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文檔簡(jiǎn)介
1、空分分廠系列膨脹機(jī)兩次停車事故、事故經(jīng)過(guò):一)簡(jiǎn)單經(jīng)過(guò)1.2013 年 6月 3日 07時(shí)40 分,空分二系列膨脹機(jī)停車,儀表人員在07時(shí)45分接到空分運(yùn)行人員電話通知并于07時(shí) 52分趕到,當(dāng)時(shí)檢查現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)唯一的異常情況為膨脹機(jī)增壓端入口差壓表的正壓側(cè)引壓管漏氣,儀表 人員馬上緊固接頭消除漏點(diǎn),并檢查全面引壓管線及氣源管線沒(méi)用漏氣現(xiàn)象,隨后配合運(yùn)行人員啟動(dòng)膨脹機(jī), 膨脹機(jī)于 08 時(shí) 26 分啟動(dòng)。2.6月13日下午17:02分,空分二系列膨脹機(jī)停車。隨即儀表人員趕到工程師站,在DCS上檢查趨勢(shì)圖,發(fā)現(xiàn)停車原因是入口導(dǎo)葉閥HV124432誤動(dòng)作導(dǎo)致膨脹機(jī)轉(zhuǎn)速降到聯(lián)鎖值觸發(fā)停車聯(lián)鎖。后經(jīng)儀表人
2、員對(duì)接線端子緊固、更換AO輸岀卡件、定位器清灰等一系列工作后,于18時(shí)30分膨脹機(jī)啟動(dòng)。二)調(diào)查經(jīng)過(guò)1.由于膨脹機(jī)停車畫面首岀為防喘振值P 17且膨脹端入口差壓值變小會(huì)影響PV值,起初以為膨脹機(jī)停車的原因就是入口差壓引壓管漏氣致使PV17觸發(fā)停車聯(lián)鎖。但是經(jīng)仔細(xì)查看歷史記錄發(fā)現(xiàn)膨脹機(jī)轉(zhuǎn)速下降發(fā)生在入口差壓下降之前,進(jìn)而發(fā)現(xiàn)膨脹機(jī)導(dǎo)葉閥位反饋下降發(fā)生在膨脹機(jī)轉(zhuǎn)速下降之前。結(jié)合歷史趨勢(shì)及歷史記錄得岀如下詳細(xì)經(jīng)過(guò):07: 40: 05入口導(dǎo)葉ZC124432開(kāi)始動(dòng)作,07: 40 : 0559%, 07 :40: 06關(guān)到 4.2%,然后開(kāi)始緩慢打開(kāi), 07: 40: 11 又開(kāi)到 59%。由于入口
3、導(dǎo)葉動(dòng)作引起膨脹機(jī)轉(zhuǎn)速變化,轉(zhuǎn) 速由原來(lái)的 27598rpm 降到 7264rpm 后又緩慢升到 22155rpm ,當(dāng)轉(zhuǎn)速降到 15700rpm 時(shí),轉(zhuǎn)速低低開(kāi)關(guān) SSL124430動(dòng)作此時(shí)的時(shí)間為 07: 40: 07引起膨脹機(jī)跳車,2秒后(即07: 40: 09)發(fā)跳車信號(hào),跳車信號(hào) 發(fā)岀2秒后(即:7: 40 : 11)使膨脹機(jī)速關(guān)斷閥 HV499電磁閥失電使速關(guān)閥關(guān)閉,同時(shí)膨脹機(jī)回流閥HV124408電磁閥失電使回流閥全開(kāi),入口導(dǎo)葉 ZC124432輸岀0%使其全關(guān)(由于有速率限制,該閥為緩慢關(guān)閉),7 :40: 14速關(guān)閥HV499全關(guān),同時(shí)入口導(dǎo)葉緩慢關(guān)閉,轉(zhuǎn)速緩慢下降。由于膨脹
4、機(jī)停車,增壓端入口差壓逐漸降低,7: 40 : 14下降到零,此時(shí)防喘振計(jì)算公式PV=(膨脹端入口差壓/膨脹端岀口壓力-膨脹端入口壓力)*1000 )值為“0小于17,所以膨脹機(jī)跳車首岀顯示PV 17。綜上所述,導(dǎo)致膨脹機(jī)跳車的根本原因是入口導(dǎo)葉非正常動(dòng)作使轉(zhuǎn)速下降到聯(lián)鎖值( 15700rpm )而觸發(fā)跳車。2.針對(duì)以上結(jié)論, 6月5日設(shè)備部及儀控人員對(duì)空分一期1系列膨脹機(jī)入口導(dǎo)葉閥門作模擬測(cè)試,測(cè)試分如下幾種情況依次完成:1 )按現(xiàn)場(chǎng)控制盤停車按鈕2)拍現(xiàn)場(chǎng)控制盤急停按鈕3)入口導(dǎo)葉閥門定位器斷線及虛接。4)入口導(dǎo)葉閥門氣路中斷隨即恢復(fù)通過(guò)試驗(yàn)分析基本可以得岀如下結(jié)論:前3次試驗(yàn)的閥門曲線與
5、事故時(shí)閥門位置曲線明顯不同,只有第4次試驗(yàn)閥門動(dòng)作曲線與事故時(shí)閥門位置曲線最為相似。3.6 月 13 日針對(duì) 2#膨脹機(jī)入口導(dǎo)葉閥門的檢查結(jié)果:1 )檢查閥門定位器接線、控制室端子接線及就地柜中間端子接線均無(wú)松動(dòng)虛接現(xiàn)象2)檢查入口導(dǎo)葉閥氣路無(wú)漏氣現(xiàn)象3)檢查 AO 輸出卡件沒(méi)有故障報(bào)警。4)檢查電纜屏蔽,發(fā)現(xiàn)進(jìn)定位器的電纜屏蔽層沒(méi)有包好,已經(jīng)處理。4.6 月 13 日針對(duì) 2#膨脹機(jī)入口導(dǎo)葉閥門的處理經(jīng)過(guò):1)將所有接線端子做進(jìn)一步的緊固2)更換 AO 輸出卡件3)重新做電纜屏蔽。(4)由于生產(chǎn)要求恢復(fù)時(shí)間較短,不能更換閥門定位器,經(jīng)與空分分廠運(yùn)行人員商量,把定位器氣路用儀表 空氣吹掃一遍,
6、又重新自整定閥門定位器。、事故原因分析:2013年6月3日07時(shí)40分11秒二系列膨脹機(jī)跳車,首岀為PV 17,實(shí)際跳車原因?yàn)榕蛎洐C(jī)低轉(zhuǎn)速開(kāi)關(guān)動(dòng)作引起跳車。 6 月 13 日下午 17:02 分,空分二系列膨脹機(jī)停車,停車原因是入口導(dǎo)葉閥HV124432 誤動(dòng)作導(dǎo)致膨脹機(jī)轉(zhuǎn)速降到聯(lián)鎖值觸發(fā)停車聯(lián)鎖,與 6 月 3 日發(fā)生的膨脹機(jī)停車屬于同一原因。(一)膨脹機(jī)入口導(dǎo)葉閥門誤動(dòng)作的原因可以排除人為操作因素,因?yàn)闊o(wú)論是指令輸岀錯(cuò)誤還是誤碰停車按鈕 或是人為關(guān)閉儀表氣源針閥閥門動(dòng)作曲線都與事故時(shí)動(dòng)作曲線不符。(二)膨脹機(jī)入口導(dǎo)葉閥門誤動(dòng)作的原因可以排除斷線或線路虛接的因素,因?yàn)槿绻€路虛接閥門位置曲線
7、在 虛接發(fā)生時(shí)為虛線,與事故時(shí)閥門位置曲線不符。(三)入口導(dǎo)葉閥門發(fā)生誤動(dòng)作最有可能的原因?yàn)闅饴匪查g堵塞導(dǎo)致閥門誤動(dòng)作,結(jié)合試驗(yàn)曲線發(fā)現(xiàn)與事故時(shí) 閥門位置曲線最為相似。(四)電纜屏蔽層沒(méi)包好,可能有信號(hào)干擾,基于閥門動(dòng)作幅度很大,且現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有較強(qiáng)的干擾源,這種可能性 很小。(五)AO 卡件通道出錯(cuò),這種可能性有,且以前發(fā)生過(guò)幾次,都是通道輸出有偏差但是不會(huì)恢復(fù),而是一直保持錯(cuò)誤輸岀,像這種輸岀錯(cuò)誤又瞬間恢復(fù)的還沒(méi)有發(fā)生過(guò),而且前段時(shí)間DCS廠家已經(jīng)更換過(guò)一批他們認(rèn)為有問(wèn)題的卡件, (這塊在用的卡沒(méi)有更換) ?,F(xiàn)在卡件已經(jīng)更換,待把替換下來(lái)的卡件返廠進(jìn)行檢測(cè)后才能 確定是否為卡件問(wèn)題。(六)西門子
8、閥門定位器問(wèn)題,有這種可能,當(dāng)時(shí)在進(jìn)行定位器氣路吹掃時(shí)吹岀一些灰塵,有可能灰塵造成的 電路故障或氣路瞬間堵塞。(七)鑒于以上原因,由于 AO 卡件暫時(shí)還未返廠檢測(cè),不能確定卡件是否真正有問(wèn)題,所以此次分析報(bào)告只 能作為過(guò)程分析報(bào)告,暫時(shí)還無(wú)法定性真正的事故原因分析,待AO 卡件檢測(cè)結(jié)果岀來(lái)后再進(jìn)行定性,岀具最終事故報(bào)告。三、防范措施:(一)針對(duì)此次事故經(jīng)過(guò)及事故分析,儀表方面對(duì)歷史趨勢(shì)還需要完善,及截圖時(shí)間一致、DCS畫面設(shè)備首岀完善,便于正確分析事故真正原因,首先DCS畫面設(shè)備首岀,要把低低轉(zhuǎn)速開(kāi)關(guān)SSL124430測(cè)點(diǎn)加到首岀畫面里,其次在 SOE添加防喘振PV值,以前因防喘振 PV值計(jì)算值無(wú)法加,這次把防喘振PV計(jì)算,通過(guò)加中間變量和模塊形式連接加到SOE里便于記錄。(二)針對(duì)此次事故可能是氣路瞬間堵塞引起,以后要對(duì)過(guò)濾減壓閥、儀表氣源管線定期清洗吹掃防止堵塞發(fā)生。(三)基于目前的結(jié)果分析,我們不能確定造成兩次停車的根本原因是什么。但我們?yōu)榱祟A(yù)防事故的再次發(fā)生, 我們使用了排除法,已經(jīng)對(duì)可能引起這一故障的膨脹機(jī)噴嘴閥門控制測(cè)量回路上的所有部分都進(jìn)行了排查,包括DCS卡件、接線電纜、閥門定位器、閥門氣路及其部件等,目前我們更換了DCS輸岀卡件,重新禁固接線,重新把電纜屏蔽層包好,重新吹掃了閥門氣路,同時(shí)對(duì)閥門定位器本體也
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