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HJ7101012-2010化肥廠工藝技術(shù)月報(bào)2012年7月份編制:審核: 批準(zhǔn):企業(yè)地址:報(bào)送日期:目錄一、產(chǎn)品產(chǎn)量及包裝量 1二、成品、半成品質(zhì)量完成情況 21、產(chǎn)品半成品質(zhì)量 22、尿素質(zhì)量 3三、生產(chǎn)運(yùn)行統(tǒng)計(jì) 31、裝置運(yùn)轉(zhuǎn)率及生產(chǎn)負(fù)荷 32、裝置開停車統(tǒng)計(jì) 4四、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)消耗情況 51、一化肥裝置 52、二化肥裝置 6五、化工原材料消耗情況 71、一化肥裝置 71.1原料條件情況 71.2化工原材料消耗情況 82、二化肥裝置 82.1原料天然氣組分情況 82.2化工原材料消耗情況 9六、操作平穩(wěn)率 91、各車間平穩(wěn)率(%) 92、一合成平穩(wěn)率指標(biāo)執(zhí)行情況 103、二合成裝置平穩(wěn)率指標(biāo)執(zhí)行情況 114、一尿素裝置平穩(wěn)率指標(biāo)執(zhí)行情況 125、二尿素裝置平穩(wěn)率指標(biāo)執(zhí)行情況 136、公用工程工藝平穩(wěn)率指標(biāo)執(zhí)行情況 147、燃除裝置平穩(wěn)率指標(biāo)執(zhí)行情況 15七、裝置達(dá)標(biāo)情況 15八、工藝技術(shù)分析 161、當(dāng)月及累計(jì)生產(chǎn)計(jì)劃完成情況分析; 162、產(chǎn)品質(zhì)量情況分析 173、操作平穩(wěn)率(包括生產(chǎn)操作異常波動(dòng))分析 174、主要化工原材料消耗對比分析 295、主要燃料、動(dòng)力消耗、能耗對比分析情況 306、非計(jì)劃停工次數(shù)及原因綜述 317、事故分析 318、環(huán)境保護(hù)及有關(guān)監(jiān)測數(shù)據(jù)分析 329、技術(shù)改造項(xiàng)目完成情況 3410、裝置檢修及改造前后開、停工情況分析 3511、對裝置出現(xiàn)的生產(chǎn)技術(shù)問題提出整改方案及建議 36化肥廠2012年07月份生產(chǎn)情況一、產(chǎn)品產(chǎn)量及包裝量二、成品、半成品質(zhì)量完成情況1、產(chǎn)品半成品質(zhì)量2、尿素質(zhì)量三、生產(chǎn)運(yùn)行統(tǒng)計(jì)1、裝置運(yùn)轉(zhuǎn)率及生產(chǎn)負(fù)荷2、裝置開停車統(tǒng)計(jì)
四、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)消耗情況1、一化肥裝置2、二化肥裝置五、化工原材料消耗情況1、一化肥裝置1.1原料條件情況1.2化工原材料消耗情況2、二化肥裝置2.1原料天然氣組分情況2.2化工原材料消耗情況六、操作平穩(wěn)率1、各車間平穩(wěn)率(%)2、一合成平穩(wěn)率指標(biāo)執(zhí)行情況3、二合成裝置平穩(wěn)率指標(biāo)執(zhí)行情況4、一尿素裝置平穩(wěn)率指標(biāo)執(zhí)行情況5、二尿素裝置平穩(wěn)率指標(biāo)執(zhí)行情況6、公用工程工藝平穩(wěn)率指標(biāo)執(zhí)行情況7、燃除裝置平穩(wěn)率指標(biāo)執(zhí)行情況七、裝置達(dá)標(biāo)情況2012年7份一化裝置因停工檢修,合成氨綜合能耗未達(dá)標(biāo),達(dá)標(biāo)指標(biāo)完成率為100%。二化肥裝置達(dá)標(biāo)指標(biāo)完成率100%。各項(xiàng)達(dá)標(biāo)指標(biāo)完成情況見下表:1、一化肥裝置:序號考核項(xiàng)目單位公司考核指標(biāo)2012年實(shí)際與上月相比±同比±7月份年累計(jì)1產(chǎn)量噸/年5707937636833809179292氨耗kg/tUr572.00568.81571.84-3.00-2.993綜合能耗GJ/tNH343.5039.5542.62-8.79-6.544環(huán)保合格率%9898.2298.210.080.045非計(jì)劃停工次數(shù)次20/04/5-1/-11/16非計(jì)劃停工時(shí)數(shù)小時(shí)1680/0300.72/512.4-250.8/-427.2-17.76/-46.087大檢修周期年32、二化肥裝置: 序號考核項(xiàng)目單位公司考核指標(biāo)2012年實(shí)際與上月相比±同比±7月份年累計(jì)1產(chǎn)量噸/年5036332100948910772氨耗kg/tUr571.50569.66570.680.35-1.533綜合能耗GJ/tNH332.5030.8732.15-0.03-2.044環(huán)保合格率%9898.3598.300.020.035非計(jì)劃停工次數(shù)次20/02/30/0-3/-26非計(jì)劃停工時(shí)數(shù)小時(shí)960/0447.6/475.440/0-51.36/-49.927大檢修周期年3二、化肥動(dòng)力裝置達(dá)標(biāo)指標(biāo)完成情況:序號考核項(xiàng)目單位達(dá)標(biāo)指標(biāo)2012年實(shí)際與上月相比±同比±7月份年累計(jì)1鍋爐熱效率%≥9090.3590.33-0.030.172燃料煤單耗kg/t汽≤12599.30109.73-16.96-14.693鍋爐排污率%≤22.002.000.000.004產(chǎn)汽耗純水量t水/t汽≤1.0641.0621.0520.011-1.0325酸耗(HCl)(一化)(折百)g/t8887.4387.86-0.563.61酸耗(HCl)(二化)(折百)210228.16218.7124.2126.216堿耗(NaOH)(一化)(折百)g/t7574.1674.6-0.798.35堿耗(NaOH)(二化)(折百)135150.94141.1319.0921.057脫硫效率%>9698.7898.730.030.368氨耗t/h<0.390.430.350.080.059上報(bào)總廠事故次數(shù)次0八、工藝技術(shù)分析1、當(dāng)月及累計(jì)生產(chǎn)計(jì)劃完成情況分析;一化裝置:本月共生產(chǎn)合成氨34744噸,完成月計(jì)劃的101.88%;全年累計(jì)生產(chǎn)合成氨229106噸,完成年計(jì)劃的64.60%。本月共生產(chǎn)尿素57079噸,完成月計(jì)劃的95.77%;全年累計(jì)生產(chǎn)尿素376368噸,完成年計(jì)劃的60.70%。本月共包裝尿素55200.32噸,完成月計(jì)劃的97.53%,全年包裝尿素348135.65噸,完成年計(jì)劃的62.17%。本月共生產(chǎn)硫酸胺536.4噸,完成公司月計(jì)劃的268.2%;全年累計(jì)生產(chǎn)硫酸銨3035.96噸,完成年計(jì)劃的121.44%。本月完成工業(yè)總產(chǎn)值5569萬元(按現(xiàn)價(jià)計(jì)算),累計(jì)完成工業(yè)總產(chǎn)值34835萬元,全月共生產(chǎn)高壓蒸汽278680噸。二化裝置本月共生產(chǎn)合成氨23626噸,完成月計(jì)劃的95.27%,全年累計(jì)生產(chǎn)合成氨163414噸,完成年計(jì)劃的53.89%;本月共生產(chǎn)尿素50363噸,完成月計(jì)劃的116.04%,全年累計(jì)生產(chǎn)尿素321009噸,完成年計(jì)劃的60.57%。本月共包裝尿素49067.32噸,完成月計(jì)劃的114.31%,全年包裝尿素300234.65噸,完成年計(jì)劃的58.87%。本月完成工業(yè)總產(chǎn)值4914萬元(按現(xiàn)價(jià)計(jì)算),累計(jì)完成工業(yè)總產(chǎn)值30435萬元,全月共生產(chǎn)高壓蒸汽122283噸。2、產(chǎn)品質(zhì)量情況分析本月生產(chǎn)SODM小顆粒尿素,沒生產(chǎn)白色小顆粒尿素。本月沒加SODM小顆粒尿素和SODM尿素綜合統(tǒng)計(jì)合格率為99.60%,優(yōu)一等品率為100%,優(yōu)等品率為100%。其中SODM尿素合格率99.60%,優(yōu)一等品率為100%,優(yōu)等品率為100%。綜合統(tǒng)計(jì)等級指標(biāo)與目標(biāo)值比較優(yōu)等品率上升1.40個(gè)百分點(diǎn),合格率上升0.60個(gè)百分點(diǎn)。綜合統(tǒng)計(jì)小顆粒尿素包裝件重合格率100%,40kg規(guī)格包裝平均凈重40.02kg,50本月生產(chǎn)副產(chǎn)硫酸銨產(chǎn)品536.4噸,產(chǎn)品合格率100%。3、操作平穩(wěn)率(包括生產(chǎn)操作異常波動(dòng))分析一化裝置:一合成一化裝置:從上月12日的裝置檢修到6月29日4112-F1-1投料并網(wǎng),全部用時(shí)18天,在此過程,檢修消除了一些原有的和新發(fā)現(xiàn)的隱患。檢修過程也出現(xiàn)了一些事故、事件,具體原因分析和措施見檢修總結(jié)。本月在裝置穩(wěn)定后開展裝置優(yōu)化,從大機(jī)組、變換、凈化逐步優(yōu)化并將優(yōu)化后的參數(shù)納入小指標(biāo)競賽來保持。第一次在夏季裝置負(fù)荷達(dá)道產(chǎn)量1300噸。因受制于送氫量過大和送氮量過大,裝置負(fù)荷目前穩(wěn)定在1200噸左右。7月9日發(fā)現(xiàn)12V1泄漏,經(jīng)多日排查,目前分析為4112-F1-3燒嘴泄漏,嚴(yán)格按照《氣化爐管理標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行特護(hù)。從歷次燒嘴泄漏分析,泄漏點(diǎn)多位燒嘴頭和盤管焊縫,本次4112-F1-3燒嘴為新內(nèi)件分析原因可能為同樣原因。在裝置負(fù)荷穩(wěn)定,4115氣量達(dá)到105000m3/h后啟動(dòng)4115-K1,但因?yàn)橐欢纬隹趬毫Ω撸纬隹跍囟雀?,多次停機(jī),反復(fù)檢修數(shù)次,到13日將二段溫度聯(lián)鎖改為128從11日發(fā)現(xiàn)空壓機(jī)吸入口有異響,車間組織評審多次,將入口慮桶更換260個(gè),對所有緊固件進(jìn)行檢查,對吸入口后人孔打開檢查了欄鳥網(wǎng),均未發(fā)現(xiàn)問題。針對入口異響,車間將空壓機(jī)管理規(guī)定進(jìn)行了修訂,增加了對吸入口壓差、慮桶以及先查檢查的管理要求并交底學(xué)習(xí)。一尿素2012年7月,一尿素裝置由狀態(tài)檢修階段轉(zhuǎn)入運(yùn)行階段。本月出現(xiàn)非計(jì)劃停工一次,7月31日20:00因天然氣供應(yīng)原因,裝置封塔停工,22:48投料,停工2.8小時(shí)。6月30日裝置開工,開工過程中出現(xiàn)的主要問題是出料后二氧化碳量加的過快、甲銨泵501-JA打量不好,造成系統(tǒng)氨碳比低、水脲比低,高壓系統(tǒng)壓力高。隨后的調(diào)整:適當(dāng)減負(fù)荷、低壓補(bǔ)氨、中壓投運(yùn)。目前裝置運(yùn)行期間保持平穩(wěn),平均負(fù)荷28000Nm3/h,未向三胺送尿液及未接收三胺甲銨液。脫氫系統(tǒng)狀態(tài)檢修期間主要對脫氫系統(tǒng)入口閥進(jìn)行了修復(fù),以期解決閥門內(nèi)漏的問題。運(yùn)行期間,脫氫系統(tǒng)運(yùn)行平穩(wěn),在二氧化碳組份波動(dòng)時(shí)能明顯看到反應(yīng)器進(jìn)出口溫差的變化情況,但入口溫度不能降至之前所要求的145℃,目前控制在155~160高壓系統(tǒng)此次檢修過程中發(fā)現(xiàn)201-C內(nèi)部出現(xiàn)的繼續(xù)腐蝕且較嚴(yán)重的情況,而非簡單的列管泄漏。從目前的檢測結(jié)果看,此次腐蝕是2010年9月21日開工后201-C腐蝕的延續(xù),說明造成201-C腐蝕的要因并未找到,但之前制定的特護(hù)措施還是明顯延長了201-C的使用周期。本月高壓系統(tǒng)運(yùn)行期間基本穩(wěn)定,系統(tǒng)壓力維持在14.0MPa左右。高壓尾氣放空走502-E,高調(diào)水溫度保持在118℃左右,接收三胺甲銨液由之前的8m3/h降至5m3/h,調(diào)整后,裝置氨耗較前期明顯下降,高壓尾氣放空量明顯減少。目前繼續(xù)保持對901-F、902-F的分析監(jiān)控,保持201-C修復(fù)后的安全運(yùn)行,7月5日將負(fù)荷由27000Nm3/h加至30000Nm3/h,裝置開工后存在的問題主要是蒸汽冷凝液電導(dǎo)偏高及工藝?yán)淠弘妼?dǎo)偏高,經(jīng)查漏分析確認(rèn)202C泄漏,目前做好202-C中、低壓系統(tǒng)此次檢修中、低壓系統(tǒng)的主要項(xiàng)目就是313-C的更換,目前已經(jīng)投入運(yùn)行,更換后對降低低壓壓力、回收低調(diào)水、降低裝置氨耗等較大的回收,對裝置的后續(xù)運(yùn)行極有好處。運(yùn)行期間中、低壓系統(tǒng)保持平穩(wěn),在增加了301-J/JA密封水量后,301-J/JA的運(yùn)行周期明顯增加,本月中壓系統(tǒng)沒有出現(xiàn)被迫切出情況。低壓系統(tǒng)在高壓系統(tǒng)調(diào)整后,壓力有所下降,基本穩(wěn)定在0.27MPa左右,較上一運(yùn)行周期有很大好轉(zhuǎn)。解析水解系統(tǒng)在脫氫系統(tǒng)運(yùn)行平穩(wěn),三胺甲銨量降低的工況下,解析水解系統(tǒng)運(yùn)行平穩(wěn)。外送廢水電導(dǎo)穩(wěn)定在14μs/cm左右。。在此次313-C更換后,解析水解的負(fù)荷有所降低,707-C的回裝也能起到一定的節(jié)約蒸汽的效果,此問題將得到明顯改善。但是由于707C-1經(jīng)查漏確認(rèn)設(shè)備有泄漏,目前707-C-1可能內(nèi)漏的情況下,保持FIC-705-1調(diào)節(jié)閥關(guān)閉、LIC-706全開以降低703-E-1與703-E的壓差,保證解析水解正常運(yùn)行。蒸發(fā)系統(tǒng)本月蒸發(fā)系統(tǒng)7月14日11:55~12:10:SODM及有效物質(zhì)總含0.025%,13:10:SODM及有效物質(zhì)總含量0.096%,19:00:SODM及有效物質(zhì)總含量0.085%;由于SODm注入管線流程存在缺陷。在SODm注入至蒸發(fā)系統(tǒng)U型管處缺少一道單向閥,當(dāng)蒸發(fā)系統(tǒng)破真空時(shí),蒸發(fā)系統(tǒng)內(nèi)變?yōu)檎龎?,由于沒有單向閥保護(hù),尿液通過液位壓差倒流回SODm注入管線結(jié)晶堵塞。此前SODm注入方式進(jìn)行過多次變更,長周期生產(chǎn)SODm后,為了盡可能減少白尿素的產(chǎn)生,所有操作都不切出SODm液,對尿液回流的風(fēng)險(xiǎn)沒有辨識出來。此次不合格產(chǎn)量共35分鐘42.8噸。目前執(zhí)行好新修訂的《產(chǎn)品質(zhì)量控制預(yù)案》,完善SODm注入系統(tǒng)的工藝流程,嚴(yán)格控制產(chǎn)品質(zhì)量,除開工、沖喉管等操作外,盡量避免回散庫。二化裝置:二合成裝置轉(zhuǎn)化:本月裝置負(fù)荷由于E-8限制稍有下調(diào)由月初的90%降至月末的85%,月裝置運(yùn)行平穩(wěn),運(yùn)轉(zhuǎn)率為100%。本月運(yùn)行周期內(nèi),天然氣總硫基本維持在20ppm以下,總體硫含量保持平穩(wěn)。V-5返氫量維持在1500~1800Nm3/h。V-6出口硫含量始終在0.3ppm以下,運(yùn)行正常。一段爐H-1觸媒運(yùn)行正常,水碳比控制在3.0-3.1,出口溫度控制在680-690℃二段爐R-1空碳比控制在2.1-2.15mol/mol之間,以控制R-1出口溫度TI459≤910℃E-8管束壓差在28-32kPa,7月10日起從水汽差值上看漏量明顯增加,但主路溫度在383-388℃,旁路溫度TI262B在450-470高溫變換爐R-2壓差上漲較快,目前壓差約為275kPa,此壓差為重點(diǎn)監(jiān)控參數(shù)車間下發(fā)《高變壓差上漲的操作指令》指導(dǎo)班組操作。目前R-2A/B入口溫度為383℃-388℃,出口的CO含量為1.9-2.2%,R-2A與R-2B兩床觸媒運(yùn)行參數(shù)由于壓差增加出現(xiàn)一定偏差,R-2B床溫較R-2A床溫高3-4低變催化劑運(yùn)行狀態(tài)平穩(wěn),,床層溫升為10-12℃,目前出口CO%在0.15%左右,第二,第三層熱偶之間有約2H-1過熱蒸汽盤管泄漏卡具加固此次未檢修,該處的廠級隱患未消除,計(jì)劃在201年大修中整體更換。一二化儀表風(fēng)互供線運(yùn)行良好。W-6運(yùn)行良好。本工段工藝指標(biāo)平穩(wěn)率99%。凈化:因?yàn)镋-8爆管的風(fēng)險(xiǎn)一直存在,同時(shí)裝置即將檢修,因?yàn)楦咦儔翰畛掷m(xù)上漲,在7月20日系統(tǒng)負(fù)荷降到85%運(yùn)行。這樣CO2流量由原來的28.5km3/h降到27km3/h左右。與系統(tǒng)負(fù)荷是相匹配的。脫碳系統(tǒng)在7月10日,發(fā)現(xiàn)T-1攔液,可能是溶液的哌嗪下降導(dǎo)致,另一方面是考慮裝置要檢修,沒有加大消泡劑的用量,使得溶液的泡高上漲,這加劇吸收的難度。根據(jù)化肥廠的要求,在11日向天堂系統(tǒng)補(bǔ)充1.4噸的哌嗪,以提高溶度。同時(shí)脫碳系統(tǒng)從PE-5處加入消泡劑,控制脫碳系統(tǒng)的泡高及消泡時(shí)間。在10日前后的SC-16數(shù)據(jù)能反映出來。下面是本月溶液的分析數(shù)據(jù):項(xiàng)目負(fù)荷%SC-16(富液)SC-22(貧液)溶液再生度消泡秒S、炮高:cmSC-22SC-24時(shí)間11:0012:0012:0020:00日期%秒CM秒CMml/mlml/ml276.428.415.53.14.00.421.0589.727.615.04.25.00.213.0989.727.015.54.05.00.412.01089.532.616.03.94.90.513.01289.715.910.02.23.50.312.51689.112.88.52.62.50.213.11988.912.07.02.32.00.212.02384.611.36.03.22.50.214.22684.610.96.52.72.50.312.43085.111.26.02.92.20.213.9因?yàn)橄到y(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,F(xiàn)-24的壓差在7月11日達(dá)到“IOP”,并更換了新的濾網(wǎng),目前一直在投用,同時(shí)將F-14的濾網(wǎng)也清理掉,并換成新的“O”型環(huán)。在7月27日再次換濾芯。下面是最近幾個(gè)月的脫碳貧液的金屬離子數(shù)據(jù):單位Fe2+mg/LCr2+mg/LNi2+mg/L8月1658.86139.314.829月2157.96138.134.7610月857.82138.014.7111月1057.98139.624.7512月1457.62138.894.71月13日58.1138.964.612月10日57.68140.064.523月22日56.98143.264.34月25日56.76139.924.255月22日56.82140.854.406月22日55.18141.064.827月24日53.96140.824.76從上面的表中可看出,貧液中的三相金屬離子都在呈現(xiàn)緩慢下降。因?yàn)槭请x子狀態(tài),無法用機(jī)械過濾方式清除。目前系統(tǒng)負(fù)荷只有85%,所以溶液可以運(yùn)行到檢修,溶液中的金屬離子還需繼續(xù)監(jiān)護(hù)運(yùn)行。R-4甲烷化的床溫運(yùn)行平穩(wěn),床層溫升主要集中在其二層,溫差在30~35℃,床層壓差在11~12kPa,其出口CO2微量在2~7ml/m3,在控制指標(biāo)(CO2+CO≤10ml/m3)范圍內(nèi)。因?yàn)橄到y(tǒng)負(fù)荷低,使得低變出口的CO含量偏低,R-4的床溫還需要開MOV-100B開來維持,目前MOV-100B有10~12%的開度。為了保證R-4的安全運(yùn)行,班組必須嚴(yán)密監(jiān)控R-4出口溫度,床溫要緩慢勤調(diào),同時(shí)減少工藝氣中的有效組分在R-4中消耗。V-18程控一直投用正常。V-18出口露點(diǎn)≤-70℃,出口微量SC-30(CO+CO2)≤1mg/L,說明V-18運(yùn)行良好,為了防止E-35漏影響V-18的再生質(zhì)量,F(xiàn)V-134限位使其流量在800~T-6系統(tǒng)運(yùn)行正常,通過對運(yùn)行的數(shù)據(jù)對比,進(jìn)出口溫度沒有大變化。說明T-6系統(tǒng)目前運(yùn)行穩(wěn)定,需要繼續(xù)監(jiān)控運(yùn)行。合成:本月,因前系統(tǒng)因E-8原因只能將系統(tǒng)負(fù)荷維持在90%,隨著高變壓差的上升,氨產(chǎn)量下降很快,最低在670噸/天,合成回路壓力最低也在12MPa左右。7月2日22:00計(jì)劃停C-2,全關(guān)C-2進(jìn)出口大閥,合成回路停車泄壓處理,23:00合成回路充氮?dú)庵脫Q,同時(shí)開始修復(fù)E-42漏點(diǎn),7月3日1:00E-42泄露處處理完畢,2:00C-2開始充壓,開C-2出口閥,3:15啟動(dòng)C-2,4:00全開冷熱隔離閥,合成回路開車。13:40投用釋放氣,合成系統(tǒng)恢復(fù)正常。氨冷凍系統(tǒng)運(yùn)行正常,E-45、E-46液位保持在30-35%,因接受一化熱氨較多較多,E-46液位比較難以調(diào)節(jié),班組經(jīng)常打手動(dòng)后進(jìn)行調(diào)整。雖然環(huán)境溫度上升,但是冷卻水溫度平穩(wěn),C-3轉(zhuǎn)速穩(wěn)定,負(fù)荷較高,E-46出口溫度在0℃以下,R-5入口氨含量保持在3%以下,釋放氣在5000-5500m3氨回收系統(tǒng)運(yùn)行正常,各項(xiàng)參數(shù)穩(wěn)定,現(xiàn)場液位計(jì)正常,目前運(yùn)行正常。氨罐區(qū)運(yùn)行正常,P-300B,C-301A運(yùn)行正常,氨罐夾層壓力在范圍之內(nèi)。6月14日9:00一化氮?dú)馔K?,TK-300夾層氮?dú)飧臑閮x表風(fēng),一化低壓氮?dú)?月20日正常后投用氮?dú)?,儀表風(fēng)處于備用狀態(tài)。因一化正常后開始接受一化熱氨,接收量在20m3/h以上,啟動(dòng)C-301A,兩臺負(fù)荷都在80%,6月26日,接受一化熱氨量減少,兩臺C-301負(fù)荷做了相應(yīng)減少,6月29日,B-1B故障后,增加一化熱氨量,同時(shí),停C-301B備用。目前,PSV-28仍處于切除狀態(tài),車間一直強(qiáng)調(diào)班組學(xué)習(xí)PSV-28切除后運(yùn)行應(yīng)急預(yù)案,并定期抽查。在今年檢修過程中,合成催化劑不進(jìn)行更換,于是,從5月29日開始降R-5入口溫度至388℃2012年5月、6月的部分氨凈值如下:月份R-5入口氨含量%R-5出口氨含量%R-5氨凈值R-6出口氨含量%R-6氨凈值R-7出口氨含量%R-7氨凈值總氨凈值5月15日2.8010.797.9916.996.220.603.6117.805月21日2.7711.528.7516.915.3919.943.0317.175月28日2.8411.538.6916.414.8819.833.4216.996月8日3.0811.017.9316.525.5120.083.5617.006月18日2.8010.507.715.014.5119.194.1816.396月26日3.3010.076.7715.105.0320.225.1216.92從目前催化劑運(yùn)行情況看,5月R-5入口溫度TC-200提升到395-400℃,熱點(diǎn)溫度最高在510℃,而且,偏流比較嚴(yán)重。R-6/7的氨凈值與以往比較沒有大的變化。6月R-5入口溫度調(diào)整到390℃以下后,R-5熱點(diǎn)溫度下降到了500機(jī)組:本月2日因E-42搶修C-2停車一次,31日大檢修四大機(jī)組全部停車,其他時(shí)間機(jī)組運(yùn)行正常。四大機(jī)組狀態(tài)檢測未發(fā)現(xiàn)異常。C-1高壓缸振動(dòng)XI-1006X/Y穩(wěn)定在50/47um左右,XI-1007X/Y穩(wěn)定在5/11um左右,高壓缸軸位移無變化。高壓缸各軸承軸承溫度變化不大。特護(hù)運(yùn)行。目前振動(dòng)值保持平穩(wěn),運(yùn)行正常。F-2更換濾芯20件。氣溫升高,乏氣溫度較高,31日裝置檢修,12:30C-1停車。C-2因E-42搶修,于2日22:00停C-2,3日3:00啟動(dòng)C-2運(yùn)行正常。污油捕集器液位正常,密封油回油正常,回油溫度正常變化不大。狀態(tài)監(jiān)測各振動(dòng)正常。31日裝置檢修,10:30停C-2.C-3運(yùn)行正常,干氣密封運(yùn)行正常,電機(jī)的電壓和電流正常。31日17:00因裝置檢修,停C-3.C-4運(yùn)行正常。真空系統(tǒng)運(yùn)行正常。氣溫升高E-65的絕壓壓力有所升高。單臺抽集器運(yùn)行。CT-4錯(cuò)油門滑閥反饋板運(yùn)行正常。因裝置檢修31日16:00停C-4,氮置換做大氮循環(huán)準(zhǔn)備。二尿素裝置:本月尿素工藝指標(biāo)平穩(wěn)率為:100%;車間技術(shù)人員每日跟蹤缺陷交底的學(xué)習(xí)情況,并進(jìn)行記錄;對每日的成品及系統(tǒng)分析進(jìn)行統(tǒng)計(jì),對出現(xiàn)偏差的及時(shí)進(jìn)行分析;通過班前后會對班組進(jìn)行交底,對操作人員進(jìn)行抽查,并在職教崗位練兵本中體現(xiàn)上月出現(xiàn)的操作問題、應(yīng)急、工藝原理進(jìn)行出題聯(lián)系。高壓系統(tǒng)高壓系統(tǒng)運(yùn)行正常,各工藝指標(biāo)均在控制范圍內(nèi)。目前,高壓系統(tǒng)運(yùn)行平穩(wěn),控制指標(biāo)在范圍內(nèi),汽提塔出液溫度TI-2-7穩(wěn)定在160-170℃,高壓設(shè)備201C/202C/201D/HC201:此閥現(xiàn)階段操作滯后,尤其是在高負(fù)荷情況下此閥開關(guān)非常滯后,6月28日倒氨泵時(shí)10:30開始關(guān)小HV201,到11:15汽提塔出料閥位從42.5%關(guān)小到40%;到停氨泵時(shí)HV201關(guān)小到42%;但實(shí)際閥位仍然滯后導(dǎo)致合成塔液位下降過快導(dǎo)致汽提塔斷料;蒸汽波動(dòng),CO2竄入低壓系統(tǒng)導(dǎo)致甲銨泵不打量進(jìn)一步使工況惡化;到氨泵啟動(dòng)后,氨進(jìn)入系統(tǒng)逐步開大HV201,汽提塔逐步帶上負(fù)荷后,系統(tǒng)逐漸趨于好轉(zhuǎn);甲銨泵打量正常。PC204/HC203放空量不夠,在多次開停車過程中,機(jī)組二氧化碳量在18000m3/h,PC204就以放不急,全開時(shí)壓力在10.0MPa左右,退氣時(shí)得結(jié)合機(jī)組減負(fù)荷來操作。高壓到氨泵和開車過程中,HC203全開不能維持高壓系統(tǒng)壓力,這兩個(gè)調(diào)節(jié)閥儀表多次處理過,解決了放空量問題,帶來的就是閥門全關(guān)后泄漏問題。低壓系統(tǒng)低壓系統(tǒng)的工況偏高保持平穩(wěn)。低壓系統(tǒng)的壓力,正??刂圃?.20-0.35Mpa。903C換熱能力下降,100%負(fù)荷情況下,只能將TC902換熱到58℃,導(dǎo)致低壓壓力偏高,循環(huán)水溫的上升導(dǎo)致301C冷凝能力下降,不能有效的將低壓尾氣中的氨進(jìn)行充分冷凝;造成一定程度上的氨損失;為控制這一缺陷執(zhí)行兩個(gè)措施:a/905J入口適當(dāng)加入溫度較低的冷凝液,通過301C頂部排氣閥和905F溢流、排放閥進(jìn)行回收;對低調(diào)水溫度有一定程度的降低;b/控制TI303溫度不高于45℃,每個(gè)巡檢點(diǎn)監(jiān)控溫度,對高于該溫度的及時(shí)調(diào)整302C冷卻水出口閥開度,將301CHC301全關(guān)漏量較大,車間在倒301J/JA時(shí)發(fā)現(xiàn),HC301切斷閥全關(guān)后FC153流量下降6m3/h左右,證明HC301漏量在6m3/h,301J/JA跳時(shí)為防止甲銨泵反轉(zhuǎn),應(yīng)及時(shí)打開回流調(diào)節(jié)閥FC153泄壓,已通知儀表大修處理。FC304線性不對,打開至37%才有流量,不能小幅度調(diào)節(jié),儀表大修處理,F(xiàn)C708流量指示不準(zhǔn),已多次檢修,建議更換流量計(jì);701J汽化,該泵汽化時(shí),流量以及開關(guān)FC708是流量隨閥波動(dòng),現(xiàn)場機(jī)泵出口壓力波動(dòng)較大;低壓壓力高于0.3mpa后,701J汽化現(xiàn)象不明顯,LI304明顯下降,對于低壓壓力高于0.3mpa后應(yīng)及時(shí)進(jìn)行聯(lián)通,防止因701J汽化導(dǎo)致低壓補(bǔ)水不夠從而導(dǎo)致低壓及甲銨泵出現(xiàn)波動(dòng);301ECB/A法蘭泄露,在低壓壓力出現(xiàn)超壓后法蘭泄露,在接收三胺甲銨液時(shí)低壓,嚴(yán)格控制在0.35mpa以內(nèi),已防止法蘭再次泄露;解析水解系統(tǒng)解析水解系統(tǒng)運(yùn)行平穩(wěn),氨水槽的濃度在8%以內(nèi);解析水解電導(dǎo)本月穩(wěn)定在20-30us/cm;正常外送到水處理進(jìn)行回收;蒸發(fā)系統(tǒng)由于生產(chǎn)SODM尿素期間沖喉管造成散庫尿素積存經(jīng)廠里安排和車間實(shí)驗(yàn),在生產(chǎn)SODM期間沖喉管做如下交底;生產(chǎn)SODM尿素期間每兩天沖一次喉管,小夜班22:00前聯(lián)系調(diào)度沖。遇到周一或周二小夜班的班組倒噴頭、沖喉管,徹底沖洗SODM加裝管線。(具體時(shí)間車間可另作安排)生產(chǎn)SODM期間沖喉管,蒸發(fā)不打循環(huán)。沖喉管時(shí)氨水加入量緩慢開,保證中控室有操作余地,防止TC402超指標(biāo)。沖喉管期間溫度溫度時(shí)聯(lián)系質(zhì)檢加樣一次,指標(biāo)超不考核班組,但在產(chǎn)品勞動(dòng)競賽中考核2分。沖喉管結(jié)束后,15分鐘內(nèi)聯(lián)系質(zhì)檢取樣,成品在15分鐘后直接直包,如班組操作不及時(shí)造成的非優(yōu)品按車間考核細(xì)則考核。班組按照工藝交底,沖喉管時(shí)很好地控制了產(chǎn)品由于幾次開停蒸發(fā)過程中均由于401C泄漏造成冷凝液電導(dǎo)升高,在4月份由于甲銨泵故障系統(tǒng)停車過程中,車間技術(shù)人員指導(dǎo)下,避免了蒸發(fā)系統(tǒng)開車階段冷凝液電導(dǎo)升高現(xiàn)象,對此車間做了工藝缺陷交底:蒸發(fā)一段破真空后PC401保留5%開度,在一段真空顯示60KPa時(shí)關(guān)閉LC401后切斷閥及付線,打開調(diào)節(jié)閥前排凝閥。蒸發(fā)停運(yùn)期間時(shí)間過長,關(guān)閉PC401,打開401C殼側(cè)排凝閥。排放期間為防止環(huán)保事件,禁止401C殼側(cè)冷凝液就地排,現(xiàn)場預(yù)先接好膠管,排至S2.6.1取樣槽,膠管捆扎好,防止?fàn)C傷人。蒸發(fā)沖液打循環(huán)時(shí),蒸汽閥門打開,壓力指示在0.05MPa以上,一段稍抽真空,待一段真空顯示90KPa時(shí)現(xiàn)場確認(rèn)LC401排凝閥排液是否無味,無味后打開LC401后切斷閥,關(guān)閉兩處排凝閥。4月3日16:00(班次)縮二脲0.95%超標(biāo),原因因調(diào)度要求停止接收一化CO2,向一化返送二氧化碳4500m3/h,博興二氧化碳1100m3/h;系統(tǒng)負(fù)荷較低;向三胺送尿液6.37m3/h,蒸發(fā)實(shí)際負(fù)荷偏低最低時(shí)達(dá)到63m3/h;最高到68m3/h;;機(jī)組本月機(jī)組累計(jì)運(yùn)行744小時(shí),6月1日機(jī)組透平TI-1320指示壞,儀表已短接TI-1320。6月2日,6月3日TI-1321、TI-1323出現(xiàn)了上下波動(dòng)指示不準(zhǔn)現(xiàn)象,分析原因:1儀表熱偶探頭磨損,2儀表引線破損,3儀表信號干擾為了確保機(jī)組平穩(wěn)運(yùn)行,操作上要求TI-1320、TI-1321、1323參考TI-1322、TI-1318、TI-1324監(jiān)屏?xí)r多關(guān)注透平前后軸承溫度及透平回油溫度變化,中控監(jiān)控油溫TI-1306A,當(dāng)油溫變化時(shí),觀察機(jī)組各軸承溫度是否有規(guī)律變化,當(dāng)軸承溫度TI-1321、1323報(bào)警時(shí)及時(shí)匯報(bào)相關(guān)人員并觀察油冷卻器出口溫度保證軸溫穩(wěn)定。操作人員多關(guān)注透平其它軸承溫度點(diǎn),TI-1322、TI-1318、TI-1324進(jìn)行參考操作;當(dāng)其中一個(gè)溫度點(diǎn)波動(dòng)超過5℃,或是超過120操作上要求潤滑油壓PI1345控制在0.23-0.25MPa之間。潤滑油溫度TI1306A控制在43-46℃班組在加減負(fù)荷過程中同時(shí)必須觀察TI-1321、TI-1323這兩個(gè)溫度點(diǎn)的變化情況,做好生產(chǎn)記錄報(bào)表.當(dāng)軸溫大于130℃,XI-1303X/Y和XI-1304X/Y振值有5μ工藝車間、儀表車間確認(rèn)落實(shí)備件情況待大修時(shí)檢查軸瓦更換熱偶。儀表確認(rèn)透平熱偶正確位置,保證分析的準(zhǔn)確性。高壓缸前后軸承振動(dòng)為19/20μm,9/12μm,高壓缸位移為0.28/0.27mm,增速箱低速軸前后軸承振動(dòng)為15/16μm,14/16μm,軸位移0.25/0.26mm,增速箱高速軸前后軸承振動(dòng)為33/34μm,11/11μm,軸位移0.11/0.12mm,透平最高軸溫102℃,低壓缸最高軸溫82℃,增速箱最高軸溫80℃,高壓缸最高軸溫79℃.公用工程:鍋爐:鍋爐裝置7月份運(yùn)行平穩(wěn),鍋爐負(fù)荷在362t\h~390t\h,主蒸汽溫度控制在481~489℃,主蒸汽壓力控制在10.2~10.5MPa,給水壓力12.30MPa左右,其他鍋爐各項(xiàng)參數(shù)在規(guī)定范圍內(nèi),煙氣和水汽系統(tǒng)參數(shù)無超標(biāo)現(xiàn)象,水質(zhì)分析中,7月1日,飽和蒸汽SiO2出現(xiàn)一次超標(biāo)現(xiàn)象,磷酸根指標(biāo)有8次超出規(guī)定上下限范圍,給水聯(lián)氨有1次不合格情況,當(dāng)班人員及時(shí)進(jìn)行調(diào)整,同時(shí)通知化驗(yàn)室人員加樣分析,本月主要的檢修工作:(1)2#磨煤機(jī)檢修(螺旋管漏粉);(2)3#排粉機(jī)溫風(fēng)門關(guān)不嚴(yán)儀表處理;(3)1#磨消音襯板處理等。本月,3#爐摻燒燃料氣,7月21日4#爐開始投燒瓦斯,給水溫度192-219℃,鍋爐煤耗控制在廠規(guī)定指標(biāo)以下,截止7月29日本月工藝運(yùn)行情況:7月8日1:58儀表發(fā)現(xiàn)FSSS故障報(bào)警,3:00儀表將4#爐FSSS故障處理正常,4#爐大聯(lián)鎖投用。7月21日18:15投4#爐瓦斯。7月24日7:48一合減負(fù)荷(停一臺汽化爐,鍋爐給水溫度下降至192度)。11:00停2#磨,處理入口螺旋管漏粉,2#磨檢修。18:00粉位低,投3#爐3支油槍。7月25日1:302#磨檢修完畢。2:00停3#爐油槍,共投柴油23噸(結(jié)算量)。本月運(yùn)行中出現(xiàn)的問題:給水溫度低,鍋爐負(fù)荷高,制定水溫負(fù)荷對照表;4#爐氧含量低,通過調(diào)節(jié)風(fēng)門,提高氧含量。熱網(wǎng):熱網(wǎng)七月份運(yùn)行比較正常,高中壓系統(tǒng)運(yùn)行正常,各儀表和閥門運(yùn)行,疏水系統(tǒng)進(jìn)行正常的巡檢,系統(tǒng)正常。6月工作回顧:車間熱網(wǎng)系統(tǒng),整體工作正常,其中S100、S38、S10、S5系統(tǒng)溫度壓力正常。對現(xiàn)場出現(xiàn)的漏點(diǎn),及時(shí)進(jìn)行處理。7月份工作總結(jié):本月熱網(wǎng)系統(tǒng)運(yùn)行平穩(wěn),02PCV-107調(diào)節(jié)閥班組每班進(jìn)行一次02PCV-107調(diào)節(jié)閥試驗(yàn),目前調(diào)節(jié)閥正常。儀表按期對02HZCV-101調(diào)節(jié)閥定期進(jìn)行檢查,目前未出現(xiàn)問題。盲腸死角檢查,特別是對02泵房上和排放站S38閑置管線,確保雙閥加導(dǎo)淋的隔離方式。對減溫水總管端頭伴熱車間已經(jīng)報(bào)計(jì)劃延長伴熱管線,等待施工,消除端頭冬季隱患。02PIC-110放空問題,目前車間要求02HIC-103保持全關(guān),將多余的S5蒸汽導(dǎo)入09塔池排放,目前02PIC-110大約有40%的放空。02TCV-105調(diào)節(jié)閥出現(xiàn)調(diào)節(jié)能力下降問題,在使用6.0Mpa減溫水后,目前工作正常,車間將前后截止閥更換,列入2013年大修計(jì)劃。到二化S38蒸汽蒸汽管線目前采取熱態(tài)保護(hù)。壓力4.0Mpa,溫度250℃S100系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)合格率為100%,溫度:最高487℃、最低480℃,平均484℃.壓力:最高10.32MPa,最低10.28MPa,平均10.30Mpa,S38系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)合格率為100%,溫度:最高375℃,最低366℃05崗位:本月05運(yùn)行基本正常。目前循環(huán)水入口溫度在27度左右,真空值有所下降,最低約為585mmHg左右。油冷器出口油溫在47度左右,其他軸承溫度在正常范圍之內(nèi)。本月機(jī)組負(fù)荷約7500KWh,1#軸承振值約為45μm,2#軸承振值約為50μm,4#軸承振值約為50μm,與上月相比,軸承振值基本保持穩(wěn)定,在正常范圍之內(nèi),并保持較好。3#軸承溫度約為93℃存在問題:前后汽封泄漏,大修處理。02泵房02泵房本月運(yùn)行基本正常。目前機(jī)組真空值1#約為-0.072Mpa,2#為-0.078Mpa。機(jī)組各軸承溫度正常。燃除本月累計(jì)進(jìn)煤29602.25噸,入原煤倉煤量約27500噸、年累計(jì)庫存2500噸左右,5月19日-6月18日渣量約1350噸含水。本月輸灰系統(tǒng)運(yùn)行情況正常:相比故障率高的是壓力變送器,到目前為止V11-14壓力變送器還沒有恢復(fù),4#爐AB側(cè)輸灰總管和v11-3、6、9、10壓力變送器都出現(xiàn)滯后或超前現(xiàn)象,是目前輸灰故障率最高的一項(xiàng),3#A側(cè)堵管頻率一直比較高,19日更換2#吹堵點(diǎn)輸灰彎管時(shí)發(fā)現(xiàn)彎管內(nèi)卡一個(gè)凹凸套,堵管原因可能與此有直接關(guān)系,有計(jì)劃的將v11-1-16倉泵更換密封圈,減少倉泵缸口損壞故障率。5月26日灰?guī)旄吡衔缓惋L(fēng)機(jī)信號接PLC,與倉泵運(yùn)行掛聯(lián)鎖。電除塵器的運(yùn)行情況:2012年6月13日4#爐水冷壁管漏,非計(jì)劃停車檢修,15、16日對4#爐電除塵進(jìn)行了全面檢查,并對存在的問題進(jìn)行了搶修處理,消除了存在的隱患。查明了三電場投不上的故障原因,主要是由于原煤質(zhì)量變化和鍋爐投油低負(fù)荷運(yùn)行時(shí)電除塵不停,由于灰的油份和粘性增大,加之三四電場溫度相對較低,油份較高的灰極易板結(jié)在灰斗角或灰斗表面粗糙處,并逐漸堆積,很難清除,造成電場短路跳停。(在清理灰斗積灰時(shí),發(fā)現(xiàn)最下面一層積灰是黑的、且具有一定的粘性,分析應(yīng)是鍋爐投油時(shí)未停電除塵造成),檢查出一電場一根陰極線脫開,消除了一處致命隱患,查出一電場電除塵頂部陰極框架懸掛瓷套筒底部大面積腐蝕穿孔,也是一處直接威脅電場跳停的隱患,V11-13、14、15、16倉泵脫硫化盤,清理灰斗積灰,V11-13灰斗積灰具有一定的時(shí)間性,在灰斗壁上板結(jié)的很結(jié)實(shí),是造成三電場投不上的故障原因,清理難度很大。V11-14、15、16灰斗也殘留了三分之一多的存灰,這些灰是4#鍋爐爆管時(shí)大量含水煙氣浪沖刷到灰斗的濕灰,很難防出,是本次搶修自檢工作量最大的項(xiàng)目。本次4#爐搶修從6月15日10:00開始到6月16日21:00電除塵空試正常,對4#爐電除塵存在的隱患和問題,進(jìn)行了處理,為裝置的長周期運(yùn)行掃清障礙,19日凌晨7:00鍋爐開正常,投運(yùn)電除塵。14日3#爐停,由于3#爐停運(yùn)時(shí)間有限,沒有機(jī)會進(jìn)入檢查,只把人孔打開看了一下,17日凌晨6:30鍋爐開正常,投運(yùn)電除塵18日凌晨02:45,3#爐一電場跳停,電修判斷為硅變故障。17:00投運(yùn)正常??諌簷C(jī)干燥器運(yùn)行情況:29日一化儀表空氣接入,用于倉泵儀表控制氣源。借本次全廠停車之機(jī),對接入一化的儀表空氣一段閑置管線割除,消除了可能管內(nèi)存水冬天結(jié)冰,凍壞管線造成儀表氣源泄漏的隱患。再就是將漏水的2#空壓機(jī)冷卻水出口球閥更換為閥蘭閥,消除了一隱患。K1-2空壓機(jī)17日運(yùn)行中泄放電磁閥突然打開,造成空壓機(jī)噴油、超溫、聯(lián)鎖停,現(xiàn)原因還未查清,分析與控制盤老化有直接關(guān)系。6月13號0:30分4#鍋爐跳停,退出4#爐煙氣,調(diào)整系統(tǒng)加水量;6月14號20:303#鍋爐跳停,退出3#煙氣,因S5管網(wǎng)停,退出S5蒸汽,導(dǎo)S10蒸汽到S5管網(wǎng);20:50分04循環(huán)水回水管線泄漏,退出循環(huán)水系統(tǒng),脫硫后處理停蒸汽,停運(yùn)循環(huán)水用戶,后處理系統(tǒng)降密度、降溫,保持循環(huán)運(yùn)行;6月16號13:00循環(huán)水恢復(fù)正常,后處理投蒸汽、蒸發(fā)提濃。6月18號19:00分3#投運(yùn)正常,引3#爐煙氣。目前4#爐還不穩(wěn)定,脫硫保持50%負(fù)荷運(yùn)行,待鍋爐負(fù)荷穩(wěn)定后投4#爐煙氣。5月18號7:15后處理換熱器效率低,系統(tǒng)置換水煮,23:50水煮結(jié)束。5月26號8:15后處理換熱器效率低,系統(tǒng)置換水煮,27號3:10水煮結(jié)束。6月5號23:20后處理換熱器效率低,系統(tǒng)置換水煮,6號8:00水煮結(jié)束。8號調(diào)整蒸發(fā)系統(tǒng)負(fù)壓,一效真空閥關(guān)到35%,防止一效漿液被抽到間接冷凝器;6月12號21:00后處理水煮一次,用時(shí)14小時(shí)。6月8號配氨站P-202泵階段運(yùn)行改為連續(xù)運(yùn)行,減少配氨、送氨的操作。本月氨氮廢水處理廢水累積量大約50486立方米。廢水處理較上月持平。出水合格率上升;廢水外排4次分別為5月28號;5月29號;6月5號;6月14號;5月28號到6月1號氨氮超標(biāo);6月13號1、2號池COD超;6月14號2號池COD超。6月15號1、2號池COD、氨氮超。6月15號PH:10.17。6月15號1號池廢水導(dǎo)液到2號池,6月16號更換6臺射流泵鋼絲繩,修復(fù)P108、P110導(dǎo)軌;6月16號2號池廢水導(dǎo)液到1號池,6月17號更換4臺射流泵鋼絲繩,修復(fù)2號生化池內(nèi)壁3處。6月18號生化池投用;FT101恢復(fù)。存在的問題:進(jìn)水溫度高已到39度;水質(zhì)含油多;氨氮、PH、COD超標(biāo);儀表溶解氧表。各系統(tǒng)正常。綠化水泵投用。水處理03脫鹽水本月精制器出口電導(dǎo)、SiO2、P1出口壓力平穩(wěn)率100%。SiO2最高20ug/L,最低3ug/L,平均10ug/L.精制器出口電導(dǎo)最高0.13us/cm,最低0.05us/cm,平均0.07us/cm.03P1-1.2出口壓力穩(wěn)定在1.40MPa。03P1-3.4出口壓力穩(wěn)定在0.85MPa。08脫鹽水本月精制器出口電導(dǎo)、SiO2、P1出口壓力平穩(wěn)率100%。SiO2最高15ug/L,最低4ug/L,平均7ug/L.精制器出口電導(dǎo)最高0.05us/cm,最低0.05us/cm,平均0.05us/cm.08P16出口最高1.3MPa,最低1.17MPa,平均1.22MPa。04循環(huán)水出口壓力、循環(huán)水出口溫度、透平排汽壓力平穩(wěn)率100%。04循環(huán)水出口壓力最高0.35MPa,最低0.34MPa,平均0.35MPa。循環(huán)水出口溫度最高31℃,最低27℃,平均29℃。P1T-1透平排汽壓力-0.075MPa,P109循環(huán)水出口壓力、循環(huán)水出口溫度平穩(wěn)率100%。09循環(huán)水出口壓力最高0.41MPa,最低0.4MPa,平均0.41MPa?;厮畨毫ψ罡?.17MPa,最低0.15MPa,平均0.16MPa。循環(huán)水出口溫度最高31℃,最低24℃4、主要化工原材料消耗對比分析本月甲醇計(jì)劃值2.0kg/t合成氨,實(shí)際單耗5.09kg/t合成氨,裝置檢修。煤單耗計(jì)劃值為123kg/t,實(shí)際單耗為118.90kg/t,比計(jì)劃降低4.1kg/t,其中平庫447噸,影響單耗上升1.61kg/t,年累計(jì)煤單耗116.76kg/t,原因:1)鍋爐運(yùn)行平穩(wěn),2)摻燒燃料氣,3)投瓦斯390噸(結(jié)算量),4)給水溫度平均在213度,5)7月21日18:00總值通知開始投瓦斯,7月24日因修3#爐2#磨煤機(jī),投柴油23噸(結(jié)算量)。一化鹽酸單耗計(jì)劃值88g/t,實(shí)際單耗87.43g/t,節(jié)約計(jì)劃的0.57g/t;固堿單耗計(jì)劃值75g/t,實(shí)際單耗74.16g/t,節(jié)約計(jì)劃的0.84g/t;二化鹽酸單耗計(jì)劃值210g/t,實(shí)際單耗228.16g/t,超出計(jì)劃的5、主要燃料、動(dòng)力消耗、能耗對比分析情況一化裝置:本月生產(chǎn)合成氨34744噸,累計(jì)生產(chǎn)合成氨,229106噸。生產(chǎn)硫酸銨536.4噸,累計(jì)生產(chǎn)硫酸銨3035.96噸。本月消原料天然氣34443890標(biāo)方,燃料煤27673噸。噸氨耗天然氣991.36標(biāo)方,低于公司考核指標(biāo)108.64Nm3/tNH3。合成氨綜合能耗39.55GJ/tNH3,低于公司考核指標(biāo)3.95GJ/tNH3。氨耗568.81kg/tUr,低于公司考核指標(biāo)3.19kg/tUr。六月份檢修后,裝置運(yùn)行平穩(wěn),各項(xiàng)能源消耗單耗均有所降低。二化裝置:本月生產(chǎn)合成氨23626噸,尿素50363噸,累計(jì)生產(chǎn)合成氨163414噸,尿素321009噸。消耗原料天然氣1958.5410萬Nm3,燃料天然氣598.9688萬Nm3。本月噸氨消耗原料天然氣828.98Nm3,耗燃料天然氣253.52Nm3,合成氨綜合耗氣1082.50Nm3/噸(不含瓦斯);合成氨綜合能耗30.87GJ/tNH3,低于公司考核指標(biāo)1.63GJ/tNH3;二尿素氨耗:569.66kg/tUr,低于公司考核指標(biāo)1.84kg/tUr。本月裝置運(yùn)行平穩(wěn),各項(xiàng)指標(biāo)均在控制范圍內(nèi),但是E-8換熱器產(chǎn)汽不足,高變壓差增大制約裝置負(fù)荷,計(jì)劃于8月進(jìn)行裝置大修,解決此類影響裝置高負(fù)荷運(yùn)行的瓶頸問題。鍋爐、水處理裝置:本月鍋爐裝置各項(xiàng)指標(biāo)均在控制范圍內(nèi)。水處理二化酸堿耗超公司達(dá)標(biāo)指標(biāo),原因分析:①7月份水處理一化裝置進(jìn)行為期20天PLC在線改造,為保證一化裝置平穩(wěn)運(yùn)行,外購電廠脫鹽水全部供一化03裝置使用,二化08裝置停用外購脫鹽水,裝置自產(chǎn)脫鹽水量增加,再生次數(shù)增加,進(jìn)而影響水處理二化酸、堿用量增大,這是造成酸堿耗升高的主要原因;②對C1-1陽床進(jìn)行樹脂擦洗,擦洗后需進(jìn)行過量再生,酸堿耗用量增加,單耗上升;③08裝置制水批量降低,為提高制水批量,相應(yīng)提高單次再生耗酸、堿量,影響酸堿耗增大。煙氣脫硫裝置氨耗超公司達(dá)標(biāo)指標(biāo),原因分析:①一效分離器改造后,吸收系統(tǒng)向事故池排放硫酸銨漿液約100噸,折算成硫酸銨產(chǎn)品為40噸,這是造成氨耗高的原因之一;②脫硫吸收系統(tǒng)密度控制較高,煙氣夾帶嚴(yán)重,大量硫酸銨被濕煙氣帶走,影響氨耗升高;③本月因煤質(zhì)變化(硫含量高),同比消耗氨水量較大。6、非計(jì)劃停工次數(shù)及原因綜述一化裝置:本月無非計(jì)劃停工。二化裝置:7月31日20:00因天然氣供應(yīng)原因,裝置封塔停工,22:48投料,停工2.8小時(shí)7、事故分析序號事故發(fā)生時(shí)間事故發(fā)生單位事故類別事故性質(zhì)事故備注7月份無事故發(fā)生,但6月份發(fā)生的事故陸續(xù)在7月份召開事故分析會上報(bào)事故報(bào)告,共制定事故防范措施35項(xiàng),7月份消減的防范措施有5項(xiàng),(二合1項(xiàng)、一尿3項(xiàng)、燃除1項(xiàng)).8、環(huán)境保護(hù)及有關(guān)監(jiān)測數(shù)據(jù)分析1)、化肥廠環(huán)保指標(biāo)完成情況:監(jiān)測分析點(diǎn)(化肥監(jiān)測)本月與上月環(huán)比(百分點(diǎn))取樣數(shù)不合格數(shù)合格率(%)化肥全部41310075.79%-10.72%PH975147.42%-23.31%SS53884.91%1.98%油52688.46%-4.04%氨氮971089.69%-2.99%COD1142578.07%-15.68%本月全廠廢水取樣合格率為75.79%。PH取樣合格率:47.42%主要為二合原因;SS合格率:84.91%,取樣合格率低主要原因有:鍋爐沉渣池原因;油取樣合格率:88.46%,一合影響4個(gè)樣,二尿影響2個(gè)樣,氨氮取樣合格率:89.69%,二尿素影響7個(gè)樣,一合影響3個(gè)樣。COD取樣合格率:78.07%取樣合格率:77.06%,一合影響24個(gè)樣,鍋爐影響1個(gè)樣。9、技術(shù)改造項(xiàng)目完成情況10、裝置檢修及改造前后開、停工情況分析一合成1、2012年7月24日因氣化爐4112-F1-3出口工藝氣管線泄漏,而停4112-F1-3和4124工段。停工后檢修3天,直至27日4112-F1-3開工。2、因4112-K1入口壓力變送器壞,導(dǎo)致4112-K1喘振閥全開,導(dǎo)致4112-F1-1因氧氣/天然氣比值高聯(lián)鎖停工。當(dāng)天晚4112-F1-1開工3、2012年7月31日18:13分因新疆局天然氣流量無流量計(jì),新疆局因管線問題突然退出向化肥廠供的天然氣(新疆局壓力降低甚至無壓力)但未關(guān)閉向化肥廠供天然氣的閥門。這時(shí)減壓撬末站天然氣流量提高至56195m3/h。它不僅提供前新疆局供的天然氣量,而且還有部分天然氣倒入新疆局管網(wǎng)(大約20000m3/h倒入新疆局管網(wǎng))。使天然氣壓力4112-HIC-1迅速下降,從0.87下降至0.82,導(dǎo)致天然氣流量下降,從15000m3/h下降至12098m3/h,進(jìn)而導(dǎo)致氣化爐氧氣/天然氣比值升高,從0.64逐漸升高最后上漲到聯(lián)鎖值0.82導(dǎo)致氣化爐4112-F1-1聯(lián)鎖停工。4:464112-F1-1投料正常。一尿素2012年6月的狀態(tài)檢修開工后,裝置整體工況有了一定的改觀,但先后于7月7日和7月24日確認(rèn)202-C、201-C均出現(xiàn)了微漏情況,目前由于兩臺高壓設(shè)備漏量都很小,處于監(jiān)控狀態(tài),整個(gè)高壓系統(tǒng)也處于監(jiān)控運(yùn)行狀態(tài)。從前期檢修和目前的泄漏情況看,201-C和202-C的腐蝕機(jī)理存在著本質(zhì)的區(qū)別,這主要是由兩臺設(shè)備的材料不同決定的,在停工檢修前,我車間會繼續(xù)做好監(jiān)控和檢修準(zhǔn)備工作本月31日二合二尿裝置停工,進(jìn)入2012年大修狀態(tài)11、對裝置出現(xiàn)的生產(chǎn)技術(shù)問題提出整改方案及建議做好一化裝置兩套空分負(fù)荷匹配及全系統(tǒng)冷量平衡工作,堅(jiān)持周攻關(guān)例會制度。做好二化裝置停工檢修各項(xiàng)準(zhǔn)備工作,檢修結(jié)束后做好各項(xiàng)參數(shù)調(diào)優(yōu)工作,保證裝置平穩(wěn)、高負(fù)荷運(yùn)行。二化裝置檢修期間,組織做好一化裝置保運(yùn)工作,保證裝置平穩(wěn)、高負(fù)荷運(yùn)行。繼續(xù)組織裝置運(yùn)行評價(jià),逐步完善基礎(chǔ)管理工作、持續(xù)提高工藝管理水平,為裝置安全、平穩(wěn)運(yùn)行預(yù)測提供技術(shù)支持。
附錄資料:不需要的可以自行刪除倉庫員工作職責(zé)倉管員應(yīng)認(rèn)真貫徹倉庫保管工作的方針、政策、體制和法律法規(guī)。樹立高度的責(zé)任感,忠于職守,廉潔奉公,熱愛倉庫工作,具有敬業(yè)精神。嚴(yán)格遵守倉庫管理的規(guī)章制度和工作規(guī)范、嚴(yán)格履行崗位職責(zé),及時(shí)做好物品入庫驗(yàn)收、保管保養(yǎng)和出庫發(fā)運(yùn)工作。嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)手續(xù),保證帳物相符,把好收、發(fā)、管三關(guān)。具體如下所示:倉庫管理規(guī)劃熟悉倉庫的結(jié)構(gòu)、布局、技術(shù)定額。熟悉倉庫規(guī)劃,熟悉堆碼,掌握堆垛作業(yè)要求。在庫容使用上做到:妥善發(fā)安排貨位,合理高效地利用倉容,堆垛整齊、穩(wěn)固,間距合理,方便作業(yè)、點(diǎn)數(shù)、保管、檢查、收發(fā)。了解物料編號方法,掌握并熟練運(yùn)用所管物料、產(chǎn)品的編號于工作中。入庫管理依物料驗(yàn)收規(guī)定點(diǎn)收物料。依半成品、成品入庫規(guī)定點(diǎn)收入庫。點(diǎn)收的物料依序整齊擺放。不合格品進(jìn)行標(biāo)識,或進(jìn)行處理。儲存、保管熟悉倉儲物質(zhì)的特性、保管要求,能針對性地進(jìn)行保管,防止貨物損壞,提高倉儲品質(zhì)。熟練地鎮(zhèn)定表帳、制作單證,妥善處理各單證業(yè)務(wù)。了解倉儲合同的義務(wù)約定,完整地履行義務(wù);妥善處理風(fēng)雨、熱凍等自然災(zāi)害對倉儲物資的影響,防止和減少損失。搬動(dòng)、防護(hù)管理掌握各種儲物的搬運(yùn)方法。熟練操作各種搬運(yùn)工具。搬運(yùn)、交付及時(shí)。嚴(yán)格執(zhí)行倉庫安全管理的規(guī)章制度,做好防火、防盜、防破壞、防蟲鼠等安全保衛(wèi)工作,防止各種災(zāi)害和人身傷亡事故,確保人身、物資、設(shè)備的安全。出庫管理依發(fā)料規(guī)定發(fā)料。依成品出貨規(guī)定出貨。呆廢料管理妥善保管好剩料、廢舊包裝,收集和處理好的下腳料,做好回收工作。用具、貨車、貨板等應(yīng)妥善保管,細(xì)心使用,確保延長使用壽命。按公司規(guī)定及時(shí)處理呆廢料。盤存管理定期進(jìn)行倉庫盤點(diǎn)。協(xié)同其他部門進(jìn)行盤點(diǎn)差異處理。帳卡管理建立完整的物料帳、物料卡。當(dāng)日物料、當(dāng)日完成。定期做好各項(xiàng)倉庫報(bào)表。倉庫6S整理。整頓。清掃。清潔。素養(yǎng)。安全。協(xié)作、溝通協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)做好內(nèi)部品質(zhì)各項(xiàng)工作。尊重同事、與各同事相處融洽。能為需要幫助的同事提供必要的幫助。真誠對待其他部門同事,友好的處理工作業(yè)務(wù)。樂于參加各項(xiàng)團(tuán)體組織,加強(qiáng)組織的凝聚力。倉庫6S管理規(guī)范表序號項(xiàng)目規(guī)范內(nèi)容1整理把永遠(yuǎn)不能用的物品清理掉。把一個(gè)月不能用的物品擺放在指定的位置。把一周內(nèi)要有的物品擺放在易取位置。將不要用的文件資料、單據(jù)按編號歸類放置指定文件柜或依ISO規(guī)定予以處理。將常用的文件,單據(jù)予以分類,放置于專用文件夾,并在文件夾上標(biāo)明文檔類別。將正在使用的文件資料、單據(jù)、表格分未處理、正在處理、己處理三類。將辦公用品及辦公桌面擺放整齊,桌面、抽屜盡量最低限量擺放資料。2整頓工作區(qū)、物品存列區(qū)、通道位置予以規(guī)劃并明顯標(biāo)識,繪制倉庫物品平面分布圖。物品按規(guī)劃放置,存列位也規(guī)范。物品放置整齊,容易收發(fā)。物品要有明確的標(biāo)識,設(shè)制“庫存卡”容易識別。貨倉通道保持暢通,不能堵塞。使用的運(yùn)輸工具要放置專用位置。消防器材要容易拿取、定期檢查是否處于正常狀態(tài)。辦公桌、辦公用品、文件柜等放置要有規(guī)劃和標(biāo)識。辦公用品、文件放置要整齊有序。文件處理完后均要放入文件夾,且擺放整齊。文件夾要有相應(yīng)的標(biāo)簽,每份文件要有相應(yīng)的編號。私人物品要放置在規(guī)定位置。利用電腦序號檢索文件資料。3清掃地面、墻上、天花板、門窗要打掃干凈,不能有灰塵。物品不能裸露擺放,包裝外表要清掃干凈。物品貯存區(qū)要通風(fēng),光線要好。辦公用品要保持干凈。4清潔每天上下班花5分鐘做好5S工作,并隨時(shí)維護(hù)好工作區(qū)域的清潔。隨時(shí)自我檢查,互相檢查,定期或不定期檢查。對不符合要求的情況及時(shí)糾正。整理、整頓、清掃保持得很好。5教養(yǎng)上下班戴好廠牌,穿廠服且整潔得體,儀表整齊大方。言談舉止文明有禮,對人熱情大方。工作精神飽滿。運(yùn)輸貨物時(shí)小心謹(jǐn)慎,以防碰傷。具有團(tuán)隊(duì)精神,互幫互助,積極主動(dòng)參加5S活動(dòng)。具有時(shí)間觀念,責(zé)任心,事業(yè)性強(qiáng)。6安全倉庫規(guī)劃合理,根據(jù)物品的特征分類儲存。配置了相匹配的消防設(shè)施,并定期有做好消防檢驗(yàn)。在明顯處標(biāo)有安全疏散圖及警示標(biāo)。倉庫工作人員有安全意識,重于預(yù)防。自我檢測請對照自己在該方面的實(shí)際情形,仔細(xì)閱讀以下問題,認(rèn)真回答,以便提升你在倉管方面的執(zhí)行力。1、規(guī)劃貨倉時(shí),是否充分考慮到物料的運(yùn)輸問題,倉門與電梯是否相連?是否有相應(yīng)的運(yùn)輸通道,運(yùn)輸路線?2、是否對所管轄物資進(jìn)行分析、歸納分類、分類儲存?3、庫內(nèi)各區(qū)域間、各建筑物間是否留有一定的防火間距?是否設(shè)有各種防火、防盜等安全保護(hù)措施?4、貨倉的辦公室是否設(shè)置在倉區(qū)附近,并有倉名標(biāo)牌?5、倉區(qū)內(nèi)是否留意有必要的廢次品存放區(qū)、物料暫存區(qū)、待驗(yàn)區(qū)、發(fā)貨區(qū)等?6、每倉進(jìn)門處是否張貼有《貨倉平面圖》,圖上關(guān)于倉庫地理位置、周邊環(huán)境、倉區(qū)倉位、倉門各類通道、門、窗、電梯等是否一目了然?7、貨位編號是否唯一、實(shí)用、通用,并按物品分類順序分段編排?8、在貨位的編排上是否考慮到物品儲備定額及物品本身的自然屬性?9、儲存區(qū)域是否整潔,具備適宜的環(huán)境條件?10、對可能會變質(zhì)和腐蝕的物品,是不按一定的防腐蝕和變質(zhì)的方法進(jìn)行清洗、防護(hù)、特殊包裝和存放?11、是否定期檢驗(yàn),對在庫物品實(shí)行先出原則,定期整理清潔,并做好檢驗(yàn)記錄?12、是否嚴(yán)格限制非倉庫人員進(jìn)入?13、倉庫保管是否做到人各有責(zé),物各有主,事事有人管?14、倉庫物資若有損失、貶值、報(bào)廢等,是否及時(shí)報(bào)告上級,分析原因,查明責(zé)任,按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù)?15、是否依物料存放要求,做好防濕、防塵、防霉、防蛀工作?16、在危險(xiǎn)品和易損品上,是否分別標(biāo)出“危險(xiǎn)品”、“易損品”、“注意存放”、“切勿倒置”等字樣?17、暫存品、不良品是否單獨(dú)存放,并以醒目標(biāo)志標(biāo)出?18、物料的堆放是否容易識別與檢查,其儲存數(shù)量讀取是否容易?19、物料發(fā)放是否嚴(yán)重審核單據(jù)(領(lǐng)料單)手續(xù)齊全?20、發(fā)放物料,是否當(dāng)面點(diǎn)交完成,并簽字。21、物料發(fā)放后,是否根據(jù)《領(lǐng)料單》記錄《物料管制卡》?22、發(fā)料是否依先進(jìn)先出的原則?23、退料補(bǔ)貨、半成品發(fā)放是否有相關(guān)的制度、程序?是否嚴(yán)格遵照執(zhí)行?24、接到提貨單時(shí),是否認(rèn)真審核單據(jù)填寫的項(xiàng)目、印鑒等?25、是否根據(jù)出庫憑證所列項(xiàng)目內(nèi)容,核實(shí)并進(jìn)行配貨?26、一般情況下,發(fā)貨是否按照貨單一交發(fā)完?若有困難段分批提取,是否向提貨人交代分批提取手續(xù)?且每次分批發(fā)貨均有記錄?27、發(fā)貨后,是否及時(shí)核對成品儲存婁,是否對所發(fā)貨銷帳、銷卡并檢查其數(shù)量、規(guī)格是否與帳面結(jié)存數(shù)相符?28、是否就物料管理的問題與各部門進(jìn)行有效溝通,以降低呆料的發(fā)生?29、是否對存量加以控制,使存量不至于過多,從而減少呆料發(fā)生的機(jī)會?30、是否經(jīng)常核查帳物,以發(fā)現(xiàn)存于倉庫中的呆滯料?31、是否就存放于倉庫中的呆料,提出處理建議,予以及時(shí)處理?32、是否堅(jiān)持先進(jìn)先出的發(fā)料制度,以免物料堆積過久而成為陳腐報(bào)廢的物料?33、你是否清楚廢品的范圍?34、在收到各部門送到的廢舊物資時(shí),是否做好記錄,注冊品名、數(shù)量簽發(fā),并愛逐月按各部門實(shí)交廢舊物匯總數(shù)量?35、是否每月整理物料庫存報(bào)表時(shí),將呆滯物料的編號、名稱、規(guī)格數(shù)量做表填列上報(bào)?36、盤點(diǎn)前是否按要求將倉庫進(jìn)行清理?37、正式盤點(diǎn)之前是否自行盤點(diǎn),并將發(fā)現(xiàn)的問題作必要且適當(dāng)?shù)奶幚?。從而有利于正式盤點(diǎn)工作的進(jìn)行?38、盤點(diǎn)前是否所有單據(jù)、文件、帳卡整理就緒,未登帳、銷帳的單據(jù)是否結(jié)清?39、初盤后是否填寫盤點(diǎn)卡,注明物料編號、名稱、規(guī)格、數(shù)量、存放區(qū)域、盤點(diǎn)時(shí)間和人員?40、若發(fā)生帳物不符現(xiàn)象,是否積極尋找?guī)の锊顚?dǎo)的原因,并探討解決差異的措施?41、物料盤點(diǎn)完成后,所發(fā)生的差額、錯(cuò)誤、變質(zhì)、呆滯、盈虧、損耗等結(jié)果,是否分別處理,并防止再發(fā)生?42、倉庫物資建帳是否帳物一致、卡證對應(yīng)?43、物料卡是否一物一卡,是否放置于物品所在位置?44、物料、成品、半成品入庫是否嚴(yán)格審核期入庫憑證,并據(jù)此登錄入帳?45、物料,成品出庫是否嚴(yán)格審核其出庫憑證,據(jù)以發(fā)貨,并登帳?45、每天出入庫記錄是否當(dāng)日完成登帳工作?46、每天出入庫記錄是否當(dāng)日完成登帳工作?47、倉庫每日必須完成的日報(bào)表是否于公司規(guī)定的當(dāng)日內(nèi)完成,并呈報(bào)相關(guān)部門?48、所有賬簿、記錄、報(bào)表上的內(nèi)容是否字跡工整、清晰易辨?49、倉庫的帳目是否正確反映進(jìn)出和結(jié)存數(shù)?50、各種原始單據(jù),如驗(yàn)收單、領(lǐng)料單、發(fā)料單、退料單、不單品處理單、不良品統(tǒng)計(jì)表、生產(chǎn)入庫單等是否依公司規(guī)定分頭相關(guān)部門?自我簽定20-40分:不具備倉管員的業(yè)務(wù)能力。41-60分:基礎(chǔ)較差,需不斷的學(xué)習(xí),自我完善。61-80分:具備一般的倉務(wù)管理知識,基本勝任本職工作,但仍需加強(qiáng)。81分以上:具有自我控制能力,是一名優(yōu)秀的倉管員,能自主的做好本工作及有效的控制成本,可加以學(xué)習(xí)可提升為物流人才。收貨控制作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)文件編號:ANF-CC3-001版本:次A/0頁次:1/5目的為提高公司倉儲業(yè)務(wù)管理水平,使各供應(yīng)貨品接收到適當(dāng)控制,達(dá)到供應(yīng)貨品交接準(zhǔn)確,貨款結(jié)算順暢,特制定本作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2、責(zé)任2.1.倉儲部:負(fù)責(zé)公司供應(yīng)貨品的接收、清點(diǎn)與入庫工作。2.2.品管部:負(fù)責(zé)貨品品質(zhì)檢驗(yàn)、檢測及品質(zhì)導(dǎo)常工作的處理。2.3.資材部:負(fù)責(zé)貨品入庫信息的預(yù)告及貨品接收后導(dǎo)常工作的協(xié)調(diào)、確認(rèn)。3、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)3.1.供貨商送貨標(biāo)準(zhǔn)3.1.1.包裝方式標(biāo)準(zhǔn)3.1.1.1.各供應(yīng)商的包裝外箱需符合物資運(yùn)輸、搬運(yùn)、儲存、防護(hù)之要求,達(dá)到抗壓。抗爆裂、防潮、耐用之標(biāo)準(zhǔn);3.1.1.2.各供應(yīng)商的包裝外箱具有干凈整潔、設(shè)計(jì)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)包裝箱,拒絕用其它廢包裝箱(如:方便面包裝箱、啤酒包裝箱等)。另因底部材料規(guī)格較單一(成型底、片底、中底、跟等),及結(jié)合公司貨架式的存放方式,建議各底料供應(yīng)商用較規(guī)范的包裝外箱;3.1.1.3.各供應(yīng)商的貨品在包裝時(shí),盡量做到定量包裝。針對底部材料需外箱包裝定量、內(nèi)包裝(各小包裝)定量,及對個(gè)數(shù)(雙、粒等)量大的貨品,要求每小包(扎、捆)定量,每箱定量(如:底料天皮:每塑料小包100雙,每外箱包裝1000雙)。另對于底部貨品要求單碼單箱包裝,尾數(shù)可多碼單箱包裝,量小貨品需按配碼數(shù)量逐包裝,并用隔板隔開各配碼(規(guī)格),如同款多箱送貨,倉庫將拒收多箱同款、同碼包裝的貨品:另面皮料供應(yīng)商對于面對面疊放在一起的皮料(如漆皮)需用牛皮紙將其隔開,以防貼合一起;3.1.1.4.各供貨商需對貨品的外包裝進(jìn)行標(biāo)示識別:底部材料在外包箱上注明:訂單號、貨品名稱、型體(公司型體)、規(guī)格(配碼)、單位、數(shù)量或檢驗(yàn)標(biāo)簽等,其標(biāo)示盡量用較規(guī)范的不干貼標(biāo)簽注冊:面皮貨品以總單、明細(xì)碼單及在外包裝上注明本公司的材料編碼,以利快捷收貨;3.1.1.5.各供貨商對所產(chǎn)達(dá)貨品的外包裝標(biāo)簽內(nèi)容應(yīng)與包裝箱內(nèi)實(shí)物保持一致,盡量避免相互間的差異,以利準(zhǔn)確收貨。收貨控制作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)文件編號:ANF-CC3-001版本:次A/0頁次:2/53.1.2.送貨標(biāo)準(zhǔn)3.1.2.1.各供應(yīng)商對所送貨品,需開具送貨單,最好具有本公司抬頭的單據(jù),如:“XX公司貨品送貨”;3.1.2.2.各供應(yīng)商之貨單需清晰、工整列明所送貨品的訂單號、貨品名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、單價(jià)、金額(含稅或不含稅)等,其所列信息需與所送貨品的包裝標(biāo)簽、內(nèi)放貨品一致,盡量避免送貨單與實(shí)物之間的差導(dǎo);3.1.2.3.各主料(面皮料、飾扣、底料)供應(yīng)商在送貨時(shí),本公司倉庫在簽單時(shí),需保留兩聯(lián)送貨單:一聯(lián)倉庫作財(cái)務(wù)結(jié)款、一聯(lián)作資材部訂單跟蹤,以便收貨信息快速處理。3.1.3.送貨預(yù)告標(biāo)準(zhǔn)3.1.3.1.對于批量大的貨品,各供應(yīng)商需提前一天或出發(fā)前將送貨信息(訂單號、貨品名稱、規(guī)格、數(shù)量、到貨時(shí)間等)告之資材部(轉(zhuǎn)達(dá)收貨倉管員)或收貨倉管員,以便倉庫安排收場地、準(zhǔn)備收貨資料及組織收貨人員等;3.2.倉庫收貨標(biāo)準(zhǔn)3.2.1.倉庫接貨標(biāo)準(zhǔn)3.2.1.1.安排卸貨:各供貨商送貨到倉庫,送貨員需將“貨品送貨單”遞交到收貨倉管員,并將貨品卸至指定待檢區(qū)(或收貨倉管員臨時(shí)安排卸貨地點(diǎn))。卸貨時(shí),可按貨品的類別、型體等分開擺放,以便快捷核對貨品包裝明細(xì);3.2.1.2.安排收貨:收貨倉管員接到送貨單后,第一時(shí)間安排收貨(如正在處理應(yīng)急事,可事先與供貨商送貨貨員協(xié)商好,安排稍等候。);3.2.1.3.核對送貨單:收貨倉管員對供貨商的送貨單進(jìn)行核對,是否工整(未涂改),并清晰注明:送貨日期、訂單號、貨品名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、單價(jià)、金額(含稅不含稅)等信息,其符合要求后收貨倉管員可進(jìn)行下一步驟。如不符合其收貨要求,收貨倉管員需等資材跟單文員協(xié)商處理,杜絕私自處理。但如供貨商的送貨單多次發(fā)生涂改或信息不全,收貨倉管員有權(quán)反饋上司,部門主管有權(quán)作出特案處理;3.2.1.4.核對訂購單:收貨倉管員將事先準(zhǔn)備好的訂購單與供
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