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文檔簡介
1、保證循環(huán)流化床鍋爐運(yùn)行穩(wěn)定性的探討 近幾年,大型循環(huán)流化床鍋爐在我國迅速發(fā)展,三大動(dòng)力廠相繼投入了大量的人力物力,引進(jìn)國外技術(shù),開發(fā)制造,濟(jì)鍋、武鍋等企業(yè)也紛紛加入了該項(xiàng)目,400T/h級以上的循環(huán)流化床鍋爐,各大院校,如清華、哈工大、浙大等名校的學(xué)者都在循環(huán)流化床鍋爐上投入了很大的精力,中電聯(lián)也成立了CFB協(xié)會(huì),每年召開CFB研討會(huì)。從以上看出,不論是制造廠還是科研單位,都仍在堅(jiān)持不懈的努力研究探索,為我國的綠色能源付出著艱辛的勞動(dòng)。由于對于環(huán)流化床鍋爐普遍存在著一種誤解,認(rèn)為循環(huán)流化床鍋爐環(huán)保、煤種適應(yīng)性強(qiáng)、燃燒穩(wěn)定,灰渣可再利用等諸多優(yōu)點(diǎn)。根據(jù)這些認(rèn)識(shí),很多地方都上了循環(huán)流化床機(jī)組,的卻
2、也收到了很好的效果,特別是原來各煤礦附近的多年不能解決的矸石山,全部都被循環(huán)流化床鍋爐給消耗掉了,這足以說明循環(huán)流化床對鍋爐煤種適應(yīng)性。 通過幾年的運(yùn)行,結(jié)合循環(huán)流化床出現(xiàn)的各種故障。鍋爐機(jī)組運(yùn)行的穩(wěn)定性和經(jīng)濟(jì)性、安全性,是從業(yè)人員需要認(rèn)真探討的問題。鍋爐的四管泄漏、結(jié)焦、澆注料的脫落等各種因素造成的非停和被考核。已經(jīng)令現(xiàn)場生產(chǎn)管理人員和運(yùn)行人員一籌末展。因此行業(yè)之間頻繁的走動(dòng)、考察,不斷地溝通各種信息,交流經(jīng)驗(yàn),汲取教訓(xùn)。為使機(jī)組能夠長周期的安全穩(wěn)定運(yùn)行,各廠的生產(chǎn)管理人員配合科研單位、制造廠在不斷地研究探索。從主機(jī)、輔機(jī)到輸煤系統(tǒng)都在進(jìn)行著改造,雖然花費(fèi)大量精力、財(cái)力,但還是取得了較好的效
3、果。鍋爐連續(xù)運(yùn)行150天以上的機(jī)組已經(jīng)又多臺(tái)次,這不能不令人歡心鼓舞。循環(huán)流化床運(yùn)行以來現(xiàn)過的故障,形成的主要原因是什么呢?經(jīng)過對多個(gè)廠家的調(diào)研發(fā)現(xiàn),過熱器、再熱器的過熱爆管。水冷壁省煤器的磨損爆管,耐磨耐火材料的大面積脫落,回料系統(tǒng)的堵塞等現(xiàn)象頻繁發(fā)生,是鍋爐出現(xiàn)的主要故障。由于過熱爆管,磨損引起的泄漏,是非停的主要原因。循環(huán)流化床鍋爐的四管泄漏是煤粉爐的35倍。鍋爐的磨損部位主要有密相區(qū)二次風(fēng)口、回料口、過渡區(qū)部位、水冷壁的墻角處、穿墻管處以及省煤器懸吊管等處。上述部位的磨損過程主要表現(xiàn)為沖蝕磨損。是指流體或固體顆粒以一定的速度和角度對材料表面進(jìn)行沖擊所造成的磨損。磨損的基本類型為兩種:一
4、種為沖刷磨損,另一種為撞擊磨損。對于沖刷磨損,是顆粒與固體現(xiàn)面的沖擊較小,甚至接近平行:顆粒垂直于固體表面的分速度使它沿物體表面滑動(dòng),兩個(gè)分速度合成的效果起一種刨削作用形成的磨損。顆粒相對于固體表面的沖擊角較大,或接近于垂直,以一定的運(yùn)動(dòng)速度撞擊固體現(xiàn)面使其產(chǎn)生塑性變形或微裂紋稱之為撞擊磨損。長期且大量顆粒的反復(fù)撞擊使其疲勞破壞,隨時(shí)間遷移,磨損率有增長趨勢,甚至變形層脫落,最終導(dǎo)致磨損量突升。物料方向與管束總體一致,但在某一部位發(fā)生跳躍時(shí),對該部位造成快速磨損,如水冷壁管連接的焊口、筋片。耐火材料拉縫部位如果有凹或凸部位時(shí),將直接沖擊水冷壁管的某個(gè)部位,造成該處水冷壁管得某個(gè)部位快速?zèng)_刷磨損
5、。當(dāng)物料下落過程中,在某一部位因?yàn)榘寂_(tái)和物料堆積而突然發(fā)生轉(zhuǎn)向時(shí),局部將發(fā)生渦流而造成嚴(yán)重沖刷磨損。如灰粒由水冷壁至上而下落到耐火材料上沿時(shí),將迅速改變方向,此處沒有上行的氣流影響;在上沿角內(nèi)沉積的灰粒從耐火材料邊緣流出時(shí),又被上行的流化風(fēng)托起,又沿水冷壁落下,反復(fù)運(yùn)動(dòng)形成渦流,該渦流處的物料密度特別大,由于在爐壁下部的粒度也較大,必將造成該部位的快速而嚴(yán)重的磨損。爐膛內(nèi)部有大量的物料在進(jìn)行內(nèi)循環(huán),灰料沿著水冷壁進(jìn)行內(nèi)循環(huán)時(shí),鰭片溝流下的物料遠(yuǎn)大于沿自水冷壁管外弧面留下的物料。如果鰭片內(nèi)被澆注料、床料、焊瘤等物堵塞,物料就流向一側(cè)或兩側(cè)流出,從而對水冷壁進(jìn)行沖刷。上述的磨損最終導(dǎo)致了受熱面爆管
6、泄漏。針對磨損情況,各廠都采取了相應(yīng)的防范措施,主要有以下幾個(gè)方面:1、盡量取消一些不太主要的測溫、測壓元件,或改變位置,確保水冷壁受熱面平整、圓滑。2、省煤器管和過熱器管在迎風(fēng)側(cè)采用防磨護(hù)罩和熱噴涂工藝。3、在爐內(nèi)水冷壁與耐火材料交界處,特別是四角位置,采用成熟的讓管技術(shù)或提高密相區(qū)的耐磨耐火材料的高度4、在水冷壁外部易磨穿的相應(yīng)為之焊接銷釘,敷設(shè)耐磨耐火可塑料,防止泄漏加劇。5、大面積水冷壁區(qū)域應(yīng)用電弧噴涂進(jìn)行防磨處理。6、兩根水冷壁之間的澆注料上沿做成凹狀使物料沿凹槽落下,避免沖刷管子。 雖然采取了上述措施,也取得了一定的效果,但這只是被動(dòng)的防御,只是減緩磨損的速度而已,如果想真正的解決
7、問題,還需要找出循環(huán)物料中對磨損起著決定性的物料是什么。經(jīng)過分析測試,物料中所含的石塊的硬度是灰分硬度的3040倍,雖然數(shù)量石塊所占的比例不足灰分的1/10,但石塊所形成的惡果是灰分所不能及的。經(jīng)過對許多廠的考察得出了相同的結(jié)論,即去除原煤中的三塊,特別是石塊才是解決問題的最有效的方法。即從燃料著手,1、石塊進(jìn)入爐內(nèi)所產(chǎn)生的惡果不僅如此,它對床料的流化效果也有很大的影響。在我們廠曾數(shù)次出現(xiàn)過床溫、床壓、負(fù)荷急劇下降。從觀察孔觀看爐內(nèi),床料不發(fā)生流化,并看到較大的顆粒在床面上明顯的不流動(dòng)。剛開始大家一致認(rèn)為是床上結(jié)焦造成的流化不良。便加大一次風(fēng)量強(qiáng)行流化達(dá)數(shù)小時(shí)仍沒有任何效果,最后被迫停爐。停爐
8、后進(jìn)到爐內(nèi)檢查時(shí)才發(fā)現(xiàn)根本沒有結(jié)焦,在整個(gè)床面上全部是大顆粒石塊,最大的有20mm,小的也有58mm,事后分析其原因是因?yàn)槊褐兴氖瘔K過多,這些石塊在爐內(nèi)不能全部隨爐渣排到爐外,隨著時(shí)間的推移,石塊越積越多。當(dāng)機(jī)組處于高負(fù)荷運(yùn)行時(shí),首先顯示床壓增高,采取的措施是加強(qiáng)排渣來降低床壓,由于該狀況下排渣已經(jīng)不再順暢,只有降出力減負(fù)荷。隨著負(fù)荷的降低,床上可流化的物料越來越少。此時(shí)給人們一種爐內(nèi)結(jié)焦的假象,便加大一次風(fēng)量力圖強(qiáng)行流化將床料翻騰起來。由于整個(gè)流化過程中,爐內(nèi)大塊床料應(yīng)伴隨著細(xì)小顆粒在爐內(nèi)一起翻騰。排查時(shí)在爐內(nèi)外壓差的作用下,逐步向排渣口運(yùn)動(dòng)而排向爐外。此時(shí)隨著一次風(fēng)量的增加,給煤量的減
9、少,而導(dǎo)致的循環(huán)物料減少,當(dāng)沒有細(xì)顆粒的床料在整個(gè)床料中時(shí),石塊所組成的床料的透氣性很強(qiáng),強(qiáng)行流化的結(jié)果是將形成細(xì)床料吹走,排出爐外,床上剩下石塊,這種惡性循環(huán)的最終的結(jié)果形成了透床、死床,而被迫停爐。2、對粗、細(xì)碎機(jī)的危害:開封光明發(fā)電有限責(zé)任公司的輸煤系統(tǒng)與大多數(shù)廠相同或相近,即二級破碎方式。當(dāng)大石塊進(jìn)入粗碎機(jī)內(nèi),被環(huán)錘一點(diǎn)點(diǎn)的磨掉,在打擊磨小的過程中會(huì)堵塞粗碎機(jī)的下煤篩板,影響粗碎機(jī)的出力,甚至打爛粗碎機(jī)的篩板,造成粗碎機(jī)出料粒度變大而增加細(xì)碎機(jī)的負(fù)擔(dān)。當(dāng)石頭進(jìn)入細(xì)碎機(jī)時(shí),高速旋轉(zhuǎn)的細(xì)碎機(jī)錘頭打擊石塊,只能將大石塊打成小石塊而不能破碎成粉狀,由于采購設(shè)備時(shí)給制造商提供的原煤中,并沒有提出
10、石頭的含量,制造商則按照煤中無雜物無石頭的理念去設(shè)計(jì)細(xì)碎機(jī)。因此當(dāng)我們現(xiàn)場的原煤中含有石頭時(shí),細(xì)碎機(jī)則不能完全將石頭破碎成符合鍋爐要求的粒度,以至于造成鍋爐的流化發(fā)生困難。同時(shí),粗碎機(jī)的環(huán)錘和細(xì)碎機(jī)的錘頭磨損十分嚴(yán)重,原設(shè)計(jì)細(xì)碎機(jī)錘頭壽命為50008000小時(shí),實(shí)際運(yùn)行其壽命則不足3000小時(shí),更換錘頭一套,需時(shí)3天,一套錘頭費(fèi)用近20萬元,因此兩級破碎的易損件每年約50萬元,對企業(yè)確實(shí)是一種很大的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。3、對鍋爐給煤機(jī)的危害:開封光明發(fā)電有限責(zé)任公司的鍋爐給煤方式為爐后四點(diǎn)給煤,原設(shè)計(jì)為一二級給煤機(jī)為埋刮板給煤機(jī),出力60T/h,運(yùn)行一年內(nèi),給煤機(jī)多次出現(xiàn)漂鏈、斷鏈、和刮板彎曲變形成人字
11、狀。分析原因是煤的濕度過大引起漂鏈,給煤機(jī)過長引起的斷鏈,而刮板的彎曲變形斷裂則是由于箱體兩側(cè)積煤和煤中的石塊卡在刮板和箱體之間后產(chǎn)生的較大阻力,使刮板變形或斷裂。石塊還會(huì)使給煤機(jī)產(chǎn)生跳鏈現(xiàn)象。幾種因素的綜合,使給煤線不能正常運(yùn)行,以致于鍋爐燃燒不能穩(wěn)定,負(fù)荷變化幅度大,爐內(nèi)溫度場隨之變化,汽溫難以控制。由于溫度變化引起的金屬材料和非金屬材料在交變應(yīng)力的作用下,疲勞損壞。出現(xiàn)的這種情況,我們在開始階段認(rèn)為是設(shè)計(jì)和設(shè)備的質(zhì)量問題,針對這種情況,我們花費(fèi)了大量的人力、物力對整個(gè)輸給煤系統(tǒng)進(jìn)行了改造:1、煤倉我們已經(jīng)做了三次改造,從原來的每倉雙落煤口改為長2.2M,寬0.8M的單落煤口,并在落煤口上
12、加針形閥,調(diào)節(jié)下煤量,由于圓鋼受下煤的擠壓容易變形,無法調(diào)節(jié),我們又將長形落煤口改成方形口,在04年9月份的大修中,又將一級給煤機(jī)由埋刮板式改為耐壓秤重皮帶式給煤機(jī),二級給煤機(jī)箱體由原來的450mm改為800mm寬,出力由原來的單臺(tái)60T/h增大至出力80T/h。經(jīng)過半年的運(yùn)行,漂鏈問題和斷鏈問題基本上得以解決。但刮板的變形和斷裂現(xiàn)象依然嚴(yán)重。經(jīng)過討論,我們又將刮板改型,方法是將刮板的背煤面設(shè)置加強(qiáng)筋以增加其強(qiáng)度,在刮板的兩端制成齒狀,使其能對箱體上的積煤進(jìn)行疏松刮掉。從目前的情況來看,刮板基本上不出現(xiàn)斷裂和變形問題,效果還是非常顯著的。但伴隨而來的是由于刮板重量的增加,原設(shè)計(jì)的驅(qū)動(dòng)電機(jī)也必須
13、增容。對粗碎機(jī)的篩板進(jìn)行改造,由原來落煤孔與轉(zhuǎn)子軸向平行方式改為垂直方式,在原來理論通流面積不變的情況下,實(shí)際通流面積相應(yīng)的得以提高。同時(shí),在篩板出現(xiàn)雜物堵塞時(shí)也便于清理,不但提高了系統(tǒng)出力,同時(shí)也減輕了運(yùn)行和檢修人員的勞動(dòng)強(qiáng)度。為了不使原煤中的大石塊進(jìn)入破碎機(jī),我們又在原系統(tǒng)的除大塊位置上改裝了煤石分離裝置,該裝置可有效地將90mm以上的三塊雜物清理出來,清出來的石頭約占上煤量的35,不但輸煤系統(tǒng)的出力得以提高,而破碎機(jī)和鍋爐的負(fù)擔(dān)都有很大的減輕。該裝置運(yùn)行兩個(gè)月以后進(jìn)行對比檢查,粗碎機(jī)的環(huán)錘和細(xì)碎機(jī)的錘頭磨損明顯下降,爐底排渣的石塊量也明顯下降,流化得以改善。雖然我們經(jīng)過了一番很大的努力,
14、改造了輸給煤設(shè)備,僅設(shè)備投資達(dá)100萬元以上,加上人工費(fèi)用約150萬元。就我們廠而言,由于原煤的粘性較大和煤粒過細(xì)導(dǎo)致的煤倉的粘倉現(xiàn)象十分嚴(yán)重,給煤線斷煤頻繁,負(fù)荷不穩(wěn)定。05年一年因斷煤造成的減負(fù)荷和非停,被調(diào)度考核達(dá)190多萬元。問題的結(jié)癥究竟在哪里?帶著這些問題,河南分公司組織并帶領(lǐng)新鄉(xiāng)予新、開封京華以及開封光明公司一行20人對河南、山東和江蘇的數(shù)個(gè)循環(huán)流化床鍋爐運(yùn)行比較好的電廠進(jìn)行了調(diào)研。經(jīng)過交流得知,各廠對輸給煤系統(tǒng)都不同程度的進(jìn)行了技術(shù)改造,其中有一些廠還設(shè)了干煤棚,以緩解雨雪天氣時(shí)上煤的壓力,但效果都不十分理想。經(jīng)過討論分析,大家一致認(rèn)為影響循環(huán)流化床鍋爐運(yùn)行安全、穩(wěn)定運(yùn)行的主要
15、因素是原煤問題,這一點(diǎn)已經(jīng)得到了大家的認(rèn)同。其中感觸最深的是賈汪電廠,該廠對輸煤系統(tǒng)特別是煤倉進(jìn)行了多方面的改造,取得了一定的效果。但05年換了煤種以后,給煤系統(tǒng)不再出現(xiàn)堵煤斷煤現(xiàn)象,鍋爐運(yùn)行穩(wěn)定,#2爐連續(xù)運(yùn)行達(dá)168天。且煤耗一項(xiàng)就下降了10g/kwh。因鍋爐非停的減少和經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的上升所帶來的效益與采購高品質(zhì)的原煤所增加的費(fèi)用進(jìn)行綜合比較顯然要好。開封所用的原煤產(chǎn)自鄭州礦務(wù)局新密煤礦,該煤的發(fā)熱量在5000大卡左右,灰分25%,揮發(fā)份912%。由于煤的粘性大,過細(xì)的煤份較多,遇到雨雪天氣,粘在煤倉四壁上,采用多種方式均不能起到好的效果,煤倉終將成為一個(gè)豎井,燃運(yùn)人員不停的小煤量上煤,工作強(qiáng)度大且不安全。繼而造成給煤線斷煤頻繁,鍋爐負(fù)荷大幅度的變化導(dǎo)致受熱面和耐磨耐火材料疲勞,壽命下降。由于跟不上調(diào)度的負(fù)荷+曲線,其中06年元月4日一天被調(diào)度考核4.6萬元。全月考核24.4萬元。06年2月份進(jìn)了一批山西煤,由于煤質(zhì)較好,沒有出現(xiàn)粘倉和斷煤現(xiàn)象。4550T/h煤量可戴滿負(fù)荷。其間一旦用了新密煤,馬上出現(xiàn)原來粘倉斷煤情況。綜上所述,結(jié)合
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