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優(yōu)選原油泄漏事故案例分享優(yōu)選原油泄漏事故案例分享2
一、事件經(jīng)過
2015年3月26日6時(shí)許,X廠X作業(yè)區(qū)吳X轉(zhuǎn)崗位人員楊某、李某進(jìn)行班產(chǎn)計(jì)算。經(jīng)計(jì)算,4:00至6:00收發(fā)液量差5m3,楊某電話立即報(bào)吳X轉(zhuǎn)值班副站長陽興。陽某判斷起X增來油管道可能發(fā)生泄漏,立即通知起X增當(dāng)班員工陳茵停泵,并報(bào)告作業(yè)區(qū)副經(jīng)理。6時(shí)5分起二增停止外輸。7時(shí)41分,陽某在距起X增6公里處發(fā)現(xiàn)原油泄漏點(diǎn),將情況匯報(bào)作業(yè)區(qū)。作業(yè)區(qū)隨即啟動(dòng)管線泄漏應(yīng)急預(yù)案。8時(shí)24分,作業(yè)區(qū)向當(dāng)?shù)乜h環(huán)保局電話匯報(bào)發(fā)生原油泄漏情況。陸續(xù)組織70余人投入搶險(xiǎn)。8時(shí)35分,搶險(xiǎn)人員發(fā)現(xiàn)泄漏原油在X縣薛岔鄉(xiāng)王園子村山坡溝底,順干溝流淌約200米,便立即組織打壩攔截。9時(shí)30分,當(dāng)?shù)乜h環(huán)保局安排工作人員到達(dá)現(xiàn)場,協(xié)調(diào)搶險(xiǎn)。10時(shí)許,找到管線漏點(diǎn),位于管線本體底部,孔徑約2毫米,進(jìn)行了臨時(shí)堵漏,泄漏完全控制。當(dāng)?shù)卮迕褡钃?,搶險(xiǎn)清理油污工作進(jìn)展緩慢。17時(shí)許,油田公司、集團(tuán)公司在網(wǎng)上獲知X廠管線泄漏事件信息,向該廠核實(shí)情況。17時(shí)42分,X廠啟動(dòng)廠級突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案,總工程師楊某到現(xiàn)場組織應(yīng)急搶險(xiǎn)。3月27日8時(shí),完成現(xiàn)場清理。
“3·26”原油泄漏事件2一、事件經(jīng)過“3·26”原油泄漏事件3二、事件調(diào)查分析:
1、此前同類事件的發(fā)生,X廠沒有采取有效措施。調(diào)查發(fā)現(xiàn),該管線2015年3月3日曾發(fā)生一次泄漏事件。當(dāng)?shù)乜h環(huán)保局下達(dá)《違法行為限期整改通知書》、《行政處罰事先告知書》,并處以5萬元經(jīng)濟(jì)處罰。事后,X廠只是在吳X轉(zhuǎn)安裝起X增來油流量計(jì),加密起X增與吳X轉(zhuǎn)流量計(jì)數(shù)據(jù)對比,安排專人每天進(jìn)行徒步巡線,委托專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行管線腐蝕檢測。沒有針對管線腐蝕破損發(fā)生原油泄漏采取有效措施整改。2、管線路由變更未履行相關(guān)程序,存在安全風(fēng)險(xiǎn)。通過調(diào)閱設(shè)計(jì)圖紙,起X增壓點(diǎn)站址原設(shè)計(jì)位于X鄉(xiāng)杏樹梁,處理長8含水原油。由于產(chǎn)能建設(shè)調(diào)整等原因,X廠將起X增壓點(diǎn)站址調(diào)整至X鄉(xiāng)沙集,處理層位調(diào)整為侏羅系延9、延10,外輸至吳X接轉(zhuǎn)站。產(chǎn)能建設(shè)過程中路由調(diào)整未按規(guī)定履行建設(shè)變更程序,路由選擇存在較大安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn),管線緊鄰坡度較大的季節(jié)性干溝,一旦發(fā)生泄漏,原油直接沖入溝中,造成事故影響擴(kuò)大。
3二、事件調(diào)查分析:43、輸送介質(zhì)的腐蝕性與管線防腐蝕工藝缺乏評價(jià)資料。調(diào)查過程中沒有找到介質(zhì)腐蝕性和管材耐腐蝕性評價(jià)資料。從管線腐蝕位置看和腐蝕特征看,調(diào)查初步認(rèn)為,該管線腐蝕屬于采出水多種電化學(xué)腐蝕綜合形成,坑點(diǎn)狀腐蝕判斷為游離氧腐蝕,黑色沉積物為硫酸還原菌腐蝕,同時(shí)存在Cl-、HCO3-腐蝕。4、目前管線監(jiān)控措施難以及時(shí)發(fā)現(xiàn)泄漏。調(diào)查認(rèn)為,管線監(jiān)控不完善,存在缺陷。作業(yè)區(qū)沒有充分認(rèn)識到吳X轉(zhuǎn)站內(nèi)起X增來油流量計(jì)對于管線運(yùn)行監(jiān)控的重要性,安裝的同時(shí)未將該流量計(jì)接入?yún)荴轉(zhuǎn)數(shù)字化站控系統(tǒng),無法對起X增來油瞬時(shí)流量進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控,加之SCADA系統(tǒng)建設(shè)滯后,造成管線破漏未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)。
43、輸送介質(zhì)的腐蝕性與管線防腐蝕工藝缺乏評價(jià)資料5
5、油氣現(xiàn)場應(yīng)急措施不完善,存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)3月26日7時(shí)41分發(fā)現(xiàn)泄漏點(diǎn)后,作業(yè)區(qū)由于應(yīng)急人員不足,在發(fā)現(xiàn)原油泄漏第一時(shí)間僅組織了12人趕到現(xiàn)場進(jìn)行應(yīng)急搶險(xiǎn)。應(yīng)急搶險(xiǎn)存在隱患。由于未對事發(fā)地第一時(shí)間進(jìn)行現(xiàn)場警戒,個(gè)別記者、村民等非應(yīng)急人員進(jìn)入事發(fā)現(xiàn)場拍照和阻撓搶險(xiǎn),不僅增加火災(zāi)、爆炸等次生安全事故風(fēng)險(xiǎn),而且延誤搶險(xiǎn)快速處置時(shí)機(jī),進(jìn)而引發(fā)后續(xù)輿論失控,造成小事件大影響。搶險(xiǎn)應(yīng)急器械不能及時(shí)到位。搶險(xiǎn)中許可作業(yè)執(zhí)行不嚴(yán)格,現(xiàn)場開挖、動(dòng)火沒有找到相關(guān)資料,存在安全事故隱患。6、信息報(bào)送不規(guī)范,延誤搶險(xiǎn)時(shí)機(jī)。事件發(fā)生后,作業(yè)區(qū)在3月26日7時(shí)41分發(fā)現(xiàn)管線泄漏,8時(shí)24分,向當(dāng)?shù)乜h環(huán)保局進(jìn)行了電話報(bào)告。未按照規(guī)定向廠業(yè)務(wù)主管部門報(bào)告。X廠未能及時(shí)獲知和掌握基層單位生產(chǎn)動(dòng)態(tài)和事件信息,未能按照規(guī)定1小時(shí)上報(bào)油田公司,直到26日17時(shí)許,油田公司相關(guān)部門通過網(wǎng)絡(luò)媒體獲知事件信息,至此距事發(fā)已過去9小時(shí),使集團(tuán)公司、油田公司在事件處理時(shí)陷入被動(dòng)局面。55、油氣現(xiàn)場應(yīng)急措施不完善,存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)67、輿情控制未能積極主動(dòng)有效的方式應(yīng)對,使得事件影響快速發(fā)酵,輿情進(jìn)一步升級,給集團(tuán)公司、油田公司較大的負(fù)面影響。三、事件原因
(一)直接原因管線內(nèi)腐蝕穿孔是導(dǎo)致原油泄漏的直接原因。
(二)間接原因管線路由選擇不合理,造成事件污染區(qū)域擴(kuò)大。管線運(yùn)行監(jiān)控不完善,造成泄漏未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)?,F(xiàn)場應(yīng)急組織和輿論控制不得力,造成事件影響升級。
67、輿情控制未能積極主動(dòng)有效的方式應(yīng)對,使得事7一、事件經(jīng)過1、時(shí)間:X年10月6日早7:00時(shí)2、地點(diǎn):華X站3、事件簡要經(jīng)過:X作業(yè)區(qū)X站書記曹X,接到當(dāng)?shù)乩相l(xiāng)告知山下(X縣X鄉(xiāng)X溝)輸油管破裂(華X站至X站1200m處),立即帶領(lǐng)大班人員下山查看,同時(shí)通知站員工停止外輸并報(bào)告作業(yè)區(qū)調(diào)控中心,作業(yè)區(qū)指示X站關(guān)閉來油閥門停止外輸,作業(yè)區(qū)隨即組織搶焊溝底管線焊口破裂處(裂口寬度為14mm,長度為162mm),13點(diǎn)30分生產(chǎn)恢復(fù)正常,泄漏液量約Xm3,油量Xm3
,約500平方米,原油順河溝流至下游約X公里?!?0·6”管線泄漏事件7一、事件經(jīng)過“10·6”管線泄漏事件8
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二、原因分析(一)直接原因由于管線焊口地處位約40米深溝底,在輸油過程中熱油給管線產(chǎn)生的內(nèi)應(yīng)力及伸縮力均集中在焊口處,致使管線爆裂,造成外輸原油大量泄漏。(二)間接原因施工單位X公司安裝隊(duì)在施工過程中,未按照施工現(xiàn)場交底單(37)第七條要求規(guī)定“管線下溝,必須由作業(yè)區(qū)監(jiān)督員、監(jiān)理公司等相關(guān)單位驗(yàn)收合格后進(jìn)行回填”,但交底單上沒有作業(yè)區(qū)監(jiān)督人員驗(yàn)收簽字,僅有監(jiān)理和本單位人員驗(yàn)收;隱蔽工程檢查記錄(0.3.4.1)、管道組隊(duì)檢查記錄、管道焊接檢查記錄、管道清管記錄中檢查意見欄均未填寫,存在施工質(zhì)量管理問題。9二、原因分析10
3、作業(yè)區(qū)管理不到位,責(zé)任不落實(shí)是造成事態(tài)擴(kuò)大的主要原因。(1)崗位員工責(zé)任心差,泵壓發(fā)生變化時(shí)未及時(shí)處置。華X三個(gè)站均出現(xiàn)輸油泵壓力在10月5日13-23時(shí)期間出現(xiàn)變化,當(dāng)班員工對泵壓變化未及時(shí)發(fā)現(xiàn)處置,華X站當(dāng)班員工彭X、晉X5日23時(shí)外輸原油時(shí)發(fā)現(xiàn)泵壓下降,報(bào)告技術(shù)員胡X,胡X也并未做出其他處理措施,繼續(xù)外輸,是造成事態(tài)擴(kuò)大的主要原因之一。各站點(diǎn)10月6日的輸油報(bào)表在19:00-23:00期間存在輸差。XX聯(lián)、調(diào)度室均沒有對輸差增大的原因進(jìn)行及時(shí)分析,未采取任何措施,繼續(xù)連續(xù)輸油,造成事態(tài)進(jìn)一步擴(kuò)大。103、作業(yè)區(qū)管理不到位,責(zé)任不落實(shí)是造成事態(tài)擴(kuò)11(2)管線巡護(hù)不落實(shí)。事發(fā)當(dāng)晚華X站未按規(guī)定安排并落實(shí)人員對外輸管線進(jìn)行巡護(hù),未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)管線破裂原油泄漏,是事態(tài)擴(kuò)大的又一原因。(3)報(bào)表存在虛假現(xiàn)象。如華X站零點(diǎn)班外輸量為76.1m3,報(bào)表反映輸油時(shí)間為4小時(shí),而該站外輸泵最大排量為11m3/h,折算外輸時(shí)間應(yīng)為7小時(shí)以上,(在與當(dāng)班員工調(diào)查時(shí),當(dāng)班員工反映在6日早3:00左右,外輸壓力降至0.9Mpa,而綜合報(bào)表仍然反映為1.2Mpa),導(dǎo)致崗位員工不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)壓力變化值,是事態(tài)擴(kuò)大的又一原因。(4)X作業(yè)區(qū)崗位員工培訓(xùn)不到位。華X三個(gè)站崗位員工發(fā)現(xiàn)泵壓發(fā)生下降后不知如何處置,是事態(tài)擴(kuò)大的又一原因。11(2)管線巡護(hù)不落實(shí)。事發(fā)當(dāng)晚華X站未按規(guī)定安排并落實(shí)人12三、汲取的教訓(xùn)1、對X站外輸上山下溝管線加裝推力支墩;對其它各上高山下深溝管線進(jìn)行檢查,根據(jù)規(guī)范加裝推力支墩;2、嚴(yán)格落實(shí)定期(每小時(shí))統(tǒng)計(jì)一次流量,查看一次壓力并落實(shí)專人負(fù)責(zé)制度,發(fā)現(xiàn)異常立即處置,防止泄漏、打眼造成類似事故擴(kuò)大;3、嚴(yán)格落實(shí)巡檢、巡線制度,杜絕不巡或漏巡現(xiàn)象發(fā)生,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)及時(shí)處置;4、嚴(yán)格落實(shí)廠部、作業(yè)區(qū)、班站逐級跟班查、值班查、夜查制度,確保崗位員工責(zé)任制度落實(shí)到位;12三、汲取的教訓(xùn)13
5、加強(qiáng)員工崗位培訓(xùn)和應(yīng)急演練,提高員工基本素質(zhì)和應(yīng)急能力;
6、嚴(yán)格施工組織管理,落實(shí)工序檢驗(yàn),確保施工質(zhì)量合格率達(dá)到100%,杜絕類似事故的發(fā)生;
7、相關(guān)部門根據(jù)職責(zé)分工,系統(tǒng)研究制定完善輸油站管線安全運(yùn)行保障措施和應(yīng)急處置預(yù)案,確保問題早發(fā)現(xiàn)、早處置,將損失降到最低限度;
8、進(jìn)一步查實(shí)各級管理人員工作職責(zé)履行是否到位,嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行責(zé)任追究,教育廣大員工嚴(yán)格認(rèn)真履行職責(zé),深入開展崗位和作業(yè)過程風(fēng)險(xiǎn)識別及削減控制措施的落實(shí),確保生產(chǎn)安全平穩(wěn)運(yùn)行,絕杜類似問題再發(fā)生。135、加強(qiáng)員工崗位培訓(xùn)和應(yīng)急演練,提高員工基本素質(zhì)和應(yīng)急14一、事件經(jīng)過1、時(shí)間:X年11月27日12時(shí)2、地點(diǎn):X站3、事件經(jīng)過:X年11月27日12時(shí)左右,作業(yè)區(qū)X站3#300方沉降罐罐底人孔鋼板焊縫開焊,罐內(nèi)X方原油、X方污水泄漏,浸泡土筑防火堤,造成防火堤穿孔垮塌,致使站內(nèi)地面及站外Xkm河溝污染。“11·27”沉降罐泄漏事件14一、事件經(jīng)過“11·27”沉降罐泄漏事件15
二、原因分析(一)直接原因3#沉降罐建罐時(shí)在罐底開了一個(gè)人孔,完工時(shí)直接將原開孔鋼板在原孔位一面焊接,焊縫焊接不牢靠,也未采用加強(qiáng)板加固,工藝方法上存在缺陷。在長期承壓和腐蝕的作使焊縫開裂。(二)間接原因1、土筑防火堤不牢固,經(jīng)油水浸泡后兩處穿孔垮塌,油水從兩處暗洞處泄漏站門口排水渠和罐區(qū)下面區(qū)域,使防火堤起不到封堵泄漏污油污水的作用。一是靠近山墻處罐區(qū)排水閥未修建閥室,排水閥直接與土筑防火堤相連,油水浸泡后滲漏穿孔,二是防火堤正對值班室安裝的排水管滲漏,油水浸泡后穿孔垮塌。15二、原因分析16
防火堤垮塌滲漏罐區(qū)排洪閥處穿孔泄漏16防火堤垮塌滲漏罐區(qū)排洪閥處穿孔泄漏17庫房背后雨水口泄漏2、站內(nèi)庫房背后排水渠出口處未提前準(zhǔn)備應(yīng)急封堵的沙袋或其它有效封堵物資,緊急情況下不能確保油水不出站庫。3、該站干部員工對站內(nèi)雨水出口的分布、數(shù)量、封閉情況不熟悉,在最初站內(nèi)應(yīng)急處置過程中有疏漏,前期只對罐區(qū)排洪閥處進(jìn)行了筑壩封堵,對庫房背后排水渠出口未及時(shí)進(jìn)行封堵,之后對該處的堵漏無效,使原油從這個(gè)出口泄漏至河溝Xkm,擴(kuò)大事故面積。4、該站員工日常檢查存在漏洞,未對站內(nèi)雨水出口、防火堤進(jìn)行檢查。17庫房背后雨水口泄漏2、站內(nèi)庫房背后排水渠出口處未提前準(zhǔn)優(yōu)選原油泄漏事故案例分享優(yōu)選原油泄漏事故案例分享19
一、事件經(jīng)過
2015年3月26日6時(shí)許,X廠X作業(yè)區(qū)吳X轉(zhuǎn)崗位人員楊某、李某進(jìn)行班產(chǎn)計(jì)算。經(jīng)計(jì)算,4:00至6:00收發(fā)液量差5m3,楊某電話立即報(bào)吳X轉(zhuǎn)值班副站長陽興。陽某判斷起X增來油管道可能發(fā)生泄漏,立即通知起X增當(dāng)班員工陳茵停泵,并報(bào)告作業(yè)區(qū)副經(jīng)理。6時(shí)5分起二增停止外輸。7時(shí)41分,陽某在距起X增6公里處發(fā)現(xiàn)原油泄漏點(diǎn),將情況匯報(bào)作業(yè)區(qū)。作業(yè)區(qū)隨即啟動(dòng)管線泄漏應(yīng)急預(yù)案。8時(shí)24分,作業(yè)區(qū)向當(dāng)?shù)乜h環(huán)保局電話匯報(bào)發(fā)生原油泄漏情況。陸續(xù)組織70余人投入搶險(xiǎn)。8時(shí)35分,搶險(xiǎn)人員發(fā)現(xiàn)泄漏原油在X縣薛岔鄉(xiāng)王園子村山坡溝底,順干溝流淌約200米,便立即組織打壩攔截。9時(shí)30分,當(dāng)?shù)乜h環(huán)保局安排工作人員到達(dá)現(xiàn)場,協(xié)調(diào)搶險(xiǎn)。10時(shí)許,找到管線漏點(diǎn),位于管線本體底部,孔徑約2毫米,進(jìn)行了臨時(shí)堵漏,泄漏完全控制。當(dāng)?shù)卮迕褡钃希瑩岆U(xiǎn)清理油污工作進(jìn)展緩慢。17時(shí)許,油田公司、集團(tuán)公司在網(wǎng)上獲知X廠管線泄漏事件信息,向該廠核實(shí)情況。17時(shí)42分,X廠啟動(dòng)廠級突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案,總工程師楊某到現(xiàn)場組織應(yīng)急搶險(xiǎn)。3月27日8時(shí),完成現(xiàn)場清理。
“3·26”原油泄漏事件2一、事件經(jīng)過“3·26”原油泄漏事件20二、事件調(diào)查分析:
1、此前同類事件的發(fā)生,X廠沒有采取有效措施。調(diào)查發(fā)現(xiàn),該管線2015年3月3日曾發(fā)生一次泄漏事件。當(dāng)?shù)乜h環(huán)保局下達(dá)《違法行為限期整改通知書》、《行政處罰事先告知書》,并處以5萬元經(jīng)濟(jì)處罰。事后,X廠只是在吳X轉(zhuǎn)安裝起X增來油流量計(jì),加密起X增與吳X轉(zhuǎn)流量計(jì)數(shù)據(jù)對比,安排專人每天進(jìn)行徒步巡線,委托專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行管線腐蝕檢測。沒有針對管線腐蝕破損發(fā)生原油泄漏采取有效措施整改。2、管線路由變更未履行相關(guān)程序,存在安全風(fēng)險(xiǎn)。通過調(diào)閱設(shè)計(jì)圖紙,起X增壓點(diǎn)站址原設(shè)計(jì)位于X鄉(xiāng)杏樹梁,處理長8含水原油。由于產(chǎn)能建設(shè)調(diào)整等原因,X廠將起X增壓點(diǎn)站址調(diào)整至X鄉(xiāng)沙集,處理層位調(diào)整為侏羅系延9、延10,外輸至吳X接轉(zhuǎn)站。產(chǎn)能建設(shè)過程中路由調(diào)整未按規(guī)定履行建設(shè)變更程序,路由選擇存在較大安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn),管線緊鄰坡度較大的季節(jié)性干溝,一旦發(fā)生泄漏,原油直接沖入溝中,造成事故影響擴(kuò)大。
3二、事件調(diào)查分析:213、輸送介質(zhì)的腐蝕性與管線防腐蝕工藝缺乏評價(jià)資料。調(diào)查過程中沒有找到介質(zhì)腐蝕性和管材耐腐蝕性評價(jià)資料。從管線腐蝕位置看和腐蝕特征看,調(diào)查初步認(rèn)為,該管線腐蝕屬于采出水多種電化學(xué)腐蝕綜合形成,坑點(diǎn)狀腐蝕判斷為游離氧腐蝕,黑色沉積物為硫酸還原菌腐蝕,同時(shí)存在Cl-、HCO3-腐蝕。4、目前管線監(jiān)控措施難以及時(shí)發(fā)現(xiàn)泄漏。調(diào)查認(rèn)為,管線監(jiān)控不完善,存在缺陷。作業(yè)區(qū)沒有充分認(rèn)識到吳X轉(zhuǎn)站內(nèi)起X增來油流量計(jì)對于管線運(yùn)行監(jiān)控的重要性,安裝的同時(shí)未將該流量計(jì)接入?yún)荴轉(zhuǎn)數(shù)字化站控系統(tǒng),無法對起X增來油瞬時(shí)流量進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控,加之SCADA系統(tǒng)建設(shè)滯后,造成管線破漏未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)。
43、輸送介質(zhì)的腐蝕性與管線防腐蝕工藝缺乏評價(jià)資料22
5、油氣現(xiàn)場應(yīng)急措施不完善,存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)3月26日7時(shí)41分發(fā)現(xiàn)泄漏點(diǎn)后,作業(yè)區(qū)由于應(yīng)急人員不足,在發(fā)現(xiàn)原油泄漏第一時(shí)間僅組織了12人趕到現(xiàn)場進(jìn)行應(yīng)急搶險(xiǎn)。應(yīng)急搶險(xiǎn)存在隱患。由于未對事發(fā)地第一時(shí)間進(jìn)行現(xiàn)場警戒,個(gè)別記者、村民等非應(yīng)急人員進(jìn)入事發(fā)現(xiàn)場拍照和阻撓搶險(xiǎn),不僅增加火災(zāi)、爆炸等次生安全事故風(fēng)險(xiǎn),而且延誤搶險(xiǎn)快速處置時(shí)機(jī),進(jìn)而引發(fā)后續(xù)輿論失控,造成小事件大影響。搶險(xiǎn)應(yīng)急器械不能及時(shí)到位。搶險(xiǎn)中許可作業(yè)執(zhí)行不嚴(yán)格,現(xiàn)場開挖、動(dòng)火沒有找到相關(guān)資料,存在安全事故隱患。6、信息報(bào)送不規(guī)范,延誤搶險(xiǎn)時(shí)機(jī)。事件發(fā)生后,作業(yè)區(qū)在3月26日7時(shí)41分發(fā)現(xiàn)管線泄漏,8時(shí)24分,向當(dāng)?shù)乜h環(huán)保局進(jìn)行了電話報(bào)告。未按照規(guī)定向廠業(yè)務(wù)主管部門報(bào)告。X廠未能及時(shí)獲知和掌握基層單位生產(chǎn)動(dòng)態(tài)和事件信息,未能按照規(guī)定1小時(shí)上報(bào)油田公司,直到26日17時(shí)許,油田公司相關(guān)部門通過網(wǎng)絡(luò)媒體獲知事件信息,至此距事發(fā)已過去9小時(shí),使集團(tuán)公司、油田公司在事件處理時(shí)陷入被動(dòng)局面。55、油氣現(xiàn)場應(yīng)急措施不完善,存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)237、輿情控制未能積極主動(dòng)有效的方式應(yīng)對,使得事件影響快速發(fā)酵,輿情進(jìn)一步升級,給集團(tuán)公司、油田公司較大的負(fù)面影響。三、事件原因
(一)直接原因管線內(nèi)腐蝕穿孔是導(dǎo)致原油泄漏的直接原因。
(二)間接原因管線路由選擇不合理,造成事件污染區(qū)域擴(kuò)大。管線運(yùn)行監(jiān)控不完善,造成泄漏未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)。現(xiàn)場應(yīng)急組織和輿論控制不得力,造成事件影響升級。
67、輿情控制未能積極主動(dòng)有效的方式應(yīng)對,使得事24一、事件經(jīng)過1、時(shí)間:X年10月6日早7:00時(shí)2、地點(diǎn):華X站3、事件簡要經(jīng)過:X作業(yè)區(qū)X站書記曹X,接到當(dāng)?shù)乩相l(xiāng)告知山下(X縣X鄉(xiāng)X溝)輸油管破裂(華X站至X站1200m處),立即帶領(lǐng)大班人員下山查看,同時(shí)通知站員工停止外輸并報(bào)告作業(yè)區(qū)調(diào)控中心,作業(yè)區(qū)指示X站關(guān)閉來油閥門停止外輸,作業(yè)區(qū)隨即組織搶焊溝底管線焊口破裂處(裂口寬度為14mm,長度為162mm),13點(diǎn)30分生產(chǎn)恢復(fù)正常,泄漏液量約Xm3,油量Xm3
,約500平方米,原油順河溝流至下游約X公里。“10·6”管線泄漏事件7一、事件經(jīng)過“10·6”管線泄漏事件25
826
二、原因分析(一)直接原因由于管線焊口地處位約40米深溝底,在輸油過程中熱油給管線產(chǎn)生的內(nèi)應(yīng)力及伸縮力均集中在焊口處,致使管線爆裂,造成外輸原油大量泄漏。(二)間接原因施工單位X公司安裝隊(duì)在施工過程中,未按照施工現(xiàn)場交底單(37)第七條要求規(guī)定“管線下溝,必須由作業(yè)區(qū)監(jiān)督員、監(jiān)理公司等相關(guān)單位驗(yàn)收合格后進(jìn)行回填”,但交底單上沒有作業(yè)區(qū)監(jiān)督人員驗(yàn)收簽字,僅有監(jiān)理和本單位人員驗(yàn)收;隱蔽工程檢查記錄(0.3.4.1)、管道組隊(duì)檢查記錄、管道焊接檢查記錄、管道清管記錄中檢查意見欄均未填寫,存在施工質(zhì)量管理問題。9二、原因分析27
3、作業(yè)區(qū)管理不到位,責(zé)任不落實(shí)是造成事態(tài)擴(kuò)大的主要原因。(1)崗位員工責(zé)任心差,泵壓發(fā)生變化時(shí)未及時(shí)處置。華X三個(gè)站均出現(xiàn)輸油泵壓力在10月5日13-23時(shí)期間出現(xiàn)變化,當(dāng)班員工對泵壓變化未及時(shí)發(fā)現(xiàn)處置,華X站當(dāng)班員工彭X、晉X5日23時(shí)外輸原油時(shí)發(fā)現(xiàn)泵壓下降,報(bào)告技術(shù)員胡X,胡X也并未做出其他處理措施,繼續(xù)外輸,是造成事態(tài)擴(kuò)大的主要原因之一。各站點(diǎn)10月6日的輸油報(bào)表在19:00-23:00期間存在輸差。XX聯(lián)、調(diào)度室均沒有對輸差增大的原因進(jìn)行及時(shí)分析,未采取任何措施,繼續(xù)連續(xù)輸油,造成事態(tài)進(jìn)一步擴(kuò)大。103、作業(yè)區(qū)管理不到位,責(zé)任不落實(shí)是造成事態(tài)擴(kuò)28(2)管線巡護(hù)不落實(shí)。事發(fā)當(dāng)晚華X站未按規(guī)定安排并落實(shí)人員對外輸管線進(jìn)行巡護(hù),未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)管線破裂原油泄漏,是事態(tài)擴(kuò)大的又一原因。(3)報(bào)表存在虛假現(xiàn)象。如華X站零點(diǎn)班外輸量為76.1m3,報(bào)表反映輸油時(shí)間為4小時(shí),而該站外輸泵最大排量為11m3/h,折算外輸時(shí)間應(yīng)為7小時(shí)以上,(在與當(dāng)班員工調(diào)查時(shí),當(dāng)班員工反映在6日早3:00左右,外輸壓力降至0.9Mpa,而綜合報(bào)表仍然反映為1.2Mpa),導(dǎo)致崗位員工不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)壓力變化值,是事態(tài)擴(kuò)大的又一原因。(4)X作業(yè)區(qū)崗位員工培訓(xùn)不到位。華X三個(gè)站崗位員工發(fā)現(xiàn)泵壓發(fā)生下降后不知如何處置,是事態(tài)擴(kuò)大的又一原因。11(2)管線巡護(hù)不落實(shí)。事發(fā)當(dāng)晚華X站未按規(guī)定安排并落實(shí)人29三、汲取的教訓(xùn)1、對X站外輸上山下溝管線加裝推力支墩;對其它各上高山下深溝管線進(jìn)行檢查,根據(jù)規(guī)范加裝推力支墩;2、嚴(yán)格落實(shí)定期(每小時(shí))統(tǒng)計(jì)一次流量,查看一次壓力并落實(shí)專人負(fù)責(zé)制度,發(fā)現(xiàn)異常立即處置,防止泄漏、打眼造成類似事故擴(kuò)大;3、嚴(yán)格落實(shí)巡檢、巡線制度,杜絕不巡或漏巡現(xiàn)象發(fā)生,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)及時(shí)處置;4、嚴(yán)格落實(shí)廠部、作業(yè)區(qū)、班站逐級跟班查、值班查、夜查制度,確保崗位員工責(zé)任制度落實(shí)到位;12三、汲取的教訓(xùn)30
5、加強(qiáng)員工崗位培訓(xùn)和應(yīng)急演練,提高員工基本素質(zhì)和應(yīng)急能力;
6、嚴(yán)格施工組織管理,落實(shí)工序檢驗(yàn),確保施工質(zhì)量合格率達(dá)到100%,杜絕類似事故的發(fā)生;
7、相關(guān)部門根據(jù)職責(zé)分工,
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