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文檔簡介

1、A-A-0生物脫氮除磷工藝是活性污泥工藝,在進(jìn)行去除BOD、COD、SS的同時可生物脫氮除磷。在好氧段,硝化細(xì)菌將入流污水中的氨氮及由有機(jī)氮氨化成的氨氮,通過生物硝化作用轉(zhuǎn)化成硝酸鹽;在缺氧段,反硝化細(xì)菌將內(nèi)回流帶入的硝酸 鹽通過生物反硝化作用,轉(zhuǎn)化成氮?dú)庖萑氪髿庵?,從而到達(dá)脫 氮的目的;在厭氧段,聚磷菌釋放磷,并吸收低級脂肪酸等易降 解的有機(jī)物;而在好氧段,聚磷菌超量吸收磷,并通過剩余污泥 的排放,將磷去除。以上二類細(xì)菌均具有去除BOD5的作用,但BOD5的去除實(shí)際上以反硝化細(xì)菌為主。污水進(jìn)入曝氣池以后,隨著聚磷菌的吸收、反硝化菌的利用及好氧段的好氧生 物分解,BOD5濃度逐漸降低。在厭氧段

2、,由于聚磷菌釋放 磷,TP濃度逐漸升高,至缺氧段升至最高。 在缺氧段,一般認(rèn)為 聚磷菌既不吸收磷,也不釋放磷,TP保持穩(wěn)定。在好氧段,由于 聚磷菌的吸收,TP迅速降低。在厭氧段和缺氧段 ,NH3-N 濃 度穩(wěn)中有降,至好氧段,隨著硝化的進(jìn)行,NH3-N逐漸降低。在 缺氧段,由于內(nèi)回流帶入大量 NO3-N,NO3-N 瞬間升高,但隨 著反硝化的進(jìn)行,NO3-N濃度迅速降低。在好氧段,隨著硝化 的進(jìn)行,NO3-N 濃度逐漸升高。A-A-O脫氮除磷系統(tǒng)的工藝參數(shù)及控制A-A-O生物脫氮除磷的功能是有機(jī)物去除、脫氮、除磷 三種功能的綜合,因而其工藝參數(shù)應(yīng)同時滿足各種功能的要求。如能有效地脫氮或除磷,一

3、般也能同時高效地去除 B0D5。但除磷和脫氮往往是相互矛盾的,具體表達(dá)的某些參數(shù)上,使這些參數(shù)只能局限在某一狹窄的范圍內(nèi),這也是A-A-0系統(tǒng)工藝系統(tǒng)控制較復(fù)雜的主要原因。1. F/M和SRT。完全生物硝化,是高效生物脫氮的前提。因而,F/M污泥負(fù)荷越低,SRT污泥齡越高。脫氮效率越高, 而生物除磷那么要求高 F/M低SRTo A-A-O生物脫氮除磷是 運(yùn)行較靈活的一種工藝,可以以脫氮為重點(diǎn),也可以以除磷為 重點(diǎn),當(dāng)然也可以二者兼顧。如果既要求一定的脫氮效果,也要求一定的除磷效果,F(xiàn)/M 般應(yīng)控制在0.1-0.18 kg BOD5/kgMLVSS d,SRT 般應(yīng)控制在 8- 15d。2. 水

4、力停留時間。水力停留時間與進(jìn)水濃度、 溫度等因素 有關(guān)。厭氧段水力停留時間一般在 1-2h范圍內(nèi),缺氧段水力 停留時間1.5-2.0h,好氧段水力停留時間一般應(yīng)在 6h。3. 內(nèi)回流與外回流。內(nèi)回流比r 一般在200-500% 之間,具體取決于進(jìn)水 TKN濃度,以及所要求的脫氮效率。一般認(rèn) 為,300-500% 時脫氮效率最正確。內(nèi)回流比r與除磷關(guān)系不大,因而r的調(diào)節(jié)完全與反硝化工藝一致。4. 溶解氧DO。厭氧段DO應(yīng)控制在0.2mg/L以下,缺氧 段DO應(yīng)控制在0.5mg/L 以下,而好氧DO應(yīng)控制在 2-3mg/L之間。因生物除磷本身并不消耗氧,所以A-A-O脫 氮除磷工藝曝氣系統(tǒng)的控制與

5、生物反硝化系統(tǒng)一致。5. BOD5/TKN 與B0D5/TP。對于生物脫氮來說,BOD5/TKN至少應(yīng)大于4.0,而生物除磷那么要求 BOD5/TP> 20。運(yùn)行中應(yīng)定期核算入流污水水質(zhì)是否滿足BOD5/TKN > 4QBOD5/TP > 20。如果其中之一不滿足 那么 應(yīng)投加有機(jī)物補(bǔ)充碳源。為了提高BOD5/TKN 值,宜投加甲醇做補(bǔ)充碳源。為了提高BOD5/TP值那么宜投加乙酸等低級 脂肪酸。6. PH控制及堿度核算。A-A-0 生物除磷脫氮系統(tǒng)中,污泥 混合液的PH應(yīng)控制在7.0之上;如果PH v 6.5,應(yīng)外加石灰, 補(bǔ)充堿度缺乏。工藝運(yùn)行異常問題的分析與排除傳統(tǒng)活性

6、污泥工藝的故障診斷及排除技術(shù),一般均適用于A-A-0 脫氮除磷系統(tǒng)。如果某處理廠控制水質(zhì)目標(biāo)為:BOD5呈5mg/L;SS 呈5mg/L;NH3-N馬mg/L;N03-N 三7mg/L;TP呈mg/L。那么當(dāng)實(shí)際水質(zhì)偏離以上數(shù)值時,屬異常情 況?,F(xiàn)象一 :TP v 2mg/L,NH3-Nv 2mg/L,NO3N > 7mg/L。其原因及解決對策如下:1. 內(nèi)回流比太小。增大內(nèi)回流。2. 缺氧段DO太高。如果DO > 0.5mg/L,那么首先檢查內(nèi)回 流比r是否太大。如果太大,那么適當(dāng)降低。另外,還應(yīng)檢查缺氧 段攪拌強(qiáng)度是否太大,形成渦流,產(chǎn)生空氣復(fù)氧?,F(xiàn)象二:TP v 2mg/L,

7、NH3-N > 3mg/L,NO3-N>5mg/L,BOD5 < 25mg/L。其原因及解決對策如下:v DO v 2.0mg/L,那么可能只滿足BOD5分解的需要,而不滿 足硝化的需要,應(yīng)增大供氣量,使DO處于2-3mg/L 。2.存在硝化抑制物質(zhì)。檢查入流中工業(yè)廢水的成分,加強(qiáng)上 游污染源管理?,F(xiàn)象三:TP > 2mg/L,NH3-N v 3mg/L,NO3-N>5mg/L,BOD5 v 25mg/L。其原因及解決對策如下:1. 入流BOD5缺乏。檢查 BOD5/TKN 是否大于4,BOD5/TP是否大于20,否那么應(yīng)采取增參加流 BOD5的措施, 如跨越初沉池或外加碳源。2. 外回流比太小,缺氧段DO太高。檢查缺氧段 DO值,如 果DO > 0.5mg/L,那么應(yīng)采取措施,見“現(xiàn)象一。外回流比太 大,把過量的NO3-N帶入了厭氧段,應(yīng)適當(dāng)降低回流比?,F(xiàn)象四:TP > 2mg/L,NH3-N v 3mg/L,NO3-Nv5mg/L,BOD5 v 25mg/L。其原因及解決對策如下:1. 泥齡太長??蛇m當(dāng)增大排泥,降低SRT。2. 厭氧段DO太高。如果D

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