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文檔簡介

1、鍋爐水冷壁氫損傷原因分析2014年5月摘 要 對鍋爐水冷壁氫損傷原因進行了分析。根據(jù)分析檢測結(jié)果,爐水pH超標(biāo)和結(jié)垢嚴(yán)重是造成水冷壁管氫損傷的主要原因。爐水pH超標(biāo)和水冷壁結(jié)垢嚴(yán)重均與爐水硬度超標(biāo)有關(guān)。建議徹底查清造成硬度超標(biāo)的原因,并采取措施予以消除,確保爐水中無硬度;建議高度重視電廠化學(xué)監(jiān)督工作,配置必要的在線和臺式監(jiān)測儀表。此外,凝汽器銅管腐蝕和結(jié)垢較為嚴(yán)重,建議加強化學(xué)監(jiān)督,有條件時更換為316L不銹鋼管。關(guān)鍵詞 水冷壁 爆管 結(jié)垢 pH目 次1前言42水冷壁管樣垢樣垢量分析43水汽監(jiān)督檢查94凝汽器銅管監(jiān)督檢查115原因分析116結(jié)論與建議12II1 前言裝機容量為2臺50WM高溫高

2、壓凝汽式機組。鍋爐為杭州鍋爐廠生產(chǎn),額定蒸發(fā)量為220t/h,壓力為9.81Mpa,過熱蒸汽溫度為540;鍋爐水冷壁為膜式水冷壁,材質(zhì)為20G,外徑及壁厚為60×5mm。汽輪機和發(fā)電機由北京重型電機廠生產(chǎn),汽輪機為沖動式,發(fā)電機為雙水內(nèi)冷發(fā)電機。鍋爐補給水處理系統(tǒng)采用過濾器反滲透一級除鹽混床。2014年1月份以后,2號鍋爐水冷壁管接連發(fā)生4次爆管現(xiàn)象,爆管部位均為爐膛后墻冷灰斗折角處。經(jīng)西安熱工研究院對2號鍋爐后墻水冷壁爆管管樣進行失效分析,確定為氫損傷。為查明氫損傷原因,委托對氫損傷原因進行分析,并對水汽系統(tǒng)進行監(jiān)督檢查。2 水冷壁管樣垢樣垢量分析2.1水冷壁爆管管樣從現(xiàn)場取回一根

3、爆管的管樣,在爆管內(nèi)壁提取垢樣,進行垢樣分析,管樣詳見圖1。圖1:爆管管樣2.2爆管管樣垢樣分析結(jié)果表1 爆管管樣垢樣分析結(jié)果樣品名稱元素分析物相分析元素名稱質(zhì)量百分比含量,% 垢樣Fe55.26主要成分是:Fe2O3:約44.0%;Fe3O4:約45.0%;Ca5(PO4)3F:約6.0%;Cu2O:約4.0%;未檢出:約1.0%;其余物相微量Ca4.39Si3.25Cu2.58P2.32Zn1.22Al0.62S0.37Mn0.28Cr0.14Sr0.14Ti0.12K0.10Pb0.09O29.132.3爆管管樣垢樣檢測衍射圖圖2 爆管管樣垢樣檢測衍射圖從分析結(jié)果可見,垢樣主要成分為鐵的

4、氧化物,且含有少量的銅氧化物和磷酸鹽。2.4送檢管樣垢樣分析結(jié)果表2 送檢管樣垢樣分析結(jié)果樣品名稱元素分析物相分析元素名稱質(zhì)量百分比含量,% 垢樣Fe43.23主要成分是:Fe2O3:約53.0%;Fe3O4:約18.0%;Cu: 約25.0%;Cu2O:約2.0%;未檢出:約2.0%;其余物相微量Cu20.51Mg1.32Zn1.09Ca0.76Si0.65Al0.61P0.47S0.34Mn0.24O30.192.5送檢管樣垢樣檢測衍射圖圖3 送樣管管樣垢樣檢測衍射圖由2.4和2.5分析結(jié)果可見,送檢管樣中,含有大量的銅。銅的出現(xiàn)與凝汽器銅管腐蝕有關(guān)。不僅如此,送樣管與爆管部位垢樣不同的另

5、一點是,送樣管中沒有磷酸鹽。說明,磷酸鹽在水冷壁的沉積是不均勻的。2.6爆管管樣垢量分析試片在爆管爆口附近加工管樣進行垢量分析,垢量分析試片詳見下圖。圖4:水冷壁管向火側(cè)試片圖5:水冷壁管背火側(cè)試片2.7垢量分析方法和結(jié)果將水冷壁管在車床上切削其外壁,使管樣壁厚為1.0mm左右;截取管段,按分界線將管段切割成向火側(cè)和背火側(cè)兩半。測量管樣內(nèi)表面積,稱管樣質(zhì)量,然后將管樣浸入加有0.2%0.5%緩蝕劑的5%6%鹽酸溶液中,加熱至60,并用塑料棒攪動酸液,直至管樣內(nèi)表面的垢均已清洗干凈為止。記錄清洗時間,立即將管樣取出,用蒸餾水沖洗,再將管樣放在無水乙醇中搖晃取出,用濾紙擦凈管樣表面,再用熱風(fēng)吹干,

6、放入干燥器內(nèi)干燥1小時后稱重,記錄清洗后的質(zhì)量。垢量檢測結(jié)果詳見下表:表3 垢量檢測結(jié)果試片名稱向火側(cè)左向火側(cè)右背火側(cè)左背火側(cè)右垢量(g/m2)231.94591.3199.81102.652.8試片清洗后的照片圖6:清洗后的水冷壁管背火側(cè)試片圖7:清洗后的水冷壁管向火側(cè)試片 清洗后的照片顯示,水冷壁管在向火側(cè)有顯著的垢下腐蝕產(chǎn)生。垢下腐蝕引起的后果是管壁變薄,機械強度降低。3 水汽監(jiān)督檢查3.1鍋爐補給水水質(zhì)檢查鍋爐補給水處理系統(tǒng)采用過濾器反滲透一級除鹽混床。根據(jù)現(xiàn)場水質(zhì)檢查:反滲透出水在線電導(dǎo)率小于10us/cm,陰床出水在線電導(dǎo)率小于0.1us/cm,混床出水在線電導(dǎo)率大于0.2us/c

7、m。由于混床出水電導(dǎo)率超過標(biāo)準(zhǔn)要求。為了查明超標(biāo)原因,4月17日我們對相關(guān)水質(zhì)進行了檢測,檢測結(jié)果詳見下表:表4 補給水水質(zhì)檢測結(jié)果項目結(jié)果1結(jié)果2結(jié)果3陰床出水電導(dǎo)率0.083us/cm0.097us/cm0.071us/cm混床出水電導(dǎo)率0.125us/cm0.115us/cm0.179us/cm0.134us/cm0.192us/cm0.114us/cm從混床電導(dǎo)率檢測結(jié)果分析,所檢測的6次指標(biāo)均滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求,在線表計顯示值超標(biāo),說明在線表計出現(xiàn)故障,建議對在線導(dǎo)電度表進行檢查維修,必要時更換。一般混床出水電導(dǎo)率比陰床出水電導(dǎo)率低,但是從檢查結(jié)果分析,混床出水電導(dǎo)率較陰床偏高,建議檢查

8、混床反洗時的樹脂分層情況及陰陽樹脂比例;必要時增減相應(yīng)的樹脂,確保分層時的界面與混床中排平齊。3.2爐水水質(zhì)檢查 根據(jù)電廠提供的2014年1月4月的化學(xué)報表統(tǒng)計,爐水pH值有效數(shù)據(jù)總計443個,其中pH值大于10.0的數(shù)據(jù)有315個,pH值在9.010.0的數(shù)據(jù)有75個,pH值小于9.0的數(shù)據(jù)有53個。根據(jù)GB/T 121452008火力發(fā)電機組及蒸汽動力設(shè)備水汽質(zhì)量中汽包爐爐水pH值的標(biāo)準(zhǔn)要求,爐水pH值合格率僅為16.93%。4月18日,我們對#1爐爐水水質(zhì)進行抽檢,結(jié)果如下:表5 爐水水質(zhì)檢測結(jié)果檢測項目上午9:20上午10:20上午11:20pH值9.8829.8739.689電導(dǎo)率(

9、us/cm)36.836.133.6從4月18日上午的抽檢結(jié)果分析,所測pH值滿足標(biāo)準(zhǔn)值9.010.0,電導(dǎo)率滿足標(biāo)準(zhǔn)要求小于60us/cm的標(biāo)準(zhǔn)值。3.3發(fā)電機冷卻水水質(zhì)檢查根據(jù)電廠提供的2014年1月4月的化學(xué)報表統(tǒng)計,發(fā)電機內(nèi)冷水pH值有效數(shù)據(jù)總計497個,其中pH值在7.09.0的數(shù)據(jù)有55個,pH值小于7.0的數(shù)據(jù)有442個。根據(jù)GB/T 121452008火力發(fā)電機組及蒸汽動力設(shè)備水汽質(zhì)量中水內(nèi)冷發(fā)電機的冷卻水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),水內(nèi)冷發(fā)電機冷卻水的pH值合格率僅為11.07%。由于水內(nèi)冷發(fā)電機冷卻水的pH值長期不達(dá)標(biāo),極易對發(fā)電機銅線圈產(chǎn)生腐蝕,為了確保系統(tǒng)的安全運行,建議定期檢測銅離子含

10、量,同時采取加堿處理的工藝,使冷卻水的pH值達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求。發(fā)電機內(nèi)冷水導(dǎo)電度表已壞,建議進行檢查維修,必要時更換。 4月29日,我們對發(fā)電機內(nèi)冷水導(dǎo)電度進行檢測,檢測值為0.783us/cm,檢測值滿足標(biāo)準(zhǔn)小于等于5us/cm的要求。3.4鍋爐給水水質(zhì)檢查根據(jù)電廠提供的2014年1月4月的化學(xué)報表統(tǒng)計,鍋爐給水pH值有效數(shù)據(jù)總計505個;其中pH值在8.89.3的有334個,pH值小于8.8的有161個,pH值最小值為7.6;pH值大于9.3的有10個。根據(jù)GB/T 121452008火力發(fā)電機組及蒸汽動力設(shè)備水汽質(zhì)量中鍋爐給水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),鍋爐給水的pH值合格率為66.14%。4月18日,我們對

11、#1爐給水pH值進行抽檢,結(jié)果如下:表6 #1爐給水pH值測量檢測項目上午9:20上午10:20上午11:20pH值8.9458.9988.7764月29日,我們對#1爐給水溶解氧進行檢測,檢測值為18.02g/L,大于標(biāo)準(zhǔn)要求。由于現(xiàn)場沒有檢測儀器,建議增加在線檢測儀表或采取化學(xué)檢測方法,完善化學(xué)監(jiān)督。同時建議對除氧器進行檢查維修。3.5凝結(jié)水水質(zhì)檢查根據(jù)電廠提供的2014年1月4月的化學(xué)報表統(tǒng)計,凝結(jié)水硬度的合格率為100%。4月29日,我們對#1爐凝結(jié)水溶解氧進行檢測,檢測值為42.22g/L,滿足凝結(jié)水溶解氧的標(biāo)準(zhǔn)要求。4 凝汽器銅管監(jiān)督檢查4.1 銅管清洗前后宏觀照片 對比銅管清洗前

12、后的宏觀照片如圖8所示。 圖8:銅管清洗前后宏觀照片由圖8可見,銅管內(nèi)表面有較為厚的垢層,對換熱影響嚴(yán)重。清洗后,銅管內(nèi)壁有明顯的大小不等腐蝕坑。4.2 銅管垢量分析測量未清洗的銅管表面垢層厚度,結(jié)果如下表所示。表6 銅管垢厚數(shù)據(jù)原始管壁厚(mm)壁厚+垢厚(mm)垢厚(mm)1.161.840.681.181.780.601.181.860.681.141.860.721.141.880.74 均值 1.161.86 0.684可見,銅管結(jié)垢厚度較厚,建議采取措施進行除垢處理,提高換熱效率。4.3 銅管腐蝕深度分析 圖9:銅管腐蝕深度宏觀照片測量清洗后銅管腐蝕的深度,結(jié)果如下表所示。表7 銅

13、管點蝕坑深度數(shù)據(jù)點蝕坑編號原始管壁厚(mm)腐蝕后點蝕坑處壁厚(mm)點蝕坑深度(mm)1#10.580.422#10.360.643#10.480.52平均10.470.53 可見,銅管垢下腐蝕深度較深,存在腐蝕穿孔的風(fēng)險。建議有條件更換為316L材質(zhì)。5 原因分析5.1  水冷壁管向火側(cè)垢量檢測值為591.31g/m2,水冷壁管結(jié)垢后使傳熱惡化。在高溫下,垢下的水汽滯留與Fe反應(yīng)生成氫原子,氫從管子內(nèi)表面進入鋼中,與碳反應(yīng)生成CH4,造成較大的局部應(yīng)力,就沿晶界生成晶間裂紋,致使金屬的晶粒之間聯(lián)系遭到破壞,強度和塑性降低,在外力作用下沒有塑性變形能力,成為脆性破壞。裂紋周圍鋼中含

14、碳量并因之減少,形成脫碳層。其化學(xué)反應(yīng)式如下:4H2O+3Fe= Fe3O4+8HFe3C+4H=3Fe+CH4。由于水冷壁管垢量超標(biāo),建議對鍋爐進行一次化學(xué)清洗,徹底清除爐管內(nèi)的垢層,確保鍋爐受熱面安全運行。5.2根據(jù)電廠提供的爐水報表,爐水pH值有效數(shù)據(jù)總計443個,其中pH值大于10.0的數(shù)據(jù)有315個,占檢測數(shù)據(jù)的71.1%。pH值過高的爐水中產(chǎn)生游離的氫氧化鈉,在受熱面的附著垢物下發(fā)生濃縮,可達(dá)很高的濃度,使?fàn)t管表面的保護膜溶解,這部分鋼與爐水中的游離氫氧化鈉反應(yīng)生成氫和亞鐵酸鈉,后者水解為四氧化三鐵和氫。 其化學(xué)反應(yīng)式如下: 3Fe6NaOH3Na2FeO26H 

15、; 3Na2FeO24 H2OFe3O46 NaOH2H   反應(yīng)初期的腐蝕產(chǎn)物并不是很多,但一旦形成腐蝕產(chǎn)物,因其熱阻較大,必將導(dǎo)致腐蝕產(chǎn)物下局部金屬基體的溫度升高和鹽類濃縮,兩者互相促進,使腐蝕加劇,溫度更高。在腐蝕過程中形成的氫起初會被水流帶走,當(dāng)腐蝕產(chǎn)物達(dá)到一定厚度時,氫向水中擴散的能力減弱,便開始向金屬內(nèi)部滲透,進而產(chǎn)生氫腐蝕。建議加強鍋爐的化學(xué)監(jiān)督,保證汽水品質(zhì),給水水質(zhì)符合規(guī)定要求,除氧器溫度、給水含氧量、含鐵量、硬度、pH值、二氧化硅等指標(biāo)要達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求,避免爐管內(nèi)部腐蝕結(jié)垢。做好鍋爐停用期間的保養(yǎng)工作,防止鍋爐氧腐蝕。同時調(diào)整

16、化學(xué)加藥方式,安裝完善化學(xué)運行監(jiān)控儀表,培訓(xùn)化學(xué)專業(yè)人員,加強對化學(xué)運行的監(jiān)督管理工作。5.3從爆管管樣取出的垢樣進行分析,其主要成分是鐵的氧化物,占總垢樣的89%,說明鍋爐內(nèi)壁的氧腐蝕比較嚴(yán)重。4月29日,我們對#1爐給水溶解氧進行檢測,檢測值為18.02g/L,大于標(biāo)準(zhǔn)要求。由于現(xiàn)場沒有相應(yīng)的溶解氧檢測手段,建議增加在線檢測儀表或采取化學(xué)檢測方法,完善化學(xué)監(jiān)督。同時對除氧器進行檢查維修,調(diào)整除氧器的運行參數(shù),確保除氧器的運行工況良好。6 結(jié)論與建議6.1 爐水pH超標(biāo)和結(jié)垢嚴(yán)重是造成水冷壁管氫損傷的主要原因。6.2 爐水pH超標(biāo)和水冷壁結(jié)垢嚴(yán)重均與爐水硬度超標(biāo)有關(guān),建議徹底查清造成硬度超標(biāo)的原因,并采取措施予以消除,確保爐水中無硬度。此外,溶解氧含量高,也是造成結(jié)垢的主要原因。6.3 建議高度重視電廠化學(xué)監(jiān)督工作,配置必要的在線和臺式監(jiān)測儀表。建議配置在線爐水氫電導(dǎo)率、爐水pH、凝結(jié)水氫電導(dǎo)率、凝結(jié)水pH、給水

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