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CRH2C型動車組緊急制動故障原因分析及對策權毅【摘要】通過簡述CRH2C型動車組制動系統(tǒng)的工作原理,對該型動車組發(fā)生全列緊急制動故障的原因進行分析,并提出相應的對策.【期刊名稱】《上海鐵道科技》【年(卷),期】2014(000)004【總頁數(shù)】3頁(P50-51,35)【關鍵詞】動車組;緊急制動源因分析;對策【作者】權毅【作者單位】上海鐵路局車輛處【正文語種】中文CRH2型動車組的制動系統(tǒng)具有多種制動控制方式,可以滿足不同運行條件下對列車制動的需求。行車中,動車組制動控制裝置接收列車信息網(wǎng)絡或司機操作等指令,可分別進行常用制動、快速制動、緊急制動、耐雪制動等相應的制動動作。隨著動車組運行里程的增加,制動系統(tǒng)中也出現(xiàn)了一些典型的故障,現(xiàn)結合該型動車組制動系統(tǒng)原理針對其發(fā)生的緊急制動故障進行分析并提出相應對策,和大家進行共同探討。1.1制動供風系統(tǒng)原理CRH2C型動車組配置3臺活塞式空氣壓縮機組,分別布置在03、05和07車。其主要作用向列車制動系統(tǒng)及空氣彈簧、側門、廁所等輔助設備提供壓縮空氣,詳見圖1所示。1.2動車組供排風情況通過整車供排風計算,3臺空壓機同時工作時,在開關車門、AS晃動補風、踏面清掃動作、便器開動、快速制動動作的情況下,MR壓力由780kPa打風至880kPa約需1分鐘10秒,供風能力(3683.4nL/min)遠遠高于耗風需求(845.4nL/min)。列車空氣壓縮機組打風能力能滿足用風要求。1.3防滑控制原理當BCU檢測到制動滑行時,BCU通過減小電制動模式(電制動請求)信號,使主變流器消減電制動力來減小制動滑行,以恢復輪軌間的粘著。電制滑行控制中參照各軸電制滑行特征,電制滑行中用600ms一次延遲演算將再生模式降至0V,如果解除滑行則用2s一次延遲演算恢復再生模式。此時BCU不鎖定EP閥電流,總風通過中繼閥向制動缸充氣,同時BCU通過控制防滑排風閥的保壓(HV)排風(RV)動作來減小滑行軸的制動力,使滑行軸的速度得以恢復。復合制動防滑控制時序如圖2所示。(1) 2012年12月初,CRH2098C動車組運用至滄州西-德州東之間,動車組反饋制動力不足,MON屏“牽引變流器信息編”頁面制動燈亮。17:17動車組停車,動車組司機室操作臺1、2、3單元燈亮,緊急制動燈亮。后續(xù)進行緊急復位操作后,緊急制動燈滅,確認制動緩解后,動車組于17:21開車。(2) 2012年12月底,CRH2142C動車組運行至天津南-廊坊區(qū)間報全列緊急制動停車,停車后RS復位后緊急緩解,停車30s,查看MON無故障信息,之后運行正常。(3) 2013年1月底,CRH2102C動車組運行至北京南~廊坊區(qū)間時動車組緊急制動停車,緊急復位操作。3.1MON數(shù)據(jù)分析(1) CRH2098C動車組MON數(shù)據(jù)故障記錄:3、5、7車在故障發(fā)生時報“MR壓力下降”、1車報緊急制動(JTR)、M車報“牽引變流器RBF”。(2) CRH2142C動車組MON數(shù)據(jù)故障記錄:3、5、7車在故障發(fā)生時報“MR壓力下降(代碼079)",其余各車無故障記錄;查看主故障記錄,18:34分全列緊急制動,制動級別快速。(3) CRH2102C動車組MON數(shù)據(jù)故障記錄:3、5、7車在故障發(fā)生時報“MR壓力下降”、1車報緊急制動(JTR)、M車報“牽引變流器RBF”。上述3列車均報出“MR壓力下降”,基本能判定其故障由總風風壓不足觸發(fā)動車組緊急制動,造成動車組停車。3.2BCU下載數(shù)據(jù)分析通過分析BCU數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)緊急制動故障發(fā)生前各車均發(fā)生了頻繁滑行情況,其中,中間M車在各級位下均發(fā)生了全軸滑行,各車BC壓力在滑行過程中均發(fā)生了較大的波動現(xiàn)象,電制動力同樣出現(xiàn)了較大的波動現(xiàn)象。在滑行控制和恢復過程中,各車BCU需要不斷的進行滑行控制。3.3牽引制動數(shù)據(jù)記錄裝置(TBDR)數(shù)據(jù)下載分析我們對CRH2098C、CRH2142C、CRH2102C動車組TBDR數(shù)據(jù)進行下載(見圖3、4、5),具體情況如下:(1) CRH2098C動車組TBDR數(shù)據(jù)分析(2) CRH2142C動車組TBDR數(shù)據(jù)分析(3) CRH2102C動車組TBDR數(shù)據(jù)分析從5圖可見,CRH2102C動車組發(fā)生緊急制動時,前一小時內空氣壓縮機組啟停13次。從圖中可以看出,總風下降的過程中有壓力回復現(xiàn)象,列車制動過程中有再生制動,當時列車運行在非分相區(qū),空氣壓縮機組處于正常打風狀態(tài)。12時16分15秒司機開始施加B3制動,總風壓力以每秒1.89kPa的速率下降;16分43秒,總風壓力下降至812kPa,轉為B2制動,總風壓力以每秒1.1kPa的速率下降;17分06秒總風壓力為788kPa,切換為B3制動,總風壓力以每秒1.8kPa的速率下降;17分26秒總風壓力下降為752kPa,制動緩解,總風壓力緩慢上升至760kPa;17分31秒切換B5制動,總風以每秒2.7kPa的速率下降;17分56秒,總風壓力下降為692kPa,切換至快速制動,總風壓力以每秒1.75kPa的速率下降,18分51秒總風壓力下降至596kPa觸發(fā)緊急制動。CRH2142C動車組BC壓力與再生反饋數(shù)據(jù)見圖6。從圖中可以看出,列車因總風欠壓觸發(fā)緊急制動的前段時間內,由于當天雨雪天氣,輪軌間的粘著條件較差,出現(xiàn)了頻繁滑行后恢復的情景。在滑行控制的過程中,中繼閥不停的充排風,BC壓力不停上下波動,即使在空氣壓縮機組打風的情況下,也未有效抑制總風壓力的下降。當總風壓力降至596kPa(調整值590±10kPa)時,觸發(fā)全列緊急制動停車。3.4現(xiàn)車模擬試驗2013年2月2日晚在虹橋動車所對CRH2102C進行模擬排風試驗,當總風壓力低于780kPa時,司機操作制動手柄置EB檔位,然后進行緩解操作,在切除一臺空壓機進行頻繁制動緩解試驗(模擬滑行過程BC壓力頻繁波動工況),兩臺空壓機啟動的情況下,總風壓力持續(xù)下降;在三臺空壓機均啟動的工況下,總風壓力緩慢上升。試驗表明在空氣壓縮機組啟動的情況下,若列車頻繁出現(xiàn)滑行工況,列車其他用風設備正常供風時,有可能會導致總風壓力下降的情況發(fā)生。綜上所述,造成CRH2098C、CRH2102C、CRH2142C動車組途中總風欠壓引起列車緊急制動的原因是:在冬季雨雪天氣軌面濕滑條件下,列車踏面與軌道粘著系數(shù)較低,在實施較大級別的制動操作后,列車極易出現(xiàn)頻繁滑行,制動控制系統(tǒng)進行頻繁的滑行控制,雖有效抑制了列車滑行狀態(tài)避免了車輪擦傷,但由于頻繁滑行控制導致BC壓力的波動,列車耗風量增加,總風壓力下降至590kPa時,會觸發(fā)緊急制動停車。為防止此類故障的發(fā)生,可采取以上措施:(1) 由于雨雪天氣造成輪軌粘著差,為了降低制動時車輛產生滑行的幾率,減少總風壓力的異常消耗,在雨雪霧等惡劣天氣下,動車組調速或停車時,建議參考以下操作:在對動車組進行制動調速時,盡量使用B4級及以下小級位制動操作。車輛停車時盡量采用B4級及以下的制動級位,根據(jù)停車位置逐步減檔置B1級停車,動車組停車后將制動手柄置B7

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