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文檔簡介
1、PAGE PAGE 27 煤化企業(yè)事故匯編2015年4月目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc292547260 原料車間35噸爐皮帶稱控制器損壞事故 PAGEREF _Toc292547260 h 1 HYPERLINK l _Toc292547261 一、事故經(jīng)過 PAGEREF _Toc292547261 h 1 HYPERLINK l _Toc292547262 二、事故原因分析 PAGEREF _Toc292547262 h 1 HYPERLINK l _Toc292547263 三、防范措施 PAGEREF _Toc292547263 h 1 HY
2、PERLINK l _Toc292547264 水汽車間軟水崗位供一次水事故 PAGEREF _Toc292547264 h 2 HYPERLINK l _Toc292547265 一、事故經(jīng)過 PAGEREF _Toc292547265 h 2 HYPERLINK l _Toc292547266 二、事故原因分析 PAGEREF _Toc292547266 h 2 HYPERLINK l _Toc292547267 三、預(yù)防措施 PAGEREF _Toc292547267 h 3 HYPERLINK l _Toc292547268 235噸鍋爐滅爐事故 PAGEREF _Toc2925472
3、68 h 3 HYPERLINK l _Toc292547269 一、事故經(jīng)過 PAGEREF _Toc292547269 h 3 HYPERLINK l _Toc292547270 二、事故原因分析 PAGEREF _Toc292547270 h 3 HYPERLINK l _Toc292547271 三、預(yù)防措施 PAGEREF _Toc292547271 h 3 HYPERLINK l _Toc292547272 55噸爐燃燒室防爆門起爆事故 PAGEREF _Toc292547272 h 4 HYPERLINK l _Toc292547273 一、事故經(jīng)過 PAGEREF _Toc29
4、2547273 h 4 HYPERLINK l _Toc292547274 二、事故原因分析 PAGEREF _Toc292547274 h 4 HYPERLINK l _Toc292547275 三、預(yù)防措施 PAGEREF _Toc292547275 h 4 HYPERLINK l _Toc292547276 1#6M50壓縮機(jī)大修后試車期間曲軸箱打爛的事故 PAGEREF _Toc292547276 h 5 HYPERLINK l _Toc292547277 一、事故經(jīng)過: PAGEREF _Toc292547277 h 5 HYPERLINK l _Toc292547278 二、事故原
5、因: PAGEREF _Toc292547278 h 5 HYPERLINK l _Toc292547279 三、防范措施: PAGEREF _Toc292547279 h 5 HYPERLINK l _Toc292547280 造氣1#AI1100風(fēng)機(jī)電機(jī)軸承燒事故 PAGEREF _Toc292547280 h 6 HYPERLINK l _Toc292547281 一、事故經(jīng)過 PAGEREF _Toc292547281 h 6 HYPERLINK l _Toc292547282 二、事故分析 PAGEREF _Toc292547282 h 6 HYPERLINK l _Toc29254
6、7283 三、應(yīng)接受的教訓(xùn)及預(yù)防措施: PAGEREF _Toc292547283 h 7 HYPERLINK l _Toc292547284 35kv變電站聯(lián)絡(luò)柜短路造成全廠停車事故 PAGEREF _Toc292547284 h 7 HYPERLINK l _Toc292547285 一、事故經(jīng)過: PAGEREF _Toc292547285 h 7 HYPERLINK l _Toc292547286 二、原因分析: PAGEREF _Toc292547286 h 7 HYPERLINK l _Toc292547287 三、防范措施: PAGEREF _Toc292547287 h 8 H
7、YPERLINK l _Toc292547288 造一D500風(fēng)機(jī)315KW電機(jī)燒的事故 PAGEREF _Toc292547288 h 8 HYPERLINK l _Toc292547289 一、事故經(jīng)過 PAGEREF _Toc292547289 h 8 HYPERLINK l _Toc292547290 二、事故原因分析 PAGEREF _Toc292547290 h 9 HYPERLINK l _Toc292547291 三、接受的教訓(xùn): PAGEREF _Toc292547291 h 9 HYPERLINK l _Toc292547292 尿素車間K101 CO2壓縮機(jī)一級活塞桿斷事
8、故 PAGEREF _Toc292547292 h 10 HYPERLINK l _Toc292547293 一、事故經(jīng)過: PAGEREF _Toc292547293 h 10 HYPERLINK l _Toc292547294 二、事故原因分析 PAGEREF _Toc292547294 h 10 HYPERLINK l _Toc292547295 三、預(yù)防措施: PAGEREF _Toc292547295 h 11 HYPERLINK l _Toc292547296 3#冰機(jī)900KW電機(jī)軸承軸磨損的事故 PAGEREF _Toc292547296 h 11 HYPERLINK l _T
9、oc292547297 一、事故經(jīng)過: PAGEREF _Toc292547297 h 11 HYPERLINK l _Toc292547298 二、事故分析: PAGEREF _Toc292547298 h 11 HYPERLINK l _Toc292547299 三、吸取的教訓(xùn): PAGEREF _Toc292547299 h 12 HYPERLINK l _Toc292547300 原料氣車間4.06事故 PAGEREF _Toc292547300 h 12 HYPERLINK l _Toc292547301 一、事故經(jīng)過 PAGEREF _Toc292547301 h 12 HYPER
10、LINK l _Toc292547302 二、事故原因 PAGEREF _Toc292547302 h 12 HYPERLINK l _Toc292547303 三、事故損失 PAGEREF _Toc292547303 h 12 HYPERLINK l _Toc292547304 四、防范措施 PAGEREF _Toc292547304 h 13 HYPERLINK l _Toc292547305 3#6M50機(jī)五段緩沖器違章檢修事故 PAGEREF _Toc292547305 h 13 HYPERLINK l _Toc292547306 一、事故經(jīng)過 PAGEREF _Toc29254730
11、6 h 13 HYPERLINK l _Toc292547307 二、事故原因 PAGEREF _Toc292547307 h 13 HYPERLINK l _Toc292547308 三、防范措施 PAGEREF _Toc292547308 h 14 HYPERLINK l _Toc292547309 2#6M50壓縮機(jī)六七段缸套裂紋事故 PAGEREF _Toc292547309 h 14 HYPERLINK l _Toc292547310 一、事故經(jīng)過: PAGEREF _Toc292547310 h 14 HYPERLINK l _Toc292547311 二、原因分析: PAGERE
12、F _Toc292547311 h 14 HYPERLINK l _Toc292547312 三、吸取教訓(xùn): PAGEREF _Toc292547312 h 15 HYPERLINK l _Toc292547313 變換飽和塔著火事故 PAGEREF _Toc292547313 h 15 HYPERLINK l _Toc292547314 一、事故經(jīng)過: PAGEREF _Toc292547314 h 15 HYPERLINK l _Toc292547315 二、原因分析; PAGEREF _Toc292547315 h 16 HYPERLINK l _Toc292547316 三、防范措施:
13、 PAGEREF _Toc292547316 h 16 HYPERLINK l _Toc292547317 1#6M50機(jī)5200KW電機(jī)滑動軸承燒事故 PAGEREF _Toc292547317 h 16 HYPERLINK l _Toc292547318 一、事故經(jīng)過: PAGEREF _Toc292547318 h 16 HYPERLINK l _Toc292547319 二、事故原因分析: PAGEREF _Toc292547319 h 17 HYPERLINK l _Toc292547320 三、從中吸取的教訓(xùn): PAGEREF _Toc292547320 h 17 HYPERLIN
14、K l _Toc292547321 四、采取的措施: PAGEREF _Toc292547321 h 18 HYPERLINK l _Toc292547322 55T爐630KW電機(jī)軸承損壞的事故 PAGEREF _Toc292547322 h 18 HYPERLINK l _Toc292547323 一、事情經(jīng)過 PAGEREF _Toc292547323 h 18 HYPERLINK l _Toc292547324 二、事故原因分析 PAGEREF _Toc292547324 h 18 HYPERLINK l _Toc292547325 三、事故結(jié)論 PAGEREF _Toc2925473
15、25 h 19 HYPERLINK l _Toc292547326 四、預(yù)防措施 PAGEREF _Toc292547326 h 19 HYPERLINK l _Toc292547327 2#6M50壓縮機(jī)四五級活塞桿斷的事故 PAGEREF _Toc292547327 h 19 HYPERLINK l _Toc292547328 一、事故經(jīng)過 PAGEREF _Toc292547328 h 19 HYPERLINK l _Toc292547329 二、原因分析 PAGEREF _Toc292547329 h 20 HYPERLINK l _Toc292547330 三、預(yù)防措施 PAGERE
16、F _Toc292547330 h 20 HYPERLINK l _Toc292547331 造二5#造氣爐渣箱明爆、著火事故 PAGEREF _Toc292547331 h 20 HYPERLINK l _Toc292547332 一、事故經(jīng)過 PAGEREF _Toc292547332 h 20 HYPERLINK l _Toc292547333 二、事故原因 PAGEREF _Toc292547333 h 20 HYPERLINK l _Toc292547334 三、事故損失 PAGEREF _Toc292547334 h 21 HYPERLINK l _Toc292547335 四、防
17、范措施 PAGEREF _Toc292547335 h 21 HYPERLINK l _Toc292547336 維修電工楊彥國左手無名指指尖意外砸傷事故 PAGEREF _Toc292547336 h 21 HYPERLINK l _Toc292547337 一、事故經(jīng)過 PAGEREF _Toc292547337 h 21 HYPERLINK l _Toc292547338 二、事故原因 PAGEREF _Toc292547338 h 21 HYPERLINK l _Toc292547339 三、防范措施 PAGEREF _Toc292547339 h 22 HYPERLINK l _To
18、c292547340 巡檢工王勝利意外墜落事故 PAGEREF _Toc292547340 h 22 HYPERLINK l _Toc292547341 一、事故經(jīng)過 PAGEREF _Toc292547341 h 22 HYPERLINK l _Toc292547342 二、事故原因 PAGEREF _Toc292547342 h 22 HYPERLINK l _Toc292547343 三、防范措施 PAGEREF _Toc292547343 h 23 HYPERLINK l _Toc292547344 尿素車間電腦失電引發(fā)尿素停車事故 PAGEREF _Toc292547344 h 23
19、 HYPERLINK l _Toc292547345 一、事故經(jīng)過 PAGEREF _Toc292547345 h 23 HYPERLINK l _Toc292547346 二、原因分析 PAGEREF _Toc292547346 h 23 HYPERLINK l _Toc292547347 三、吸取的教訓(xùn) PAGEREF _Toc292547347 h 24 HYPERLINK l _Toc292547348 四、預(yù)防措施 PAGEREF _Toc292547348 h 24 HYPERLINK l _Toc292547349 尿素CO2 壓縮機(jī)吸入活性碳事故 PAGEREF _Toc292
20、547349 h 24 HYPERLINK l _Toc292547350 一、事故經(jīng)過: PAGEREF _Toc292547350 h 24 HYPERLINK l _Toc292547351 二、事故原因 PAGEREF _Toc292547351 h 25 HYPERLINK l _Toc292547352 三、下步措施: PAGEREF _Toc292547352 h 25 HYPERLINK l _Toc292547353 合成氨循環(huán)水1#抽風(fēng)機(jī)風(fēng)扇葉損壞事故 PAGEREF _Toc292547353 h 26 HYPERLINK l _Toc292547354 一、事故經(jīng)過;
21、PAGEREF _Toc292547354 h 26 HYPERLINK l _Toc292547355 二、事故原因分析 PAGEREF _Toc292547355 h 26 HYPERLINK l _Toc292547356 三、整改方案: PAGEREF _Toc292547356 h 26 HYPERLINK l _Toc292547357 四、預(yù)防措施: PAGEREF _Toc292547357 h 26原料車間35噸爐皮帶稱控制器損壞事故一、事故經(jīng)過2008年6月13日大夜班6點(diǎn)左右,原料車間粉混合煤崗位楊金山在35噸爐皮帶稱控制器崗位房屋內(nèi)點(diǎn)燃蚊香后外出打掃衛(wèi)生。燃燒未完的蚊香
22、引燃屋內(nèi)廢紙等雜物,致皮帶稱控制器被烤壞。車間知道后對事故責(zé)任人進(jìn)行責(zé)任追究和嚴(yán)肅處理,且車間內(nèi)部通過各種手段對控制器進(jìn)行修復(fù)。二、事故原因分析經(jīng)過對現(xiàn)場查看和詢問相關(guān)人員,造成此次事故原因如下:1、楊金山同志點(diǎn)燃蚊香引起著火是這起事故的直接原因。2、此控制器房屋堆積雜物,未引起本崗位班長的重視,是這起事故的間接原因。3、車間在此次事故過程中,考慮事情不全,思維方式不對,現(xiàn)場管理不到位,導(dǎo)致此次事故的發(fā)生。三、防范措施1、車間立即對皮帶稱控制器房屋內(nèi)雜物清理干凈。2、車間對此房屋進(jìn)行加鎖,并責(zé)成專人負(fù)責(zé)進(jìn)行巡回檢查。3、車間要以此事故為教訓(xùn),對當(dāng)事人及全體員工進(jìn)行安全教育。4、其它車間要以此事
23、故引以為戒,出現(xiàn)事故不能隱報、瞞報,否則,嚴(yán)肅處理。5、各個車間要對全體員工進(jìn)行安全教育,要時刻銘記:細(xì)節(jié)決定成敗。水汽車間軟水崗位供一次水事故 一、事故經(jīng)過2008年7月16日因水汽車間對軟水崗位樹脂再生床進(jìn)行檢修,軟水停運(yùn)至今。水汽車間在停供軟水之前,于7月7日以車間名義下發(fā)關(guān)于嚴(yán)禁因水緊張直接開一次水近路向后工段送一次水的通知。2008年7月26日下午2點(diǎn)40分左右,造氣車間10噸吹風(fēng)爐上水困難,上水泵水壓表壓力為1.8-2.0MPa(日常上水水壓為1.0MPa左右),隨停爐進(jìn)行檢查,在打開上聯(lián)箱后發(fā)現(xiàn),結(jié)垢堵塞嚴(yán)重,結(jié)垢厚度為3-5mm且較軟。鑒于10噸吹風(fēng)爐水源來自軟水崗位,經(jīng)對軟水
24、儲罐涼水罐水質(zhì)進(jìn)行分析,軟水硬度為5.9,而一次水硬度為5-6,軟水工藝指標(biāo)為0.04.二、事故原因分析事故發(fā)生后,經(jīng)事故調(diào)查組調(diào)查,造成此次事故的原因為:1、由于水汽車間軟水操作工業(yè)務(wù)水平差,沒有認(rèn)識到一次水進(jìn)入鍋爐的危害,不顧車間的規(guī)定違規(guī)操作,是此次事故的直接原因;2、車間管理不到位,雖然下了通知,但沒有認(rèn)真落實執(zhí)行,是導(dǎo)致此次事故發(fā)生的重要原因;3、作為生產(chǎn)部,沒有盡到監(jiān)管職責(zé),在軟水停運(yùn)的情況下,沒有認(rèn)真調(diào)查落實吹風(fēng)爐用水情況,也是造成此次事故的原因之一;4、調(diào)度值班期間對工藝指標(biāo)執(zhí)行情況沒有深入細(xì)致的檢查,也是造成此次事故的原因之一。以上原因造成一次水長時間進(jìn)入10噸吹風(fēng)爐而引起結(jié)
25、垢,最終被迫停爐處理。三、預(yù)防措施1、軟水崗位操作人員,嚴(yán)格按照工藝指標(biāo)執(zhí)行,杜絕不合格水向軟水罐送,要加強(qiáng)分析,實事求是地填寫分析數(shù)據(jù),嚴(yán)禁少做、少記、弄虛作假。2、若軟水崗位出現(xiàn)不正?,F(xiàn)象時,及時與當(dāng)班調(diào)度聯(lián)系,及時調(diào)節(jié),保證正常生產(chǎn)使用合格的軟水。3、車間工藝主任加強(qiáng)對本車間各個崗位工藝指標(biāo)執(zhí)行情況的檢查力度,每天至少兩次現(xiàn)場檢查,做好記錄,車間主任要對工藝副主任每天檢查的情況進(jìn)行核實。4、車間必須加強(qiáng)干部員工的業(yè)務(wù)技術(shù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn),保證每周三題的正常落實,要有記錄。5、用水單位(水汽車間、造氣車間)記錄報表增加水質(zhì)分析記錄。6、生產(chǎn)部對各車間的主要工藝指標(biāo)執(zhí)行情況,每天至少現(xiàn)場核查一次,
26、同時也要對當(dāng)班調(diào)度的工藝檢查進(jìn)行監(jiān)督,保證填表數(shù)據(jù)與實際數(shù)據(jù)的一致性。235噸鍋爐滅爐事故一、事故經(jīng)過2008年9月3日大夜班4:20左右,2爐爐堂1點(diǎn)溫度下滑,甲班操作人員石磊立即進(jìn)行處理,但因處理不當(dāng)造成2爐滅爐。二、事故原因分析經(jīng)在現(xiàn)場查看記錄和詢問相關(guān)人員,造成此次事故的原因是在處理爐堂1點(diǎn)溫度下滑時,處理措施不當(dāng)造成的。三、預(yù)防措施車間要加大對操作人員業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)力度,特別是在爐溫出現(xiàn)不正常情況下應(yīng)采取的處理補(bǔ)救措施。55噸爐燃燒室防爆門起爆事故一、事故經(jīng)過2008年9月7日7點(diǎn)多,55噸爐點(diǎn)起并逐漸轉(zhuǎn)入正常,8點(diǎn)多因35噸鍋爐停運(yùn)造成整個生產(chǎn)系統(tǒng)蒸汽緊張。為了緩和蒸汽緊張局面,在5
27、5噸爐不具備送吹風(fēng)氣的情況下,甲班正調(diào)度譚建黨同志直接安排造氣送兩臺吹風(fēng)氣,結(jié)果導(dǎo)致燃燒室內(nèi)部起爆,造成燃燒室防爆門突然起爆。二、事故原因分析經(jīng)過到現(xiàn)場調(diào)查和詢問相關(guān)人員:當(dāng)時燃燒室爐堂上部溫度為636,不具備送吹風(fēng)氣條件(溫度要求750),結(jié)果造成此次事故。原因分析如下:1、調(diào)度譚建黨同志對當(dāng)時情況把握不準(zhǔn),安全意識淡薄,盲目指揮送兩臺吹風(fēng)氣。2、車間操作人員未堅持原則,在關(guān)鍵問題上不能堅持立場。三、預(yù)防措施1、生產(chǎn)部加大對各班調(diào)度業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度,強(qiáng)化安全意識,灌輸“生產(chǎn)讓步于安全”這一指揮原則。2、各級管理干部要汲取此次教訓(xùn),不能為了生產(chǎn)盲目指揮、違章指揮,且教育廣大操作人員要堅持原則,履行
28、自己的崗位職責(zé),執(zhí)行正確指令,拒絕違章指揮。1#6M50壓縮機(jī)大修后試車期間曲軸箱打爛的事故一、事故經(jīng)過:2009年6月23日20時9分1#6M50壓縮機(jī)修復(fù)后試運(yùn)行開機(jī),當(dāng)時是空負(fù)荷試機(jī),20時11分各項準(zhǔn)備工作就緒,電工、儀表工、操作工、沈陽金博技術(shù)人員候工、廠級領(lǐng)導(dǎo)鄭國慶、車間主任呂勝軍、副主任張傳周、動力部部長臧青峰、副部長陳洪林、主管壓縮機(jī)安裝的工程師佘慶祥、生產(chǎn)部部長李進(jìn)平、安裝負(fù)責(zé)人畢保國、畢保順經(jīng)理等有關(guān)人員全部到位。確認(rèn)無問題后,操作工點(diǎn)動開關(guān),啟動壓縮機(jī)運(yùn)行2分鐘正常,無發(fā)現(xiàn)任何異常,并及時停機(jī),有關(guān)人員對現(xiàn)場進(jìn)行檢查,確認(rèn)無問題后,第二次20時13分再次啟動壓縮機(jī)空載運(yùn)行
29、5分鐘,此時各有關(guān)人員到本機(jī)跟前聽、模、觀察,各種儀表、溫度、指示均正常,確認(rèn)無任何問題后,于20時18分第三次啟動壓縮機(jī),計劃空載運(yùn)行4小時,運(yùn)行至20時29分,一級連桿螺栓突然斷裂,操作人員立即停機(jī),由于該機(jī)空載無負(fù)荷,在慣性的作用下,連桿敲擊曲軸箱體上部,造成曲軸箱體上部打爛。(當(dāng)時沈陽金博壓縮機(jī)廠技術(shù)員候工,事故發(fā)生時不在現(xiàn)場)二、事故原因:事故發(fā)生后,公司領(lǐng)導(dǎo)組織人員認(rèn)真分析事故原因:一級連桿螺栓斷裂,這兩根連桿螺栓是新安裝上的連桿螺栓,新購進(jìn)沈陽金博壓縮機(jī)廠的配件,斷裂部位中間斷裂,連桿下瓦甩出,連桿與曲軸脫接,造成曲軸箱體打爛。三、防范措施:1、進(jìn)貨渠道嚴(yán)格把關(guān),入廠物質(zhì)嚴(yán)格檢驗
30、。2、選擇有信譽(yù)技術(shù)力量雄厚的廠家。3、建全質(zhì)保體系與經(jīng)濟(jì)責(zé)任掛勾。4、制定好檢修方案層層把關(guān)。造氣1#AI1100風(fēng)機(jī)電機(jī)軸承燒事故一、事故經(jīng)過 2009年10月10日23點(diǎn)50分,西區(qū)值班電工鄭烔接班后巡檢至造氣風(fēng)機(jī)時,發(fā)現(xiàn)該電機(jī)軸承嚴(yán)重發(fā)熱,隨及通知造氣操作工停機(jī),避免了事故擴(kuò)大,經(jīng)停機(jī)后檢查,該電機(jī)軸承與軸因發(fā)熱而抱死。該電機(jī)是2009年1月6日從漯河豫通電機(jī)大修廠大修后投入運(yùn)行的,6月28日電儀車間按排加注高速黃油一次,幾個月來一直在運(yùn)行。其間電機(jī)沒有加油記錄。二、事故分析1、根據(jù)事故現(xiàn)場檢查,造成軸承與軸抱死的原因,是由于軸承室內(nèi)缺油引起的。缺油后,由于電機(jī)高速運(yùn)行,產(chǎn)生熱量軸承發(fā)
31、熱后磨損加劇高溫熔化粘連,造成粘接事故,動力部查驗電儀車間交接班記錄與巡檢記錄時,都顯示接班正常。查軸承溫度巡檢記錄時填寫也是正常。2、造氣風(fēng)機(jī)崗位操作工沒有任何記錄。3、經(jīng)與漯河電機(jī)修理廠家,豫通電機(jī)修理廠聯(lián)系,電機(jī)在修理換軸承后,只加入少量的鋰基脂潤滑油。6月28日加油一次,返廠投運(yùn)后至事故發(fā)生時,電機(jī)已連續(xù)運(yùn)行4個月。4、技術(shù)指標(biāo)顯示,該類高速電機(jī)應(yīng)定期停下檢查檢修(主要是檢查軸承及潤滑油量、接線頭、線路)測過橋軸承間隙、風(fēng)葉振動量等。5、風(fēng)機(jī)電機(jī)軸承冒煙、發(fā)熱時正逢大小夜班交接時發(fā)生的,小夜班人員未檢查到,大夜班是路過發(fā)現(xiàn)的,證明小夜班人員巡檢力度差。三、應(yīng)接受的教訓(xùn)及預(yù)防措施:1、車
32、間應(yīng)編排出設(shè)備定期檢修計劃,合理地對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng),解決那些疑難問題及設(shè)備帶病運(yùn)行狀況。發(fā)現(xiàn)事故苗頭及時消除,避免設(shè)備存在事故隱患,造成大的事故發(fā)生。2、值班人員和維修人員在崗位上要認(rèn)真進(jìn)行巡檢,通過聽、摸、看的檢查模式,及時發(fā)現(xiàn)問題及時處理,防止設(shè)備事故的發(fā)生。3、要處理好車間與車間的相互溝通配合,維修工與操作工的溝通,共同管理好設(shè)備。4、應(yīng)盡快把造氣風(fēng)機(jī)電機(jī)電流表配置好、調(diào)準(zhǔn),以便在以后的工作中便于判斷。35kv變電站聯(lián)絡(luò)柜短路造成全廠停車事故一、事故經(jīng)過:2009年11月7日19:50分左右,35kv變電站值班人員趙書亮聽到高壓配電室內(nèi)“砰”的一聲巨響,隨即全站停電,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)35kv
33、變電站高壓聯(lián)絡(luò)柜(6KV)跑進(jìn)一只體長約400mm的黃鼠狼,致使6kv母線發(fā)生弧光短路,造成停車,期間次生200m3羅茨風(fēng)機(jī)跳車,電機(jī)倒轉(zhuǎn),風(fēng)機(jī)機(jī)殼、轉(zhuǎn)子打爛事故。二、原因分析:1、由于本站經(jīng)過三次改造,在安裝、設(shè)計上都達(dá)不到國家建設(shè)部規(guī)定的電力設(shè)施安裝要求,雖然經(jīng)過多次安全防護(hù)改造,還未避免有地下孔洞未封堵現(xiàn)象,造成了這次事故的發(fā)生。同時也驗證了本公司電器設(shè)備繼電保護(hù)的靈敏性與可靠性。2、安全管理、安全排查防范不到位。通過對現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn),該聯(lián)絡(luò)柜地下槽至低壓電盤進(jìn)線端墻體有孔洞,可能為黃鼠狼進(jìn)入配電室現(xiàn)場提供條件。黃鼠狼進(jìn)入地槽后,便沿著下端電纜爬入6kv聯(lián)絡(luò)柜造成短路,以致全站停電、全廠停
34、車。三、防范措施:1、加強(qiáng)對廠區(qū)110kv站、35kv站及其它配電室安全隱患排查,堵塞漏洞、亡羊補(bǔ)牢。并對所有配電站進(jìn)、出口線進(jìn)行混凝土封堵,檢查地槽是否有孔洞,避免諸如老鼠、蛇之類動物爬入,影響電氣安全。2、對廠區(qū)雜草全面清除,消除動物隱身之患,并對配電室周圍投放無公害鼠藥,加強(qiáng)滅鼠管理,并進(jìn)一步完善諸如防鼠板等電氣防護(hù)設(shè)施。3、生產(chǎn)部、安環(huán)部及車間要加強(qiáng)安全管理,強(qiáng)化安全隱患排查、整改和治理。4、公司干部、員工要汲取此次事故教訓(xùn),防止類似事故再次發(fā)生。造一D500風(fēng)機(jī)315KW電機(jī)燒的事故一、事故經(jīng)過2009年11月11日18點(diǎn)20分,造氣車間風(fēng)機(jī)崗位操作工郝明濤發(fā)現(xiàn)D500風(fēng)機(jī)315KW
35、電機(jī)冒煙,去配電室準(zhǔn)備急停風(fēng)機(jī),因誤認(rèn)為停不下風(fēng)機(jī),急忙趕到風(fēng)機(jī)處,還未接近風(fēng)機(jī)時,此時電機(jī)靠背輪聯(lián)軸器端已著火,他又返回配電室時,此時只聽啪啪兩聲響,證明電機(jī)因高電流,保護(hù)動作跳閘。此時風(fēng)機(jī)三樓操作室通知值班電工,電工到現(xiàn)場后,著火已被息滅,打開軸承端蓋檢查,發(fā)現(xiàn)軸承卡簧已被甩出,軸承在端蓋內(nèi)間隙量超大,滾珠已燒壞,電機(jī)經(jīng)磨擦后產(chǎn)生溝槽,軸承小端蓋高溫熔化有裂縫,定子線圈對地?fù)e不起來,絕緣為零,判斷已燒毀(有現(xiàn)場照片)。二、事故原因分析1、該風(fēng)機(jī)從2009年6月5日投運(yùn),風(fēng)機(jī)連續(xù)運(yùn)行時間久,期間沒有維護(hù)保養(yǎng)的機(jī)會,造氣、電儀兩車間對其重視不夠。電機(jī)該加油時沒有顧上加油,長期運(yùn)行缺油引起事故。
36、2、電儀車間對該電機(jī)巡檢力度不夠,平時檢查只觀察表面現(xiàn)象,沒有查出實質(zhì)性的東西,況且檢查中也是走馬觀花看一下,沒有做到聽、摸、看等程序。3、電儀外維修對設(shè)備檢查間隔時間周期長,中間有斷檔,缺檔現(xiàn)象。4、造氣操作工對設(shè)備的巡檢力度不夠,責(zé)任心不強(qiáng),對每小時的巡檢不認(rèn)真,檢查設(shè)備所需要的聽針,溫度計沒有,況且電流表不準(zhǔn),也不向有關(guān)人員反映,業(yè)務(wù)素質(zhì)較差。三、接受的教訓(xùn):1、車間內(nèi)應(yīng)合理安排設(shè)備的定期保養(yǎng)、維修,定期檢查;力爭給設(shè)備創(chuàng)造一個安全運(yùn)行的條件。2、要加強(qiáng)員工平時對設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)知識;提高員工對崗位的設(shè)備性能的熟悉程度。加強(qiáng)對業(yè)務(wù)素質(zhì)的培訓(xùn),考核,對工作要精心。3、合理安排一些關(guān)鍵設(shè)備的安
37、全附件裝置,便于觀察和發(fā)現(xiàn)問題。 尿素車間K101 CO2壓縮機(jī)一級活塞桿斷事故一、事故經(jīng)過:2009年11月12日13時49分,尿素車間正在運(yùn)行中的CO2壓縮機(jī)有異常響聲,操作工張貴欣在現(xiàn)場作緊急停車處理,但按鈕停不下來。通知主控樓控制室停車,主控樓控制室用系統(tǒng)停車按鈕停下壓縮機(jī),期間約有3秒鐘,在停車之前即發(fā)生了機(jī)體內(nèi)的響聲,停機(jī)后,經(jīng)盤車觀察到一級活塞桿從緊固螺母處斷掉。經(jīng)對電器設(shè)備檢查,CO2壓縮機(jī)控制室按鈕線有一根線脫掉,所以現(xiàn)場停車時停不下來。二、事故原因分析1、該活塞桿是2009年8月15日因原用一級活塞桿斷了以后,更換的從北京庫存的未經(jīng)檢測的活塞桿,從8月17日運(yùn)轉(zhuǎn)至11月12
38、日,累積時間不足三個月,從斷面看是因受力不均勻造成的,明顯有舊痕舊傷。經(jīng)過技術(shù)分析認(rèn)為:因在8月16日更換活塞桿時就已測得活塞間隙,西側(cè)偏小3,為保證活塞與缸座間氣隙,在有關(guān)技術(shù)人員協(xié)商后,增加了一只2厚的墊片用來調(diào)整,把西側(cè)間隙調(diào)整到5,因調(diào)整墊片的機(jī)械強(qiáng)度不同于活塞桿和緊固螺栓。墊片經(jīng)過120MPa壓力擰緊后由于連續(xù)運(yùn)行,調(diào)整墊片可能因鎖緊螺母松動而接觸不均勻,運(yùn)行中造成墊片破碎,改變了接觸面,致活塞桿尾部受力不均衡折斷活塞桿。2、活塞桿鎖緊螺母有松動,平時檢查不仔細(xì)沒有發(fā)現(xiàn)機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)中的細(xì)微變化致活塞桿因長期疲勞斷掉。3、四級十字頭鎖緊螺母松動后,操作工未發(fā)現(xiàn),整個曲軸運(yùn)動中有振動,振源外
39、傳引發(fā)出一級活塞桿斷。4、活塞桿的質(zhì)量問題,因活塞桿從北京運(yùn)回來后,任何資料也沒有,投入使用前也未作過檢測,活塞桿是好是壞無從查找,活塞桿質(zhì)量也存在一定缺陷。三、預(yù)防措施:1、加強(qiáng)對設(shè)備的維護(hù),加強(qiáng)巡檢,檢查要認(rèn)真細(xì)致,包括每一個細(xì)小的環(huán)節(jié)都要分析原因,絕不可掉以輕心。2、對進(jìn)口設(shè)備和庫存部件都要做一次詳盡的檢查,質(zhì)量差或技術(shù)不詳?shù)膫浼挥枋褂谩?、認(rèn)真做好設(shè)備的各種記錄和臺賬。4、編制CO2壓縮機(jī)的檢修計劃,定期對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。 5、要對CO2壓縮機(jī)的負(fù)荷統(tǒng)一規(guī)定,嚴(yán)禁設(shè)備過載和負(fù)荷猛加猛減,避免備件產(chǎn)生疲勞后引發(fā)故障。3#冰機(jī)900KW電機(jī)軸承軸磨損的事故一、事故經(jīng)過:2009年11月
40、14日大夜班接班,冰機(jī)操作工王麗在進(jìn)行巡檢時發(fā)現(xiàn)3#冰機(jī)電機(jī)前軸承處發(fā)熱冒煙,隨即停機(jī)。當(dāng)晚電工即把前端蓋打開,因軸承走內(nèi)圓,電機(jī)轉(zhuǎn)子軸承位已磨損有溝槽,且有高溫后的金屬色變。二、事故分析:該電機(jī)為二級高速電機(jī),2009年元月6日經(jīng)漯河豫通電機(jī)廠修復(fù)后投運(yùn),9月27日由電儀車間注油一次,其運(yùn)行時間已達(dá)1450小時。1、按照電動機(jī)維修保養(yǎng)規(guī)范,高速電機(jī)軸承注油時間500-700小時,而且要少注油,勤注油。該電機(jī)注油沒有按規(guī)定進(jìn)行。2、據(jù)電機(jī)修理廠家判斷,結(jié)合尾部軸承端蓋內(nèi)存油分析,該電機(jī)軸承損壞的原因是因缺油引起的。三、吸取的教訓(xùn):1、按電機(jī)維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程,定期對電機(jī)軸承注油保養(yǎng)。2、對電機(jī)設(shè)備尤
41、其是高速、高負(fù)載電機(jī)要勤檢查,并做好運(yùn)轉(zhuǎn)記錄,便于前后進(jìn)行對照,判明設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)狀況。3、對包機(jī)人員要進(jìn)行包機(jī)管理方面的教育,力求達(dá)到精心操作、精心保養(yǎng),確保電器設(shè)備長周期運(yùn)行。原料氣車間4.06事故一、事故經(jīng)過2010年4月6日大夜班4時30分,接到調(diào)度停車指令后,造二系統(tǒng)開始停車,并分別對各爐進(jìn)行惰性氣置換,后各爐處于停車位置,11時50分左右聽到一聲爆鳴,查為6#爐煙囪爆鳴,因原因不明未作防范處理,14時32分時又聽到巨大聲響,查為6#爐管道系統(tǒng)爆炸造成6#爐下行煤氣座板閥上閥蓋炸爛,閥芯脫出,并造成與下行煤氣管相連的蒸汽總閥體震裂,后操作工緊急處置相關(guān)漏點(diǎn)。二、事故原因經(jīng)現(xiàn)場查證,及召開事
42、故分析會,事故原因分析如下:1、事故時該爐未處在安全停車位置,主要原因是未按操作規(guī)程停爐點(diǎn)火。2、操作工違犯操作規(guī)程,車間干部事先考慮不周,當(dāng)班班長檢查不細(xì)是導(dǎo)致此次事故的主要原因。三、事故損失從現(xiàn)場損壞情況來看,下行煤氣座板閥上閥蓋采購價3000元,DN300蒸汽總?cè)ú少弮r2000元,直接經(jīng)濟(jì)損失為5000元。四、防范措施1、生產(chǎn)部要加強(qiáng)各車間停車過程的監(jiān)管力度,并要求車間嚴(yán)格遵守化工企業(yè)安全操作規(guī)程,杜絕類似事故再次發(fā)生。2、原料氣車間要實施安全技改,改柱塞式探孔點(diǎn)火為快開式探孔點(diǎn)火,便于操作人員停爐時點(diǎn)火,并確保爐膛始終有明火。3、停爐時各閥門必須處于安全狀態(tài)(位置),檢修閥必須關(guān)閉,
43、爐膛必須點(diǎn)火。4、車間要加強(qiáng)安全學(xué)習(xí),杜絕習(xí)慣認(rèn)識導(dǎo)致習(xí)慣違章。3#6M50機(jī)五段緩沖器違章檢修事故一、事故經(jīng)過2010年4月18日23點(diǎn)左右,安陽外維隊在檢修3#6M50壓縮機(jī)五段緩沖器漏點(diǎn)時,在五入緩沖器對法蘭口時未采取隔離措施,導(dǎo)致汽缸內(nèi)的余氣進(jìn)入緩沖器內(nèi);在五入緩沖器卸下來以后,未進(jìn)行置換直接進(jìn)行點(diǎn)焊作業(yè),被氣缸內(nèi)的余氣輕微灼傷。事故發(fā)生后立即把傷者送醫(yī)院救治。 二、事故原因1、違章作業(yè):壓縮車間和安陽外維隊未按安全檢修規(guī)程通知安環(huán)部辦理動火作業(yè)證、未進(jìn)行置換、分析,就盲目對3#6M50機(jī)五段緩沖器進(jìn)行焊接作業(yè),是造成此次事故的主要原因。 2、安全防范措施不到位,安陽外維隊在檢修時抱僥
44、幸心理,對可能出現(xiàn)的后果預(yù)料不及,沒有對需要補(bǔ)焊的五段緩沖器進(jìn)行蒸汽置換和分析是造成事故的直接原因。3、個人自我防范意識不強(qiáng),在明知未辦理動火作業(yè)證、未進(jìn)行置換、分析的情況下,就盲目作業(yè),是造成事故的直接原因。 4、作為壓縮車間當(dāng)日值班干部,在自己轄區(qū)內(nèi)施工未履行監(jiān)護(hù)職責(zé),也是造成事故的直接原因。三、防范措施1、嚴(yán)格執(zhí)行安全檢修規(guī)程。2、加強(qiáng)安全教育,提高安全意識和自我防范能力。3、加強(qiáng)督察監(jiān)管力度,防范未然。4、公司干部、員工要汲取此次事故教訓(xùn),防止類似事故再次發(fā)生。2#6M50壓縮機(jī)六七段缸套裂紋事故 一、事故經(jīng)過:2010年5月29日大夜班,6時23分,運(yùn)行中的2#6M50機(jī)六級嚴(yán)重超壓
45、,經(jīng)判斷可能是活塞環(huán)磨碎而粘接在活門室上(因為該機(jī)于4時左右已更換了活門,當(dāng)時從活門室中發(fā)現(xiàn)有大量活塞環(huán)碎片)。隨即決定更換活塞環(huán)。六七級缸蓋拆掉后,及時發(fā)現(xiàn)了頂部活門室外,氣室處有一道長約150mm160mm裂紋,且此時冷卻水中已經(jīng)串入氣體。出口處水溫度約有60左右,再仔細(xì)檢查后又發(fā)現(xiàn)該缸體內(nèi)缸套串動位置轉(zhuǎn)了一個約15角距離。由于缸套的串動,不得不決定重新鏜缸,更換缸套。更換缸套的價位在23500元左右。二、原因分析:1、造成活塞環(huán)碎的原因是缸內(nèi)缺潤滑油;活塞環(huán)在運(yùn)動中摩擦形成高溫而破碎,缺潤滑油的原因是缸套轉(zhuǎn)動,堵塞了注油孔,使油注不到缸內(nèi)。2、造成缸套轉(zhuǎn)動的原因是:在檢修中沒有把缸頭墊安
46、裝好,因缸套沒有受到缸頭的頂力,缸套隨活塞產(chǎn)生往返串動,受外碰撞力的影響產(chǎn)生了裂紋,該機(jī)所出現(xiàn)的事故純屬于檢修之中的技術(shù)性錯誤和檢修質(zhì)量失誤造成的。三、吸取教訓(xùn):1、設(shè)備的檢修過程也是對每一位參與檢修者責(zé)任心的衡量,同時又是考驗檢修技術(shù)和檢修質(zhì)量好壞的驗證,因此我們在工作中都要樹立較強(qiáng)的責(zé)任心。按每臺設(shè)備檢修規(guī)程,進(jìn)行一絲不茍的檢修。2、此次事故雖然出在壓縮機(jī)的檢修中,在檢修其它設(shè)備中或多或少也存在類似問題,因此通過此次事故我們都要反思一下自己的工作,工作中多問幾個為什么。例如:好在哪、缺陷是什么,怎樣去克服。只有認(rèn)真對待問題,我們工作才會順利。 3、要求維保隊要與壓縮車間密切配合好,平時工作
47、要認(rèn)真,多搞一些技術(shù)方面的交流與溝通,遇事要多承擔(dān)責(zé)任,不能推委扯皮,把我們該作的工作認(rèn)認(rèn)真真的做好。變換飽和塔著火事故一、事故經(jīng)過:2010年6月11日,凈化車間副主任龔成山安排拆除飽和熱水塔人孔盲板進(jìn)行通風(fēng)處理,登高證辦理后,維修人員李建堂、焦長運(yùn)等自上而下進(jìn)行盲板拆除工作。飽和塔上部第一個盲板拆除后無異?,F(xiàn)象,第二個盲板拆除后,當(dāng)拆塔人員下至第三個人孔平臺時,準(zhǔn)備拆第三個人孔盲板時發(fā)現(xiàn)第一個人孔內(nèi)有黑煙冒出(當(dāng)是時間為10:30左右),作業(yè)人員當(dāng)即與項目負(fù)責(zé)人龔成山聯(lián)系,直至13:30分左右塔內(nèi)火被撲滅,在14:00復(fù)燃,15:30分撲滅、封人孔自然降溫二、原因分析; 客觀原因:正常生產(chǎn)
48、時,觸媒粉隨變換氣帶入熱水塔,經(jīng)熱水循環(huán)使其附著于飽和塔填料之上;而系統(tǒng)置換時,飽和塔水放空,加之氣溫較高,觸媒干燥,在拆除上部及飽和塔下部盲板后,形成煙囪放空,大量空氣進(jìn)入,氧與觸媒粉劇烈反應(yīng),且飽和塔填料上附著有焦油,引發(fā)著火事故。主觀原因:1、維修人員拆除盲板時,未完全按安全操作規(guī)程規(guī)范作業(yè)。2、車間干部監(jiān)管不到位,在發(fā)生事故時未采取必要的安全措施就離開。3、在變換系統(tǒng)檢修時,未合理安排設(shè)備人孔拆卸時間和對飽和塔進(jìn)行冷卻降溫措施。三、防范措施: 1、對員工進(jìn)行安全知識和安全技能教育培訓(xùn),教育員工按安全操作規(guī)程規(guī)范作業(yè),提高員工整體素質(zhì)。2、教育員工發(fā)生事故時要采取必要的安全措施后再離開3
49、、在變換系統(tǒng)檢修時,合理安排設(shè)備人孔拆卸時間,待設(shè)備內(nèi)部溫度冷卻至50以下時再進(jìn)行拆卸作業(yè);或進(jìn)行飽和塔拆盲板前啟動變換熱水泵進(jìn)行水循環(huán),并不斷置換待塔溫降至50以下時再作業(yè)。1#6M50機(jī)5200KW電機(jī)滑動軸承燒事故 一、事故經(jīng)過:2010年9月11日6時40分,1#6M50機(jī)正在運(yùn)轉(zhuǎn)中,操作班長朱耀中在操作室內(nèi)儀表盤上發(fā)現(xiàn)該電機(jī)軸瓦溫度升至75時把1#6M50機(jī)停了下來(查記錄6點(diǎn)時溫度40),并發(fā)現(xiàn)電機(jī)滑動軸承處冒白煙,用手觸摸軸承外殼燙手,估計溫度約有100左右。此時證實滑動軸承已燒,合金已全部熔化。公司領(lǐng)導(dǎo)及動力部人員與6時58分到現(xiàn)場時,檢查軸承油溫在86以上。檢查供油站時,泵出
50、口壓力0.65MPa,經(jīng)過過濾的壓力只有0.15MPa,前后壓差近0.4MPa,且油泵還在運(yùn)轉(zhuǎn)中。供油壓力低的狀況至于從何時開始,車間干部及操作工都說不清楚。二、事故原因分析:1、造成滑動軸承燒的原因是缺油引起的。2、造成缺油的原因是供油站過濾網(wǎng)堵塞、油量小、壓力低、潤滑油注不到軸瓦處引發(fā)的。3、車間干部的責(zé)任心不強(qiáng)、工作粗放、且不認(rèn)真是導(dǎo)致事故發(fā)生的起因,比如說如果能提前發(fā)現(xiàn)供油壓差大,只要把濾網(wǎng)倒換一下,幾秒中就能解決問題,就可避免事故的發(fā)生。而且在設(shè)備長時間運(yùn)轉(zhuǎn)中,竟然沒有一個人注意到油壓低的現(xiàn)象。4、操作工在操作中不精心,沒有徹底掌握工藝要領(lǐng),油壓壓差大,軸承油溫升高等,沒能引起足夠認(rèn)
51、識,也沒向有關(guān)部門反映,而且記錄表上記錄數(shù)字千篇一律,盲目照抄結(jié)果,顯示不出溫度變化情況。5、儀表信號失靈,軸瓦油溫高時沒有及時報出聲光信號以便引起操作工的注意力。三、從中吸取的教訓(xùn):1#6M50機(jī)滑動軸承燒的因素是由管理者和操作者的責(zé)任心不強(qiáng)而引起,期間充分暴露了我公司規(guī)章制度落實中存在的嚴(yán)重缺陷。平時工作中,我們只要努力盡到自己的職責(zé)、精心操作、精心養(yǎng)護(hù)設(shè)備、認(rèn)真落實責(zé)任制。操作工努力做到“四懂”“三會”,車間能認(rèn)真開好班前班后會,做到車間、班組、操作人員之間的溝通,遵循公司倡導(dǎo)的“用心做事,追求卓越”企業(yè)文化精神。像類似于此類事故將不會發(fā)生。四、采取的措施:1、經(jīng)過此次事故,需要進(jìn)行一些
52、必要的技術(shù)改造,如在軸承過橋處增設(shè)拋油圈,增加軸瓦潤滑油加入量。2、改造油的供油渠道,電機(jī)軸瓦供油可調(diào)整為主油泵供油。3、要求電儀車間把全公司各處儀器儀表保護(hù)信號全面普查調(diào)整,力求準(zhǔn)確靈敏。4、認(rèn)認(rèn)真真地落實好設(shè)備的潤滑管理,堅決做好“五定、三過濾”的潤滑管理工作和視鏡油位的標(biāo)示,確保設(shè)備在良好的潤滑狀態(tài)下工作。5、認(rèn)真落實各項責(zé)任制度,召開多層次會議。操作中從點(diǎn)滴抓起,記錄必須是指標(biāo)的真實數(shù)據(jù),防止記假數(shù),從記錄中顯示出各類事故的起因及后果。55T爐630KW電機(jī)軸承損壞的事故 一、事情經(jīng)過2010年12月13日21時30分,水汽車間巡檢工王勝利巡檢時發(fā)現(xiàn)55T爐引風(fēng)機(jī)電機(jī)后軸承端蓋處有冒熱
53、現(xiàn)象。隨后報告給班長杜華偉,班長安排副操作蘆伴友通知電工,杜華偉到現(xiàn)場并報告給文紅軍,文紅軍和電工到現(xiàn)場,認(rèn)定為軸承有問題,隨后電工班長陳戚濤趕到現(xiàn)場,認(rèn)定情況很嚴(yán)重,必須立即停電機(jī)。經(jīng)調(diào)查電工記錄,15時57分巡檢時電機(jī)后軸承溫度30.5,20時30分巡檢時電機(jī)后軸承溫度為27.3,屬正常溫度。22時25分經(jīng)電工拆開后軸承端蓋軸承保子器鉚釘已斷開四個。二、事故原因分析630KW,55T爐引風(fēng)機(jī)電機(jī)是2010年12月12日更換的6326軸承,于2010年12月12日18時30分投入運(yùn)行,運(yùn)行26小時后出現(xiàn)保子器鉚釘斷開后使軸承滾珠在運(yùn)行中阻力增大,溫度升高所致,分析原因如下;1、軸承質(zhì)量問題:
54、軸承在989轉(zhuǎn)/分運(yùn)行,投入不到27小時,保子器鉚釘斷開四個,判斷是質(zhì)量問題。2、裝配質(zhì)量:裝配質(zhì)量的可能性較小,裝配時為兩個車間裝配,生產(chǎn)部李進(jìn)平在場,安裝按操作程序進(jìn)行。三、事故結(jié)論軸承質(zhì)量事故(該軸承為倉庫積壓軸承)四、預(yù)防措施1、軸承裝備要認(rèn)真檢查軸承質(zhì)量,嚴(yán)格按規(guī)程進(jìn)行裝配,嚴(yán)禁帶手套操作,否則罰款50元。2、水汽車間應(yīng)該增加紅外線測溫儀,加強(qiáng)巡檢力度和準(zhǔn)確度,做好記錄。3、電工的巡檢要對重點(diǎn)崗位和高速電機(jī)每班不低于三次檢查,并做好記錄。4、嚴(yán)格按操作規(guī)程操作,遇突發(fā)事故應(yīng)及時停機(jī)處理避免延誤檢修時間使事故擴(kuò)大。2#6M50壓縮機(jī)四五級活塞桿斷的事故 一、事故經(jīng)過2010年12月21
55、日零點(diǎn)甲班值班,接班時2#、3#機(jī)運(yùn)行正常,1#機(jī)備用,一點(diǎn)時班長柴留根巡檢時沒有發(fā)現(xiàn)異常,1:30分值班干部袁寶玉簽到后巡檢2#機(jī)仍沒有發(fā)現(xiàn)異常情況,1:50分突然聽到一聲異常響聲,操作工朱奇磊、班長柴留根意識到問題的嚴(yán)重性,立即采取緊急停車,隨后通知有關(guān)崗位,倒開1#機(jī)。停機(jī)后經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)五級活塞桿斷成兩節(jié)。二、原因分析此活塞桿從生產(chǎn)編號判斷(03-5-2)原安裝壓縮機(jī)所配置活塞桿,2006年06月投運(yùn)以來,沒有更換過,長期運(yùn)行機(jī)械疲勞而引起四五級活塞桿斷的機(jī)械事故。三、預(yù)防措施1、加強(qiáng)設(shè)備管理,對傳動部件進(jìn)行定期檢查。2、加強(qiáng)巡回檢查,加強(qiáng)業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn),提高業(yè)務(wù)技能,發(fā)現(xiàn)問題及時、果斷處理
56、,避免更大設(shè)備事故發(fā)生。3、嚴(yán)把配件質(zhì)量關(guān),采購正規(guī)廠家配件。造二5#造氣爐渣箱明爆、著火事故 一、事故經(jīng)過2011年1月7日甲班小夜班20:01分(電腦顯示),造二各爐例行二次下灰工作。此時,5#爐已熱備近半班(222分鐘),副操武賀軍隨手動上吹蒸汽吹掃,此后,啟開該爐打自動投運(yùn),微機(jī)程序轉(zhuǎn)入第二循環(huán)時,東渣箱突發(fā)明爆并著火。 二、事故原因經(jīng)現(xiàn)場查證及召開事故分析會,事故原因分析如下:1、爐底及渣箱殘存大量未吹掃干凈的煤氣 。2、開爐前熱備爐未處在安全停車位置(未點(diǎn)火),煙囪蒸汽吸引未開,爐膛微正壓,加之負(fù)引力不足,爐底及渣箱殘存煤氣不能及時導(dǎo)出燃燒掉。3、習(xí)慣性違犯操作規(guī)程,開爐后熱備爐未
57、作升溫養(yǎng)爐工作,且微機(jī)投自動前,手動蒸汽總吹掃時間不足(電腦顯示)或入爐蒸汽量(調(diào)節(jié))不足,致吹風(fēng)階段空氣遇爐底(渣箱)殘存煤氣突發(fā)明爆著火事故。 4、事故次日,原料氣車間對5#爐進(jìn)行搶修同時,也對該爐上、下行煤氣閥、吹風(fēng)閥進(jìn)行了起、落試驗;并對上、下吹蒸汽閥進(jìn)行了解體檢查,均未發(fā)現(xiàn)異常現(xiàn)象,基本排除設(shè)備問題。三、事故損失從現(xiàn)場損壞情況來看,該事故造成直接經(jīng)濟(jì)損失約1.4萬元。四、防范措施1、原料氣車間要加強(qiáng)對各班組安全操作規(guī)程宣貫力度,規(guī)范熱備爐開、停爐操作規(guī)程,杜絕類似事故再次發(fā)生。2、原料氣車間要實施安全技改,在下行煤氣管及渣箱增設(shè)蒸汽吹凈閥,開爐前手動爐底蒸汽吹掃,消除事故隱患。3、開
58、爐轉(zhuǎn)自動運(yùn)行程序時應(yīng)避開下吹位置。4、公司各單位要加強(qiáng)安全學(xué)習(xí),杜絕習(xí)慣認(rèn)識導(dǎo)致習(xí)慣性違章。維修電工楊彥國左手無名指指尖意外砸傷事故 一、事故經(jīng)過2011年02月10日下午14時,電儀車間安排電工外維修班,對1#合成循環(huán)機(jī)電機(jī)進(jìn)行安裝作業(yè)。16時10分左右,在安裝1#合成循環(huán)機(jī)電機(jī)滑環(huán)時,楊彥國被意外砸傷,造成左手無名指指端受傷。二、事故原因1、本次合成1#循環(huán)機(jī)電機(jī)安裝,車間未制定詳細(xì)的電器設(shè)備安裝安全措施方案,未執(zhí)行公司安全作業(yè)票證管理制度,未辦理設(shè)備檢維修安全作業(yè)票證,作業(yè)中安全防范措施不到位,是造成此次事故的主要原因。2、電儀車間未按公司總經(jīng)理張震多次在調(diào)度會上強(qiáng)調(diào)要求:各車間要把素質(zhì)
59、高,業(yè)務(wù)過硬的人放在車間現(xiàn)場最關(guān)鍵的作業(yè)崗位;加上維修電工楊彥國自我安全防范意識薄弱,是造成本次事故的直接原因。三、防范措施1、安環(huán)部要加強(qiáng)公司內(nèi)部現(xiàn)場各類安全作業(yè)票證的查處力度,杜絕無證作業(yè)。2、動力部協(xié)助電儀車間,制定詳細(xì)的機(jī)電設(shè)備檢修安全技術(shù)方案,加強(qiáng)現(xiàn)有設(shè)備檢維修歸口維護(hù)及安全監(jiān)管工作。3、人力資源部、安環(huán)部、各車間要加強(qiáng)公司員工安全培訓(xùn),提高企業(yè)安全素質(zhì),提高全員安全防范意識,避免人身傷害事故的再次發(fā)生。巡檢工王勝利意外墜落事故 一、事故經(jīng)過2011年02月19日8:05左右,白班巡檢工王勝利例行接班后巡檢,在對55T爐兩臺給煤機(jī)巡檢后,折返途中經(jīng)二樓吊裝孔時,恰逢55T爐門正壓竄火
60、,下意識躲避中踏空吊裝孔未蓋好的蓋板(吊裝孔長寬:13001320;蓋板長寬:14001450),并從3.6m高處墜落滑下,造成當(dāng)事人腿部擦傷。二、事故原因1、上班(大夜)巡檢工代世強(qiáng),在班內(nèi)實施爐孔清渣作業(yè)后,未及時把吊裝孔蓋板蓋好便了事,交班又未對口交接,為事故埋下較大安全隱患,是此次事故的直接原因,為事故直接責(zé)任人。2、當(dāng)班巡檢工王勝利未嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度便接班,巡檢中粗心大意,未發(fā)現(xiàn)吊裝孔蓋板安全隱患,加之自我安全防患意識不強(qiáng),并違犯車間禁止從吊裝孔蓋板行走的規(guī)定,是造成此次事故的主要原因。3、吊裝孔蓋板設(shè)計太小,封蓋后花紋蓋板四周邊沿僅大出吊裝孔40mm,并用2T電動葫蘆吊掛,雖然車
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