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水泥熟料生產(chǎn)線煤粉脫灰技術(shù)改造摘要:通過(guò)計(jì)算煤粉發(fā)熱量反映煤的實(shí)際應(yīng)用效果,具體闡述了如何對(duì)現(xiàn)有水泥熟料生產(chǎn)線煤粉脫灰設(shè)備進(jìn)行改造,提高除塵效率,降低煤粉含灰量,提高煤粉燃燒熱值,降低煤耗,并對(duì)改造前后不同脫灰工藝的經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行比較。1問(wèn)題的提出目前大部分新型干法水泥熟料生產(chǎn)線的煤磨系統(tǒng)置于窯尾,從窯尾抽取高溫廢氣(230~260℃),進(jìn)入煤磨作為烘干熱源。窯尾廢氣中含有粉塵約80g/Nm3,廢氣在進(jìn)煤磨前經(jīng)過(guò)旋風(fēng)收塵器除塵(除塵效率通常為80%),未被去除的生料粉塵會(huì)隨著廢氣進(jìn)入煤磨和煤粉摻混,摻入生料粉后的煤粉比原有煤粉含灰量高出約3%~4%,進(jìn)而影響煤粉燃燒的熱值,使煤粉的熱值降低,水泥窯的熱耗提高。為了提高煤粉的發(fā)熱值,降低水泥熟料生產(chǎn)線的生產(chǎn)成本,我公司對(duì)煤粉烘干系統(tǒng)的脫灰設(shè)備進(jìn)行技術(shù)改造,提高除塵效率,降低煤粉含灰量,提高煤粉燃燒熱值,降低煤耗。2煤粉發(fā)熱量計(jì)算國(guó)內(nèi)常用分析基低位發(fā)熱量()來(lái)衡量煤粉發(fā)熱量,分析低位發(fā)熱量反映了煤的實(shí)際應(yīng)用效果,但受外界影響因素大。不同煤種分析基低位發(fā)熱量閱歷公式為:<imgsrc=“/UploadFiles/2020001/202010/Env/202010251619554422.jpg”alt=“1.jpg”width=“619”height=“457”/由分析基低位發(fā)熱量閱歷公式可以看出,灰分降低1個(gè)百分點(diǎn),分析基低位發(fā)熱量可以提高270.2J/g(煙煤)、345.7J/g(無(wú)煙煤)、321.5J/g(褐煤),由于新型干法水泥生產(chǎn)線大部分采納煙煤,因此降低一個(gè)百分點(diǎn)含灰量,可以提高煤粉熱值270.2J/g。3

脫灰系統(tǒng)改造實(shí)例以遼源金剛水泥有限公司為例,該公司采納1臺(tái)型號(hào)為2-Φ1880mm的旋風(fēng)收塵器為進(jìn)入煤磨的窯尾高溫廢氣進(jìn)行脫灰,除塵效率為80%,壓力損失740Pa,脫灰處理過(guò)的高溫廢氣再通過(guò)一臺(tái)型號(hào)為W5-48№17.5F高溫風(fēng)機(jī)進(jìn)入煤磨。為了降低窯尾高溫廢氣中生料粉含量,我公司利用該公司原有旋風(fēng)收塵器基礎(chǔ),將旋風(fēng)收塵器改造為一臺(tái)型號(hào)為CDMC684的長(zhǎng)袋脈沖噴吹袋收塵器,使除塵效率從原來(lái)的80%提高到改造后的99.96%,改造后進(jìn)入煤磨的窯尾高溫廢氣中生料粉含量30mg/Nm3,基本可以忽視不計(jì)。改造過(guò)程:由于原有旋風(fēng)收塵器設(shè)備重量在7t左右,而改造后的設(shè)備重量約35t,需對(duì)原有設(shè)備鋼結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)進(jìn)行加固,然后整體拆除原有旋風(fēng)收塵器,保留原有的卸灰及輸送裝置,連接新的工藝管道,同時(shí)在袋收塵器進(jìn)口加裝電動(dòng)冷風(fēng)閥,由中控依據(jù)窯尾廢氣溫度調(diào)整冷風(fēng)閥開度,確保進(jìn)入袋收塵器的廢氣溫度,既能滿意煤粉烘干需要,又能保證濾袋長(zhǎng)期運(yùn)行的需要。改造后袋除塵器的技術(shù)參數(shù)如表1所示。<imgsrc=“/UploadFiles/2020001/202010/Env/202010251619555567.jpg”alt=“2.jpg”width=“536”height=“131”/4改造效果以遼源金剛水泥有限公司為例,其5000t/d熟料生產(chǎn)線使用的煤粉含水分2.6%,含灰分21.5%,其中窯尾生料粉進(jìn)入煤粉帶入了3.3%的灰分,原煤的發(fā)熱量為25498J/g,經(jīng)我公司改造后除塵效率由80%提高到99%以上,煤粉中灰分降低,發(fā)熱量提高。5經(jīng)濟(jì)效益分析1)節(jié)煤成本該生產(chǎn)線日均消耗原煤850t/d,原煤粉發(fā)熱值為25498J/g,改造后,脫灰袋收塵器運(yùn)行穩(wěn)定,出口排放濃度30mg/Nm3,煤粉中的灰分降低3.3%,發(fā)熱量提高270.2×3.3=891.7J/g。經(jīng)過(guò)實(shí)測(cè),熟料煤耗從2018年度平均108.2kg/t降至2019年度平均104.8kg/t,實(shí)現(xiàn)節(jié)省原煤3.4×5000/1000=17t/d,全年按300d運(yùn)行計(jì)算,年可節(jié)省原煤5100t,原煤價(jià)格以500元/t計(jì),則年可節(jié)省255萬(wàn)元。2)運(yùn)行成本改造后,脫灰系統(tǒng)阻力主要由旋風(fēng)除塵器改為袋除塵器導(dǎo)致,原有旋風(fēng)除塵器運(yùn)行阻力約500Pa,改造后袋除塵器運(yùn)行阻力約1200Pa,系統(tǒng)阻力增加700Pa,系統(tǒng)增加功耗:<imgsrc=“/UploadFiles/2020001/202010/Env/202010251619569817.jpg”alt=“3.jpg”width=“598”height=“249”/改造后每天增加用電量35.6×24=854.4kWh,按平常段工業(yè)電價(jià)(0.725元/kWh),合計(jì)每天增加電費(fèi)854.4×0.725=619.4元,全年按300d運(yùn)行計(jì)算,則年增加電費(fèi)18.582萬(wàn)元。3)設(shè)備成本設(shè)備主要易損件為濾袋,改造設(shè)備濾袋投資為235×648=152280元,按使用壽命2年計(jì),則濾袋每年成本為7.614萬(wàn)元。4)經(jīng)濟(jì)效益分析脫灰設(shè)備改造后,每年可節(jié)省成本255-18.582-7.614=228.804萬(wàn)元,本次

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