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文檔簡介

1、液化石油氣灌瓶站葉片泵振動及噪聲過大原因分析與解決摘要:分析了液化石油氣灌瓶站葉片泵振動及噪聲過大問題的原因,并提出了解決辦法。關(guān)鍵詞:葉片泵;振動;噪聲;氣蝕0 引言    某液化石油氣灌瓶站自1998年擴建灌裝臺以來,采用的CORKEN-1021液化石油氣葉片泵及其連接管道一直超常振動,并引起較大噪音。泵葉片磨損加快,大修周期由三年縮短為一年半。泵及管道的現(xiàn)狀工藝流程見圖1,圖中7號、8號貯罐為一組,9號、10號貯罐為一組,輪流為泵供液。兩安全回流閥設(shè)定壓差分別為0.55MPa、0.6MPa。    

2、本文力求在不改變工藝管道,不影響正常生產(chǎn)的前提下,探索最簡便的改造方法。  1 泵的安裝與性能參數(shù)    CORKEN-1021屬容積式葉片泵,也稱轉(zhuǎn)子泵,葉片在離心作用下,向外滑出貼靠定子的復(fù)合曲面,周期地將液體吸入、壓縮和排出。該泵說明書的安裝要求與實際安裝情況見表1:      泵說明書給出了泵轉(zhuǎn)速n=420r/min、520r/min、640r/min、780r/min、950r/min時流量Q與進出口壓差P關(guān)系曲線、流量Q與電機功率N關(guān)系曲線。其中780r/min時的曲線如圖

3、2所示。  2 壓力損失及泵壓差    一般情況下,LPG中丙烷重量組份為48%,正丁烷重量組份為52%。該地LPG液相的溫度一般處于450,全年大部分時間處于20,為計算方便,本文取20。該溫度下的LPG各參數(shù)如下:    液態(tài)密度: 538.66kg/m3    動力粘度: 0.139×10-3Pa·s    飽和蒸氣絕壓: 0.55MPa  

4、  2.1 灌裝臺流量    以常用的一臺10工位及一臺6工位灌裝轉(zhuǎn)盤計算,每分鐘灌裝16瓶14.5kg鋼瓶,流量的計算如下:    Q=(10+6)×14.5×60/538.66=25.8m3/h    2.2 進口管道的壓力損失    附加壓力:    貯罐最低液面比泵高出2.5m,由此引起的附加壓力計算如下:  

5、  Highi=538.66×9.8×(-2.2)=-0.012MPa    摩擦阻力損失    按城鎮(zhèn)燃氣設(shè)計規(guī)范GB50028,液態(tài)液化石油氣管道摩擦阻力損失,應(yīng)按下式計算:      式中P管道摩擦阻力損失(MPa);    L管道計算長度(m);    u液態(tài)液化石油氣在管道中的平均流速(m/s);   

6、60;d管道內(nèi)徑(m)    平均輸送溫度下的液態(tài)液化石油氣密度(kg/m3);    管道摩擦阻力系數(shù)    式中 K管壁內(nèi)表面當(dāng)量絕對粗糙度,對鋼管取0.2mm;    Re雷諾數(shù)。    根據(jù)公式(1)、(2),計算得進口管道摩擦阻力損失Pi0.014MPa    進口管道總壓力損失    Piz=Pi

7、+Hi=0.002MPa    2.3 出口管道的壓力損失    附加壓力:    灌裝臺比泵高出3.5m,由此引起的附加壓力計算如下:    Hogho=538.66×9.8×3.5=0.018MPa    摩擦阻力損失    計算公式同公式(1),泵出口至灌裝臺主立管末端的摩擦阻力損失為Po=0.032MPa。 &

8、#160;  出口管道總壓損    Poz=Po+Ho=0.05MPa    2.4 泵需提供的壓差    因灌裝臺要求壓差(灌裝臺主立管末端壓力-貯罐壓力)為0.5MPa,泵需提供的壓差計算如下:    PPizPoz0.50.0020.050.50.552MPa    以同樣的方法,計算得只開一臺10工位轉(zhuǎn)盤及設(shè)計值Q=32.5m3/h的各組參數(shù),匯總?cè)绫硪凰荆?/p>

9、3 工況分析    3.1 泵的實際流量    在10+6工位全開的時候,手動回流閥關(guān)閉,實際記錄得泵出口壓力為1.15MPa,灌裝臺主立管末端的壓力為0.95MPa。泵進出口壓差為1.15-(0.55-0.1)0.7MPa,查泵的理論性能曲線,得此時的泵流量泵出口流量Q29.4m3/h,其中灌裝臺為25.8m3/h,回流量為3.6m3/h,設(shè)定壓差為0.55MPa的安全回流閥處于開啟狀態(tài)。計算得安全回流閥至灌裝臺主立管末端的總壓力降為0.046MPa,即安全回流閥后壓力為1.046MPa,因此

10、泵出口至安全回流閥的壓降為0.204MPa,減去管道阻力損失0.006MPa,得安全回流閥前后壓降為0.198MPa。經(jīng)過多次觀察與記錄,泵出口至灌裝臺主立管末端壓差始終在0.20.3MPa之間,這是因為安全回流閥頻繁啟閉開啟,閥瓣與閥座磨損,后期產(chǎn)生嚴(yán)重內(nèi)漏,引至安全回流閥前后壓降增大。    氣蝕情況分析    Q=29.4m3/h時,泵進口管道的摩擦阻力損失:Pi0.019MPa,總壓力降Piz=0.007MPa。假定溫度不變,則泵入口液體壓力小于飽和蒸汽壓力,有部分液體處于氣化與非氣化的臨界狀態(tài),有少量氣蝕

11、現(xiàn)象。   泵的性能    泵出口壓力為1.15MPa,提供的壓差為0.7MPa,查泵的性能曲線(n780r/min),電機功率為13.4kW。    工況分析    泵出口流量Q29.4m3/h,其中灌裝臺為25.8m3/h,回流閥流量為3.6m3/h。有約12%流量通過回流閥回流,不但造成電能浪費,也使泵進口管道的摩擦阻力損失增大,貯罐液面比泵高產(chǎn)生的附加壓力不足以抵消摩擦阻力損失,泵入口處的液體壓力小于飽和蒸汽壓力,部分液體處于氣化與非氣化

12、的狀態(tài),產(chǎn)生氣泡,堵塞流道,使泵內(nèi)液體流動的連續(xù)性遭到破壞,流量、揚程波動,效率下降,嚴(yán)重時液體中斷,泵強烈振動,轉(zhuǎn)子與泵體發(fā)生磨損。    當(dāng)灌裝臺處于不均勻工作時,泵出口壓力產(chǎn)生波動。在小流量情況下,泵的進出口壓差較大,查泵的性能曲線(n780r/min),Q=27.6m3/h時,壓差即達0.827MPa,流量若繼續(xù)減少,則泵進出口壓差更大。安全回流閥設(shè)定壓差為0.55MPa,遠小于泵的壓差,導(dǎo)致安全回流閥頻繁啟閉,產(chǎn)生水擊現(xiàn)象,從而產(chǎn)生振動和噪聲,另外,泵在頻繁改變的流量工況下運行也易產(chǎn)生振動和噪聲。    

13、由以上分析可知,泵入口管道、回流閥、平衡氣相管未按說明書安裝均不是引起振動及噪聲的主要因素。為避免氣蝕和能量損耗,需使泵的性能與實際灌裝量相匹配,并盡可能減少回流,安全回流閥不應(yīng)長期處于開啟狀態(tài),其設(shè)定壓差應(yīng)不小于泵的正常壓差。    泵的性能與泵轉(zhuǎn)速相關(guān),可通過調(diào)節(jié)泵轉(zhuǎn)速來滿足實際工況需要。在Q=25.8m3/h時,泵應(yīng)提供的進出口壓差0.552MPa,以P0.552MPa查泵轉(zhuǎn)速為780r/min時的曲線,得Q31.4m3/h,N=11.1kW,流量超出灌裝量,回流5.6m3/h,不符合使用要求;再查泵轉(zhuǎn)速為640r/min時的曲線,得Q22.9m3

14、/h,N=9.3kW,流量不能滿足灌裝量25.8m3/h的要求。為此,需求出對應(yīng)P0.552MPa,Q25.8m3/h的泵轉(zhuǎn)速,此時即為最佳工況點。由泵的性能曲線可知,QP,QN均成直線關(guān)系,將其擬合為直線關(guān)系式:    n=640r/min:Q=-15.3P+31.3, N=12.8P+2.2    n=780r/min:Q=-13.8P+39,  N15.5P+2.6    用插值法可得各理論轉(zhuǎn)速時的關(guān)系式,經(jīng)計算,轉(zhuǎn)速690r/min時的性

15、能滿足要求,此時P0.552MPa,Q25.9m3/h,N=9.9kW。690r/min時的擬合關(guān)系式如下:    n=690r/min:Q=-14.7P+34.1, N13.8P+2.3    同樣算得對應(yīng)P0.527MPa,Q16.2m3/h的泵轉(zhuǎn)速為490r/min。    各種泵轉(zhuǎn)速n=420r/min、490r/min、640r/min、690r/min、780r/min時的擬合QP,QN關(guān)系曲線分別見圖4、圖5。4 改造措施與效益    利用原有的電機變頻裝置,按10+6工位和10工位兩種常用狀況將泵轉(zhuǎn)速調(diào)至690r/min和490r/min,將安全回流閥壓差調(diào)至0.6MPa和0.65MPa,振動和噪聲均大大減少,管道及設(shè)備的安全性大為提高,估算每年將為企業(yè)節(jié)省設(shè)備維修成本及電費約4萬元。5 結(jié)語    1.葉片泵的安裝要求不高,實際安裝未達說明書要求不是引起振動和噪聲的主要原因;    2.產(chǎn)生振動和噪聲的主要原因是泵轉(zhuǎn)速過高,泵在小流量高壓差的不利工

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