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文檔簡介

1、宣鋼150t轉(zhuǎn)爐自動化控制優(yōu)化 摘要:為了提高煉鋼控制技術(shù),降低成本,提高煉鋼一次命中率,煉鋼廠對煉鋼控制程序進(jìn)行優(yōu)化,編寫了自動控制程序并制作了操作畫面。吹煉前,在操作畫面上設(shè)定好煉鋼過程中關(guān)鍵變量和參數(shù),確認(rèn)好數(shù)據(jù)后,點(diǎn)擊“開始吹煉”按鈕,煉鋼自動控制程序依據(jù)參數(shù),在無人工干預(yù)的情況下,自動完成煉鋼全過程。 關(guān)鍵詞:煉鋼 自動化 程序 優(yōu)化 中圖分類號:tp29 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:a 文章編號:1007-9416(2013)03-0023-01 縱觀煉鋼發(fā)展史,煉鋼技術(shù)的自動化應(yīng)用使煉鋼控制技術(shù)發(fā)生了質(zhì)的飛躍,煉鋼技術(shù)的自動化應(yīng)用也是轉(zhuǎn)爐煉鋼個重要標(biāo)志。提高煉鋼的自動化水平至關(guān)重要,也是鋼鐵企業(yè)

2、在激烈的市場競爭中立于不敗之地的首要保證。 1 煉鋼控制結(jié)構(gòu)和方式 宣鋼采用西門子控制器+intouch上位機(jī)軟件的組合,環(huán)網(wǎng)以太網(wǎng)+dp網(wǎng)。轉(zhuǎn)爐本體控制器與相關(guān)控制器通過以太環(huán)廠追求的一個重要目標(biāo)和取得良好經(jīng)濟(jì)效益的必經(jīng)之路,也是現(xiàn)代化煉鋼廠的一網(wǎng)通信。對現(xiàn)場閥門以及電機(jī)采用dp網(wǎng)遠(yuǎn)程連接。煉鋼過程中,煉鋼工作人員通過對上位機(jī)畫面操作,實(shí)時調(diào)節(jié)氧槍高度和頂?shù)状禋怏w流量,直至吹煉完畢,提槍結(jié)束吹煉。 2 煉鋼控制程序優(yōu)化 我們通過認(rèn)真梳理了煉鋼各個工藝設(shè)備的控制方式,對各個重要環(huán)節(jié)進(jìn)行優(yōu)化,實(shí)現(xiàn)煉鋼過程基礎(chǔ)自動化。在原有手動,半自動控制方式下優(yōu)化控制程序,開發(fā)自動控制方式。首先選取煉鋼過程中最

3、具代表的參數(shù),吹氧量表示煉鋼全過程,再按照吹氧量的百分比確定出吹氧各個關(guān)鍵時刻,加以控制。我們將每個控制時刻稱為一個氧步。根據(jù)氧步對以下關(guān)鍵工藝程序進(jìn)行優(yōu)化。 2.1 氧槍槍位控制 氧槍槍位控制就是對氧槍的高度和動作速度進(jìn)行精確控制。氧槍采用絕對值編碼器測量高度值。通過計算高度差確定不同氧槍速度,變頻器接收速度值然后驅(qū)動氧槍電機(jī)動作。 宣鋼原控制程序槍位手動操作方式是在操作畫面上點(diǎn)擊“上升”和“下降”按鈕控制氧槍動作;半自動操作方式是在操作畫面上設(shè)定好需要的“高度值”,“確定”后氧槍自動運(yùn)行到設(shè)定高度值位置并停止。氧槍槍位自動控制方式是將吹煉全程劃分出若干氧步,每一步設(shè)定好相應(yīng)的“高度值”,吹

4、煉到相應(yīng)氧步后執(zhí)行設(shè)定的“高度值”。吹煉到達(dá)設(shè)定的吹氧總量后執(zhí)行自動提槍程序。 2.2 頂?shù)状盗髁靠刂坪透睒尶刂?氧槍流量控制相對復(fù)雜,吹煉過程中氧氣流量時刻發(fā)生變化。干法除塵系統(tǒng)工藝和副槍工藝對氧氣流量有特殊要求。針對這情況,我們制作了開吹流量控制塊和副槍測量流量調(diào)節(jié)控制塊。底吹氣在吹煉過程中需要實(shí)時調(diào)節(jié)流量和實(shí)現(xiàn)氮?dú)迩袚Q。在氧槍自動控制方式下,按照各氧步設(shè)定好的頂吹氧氣流量,底吹氮?dú)鍤庾詣诱{(diào)節(jié)和自動切換。在自動控制方式下自動調(diào)用執(zhí)行開吹流量控制塊和副槍測量流量調(diào)節(jié)控制塊。 2.3 加料控制 吹煉過程中,需要同時或分別加入一種或多種的熔劑原料。加料自動控制也較為復(fù)雜。首先熔劑原料有12個高位

5、料倉,13個變頻器,8個稱量斗,2個匯總斗,12個插板閥和3個密封閥進(jìn)行順序控制。高位料倉為第一級控制,稱量斗為第二級控制,匯總斗為第三級控制。 在加料自動控制方式下,在開吹前,接受到料單后,根據(jù)氧步中設(shè)定的熔劑加入量,執(zhí)行備料操作,將最前氧步(不一定是第一步)需要加的料稱量后,加入?yún)R總斗中。稱量斗開始稱量然后需要加料氧步的熔劑料。開吹后,執(zhí)行到本氧步后,打開匯總斗將料加入轉(zhuǎn)爐中,然后稱量斗已經(jīng)稱好第二步料下料到匯總斗中。依此順序執(zhí)行。 2.4 特殊控制和接口處理 采用煉鋼自動控制技術(shù)后,對煉鋼吹煉全過程的各個系統(tǒng)進(jìn)行自動控制,考慮現(xiàn)場部件發(fā)生故障,不能完成既定好的工作任務(wù)時,首先可以將發(fā)生故

6、障的設(shè)備單獨(dú)手動控制,進(jìn)行應(yīng)急故障處理,其他設(shè)備仍然保持自動控制狀態(tài),這樣當(dāng)一個設(shè)備故障時,還能保證整個系統(tǒng)自動控制。另外考慮發(fā)生致命故障的情況,自動程序不能進(jìn)行運(yùn)行下去時,可以將煉鋼自動控制程序自動運(yùn)行狀態(tài)切換為手動狀態(tài)。防止重大故障的發(fā)生。同時為了節(jié)省操作時間,在特殊情況發(fā)生時,操作工可以直接對氧槍進(jìn)行控制操作,操作后控制方式自動切換到手動操作方式,并且手動操作具有最高的優(yōu)先權(quán)。這樣就實(shí)現(xiàn)了煉鋼自動控制程序的手自動控制的無縫銜接。在與二級服務(wù)器通訊時,服務(wù)器直接讀寫程序中的db塊,傳輸速度快準(zhǔn)確率高。 3 煉鋼操作畫面優(yōu)化 編寫好程序后,對煉鋼本體操作畫面和加料操作畫面進(jìn)行優(yōu)化,增加了氧步控制畫面和加料料單畫面(圖1)。 在煉鋼本體氧步畫面中需要對自動煉鋼中各個參數(shù)進(jìn)行設(shè)置。先設(shè)定氧氣總量,氧步根據(jù)需要按照吹氧百分比進(jìn)行設(shè)定。每個氧步需要設(shè)定氧槍高度,頂吹、底吹氣體流量,各個熔劑的加入量。直至吹煉后設(shè)置后攪參數(shù)。在自動吹煉模式,設(shè)定好煉鋼本體氧步畫面中各個參數(shù)后,點(diǎn)擊確認(rèn)后,氧步畫面中的料單就發(fā)送至加料料單畫面中。 4 結(jié)語 在計算機(jī)時代,使煉鋼由經(jīng)驗(yàn)向

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