2015年生產(chǎn)部工作總結(jié)范文_第1頁
2015年生產(chǎn)部工作總結(jié)范文_第2頁
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文檔簡介

1、2015 年生產(chǎn)部工作總結(jié)范文 伴著新年歡快的氣氛, XX 年在緊張和忙碌中過去了。 回首過去的一年,或許沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果, 但也確實經(jīng)歷了不 平凡的考驗和磨礪。 在這辭舊迎新之際,對本部門一年來的工作做以總結(jié),同時祈愿 我們公司明年會更好。 XX 年生產(chǎn)車間全體員工齊心合力,克服了生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)環(huán)境 種種不利因素,在其他部門的協(xié)助下,按照年初制定工作計劃展開工 作,總體上完成了公司下達的工作目標: 主要經(jīng)濟指標及任務(wù)指標 完成情怳: 1-12 月份完成產(chǎn)量 破膜次數(shù) a 級品率 生產(chǎn)線有效 工時利用率 成品收率 分切收率 包裝費用 母粒費用 電費 低 值易耗 這一年來我們有得也有失, 經(jīng)歷

2、了不少坎坷也走了不少彎路, 但是每一次坎坷過后總結(jié)經(jīng)驗都使我們的管理控制水平更進一步。 再此從生產(chǎn)管理角度出發(fā)總結(jié)以下幾個方面工作: 一、 安全管 理 每月定時召開生產(chǎn)安委會,根據(jù)月度情況對當月安全工作進行總 結(jié)并布置下月安全工作計劃;要求各制造部,班前講安全,班中查安 全,班后評安全;進一步加強班組安全責任制的落實,設(shè)立由部長、 分切班長、主操組成的班組安全員,加大對班組安全員的培訓(xùn)考核, 細化修訂各崗安全操作規(guī)程; 強化安全基礎(chǔ)工作, 加強各崗安全教 育培訓(xùn),完善新員工入職三級教育培訓(xùn)內(nèi)容, 加強對現(xiàn)場安全工作落 實情況的監(jiān)督管理,加強崗位技術(shù)基本操作培訓(xùn),完善修訂各項安全 管理制度,建立

3、安全臺賬; 定期開展安全生產(chǎn)檢查,積極整改事故隱 患, 加強事故責任追究制度,對事故處理做到四不放過,積極配合參 加公司組織的安百賽、 安全生產(chǎn)月各項活動,嚴格執(zhí)行公司有關(guān)的獎 懲規(guī)定;及時與公司領(lǐng)導(dǎo)溝通安全情況,有問題及時進行匯報,防止 事件擴大。 二、 質(zhì)量控制 受兩步法生產(chǎn)工藝、設(shè)備本身制約以及現(xiàn)場過 程控制管理不到位、人員掌控能力不強,上半年造成大膜外觀質(zhì)量缺 陷較多(魚眼、暴筋軟皺、黑圈黃圈、未拉伸、橫紋、無電暈點、斷 面顏色色差等)成為影響當前產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵。 經(jīng)過摸索對生產(chǎn)線進行了一些列的調(diào)整后以上問題得到了有效地 控制,下半年將等量控制比上半年大大減少。 1. 魚眼問題在上半年

4、表現(xiàn)依舊突出, 上半年其產(chǎn)生原因主要在于 岳陽母粒、岳陽原料質(zhì)量不穩(wěn)定,導(dǎo)致大面積的小魚眼產(chǎn)生;切粒機 頻繁故障、造粒開停車較多,廢膜破碎分揀不仔細,對造粒質(zhì)量影響 較大;回收料添加量過多,極易出大魚眼;為此生產(chǎn)部加強了廢膜分 揀破碎的管理,在源頭加大控制,加強開停車的管理控制,根據(jù)生產(chǎn) 實際情況將停車清理造粒系統(tǒng),控制在一周清理一次,減少開停車次 數(shù),并要求內(nèi)檢加大黑點料抽檢頻次,配合技術(shù)部繼續(xù)優(yōu)化開停車工 藝、操作流程;在保證收率的情況下嚴格控制回收料的添加量,密切 岳陽原料、母粒的對質(zhì)量造成的影響,減少不同原料間的更換頻次, 發(fā)現(xiàn)問題及時停用。 還有就是對不同原料進行不同工藝優(yōu)化,對擠出

5、機工藝優(yōu)化后效 果明顯現(xiàn)場分切從每車都剝到現(xiàn)在偶爾出現(xiàn)剝掉現(xiàn)象。 2. 上半年生產(chǎn)線暴筋軟皺、無電暈點問題凸顯, 此類降等完全 可控,多為現(xiàn)場清理、調(diào)整不到位造成;生產(chǎn)部對此組織了平整度調(diào) 整討論會議多次并成立平整度課題小組,要求各部總控應(yīng)及時與分切 溝通,發(fā)現(xiàn)問題及時調(diào)整;重點做好模唇清理工作強調(diào)清理質(zhì)量,將 人為原因降到最低,以上工作落實后下半年的降等有了較大幅度的提 高。 上半年二線 prs 各輥筒的平行度與壓輥位置對稱是造成產(chǎn)生無電 暈點一個原因, 生產(chǎn)部 7 月份后自行對牽引壓輥及各導(dǎo)輥的速比進行 調(diào)整后無點暈點現(xiàn)象徹底消失。 3. 橫紋、未拉伸問題,通過年初的環(huán)境改造及添置新的除濕

6、設(shè)備, 今年的橫紋現(xiàn)象得到了有效控制,如何在高濕季節(jié)降低現(xiàn)場濕度,已 成為控制橫紋現(xiàn)象的關(guān)鍵所在;未拉伸問題一線較為明顯, 且到了模 唇清理后期較難控制,易造成邊部破膜, 3 月 23 日通過調(diào)整 mdo 縱拉比,未拉伸現(xiàn)象有所緩解,但仍無法徹底消除, 7 月份通過對鏈 條溫度及風箱改造后未拉伸現(xiàn)象得到了有效控制因為拉伸降等明顯較 少。 4. 油污、黑圈黃圈端面顏色色差問題, 主要集中在大修前 tdo 本身油路存在問題,漏油頻繁,各制造在模唇清理過程中對 tdo 、冷 卻區(qū)的清理重視不夠、清理不徹底,生產(chǎn)部 7 月份后對各制造部對清 模唇時人員分工職責進行了劃分,明確責任,保證了清理質(zhì)量,檢修 后經(jīng)過對接油盒多次改進和與設(shè)備部溝通對生產(chǎn)線注油控制后此現(xiàn)象 已得到有效控制。 黃圈問題主要為擠出系統(tǒng)帶出老化降解料或上料系統(tǒng)進入異物所 致,通過將換料時間調(diào)整與清模唇同步,減少換料頻次,提高破碎質(zhì) 量,嚴格控制回收料顏色變化等方法,有效抑制黃圈的產(chǎn)生。 11 月份突然出現(xiàn)斷面顏色

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