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1、檢修部2005年3月份設(shè)備可靠性分析(編號(hào):JL202.01.03-03.2005)一、本月設(shè)備狀態(tài)綜述:1、3、4機(jī)組運(yùn)行,2機(jī)組C級(jí)檢修。主要輔助設(shè)備定期檢修56臺(tái)次,比上月增加21臺(tái)次;非計(jì)劃停運(yùn)檢修13臺(tái)次,比上月增加8臺(tái)次;運(yùn)行當(dāng)中停運(yùn)消缺11臺(tái)次,比上月增加7臺(tái)次;提前申請(qǐng)停運(yùn)檢修9臺(tái)次,比上月減少2臺(tái)次。三月份維護(hù)檢修臺(tái)次增加的原因是只有2機(jī)組C級(jí)檢修,當(dāng)月機(jī)組可用小時(shí)數(shù)增加,季度定期工作的加入等。設(shè)備主要存在問題如下:2、3機(jī)組運(yùn)行,1機(jī)組臨檢,4機(jī)組C級(jí)檢修。本月設(shè)備運(yùn)行狀況,1機(jī)乙內(nèi)冷水泵電機(jī)運(yùn)行中發(fā)出不間斷異音,大修處理。4機(jī)乙軸抽風(fēng)機(jī)電機(jī)運(yùn)行中異音大,大修處理。二單元疏
2、水泵動(dòng)力箱內(nèi)部元件老化,更換動(dòng)力箱,承擔(dān)了燃運(yùn)1葉輪給煤機(jī)電機(jī)大修工作。1、 公用系統(tǒng)閥門因長(zhǎng)期運(yùn)行問題較多;2、 #1-4爐減溫水系統(tǒng)閥門頻繁操作問題較多;3、 14爐主給水調(diào)整門因閥芯、閥座間隙過大出現(xiàn)震動(dòng)現(xiàn)象4、 3機(jī)廠用二段抽汽逆止門前法蘭泄漏(緊固螺栓處理);5、 2機(jī)一級(jí)旁路母管支吊架整治;6、 K2閥門井2補(bǔ)水門更換;7、 2機(jī)高廠聯(lián)箱甲、乙側(cè)安全門定砣;8、 2爐主給水大旁路調(diào)整門后電動(dòng)門電動(dòng)頭更換9、 1機(jī)組搶修共完成12項(xiàng);10、 在4機(jī)組小修中共完成非標(biāo)項(xiàng)目10項(xiàng):標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目29項(xiàng):化學(xué)專業(yè)3項(xiàng):深度檢修方面5項(xiàng):金屬監(jiān)督2項(xiàng)。2、3機(jī)組運(yùn)行,1機(jī)組搶修,4機(jī)組C級(jí)檢修。主
3、要對(duì)4機(jī)組DCS系統(tǒng)、DEH裝置、UPS裝置、24V電源裝置及各自動(dòng)調(diào)節(jié)系統(tǒng)及設(shè)備進(jìn)行檢修檢查、試驗(yàn),對(duì)1機(jī)純電調(diào)DEH裝置進(jìn)行全面的檢查、消缺和維護(hù)。設(shè)備主要存在問題如下:11、 4機(jī)組DCS系統(tǒng)三個(gè)操作員站CPU風(fēng)扇故障,影響到操作員站的穩(wěn)定可靠運(yùn)行,已更換處理;12、 3機(jī)3高加疏水調(diào)門操作不動(dòng),檢查為執(zhí)行器電機(jī)制動(dòng)裝置壞,更換電機(jī)后正常;13、 14爐磨煤機(jī)料位塊堵的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生,其中部分料位塊堵后吹掃正常,但個(gè)別料位塊堵后吹掃無(wú)效,現(xiàn)1爐B磨煤機(jī)ODE端低料位塊堵,吹掃無(wú)效,作檢修交代,運(yùn)行人員對(duì)該料位塊吹掃并定期投運(yùn)檢查。4機(jī)電液切換試驗(yàn)時(shí)負(fù)荷下降。經(jīng)安生部安排試驗(yàn),調(diào)整跟蹤油壓大
4、于控制油壓8各(0.2Mpa)后,切換無(wú)擾。14、 #1爐甲乙側(cè)碎渣機(jī)破碎齒磨平15、 #1爐乙側(cè)撈渣機(jī)底部澆漣水門壞16、 #2爐省煤器#3落灰管法蘭漏風(fēng)17、 #1爐甲側(cè)水位計(jì)云母組件結(jié)垢18、 #1爐甲側(cè)水位計(jì)云母組件結(jié)垢19、 #1爐撈渣機(jī)槽體來(lái)水門壞20、 #1爐預(yù)熱器#4落灰管水封水小21、 #1爐乙側(cè)撈渣機(jī)刮板拉斜22、 #1爐省煤器落灰管堵23、 #1爐低過爆管24、 爐甲側(cè)水位計(jì)云母組件結(jié)垢腐蝕泄漏25、 爐乙側(cè)碎渣機(jī)皮帶更換26、 爐乙側(cè)碎渣機(jī)皮帶更換27、 爐省煤器#1落灰管堵28、 爐甲側(cè)水位計(jì)云母組件結(jié)垢泄漏29、 2爐#2角下層油槍堵30、 爐甲側(cè)水位計(jì)云母組件結(jié)垢
5、泄漏31、 #2爐#3角看火孔打不開32、 #2爐#2角下層油槍吹掃閥吹損33、 4爐省煤器 #3落灰管堵34、 #3爐#4角#8風(fēng)門開不動(dòng)35、 #4爐#4長(zhǎng)吹漏汽36、 #4爐#8長(zhǎng)吹漏汽1、0生活水泵振動(dòng)超標(biāo);2、3灰渣泵葉輪卡死;3、1除鹽水泵機(jī)械密封泄漏;4、2補(bǔ)給水泵逆止門內(nèi)漏嚴(yán)重;5、1灰渣泵出口電動(dòng)門,門按沖刷嚴(yán)重,密封不嚴(yán);6、2清水泵軸承有異音;7、灰渣泵房1提水泵軸承有異音;8、2酸計(jì)量箱內(nèi)部防腐襯膠脫落,腐蝕嚴(yán)重;37、 4機(jī)丙給水泵冷油器溫度高;38、 2機(jī)乙凝結(jié)泵冷卻水量??;39、 2機(jī)乙氫冷泵出口壓力表無(wú)顯示;40、 2機(jī)丙給水泵油乳化;41、 1機(jī)乙給水泵主泵濾
6、網(wǎng)接頭漏水;42、 3機(jī)丙給水泵工作冷油器溫度高;43、 3機(jī)甲給水泵前置泵出口壓力表接頭漏水;44、 #3機(jī)甲給水泵油位下降;45、 #4甲循環(huán)泵油質(zhì)發(fā)黑;46、 #3爐FSSS裝置上位機(jī)故障47、 #4空壓機(jī)壓力傳感器故障;48、 #4爐FSSS裝置正壓開關(guān)1接點(diǎn)接觸不良;49、 #4機(jī)除氧器水位低于550MM浮球接點(diǎn)接觸不良;50、 #4機(jī)組低旁壓力閥門太死力矩開關(guān)動(dòng)作電動(dòng)打不開;51、 #2爐點(diǎn)火裝置2角油槍漏油卡;52、 #3爐FSSS裝置3角上層火檢板壞;53、 #2爐FSSS裝置4角上層火檢板壞;54、 #1爐點(diǎn)火裝置1角上油槍漏油卡;55、 4機(jī)組熱工信號(hào)幾個(gè)窗口燈泡壞;#4爐
7、FSSS裝置D層2角上層火檢板壞;56、 部分保險(xiǎn)底座發(fā)熱;57、 部分刀閘操作連桿變形;58、 部分DW15-630開關(guān)內(nèi)部控制繼電器故障,造成開關(guān)拒合;59、 部分電纜接線鼻發(fā)熱;大部分開關(guān)內(nèi)部控制繼電器選型不合理,易造成故障;60、 3機(jī)甲側(cè)氫干器皮帶輪松動(dòng),造成氫干器振動(dòng)大,皮帶斷裂; 61、 3機(jī)高加疏水至除氧器調(diào)門卡澀;62、 #1機(jī)除氧水箱磁浮式水位計(jì)浮筒失磁,指示異常;63、 2單元空調(diào)冷卻水母管壓力低;64、 #4機(jī)甲、乙水冷器入口門門桿變形;65、 4機(jī)空氣干燥塔進(jìn)氣門門芯掉;66、 4機(jī)乙側(cè)氫干器表管泄漏;67、 4機(jī)給水溫度低;#3機(jī)7瓦瓦溫度高。68、 14爐電除塵卸
8、灰器軸封老化增多,漏灰頻繁,水封斗水量小堵塞頻繁;14爐電除塵水封斗蓋子損壞丟失多;69、 4爐電除塵甲東卸灰器落灰管天圓地方磨損破裂; 70、 #2爐乙吸風(fēng)機(jī)推力軸封滲油;71、 2爐A火檢風(fēng)機(jī)振動(dòng)大;72、 3機(jī)乙軸抽風(fēng)機(jī)軸承溫度高;73、 #3爐B磨非驅(qū)動(dòng)端耳軸溫度測(cè)點(diǎn)掉出;74、 #1機(jī)組凝汽器水位計(jì)顯示錯(cuò)誤;#2爐汽包電接點(diǎn)水位計(jì)漏;75、 由于氣溫升高磨煤機(jī)軸瓦溫度較高(#2、#3爐);76、 3爐A、B磨煤機(jī)噴淋油泵進(jìn)氣軟管破裂(軟管老化);77、 #4爐一次風(fēng)管漏粉點(diǎn)增多;78、 #4爐A、B磨煤機(jī)擋球襯板磨損嚴(yán)重;79、 4爐A磨煤機(jī)DE端耳軸密封環(huán)連接螺栓脫落多;ODE端耳
9、軸管襯板磨損嚴(yán)重80、 4爐A、B磨煤機(jī)螺旋輸送器磨損嚴(yán)重;81、 #4爐A1、A2、A4、B1、B2、B4一次風(fēng)管530彎頭磨損嚴(yán)重;82、 4爐A11(#1角)、B24(#4角)一次風(fēng)管480彎頭出口直管磨破。4爐A1、A2、B1、B2給煤機(jī)下閘門關(guān)不住。二、非計(jì)劃停運(yùn)及重大檢修事件分析事件一:1發(fā)電機(jī)C相出線套管漏氫經(jīng)過:2月11日晚,1爐由于鍋爐爆管,造成1發(fā)電機(jī)于系統(tǒng)解列,1發(fā)電機(jī)運(yùn)行工況漏氫量較大,所以利用這次停機(jī)的機(jī)會(huì),針對(duì)發(fā)電機(jī)漏氫的問題進(jìn)行徹底檢查處理,經(jīng)過仔細(xì)查找最后確定為C相出線套管漏,該出線套管在1機(jī)組C級(jí)檢修檢漏時(shí)就發(fā)現(xiàn)漏氫,當(dāng)時(shí)就更換了套管下部的全部密封墊處理,風(fēng)壓
10、試驗(yàn)合格,機(jī)組運(yùn)行一周后漏氫現(xiàn)象又發(fā)生,聯(lián)系化學(xué)就地檢測(cè),發(fā)現(xiàn)C相套管氫氣含量達(dá)到5、8%,初步判定為C相套管漏,在本次1機(jī)臨檢中安生部聯(lián)系廠家協(xié)助電機(jī)班共同處理套管漏氫問題,廠方會(huì)同電機(jī)班共同拿出處理意見和方案。1、重點(diǎn)檢查C相套管環(huán)氧密封有無(wú)裂紋及密封情況,2、用千分尺量出導(dǎo)電桿和瓷瓶之間的距離,3、適量調(diào)整導(dǎo)電桿垂直度,4、更換廠家提供的密封材料。2月14日下午16:00C相套管處理完畢,聯(lián)系風(fēng)壓試驗(yàn),風(fēng)壓0.3Mpa,檢漏四次(間隔一小時(shí)刷一次)C相套無(wú)漏點(diǎn)。 原因分析: C相導(dǎo)電桿在1機(jī)增容改造中安裝質(zhì)量存在問題,導(dǎo)電桿不垂直,所以導(dǎo)致平面密封不好。防范措施:利用檢修機(jī)會(huì)對(duì)C相導(dǎo)電桿
11、上部環(huán)氧全部清除,重新調(diào)整導(dǎo)電桿處理。1、重大檢修事件分析:3爐主給水流量正負(fù)壓備用取樣門門前管道泄漏,進(jìn)行帶壓堵漏,泄漏原因:管道運(yùn)行時(shí)間長(zhǎng),母管道有震動(dòng)現(xiàn)象事件一:3機(jī)乙一次風(fēng)機(jī)無(wú)法啟動(dòng)及啟動(dòng)后入口擋板無(wú)法開啟1、 經(jīng)過:4月27日18:20,3機(jī)組跳閘后重新啟動(dòng)恢復(fù)。在啟動(dòng)乙一次風(fēng)機(jī)時(shí)啟動(dòng)條件不滿足無(wú)法啟動(dòng),檢查為入口擋板全關(guān)信號(hào)未發(fā),將該信號(hào)處理好后,乙一次風(fēng)機(jī)啟動(dòng)成功;乙一次風(fēng)機(jī)啟動(dòng)后,入口擋板無(wú)法開啟,檢查為伺服電機(jī)的分相電容壞,更換分相電容后擋板操作正常。2、 原因分析:入口擋板全關(guān)信號(hào)未發(fā)經(jīng)檢查該該行程開關(guān)接點(diǎn)質(zhì)量差,接觸不良;入口擋板操作不動(dòng)為伺服電機(jī)分相電容壞。采取措施:1
12、)利用大修期間,對(duì)執(zhí)行器進(jìn)行改造。2)將全關(guān)行程開關(guān)移出與位發(fā)分開;3)對(duì)類似執(zhí)行器位發(fā)進(jìn)行檢查及從位發(fā)內(nèi)移出改造;4)對(duì)分相電容加強(qiáng)檢查。#1爐低過管排泄漏1、 經(jīng)過:4月11日03:00#1爐37米有漏汽聲,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)低過管排泄漏。4月17日早上2點(diǎn)點(diǎn)爐并網(wǎng)。2、 原因分析: 管排脹粗,初步分析為長(zhǎng)期超溫及過熱造成爆管 3、采取措施:1)在大小修中加強(qiáng)對(duì)受熱面管道檢查,尤其是防磨護(hù)瓦與管子磨損部位檢查。2)提高焊工檢修工藝水平,在大小修中加強(qiáng)對(duì)焊口的金屬監(jiān)督工作,做到新增焊口100%探傷檢查合格。3)加強(qiáng)燃燒調(diào)整,減少設(shè)備調(diào)峰,保證水平煙道煙氣溫度,避免超溫。事件一:3灰渣泵葉輪卡死經(jīng)過:
13、04月27日早8:40運(yùn)行人員聯(lián)系檢修人員,3灰渣泵啟動(dòng)不起來(lái),電機(jī)過載。經(jīng)檢修人員檢查判斷為葉輪卡死。原因分析:由于2、3灰渣泵是并聯(lián)運(yùn)行,共用一條灰渣輸送管道。當(dāng)3灰渣泵停運(yùn),2灰渣泵運(yùn)行時(shí),灰管內(nèi)的灰渣水倒流到3灰渣泵內(nèi),灰渣水內(nèi)含有大量的灰渣,將葉輪與前后護(hù)板之間間隙堵實(shí),造成葉輪卡死。采取措施:調(diào)整3灰渣泵出口電動(dòng)門限位,減小電動(dòng)門泄漏量,防止灰渣水倒灌;選擇先進(jìn)耐磨型出口電動(dòng)門,保證閥門嚴(yán)密性;建議合理布置2、3灰渣泵出口輸送管道,取消并聯(lián)運(yùn)行方式。責(zé)任定性:(1)出口電動(dòng)門質(zhì)量不過關(guān),耐磨性差,使用周期短;(2)出口管道布置不合理,灰渣輸送管道不允許采取并聯(lián)運(yùn)行方式;(3)運(yùn)行方
14、式不合理,在2、3灰渣泵出口電動(dòng)門不嚴(yán)密的情況下,為了防止2、3灰渣泵倒轉(zhuǎn)、卡澀及管道堵塞,應(yīng)縮短2、3灰渣泵切換周期。事件一:4機(jī)丙給水泵冷油器溫度高1、經(jīng)過:2005年4月6日0:30分左右,檢修值班人員接到通知,4機(jī)丙給水泵工作冷油器溫度高,檢修人員就地檢查,判斷為工作冷油器,申請(qǐng)清掃,運(yùn)行同意,辦理工作票,檢查清掃,發(fā)現(xiàn)工作冷油器內(nèi)雜物多,工作結(jié)束后試轉(zhuǎn)正常。2、原因分析:塔池碎填料、小石子、及其它雜物較多。 3、采取措施:運(yùn)行人員定期切換水泵,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題;檢修人員嚴(yán)格執(zhí)行定期工作制度;4、責(zé)任:附機(jī)班事件二:2機(jī)乙凝結(jié)泵冷卻水量小;1、 經(jīng)過:2005年4月6日,附機(jī)班巡檢人員發(fā)現(xiàn)
15、2機(jī)乙凝結(jié)泵冷卻水量小,匯報(bào)部門及生部,制定三錯(cuò),辦理工作票,更換2機(jī)乙凝結(jié)泵冷卻水門,解體檢查發(fā)現(xiàn)門前有雜物堵塞,清理后正常。2、 原因分析:冷卻水系統(tǒng)雜物多。3、 采取措施:及時(shí)發(fā)現(xiàn)類似缺陷,及時(shí)消除。事件三:2機(jī)乙氫冷泵出口壓力表無(wú)顯示;1、 經(jīng)過:2005年4月8日,運(yùn)行通知2機(jī)乙氫冷泵出口壓力表無(wú)顯示,檢查發(fā)現(xiàn),出口壓力表表管堵塞,疏通后投備。2、 原因分析:出口壓力表表管堵塞。3、 采取措施:利用檢修機(jī)會(huì)疏通壓力表表管。事件四:2機(jī)丙給水泵油乳化1、經(jīng)過:4月15日15:30,發(fā)現(xiàn)2機(jī)丙給水泵油乳化,檢修開票檢查,未發(fā)現(xiàn)冷油器泄漏,更換新油后投運(yùn)。2、原因分析:運(yùn)行人員將密封水調(diào)整
16、不當(dāng),密封水進(jìn)入油中。3、采取措施:運(yùn)行人員加強(qiáng)設(shè)備密封水調(diào)整。事件五:1機(jī)乙給水泵主泵濾網(wǎng)接頭漏水1、 經(jīng)過:4月17日,發(fā)現(xiàn)1機(jī)乙給水泵主泵濾網(wǎng)接頭漏水,匯報(bào)部門,建議觀察,充分暴露問題,統(tǒng)一計(jì)劃消缺,4月25日,安排消除,將接頭焊接后正常。2、 原因分析:機(jī)組設(shè)備運(yùn)行時(shí)間長(zhǎng),接頭疲勞。3、 采取措施:利用機(jī)組大小修機(jī)會(huì)逐步更換接頭。事件六:3機(jī)丙給水泵工作冷油器溫度高1、 經(jīng)過:4月26日7:50,切換3機(jī)丙給水泵運(yùn)行,發(fā)現(xiàn)工作冷油器溫度高,辦票清理,但雜物不多,匯報(bào)安生部點(diǎn)檢員,建議打開轉(zhuǎn)機(jī)冷卻水回水至循環(huán)泵入口閥門,保證回水暢通。2、 原因分析:雜物堵塞,回水不暢。3、 采取措施:打
17、開轉(zhuǎn)機(jī)冷卻水回水至循環(huán)泵入口閥門,保證回水暢通;定期清掃。事件七:3機(jī)甲給水泵前置泵出口壓力表接頭漏水1、 經(jīng)過:4月17日,發(fā)現(xiàn)3機(jī)甲給水泵前置泵出口壓力表接頭漏水,匯報(bào)部門,建議觀察,充分暴露問題,統(tǒng)一計(jì)劃消缺,4月26日,安排消除,將接頭焊接后正常。2、 原因分析:機(jī)組設(shè)備運(yùn)行時(shí)間長(zhǎng),接頭疲勞。3、 采取措施:利用機(jī)組大小修機(jī)會(huì)逐步更換接頭。事件八:#3機(jī)甲給水泵油位下降1、 經(jīng)過:4月27日,發(fā)現(xiàn)3機(jī)甲給水泵油位下降,匯報(bào)部門,建議觀察,充分暴露問題,運(yùn)行14小時(shí),油位下降3格,各瓦無(wú)泄漏,判斷為冷油器漏,4月28日,安排消除,發(fā)現(xiàn)工作冷油器一根管漏,一只堵頭松動(dòng),將堵頭打緊后正常。2
18、、 原因分析:機(jī)組設(shè)備運(yùn)行時(shí)間長(zhǎng),堵頭松動(dòng),銅管破。3、 采取措施:利用機(jī)組大小修機(jī)會(huì)逐步更換銅管。事件九:#4甲循環(huán)泵油質(zhì)發(fā)黑;1、經(jīng)過:4月28日運(yùn)行通知#4甲循環(huán)泵油質(zhì)發(fā)黑,辦票檢查,油質(zhì)輕微發(fā)黑,換油。2、原因分析:油位計(jì)表面有垢。4、 采取措施:利用機(jī)組大小修機(jī)會(huì)逐步更換油位計(jì)。缺陷一:#3爐FSSS上位機(jī)通訊故障1、經(jīng)過:2005年4月8日和2005年4月9日,1爐FSSS裝置上位機(jī)曾數(shù)次出現(xiàn)錯(cuò)誤報(bào)警信息并伴隨著通訊中斷,錯(cuò)誤信息確認(rèn)后通訊恢復(fù)正常。間隔十來(lái)分鐘以上缺陷重復(fù)出現(xiàn)。 2、原因分析:1爐FSSS裝置因連續(xù)運(yùn)行周期較長(zhǎng),上位機(jī)電子元件老化,受熱時(shí)性能不穩(wěn)定,運(yùn)算處理速度較
19、慢,和下位機(jī)不能同步,導(dǎo)致上位機(jī)故障3、采取措施:1)加強(qiáng)維護(hù),保證上位機(jī)通風(fēng)良好,有足夠的冷卻源;2)購(gòu)買備品,做好軟件備份。缺陷二:#4機(jī)30旁路低旁壓力閥打不開1、經(jīng)過:2005年4月27日18:20,3爐MTT動(dòng)作滅火,點(diǎn)火成功首先開一級(jí)旁路打不開,就地?fù)u后開啟。雖后開二級(jí)減溫閥止40,開二級(jí)減壓閥時(shí)又打不開,就地手搖后開啟。2、原因分析:30旁路系統(tǒng)、 減壓閥在運(yùn)行過程中都存在內(nèi)漏現(xiàn)象,都進(jìn)行就地手動(dòng)搖關(guān)閉。、 減壓閥關(guān)限位本身靠力矩自動(dòng)限位關(guān),當(dāng)就地手動(dòng)再搖后,在開啟時(shí)過力矩?zé)o法電動(dòng)打開,只有手動(dòng)搖至力矩釋放后,電動(dòng)開啟。 3、采取措施:1)對(duì)閥門進(jìn)行處理,保證力矩限位后無(wú)內(nèi)漏;2
20、)控制回路在大修中進(jìn)行改造,方案已確定。 缺陷二:#14爐FSSS裝置火檢板故障1、經(jīng)過:FSSS裝置火檢板有火信號(hào)沒有輸出,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)火檢運(yùn)算板件故障2、原因分析:FSSS裝置火檢板因連續(xù)運(yùn)行周期較長(zhǎng),板件電子元件老化,工作時(shí)間長(zhǎng)受熱性能不穩(wěn)定,信號(hào)運(yùn)算處理不能正常進(jìn)行,故發(fā)生故障,此現(xiàn)象在14 機(jī)組(尤其是夏天,環(huán)境溫度高時(shí))頻繁發(fā)生。3、采取措施:1)加強(qiáng)維護(hù),保證柜內(nèi)通風(fēng)良好;2)購(gòu)買備品;3)性能較差的板件返廠維修。事件一:#4機(jī)超速試驗(yàn)#2飛錘不動(dòng)作 1、經(jīng)過:2005年4月23日14:30分,4機(jī)組C級(jí)檢修后根據(jù)規(guī)程規(guī)定,做超速試驗(yàn),1飛錘動(dòng)作轉(zhuǎn)速為3294r/min,2飛錘不動(dòng)
21、作,聯(lián)合動(dòng)作轉(zhuǎn)速為3273r/min。緊接著做兩次2飛錘壓出試驗(yàn),噴油正常但未見動(dòng)作。2、原因分析:1) 檢修任務(wù)書中均沒有飛錘清掃或上試驗(yàn)臺(tái)校驗(yàn)的要求,班組對(duì)問題認(rèn)識(shí)不足,沒有擴(kuò)大檢查范圍,是此事件發(fā)生的直接原因。2) 飛錘沒有上試驗(yàn)臺(tái)校驗(yàn),使4機(jī)組2飛錘不能飛出的隱患未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)。3) 2飛錘停機(jī)前做壓出試驗(yàn)不成功,檢修中發(fā)現(xiàn)噴油管卡子松動(dòng)引起2飛錘噴油管被磨穿而堵死,本次小修中只進(jìn)行了2噴油管的修復(fù)工作,而未進(jìn)一步分析2飛錘壓出試驗(yàn)不成功的真正原因。4) 我公司14機(jī)組危急遮斷器飛錘導(dǎo)向套和定位套內(nèi)、外間隙雖然進(jìn)行了磨削處理,但實(shí)際情況反映還普遍偏小。由于圖紙對(duì)該間隙的規(guī)定不夠明確,加之
22、間隙過大會(huì)影響噴油試驗(yàn)的正確動(dòng)作性。使飛錘卡澀問題沒有得到徹底解決。3、采取措施:1)、定期對(duì)4機(jī)組電超速做回路檢查試驗(yàn),確保電超速動(dòng)作可靠。2、加強(qiáng)檢修工藝,嚴(yán)格執(zhí)行200MW機(jī)組小修標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目,確保危急遮斷器飛錘的正確動(dòng)作率。3、確定飛錘導(dǎo)向套和定位套的內(nèi)、外間隙,確保熱膨脹不對(duì)飛錘動(dòng)作造成影響,使危急遮斷器飛錘卡澀問題得到徹底解決。事件二:#4機(jī)中壓油動(dòng)機(jī)活塞下油壓低1、經(jīng)過:2005年4月23日22時(shí),部值班人員通知中壓油動(dòng)機(jī)活塞下油壓低,到現(xiàn)場(chǎng)檢查中壓油動(dòng)機(jī)活塞下油壓1.6Mpa,油動(dòng)機(jī)行程215mm。三次油壓偏低1.0Mpa(標(biāo)準(zhǔn)2.0Mpa)。活動(dòng)中壓油動(dòng)機(jī)試驗(yàn)手輪,調(diào)整中間滑閥中
23、壓油動(dòng)機(jī)三次脈動(dòng)油泄油小閥、三次油壓升至2Mpa,中壓油動(dòng)機(jī)活塞下油壓緩慢升至2Mpa,油動(dòng)機(jī)行程由215mm升至230mm,中壓調(diào)門開度全開。2、原因分析:1)#4機(jī)小修后做靜止試驗(yàn),高壓?jiǎn)?dòng)油泵出口油壓2.12Mpa,油動(dòng)機(jī)行程230mm,中壓油動(dòng)機(jī)活塞下油壓2Mpa。在機(jī)組運(yùn)行中,主油泵出口油壓是2Mpa。有可能造成中壓油動(dòng)機(jī)活塞下油壓低。2)三次油壓低是中壓油動(dòng)機(jī)開不到230mm直接原因,有可能中間滑閥或中壓油動(dòng)機(jī)滑閥油口有臟東西,中間滑閥中壓油動(dòng)機(jī)三次脈動(dòng)油泄油小閥開度過大。3)#4機(jī)油中帶水,使滑閥生銹卡澀。4)調(diào)速系統(tǒng)本身性能不穩(wěn)定。3、采取措施:1)、加強(qiáng)監(jiān)視各油壓值,在停機(jī)后
24、檢查清掃各滑閥,做靜止試驗(yàn)。2)、加強(qiáng)濾油確保油質(zhì)合格。3)、在大修中對(duì)調(diào)速系統(tǒng)改造。事件三:4機(jī)電液調(diào)切換試驗(yàn)甩負(fù)荷4、 經(jīng)過:2005年4月26日15:18時(shí),4機(jī)組進(jìn)行電液切換試驗(yàn)定期工作,當(dāng)由電調(diào)切至液調(diào)時(shí),負(fù)荷從160MW降至140MW,后又滑降至133MW,液調(diào)集控加負(fù)荷不動(dòng),就地手搖同步器加負(fù)荷至160MW。檢查同步器電動(dòng)有打滑現(xiàn)象,經(jīng)過電調(diào)狀態(tài)下手搖活動(dòng)同步器,打滑現(xiàn)象消失。5、 原因分析:1)運(yùn)行值班員經(jīng)驗(yàn)不足,調(diào)整跟蹤油壓不當(dāng)導(dǎo)致在做電調(diào)切至液調(diào)時(shí)甩負(fù)荷。1、 采取措施:1)定期手搖活動(dòng)同步器,操作時(shí)運(yùn)行人員應(yīng)當(dāng)認(rèn)真監(jiān)盤,做好甩負(fù)荷的事故預(yù)想。2)在做電-液切換試驗(yàn)時(shí),運(yùn)行
25、人員調(diào)整好跟蹤油壓及控制油壓。事件一:公用段延誤送電1. 事故(異常)的經(jīng)過:4月13日公用III段C級(jí)小修工作于15時(shí)30分結(jié)束,在送電過程中,8423開關(guān)拒絕合閘,工作延期,經(jīng)再次檢查處理于23時(shí)20分送電正常。(8423開關(guān)采用交流220V控制,電源取次23B低壓側(cè),小修過程中未進(jìn)行電動(dòng)分合閘操作。手動(dòng)合閘只進(jìn)行一次,未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)開關(guān)機(jī)構(gòu)存在缺陷。) 2、原因分析:1)、工作人員責(zé)任性不強(qiáng),小修中對(duì)設(shè)備檢查不到位,未能嚴(yán)格執(zhí)行檢修工序工藝;一級(jí)驗(yàn)收把關(guān)不嚴(yán),未能發(fā)現(xiàn)設(shè)備存在的問題。這是造成這次延誤送電的主要原因。2)、對(duì)ME開關(guān)操作機(jī)構(gòu)不熟悉,是造成這次延誤送電的另一主要原因。3)、由于
26、開關(guān)平時(shí)維護(hù)不到位,機(jī)構(gòu)磨損嚴(yán)重,造成開關(guān)拒合。3、采取措施:1)、班組認(rèn)真分析討論,總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),杜絕不安全情況的發(fā)生。落實(shí)班組各級(jí)人員的安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制,通過各種手段提高班組人員的工作責(zé)任心。2)、加強(qiáng)技術(shù)培訓(xùn),提高班組人員的安全、技術(shù)素質(zhì)。3)、對(duì)ME開關(guān)操作機(jī)構(gòu)進(jìn)行解體學(xué)習(xí),提高問題處理能力。事件二:#4爐電除塵甲、甲、乙電場(chǎng)跳閘1、事故(異常)的經(jīng)過:2005年4月27日13:05分,4爐電除塵甲、甲、乙電場(chǎng)跳閘,經(jīng)檢查,顯示偏勵(lì)磁,除塵段母線B相電壓為0,A、C兩相電壓為393V,經(jīng)檢查乙側(cè)#1大梁加熱器接地,將一次線甩開,14:05分甲I,甲III,乙III電場(chǎng)投運(yùn)正常。2、原
27、因分析:1)、#1大梁室潮汽太大,導(dǎo)致#1大梁室電加熱管接地,至使除塵4段母線電壓降低,甲乙側(cè)高低壓柜電壓降低,導(dǎo)致甲I,甲III,乙III電場(chǎng)跳閘。2)、工作人員責(zé)任性不強(qiáng),小修中對(duì)設(shè)備檢查不到位。3、采取措施:1)、加強(qiáng)電除塵器的改造。2)、加強(qiáng)對(duì)電除塵器的維護(hù),提高電除塵器的健康水平。3廠高變重瓦斯保護(hù)動(dòng)作1、經(jīng)過: 2005年4月27日下午,我班在處理3廠高變油枕頂部溢油缺陷時(shí),未退3廠高變重瓦斯保護(hù),在給油枕皮囊充氣中引起重瓦斯保護(hù)動(dòng)作,#3機(jī)組跳閘。2、原因分析:a危險(xiǎn)點(diǎn)分析預(yù)控制度流于形式,工作前對(duì)工作中可能發(fā)生的危險(xiǎn)未進(jìn)行詳細(xì)、有效的分析,沒有制定預(yù)控措施。b班組管理制度沒有落
28、到實(shí)處,對(duì)重大設(shè)備的缺陷處理沒有及時(shí)向?qū)I(yè)主任及生產(chǎn)技術(shù)部門匯報(bào),未制定詳細(xì)的處理方案,檢修工作帶有一定的隨意性、盲目性。c班組管理松懈,未嚴(yán)格執(zhí)行工作票制度,各工作成員、工作負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)沒有真正落到實(shí)處。d工作人員安全意識(shí)淡薄,對(duì)重大設(shè)備缺陷的處理重視不夠,對(duì)有可能出現(xiàn)的后果認(rèn)識(shí)不到位。e檢修人員技術(shù)水平不高,工作人員對(duì)設(shè)備了解不夠,技術(shù)不全面,檢修方法有誤。3、防范措施:a加強(qiáng)班組管理,嚴(yán)格執(zhí)行工作票制度、危險(xiǎn)點(diǎn)分析預(yù)控制度,在工作前,工作組成員在一起討論分析工作的內(nèi)容、方法及相關(guān)的措施,待所有人員清楚后,方可開始工作。b對(duì)重大設(shè)備缺陷的處理應(yīng)向部門及時(shí)匯報(bào),與有關(guān)人員討論制定詳細(xì)的處理
29、方案,不能盲目處理。c班組管理人員提高管理水平,加大管理力度。落實(shí)各級(jí)人員的崗位責(zé)任制。d加強(qiáng)班組人員的技術(shù)培訓(xùn),確實(shí)提高班組人員的業(yè)務(wù)水平。以高水平硬技能來(lái)保證安全。e組織相關(guān)技術(shù)人員,分析3廠高變夏季溫度高時(shí)溢油的真正原因,徹底解決設(shè)備隱患,確保設(shè)備安全運(yùn)行。重大檢修:升壓站設(shè)備春檢按計(jì)劃進(jìn)行,檢修進(jìn)展順利,未發(fā)生任何安全、質(zhì)量及工期方面的事情。事件一:1機(jī)高壓缸螺栓漏汽1.經(jīng)過:4月13日1機(jī)組臨檢,在進(jìn)行漏點(diǎn)檢查時(shí),發(fā)現(xiàn)高壓外缸#38螺栓有沖刷痕跡,拆除螺栓檢查,發(fā)現(xiàn)下螺母止落銷脫落,導(dǎo)致銷孔漏汽,對(duì)銷孔進(jìn)行補(bǔ)焊處理,恢復(fù)后投運(yùn)正常。2、原因分析:大修過程中,止落銷的安裝工藝未達(dá)到工求
30、,造成止落銷在運(yùn)行過程中脫落,產(chǎn)生漏汽。3、采取措施:1)利用大修期間,對(duì)高壓外缸下螺母止落銷及螺母密封面進(jìn)行研磨處理; 2)加強(qiáng)檢修人員培訓(xùn),提高安裝工藝。事件二:#4機(jī)本體疏水管壁減薄更換1、經(jīng)過:4月13日#4機(jī)C級(jí)檢修過程中,檢查發(fā)現(xiàn)#4機(jī)高壓導(dǎo)汽管疏水及高壓調(diào)門疏水管道經(jīng)長(zhǎng)期運(yùn)行,管壁減薄,給機(jī)組長(zhǎng)周期運(yùn)行帶來(lái)隱患,更換28×4的合金管6根(長(zhǎng)約60米)。2、原因分析:#4機(jī)本體疏水管經(jīng)長(zhǎng)期運(yùn)行,部分管道已更換,高壓導(dǎo)管及高壓調(diào)門疏水管道未更換。2、 采取措施:1)在大小修中加強(qiáng)對(duì)本體疏水管道的檢查,尤其是在運(yùn)行中無(wú)法隔離的管道,要進(jìn)行重點(diǎn)檢查。2)提高焊工檢修工藝水平,在
31、大小修中加強(qiáng)對(duì)焊口的金屬監(jiān)督工作,做到新增焊口100%探傷檢查合格。事件:2、4空壓機(jī)干燥塔更換干燥劑1、 經(jīng)過:2、4空壓機(jī)干燥塔4月26日做定期工作,更換干燥劑,工作于4月27日結(jié)束。2、原因分析:1)、空壓機(jī)干燥塔運(yùn)行時(shí)間長(zhǎng),干燥劑失效,造成壓縮空氣質(zhì)量差。2、 防范措施:定期更換干燥劑。 缺陷一:#3爐B磨非驅(qū)動(dòng)端耳軸溫度測(cè)點(diǎn)掉出1、經(jīng)過:2005年4月29日下午,人員巡檢過程中,發(fā)現(xiàn)#3爐B磨非驅(qū)動(dòng)端耳軸溫度測(cè)點(diǎn)掉出,立即開一類工作票進(jìn)行處理。 2、原因分析:該溫度測(cè)點(diǎn)由于長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行,振動(dòng)較大,致使測(cè)點(diǎn)絲扣脫落掉出 3、采取措施:1)加強(qiáng)維護(hù)巡檢,小修過程中檢查機(jī)組全部測(cè)點(diǎn)2)檢查其它機(jī)組測(cè)點(diǎn)。缺陷二:#1機(jī)組凝汽器水位計(jì)顯示錯(cuò)誤1、經(jīng)過:2005年4月16日#1機(jī)組啟動(dòng),發(fā)現(xiàn)#1機(jī)組凝汽器水位計(jì)顯示錯(cuò)誤,紅綠閃;2、原因分析:?jiǎn)?dòng)中由于凝汽器水質(zhì)較差,致使表計(jì)判斷汽水阻值錯(cuò)誤,致使表計(jì)顯示異常 3、采取措施:1)以后機(jī)組啟動(dòng)時(shí)加強(qiáng)監(jiān)視;及時(shí)處理 缺陷三:#2爐汽包電接點(diǎn)水位計(jì)漏1、經(jīng)過:4月16日,運(yùn)行人員通知#2爐汽包電接點(diǎn)水位計(jì)漏,立即停運(yùn)#
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