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文檔簡介
1、小方坯連鑄漏鋼原因分析及預(yù)防措施 發(fā)表日期:2007年10月31日 【編輯錄入:meimei】摘要:從鋼種、結(jié)晶器狀況、過熱度、拉速、振動、保護渣性能、工藝操作等方面分析了安鋼二煉鋼2號方坯連鑄機產(chǎn)生漏鋼的原因,并采取相應(yīng)措施,取得了較好的效果。 關(guān)鍵詞:小方坯;漏鋼分析;改進措施 安陽鋼鐵股份有限公司第二煉鋼廠(以下簡稱安鋼二煉鋼)2號方坯連鑄機采用浸入式水口加保護渣保護澆注工藝。2004年鑄機平均溢漏鋼率為068,上半年平均為09,最高月份為12,溢漏事故多,已嚴(yán)重影響了連鑄生產(chǎn)。為促進連鑄生產(chǎn)順行,同時也為鑄機高效化生產(chǎn)打下基礎(chǔ),于2005年元月開始對2號方坯連鑄機溢漏鋼進行攻關(guān),并取得
2、了顯著效果。 1工藝現(xiàn)狀 安鋼二煉鋼2號連鑄機始建于1989年,鑄機類型為國產(chǎn)SFR-6型四機四流小方坯連鑄機,鑄坯斷面為120 mm×120mm,采用定徑水口、浸人式水口、保護渣和事故擺槽等澆注方式。目前,主要澆注鋼種為Q235B、HRB335、HRB400、Q345B等鋼種,連鑄機主要技術(shù)參數(shù)為: 流間距1 100 mm;正常拉速2835 mmin;銅管長度850 mm;銅管壁厚125 mm;銅管材質(zhì)為脫氧磷銅;水縫寬度35 mm;結(jié)晶器倒錐度(056076)m;結(jié)晶器水量95100m3h;結(jié)晶器水壓0607 MPa;振動結(jié)構(gòu)形式為半板簧振動。2漏鋼事故概況 2004年2號機溢漏
3、鋼569次,統(tǒng)計結(jié)果見圖1,角裂漏鋼占69,為主要漏鋼類型,下渣漏鋼和拉斷漏鋼分別占149和67。因此,控制角裂漏鋼可以大幅度降低溢漏鋼率。角裂漏鋼鑄坯的形貌如圖2所示,角裂漏鋼主要發(fā)生在出結(jié)晶器坯殼距角部1025 mm處,漏鋼長度100200 mm,沿漏鋼部位的上下有縱裂缺陷。摘要:從鋼種、結(jié)晶器狀況、過熱度、拉速、振動、保護渣性能、工藝操作等方面分析了安鋼二煉鋼2號方坯連鑄機產(chǎn)生漏鋼的原因,并采取相應(yīng)措施,取得了較好的效果。 關(guān)鍵詞:小方坯;漏鋼分析;改進措施 安陽鋼鐵股份有限公司第二煉鋼廠(以下簡稱安鋼二煉鋼)2號方坯連鑄機采用浸入式水口加保護渣保護澆注工藝。2004年鑄機平均溢漏鋼率為
4、068,上半年平均為09,最高月份為12,溢漏事故多,已嚴(yán)重影響了連鑄生產(chǎn)。為促進連鑄生產(chǎn)順行,同時也為鑄機高效化生產(chǎn)打下基礎(chǔ),于2005年元月開始對2號方坯連鑄機溢漏鋼進行攻關(guān),并取得了顯著效果。 1工藝現(xiàn)狀 安鋼二煉鋼2號連鑄機始建于1989年,鑄機類型為國產(chǎn)SFR-6型四機四流小方坯連鑄機,鑄坯斷面為120 mm×120mm,采用定徑水口、浸人式水口、保護渣和事故擺槽等澆注方式。目前,主要澆注鋼種為Q235B、HRB335、HRB400、Q345B等鋼種,連鑄機主要技術(shù)參數(shù)為: 流間距1 100 mm;正常拉速2835 mmin;銅管長度850 mm;銅管壁厚125 mm;銅管
5、材質(zhì)為脫氧磷銅;水縫寬度35 mm;結(jié)晶器倒錐度(056076)m;結(jié)晶器水量95100m3h;結(jié)晶器水壓0607 MPa;振動結(jié)構(gòu)形式為半板簧振動。 2漏鋼事故概況 2004年2號機溢漏鋼569次,統(tǒng)計結(jié)果見圖1,角裂漏鋼占69,為主要漏鋼類型,下渣漏鋼和拉斷漏鋼分別占149和67。因此,控制角裂漏鋼可以大幅度降低溢漏鋼率。角裂漏鋼鑄坯的形貌如圖2所示,角裂漏鋼主要發(fā)生在出結(jié)晶器坯殼距角部1025 mm處,漏鋼長度100200 mm,沿漏鋼部位的上下有縱裂缺陷。3原因分析31 鋼種的影響 我廠主要生產(chǎn)低碳鋼,其在結(jié)晶器內(nèi)形成的初生坯殼,在固相線溫度以下2550時發(fā)生包晶反應(yīng)(+L),并伴隨較
6、大線收縮,坯殼與結(jié)晶器壁脫離產(chǎn)生大的氣隙,導(dǎo)出熱流減少,坯殼變薄,而且厚度不均勻。當(dāng)坯殼所受應(yīng)力超過其抗拉強度時,在坯殼薄弱處產(chǎn)生應(yīng)力集中出現(xiàn)細小縱裂紋,出結(jié)晶器坯殼由于失去支撐以及受二冷強冷影響,裂紋進一步擴大,發(fā)生漏鋼。相同冷卻條件下,低合金鋼比普碳鋼溫降速度大,凝固快,在一次冷卻不均勻時,坯殼厚度差別更大,裂紋敏感性更強,在熱應(yīng)力和形變應(yīng)力共同作用下,易在坯殼薄弱處開裂,從而極易發(fā)生角裂漏鋼。2005年元月2號機生產(chǎn)0235B鋼1 103爐,生產(chǎn)HRB335鋼808爐,當(dāng)月溢漏鋼統(tǒng)計結(jié)果見表1,在11次角裂漏鋼中,低合金鋼占10次。32 結(jié)晶器的影響 (1)結(jié)晶器水縫的影響:方坯角部屬二
7、維傳熱,坯殼收縮早,強度高,而坯殼四面受鋼水靜壓力作用壓向銅管壁,在偏離角部1025 mm處出現(xiàn)較大氣隙,傳熱減弱,此處坯殼薄,而且受拉應(yīng)力作用。結(jié)晶器水縫不均勻,將直接造成坯殼厚度不均勻,產(chǎn)生的拉應(yīng)力也不等,較大拉應(yīng)力作用在偏離角處,產(chǎn)生微裂紋,出結(jié)晶器下口坯殼發(fā)生鼓肚,形變應(yīng)力增加,裂紋進一步擴大,撕裂坯殼,發(fā)生角裂漏鋼。2號連鑄機結(jié)晶器水縫由于長期不調(diào)整,造成上下口水縫調(diào)整螺釘與銅管壁間隙大,檢查發(fā)現(xiàn),銅管在內(nèi)水套中可以明顯搖擺,上下口同側(cè)面水縫差別大于05 mm,裝配后甚至出現(xiàn)歪斜。此類銅管上機后壽命很短,一般在1 500t以內(nèi),主要原因是角裂漏鋼事故頻發(fā),漏鋼部位集中在水縫大的一側(cè)偏
8、離角處。 (2)銅管內(nèi)腔倒錐度的影響:結(jié)晶器傳熱的熱阻主要是氣隙,氣隙小,則熱阻小,氣隙大,則熱阻大。結(jié)晶器使用前期,銅管內(nèi)腔曲線比較接近坯殼收縮曲線,氣隙均勻,傳熱均勻,坯殼厚度也較均勻。在使用過程中,銅管不斷磨損和受熱變形。到使用中、后期,總錐度變小,而且,彎液面下傳熱量大,銅管局部發(fā)生變形,也增加了坯殼的不均勻性。坯殼在結(jié)晶器下部易發(fā)生鼓肚,取樣顯示,120 mm×120 mm鑄坯鼓肚量大于2 mm易發(fā)生偏離角內(nèi)裂,出結(jié)晶器后坯殼失去支撐,易發(fā)生漏鋼。2005年元月216號銅管壽命2 491 t,使用前后內(nèi)腔曲線對比如圖3所示。由圖3可以清晰地看出,使用后弧面在距上口50100
9、mm間距內(nèi)已形成正錐度,測弧總錐度小于0.4 mm,而且距上口200400mm和500700mm間距內(nèi)側(cè)弧無錐度,側(cè)內(nèi)錐度比側(cè)外錐度小,這與內(nèi)弧東側(cè)角裂漏鋼多相吻合。 (3)銅管內(nèi)表面的影響:銅管在使用過程中,由于處理漏鋼事故放置冷鋼過量且歪斜,造成面部和角部劃傷,深度大于1 mm以上,在拉鋼過程中,劃傷處坯殼與銅管壁之間熱阻大,坯殼薄,容易出現(xiàn)凹陷,且凹陷底部有明顯裂紋,此時如過熱度增加或突然提高拉速,容易在裂紋處漏鋼。 銅管制作質(zhì)量差,特別是銅管面部和角部局部鍍層的脫落,增加了熱阻,造成傳熱不穩(wěn)定,容易引起漏鋼。另外,銅管坯料中有沙眼,隨著結(jié)晶器過鋼量的增加,銅管內(nèi)表面磨損,沙眼漏出,出現(xiàn)
10、掛鋼現(xiàn)象,嚴(yán)重時造成裂紋漏鋼。33過熱度和拉速的影響 裂紋漏鋼與中包溫度和拉速關(guān)系密切,保證鋼水有一定的過熱度,能保證鋼水順利澆完。理論研究表明,過熱度每增加10,結(jié)晶器出口坯殼厚度減少3,溫度過高,就會造成出結(jié)晶器坯殼薄和高溫強度低,受到的應(yīng)力一旦撕破坯殼,就容易產(chǎn)生裂紋漏鋼。對2號機2005年1月澆鑄HRB335鋼的中間包溫度統(tǒng)計見表2,分析結(jié)果如圖4所示,中間包溫度愈高,漏鋼率愈高,中包溫度達到1 550以上,漏鋼率急劇升高。較快的拉速尤其是高過熱度時提高拉速會加劇坯殼生長的不均勻性,我廠2號機澆注鋼水過熱度在40以上,拉速大于33 mmin,即使在結(jié)晶器使用前期也容易出現(xiàn)角裂漏鋼。摘要
11、:從鋼種、結(jié)晶器狀況、過熱度、拉速、振動、保護渣性能、工藝操作等方面分析了安鋼二煉鋼2號方坯連鑄機產(chǎn)生漏鋼的原因,并采取相應(yīng)措施,取得了較好的效果。 關(guān)鍵詞:小方坯;漏鋼分析;改進措施 安陽鋼鐵股份有限公司第二煉鋼廠(以下簡稱安鋼二煉鋼)2號方坯連鑄機采用浸入式水口加保護渣保護澆注工藝。2004年鑄機平均溢漏鋼率為068,上半年平均為09,最高月份為12,溢漏事故多,已嚴(yán)重影響了連鑄生產(chǎn)。為促進連鑄生產(chǎn)順行,同時也為鑄機高效化生產(chǎn)打下基礎(chǔ),于2005年元月開始對2號方坯連鑄機溢漏鋼進行攻關(guān),并取得了顯著效果。 1工藝現(xiàn)狀 安鋼二煉鋼2號連鑄機始建于1989年,鑄機類型為國產(chǎn)SFR-6型四機四流
12、小方坯連鑄機,鑄坯斷面為120 mm×120mm,采用定徑水口、浸人式水口、保護渣和事故擺槽等澆注方式。目前,主要澆注鋼種為Q235B、HRB335、HRB400、Q345B等鋼種,連鑄機主要技術(shù)參數(shù)為: 流間距1 100 mm;正常拉速2835 mmin;銅管長度850 mm;銅管壁厚125 mm;銅管材質(zhì)為脫氧磷銅;水縫寬度35 mm;結(jié)晶器倒錐度(056076)m;結(jié)晶器水量95100m3h;結(jié)晶器水壓0607 MPa;振動結(jié)構(gòu)形式為半板簧振動。 2漏鋼事故概況 2004年2號機溢漏鋼569次,統(tǒng)計結(jié)果見圖1,角裂漏鋼占69,為主要漏鋼類型,下渣漏鋼和拉斷漏鋼分別占149和67
13、。因此,控制角裂漏鋼可以大幅度降低溢漏鋼率。角裂漏鋼鑄坯的形貌如圖2所示,角裂漏鋼主要發(fā)生在出結(jié)晶器坯殼距角部1025 mm處,漏鋼長度100200 mm,沿漏鋼部位的上下有縱裂缺陷。3原因分析31 鋼種的影響 我廠主要生產(chǎn)低碳鋼,其在結(jié)晶器內(nèi)形成的初生坯殼,在固相線溫度以下2550時發(fā)生包晶反應(yīng)(+L),并伴隨較大線收縮,坯殼與結(jié)晶器壁脫離產(chǎn)生大的氣隙,導(dǎo)出熱流減少,坯殼變薄,而且厚度不均勻。當(dāng)坯殼所受應(yīng)力超過其抗拉強度時,在坯殼薄弱處產(chǎn)生應(yīng)力集中出現(xiàn)細小縱裂紋,出結(jié)晶器坯殼由于失去支撐以及受二冷強冷影響,裂紋進一步擴大,發(fā)生漏鋼。相同冷卻條件下,低合金鋼比普碳鋼溫降速度大,凝固快,在一次冷
14、卻不均勻時,坯殼厚度差別更大,裂紋敏感性更強,在熱應(yīng)力和形變應(yīng)力共同作用下,易在坯殼薄弱處開裂,從而極易發(fā)生角裂漏鋼。2005年元月2號機生產(chǎn)0235B鋼1 103爐,生產(chǎn)HRB335鋼808爐,當(dāng)月溢漏鋼統(tǒng)計結(jié)果見表1,在11次角裂漏鋼中,低合金鋼占10次。32 結(jié)晶器的影響 (1)結(jié)晶器水縫的影響:方坯角部屬二維傳熱,坯殼收縮早,強度高,而坯殼四面受鋼水靜壓力作用壓向銅管壁,在偏離角部1025 mm處出現(xiàn)較大氣隙,傳熱減弱,此處坯殼薄,而且受拉應(yīng)力作用。結(jié)晶器水縫不均勻,將直接造成坯殼厚度不均勻,產(chǎn)生的拉應(yīng)力也不等,較大拉應(yīng)力作用在偏離角處,產(chǎn)生微裂紋,出結(jié)晶器下口坯殼發(fā)生鼓肚,形變應(yīng)力增
15、加,裂紋進一步擴大,撕裂坯殼,發(fā)生角裂漏鋼。2號連鑄機結(jié)晶器水縫由于長期不調(diào)整,造成上下口水縫調(diào)整螺釘與銅管壁間隙大,檢查發(fā)現(xiàn),銅管在內(nèi)水套中可以明顯搖擺,上下口同側(cè)面水縫差別大于05 mm,裝配后甚至出現(xiàn)歪斜。此類銅管上機后壽命很短,一般在1 500t以內(nèi),主要原因是角裂漏鋼事故頻發(fā),漏鋼部位集中在水縫大的一側(cè)偏離角處。 (2)銅管內(nèi)腔倒錐度的影響:結(jié)晶器傳熱的熱阻主要是氣隙,氣隙小,則熱阻小,氣隙大,則熱阻大。結(jié)晶器使用前期,銅管內(nèi)腔曲線比較接近坯殼收縮曲線,氣隙均勻,傳熱均勻,坯殼厚度也較均勻。在使用過程中,銅管不斷磨損和受熱變形。到使用中、后期,總錐度變小,而且,彎液面下傳熱量大,銅管
16、局部發(fā)生變形,也增加了坯殼的不均勻性。坯殼在結(jié)晶器下部易發(fā)生鼓肚,取樣顯示,120 mm×120 mm鑄坯鼓肚量大于2 mm易發(fā)生偏離角內(nèi)裂,出結(jié)晶器后坯殼失去支撐,易發(fā)生漏鋼。2005年元月216號銅管壽命2 491 t,使用前后內(nèi)腔曲線對比如圖3所示。 由圖3可以清晰地看出,使用后弧面在距上口50100mm間距內(nèi)已形成正錐度,測弧總錐度小于0.4 mm,而且距上口200400mm和500700mm間距內(nèi)側(cè)弧無錐度,側(cè)內(nèi)錐度比側(cè)外錐度小,這與內(nèi)弧東側(cè)角裂漏鋼多相吻合。 (3)銅管內(nèi)表面的影響:銅管在使用過程中,由于處理漏鋼事故放置冷鋼過量且歪斜,造成面部和角部劃傷,深度大于1 mm
17、以上,在拉鋼過程中,劃傷處坯殼與銅管壁之間熱阻大,坯殼薄,容易出現(xiàn)凹陷,且凹陷底部有明顯裂紋,此時如過熱度增加或突然提高拉速,容易在裂紋處漏鋼。 銅管制作質(zhì)量差,特別是銅管面部和角部局部鍍層的脫落,增加了熱阻,造成傳熱不穩(wěn)定,容易引起漏鋼。另外,銅管坯料中有沙眼,隨著結(jié)晶器過鋼量的增加,銅管內(nèi)表面磨損,沙眼漏出,出現(xiàn)掛鋼現(xiàn)象,嚴(yán)重時造成裂紋漏鋼。33過熱度和拉速的影響 裂紋漏鋼與中包溫度和拉速關(guān)系密切,保證鋼水有一定的過熱度,能保證鋼水順利澆完。理論研究表明,過熱度每增加10,結(jié)晶器出口坯殼厚度減少3,溫度過高,就會造成出結(jié)晶器坯殼薄和高溫強度低,受到的應(yīng)力一旦撕破坯殼,就容易產(chǎn)生裂紋漏鋼。對
18、2號機2005年1月澆鑄HRB335鋼的中間包溫度統(tǒng)計見表2,分析結(jié)果如圖4所示,中間包溫度愈高,漏鋼率愈高,中包溫度達到1 550以上,漏鋼率急劇升高。較快的拉速尤其是高過熱度時提高拉速會加劇坯殼生長的不均勻性,我廠2號機澆注鋼水過熱度在40以上,拉速大于33 mmin,即使在結(jié)晶器使用前期也容易出現(xiàn)角裂漏鋼。34振動的影響 振動仿弧差,偏擺量大,會對坯殼產(chǎn)生剪力,影響保護渣的潤滑,增大拉坯阻力。從傳熱角度分析,振動仿弧差,偏擺量大,會增大坯殼與銅管間氣隙的不均勻性,導(dǎo)致坯殼厚度的差異增大。元月25日第3流連續(xù)發(fā)生多次角裂漏鋼,停機檢查發(fā)現(xiàn),振動框架內(nèi)東側(cè)卡鋼渣,造成振動不平穩(wěn),結(jié)晶器偏擺嚴(yán)
19、重,坯殼對銅管內(nèi)腔兩側(cè)和內(nèi)東角磨損嚴(yán)重,偏角部傳熱不均勻?qū)е陆橇崖╀摗?5保護渣的影響 保護渣的特性指標(biāo)如粘度、熔化速度、熔點對保護渣使用效果影響較大。熔點高,熔速低,液渣層??;粘度高,液渣流動性差,渣耗小,不能均勻填充氣隙,結(jié)晶器傳熱不均勻,我廠2號連鑄機使用預(yù)熔型保護渣,設(shè)計拉速2731 mmin,其性能指標(biāo)見表3,當(dāng)鑄機提速到33 mmin以上,由于保護渣熔點高,粘度大,熔速慢,液渣層厚度減小,特別當(dāng)拉速波動大時,液渣膜及不均勻,易出現(xiàn)粘接拉斷現(xiàn)象。摘要:從鋼種、結(jié)晶器狀況、過熱度、拉速、振動、保護渣性能、工藝操作等方面分析了安鋼二煉鋼2號方坯連鑄機產(chǎn)生漏鋼的原因,并采取相應(yīng)措施,取得了
20、較好的效果。 關(guān)鍵詞:小方坯;漏鋼分析;改進措施 安陽鋼鐵股份有限公司第二煉鋼廠(以下簡稱安鋼二煉鋼)2號方坯連鑄機采用浸入式水口加保護渣保護澆注工藝。2004年鑄機平均溢漏鋼率為068,上半年平均為09,最高月份為12,溢漏事故多,已嚴(yán)重影響了連鑄生產(chǎn)。為促進連鑄生產(chǎn)順行,同時也為鑄機高效化生產(chǎn)打下基礎(chǔ),于2005年元月開始對2號方坯連鑄機溢漏鋼進行攻關(guān),并取得了顯著效果。 1工藝現(xiàn)狀 安鋼二煉鋼2號連鑄機始建于1989年,鑄機類型為國產(chǎn)SFR-6型四機四流小方坯連鑄機,鑄坯斷面為120 mm×120mm,采用定徑水口、浸人式水口、保護渣和事故擺槽等澆注方式。目前,主要澆注鋼種為Q
21、235B、HRB335、HRB400、Q345B等鋼種,連鑄機主要技術(shù)參數(shù)為: 流間距1 100 mm;正常拉速2835 mmin;銅管長度850 mm;銅管壁厚125 mm;銅管材質(zhì)為脫氧磷銅;水縫寬度35 mm;結(jié)晶器倒錐度(056076)m;結(jié)晶器水量95100m3h;結(jié)晶器水壓0607 MPa;振動結(jié)構(gòu)形式為半板簧振動。 2漏鋼事故概況 2004年2號機溢漏鋼569次,統(tǒng)計結(jié)果見圖1,角裂漏鋼占69,為主要漏鋼類型,下渣漏鋼和拉斷漏鋼分別占149和67。因此,控制角裂漏鋼可以大幅度降低溢漏鋼率。角裂漏鋼鑄坯的形貌如圖2所示,角裂漏鋼主要發(fā)生在出結(jié)晶器坯殼距角部1025 mm處,漏鋼長度
22、100200 mm,沿漏鋼部位的上下有縱裂缺陷。3原因分析31 鋼種的影響 我廠主要生產(chǎn)低碳鋼,其在結(jié)晶器內(nèi)形成的初生坯殼,在固相線溫度以下2550時發(fā)生包晶反應(yīng)(+L),并伴隨較大線收縮,坯殼與結(jié)晶器壁脫離產(chǎn)生大的氣隙,導(dǎo)出熱流減少,坯殼變薄,而且厚度不均勻。當(dāng)坯殼所受應(yīng)力超過其抗拉強度時,在坯殼薄弱處產(chǎn)生應(yīng)力集中出現(xiàn)細小縱裂紋,出結(jié)晶器坯殼由于失去支撐以及受二冷強冷影響,裂紋進一步擴大,發(fā)生漏鋼。相同冷卻條件下,低合金鋼比普碳鋼溫降速度大,凝固快,在一次冷卻不均勻時,坯殼厚度差別更大,裂紋敏感性更強,在熱應(yīng)力和形變應(yīng)力共同作用下,易在坯殼薄弱處開裂,從而極易發(fā)生角裂漏鋼。2005年元月2號
23、機生產(chǎn)0235B鋼1 103爐,生產(chǎn)HRB335鋼808爐,當(dāng)月溢漏鋼統(tǒng)計結(jié)果見表1,在11次角裂漏鋼中,低合金鋼占10次。32 結(jié)晶器的影響 (1)結(jié)晶器水縫的影響:方坯角部屬二維傳熱,坯殼收縮早,強度高,而坯殼四面受鋼水靜壓力作用壓向銅管壁,在偏離角部1025 mm處出現(xiàn)較大氣隙,傳熱減弱,此處坯殼薄,而且受拉應(yīng)力作用。結(jié)晶器水縫不均勻,將直接造成坯殼厚度不均勻,產(chǎn)生的拉應(yīng)力也不等,較大拉應(yīng)力作用在偏離角處,產(chǎn)生微裂紋,出結(jié)晶器下口坯殼發(fā)生鼓肚,形變應(yīng)力增加,裂紋進一步擴大,撕裂坯殼,發(fā)生角裂漏鋼。2號連鑄機結(jié)晶器水縫由于長期不調(diào)整,造成上下口水縫調(diào)整螺釘與銅管壁間隙大,檢查發(fā)現(xiàn),銅管在內(nèi)
24、水套中可以明顯搖擺,上下口同側(cè)面水縫差別大于05 mm,裝配后甚至出現(xiàn)歪斜。此類銅管上機后壽命很短,一般在1 500t以內(nèi),主要原因是角裂漏鋼事故頻發(fā),漏鋼部位集中在水縫大的一側(cè)偏離角處。 (2)銅管內(nèi)腔倒錐度的影響:結(jié)晶器傳熱的熱阻主要是氣隙,氣隙小,則熱阻小,氣隙大,則熱阻大。結(jié)晶器使用前期,銅管內(nèi)腔曲線比較接近坯殼收縮曲線,氣隙均勻,傳熱均勻,坯殼厚度也較均勻。在使用過程中,銅管不斷磨損和受熱變形。到使用中、后期,總錐度變小,而且,彎液面下傳熱量大,銅管局部發(fā)生變形,也增加了坯殼的不均勻性。坯殼在結(jié)晶器下部易發(fā)生鼓肚,取樣顯示,120 mm×120 mm鑄坯鼓肚量大于2 mm易
25、發(fā)生偏離角內(nèi)裂,出結(jié)晶器后坯殼失去支撐,易發(fā)生漏鋼。2005年元月216號銅管壽命2 491 t,使用前后內(nèi)腔曲線對比如圖3所示。 由圖3可以清晰地看出,使用后弧面在距上口50100mm間距內(nèi)已形成正錐度,測弧總錐度小于0.4 mm,而且距上口200400mm和500700mm間距內(nèi)側(cè)弧無錐度,側(cè)內(nèi)錐度比側(cè)外錐度小,這與內(nèi)弧東側(cè)角裂漏鋼多相吻合。 (3)銅管內(nèi)表面的影響:銅管在使用過程中,由于處理漏鋼事故放置冷鋼過量且歪斜,造成面部和角部劃傷,深度大于1 mm以上,在拉鋼過程中,劃傷處坯殼與銅管壁之間熱阻大,坯殼薄,容易出現(xiàn)凹陷,且凹陷底部有明顯裂紋,此時如過熱度增加或突然提高拉速,容易在裂紋
26、處漏鋼。 銅管制作質(zhì)量差,特別是銅管面部和角部局部鍍層的脫落,增加了熱阻,造成傳熱不穩(wěn)定,容易引起漏鋼。另外,銅管坯料中有沙眼,隨著結(jié)晶器過鋼量的增加,銅管內(nèi)表面磨損,沙眼漏出,出現(xiàn)掛鋼現(xiàn)象,嚴(yán)重時造成裂紋漏鋼。33過熱度和拉速的影響 裂紋漏鋼與中包溫度和拉速關(guān)系密切,保證鋼水有一定的過熱度,能保證鋼水順利澆完。理論研究表明,過熱度每增加10,結(jié)晶器出口坯殼厚度減少3,溫度過高,就會造成出結(jié)晶器坯殼薄和高溫強度低,受到的應(yīng)力一旦撕破坯殼,就容易產(chǎn)生裂紋漏鋼。對2號機2005年1月澆鑄HRB335鋼的中間包溫度統(tǒng)計見表2,分析結(jié)果如圖4所示,中間包溫度愈高,漏鋼率愈高,中包溫度達到1 550以上
27、,漏鋼率急劇升高。較快的拉速尤其是高過熱度時提高拉速會加劇坯殼生長的不均勻性,我廠2號機澆注鋼水過熱度在40以上,拉速大于33 mmin,即使在結(jié)晶器使用前期也容易出現(xiàn)角裂漏鋼。34振動的影響 振動仿弧差,偏擺量大,會對坯殼產(chǎn)生剪力,影響保護渣的潤滑,增大拉坯阻力。從傳熱角度分析,振動仿弧差,偏擺量大,會增大坯殼與銅管間氣隙的不均勻性,導(dǎo)致坯殼厚度的差異增大。元月25日第3流連續(xù)發(fā)生多次角裂漏鋼,停機檢查發(fā)現(xiàn),振動框架內(nèi)東側(cè)卡鋼渣,造成振動不平穩(wěn),結(jié)晶器偏擺嚴(yán)重,坯殼對銅管內(nèi)腔兩側(cè)和內(nèi)東角磨損嚴(yán)重,偏角部傳熱不均勻?qū)е陆橇崖╀摗?5保護渣的影響 保護渣的特性指標(biāo)如粘度、熔化速度、熔點對保護渣使
28、用效果影響較大。熔點高,熔速低,液渣層?。徽扯雀?,液渣流動性差,渣耗小,不能均勻填充氣隙,結(jié)晶器傳熱不均勻,我廠2號連鑄機使用預(yù)熔型保護渣,設(shè)計拉速2731 mmin,其性能指標(biāo)見表3,當(dāng)鑄機提速到33 mmin以上,由于保護渣熔點高,粘度大,熔速慢,液渣層厚度減小,特別當(dāng)拉速波動大時,液渣膜及不均勻,易出現(xiàn)粘接拉斷現(xiàn)象。36 二冷的影響 剛出結(jié)晶器的坯殼溫度高又失去支撐,此時,需要均勻強冷促使坯殼快速生長。如果二冷上部局部冷卻過弱出現(xiàn)返熔現(xiàn)象,在高拉速條件下容易產(chǎn)生漏鋼事故。2005年9月,我廠曾發(fā)生拉鋼過程中,因二冷電磁閥故障突然停水造成角裂漏鋼的事故。37 操作因素的影響 (1)浸入式水
29、口不對中,鋼流中心偏移,坯殼局部沖刷嚴(yán)重,減小了坯殼厚度,嚴(yán)重時出現(xiàn)結(jié)晶器翻鋼現(xiàn)象,在結(jié)晶器使用中、后期易發(fā)生角裂漏鋼; (2)結(jié)晶器液面不穩(wěn)定,導(dǎo)致拉速波動大,凝固曲線偏離銅管內(nèi)腔曲線,易發(fā)生坯殼厚度不均勻,在結(jié)晶器使用后期易發(fā)生出結(jié)晶器口角裂漏鋼,角裂漏鋼往往發(fā)生在拉速調(diào)整后的一小段時間內(nèi),因此,要盡可能保證拉速穩(wěn)定,不能以調(diào)整拉速來適應(yīng)鋼水溫度、冶煉周期和供鋼節(jié)奏,而是應(yīng)積極保證鋼水供應(yīng)和鋼水質(zhì)量,滿足連鑄需求; (3)浸入式水口壽命短,更換頻繁,更換時需將中間包整體升高,出現(xiàn)其它流次水口插入深度過淺,液面不穩(wěn)定現(xiàn)象,易造成卷渣漏鋼; (4)原水口耐材不配套,上下水口之間接冷鋼,用小氧管
30、吹燒形成的氧化渣進入結(jié)晶器,易造成下渣漏鋼。 摘要:從鋼種、結(jié)晶器狀況、過熱度、拉速、振動、保護渣性能、工藝操作等方面分析了安鋼二煉鋼2號方坯連鑄機產(chǎn)生漏鋼的原因,并采取相應(yīng)措施,取得了較好的效果。 關(guān)鍵詞:小方坯;漏鋼分析;改進措施 安陽鋼鐵股份有限公司第二煉鋼廠(以下簡稱安鋼二煉鋼)2號方坯連鑄機采用浸入式水口加保護渣保護澆注工藝。2004年鑄機平均溢漏鋼率為068,上半年平均為09,最高月份為12,溢漏事故多,已嚴(yán)重影響了連鑄生產(chǎn)。為促進連鑄生產(chǎn)順行,同時也為鑄機高效化生產(chǎn)打下基礎(chǔ),于2005年元月開始對2號方坯連鑄機溢漏鋼進行攻關(guān),并取得了顯著效果。 1工藝現(xiàn)狀 安鋼二煉鋼2號連鑄機始
31、建于1989年,鑄機類型為國產(chǎn)SFR-6型四機四流小方坯連鑄機,鑄坯斷面為120 mm×120mm,采用定徑水口、浸人式水口、保護渣和事故擺槽等澆注方式。目前,主要澆注鋼種為Q235B、HRB335、HRB400、Q345B等鋼種,連鑄機主要技術(shù)參數(shù)為: 流間距1 100 mm;正常拉速2835 mmin;銅管長度850 mm;銅管壁厚125 mm;銅管材質(zhì)為脫氧磷銅;水縫寬度35 mm;結(jié)晶器倒錐度(056076)m;結(jié)晶器水量95100m3h;結(jié)晶器水壓0607 MPa;振動結(jié)構(gòu)形式為半板簧振動。 2漏鋼事故概況 2004年2號機溢漏鋼569次,統(tǒng)計結(jié)果見圖1,角裂漏鋼占69,為
32、主要漏鋼類型,下渣漏鋼和拉斷漏鋼分別占149和67。因此,控制角裂漏鋼可以大幅度降低溢漏鋼率。角裂漏鋼鑄坯的形貌如圖2所示,角裂漏鋼主要發(fā)生在出結(jié)晶器坯殼距角部1025 mm處,漏鋼長度100200 mm,沿漏鋼部位的上下有縱裂缺陷。3原因分析31 鋼種的影響 我廠主要生產(chǎn)低碳鋼,其在結(jié)晶器內(nèi)形成的初生坯殼,在固相線溫度以下2550時發(fā)生包晶反應(yīng)(+L),并伴隨較大線收縮,坯殼與結(jié)晶器壁脫離產(chǎn)生大的氣隙,導(dǎo)出熱流減少,坯殼變薄,而且厚度不均勻。當(dāng)坯殼所受應(yīng)力超過其抗拉強度時,在坯殼薄弱處產(chǎn)生應(yīng)力集中出現(xiàn)細小縱裂紋,出結(jié)晶器坯殼由于失去支撐以及受二冷強冷影響,裂紋進一步擴大,發(fā)生漏鋼。相同冷卻條
33、件下,低合金鋼比普碳鋼溫降速度大,凝固快,在一次冷卻不均勻時,坯殼厚度差別更大,裂紋敏感性更強,在熱應(yīng)力和形變應(yīng)力共同作用下,易在坯殼薄弱處開裂,從而極易發(fā)生角裂漏鋼。2005年元月2號機生產(chǎn)0235B鋼1 103爐,生產(chǎn)HRB335鋼808爐,當(dāng)月溢漏鋼統(tǒng)計結(jié)果見表1,在11次角裂漏鋼中,低合金鋼占10次。32 結(jié)晶器的影響 (1)結(jié)晶器水縫的影響:方坯角部屬二維傳熱,坯殼收縮早,強度高,而坯殼四面受鋼水靜壓力作用壓向銅管壁,在偏離角部1025 mm處出現(xiàn)較大氣隙,傳熱減弱,此處坯殼薄,而且受拉應(yīng)力作用。結(jié)晶器水縫不均勻,將直接造成坯殼厚度不均勻,產(chǎn)生的拉應(yīng)力也不等,較大拉應(yīng)力作用在偏離角處
34、,產(chǎn)生微裂紋,出結(jié)晶器下口坯殼發(fā)生鼓肚,形變應(yīng)力增加,裂紋進一步擴大,撕裂坯殼,發(fā)生角裂漏鋼。2號連鑄機結(jié)晶器水縫由于長期不調(diào)整,造成上下口水縫調(diào)整螺釘與銅管壁間隙大,檢查發(fā)現(xiàn),銅管在內(nèi)水套中可以明顯搖擺,上下口同側(cè)面水縫差別大于05 mm,裝配后甚至出現(xiàn)歪斜。此類銅管上機后壽命很短,一般在1 500t以內(nèi),主要原因是角裂漏鋼事故頻發(fā),漏鋼部位集中在水縫大的一側(cè)偏離角處。 (2)銅管內(nèi)腔倒錐度的影響:結(jié)晶器傳熱的熱阻主要是氣隙,氣隙小,則熱阻小,氣隙大,則熱阻大。結(jié)晶器使用前期,銅管內(nèi)腔曲線比較接近坯殼收縮曲線,氣隙均勻,傳熱均勻,坯殼厚度也較均勻。在使用過程中,銅管不斷磨損和受熱變形。到使用
35、中、后期,總錐度變小,而且,彎液面下傳熱量大,銅管局部發(fā)生變形,也增加了坯殼的不均勻性。坯殼在結(jié)晶器下部易發(fā)生鼓肚,取樣顯示,120 mm×120 mm鑄坯鼓肚量大于2 mm易發(fā)生偏離角內(nèi)裂,出結(jié)晶器后坯殼失去支撐,易發(fā)生漏鋼。2005年元月216號銅管壽命2 491 t,使用前后內(nèi)腔曲線對比如圖3所示。 由圖3可以清晰地看出,使用后弧面在距上口50100mm間距內(nèi)已形成正錐度,測弧總錐度小于0.4 mm,而且距上口200400mm和500700mm間距內(nèi)側(cè)弧無錐度,側(cè)內(nèi)錐度比側(cè)外錐度小,這與內(nèi)弧東側(cè)角裂漏鋼多相吻合。 (3)銅管內(nèi)表面的影響:銅管在使用過程中,由于處理漏鋼事故放置冷
36、鋼過量且歪斜,造成面部和角部劃傷,深度大于1 mm以上,在拉鋼過程中,劃傷處坯殼與銅管壁之間熱阻大,坯殼薄,容易出現(xiàn)凹陷,且凹陷底部有明顯裂紋,此時如過熱度增加或突然提高拉速,容易在裂紋處漏鋼。 銅管制作質(zhì)量差,特別是銅管面部和角部局部鍍層的脫落,增加了熱阻,造成傳熱不穩(wěn)定,容易引起漏鋼。另外,銅管坯料中有沙眼,隨著結(jié)晶器過鋼量的增加,銅管內(nèi)表面磨損,沙眼漏出,出現(xiàn)掛鋼現(xiàn)象,嚴(yán)重時造成裂紋漏鋼。33過熱度和拉速的影響 裂紋漏鋼與中包溫度和拉速關(guān)系密切,保證鋼水有一定的過熱度,能保證鋼水順利澆完。理論研究表明,過熱度每增加10,結(jié)晶器出口坯殼厚度減少3,溫度過高,就會造成出結(jié)晶器坯殼薄和高溫強度
37、低,受到的應(yīng)力一旦撕破坯殼,就容易產(chǎn)生裂紋漏鋼。對2號機2005年1月澆鑄HRB335鋼的中間包溫度統(tǒng)計見表2,分析結(jié)果如圖4所示,中間包溫度愈高,漏鋼率愈高,中包溫度達到1 550以上,漏鋼率急劇升高。較快的拉速尤其是高過熱度時提高拉速會加劇坯殼生長的不均勻性,我廠2號機澆注鋼水過熱度在40以上,拉速大于33 mmin,即使在結(jié)晶器使用前期也容易出現(xiàn)角裂漏鋼。34振動的影響 振動仿弧差,偏擺量大,會對坯殼產(chǎn)生剪力,影響保護渣的潤滑,增大拉坯阻力。從傳熱角度分析,振動仿弧差,偏擺量大,會增大坯殼與銅管間氣隙的不均勻性,導(dǎo)致坯殼厚度的差異增大。元月25日第3流連續(xù)發(fā)生多次角裂漏鋼,停機檢查發(fā)現(xiàn),
38、振動框架內(nèi)東側(cè)卡鋼渣,造成振動不平穩(wěn),結(jié)晶器偏擺嚴(yán)重,坯殼對銅管內(nèi)腔兩側(cè)和內(nèi)東角磨損嚴(yán)重,偏角部傳熱不均勻?qū)е陆橇崖╀摗?5保護渣的影響 保護渣的特性指標(biāo)如粘度、熔化速度、熔點對保護渣使用效果影響較大。熔點高,熔速低,液渣層??;粘度高,液渣流動性差,渣耗小,不能均勻填充氣隙,結(jié)晶器傳熱不均勻,我廠2號連鑄機使用預(yù)熔型保護渣,設(shè)計拉速2731 mmin,其性能指標(biāo)見表3,當(dāng)鑄機提速到33 mmin以上,由于保護渣熔點高,粘度大,熔速慢,液渣層厚度減小,特別當(dāng)拉速波動大時,液渣膜及不均勻,易出現(xiàn)粘接拉斷現(xiàn)象。36 二冷的影響 剛出結(jié)晶器的坯殼溫度高又失去支撐,此時,需要均勻強冷促使坯殼快速生長。如果二冷上部局部冷卻過弱出
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