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文檔簡介
1、附件一:2015年質(zhì)量管理體系復(fù)評審核問題清單(共73項(xiàng))一、焦化廠(1項(xiàng))1、硫銨庫房看到產(chǎn)品正在出料,一邊出料一邊包裝,包裝袋內(nèi)無合格證;洗油外賣,沒做全項(xiàng)檢驗(yàn);所有焦化副產(chǎn)品均沒有給用戶質(zhì)保書。二、煉鐵廠(6項(xiàng))1、2015年2月5日3#高爐的定修,驗(yàn)收內(nèi)容不具體,如槽上檢查J102、Q102耦合器梅花體、抱閘調(diào)整桿、抱閘皮、低速聯(lián)軸器、視情況更換項(xiàng)目,有驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):與減速機(jī)軸平度<1.5mm,沒有驗(yàn)收數(shù)據(jù)。2、質(zhì)量目標(biāo):鐵水合格率下降,2014年目標(biāo)為99%,實(shí)際完成98.59%,2015年鐵水合格率目標(biāo)調(diào)整為98%,1-4月實(shí)際完成96.24%。查看歷史趨勢,S含量和Si含量逐年
2、增加,如3#高爐鐵水S和Si含量從2013年到2015年,S含量分別為0.024%,0.037%,0.045%;Si含量分別為:0.468%,0.433%,0.505%。內(nèi)控質(zhì)量目標(biāo)一直未能完成,如3#高爐內(nèi)控指標(biāo)S0.035%穩(wěn)定率60%,1月42.37%,2月41.81%,3月29.15%,4月48.73%,均未能完成指標(biāo)。主要原因分析均為五煉焦焦炭含硫較高和爐況波動影響。但安鋼煉鐵廠工藝技術(shù)規(guī)程沒有規(guī)定焦炭的S含量。3、3#燒結(jié)機(jī)工藝操作規(guī)程,料層>700,沒有規(guī)定上限。4、抽查近一周燒結(jié)礦的指標(biāo):亞鐵波動大(7.31、6.91、7.41、6.65、6.1、6.6、7.6、5.9)
3、,燒結(jié)工藝規(guī)程沒有規(guī)定,針對此情況沒有告知相關(guān)部門的證據(jù)。5、熱風(fēng)爐風(fēng)溫有提高空間,如1#高爐熱風(fēng)爐隔墻破損,正在新建一個(gè)熱風(fēng)爐,風(fēng)溫低于1000,2#高爐受爐況和熱風(fēng)爐本身影響,風(fēng)溫約1100,3#高爐主要受熱風(fēng)爐換熱器損壞以及爐況影響,平均風(fēng)溫約1170左右,近期爐況穩(wěn)定順行,風(fēng)溫在1230左右。6、抽查3#燒結(jié)機(jī),燒結(jié)礦 FeO控制在7-10%,而安鋼煉鐵廠工藝技術(shù)規(guī)程中3#高爐對FeO要求為8%,抽查近一周燒結(jié)礦檢驗(yàn)數(shù)據(jù)多次出現(xiàn)低于7%的情況,其中5月21日燒結(jié)770162批次出現(xiàn)燒結(jié)礦FeO含量5.90%,高爐燒結(jié)均無相應(yīng)的處理記錄。燒結(jié)料層厚度檢測的7個(gè)點(diǎn)的測量儀器損壞或不準(zhǔn),已經(jīng)
4、出現(xiàn)將近四個(gè)月,目前未處理,料層厚度主要通過人工判斷。對于燒結(jié)的關(guān)鍵控制參數(shù):如料層厚度、FeO控制范圍等工藝參數(shù)均未進(jìn)行固化(尤其是新礦種使用后的工藝參數(shù)固化)(一般不合格Q-2/2)三、第二煉鋼廠(4項(xiàng))1、轉(zhuǎn)爐合金平臺上增C劑、CaC、SiC、焦丁沒有標(biāo)識,且SiC、自產(chǎn)焦丁小包裝袋一樣,袋上沒有標(biāo)識容易混淆。2、提供的鋼坯質(zhì)量檢查記錄中,沒有表面尺寸如:定尺長度,對角線差、彎曲度、邊長等項(xiàng)目的檢查。3、中心配電室2個(gè)溫濕度計(jì)沒有校準(zhǔn)標(biāo)識,不能確定是否在有效期。4、抽取2015-1-12161#轉(zhuǎn)爐定修項(xiàng)目6項(xiàng),由于生產(chǎn)原因,定修計(jì)劃沒有完成,例如安裝氧槍回水流量計(jì)、清理二文噴槍等,也未
5、針對沒有及時(shí)定修采取措施。四、第一煉軋廠(5項(xiàng))1、2015年5月28日加熱爐8:00-15:40停軋7小時(shí)40分,加熱爐內(nèi)的鋼種為SWRH82B,規(guī)定溫度為1090±30,抽查12點(diǎn)時(shí)間段的上均熱段溫度為947、994,下均熱段溫度為952、885,違反了待軋降溫度制度中停軋時(shí)間2h時(shí)均熱段溫度降250的規(guī)定。2、點(diǎn)檢工作流于形式。抽查5月份轉(zhuǎn)爐機(jī)組檢修項(xiàng)目計(jì)劃22項(xiàng),其中有轉(zhuǎn)爐西側(cè)球角螺栓護(hù)板掉加固,托圈、塞塊補(bǔ)焊加固等項(xiàng)目。但查5月份100噸轉(zhuǎn)爐設(shè)備崗位點(diǎn)巡檢記錄,點(diǎn)檢項(xiàng)目25項(xiàng),每天記錄顯示設(shè)備完好。3、4月份一煉軋維檢部巡檢表(工程技術(shù)總公司),需測量的12項(xiàng),如:轉(zhuǎn)爐傾動
6、制動輪磨損不超過原直徑的15%。閘瓦磨損不超過原厚度的0.5,要求測量,但巡檢員沒有測量。4、沒有規(guī)定LF爐出站溫度。5、查閱100噸轉(zhuǎn)爐冶煉標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)指導(dǎo)書、高線機(jī)組加熱爐崗位作業(yè)指導(dǎo)書,去年底發(fā)布,但是文件沒有編制、審批、實(shí)施日期。五、第二煉軋廠(2項(xiàng))1、2015年2月4-12日對“3號連鑄機(jī)進(jìn)行中修,發(fā)生費(fèi)用614.15萬元。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定:中間包車液壓系統(tǒng)試驗(yàn)壓力、保壓;結(jié)晶器振幅;輥道輥面標(biāo)高、輥道標(biāo)高、輥道中心線偏差等維修項(xiàng)目均規(guī)定了偏差值,但提供的各種“驗(yàn)收表”只有相關(guān)人員的簽名,沒有記錄實(shí)測值。2、抽查1780熱連軋機(jī)組的設(shè)備崗檢、巡檢、專檢管理,查看2015年4月份“二車間粗
7、軋操作臺崗檢本”、“機(jī)械設(shè)備運(yùn)行巡檢本”、“設(shè)備專業(yè)點(diǎn)檢表”中,一些項(xiàng)目有監(jiān)測值的規(guī)定,但只在該欄畫“”,沒有記錄實(shí)測值。六、第一軋鋼廠(4項(xiàng))1、“工藝文件”規(guī)定:每月對廠內(nèi)加熱爐內(nèi)的有效加熱區(qū)進(jìn)行二次檢測,各監(jiān)測點(diǎn)的溫差值不超過±50,但不能提供已檢測的記錄。2、軋機(jī)在安裝、調(diào)試導(dǎo)衛(wèi)時(shí),沒有記錄實(shí)際輥縫、入口、出口尺寸檢測的實(shí)際值,不符合“工藝管理規(guī)程”。3、2015年1-4月每月“質(zhì)量分析”均為短尺、中間廢的質(zhì)量問題,另1-4月發(fā)生的13起質(zhì)量異議也均為相同的角槽鋼彎曲不符合和螺紋鋼重量超差(少)問題,提出的改進(jìn)措施基本相同。應(yīng)進(jìn)行再分析,提出降低或減少問題的更有效的改進(jìn)措施。
8、4、根據(jù)公司2015年“質(zhì)量改進(jìn)年”活動方案的精神,結(jié)合廠內(nèi)當(dāng)前產(chǎn)品質(zhì)量問題,提出了螺紋鋼重量偏差質(zhì)量異議、大規(guī)格角槽鋼彎曲、角鋼角度超差、提高成份穩(wěn)定度、提高鑄坯定重控制精度等五大質(zhì)量攻關(guān)項(xiàng)目,提出的改進(jìn)方案較空乏,應(yīng)制定出科學(xué)、具有可操作性的詳細(xì)計(jì)劃,為降本、增效做出貢獻(xiàn)。七、第二軋鋼廠(2項(xiàng))1、4月26日檢修項(xiàng)目:更換精軋機(jī)前機(jī)架輥、傳動軸、減速機(jī),驗(yàn)收內(nèi)容沒有參數(shù)。2、廢品存放區(qū):有區(qū)域標(biāo)識,廢品標(biāo)識不清(白漆畫X)。八、制氧廠(3項(xiàng))1、現(xiàn)場看到在氧分析實(shí)驗(yàn)室中,用于檢驗(yàn)成品氧的氣路上連接的壓力表,于2011年3月檢定后,至今未檢,納入C級儀表,欠妥。2、現(xiàn)場粗氬中氬含量分析結(jié)果1
9、9.17ppm,氬產(chǎn)品中氧含量13.26ppm ,超出國標(biāo)中要求值10ppmm,但外供閥門打開,設(shè)定值已取消,連鎖裝置無效。3、專業(yè)點(diǎn)檢:每周五上午9點(diǎn)由設(shè)備科人員下現(xiàn)場點(diǎn)檢,查看點(diǎn)檢記錄:4月7日、5月5日各點(diǎn)檢一次,未按文件要求每周進(jìn)行。4月7日、5月5日查出的三項(xiàng)問題,缺少處理過程及驗(yàn)收記錄。九、動力廠(5項(xiàng))1、7#爐主蒸汽管道溫度、量的熱電偶,動力廠自檢,檢驗(yàn)人郝吉廷沒有熱電偶檢驗(yàn)資質(zhì)。 2、透平機(jī)止推軸承、透平前軸振動潤滑油箱,報(bào)警溫度45度,運(yùn)行過程中油箱溫度一直在臨界點(diǎn),43、44、45,追其原因,冷卻過程中,回油沒有冷卻過程,直接進(jìn)油箱,造成油箱溫度高。 3、3#空壓機(jī)站1#
10、空壓機(jī),其中操作規(guī)程中設(shè)備技術(shù)參數(shù)一、二、三級振動值以um計(jì)量,記錄表中以MIL計(jì)量,記錄數(shù)據(jù)也是MIL計(jì)量的數(shù)據(jù),二者中間是25倍的關(guān)系。記錄與技術(shù)參數(shù)計(jì)量值不統(tǒng)一。 4、冷卻循環(huán)水加藥外包,沒有對外包方進(jìn)行管理的證據(jù)。5、煤氣根據(jù)用戶生產(chǎn)熱值和壓力要求配送。查1#加壓站煤氣輸配:分三個(gè)區(qū)域,輸出管網(wǎng)壓力有波動,中板熱處理過程對熱值要求較高,偏差200自動跳機(jī),2015年4月19-20日煤氣加壓機(jī)運(yùn)行記錄,有15個(gè)小時(shí)左右煤氣輸出壓力低于輸出壓力標(biāo)準(zhǔn),有的相差將近一半,從而影響煤氣熱值,煤氣管網(wǎng)壓力不穩(wěn)定。十、采購處(3項(xiàng))1、抽查4月13日,鄲城鑫盛特種金屬有限公司 產(chǎn)品采購合同,15-2
11、05959-03-09-00,鈦鐵13噸,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)GB/T3282-2012,F(xiàn)eTi70-A 4月30日交貨期,檢驗(yàn)方式是供方提供質(zhì)保書,需方抽檢,4月22日送樣,5月12日出報(bào)告,C%為0.11超標(biāo),標(biāo)準(zhǔn)為0.10%,屬讓步接收,到目前采購部沒有按規(guī)定提出讓步接收申請。實(shí)際該產(chǎn)品已使用。2、外購生鐵、鐵水2015年有新增供方,沒有建立新增供方清單。3、未提供設(shè)備備件合格供方評價(jià)的評價(jià)準(zhǔn)則和評價(jià)過程記錄十一 、生產(chǎn)管理處(2項(xiàng))1、查看月度生產(chǎn)經(jīng)營分析報(bào)告:2015年1-4月各月均沒有完成鋼材生產(chǎn)計(jì)劃的產(chǎn)量,其主要原因是受煉鐵廠不能達(dá)產(chǎn)所影響。抽查4月份的“分析報(bào)告”中,分析煉鐵廠不能達(dá)產(chǎn)的
12、原因,并提出改進(jìn)3號高爐問題等四項(xiàng)措施,但不能提供措施實(shí)施和實(shí)施后效果評價(jià)的證據(jù)。2、抽查對技術(shù)中心的金相室的工作環(huán)境溫度、濕度、照明度等監(jiān)督檢查,文件規(guī)定溫度規(guī)定15-25,提供的監(jiān)督記錄實(shí)際為31,濕度55%;照明度沒有進(jìn)行過檢查,不能提供事后監(jiān)督是否整改的證據(jù)。十二、技術(shù)中心(8項(xiàng))1、抽冷成型用熱軋卷板AG500MC的設(shè)計(jì)開發(fā)過程,設(shè)計(jì)開發(fā)的輸入“新產(chǎn)品市場分析報(bào)告”與AG700BL內(nèi)容基本一致。另外,AG500MC研發(fā)不能出示試驗(yàn)方案的小結(jié),設(shè)計(jì)開發(fā)的評審證據(jù)不充分,沒有用戶反映的使用效果的證據(jù)。2、2015年5月13日對1780成品庫中的產(chǎn)品包裝質(zhì)量進(jìn)行抽查,發(fā)現(xiàn)存在打包絲松、斷裂
13、等現(xiàn)象,沒有明確缺陷數(shù)量,沒有具體的改進(jìn)措施,整個(gè)產(chǎn)品防護(hù)的管理系統(tǒng)性不強(qiáng)。3、2015年共提出原料異議154件,其中煤104件,合金和輔料48件,鐵礦石2件。在2015年4月7日進(jìn)廠15車低噴煤初檢灰分為12.4不合格,提出異議復(fù)驗(yàn)結(jié)果為11.0,復(fù)驗(yàn)合格。按照安陽鋼鐵公司大宗原燃料質(zhì)量異議管理辦法規(guī)定中灰分15時(shí)誤差范圍超過0.3時(shí),第48條規(guī)定“技術(shù)中心組織相關(guān)單位調(diào)查原因,并依據(jù)調(diào)查情況進(jìn)行考核”,另外相關(guān)部門不能提出改進(jìn)的相關(guān)證據(jù)。(一般不合格Q-1/2)4、衡量異議處理效率的數(shù)據(jù)分析指標(biāo)缺少結(jié)案率等處理效果的指標(biāo)。5、不能提供常規(guī)產(chǎn)品有特殊要求的合同評審。如抽查2015年4月23日
14、訂單評價(jià)小結(jié),編號為PJZB2015003CK,SS400Cr中板1120噸,技術(shù)要求:加鉻中板,B類公差,只對價(jià)格進(jìn)行了評審,沒有進(jìn)行技術(shù)評審。6、對公司工序控制點(diǎn)缺乏有效監(jiān)管。抽查2015年4月公司各控制點(diǎn)報(bào)送給技術(shù)中心的資料發(fā)現(xiàn):第一煉軋廠轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)C目標(biāo)95%,實(shí)際完成95.61%,結(jié)論為完成,但實(shí)際分鋼種中高碳鋼1-4月份分別為86.78%、94.10%、89.58%。88.35%,均沒有完成,而且運(yùn)用直方圖分析成品Mn,Cpk為2.44過高,對此問題,技術(shù)中心沒有糾正,也沒有督促整改。7、未進(jìn)行日常低倍檢驗(yàn)的連鑄坯為公司的特殊過程。設(shè)備滿足生產(chǎn)的要求和崗位人員的要求分別由設(shè)備物資管理
15、處、人力資源處確認(rèn),技術(shù)中心沒有備案,技術(shù)中心也沒有根據(jù)確認(rèn)結(jié)果,進(jìn)行連鑄過程確認(rèn)綜合評價(jià),連鑄工藝過程確認(rèn)不符合規(guī)定要求。抽查二煉鋼2#連鑄方坯工藝確認(rèn)記錄,2014年8月年度檢修,8月28日組織確認(rèn),抽取1個(gè)爐號41-15008爐 HRB400 3個(gè)樣進(jìn)行低倍檢驗(yàn)。8、硫銨、粗苯標(biāo)準(zhǔn)、氮?dú)猓ㄒ簯B(tài)、氣態(tài))、氬氣(液態(tài)、氣態(tài))標(biāo)準(zhǔn)不能提供,各類副產(chǎn)品及氣體產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)需整理。十三、運(yùn)輸部(1項(xiàng))2015年5月25日入庫爐號:5407898D、鋼種HRB400、應(yīng)入庫支數(shù)40支,在半成品庫現(xiàn)場查,該爐號放在3-1位置,現(xiàn)場人員核實(shí)為47支與入庫不符,且標(biāo)識不清,很難分辨各爐號,碼放也未按爐有序碼放
16、,不能保證安鋼按爐批送鋼管理制度的有效執(zhí)行。十四、銷售公司(8項(xiàng))1.顧客滿意的監(jiān)視和測量管理程序規(guī)定:對每種主要鋼材品種、連鑄坯調(diào)查的顧客總數(shù)不少于全部顧客總數(shù)的75%;安鋼鋼材、連鑄坯顧客滿意信息分析報(bào)告(2014年9月26日)發(fā)出118份,返回116份,國外4份(高線:7份、卷板:17份、板材:31份、型棒:50份),是否滿足75%,不能說明,另外連鑄坯沒有調(diào)查,建議增加顧客流失分析。22014年累計(jì)受理異議513起(較去年同期增加127起),處理445起,累計(jì)損失3973652.74元。2015年1-4月累計(jì)163起(較去年同期增加31起),處理166起,累計(jì)損失1667151.82元
17、,質(zhì)量異議數(shù)量呈現(xiàn)上升趨勢,應(yīng)加強(qiáng)原因分析,制定有效的糾正預(yù)防措施。3. 安鋼產(chǎn)品購銷合同(2015-5-25):W15上-代理B05-185513耐候鋼鋼板:厚度:12mm、寬度2米、長度8400mm、15噸, 牌號COR-TEN B ,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):技術(shù)協(xié)議Q/AGJX06.24.818-2015 乙方:安陽市浩豐源旺商貿(mào)有限公司,合同評審:提供安鋼產(chǎn)品論證結(jié)果、耐候結(jié)構(gòu)鋼COR-TENA/B 試驗(yàn)方案、合同評審小結(jié),合同評審沒有針對Q/AGJX06.24.818-2015具體評審內(nèi)容。技術(shù)方案和產(chǎn)品論證結(jié)論有不一致的內(nèi)容,如:成分、力學(xué)性能有不一致。4. 安鋼產(chǎn)品購銷合同(2015-1-24
18、) 純鐵板坯 編號:W15上-鋼坯-01-176849不規(guī)范:長度、定尺沒有具體數(shù),技術(shù)條件沒有規(guī)定。5、2015年5月20日“安鋼產(chǎn)品購銷合同”編號185265,其中產(chǎn)品材質(zhì)為HRB400E,在“安鋼鋼材和連鑄坯常規(guī)產(chǎn)品清單”沒有該產(chǎn)品,也不能提供有關(guān)合同評審的證據(jù)。6、在型材、板材(室外)庫的南三露天的地面有大量遺撒在地的標(biāo)識牌;有二垛分別存放材質(zhì)為HRB400,規(guī)格為28、22,各有13層不定尺,每捆只掛一個(gè)標(biāo)識牌,不符合庫房管理規(guī)程。7、在南一露天庫,有一垛堆放有板厚分別為6、8、10、12mm的板材,規(guī)格為2500×950和2500×930的板材,不符合庫房管理規(guī)
19、程。8、中板庫現(xiàn)場存放50張需探傷的鋼板,沒有待檢標(biāo)識;協(xié)議區(qū)域存放正品板材;觀察12區(qū)2、9區(qū)3、7區(qū)4 存在堆垛不規(guī)范情況,有沒有墊塊的;長板壓短板;墊塊不合理,一端嚴(yán)重彎曲等現(xiàn)象,提供的中板廠內(nèi)庫房入庫、擺放、發(fā)貨操作規(guī)程相關(guān)規(guī)定不具體。十五、質(zhì)量檢測處(7項(xiàng))1、硅錳合金、釩鐵對化學(xué)成分進(jìn)行分析并判定,標(biāo)準(zhǔn)對粒度有要求,但沒有粒度檢驗(yàn)判定項(xiàng)目。2、噴吹煤未檢驗(yàn)可磨系數(shù)、Y值未按要求檢測。技術(shù)中心文件要求“可磨系數(shù)、Y值、發(fā)熱量每月分供方、分品種,依據(jù)GB475規(guī)定取樣抽查檢驗(yàn)1次,其它高爐噴吹用煤指標(biāo)按GB475規(guī)定執(zhí)行”;燒結(jié)用煤MES系統(tǒng)中有固定碳要求,未檢測。3、焦碳能按要求檢驗(yàn)
20、,其中硫含量及灰分指標(biāo)只能達(dá)到二級,但系統(tǒng)中顯示為“一級”,系統(tǒng)中判定原則為只要有一項(xiàng)符合一級,就判定為一級,系統(tǒng)判定功能需修正。4、工業(yè)萘、瀝青、硫磺的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不能提供。瀝青軟化點(diǎn)實(shí)際檢測34月均為90.591.0超出國標(biāo)要求7590,在技質(zhì)量系統(tǒng)中沒有瀝青指標(biāo),指標(biāo)是否合格,缺少判定依據(jù)。5、查看2015年5月10日“產(chǎn)品質(zhì)量保證書”編爐號5407226D2 材質(zhì) HRB400E,規(guī)格25;產(chǎn)品的尺寸檢測,不能提供橫肋末端最大間隙(標(biāo)準(zhǔn)最大值7.7)檢測的證據(jù)6、2015年5月15日“產(chǎn)品質(zhì)量保證書”編號201505157995,爐號5M04028,產(chǎn)品材質(zhì)Q34
21、5C,厚度30mm,規(guī)格30×2260×12000低合金熱軋鋼板,不能按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定:局部缺陷不得超過鋼板厚度公差之半,并應(yīng)保證鋼板允許最小厚度,提供檢測實(shí)測值。7、查2015年5月13日與河南融通實(shí)業(yè)有限公司簽訂“安鋼產(chǎn)品購銷合同”編號184721、產(chǎn)品材質(zhì)AG380CL,規(guī)格6.75mm,車輪鋼卷板,不能按“技術(shù)協(xié)議”:鋼卷每側(cè)的塔形不大于50mm、鐮刀灣每10米不大于15mm要求提供檢測證據(jù)。十六 、進(jìn)出口公司(6項(xiàng))1、質(zhì)量目標(biāo):沒有規(guī)定采購方面的內(nèi)容(采購鐵礦原料和進(jìn)口設(shè)備、備件)。2、提供2015年1月4日進(jìn)口礦石合格供方清單共18家: 巴西VALE、澳大利亞FMG
22、公司、中鋼貿(mào)易有限公司等,沒有對這18家供方選擇評價(jià)的證據(jù)。3、抽查河北物流集團(tuán)滄州有限責(zé)任公司的選擇和評價(jià),2012年7月18日評價(jià)提供申請/調(diào)查評價(jià)表 :服務(wù)質(zhì)量沒有評審證據(jù) 。4、抽查2015年1月12日合同號AGTSEX2015/01 訂貨1500噸 ,鋼種BDSS400Cr熱軋卷和2015年3月4日合同號AGPEX2015/03訂貨800噸 ,鋼種SS400 屬特殊合同,均簽有技術(shù)協(xié)議,查看“2015年安鋼產(chǎn)品價(jià)格評審表”中的評審意見:沒有對協(xié)議中的化學(xué)成分、尺寸公差等能否滿足要求進(jìn)行評審。5、2015年5月發(fā)出“鋼材、連鑄坯顧客滿意度調(diào)查表”,其中韓國三星物產(chǎn)和德國蒂森等公司提出“報(bào)價(jià)和海外市場脫節(jié)”、“交貨周期能否有所縮短”等相關(guān)意見;查看1月-5月“顧客問詢及反饋”只記錄了顧客問詢的問題,沒有記錄對客戶的反饋意見情況,如何處置反饋的意見記錄。以上不符合公司“產(chǎn)品出口領(lǐng)導(dǎo)小組的通知”規(guī)定品種、規(guī)格數(shù)量和交貨期問題于1個(gè)工作日,技術(shù)問題一般1個(gè)工作日,特殊問題不遲于2個(gè)工作日的要求。6、“滿意度分
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