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文檔簡介
1、30MW發(fā)電機軸承振動分析與治理*(云南*公司,云南*)摘要本文結(jié)合生產(chǎn)實際情況,主要討論公司30MW發(fā)電機后軸承的振動分析與治理。針對發(fā)電機后軸承軸向振動大多次診斷治理,揭示出導(dǎo)致該機組振動大的主要原因是軸承支撐動剛度不足、磁場中心偏離、負(fù)荷階躍頻繁等,經(jīng)過治理,使發(fā)電機后軸承軸向振動達到標(biāo)準(zhǔn)要求的合格范圍,確保機組安全可靠地運行。關(guān)鍵詞: 振動分類; 振動故障診斷; 軸承支撐動剛度; 磁場中心; 負(fù)荷階躍;1前言振動是汽輪發(fā)電機組運行中常見的主要故障之一,嚴(yán)重時會形成振動事故,后果不堪設(shè)想。汽輪發(fā)電機組的軸承設(shè)計壽命與主體設(shè)備相同,在我國一般為30年,如果軸承制造或安裝質(zhì)量不符合規(guī)范,軸承
2、壽命將會急劇下降,幾個月就會損壞,在特殊的事故情況下,甚至幾分鐘就會損壞,機組無法安全持續(xù)運行。造成巨大經(jīng)濟損失或人身傷害事故,所以,軸承使用壽命更具有“重于泰山”的現(xiàn)實意義。1.1機組介紹CN30-8.83/(1.6)型汽輪發(fā)電機組由南京汽輪電機(集團)有限責(zé)任公司生產(chǎn), 2011年11月出廠, 2012年11月安裝,2013年11月投產(chǎn)使用。 型式為高壓、單缸、帶非調(diào)整抽汽、冷凝式汽輪機組,配置QFJ-33-2型發(fā)電機。圖1為軸系結(jié)構(gòu)簡圖。 2機組振動分類機組振動分類合理與否,直接反映了人們對振動故障認(rèn)識的深入程度,而且對故障診斷的準(zhǔn)確性和可靠性,起著至關(guān)重要的作用。機組振動分類見表1。表
3、1主要適用于汽輪發(fā)電機組振動分析,其它轉(zhuǎn)動機械振動可供參考。表1機組振動的分類振動性質(zhì)振動類別振動頻率 Hz振源相應(yīng)振動波形強迫振動普通強迫振動f=n/60n-轉(zhuǎn)速(rpm)轉(zhuǎn)子不平衡離心力;固定式聯(lián)軸器不同心、不平直和軸頸不圓;不對稱電磁力近似正弦波高次諧波共振f=nK/60K=2,3,4引起普通強迫振動三種振源的非基波分量正弦波分諧波共振f=n/60K電磁激振f=nP/60P-轉(zhuǎn)子磁極個數(shù)電磁力近似正弦波拍振f=(n1-n2)/60振動頻率相近的兩種振動的疊加包絡(luò)線是正弦曲線撞擊振動f=nt/60t-在主軸上產(chǎn)生振動的齒輪齒數(shù)齒牙沖擊力近似為脈沖波隨機振動連續(xù)頻譜流體沖擊力和大部件松動時的
4、沖擊力隨機波 自激振動軸瓦自激半速渦動f=n/120油膜力暫態(tài):隨機波穩(wěn)態(tài):正弦波油膜振蕩fnc/60nc-轉(zhuǎn)子第一臨界轉(zhuǎn)速參數(shù)振動f=nP/60交變的擾曲引起的慣性力近似正弦波汽流激振f=nc/60汽流不穩(wěn)定力正弦波 是指振動為單一形勢時的振動波形,而不是指在軸承上檢測到的波形。3機組振動情況3.1機組振動歷史情況3.1.1 2013年11月9日發(fā)電機組第一次并網(wǎng)發(fā)電,運行僅15分鐘,因4#瓦振動大手動打閘停機。 3.1.2 2013年11月16日10點,發(fā)電機并網(wǎng)后加負(fù)荷到1.77MW,發(fā)現(xiàn)瓦振較大,打閘停機過程中,汽缸出現(xiàn)激烈振動。3.1.3 停機后,對4#瓦探頭更換,并緊固地腳螺栓,1
5、4瓦開瓦檢查修刮,于2013年11月27日開機,開機過程未出現(xiàn)振動。28日由于振動大停機,振動曲線如圖2。3.1.4 2013年12月10日負(fù)荷加到9.9MW時,發(fā)現(xiàn)4#瓦振動較大,并有上升的趨勢,汽機緊急打閘停機,停機過程中出現(xiàn)較大振動。圖2機組2013年11月28日振動曲線3.2振動數(shù)據(jù)3.2.1試車期間不正常振動停機部分參數(shù)見表2 表2 試車期間不正常振動停機部分參數(shù)停機時間壓力MPa溫度進汽量t/h負(fù)荷MW瓦號及最大振動 m停機方式4.48495.231.538.774# 165計劃滑停7.21477.511.970.90無瓦振計劃滑停6.07487.112.031.55無瓦振計劃滑停
6、4.85484.115.561.872# 77.0計劃滑停7.34525.943.019.94# 109自動停機3.98454.910.210.59無瓦振計劃滑停5.35508.940.118.14# 81.8自動停機2.64451.113.910.594# 96.0計劃滑停2.94466.020.591.494# 93.4手動急停1.32367.924.1704# 74.6手動急停 3.2.2振幅與頻率關(guān)系見表3表3 振幅與頻率關(guān)系4振動故障診斷4.1故障診斷故障診斷是指研究人員在將實際機組的振動現(xiàn)象、特征與樣本故障現(xiàn)象、特征進行比對的過程中,采用了演繹推理中的反向推理思維模式,這種以故障源
7、為樣本進行對比的思維方法,即為故障診斷,這種診斷故障的思維模式,一直延用至今。4.2軸承支撐動剛度不足4.2.1振幅與激振力和支撐動剛度的關(guān)系在線性系統(tǒng)中,部件呈現(xiàn)的振幅與作用在該部件上的激振力成正比,與它的動剛度成反比,見式4-1: A=P/Kd (4-1)式中 A-振幅; P-激振力; Kd-部件動剛度。對于每一類振動而言,又可分為激振力和支撐動剛度兩個故障原因,肯定和排除其中一個原因,便可以解決問題。從理論上來講,減小分子和增大分母的效果是一樣的。4.2.2 #4軸承座動剛度是機組軸系中的薄弱環(huán)節(jié)4.2.21軸承座軸向振動機理提起軸承座的軸向振動,我們很容易聯(lián)想到轉(zhuǎn)軸的軸向竄動或沿軸方向
8、的振動。事實上,當(dāng)轉(zhuǎn)軸沿軸向運動時,對于支撐轉(zhuǎn)子的軸承來說,由于軸頸與軸瓦之間處于液體摩擦狀態(tài)且軸頸沿軸向運動速度很小,其摩擦系數(shù)很低(0.02-0.03),因此傳給軸承座的軸向力微不足道,它不可能引起軸承座的軸向振動,所以有些資料分析認(rèn)為發(fā)電機和勵磁機轉(zhuǎn)子磁力中心偏差及轉(zhuǎn)子兩端風(fēng)壓不均衡,會引起軸承座的軸向振動,是一種誤解。從大量現(xiàn)場實踐來看,絕大多數(shù)機組徑向振動不大時,只要消除軸承座連接剛度不足的缺陷,即可消除過大的軸向振動。眾所周知,物體在某一方向上力的直接作用下會產(chǎn)生位移。而當(dāng)作用力沒有通過物體重心或是物體支撐剛度不對稱時,物體會產(chǎn)生偏轉(zhuǎn),并在與作用力不同的方向上產(chǎn)生位移分量。這是造成
9、機組軸承座軸向振動的主要原因;此外還有一個原因是軸向共振。4.2.22常見的4種軸承座軸向振動情況一是軸頸承力中心點沿軸向周期性變化。由于轉(zhuǎn)子撓曲,永久彎曲或熱彎曲,在旋轉(zhuǎn)狀態(tài)下軸頸在軸瓦內(nèi)的油膜承力中心點將隨轉(zhuǎn)速周期性地沿軸向變化。由于軸承座和基礎(chǔ)組成的支承系統(tǒng)具有一定的彈性,在油膜承力中心點周期變化的作用下,軸承座將沿某一底邊發(fā)生周期性的軸向偏轉(zhuǎn)。即使軸承座固定螺絲很緊,這種現(xiàn)象也難以避免。當(dāng)軸承座連接剛度不足時,這種現(xiàn)象更為明顯。二是軸承座支承剛度不對稱。軸承座支承剛度不對稱一般是軸承座局部不穩(wěn)定引起的,特別是二次灌漿局部松裂,軸承座與臺板局部結(jié)合不良,這種現(xiàn)象在發(fā)電機軸承上較為常見,這
10、是由于發(fā)電機轉(zhuǎn)子剛性較差,運轉(zhuǎn)中轉(zhuǎn)子在撓曲力的作用下軸承座臺板的二次灌漿承受了較大的交變應(yīng)力。三是激振力投影點與軸承底座幾何中心不重合。激振力投影點與軸承座軸向中心不重合,即使支承剛度對稱在徑向激振力作用下,軸承座也會產(chǎn)生軸向偏轉(zhuǎn)。四是軸承座軸向共振。當(dāng)軸承座軸向自振頻率與轉(zhuǎn)子工作頻率接近或成整數(shù)倍時,軸承座會產(chǎn)生軸向共振。這種現(xiàn)象較容易發(fā)生在軸承座寬度較小的發(fā)電機、勵磁機軸承上,特別是當(dāng)軸承座、臺板、基礎(chǔ)間連接不穩(wěn)固時更容易發(fā)生。4.2.23機組#4軸承座動剛度不足的分析結(jié)合前兩節(jié)的理論分析,查閱廠家圖紙,本機組軸系共有4個軸承,3個支撐架,見圖1,前兩個支撐架的墊鐵外形尺寸及塊數(shù)為210&
11、#215;110×9=0.21 m2,而#4軸承座的為100×100×10=0.1 m2, 后者為前者的一半,#4軸承座支撐剛度相對不足。另外在安裝過程中,后軸承座上裝設(shè)有絕緣板,多2層鐵板墊,因此降低了支撐剛度。實際中也證明,在多次振動測量中,#4軸承座軸向振動最大達(0.03-0.04mm),其他方向及軸承座的振動僅為0.02mm以下。4.3軸承座激振力分析由表3可知,軸承振動主要分布在0.5X和2X倍通頻,對比表1得知,主要是半速渦動和電磁激振兩種振動。電磁激振在“軸承座軸向振動機理”一節(jié)中已講過影響甚微,但在實際過程中,每次開機增加勵磁之前,振動都良好,增
12、加勵磁之后振動才隨之增大,是以作為原因之一處理。本機組是余熱發(fā)電機組,負(fù)荷及進汽參數(shù)受上道工序影響極大,如負(fù)荷階躍就很頻繁,每天10-15次,負(fù)荷階躍是指每分鐘升降10%的額定負(fù)荷,由于負(fù)荷急劇變化,引起軸向推力的大幅變化和軸系不穩(wěn)定,發(fā)電機轉(zhuǎn)子受熱變化彎曲度改變,軸向振動過大引起垂直(測點)振動大停機。5對策實施5.1增加#4軸承支撐動剛度5.1.1 2013年11月,緊固4個軸承地腳螺栓,加大4#瓦軸承壓蓋緊力0.05mm至0.09mm。5.1.2 2013年12月11日用2根木棒頂住4#軸承座和勵磁罩之間,增加支撐剛度及改變軸承座自振頻率,2014年2月后改用具有一定彈性的100的2根橡
13、膠棒支撐,見圖3。5.1.3 考慮到振動對汽機島及人員的傷害,2013年12月23日停機后,由甲方主持,設(shè)計院出圖,土建施工單位對勵磁小間橫梁等進行加固,見圖4。圖3 膠木棒支撐 圖4 勵磁小間加固5.2調(diào)整磁場中心 2013年12月10日汽機緊急打閘停機,停機過程中出現(xiàn)較大振動。并在發(fā)電機尾部出現(xiàn)異響,懷疑發(fā)電機制造缺陷,停機后,廠家人員到現(xiàn)場檢查設(shè)備,查找異物,調(diào)整磁場中心,發(fā)電機定子向汽輪機端移動1.5mm。5.3其他措施5.3.1 針對半速渦動,2013年11月和2014年1月停機期間,檢查、修刮各軸瓦,調(diào)整安裝間隙,調(diào)整潤滑油溫度、壓力,油循環(huán)過濾,檢驗合格。5.3.2 經(jīng)過對多次振
14、動大停機的統(tǒng)計分析,得出運行中負(fù)荷階躍、啟動升溫過快和停機降溫過快,#4瓦最先振動。部門討論制定應(yīng)對措施,要求上一道工序穩(wěn)定工況,有效控制沖轉(zhuǎn)前主蒸汽參數(shù)、停機負(fù)荷、停機壓力、上下缸溫差,特別是在停機時,取得了很好的效果。5.4效果檢驗2014年2月8日開機,開機過程中及帶負(fù)荷之后振動都小于0.02mm,自此之后,未發(fā)生過超標(biāo)振動,保證了汽輪發(fā)電機組的安全經(jīng)濟運行,根據(jù)我國電力工業(yè)技術(shù)管理法規(guī)中的軸承振動標(biāo)準(zhǔn),振動值達到優(yōu)秀。6結(jié)論6.1當(dāng)作用力沒有通過物體重心或是物體支撐剛度不對稱時,物體會產(chǎn)生偏轉(zhuǎn),并在與作用力不同的方向上產(chǎn)生位移分量。這是造成機組軸承座軸向振動的主要原因;此外還有一個原因是軸向共振。6.2本機組#4軸承軸向振動大的主要原因是軸承座支撐動剛度不足,次要原因是電磁激振和負(fù)荷階躍。6.3停產(chǎn)大修時,應(yīng)徹底檢查發(fā)電機后軸承各接觸面等安裝問題,以增強軸承座的支撐剛度,改善軸承振動情況。6.4本文所
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