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文檔簡介
1、克勞斯硫回收工藝事故整理1硫磺開工燒壞人孔1999年8月15日16:30,某煉油廠硫磺回收裝置操作員在巡檢時發(fā)現(xiàn)爐人孔燒壞。事故經(jīng)過:1999年7月10日,硫磺回收裝置按計劃點爐開工,7月10日點焚燒爐F-202,11日23:25時點燃燒爐F-101,14日點尾氣爐F-201,轉(zhuǎn)化器、爐開始烘烤,7月23日烘爐完畢;7月29日至30日R-101、R-102、R-201裝催化劑,8月6日重新點火開工,8月13日引酸氣入燃燒爐,系統(tǒng)繼續(xù)升溫,8月15日加大酸氣入爐量,到16:30發(fā)現(xiàn)燃燒爐人孔燒壞而緊急停工。事故分析: 造成主燃燒爐人孔燒壞的主要原因是:1、燃燒爐F-101襯里材料選材錯誤。2、風(fēng)
2、量表偏小,酸氣量偏小,造成配風(fēng)過大,主燃燒爐超溫。3、主要儀表存在不少問題:酸氣超聲波流量計無指示,H2S/SO2比值分析儀無法投用,SO2、O2分析儀不準(zhǔn),火焰檢測儀無法投用等問題。4、整個人孔被錯誤用保溫材料包得嚴嚴實實。) 5、操作人員經(jīng)驗不足。采取措施: 8月20日至9月20日修復(fù)襯里,校驗風(fēng)量流量表,更換超聲波流量計。經(jīng)驗教訓(xùn):“三查四定”時要認真仔細,對各關(guān)鍵設(shè)備內(nèi)襯里選材要嚴格確認,避免開工后出現(xiàn)襯里不能經(jīng)受操作溫度的紕漏。2. 開工過程中造成燃燒爐外壁超溫1999年10月1日,某煉油廠硫磺回收裝置燃燒爐外壁超溫。事故經(jīng)過:1999年9月20日燃燒爐人孔燒壞處理完畢后,24日重新
3、點火升溫,29日產(chǎn)出合格硫磺,10月1日發(fā)現(xiàn)主燃燒爐外壁超溫而緊急停工。事故分析:1、燃燒爐襯里問題2、開工引酸氣量較大,酸氣量波動大,造成爐膛溫度過高。采取措施:緊急停工,修復(fù)燃燒爐襯里經(jīng)驗教訓(xùn):在烘爐完畢后,打開燃燒爐人孔檢查襯里時,要嚴格按照裂縫的條數(shù)和尺寸進行審核,不合格就要返工,別把缺陷帶到開工后。3. 停工過程廢熱鍋爐露點腐蝕報廢事故經(jīng)過:2000年3月27日,硫磺回收裝置停工,28日發(fā)現(xiàn)煙道法蘭處漏出銨鹽,4月3日拆開F-202人孔,E-202頭蓋試漏發(fā)現(xiàn)廢鍋E-202內(nèi)管程穿。因設(shè)計布局問題,轉(zhuǎn)化器進出口法蘭無法加盲板,導(dǎo)致轉(zhuǎn)化器自燃使F-202爐內(nèi)SO2超標(biāo)而無法進爐作業(yè),直
4、到4月11日才開始消缺。造成廢鍋E-202的管程有一半給銨鹽堵上,內(nèi)側(cè)共堵34根,外側(cè)共堵26根,F(xiàn)-202部分襯里、煙囪襯里部分損壞。事故分析:造成廢鍋E-202管束因露點腐蝕報廢的原因:1、由于2萬噸/年硫磺回收裝置開工后,尾氣處理部分一直沒有開,尾氣焚燒爐含硫高,露點腐蝕嚴重。2、3月27日停爐后沒有及時關(guān)閉液硫池蒸汽噴射器造成廢鍋溫度急降,水蒸汽和二氧化硫反應(yīng)產(chǎn)生H2SO3腐蝕。采取措施:1、4月11日開始消缺,清通E-202管程,并將腐蝕穿孔的管用堵頭堵死。2001年3月更換E-202廢鍋。2、F-202及煙囪修復(fù)襯里。3、煙道處更換熱電偶,調(diào)校廢鍋E-202安全閥。經(jīng)驗教訓(xùn):開工過
5、程中必須先點焚燒爐,尾氣須經(jīng)尾氣處理部分,防止因尾氣中二氧化硫含量過高,腐蝕設(shè)備。4.焚燒爐點火閃爆事故事故經(jīng)過: 2003年11月某日晚21時,某硫磺回收裝置焚燒爐進行開工點火。共進行了三次點火。前兩次因為小火嘴沒點著,然后拆清火嘴,所用時間較長。第三次點火時先將輔助燃燒器點著,22:10在點主燃燒器時,沒有及時點著主火嘴而發(fā)生閃爆,造成尾氣中壓蒸汽過熱器西側(cè)彎頭箱鼓起,煙囪內(nèi)墻體被震塌。原因分析:1、對爐膛的吹掃時間不夠,沒有嚴格按照變更管理程序進行危害識別和風(fēng)險評估,將吹掃時間由原定的5分鐘改為3分鐘,導(dǎo)致在點火過程中爐膛吹掃不徹底。2、點火過程操作不當(dāng),沒有嚴格按照操作規(guī)程去點火。點火
6、過程中,進爐膛的瓦斯流量一直是由調(diào)節(jié)閥控制,該調(diào)節(jié)閥關(guān)不嚴,導(dǎo)致一定量的瓦斯串入爐膛。3、點火前沒有對火盤進行認真檢查,未能及時發(fā)現(xiàn)主燃燒器火盤變形,火盤將原應(yīng)伸出的輔助燃燒器擋住,輔助燃燒器的火焰無法將主火嘴噴出的瓦斯點燃。防范措施:1、對點火操作開展HSE風(fēng)險評估,使參加點火操作的職工對點火過程的風(fēng)險有較深刻的認識。2、爐子點火過程中的每一個步驟都要嚴格按照操作規(guī)程進行,并且經(jīng)過崗位、班長及車間三級確認后才能進行下一步驟,要求有確認簽名表。3、點火過程由當(dāng)班班長統(tǒng)一指揮,裝置主管及工藝員監(jiān)督落實,吹掃時間按原來的5分鐘不變,內(nèi)漏的調(diào)節(jié)閥要及時處理好,確保儀表完好,符合工藝要求方可進行點火操
7、作。經(jīng)驗教訓(xùn):對經(jīng)過檢修的燃燒爐、焚燒爐的主、輔燃燒器的安裝情況要加強檢查,確保符合設(shè)計要求。 5.尾氣旁路管線硫化亞鐵自燃事件事故經(jīng)過:硫磺回收裝置尾氣旁路管線是一條DN800的管線,其作用是當(dāng)尾氣部分需要臨時停下?lián)屝薜臅r候,給硫磺裝置克勞斯反應(yīng)后的過程氣直接排放到焚燒爐提供通道。此管線沒有任何的監(jiān)測儀表。2003年10月27日22:30左右,硫磺裝置在停工完成后,裝置處于靜置狀態(tài)的第一個晚上,當(dāng)班操作工在巡檢的過程中,發(fā)現(xiàn)旁路管線的裸露部分發(fā)紅,當(dāng)班人員立即用蒸汽對發(fā)紅的部位進行掩護,避免了管線的大面積灼燒損壞。原因分析:1、對硫化亞鐵的認識不足,裝置在停工的過程中,只認識到硫化亞鐵對大型
8、設(shè)備的危害,對有可能發(fā)生硫化亞鐵自燃的大型設(shè)備都進行了鈍化處理,而忽略了硫化亞鐵對管線的危害,沒有對管線處理。(實際上沒有辦法處理)2、管線在生產(chǎn)過程中,由于硫蒸汽的串入,生成大量的硫化亞鐵。在裝置停下靜置的時候,由于空氣從焚燒爐反串進入,造成管線內(nèi)的硫化亞鐵自燃。3、由于此管線沒有安裝任何的儀表,內(nèi)操無法通過儀表監(jiān)控。經(jīng)驗教訓(xùn):1、停工前對停工過程及設(shè)備開展HSE風(fēng)險識別活動,充分認識可能存在硫化亞鐵自燃的設(shè)備,從而落實防范措施。2、裝置在停工過程中盡可能對所有的設(shè)備管線進行鈍化處理,對無法鈍化處理的管線應(yīng)該通入蒸汽或氮氣保護,避免當(dāng)停汽后發(fā)生硫化亞鐵自燃。3、給一些大型的管線安裝溫度檢測儀
9、表,便于內(nèi)操通過計算機監(jiān)控。外操在設(shè)備停下后要加強巡檢,用便攜測溫計測量設(shè)備管線表面溫度,以便及時發(fā)現(xiàn)有硫化亞鐵自燃的管線設(shè)備,及時處理,避免燒壞設(shè)備。4、給直徑大于DN200的管線安裝蒸汽吹掃掩護,以便在發(fā)生硫化亞鐵自燃的時候可以迅速撲滅。5、給所有大型設(shè)備安裝冷水噴淋系統(tǒng),以便當(dāng)設(shè)備發(fā)生硫化亞鐵自燃時可以用水澆滅,避免損壞設(shè)備。6. 開工烘爐儀表失靈,爐子燒壞1996年11月20日,某廠3萬噸/年硫磺回收裝置初次試車烘爐,因反應(yīng)爐紅外線測溫儀故障,造成反應(yīng)爐襯里燒壞,殼體局部燒紅,影響開工時間,同時造成了約為二十幾萬元的經(jīng)濟損失。事故經(jīng)過:11月14日,該裝置點爐,對反應(yīng)爐襯里進行干燥,生
10、產(chǎn)車間嚴格按爐子襯里廠家提供的烘爐曲線進行升溫,到11月20日16時,爐子800恒溫結(jié)束,開始以10/時的速度升溫,當(dāng)班操作員逐漸增加燃料氣和空氣流量,但反應(yīng)爐紅外線測溫儀表溫度指示無上升趨勢,于是操作員至現(xiàn)場查找原因,發(fā)現(xiàn)反應(yīng)爐和廢熱鍋爐連接處外殼已燒紅。于是裝置做停工處理,反應(yīng)爐熄火降溫,待爐子降至常溫后,打開爐子和廢熱鍋爐人孔,發(fā)現(xiàn)廢熱鍋爐入口襯里部分燒壞脫落,殼體璧厚減薄,法蘭變形。事故原因:1、紅外線測溫儀儀表由于反吹風(fēng)量不夠,鏡片上積灰,造成檢測儀誤差。2、紅外線測溫儀從國外進口,施工單位沒有按照說明書在爐子溫度500以下安裝熱電偶,使得在低溫段紅外儀測量不準(zhǔn)時,無熱電偶校正,造成
11、紅外儀校正誤差增大。3、紅外線測溫儀安裝不當(dāng),使得檢測發(fā)生誤差。經(jīng)驗教訓(xùn):1、對紅外線測溫儀這種高精度進口儀器,今后設(shè)計施工和用戶單位都應(yīng)了解清楚才能投入使用。2、加拿大delta公司設(shè)計用風(fēng)機空氣作為儀表吹掃介質(zhì)不合適,應(yīng)改為儀表風(fēng)來吹掃。3、反應(yīng)爐用單點溫度測量不可靠,應(yīng)增加一點熱電偶測溫點。7.開工裝劑造成反應(yīng)器催化劑泄漏1996年10月6日,某廠3萬噸/年硫磺回收裝置,反應(yīng)器催化劑泄漏。事故經(jīng)過:10月6日,該裝置中交后,按計劃向反應(yīng)器裝填催化劑,催化劑裝填前,國外專家進入反應(yīng)器進行確認,并按外商要求準(zhǔn)備好催化劑裝填所需要的用具,在外商監(jiān)督下對三個反應(yīng)器催化劑逐一進行裝填,當(dāng)裝至第二個
12、反應(yīng)器時,操作員打開該反應(yīng)器下部人孔檢查,發(fā)現(xiàn)有大量催化劑泄漏至反應(yīng)器底部及硫冷凝器入口管箱,于是停止裝催化劑,同時打開第一反應(yīng)器人孔檢查,也發(fā)現(xiàn)有類似情況,經(jīng)過與外商商量,決定把已裝入反應(yīng)器的催化劑全部取出。事故原因:1、反應(yīng)器設(shè)計不合理,設(shè)計時沒有把絲網(wǎng)與格柵和反應(yīng)器襯里內(nèi)壁固定,催化劑裝填時絲網(wǎng)邊角有間隙,催化劑從間隙漏至反應(yīng)器底部。2、反應(yīng)器內(nèi)壁有加強圈,在加強圈周圍絲網(wǎng)安裝質(zhì)量差,絲網(wǎng)與加強圈有明顯間隙,有部分催化劑從此出漏下。3、裝置采用進口催化劑,其包裝為體積約1立方米軟包裝,因此催化劑裝填流速快,造成絲網(wǎng)邊角不平,催化劑泄漏。采取措施:催化劑全部從反應(yīng)器卸出,過篩后重新裝填。經(jīng)
13、驗教訓(xùn):1、催化劑裝填前應(yīng)詳細檢查絲網(wǎng)與反應(yīng)器襯里內(nèi)壁是否固定,是否按要求執(zhí)行。2、催化劑裝填應(yīng)采用特制的催化劑裝填漏斗,均勻控制裝填速度。8.烘爐期間爐子熄火,造成瓦斯輕微爆炸1999年6月13日,某硫磺回收反應(yīng)爐烘爐期間,由于爐子熄火,瓦斯閥未能及時關(guān)閉,造成瓦斯輕微爆炸。事故經(jīng)過:6月10日,該裝置初次點火烘爐,反應(yīng)爐和反應(yīng)器同時用瓦斯燃燒升溫,6月13日4時,反應(yīng)爐由于火焰太小被風(fēng)吹滅,反應(yīng)爐此時溫度僅為250左右,因此溫度上升變化不大,操作員未能發(fā)現(xiàn)爐子熄火,瓦斯繼續(xù)通入反應(yīng)爐。大約20分鐘后,明火造成反應(yīng)爐發(fā)生輕微爆炸,操作員聽到爆炸后跑到現(xiàn)場關(guān)閉瓦斯閥門,此次事故沒有造*員傷亡和
14、財產(chǎn)損失。事故分析:反應(yīng)爐熄火沒有及時發(fā)現(xiàn),瓦斯繼續(xù)進入反應(yīng)爐造成。采取措施:及時關(guān)閉瓦斯現(xiàn)場閘閥及入爐手閥。經(jīng)驗教訓(xùn):1、內(nèi)操監(jiān)盤認真,能發(fā)現(xiàn)重要參數(shù)的微小變化,處理事故鎮(zhèn)靜迅速;. 2、現(xiàn)在的新工藝爐子熄火克勞斯部分部分自動停車,瓦斯切斷閥門自動關(guān)閉;3、為了有效的在裝置異常時保護設(shè)備,聯(lián)鎖都要按要求投用。9.廢熱鍋爐放水閥忘記關(guān),造成設(shè)備損壞事故經(jīng)過:1997年2月25日,某硫磺回收緊急停工后開工,25日零點引酸性氣入裝置,按正常生產(chǎn)進行調(diào)節(jié),由于系統(tǒng)溫度較低,操作員把廢熱鍋爐底部排污閥打開以降低液面,開閥后便回操作室,忘記關(guān)掉閥門。裝置壓力逐漸升高,系統(tǒng)溫度卻逐漸下降,直至反應(yīng)器入口溫
15、度降到69,系統(tǒng)壓力升至40千帕,裝置被迫停工。停工后進入設(shè)備檢查發(fā)現(xiàn)廢熱鍋爐管焊口開裂。事故原因:從現(xiàn)狀說明,該設(shè)備是由于液面過低,上水過急造成的。廢熱鍋爐開排污是很經(jīng)常的工作,主要是責(zé)任心不強造成,當(dāng)發(fā)現(xiàn)干鍋時應(yīng)該實施“叫水”操作,還有液位的情況下可以加脫氧水,沒有液位時應(yīng)該先緩緩?fù)ㄕ羝禍兀偌铀?。采取措施:停工檢修:經(jīng)驗教訓(xùn): 操作人員責(zé)任心不夠強,此類關(guān)鍵設(shè)備的操作,最好兩人同時到現(xiàn)場,確保操作正確,另外防止忘記關(guān)排污閥等類似隱患發(fā)生的可能性。3、風(fēng)機試運引起停電 2000年8月2日,某煉油廠硫磺回收裝置風(fēng)機在試運過程中引起全裝置停電。(1)事故經(jīng)過:2000年8月2日19:20時,
16、風(fēng)機在試運過程中,造成全裝置停電,操作室內(nèi)照明電源中斷,儀表顯示為零,在運及試運風(fēng)機停運。(2)事故分析:風(fēng)機在試運過程中,由于開啟時瞬間電流過大,造成電路跳閘,導(dǎo)致脫硫全裝置停電。4、風(fēng)機葉輪損壞2004年5月28日,某煉油廠硫磺回收裝置風(fēng)機在試運過程中,風(fēng)機葉輪損壞。(1)事故經(jīng)過:2004年5月28日,當(dāng)班操作人員按照每月一次要求切換風(fēng)機,10:00開始開啟風(fēng)機,打開風(fēng)機進口,在緩慢開啟出口過程中,電流在320mA,出口壓力低,不能達到正常用壓力,當(dāng)班人員將出口流量維持在4000kg/h繼續(xù)試運一小時后停。15:30再次試運風(fēng)機,在逐漸提大風(fēng)量過程中,風(fēng)機聲音有異常。機修拆開檢查發(fā)現(xiàn)風(fēng)機
17、葉輪破損情況嚴重。(2)事故分析:由于設(shè)備一直處于高負荷運轉(zhuǎn),設(shè)備長周期運轉(zhuǎn),造成設(shè)備疲勞損壞。5、風(fēng)機喘振2003年4月12日,某煉油廠硫磺回收裝置風(fēng)機運行過程中風(fēng)機發(fā)生喘振。(1)事故經(jīng)過:2003年4月12日15:10時,某煉油廠硫磺回收裝置風(fēng)機運行過程中風(fēng)機喘振,電流開始出現(xiàn)波動,風(fēng)機出口壓力波動,造成爐膛壓力開始波動,而進口酸氣量也開始波動。爐膛溫度也開始發(fā)生變化。(2)事故分析:a) 主風(fēng)機為離心式風(fēng)機,離心式風(fēng)機易發(fā)生喘振現(xiàn)象。b) 防喘振閥調(diào)節(jié)滯后,不能及時調(diào)節(jié),避免振動損壞設(shè)備。操作人員經(jīng)驗不足,調(diào)節(jié)不及時。6、風(fēng)機自停2003年7月15日,某煉油廠硫磺回收裝置風(fēng)機出現(xiàn)風(fēng)機自
18、停。(1)事故經(jīng)過:2003年7月15日,7:09時發(fā)現(xiàn)主燃燒爐風(fēng)機壓力開始下降,入爐風(fēng)量、反喘振流量異常且爐溫有所下降,去現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)風(fēng)機自停。(2)事故分析:風(fēng)機加油不到位,潤滑油脂檢查不準(zhǔn)確,導(dǎo)致風(fēng)機自停。(3)采取措施: a) 迅速開啟備用風(fēng)機。b) 7:16時,重新點著主燃燒爐,打通開工循環(huán)線,開啟蒸汽噴射器。c) 7:38時,點尾氣凈化爐。硫磺回收裝置恢復(fù)正常生產(chǎn)。7、反應(yīng)爐蒸汽發(fā)生器頭蓋法蘭泄漏2003年8月10日,某煉油廠硫磺回收裝置反應(yīng)爐蒸汽發(fā)生器頭蓋法蘭泄漏。(1)事故經(jīng)過:2003年8月10日21:00時,當(dāng)班人員在巡檢過程中發(fā)現(xiàn),反應(yīng)爐蒸汽發(fā)生器頭蓋法蘭上半部分有淡藍色
19、火焰,且頭蓋外壁溫度超溫。檢修人員檢查發(fā)現(xiàn)反應(yīng)爐蒸汽發(fā)生器法蘭泄漏。(2)事故分析:反應(yīng)爐蒸汽發(fā)生器頭蓋泄漏,管程的過程氣中硫蒸汽遇空氣發(fā)生燃燒現(xiàn)象,火焰呈藍色。(3)采取措施:a) 用蒸汽吹掃保護,防止大量過程氣泄漏,及火焰的擴大。b) 采取對反應(yīng)爐蒸汽發(fā)生器24小時監(jiān)護,密切關(guān)注反應(yīng)爐蒸汽發(fā)生器狀況。檢修人員緊漏,注膠處理,堵漏。8、反應(yīng)爐蒸汽發(fā)生器管束部分堵塞2004年,某煉油廠硫磺回收裝置發(fā)現(xiàn)反應(yīng)爐蒸汽發(fā)生器管束部分堵塞。(1)事故經(jīng)過:2003年5、6月,原硫磺回收酸氣處理量為3050kg/h,反應(yīng)爐蒸汽發(fā)生器出口溫度為470,為了緩解脫硫反應(yīng)爐蒸汽發(fā)生器超溫問題,6月底,新硫磺回收
20、裝置開工,89月,原硫磺回收酸氣處理量為2600 kg/h,反應(yīng)爐蒸汽發(fā)生器出口溫度為418。2004年23月,酸氣處理量為2340 kg/h,而反應(yīng)爐蒸汽發(fā)生器出口溫度達到平均435,經(jīng)常超過450指標(biāo)。導(dǎo)致酸氣處理能力大幅度下降。 (2)事故分析:2003年3月份煉油大修,由于產(chǎn)生的酸氣量較少,原硫磺回收裝置處于低負荷運轉(zhuǎn),引酸氣量不足,在燃燒過程中釋放熱量下降,爐膛溫度低于1000,過程氣從反應(yīng)爐蒸汽發(fā)生器出口溫度低于300,導(dǎo)致部分硫蒸汽液化,與烴類不完全燃燒生成的C一起沉積在換熱器管束中,造成反應(yīng)爐蒸汽發(fā)生器部分管束堵塞,致使換熱器換熱效率下降。當(dāng)酸氣量稍提高時反應(yīng)爐蒸汽發(fā)生器超溫,
21、因此造成了2萬制硫處理能力下降,不能滿足生產(chǎn)需要。(3)采取措施:2004年4月29日,硫磺回收裝置停工18小時,搶修反應(yīng)爐蒸汽發(fā)生器。硫磺回收裝置停工后,用風(fēng)吹掃一段時期,拆開反應(yīng)爐蒸汽發(fā)生器封頭,用較細的鋼管一一捅開堵塞管道,在所有管全部用機械方法清通后,引風(fēng)入主燃燒爐吹掃20分鐘,吹出大量的固體小顆粒。再將管道疏通一遍,引風(fēng)吹掃20分鐘,停風(fēng)。處理完畢后安裝封頭,封頭試漏后,硫磺回收裝置恢復(fù)開工。經(jīng)過對反應(yīng)爐蒸汽發(fā)生器管束清堵后,硫磺回收比堵塞時處理的酸氣量增大了700kg/h。 9、焚燒爐爐壁出現(xiàn)穿孔,爐壁超溫2003年11月30日,某煉油廠硫磺回收裝置焚燒爐爐壁出現(xiàn)穿孔。(1)事故經(jīng)過:2003年11月30日,9:30時,當(dāng)班人員在巡檢過程中,發(fā)現(xiàn)焚燒爐南面爐壁處有氣體噴出,檢查確認爐壁穿孔,穿孔處溫度高達300,穿孔半徑50cm的面積范圍內(nèi)溫度達220。穿孔位置在焚燒爐爐頭與混合室連接處。(2)事故分析:由于焚燒爐與混合室連接處為擴徑處,容易在此處造成回火現(xiàn)象,導(dǎo)致連接處溫度較高。設(shè)備處于長周期運行,設(shè)備
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