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文檔簡介

1、鄭州市馬頭崗污水處理廠UCT工藝的設(shè)計1、工程概況鄭州市馬頭崗污水處理廠是鄭州市繼王新莊污水處理廠、五龍口污水處理廠后的第三座污水處理廠。近期(2010年)設(shè)計規(guī)模30萬m3/d,污水總變化系數(shù)K=1.3,遠期設(shè)計規(guī)模60萬m3/d,服務(wù)面積約92. 3km2。本次設(shè)計只考慮近期,預(yù)留遠期用地。目前一期工程正在建設(shè)中。鄭州市位于淮河流域上游,上游對于淮河的污染影響著整個淮河流域的水環(huán)境質(zhì)量。馬頭崗污水處理廠的二級出水直接排放到賈魯河,賈魯河是淮河的二級支流,其水體經(jīng)沙穎河流入淮河。因此,馬頭崗污水處理廠的建設(shè)對改善淮河水質(zhì)有著重要的意義。2、工程設(shè)計2.1 工藝的選擇馬頭崗污水處理廠的出水水質(zhì)

2、在滿足城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準( GB 18918-2002) 二級標準的基礎(chǔ)上,結(jié)合國家淮河流域污染治理的需要適當(dāng)提高。具體進出水指標及排放標準見表1。表1 設(shè)計進出水水質(zhì)及相關(guān)標準C/N、C/P的比值是影響生物除磷脫氮的重要因素。一般來講,只有C/N4時反硝化才能正常運行;生物除磷工藝,要求C/P20。在普通A2/O工藝中,回流污泥中的硝態(tài)氮會優(yōu)先奪取污水中易降解的有機物,對生物除磷造成不利影響。本工程進水C/P=31.4、C/N=2.75,碳源略顯不足。尤其在設(shè)置初沉池的情況下,進入二級處理的C/P比值將進一步降低。對于污水C/P比值低的情況,有機物易降解組分本來就不多,這時回流污泥

3、中的硝態(tài)氮對除磷的干擾就越發(fā)突出,因此降低回流污泥對除磷的影響成為選擇處理工藝的一個關(guān)鍵。而UCT工藝恰恰能很好地解決這一矛盾。所以經(jīng)過工藝比選最終決定采用UCT處理工藝。UCT工藝是A2/O工藝的變種,更好地解決了硝態(tài)氮對除磷的不利影響,特別是對于C/N、C/P比值不高的污水,更能顯示工藝的優(yōu)越性。其工藝流程見圖1 。圖1 馬頭崗污水處理廠工藝流程2.2 各單元設(shè)計參數(shù) 粗格柵及進水提升泵房進水提升泵房由進水前池和集水池組成。進水管為d 2400mm的混凝土管,在提升泵房的總?cè)肟谔幵O(shè)置一矩形速閉閘,在廠內(nèi)兩路電源發(fā)生故障時,可以靠重力自動關(guān)閉。在進水前池內(nèi)設(shè)置了6道柵條間隙為20mm、柵寬為

4、1.5m的鋼絲繩牽引式格柵除污機。在集水池內(nèi)設(shè)置進水提升泵,提升泵采用潛水排污泵,共設(shè)7臺潛水泵(5用2備,其中1臺庫房備用,土建設(shè)計為6個泵位) 。 細格柵、沉砂池、進水計量槽細格柵采用轉(zhuǎn)鼓細格柵,共設(shè)置7套,轉(zhuǎn)鼓直徑1.8m,柵條間距6mm。沉砂池采用比氏旋流沉砂池,共設(shè)置4座,直徑均為6m,停留時間58s。當(dāng)其中1座發(fā)生故障時,其余3座可保證承擔(dān)全部負荷,停留時間為43s。提砂采用氣提的方式,羅茨鼓風(fēng)機和砂水分離器的配置采用與沉砂池一對一的布置方式。另外在沉砂池出砂管與砂水分離器之間設(shè)置氣液隔離罐,利于砂水分離。進水計量設(shè)置4條巴氏計量槽,單座喉口寬1m,設(shè)置超聲波流量計計量。為提高計量

5、精度,選用成品玻璃鋼材質(zhì)作為流槽。 初沉池全廠共設(shè)4座直徑40m的中心進水、周邊出水的輻流式沉淀池。表面水力負荷為3.23m3/(m2·h),停留時間1.24h,池邊有效水深4.3m,超高0.3m。采用單條集水渠雙側(cè)三角堰出水,在內(nèi)側(cè)設(shè)置浮渣擋板和浮渣斗。刮泥機為半橋式周邊傳動刮泥機,單機功率4kW。 UCT反應(yīng)池考慮馬頭崗污水處理廠收水系統(tǒng)內(nèi)的實際污水量已經(jīng)接近設(shè)計規(guī)模,故反應(yīng)池按36萬m3/d規(guī)模進行校核設(shè)計。全廠設(shè)4組UCT反應(yīng)池,厭氧池總池容36480m3,缺氧池總池容39600m3,好氧池總池容153400m3(其中機動段為28950m3),總池容為229480m3。設(shè)計產(chǎn)

6、泥系數(shù)0.91,缺氧池和好氧池的MLSS為3g/L,厭氧池MLSS為1.8g/L,校核流量時泥齡12d(不包括厭氧泥齡),其中缺氧泥齡為2.4d,好氧泥齡為9. 6 d。設(shè)計水溫12,有效水深6m。二沉污泥回流比50%100%,缺氧到厭氧的回流比為150%,好氧到缺氧的回流比為150%。全廠剩余污泥量為39585kg/d (30萬m3/d時),校核流量時為47502 kg/d??偣饬繛?10800 Nm3/h,校核流量時氣水比為7.61。單組反應(yīng)池設(shè)備設(shè)置如下:厭氧池和缺氧池為循環(huán)流池型,厭氧池內(nèi)設(shè)直徑2.2m的低速推進器8臺,單機功率3kW,缺氧池內(nèi)設(shè)直徑2.2m的低速推進器8臺,單機功率

7、4kW。好氧池為推流式池型,其中機動段安裝8套直徑650mm的高速攪拌器,單機功率5kW,安裝方向與水流方向相反,同時安裝橡膠膜微孔曝氣器1 757套,直徑300mm,單盤曝氣量3m3/h。好氧段中安裝剛玉微孔曝氣器9618套,直徑300mm,單盤曝氣量3m3/h。曝氣器采用漸減曝氣的布置方式。5個廊道大致比例為15%25%25%20%15%。其中好氧區(qū)每條廊道設(shè)置單獨的空氣管道,便于空氣量的細致調(diào)節(jié),達到節(jié)能的效果。缺氧池到厭氧池的回流采用潛水軸流泵,設(shè)置3臺,單臺流量1875m3/h,揚程1 m,電機功率15kW。好氧池到缺氧池的回流也采用潛水軸流泵,設(shè)置3臺,單臺流量1875m3/h,揚

8、程1m,電機功率15kW。進水點設(shè)置了3處,外回流點設(shè)置2處,好氧回流點設(shè)置2處,所有多配水點的輸送均采用渠道的方式配水,設(shè)置配水可調(diào)堰,通過各堰門的不同組合,可調(diào)成不同功效的處理工藝。 鼓風(fēng)機房全廠設(shè)1座鼓風(fēng)機房,內(nèi)設(shè)8臺帶有隔音罩的單級高速離心鼓風(fēng)機(6用2備),單機風(fēng)量20000Nm3/h,風(fēng)壓為0.72bar(1bar=0.1MPa),電機功率500 kW。鼓風(fēng)機進氣的取風(fēng)口設(shè)計為高位取風(fēng),距室外地面12m,同時每臺鼓風(fēng)機又設(shè)置了1套卷簾過濾器,過濾器的過氣量Q=25000m3/h,壓降小于0.02bar,功率0.55kW。鼓風(fēng)機采用油冷卻。設(shè)計在側(cè)墻設(shè)置了8套軸流風(fēng)機,在屋頂設(shè)置了4

9、套屋頂風(fēng)機,通過強制對流通風(fēng)的方式對室內(nèi)進行換風(fēng)。 污泥泵房全廠設(shè)4座回流、剩余污泥泵房,與反應(yīng)池一一對應(yīng)。每座泵房設(shè)4臺污泥回流泵,采用潛水軸流泵,單臺流量940m3/h,揚程6m,電機功率16kW。開啟2臺泵時,回流比為50%;3臺泵時,回流比為75%;啟4臺泵時,回流比為100%。每座泵房設(shè)1臺剩余污泥泵,采用潛污泵,單臺流量96m3/h,揚程14m,電機功率6kW。全廠冷備用1臺剩余污泥泵。在泵房前池內(nèi)設(shè)1臺潛水?dāng)嚢杵?,防止污泥沉淀,攪拌器的功率?kW,葉輪直徑400mm。 二沉池全廠設(shè)8座直徑為45m的二沉池,分為2組。采用周邊進水、周邊出水的輻流式沉淀池。表面水力負荷為1.28m

10、3/(m2·h),池邊水深4.5m,超高0.5m。單條集水渠單側(cè)三角堰出水,在內(nèi)側(cè)設(shè)置浮渣擋板和浮渣斗。吸泥機為半橋式周邊傳動單管吸泥機,單機功率0.55kW。 消毒單元采用紫外消毒的方式,紫外線穿透率65%,有效劑量16000W·s/cm2 (燈管達到壽命末期時)。2條渠道,安裝2個模塊組,每個模塊組含有32個模塊,每個模塊8根燈管,共512根燈管。采用低壓高強紫外燈管,單根燈管的功率為250W。 出水計量采用管道計量的方式,d2200mm的管道,設(shè)置出水計量井1座,內(nèi)設(shè)可測非滿管流的超聲波流量計1套。2.3 污泥流程中各單元設(shè)計參數(shù)污泥處理的流程如下:污泥(含水率99.

11、2%)經(jīng)過機械濃縮后(含水率96%) 與初沉污泥(含水率96%) 混合,混合后的污泥(含水率96%) 經(jīng)消化池進行厭氧穩(wěn)定,消化后的污泥(含水率96.7%) 經(jīng)機械脫水后(含水率80%) 進入污泥儲罐集中裝車外運。全廠干污泥產(chǎn)量為92085kg/d。其中:泥52500kg/d,含水率為96%,體積為1312.5m3/d;余污泥39585kg/d,含水率為99.2%,體積為4948m3/d。 初沉污泥泵房初沉池的排泥方式為間歇排泥,單池每天排泥時間68h。全廠設(shè)置2座初沉污泥泵房,每座泵房對應(yīng)2座初沉池。每座泵房內(nèi)設(shè)兩臺污泥單螺桿泵( 1用1備), 單臺流量108m3/h,出口壓力2kg/cm2

12、,電機功率15kW。 污泥濃縮脫水機房(1)濃縮系統(tǒng)。污泥濃縮采用5套螺壓式污泥濃縮機(4用1備),單機處理量100 m3/h,每天工作16h,電機功率3.5kW。每套濃縮機分別配套1臺進料泵和1臺出料泵。進出料泵均選用單螺桿泵。進料泵單泵流量Q= 80100m3/h,出口壓力2kg/cm2,電機功率15kW。出料泵單泵流量Q=1520m3/h,出口壓力2kg/cm2,電機功率5.5kW。絮凝劑選用PAM,按4gPAM/kgDS計算,配藥濃度0.2%,藥液經(jīng)二次稀釋至0.1%。(2) 脫水系統(tǒng)。消化后的污泥脫水采用4套離心式污泥脫水機(3用1備),單機處理量70m3/h,每天工作12h,電機功

13、率140kW。每套脫水機配套1臺進料泵。進料泵選用單螺桿泵,單泵流量Q=5080m3/h,出口壓力4kg/cm2,電機功率18.5kW。絮凝劑選用PAM,按5gPAM/kgDS計算,配藥濃度0.5%,藥液經(jīng)二次稀釋至0.1%。 污泥儲罐本工程共設(shè)4座鋼筋混凝土污泥儲罐,每天脫水后污泥(含水率80%)量約為350m3,停留時間24h,單座污泥儲罐體積為114m3。污泥儲罐下部泥斗斜壁水平傾角取55°。下設(shè)一直徑為1m的液壓刀閘,出料口距地高度為4m,污泥可直接裝車。 污泥消化系統(tǒng)污泥消化采用二級中溫消化,工作溫度為3335,攪拌采用沼氣攪拌方式。一級消化池加熱、攪拌;級消化池不加熱、攪

14、拌。全廠共設(shè)5座圓柱形消化池,其中4座一級消化池,1座二級消化池。一級消化池污泥停留時間為24d,二級消化池污泥停留時間為6d。單座消化池直徑31m,柱體高度18.5m,單池有效容積13800m3。污泥中有機物含量按60%計,有機物分解率按40%計算,每千克污泥產(chǎn)氣量取0.85m3(0.751.1),平均產(chǎn)氣量18785m3/d,平均小時產(chǎn)氣量782.7m3/h;值產(chǎn)氣量26400m3/d,平均小時產(chǎn)氣量1100m3/h。沼氣利用優(yōu)先發(fā)電,發(fā)電余熱回收用于消化池的加熱,同時設(shè)置沼氣鍋爐,作為消化池加熱的備用熱源。當(dāng)發(fā)電的余熱不足以加熱消化池時(運行初期或冬季時,冬季產(chǎn)氣低、消化池耗熱量大) ,

15、調(diào)整發(fā)電機的運行臺數(shù),啟動沼氣鍋爐,優(yōu)先保證消化池的加熱。沼氣發(fā)電依據(jù)就近使用原則,主要用于污泥濃縮脫水機房、污泥控制室內(nèi)的用電設(shè)備。全廠設(shè)置發(fā)電機4臺,單臺發(fā)電功率500kW,根據(jù)季節(jié)和產(chǎn)氣量調(diào)整發(fā)電機投產(chǎn)臺數(shù)。設(shè)置沼氣鍋爐4套(3用1備),單套鍋爐1100kW(熱量)。沼氣利用見圖2。 圖2 污泥消化系統(tǒng)流程3、計特點(1)初沉池和二沉池的浮渣擋板水下部分大于等于300mm。有效防止柵渣從柵渣斗落入水時從水下進入集水槽,影響處理效果。(2)反應(yīng)池的優(yōu)化布置。UCT反應(yīng)池的幾何池型采用完全混合式和推流式相結(jié)合的流態(tài)布置。對于厭氧區(qū)和缺氧區(qū)采用完全混合循環(huán)流,對于機動區(qū)和好氧區(qū)采取推

16、流式。此種布局可有效避免厭氧區(qū)和缺氧區(qū)的沉泥問題,同時保證了混合攪拌的效果。(3)考慮進水SS較高,有必要設(shè)計初沉池,但考慮到初沉池的設(shè)置,勢必加劇進入反應(yīng)池的碳源不足,設(shè)計適當(dāng)縮短了沉淀時間,同時考慮超越初沉池的管道,必要時污水可超越初沉池直接進入反應(yīng)池。(4)同時根據(jù)水質(zhì)水量的變化,季節(jié)的不同可以調(diào)整為四種不同的處理工藝,從而保證在不同的環(huán)境條件下既有構(gòu)筑物能達到最佳的運行工況。在夏季水溫較高時,硝化及反硝化速率大大提高,可調(diào)整曝氣池的機動區(qū)作為缺氧區(qū),使反硝化反應(yīng)更為徹底,降低出水總氮,避免二沉池污泥上浮。在冬季水溫低,可調(diào)整曝氣池的機動段作為好氧區(qū),增加好氧區(qū)容積,使硝化更充分,保證出水水質(zhì)。運行工況的調(diào)節(jié)見表2。表2 不同工藝下的調(diào)節(jié)堰門的開啟狀態(tài)(5)污泥厭氧消化產(chǎn)生的沼氣全部利用,設(shè)計結(jié)合季節(jié)變化對沼氣產(chǎn)生的影響,制定冬、夏

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