng)下降約1%。同時由于缺氧燃燒使氣體不完全燃燒熱損失 q3也會增大,同樣使鍋爐效率下降。表五熱損失 名稱q2q3q4q5q6Q方莊數(shù)值4.71.89無1.71無0.534左熱一工況數(shù)值7.450.0001無1無3.37二工況數(shù)值8.05忽略無1無3.225 .空氣過量系數(shù)(a )、鍋爐效率(刀)以及排煙熱損失(q2)、氣體不完全燃 燒熱損失(q3)的關(guān)系圖(a、刀、q2、q3的關(guān)系圖)說明:(1)此曲線圖中“、q2、q3是定性趨勢分析得出的關(guān)系。(2) a及O2與“、q2、q3對應(yīng)的點是根據(jù)97年3臺改造的燃氣爐運行和 熱平衡測試結(jié)果定量趨勢分析得出的關(guān)系。(

9、3)燃氣爐正常運行時應(yīng)保持 a =1.11.5(02=2.13)(4)此曲線只針對左熱和方熱改造的燃氣爐;雙榆樹的鍋爐也必定遵守此曲線關(guān)系,但a值及02值肯定會比此曲線的值要小,估計a值在1.051.1之問,02值在1.12.1之間。通過以上分析,可以得出結(jié)論:a.燃氣爐在運行時要保證鍋爐的效率在90%左右就必須保證空氣過剩系數(shù)在1.11.15之間,即保證含氧量是在2%3%之間。b. a值的計算應(yīng)該用簡算公式(3),可精確到0.01。C.特別要注意無論何時都要保證含氧量在 2%以上,即a值在1.1以上, 以確保燃氣爐燃燒時不會產(chǎn)生積碳。四、左熱、方熱燃氣爐運行時煙氣含氧量的控制方式和調(diào)整方法1

10、 .燃氣爐的氧量控制方式左熱、 方熱燃氣爐并不是標(biāo)準(zhǔn)的燃氣爐, 即不是標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計配套的燃氣爐, 燃燒器和控制系統(tǒng), 是由DHL 2500 16/150 熱水爐在設(shè)計容量不變的前提下, 只是去掉爐排后改造的;僅引進了德國扎克的SGZ 150 燃燒器和控制柜( 有 3 臺97 年引進了芬蘭奧林的GT 25) 。 在控制方式上與國外配套引進的燃氣爐控制系統(tǒng)本質(zhì)區(qū)別就是煙氣含氧量沒有參與燃燒自動控制,只是作為一個非常重要的、可以控制的參數(shù)顯示。 與含氧量有關(guān)的控制回路實際有三個, 如圖: a. 燃燒自動控制; b. 送風(fēng)壓力自動控制; c. 爐膛壓力 ( 微負壓 ) 自動控制。(1) 燃燒自動控制。如上

11、圖所示,該系統(tǒng)全是國外引進的設(shè)備,由帶風(fēng)門的燃燒器,混合調(diào)節(jié)器,天然氣穩(wěn)壓、安全調(diào)節(jié)閥組,執(zhí)行器( 伺服電機 ) 以及帶有程序控制器的控制柜組成。 只是把鍋爐出水溫度T 作為該控制回路的主控參數(shù)輸入了程控器PLG屬單沖量調(diào)節(jié)。控制思路:出水溫度 ATT-PLC與溫度給定值比較并經(jīng)PID運算執(zhí)行 器-燃氣流量調(diào)節(jié)閥;同時混合調(diào)節(jié)器按合理的風(fēng)、氣比調(diào)節(jié)燃燒器風(fēng)門;-出水溫度ATJ。從而保證在天然氣與空氣合理配比燃燒下,即煙氣含氧量始終 控制在23%,而保證出水溫度始終穩(wěn)定在給定值。(2) 送風(fēng)壓力自動控制。如上圖所示,該系統(tǒng)是由送風(fēng)壓力變送器、送風(fēng)機風(fēng)門、執(zhí)行器和DCS8統(tǒng)組成(國產(chǎn))只把送風(fēng)壓力

12、作為主控參數(shù),屬單沖量調(diào)節(jié)??刂扑悸罚核惋L(fēng)壓力 APT-在DC繇統(tǒng)內(nèi)與送風(fēng)壓力2&定值比較后經(jīng) PID 運算,經(jīng)信號轉(zhuǎn)換放大成標(biāo)準(zhǔn)信號(420mA戶執(zhí)行器送風(fēng)機風(fēng)門送風(fēng) 壓力APJ。從而保證送風(fēng)壓力始終穩(wěn)定在給定值。(3) 爐膛壓力自動控制。如上圖所示,該系統(tǒng)是由引風(fēng)壓力變送器、引風(fēng)機風(fēng)門、執(zhí)行器和國產(chǎn)的DCS8統(tǒng)組成,只是把爐膛壓力作為主控參數(shù),而把穩(wěn)定 輸出的送風(fēng)壓力作為前饋參數(shù),屬帶有送風(fēng)壓力作為前饋的單沖量調(diào)節(jié)??刂扑悸罚籂t膛壓力 AP(420mA)T-在DCS!(統(tǒng)內(nèi)與爐膛壓力給定值比 較后經(jīng)PID運算,經(jīng)信號轉(zhuǎn)換放大成標(biāo)準(zhǔn)信號(420mA戶執(zhí)行器引風(fēng)機風(fēng) 門;爐膛壓力A P

13、 J。從而保證爐膛壓力始終穩(wěn)定在給定值。(精確)在送風(fēng)壓力自動控制系統(tǒng)需重新設(shè)定送風(fēng)壓力給定值時:如送風(fēng)壓力APT (導(dǎo)致負壓變?。?在DC繇統(tǒng)內(nèi)進行前饋運算(比例運算),與經(jīng)PID運算 后的爐膛壓力AP比較,經(jīng)轉(zhuǎn)換放大-執(zhí)行器T-引風(fēng)機風(fēng)門(等至負壓增 大)T f爐膛壓力A P變化不大(粗調(diào))。以上三種控制回路在燃氣爐正常運行時均屬給定值恒值調(diào)節(jié)。2. 煙氣含氧量的調(diào)整左熱、 方熱的燃氣爐由于改造配套時間限制, 資金困難等原因, 在燃燒控制上并不是很完善的, 最起碼煙氣含氧量就沒有介入燃燒自動控制。 另外送風(fēng)溫度補償也沒有, 因此在鍋爐投入運行時, 煙氣含氧量的調(diào)整實際是指兩項調(diào)整內(nèi)容:a.

14、 新燃燒器投入運行時含氧量的調(diào)整。 b. 鍋爐在運行過程中含氧量的調(diào)整。(1) 新燃燒透運時含氧量的調(diào)整。進口燃燒器對送風(fēng)壓力有著嚴格的要求,燃燒器入口風(fēng)壓必須限定在某一固定的數(shù)值(如不小于25mbar的某一數(shù)值),并配合燃燒器入口天然氣壓力也限定在某一固定壓力 ( 如不大于300mbar 的某一數(shù)值) 的前提下, 按外商所要求的調(diào)試程度對燃燒器從1/10 負荷到滿負荷燃燒過程中的若干點 (10 個) ,分別通過反復(fù)調(diào)整混合調(diào)節(jié)器,用煙氣分析儀測出煙氣中最合理的氧量、一氧化碳、二氧化碳,從而實現(xiàn)燃燒器不在同負荷時,煙氣中空氣過剩系數(shù)都適量的最佳燃燒( 具體調(diào)試步驟不詳述 ) 。因此燃燒器初步調(diào)

15、試前,首先應(yīng)把送風(fēng)自動和爐膛壓力自動兩系統(tǒng)正常投入運行。這一調(diào)整過程一旦完成, 在以后的運行過程中就不需再行調(diào)整, 但在天然氣的成份有了較大的變化時或燃燒器大修, 送、 引風(fēng)機更新后, 仍需按此程序調(diào)整。(2) 鍋爐在運行過程中含氧量的調(diào)整。在三個自動控制回路都正常投入的情況下,在整個供暖季中,煙氣含氧量仍會發(fā)生變化,偏離規(guī)定值范圍。如果不及時調(diào)整送、引風(fēng)就會造成缺氧或過氧燃燒,從而造成受熱面積碳,排煙熱損失q2 明顯增加等,使鍋爐效率明顯降低。造成含氧量變化的主要原因有兩個:一個是室外溫度的變化大而使送風(fēng)溫度變化大, 在送風(fēng)壓力不變的情況下, 由于空氣密度發(fā)生了較大的變化而使送入爐膛的實際空氣量,即氧氣量發(fā)生了較大變化。燃燒時反映最及時的煙氣含氧量發(fā)生了較大變化(大于或小于23%),如左熱、方熱98 年 2 月燃氣爐造成積碳就是這一原因。另一個是天然氣成份變化較大, 低位發(fā)熱量變化較大, 對空氣量提出了新的要求時, 也會反映在煙氣含氧的變化上,但主要是第一個原因。在氧量變化不大,如略大于3或略小于2時,只要微微修改一下爐膛負壓自控的給定值, 改變一下爐膛負壓就可以使

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