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文檔簡介

1、.綏中發(fā)電廠800WM超臨界燃煤鍋爐技術(shù)鄒海峰 李志山 劉忠起 閻洪勇 張?jiān)?王磊(綏中發(fā)電有限責(zé)任公司 郵編:125222)摘 要:本文針對綏中電廠鍋爐設(shè)備在近幾年運(yùn)行中出現(xiàn)的問題進(jìn)行綜述,闡述了我公司工程技術(shù)人員的俄羅斯生產(chǎn)的800MW超臨界燃煤鍋爐從認(rèn)識(shí)、掌握、改造、駕馭的全過程,同時(shí)也為我國電力工業(yè)吸收掌握進(jìn)口大機(jī)組提供了經(jīng)驗(yàn)。關(guān)鍵詞:800MW鍋爐 四管漏泄 運(yùn)行調(diào)整1 鍋爐設(shè)備概況綏中發(fā)電有限責(zé)任公司一期工程是由俄羅斯塔干羅格鍋爐廠生產(chǎn)的265025545KT超臨界中間再熱直流鍋爐,其結(jié)構(gòu)特點(diǎn)為單爐膛、全懸吊、“T”型布置及全氣密式密封鰭片水冷壁結(jié)構(gòu)。兩對流豎井外側(cè)墻中心線距離4

2、8340mm,前后墻中心線距離30986mm,頂棚水冷壁標(biāo)高81000mm,爐頂板梁上部標(biāo)高97800mm。每臺(tái)鍋爐分兩個(gè)流道,其水冷壁為多次串聯(lián)垂直上升式,分上、下輻射區(qū),從而構(gòu)成水冷壁的四個(gè)流程,水冷壁管是32×6×46mm的12Cr1MoV合金管構(gòu)成,在爐膛上部出口部分順著煙氣流動(dòng)方向依次布置鰓管、屏式過熱器、,費(fèi)斯頓管、對流過熱器、費(fèi)斯頓管,高溫再熱器,費(fèi)斯頓管,在對流豎井內(nèi)依次布置是:480根省煤器輔助懸吊管,低溫再熱器,省煤器。額定蒸發(fā)量:2650t/h 再熱蒸汽流量:2151.5t/h主蒸汽溫度: 545 主蒸汽壓力: 25.01MPa再熱器入口壓力:3.86

3、MPa 再熱器入口溫度: 283再熱器出口壓力:3.62MPa 再熱器出口溫度: 545給水溫度:277 排煙溫度:134熱風(fēng)溫度:320 鍋爐效率:92.3%2 設(shè)備試運(yùn)中存在主要問題分析2.1 燃燒器燒損鍋爐吹管結(jié)束后遇到的第一個(gè)主要問題就是燃燒器燒損。因燃燒器燒損問題共延誤啟機(jī)約40天。1999年12月14日18:03因#6噴燃器著火鍋爐停爐。對#6噴燃器隔離后機(jī)組再次啟動(dòng),1999年12月16日16:39因發(fā)電機(jī)失磁保護(hù)動(dòng)作停機(jī)。停機(jī)后檢查發(fā)現(xiàn)除#6噴燃器外,#27、33噴燃器一次風(fēng)蝸殼燒損,另外大部分噴燃器噴口變形,旋流片燒損。通過分析檢查,燃燒器燒損的主要原因如下:a.俄規(guī)程規(guī)定在

4、70%負(fù)荷以上時(shí)啟動(dòng)煙氣再循環(huán)風(fēng)機(jī),在煙氣再循環(huán)風(fēng)機(jī)停運(yùn)時(shí)由于煙氣回流且煙風(fēng)擋板不嚴(yán)造成火焰回流燒損噴燃器。b.油槍根部配不足,導(dǎo)致火焰推不到爐膛內(nèi)。主要采取的措施是:a.點(diǎn)火時(shí)即啟動(dòng)煙氣再循環(huán)風(fēng)機(jī),保證煙氣再循環(huán)風(fēng)機(jī)出口為正壓,防止煙氣經(jīng)再循環(huán)煙道回流。b.任何時(shí)候均保證各噴燃器中心風(fēng)壓大于0.4KPa。c.油槍點(diǎn)火時(shí)通入一次風(fēng)以補(bǔ)充中心風(fēng)的不足。d.燃燒器蝸殼加裝壁溫測點(diǎn),運(yùn)行中加強(qiáng)監(jiān)視。2000年3月7日因#39噴燃器著火鍋爐停爐。本次噴燃器燒損的直接原因?yàn)槎?jí)煤粉分配擋板運(yùn)行中改變了位置,導(dǎo)致#39噴燃器供入一次風(fēng)量下降。針對燃燒器燒損現(xiàn)象,首先我們對所有二級(jí)分配器進(jìn)行了檢查,并重新進(jìn)

5、行了一次風(fēng)調(diào)平工作。為防止分配擋板移位,采用焊接的方法將其固定,其次通過管道阻力計(jì)算重新確定了磨煤機(jī)運(yùn)行中風(fēng)量不低于8.5×104Nm3/h,一次風(fēng)速由1618m/s全部提至18m/s以上。通過運(yùn)行觀察及利用停用時(shí)間抽查,燃燒器運(yùn)行正常。2.2 鍋爐費(fèi)1管爆破燃燒器燒損問題解決后鍋爐遇到的主要問題就是鍋爐費(fèi)1管爆破。費(fèi)1管的作用是懸吊鍋爐兩側(cè)墻水冷壁,其管徑較粗(89×14)。#1爐在2000年3月30日、4月20日、5月9日共發(fā)生三次費(fèi)1管爆破事故。因鍋爐費(fèi)1管爆破共延誤啟機(jī)時(shí)間約2個(gè)月。經(jīng)過分析中方人員認(rèn)為費(fèi)1管爆破的主要原因是鍋爐設(shè)計(jì)缺陷,即在多根并列費(fèi)1管間流量不均

6、,而費(fèi)1管流速低、所處煙溫高,管內(nèi)工質(zhì)又處在大比熱區(qū),由于流量不均造成部分管子超溫最終爆管。剛開始專家不承認(rèn)費(fèi)1管爆破是鍋爐設(shè)計(jì)原因,俄方曾提出將鍋爐點(diǎn)火流量增加到40%額定流量并進(jìn)行給水流量擾動(dòng)試驗(yàn),但我方認(rèn)為從幾次爆管情況看即使鍋爐點(diǎn)火流量增加到40%額定流量仍有可能出現(xiàn)費(fèi)1超溫現(xiàn)象,而且鍋爐點(diǎn)火流量增加將增加很多啟動(dòng)損失。按俄專家建議在費(fèi)1管爐內(nèi)及爐外加裝壁溫測點(diǎn),而且割除兩側(cè)中間費(fèi)1管共8根。在5月30日再次啟動(dòng)中,由于費(fèi)1管超溫(達(dá)590)鍋爐手動(dòng)停爐。最終俄方承認(rèn)由于設(shè)計(jì)問題造成費(fèi)1管靠近中間部位管流量低,傳熱惡化壁溫升高造成爆破。最后的解決辦法是塔干羅格鍋爐廠經(jīng)過重新計(jì)算,在費(fèi)1

7、管入口處加裝了30(32)節(jié)流圈,運(yùn)行數(shù)據(jù)表明加裝節(jié)流圈后解決了鍋爐啟動(dòng)中費(fèi)1爆管問題。3 生產(chǎn)階段設(shè)備存在主要問題分析鍋爐設(shè)備從1999年投產(chǎn)以來,四管曾多次發(fā)生漏泄,嚴(yán)重影響機(jī)組的長期安全穩(wěn)定運(yùn)行,綏電公司的工程技術(shù)人員同有關(guān)專家一起針對發(fā)現(xiàn)的問題科學(xué)地分析,積極的探索解決方案并逐步實(shí)施,先后解決了“四管”漏泄的諸多問題,為保證機(jī)組的長期安全穩(wěn)定運(yùn)行打下良好的基礎(chǔ),具體表現(xiàn)如下四個(gè)方面:3.1 鍋爐水冷壁四角漏泄綏中電廠一期兩臺(tái)800MW超臨界機(jī)組鍋爐爐膛四角水冷壁自投產(chǎn)以來先后共發(fā)生9次漏泄,經(jīng)分析其原因:是由于原俄羅斯設(shè)計(jì)的爐膛四角附加鰭片過寬,在運(yùn)行時(shí)鰭片中部得不道充分冷卻,致使角部

8、鰭片熱應(yīng)力過大,致使鰭片在搭接應(yīng)力集中點(diǎn)處產(chǎn)生橫向裂紋,然后裂紋逐漸發(fā)展至水冷壁母材,最終導(dǎo)致鍋爐四角水冷壁的漏泄。現(xiàn)在通過綏中電廠有關(guān)專業(yè)人員共同分析研究并制定了鍋爐四角改造方案:方案主要采用美國程序ANSYS對我廠原角部水冷壁結(jié)構(gòu)以及改造后結(jié)構(gòu)進(jìn)行溫度場比較分析。此計(jì)算模型建立在下列基礎(chǔ)上:(1)水冷壁角部尺寸有現(xiàn)綏電#1鍋爐實(shí)際尺寸與改進(jìn)后尺寸;(2)爐膛煙氣溫度都取1000,與水冷壁表面進(jìn)行熱交換;(3)水冷壁背火面都按絕熱邊界條件處理;(4)水冷壁內(nèi)部介質(zhì)溫度取410設(shè)定。通過計(jì)算模型比較兩種不同結(jié)構(gòu)在相同的環(huán)境中,溫度分布存在明顯差異:俄羅斯設(shè)計(jì)的構(gòu)造溫度場不合理,角部鰭片中部因無

9、介質(zhì)冷卻,比正常的水冷壁管高出近120,并且長期作用。改進(jìn)后的角部水冷壁為切角管屏布置,改進(jìn)后的角部兩根水冷壁按切角(近45)相連,管間距明顯降低(原設(shè)計(jì)管間鰭片尺寸為14mm,改進(jìn)后為10.5mm),由于改進(jìn)后減少了管屏間鰭片的寬度,改善了鰭片的冷卻效果,大幅度的減少了熱偏差,溫度場顯示結(jié)果發(fā)現(xiàn):改后的鰭片溫度與其他區(qū)域的鰭片溫度分布相同,基本不存在熱偏差,改進(jìn)后的構(gòu)造降低了熱應(yīng)力(見圖1)。此方案在2004年#1機(jī)組大修中實(shí)施,預(yù)測改造后能夠徹底地消除水冷壁四角漏泄,保證機(jī)組的穩(wěn)定運(yùn)行,減少機(jī)組的非停次數(shù)。 圖13.2 鍋爐再熱器事故噴水出口管道裂紋由于我公司兩臺(tái)直流鍋爐在設(shè)計(jì)上存在再熱器

10、系統(tǒng)肥大的缺陷,自機(jī)組試運(yùn)至今,運(yùn)行中冷段再熱器出口蒸氣溫度經(jīng)常超過報(bào)警值(485),熱段再熱蒸汽出口溫度一直依靠事故減溫水的投入才能維持額定。通過我廠近兩年來的實(shí)際運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)表明:再熱器事故減溫水的大量投入,不僅降低了機(jī)組的循環(huán)熱效率,而且由于減溫器在長期受冷熱交變應(yīng)力的影響下,減溫器的出口匯合聯(lián)箱管道多次產(chǎn)生疲勞裂紋,嚴(yán)重的威脅鍋爐的穩(wěn)定運(yùn)行。為了解決此問題,綏中電廠相關(guān)技術(shù)人員制定了再熱器系統(tǒng)改造方案:在每1/4流道的8根汽-汽交換器的二次汽入口管的4根加裝節(jié)流孔板(孔板直徑15mm),在一定程度上減少了流經(jīng)汽-汽交換器的二次蒸汽流量。通過汽交系統(tǒng)的改造:改造后的系統(tǒng)參數(shù)在相同負(fù)荷的條件下

11、,排除其他因素的影響,汽-汽交換器出口即冷段再熱器入口溫度較改造前平均下降5-10,而冷段再熱器出口溫度變化不大,事故減溫水流量相對降低了5-8t/h,從上述數(shù)據(jù)表明此次改造取得了一定效果,從設(shè)備方面來看:延長了減溫器的出口匯合聯(lián)箱管道的使用壽命,為保證機(jī)組的穩(wěn)定運(yùn)行提供了條件。3.3 鍋爐頂棚水冷壁旋口水冷壁漏泄由于鍋爐頂棚水冷壁旋口處在運(yùn)行期間存在較大應(yīng)力,鍋爐在安裝期間旋口處采用單面焊接方式,不符合原俄羅斯鰭片應(yīng)采用雙面焊接的設(shè)計(jì)要求,自投產(chǎn)以來鰭片旋口處水冷壁多次發(fā)生漏泄。為了保證機(jī)組的穩(wěn)定運(yùn)行,解決旋口水冷壁漏泄的問題,經(jīng)綏中電廠有關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行討論分析制定改造方案:將旋口處彎管與直

12、管連接鰭片用火焊方式割開,在鰭片端部用打止裂孔的圓角過渡方法,并采用雙面焊接方式對原始缺陷進(jìn)行處理,消除應(yīng)力,避免在鰭片端部產(chǎn)生裂紋。此方案已于2003年9月對#2機(jī)組頂棚水冷壁旋口處的鰭片采用進(jìn)行圓角過渡(打止裂孔)的處理方法,現(xiàn)運(yùn)行狀況較好。3.4 鍋爐省煤器聯(lián)箱管座角焊縫進(jìn)行磁記憶檢查鍋爐“四管”漏泄其中省煤器漏泄占很大比重,嚴(yán)重的威脅鍋爐的安全穩(wěn)定運(yùn)行,綏中電廠省煤器聯(lián)箱角焊縫也存在原始缺陷,在運(yùn)行過程中曾多次發(fā)生漏泄。為了解決此問題,綏中電廠對省煤器角焊縫主要采用了金屬磁記憶檢查的方法,檢驗(yàn)工作主要采用俄羅斯“動(dòng)力診斷”公司研制的“金屬材料應(yīng)力集中測試儀”,通過檢驗(yàn)確定母材及焊縫中的

13、應(yīng)力集中區(qū),然后采用裂紋指示儀對母材及焊縫應(yīng)力集中區(qū)表面進(jìn)行進(jìn)一步的檢驗(yàn)。通過2002年、2003年先后兩次對#2爐16個(gè)省煤器上聯(lián)箱上的管座2256道角焊縫進(jìn)行了檢查,共發(fā)現(xiàn)11個(gè)管座角焊縫存在嚴(yán)重的應(yīng)力集中,并對此11個(gè)角焊縫進(jìn)行了挖補(bǔ)處理并經(jīng)超聲檢驗(yàn)合格。通過對原始缺陷的處理,避免了省煤器因角焊縫缺陷導(dǎo)致省煤器漏泄的發(fā)生。自省煤器角焊縫缺陷處理后,綏電一期工程兩臺(tái)爐未發(fā)生一次省煤器角焊縫漏泄情況。通過對省煤器角焊縫進(jìn)行磁記憶檢查有力的制止了省煤器漏泄的問題。4 鍋爐運(yùn)行調(diào)節(jié)技術(shù)通過三、四年的探索,綏電運(yùn)行人員在對超臨界機(jī)組的駕馭水平上正不斷提高,也總結(jié)出一套行之有效的啟停和運(yùn)行調(diào)節(jié)手段。

14、鍋爐采用全壓啟動(dòng),在鍋爐點(diǎn)火前即建立啟動(dòng)壓力,保持內(nèi)置閘閥前壓力為25MPa的額定值。同時(shí),為保證鍋爐水冷壁良好的水動(dòng)力工況,要求機(jī)組在建立啟動(dòng)壓力的同時(shí),必須同時(shí)建立起啟動(dòng)流量;根據(jù)直流鍋爐的設(shè)計(jì)要求,此流量不得低于鍋爐額定蒸發(fā)量30%,即保證鍋爐單流道給水流量在400T/h以上的范圍內(nèi)。按鍋爐廠提供的規(guī)程規(guī)定,鍋爐在機(jī)組負(fù)荷達(dá)到360MW后,開始進(jìn)行轉(zhuǎn)直流操作。通過實(shí)際操作發(fā)現(xiàn),其分進(jìn)閥的通流能力較設(shè)計(jì)水平低,在鍋爐燃燒率和給水量達(dá)到360MW的水平時(shí),分進(jìn)閥的通流量明顯不足,表現(xiàn)為內(nèi)置閘閥前溫度、壓力急劇升高。特別是對溫度比較敏感的鰓管區(qū)域的溫度,常常會(huì)導(dǎo)致其金屬溫度超限。根據(jù)這種情況,

15、通過觀察參數(shù)變化趨勢,總結(jié)出在機(jī)組負(fù)荷控制在280320MW的水平進(jìn)行轉(zhuǎn)直流操作比較穩(wěn)定。此時(shí),鍋爐內(nèi)置閘閥前的各項(xiàng)參數(shù)基本上接近于額定參數(shù),鍋爐燃料量變化擾動(dòng)對汽溫、汽壓的影響相對較弱,加之啟動(dòng)減溫水有一定的開度,可防止鍋爐直流工況下,通流量增加導(dǎo)致汽溫降低。給水調(diào)節(jié)可通過改變單流道給水流量進(jìn)行單獨(dú)調(diào)節(jié),也可以通過改變總給水流量最后作用在兩個(gè)流道而完成共同調(diào)節(jié),鍋爐蒸汽溫度的調(diào)節(jié)通過調(diào)節(jié)每個(gè)流道的減溫水定值進(jìn)行單獨(dú)調(diào)節(jié),兩個(gè)流道介質(zhì)之間沒有相互聯(lián)系。鍋爐燃燒調(diào)節(jié)采用全爐膛調(diào)節(jié)方式,通過控制進(jìn)入噴燃器的二次風(fēng)量來改變煤粉混合的強(qiáng)烈程度,從而調(diào)整火焰中心位置,最終達(dá)到調(diào)節(jié)兩側(cè)溫度偏差的目的。鍋爐

16、設(shè)計(jì)燃用晉北煙煤,后改燒神華煤,由于神華煤的易結(jié)焦性,在鍋爐的實(shí)際運(yùn)行中,經(jīng)常出現(xiàn)鍋爐吹灰過程中掉焦將渣溝堵塞的現(xiàn)象。通過實(shí)際運(yùn)行觀察,采用混煤的燃燒方式能夠極大程度改善灰渣的結(jié)焦特性,特別是采用爐前混煤的方式,效果更好。通過運(yùn)行技術(shù)人員的不懈努力和探索,目前,單機(jī)日發(fā)1868萬千瓦時(shí),雙機(jī)日發(fā)3600萬千瓦時(shí),鍋爐完全可以在100%負(fù)荷下連續(xù)運(yùn)行。此外,合理運(yùn)用鍋爐設(shè)計(jì)過程中一些措施以及燃料性質(zhì)來改善煤粉的燃燒特性也能在很大程度上控制結(jié)焦,我公司鍋爐較設(shè)計(jì)高度加高了6米,利用神華煤揮發(fā)份高,燃燼性能好的特點(diǎn),我們降低旋流噴燃器的旋流強(qiáng)度,同時(shí)增加煤粉細(xì)度,來延長煤粉的燃燒時(shí)間,使鍋爐水冷壁區(qū)

17、域的容積熱負(fù)荷和壁面熱負(fù)荷得到有效降低,NOx的排放濃度降至226mg/Nm3低于國家控制標(biāo)準(zhǔn),同時(shí)由于爐膛較高,也不致引起水平煙道的結(jié)焦加劇和飛灰熱損失的增加。機(jī)組現(xiàn)在運(yùn)行狀態(tài)及生產(chǎn)指標(biāo)2003年全年,我公司#1機(jī)組實(shí)現(xiàn)連續(xù)運(yùn)行157天,跨年度連續(xù)運(yùn)行173天;#2機(jī)組實(shí)現(xiàn)連續(xù)運(yùn)行153天,雙機(jī)實(shí)現(xiàn)連續(xù)運(yùn)行88天。鍋爐效率完成92.35%,排煙溫度完成132,飛灰可燃物完成0.46%。均優(yōu)于設(shè)計(jì)值。指標(biāo)名稱單位全國(2002年)我公司(2002年)我公司 (2003年)等效可用系數(shù)%91.0992.583.97非計(jì)劃停運(yùn)次數(shù)次/臺(tái).年2.351.52供電煤耗克/千瓦時(shí)340331329.22發(fā)電煤耗克/千瓦時(shí)357313312.98廠用電率%7.156.045.885 結(jié)束語中國綏中電廠屬于我國原來引進(jìn)單機(jī)容量最大機(jī)組,同時(shí)這臺(tái)機(jī)組也是俄羅斯生產(chǎn)的第一臺(tái)燃煤機(jī)組,設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)不完全成熟,機(jī)組原始設(shè)計(jì)缺陷很

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