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1、 蕪湖新興鑄管1#1280m3高爐低硅冶煉實踐 程平+陳韶勇【摘 要】蕪湖新興鑄管1#1280m3高爐自2017年1月以來,通過穩(wěn)定原燃料結構和成分,調整上、下部操作制度,提高風溫,提高爐頂壓力等措施降低燃料比,降低了si02的入爐量。同時,采取提高高爐渣堿度及mgo含量,降低硅的還原,使生鐵硅含量降低至0.239%的水平,達到了低硅、節(jié)焦、增產(chǎn)的目的。【關鍵詞】高爐;低硅;冶煉低硅冶煉是高爐冶煉現(xiàn)代化的重要內(nèi)容之一,生鐵含硅量是高爐的一項重要指標,降低生鐵含硅量是高爐穩(wěn)產(chǎn)、高產(chǎn)、低耗的有效措施。同時也可以縮短煉鋼的冶煉時間,降低工序能耗。經(jīng)
2、統(tǒng)計,生鐵含硅降低0.1%,生鐵產(chǎn)量可增加0.5%,燃料比降低5kg,且有助于高爐穩(wěn)定順行。2016年蕪湖新興鑄管1#高爐平均硅含量為0.41%。為了進一步降低生產(chǎn)成本,提高鐵水產(chǎn)量,2017年1月起,1#高爐開展進行低硅冶煉攻關,并取得了良好的效果。2017年1-7月份平均硅含量降至0.36%,7月份平均硅含量降為0.23%,同時其他各項指標均穩(wěn)中有升。一、低硅冶煉措施(一)穩(wěn)定入爐原燃料的結構和成分1. 根據(jù)公司是原燃料狀況(見表1,表2),1#高爐在原料上采用80%燒結礦+12%球團礦+8%塊礦的結構,燃料結構為80%的自產(chǎn)干熄焦+20%水熄焦。同時保證燒結礦堿度穩(wěn)定在1.9左右。以保證
3、高堿度燒結礦具有良好的冶金性能,有助于軟熔帶位置下移,使si02還原反應區(qū)變窄,達到降硅的目的。自產(chǎn)的干熄焦水分小且穩(wěn)定,各項冶金性能較好,能改善料柱透氣,進一步的降低生鐵含硅。2.加強原燃料的質量管理。加強原燃料倉位管理,避免燒結礦的二次粉化。狠抓原燃料的篩分工作,通過控制給料機開度大小,和降低給料機的振幅控制原料給料料流1.2t/s,燃料給料料流0.8 t/s。同時,將焦丁同生礦混裝入爐改善料柱透氣性,減少燃料浪費。只有原燃料的成分穩(wěn)定,質量提升,才可保證高爐爐況的穩(wěn)定順行,為低硅冶煉提供可靠條件。(二)制定合理的操作方針,做好上下部調節(jié)1.選擇合適的送風制定。下部調節(jié)是基礎,1#高爐共有
4、22各風口,為保證有充足合理的鼓風動能,中心氣流穩(wěn)定,實際風速達到240-255m/s,風口逐步由480m/105m的換成480m/110m,斜3度風口,力求風口布局均勻,初始氣流合理分布,爐缸活躍,有利于軟熔帶位置下移,降低生鐵含硅量。2.布料制度的調節(jié),1#高爐為了進一步發(fā)展中心氣流,提高煤氣利用率,降低生鐵含硅量,在正常生產(chǎn)礦批由25噸增加至36.5噸,焦炭負荷4.4提高至4.55的情況下,對布料制度做出調整:c282262232202132,o262232202172 c302282252222132,o302283253222,調整后逐步形成煤氣利用率達到50.5%,中心相對發(fā)展,邊
5、緣適當抑制的煤氣分布。煤氣利用率的提高可以減少直接還原,擴大中溫區(qū),達到降低軟熔帶的目的,從而減低生鐵含硅量。3.提高爐頂壓力。1#高爐根據(jù)爐頂設備條件及高爐順行程度,由原頂壓180kpa逐步提高爐頂壓力至198kpa。頂壓提高后,爐內(nèi)壓差降低,煤氣體積縮小流速降低,促進了間接還原的發(fā)展,降低焦比,對硅的還原不利,降低生鐵含硅量。4.風溫、煤比、富氧之間的配合。做好富氧、噴煤和高風溫的協(xié)調工作,維持合理的風口前理論燃燒溫度,做到高爐上、下部熱量匹配均衡,有助于高爐穩(wěn)定和低硅冶煉。1#高爐目前三座頂燃旋切式卡魯金硅磚熱風爐,兩燒一送,可保證平均風溫在1200左右。大量的物理熱進入高爐,提高了渣鐵
6、流動性和爐渣的脫硫能力,大幅降低焦炭的消耗,有效的降低了si02的還原量,有利于低硅冶煉,為了維護合理的理論燃燒溫度,1#高爐富氧率保持在3.1%,不斷煤比提高至135kg/t,噴煤量的提高,有效的降低了理論燃燒溫度,防止爐缸熱量大量聚集在中、下部高溫區(qū)si0的大量揮發(fā),減少了si02的還原。5.選擇合適是造渣制度。維持較高的爐渣堿度,可以降低渣中si02的濃度,抑制硅的還原,1#高爐在保證爐渣有良好的流動的前提下,二元堿度由1.10提高至1.20,渣中mgo含量不低于8.5%,這樣既達到了降低硅的要求,又保證了爐渣冶金性能的穩(wěn)定,收到了較好的冶煉效果。6.提高日常生產(chǎn)管理。1#高爐在進行低硅冶煉時,制定了一套嚴謹科學的管理方案,確保在低硅冶煉時,“低硅不低熱”,保證鐵水物理熱在1480-1500。同時加強原燃料篩分的檢查和原燃料質量的監(jiān)控,減少原燃料大幅度變化對高爐的沖擊。加強爐前鐵口“三率”達標管理,及時出盡渣鐵,為高爐順行創(chuàng)造好的條件。二、結論1.提高原燃料成分和質量穩(wěn)定,是低硅冶煉的的前提要求。2.低硅冶煉作為一種綜合冶煉技術,不僅僅是簡單的降低生鐵含硅量,需要各項高爐操作制度的綜合配合與匹配。3.低硅冶煉必須在爐缸物熱充沛的條件下進行,保持爐況
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