PLC在機(jī)器改造中的應(yīng)用_第1頁
PLC在機(jī)器改造中的應(yīng)用_第2頁
PLC在機(jī)器改造中的應(yīng)用_第3頁
PLC在機(jī)器改造中的應(yīng)用_第4頁
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文檔簡介

1、PLC在切割機(jī)改造中的應(yīng)用我公司有兩臺(tái)設(shè)備,由于買了幾年后,有同樣的設(shè)備,在功能和控制系統(tǒng)上都有升級(jí)版,在原來的價(jià)格上高出十幾萬,其實(shí)只是控制系統(tǒng)上的改進(jìn),在機(jī)械部分只是稍有增加。于是我們根據(jù)公司需要,將機(jī)器由原來繼電器控制改為PLC控制,并且將原來的手動(dòng)的部分工作改為自動(dòng),還加入了附加自動(dòng)功能。整個(gè)改造一臺(tái)花費(fèi)不到6000元,經(jīng)過使用達(dá)到滿意效果。一、概述機(jī)器是有兩大部分切組成,兩部分分別是一個(gè)結(jié)構(gòu)相同的切割機(jī)構(gòu)成,一個(gè)固定在機(jī)座的一頭,另一個(gè)安裝在軌道上,根據(jù)所需尺寸,手動(dòng)把活動(dòng)機(jī)頭搖到所需位置,固定后,進(jìn)行切削工作。經(jīng)過初步設(shè)想是把原來的繼電器電路改成plc控制,再把手動(dòng)定位改成步進(jìn)電機(jī)

2、控制定位,于是就初步選用一個(gè)plc,一個(gè)步進(jìn)電機(jī)和控制器,由于考慮到經(jīng)常有有數(shù)值的輸入,所以除了選用plc外,還有輸入用觸摸屏或文本顯示輸入,經(jīng)過反復(fù)考慮控制要求和成本,我們最終選定了一家仿三菱FX2N-MT的板式PLC,因?yàn)樗扔懈咚儆?jì)數(shù)和高速脈沖輸出功能,而且還有配套的文本顯示,在價(jià)格上遠(yuǎn)比三菱的便宜,還省掉了高速計(jì)數(shù)模塊。再加上一個(gè)步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)器和步進(jìn)電機(jī)。考慮到步進(jìn)電機(jī)定位有一定的誤差,就采用了一光電旋轉(zhuǎn)編碼器作為位置反饋。選定主要原件后,經(jīng)過分析還可以加入自動(dòng)重復(fù)同一長度的切削加工。于是初步就定下了控制要求和控制元器件??刂品譃槭謩?dòng)和自動(dòng)兩部分??刂圃饕且粋€(gè)plc控制器,一個(gè)文

3、本顯示器,一個(gè)步進(jìn)電機(jī),一個(gè)步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)器,一個(gè)光電編碼器。 二、改造過程(一)統(tǒng)計(jì)輸入輸出端口首先我們統(tǒng)計(jì)了一下輸入輸出點(diǎn)數(shù), 輸入27點(diǎn) ,輸出20,點(diǎn),因?yàn)橛形谋撅@示器,就把一些可以做到文本顯示器輸入,減少了輸入點(diǎn)數(shù)。輸出部分由于有些是成對輸出,如1號(hào)夾緊,1號(hào)松開,是由一個(gè)兩位五通電磁閥控制,我們就采用輸出用小繼電器擴(kuò)展輸出,減少了輸出點(diǎn)數(shù),同時(shí)還起到了輸出隔離的作用。這樣的輸出還有鋸片45度角和90度角,防護(hù)蓋的開和關(guān),因此PLC輸出就減少了6個(gè)點(diǎn)。再考慮到日常的維修時(shí),為了方便檢修,于是就把PLC的輸入和輸出狀態(tài)做到文本顯示器中,方便查看和檢修,綜合考慮確定輸入輸出與plc端口分配

4、以及文本顯示輸入如下表:輸入點(diǎn)PLC端口文本指示輸出點(diǎn)PLC端口文本指示編碼器A相X0M100步進(jìn)脈沖Y0M140編碼器B相X1M101剎車Y1M141電源啟動(dòng)X2M102步進(jìn)方向Y2M142電機(jī)停止X3M1031號(hào)電機(jī)Y3M143左手按鈕X4M1042號(hào)電機(jī)Y4M144右手按鈕X5M1051號(hào)夾緊Y5M1451號(hào)鋸下限位X6M1062號(hào)夾緊Y6M1462號(hào)鋸下限位X7M1071號(hào)45度Y7M1471號(hào)蓋限位X10M1082號(hào)45度Y10M1482號(hào)蓋限位X11M1091號(hào)蓋關(guān)Y11M1491號(hào)壓力X12M1102號(hào)蓋關(guān)Y12M1502號(hào)壓力X13M1111號(hào)鋸進(jìn)Y13M151急停X14M11

5、22號(hào)鋸進(jìn)Y14M152最大行程X15M113電源Y15M153最小行程X16M114電機(jī)過載X17M115手動(dòng)自動(dòng)X20M1161號(hào)鋸上限位X21M117原點(diǎn)限位X22M118上表中的M和下表中的M, D都為文本顯示器對應(yīng)plc中的地址。文本輸入對應(yīng)輔助繼電器文本輸入對應(yīng)寄存器1號(hào)角度M170實(shí)際編碼脈沖D2002號(hào)角度M171設(shè)定尺寸D2011號(hào)電機(jī)啟動(dòng)M172實(shí)際數(shù)量D2022號(hào)電機(jī)啟動(dòng)M173設(shè)定數(shù)量D2031號(hào)電機(jī)停止M174編碼系數(shù)D2042號(hào)電機(jī)停止M175脈沖系數(shù)D205定位開始M176設(shè)定脈沖數(shù)D206定位停止M177原點(diǎn)補(bǔ)償D207手動(dòng)左移M30實(shí)際顯示尺寸D208手動(dòng)右移

6、M31編碼尺寸D209設(shè)定與實(shí)際偏差D210自動(dòng)長度D211自動(dòng)長度脈沖D212 (二)元件的選配 選定PLC為國產(chǎn)仿FX2N-40MT-4AD-2DA,文本顯示器為TP204,步進(jìn)電機(jī)采用0.75KW步進(jìn)電機(jī)以及配套的驅(qū)動(dòng)器,加上位置反饋的光電旋轉(zhuǎn)編碼器,為了達(dá)到精度和雙向計(jì)數(shù),還有使用的環(huán)境,選用了每轉(zhuǎn)2000脈沖,A,B相輸入的光電旋轉(zhuǎn)編碼器(型號(hào)SP58/10-2000BZ-5-30FG2)。(三)控制改進(jìn) 1、改進(jìn)前:原來機(jī)器是繼電器控制電路,操作有一個(gè)電源啟動(dòng)按鈕,兩個(gè)電機(jī)啟動(dòng)按鈕,和兩個(gè)電機(jī)停止按鈕,分別控制兩個(gè)切割鋸片的電機(jī)啟動(dòng)和停止。一個(gè)急停按鈕,兩個(gè)鋸片角度選擇按鈕,一個(gè)剎

7、車開關(guān)。還有兩個(gè)雙手操作按鈕,他們功能是:當(dāng)單獨(dú)任一按鈕按下時(shí),夾緊氣缸動(dòng)作夾緊加工型材,松開時(shí)氣缸復(fù)位松開,當(dāng)兩個(gè)同時(shí)壓下,首先是夾緊氣缸動(dòng)作,當(dāng)夾緊氣缸加進(jìn)到位,即夾緊缸氣壓都到設(shè)定值時(shí),防護(hù)蓋動(dòng)作,防護(hù)蓋關(guān)上到位后,切割鋸片上升,進(jìn)行切割,切割完成,松開雙手按鈕,切割鋸片退回,當(dāng)退回到位后,防護(hù)蓋打開,然后夾緊氣缸復(fù)位,加工完成。在這里加工型材的長度需要通過一手動(dòng)搖輪來移動(dòng)活動(dòng)切割機(jī)頭定位,再用氣缸剎車。2、改進(jìn)后;操作按鈕做了調(diào)整,將電源按鈕和急停,雙手操作按鈕,保留原有功能;將兩個(gè)電機(jī)啟動(dòng)按鈕和角度選擇按鈕去掉,把他們做到文本顯示器中,把剎車開關(guān)改為手動(dòng)自動(dòng)選擇開關(guān),考慮到電機(jī)停止的

8、需要和安全,把原來兩個(gè)按鈕功能做到文本顯示器中,外面在保留一個(gè)電機(jī)停止按鈕,但功能改為兩個(gè)電機(jī)同時(shí)停止的按鈕,單獨(dú)停止則用文本顯示器中的按鈕。鋸片角度選擇直接做到了文本顯示器中。定位用步進(jìn)電機(jī)定位,定位完成后自動(dòng)剎車,然后進(jìn)行原來的操作功能,我們把它作為手動(dòng)功能,并且加入了計(jì)數(shù)功能,并且可在文本顯示器上設(shè)定和顯示。在增加了自動(dòng)定長重復(fù)切料功能,能設(shè)定好固定長度后,設(shè)定所需數(shù)量,就可以自動(dòng)完成所設(shè)定的數(shù)量后自動(dòng)停止。 在輸出上,將原來的控制邏輯用的中間繼電器去掉,直接從PLC輸出,接到用于隔離和擴(kuò)展用的小繼電器上。再從繼電器輸出,并且加入必要的互鎖和保護(hù)環(huán)節(jié)。(四)根據(jù)控制要求,我設(shè)計(jì)PLC控制

9、流程圖如下:初始尋原點(diǎn)長度定位自動(dòng)復(fù)位尋原點(diǎn) 關(guān)上防護(hù)覆蓋電機(jī)啟動(dòng)角度選擇自動(dòng)手動(dòng)選擇鋸片進(jìn)給剎車電源啟動(dòng)2號(hào)頭定位夾緊型材鋸片退回2號(hào)夾緊關(guān)上防護(hù)蓋1號(hào)松開鋸片進(jìn)給鋸片退回2號(hào)回原點(diǎn)1號(hào)夾緊防護(hù)蓋打開加緊松開2號(hào)松開(五)PLC 程序如下:(六)TP204界面如下:1, 主菜單界面:2,手動(dòng)工作界面。3,自動(dòng)工作界面。4.輸入點(diǎn)狀態(tài)界面(維修用)。5輸出點(diǎn)狀態(tài)界面(維修用)。6,參數(shù)設(shè)置界面。7,調(diào)試界面。 (七)根據(jù)上面要求以及程序,設(shè)計(jì)線路圖如下;三、安裝調(diào)試按圖接線,安裝接線后,經(jīng)檢查確認(rèn)無誤后,進(jìn)行絕緣測試,空操作測試等合格后進(jìn)行通電調(diào)試,首先進(jìn)行定位調(diào)試,選擇手動(dòng)工作方式,按照步進(jìn)

10、電機(jī)驅(qū)動(dòng)器說明書,設(shè)置有關(guān)電機(jī)參數(shù),然后通過文本顯示器中的調(diào)試界面手動(dòng)使電機(jī)左右前進(jìn),觀察電機(jī)運(yùn)行情況,適當(dāng)調(diào)整參數(shù),使電機(jī)運(yùn)行平穩(wěn)。再通過文本顯示的電機(jī)脈沖個(gè)數(shù)和編碼脈沖個(gè)數(shù)計(jì)算出電機(jī)脈沖系數(shù)和編碼系數(shù)。脈沖系數(shù)=單位長度中電機(jī)脈沖個(gè)數(shù) / 單位長度編碼系數(shù)=單位長度中編碼器的脈沖個(gè)數(shù) / 單位長度經(jīng)過多次試驗(yàn)計(jì)算兩個(gè)系數(shù),分別求出他們的平均值,把他們寫入?yún)?shù)設(shè)定中對應(yīng)參數(shù)項(xiàng),然后讓2號(hào)機(jī)頭回原點(diǎn),測定原點(diǎn)補(bǔ)償值,再把它寫入對應(yīng)項(xiàng)中。接下來輸入一長度,使機(jī)器自動(dòng)定位,測試其定位的精度和平穩(wěn)度,適當(dāng)調(diào)整電機(jī)加減速時(shí)間,使定位達(dá)到準(zhǔn),穩(wěn),快。那么定位調(diào)試就達(dá)到了要求。 接下來就進(jìn)行手動(dòng)工作調(diào)試:選擇手動(dòng)工作方式,先測試電機(jī)啟動(dòng)和停止,正常,鋸片角度轉(zhuǎn)換測試,正常,再輸入長度和加工數(shù)量,進(jìn)行空料測試,完成整個(gè)手動(dòng)加工。來回幾次,測試是否達(dá)到要求,合格后,進(jìn)行實(shí)料

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