通過技術(shù)改造提高余熱發(fā)電量_第1頁
通過技術(shù)改造提高余熱發(fā)電量_第2頁
通過技術(shù)改造提高余熱發(fā)電量_第3頁
已閱讀5頁,還剩5頁未讀 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

1、實(shí)施技術(shù)改造 提高余熱發(fā)電量李會民 山東聯(lián)合王晁水泥有限公司1、余熱發(fā)電系統(tǒng)運(yùn)行情況我公司2500t/d熟料生產(chǎn)線配套了 4.5MW純低溫余熱發(fā)電機(jī)組并于2011年7 月并網(wǎng)發(fā)電,但投運(yùn)以來的噸熟料發(fā)電量只有 25kWh/t 左右,小時(shí)平均發(fā)電量在 28003200kWh/h,遠(yuǎn)低于設(shè)計(jì)指標(biāo)(3900kWh/h)。其主要原因一是窯頭 AQC鍋 爐入口溫度低且波動大(260-330C);二是ASH高溫過熱器積灰嚴(yán)重影響到主蒸 汽的溫度;三是設(shè)備安裝存在的一些工藝隱患對系統(tǒng)的影響 。矚慫潤厲釤瘞睞櫪廡賴。2 技改措施2.1 AQC 爐取風(fēng)改造針對AQC爐入口溫度低、出力不足的狀況,我們對篦冷機(jī) A

2、QC中溫取風(fēng)管 進(jìn)行了技術(shù)改造。 因細(xì)料區(qū)在篦冷機(jī)的東側(cè),廢氣溫度會比相反方向高; 而原 AQC 中溫取風(fēng)管道取風(fēng)口在篦冷機(jī)西側(cè),原取風(fēng)管道風(fēng)溫最高能 達(dá)到280-320 C。設(shè)在篦冷機(jī)東側(cè)的煤磨熱風(fēng)取風(fēng)管道則在二樓平臺處 直接接入,并安裝電動閥門來進(jìn)行廢氣溫度和流量控制。本次改造中, 我們對原煤磨取風(fēng)管道進(jìn)行擴(kuò)容,即將管道直徑增加至 2000mm ,直 接向上在三樓平臺接入 AQC原中溫取風(fēng)管道,其中在二樓平臺處方變 圓管道直徑改為 1500mm, 并在二樓平臺與原管道連接前增加一電動閥 門,用以控制廢氣流量。 生產(chǎn)中根據(jù)入煤磨原煤的水分來決定此閥門的 開度,用以提高入 AQC的風(fēng)溫,同時(shí)不

3、影響煤磨的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。經(jīng)過此 次改造后,新增的取風(fēng)管道風(fēng)溫最高可達(dá)到450 C左右,與AQC原取風(fēng)管道混合后,使入窯頭AQC鍋爐溫度約提高5080 C,從而提高了AQC鍋爐的產(chǎn)汽量,在很大程度上提高了余熱發(fā)電量。改造后的AQC爐的取風(fēng)管情況見圖 1。聞創(chuàng)溝燴鐺險(xiǎn)愛氌譴凈。/2300mti出EhaIi©o二士二圖1改造后的AQC爐的取風(fēng)管示意此次改適新加龍1500mm取風(fēng)管道 廠與原取風(fēng)管道相連接2.2 ASH過熱器積灰堵塞問題及其改造ASH過熱器積灰堵塞嚴(yán)重,導(dǎo)致主蒸汽溫度下降且波動比較大。 檢修剛開窯 時(shí)主蒸汽溫度會維持在很高的范圍,隨著時(shí)間的推移最多堅(jiān)持23個(gè)月,過熱器積灰和內(nèi)部管

4、束堵塞嚴(yán)重使主蒸汽溫度逐漸下降,使汽輪發(fā)電機(jī)不能高效運(yùn)行, 必須對ASH過熱器進(jìn)行技術(shù)改造。而造成ASH過熱器內(nèi)部管束堵塞嚴(yán)重的主要 原因是進(jìn)口廢氣溫度過高,加上熟料中的鐵鋁等成分粘附在管束上所致。該線窯 系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)正常時(shí),廢氣溫度在550-650C有時(shí)可達(dá)到700C。溫度越高,灰的粘性 越大,就容易造成內(nèi)部管束堵塞,以及局部管束的變形甚至磨損泄露。堵塞后主 蒸汽溫度會逐漸下降,甚至出現(xiàn)嚴(yán)重偏低及由此帶來的一系列問題。解決ASH是放炮震動清灰;過熱器積灰及主蒸汽溫度低, 我們采取了二方面的技術(shù)措施: 二是停窯技術(shù)改造。 殘騖樓諍錈瀨濟(jì)溆塹籟。2.2.1 放炮震動清灰的處理發(fā)現(xiàn)主蒸汽溫度低至300

5、 C以下時(shí),采用放炮震動清灰的處理辦法。具體操 作是:把水中花煙花彈用特制工具伸進(jìn)過熱器內(nèi)部放炮震動進(jìn)行除灰,每班放炮 兩次、每次10個(gè)煙花彈。但因內(nèi)部溫度很高(在 650C左右),煙花彈的爆炸沖 擊波容易使過熱器內(nèi)部管束造成外力損壞,同時(shí)崗位工危險(xiǎn)系數(shù)增加,因此此法 只是為了維持正常生產(chǎn)而不得已用之 。 釅錒極額閉鎮(zhèn)檜豬訣錐。2.2.2 技術(shù)改造處理在中控操作上盡量控制進(jìn) ASH高溫過熱器入口廢氣溫度在550C以下(最高 不得超過600C以下)。但因ASH取風(fēng)部位在篦冷機(jī)一段前端的高溫點(diǎn),控制溫 度在550C以下有一定的難度,因此曾考慮在ASH高溫取風(fēng)管道和原篦冷機(jī)西側(cè) AQC 中溫取風(fēng)管道

6、用一根管道相連接,把中溫管道部分低溫風(fēng)引至 ASH 高溫取 風(fēng)管道,以降低入 ASH 過熱器的風(fēng)溫。但因這兩根取風(fēng)管的壓差比較大,低溫 煙風(fēng)抽不過來,所以此方案不可取。 彈貿(mào)攝爾霽斃攬磚鹵廡。ASH 過熱器原為雙層結(jié)構(gòu),下層為膜式管錯(cuò)排,上層為翅片管錯(cuò)排,后利用 停窯檢修的機(jī)會,我們對 ASH 高溫過熱器進(jìn)行了技術(shù)改造。改造方案為:計(jì)算 ASH 過熱器內(nèi)部管道的總換熱面積, 在不影響汽輪機(jī)安全運(yùn)行前提下, 保證飽和 蒸汽過熱度不低于340C,將過熱器上部螺旋翅片管整體拆除,只留下下部膜式 壁管道,以增加過熱器的通風(fēng)量、減少積灰,見圖 2。謀蕎摶篋飆鐸懟類蔣薔。本次改造是利用停窯機(jī)會實(shí)施,耗時(shí)

7、10 天就將過熱器上部螺旋翅片管全部 拆除,將入口集箱重新移位與下部膜式壁管道焊接連通。改后窯點(diǎn)火運(yùn)行,其主蒸汽溫度能穩(wěn)定在320-360C范圍內(nèi),保證了汽輪機(jī)發(fā)電系統(tǒng)始終在高效狀態(tài)下 運(yùn)行;同時(shí)由于拆除了 ASH上部螺旋翅片管,通風(fēng)阻力降低、通風(fēng)良好,將過 熱器出口閥門開度全開,相應(yīng)增加了入 AQC鍋爐入口煙氣的風(fēng)溫和風(fēng)量,提高 了余熱發(fā)電量 。 廈礴懇蹣駢時(shí)盡繼價(jià)騷。37DD5110MOG壁管束保留,其原排列圖2 ASH過熱器改造圖2.2.3 根除方案整體改造更換§ 的改造只是權(quán)宜之計(jì),另此次技改運(yùn)行后已經(jīng)發(fā)現(xiàn)有三根管束泄露,對此停窯進(jìn)行了封堵處理,另檢查中還發(fā)現(xiàn)有的部位已經(jīng)接近

8、泄露邊緣。為了徹 底避免或者減少ASH過熱器積灰現(xiàn)象,需對現(xiàn)有ASH過熱器進(jìn)行整體改造更換煢楨廣鰳鯡選塊網(wǎng)羈淚新制作過熱器時(shí)要注意重新設(shè)計(jì)過熱器內(nèi)部結(jié)構(gòu),具體如下:第一,要適當(dāng)加大受熱面管子的間距,且受熱面管子的排列方式由原先的錯(cuò) 排改為順排;第二,受熱面管子采用膜片管 +少量螺旋翅片管(在煙溫較低的出口處)結(jié) 成,以最大限度的降低過熱器積灰;第三,過熱器長寬尺寸可以不變,高度根據(jù)情況可適當(dāng)加高,以增加換熱面 積,保證主蒸汽溫度穩(wěn)定在參數(shù)指標(biāo)范圍內(nèi),為設(shè)備長期高效安全運(yùn)轉(zhuǎn)打下堅(jiān)實(shí) 的基礎(chǔ) 。 鵝婭盡損鵪慘歷蘢鴛賴。3 篦冷機(jī)系統(tǒng)的改造3.1 篦冷機(jī)風(fēng)機(jī)更換改造目前我公司噸熟料發(fā)電量整體水平在2

9、4 26kWh之間,對發(fā)電量影響程度最大的是窯頭 AQC 鍋爐進(jìn)風(fēng)的風(fēng)量不夠、溫度偏低且波動較大。該生產(chǎn)線設(shè)計(jì) 產(chǎn)量是2500t/d,配套的是第三代篦冷機(jī)。篦冷機(jī)篦床的有效面積61.2m2,生產(chǎn)能 力25002700t/d,篦床面積負(fù)荷為44t/m2.d。由于目前該窯的產(chǎn)量達(dá)到 2950t/d(超 產(chǎn)18%左右),篦床面積負(fù)荷為48t/m2.d,因此出篦冷機(jī)熟料溫度高。若加厚熟料 料層,相應(yīng)的冷卻風(fēng)機(jī)能量有所不足。 為此,我們對篦冷機(jī)固定床冷卻風(fēng)機(jī)及一、 二、三、四室冷卻風(fēng)機(jī)進(jìn)行更換,將風(fēng)機(jī)風(fēng)壓風(fēng)量進(jìn)行提高;對窯頭排風(fēng)機(jī)也進(jìn) 行了改造,即將原先 250kW10 級電機(jī)更換為 400 kW8 級

10、電機(jī),轉(zhuǎn)速升高了約 120r/mi n,風(fēng)壓風(fēng)量均有所提高 。 籟叢媽羥為贍僨蟶練淨(jìng)。篦冷機(jī)風(fēng)機(jī)改造前后操作運(yùn)行參數(shù)見表 1 。表1篦冷機(jī)風(fēng)機(jī)改造前后操作運(yùn)行參數(shù)冷卻風(fēng)機(jī)全壓(Pa)風(fēng)量(m3/h)功率(KW)額定電流(A)實(shí)測電流(A)改造前改造后改造前改造后改造前改造后改造前改造后實(shí)測電流5703A1005011000114002016055110102.6195.11245703B1005011000114002340055132102.6231.6140570775001005016800114005555102.5102.6385708560093102100018447559010

11、2.5140138570949006500330003800075132139.719914257104400500033600350007590139.716691分析從表1可以看出,在正常運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)有部分冷卻風(fēng)機(jī)運(yùn)行電流很低,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于電機(jī)的額定電流,這說明其出力不足。分析認(rèn)為:一是由于篦冷機(jī)的料層過厚導(dǎo)致風(fēng)量吹不透,熟料冷卻不好;二是有篦縫被熟料顆?;驖沧⒘隙氯?,而造成上風(fēng)不足風(fēng)機(jī)電流偏低,熟料冷卻不好熱交換低。導(dǎo)致出篦冷機(jī)熟料溫度高于65C +環(huán)境溫度(最高達(dá)200C),從而造成入AQC鍋爐的煙氣量少、煙氣溫度 偏低而影響發(fā)電量。預(yù)頌圣鉉儐歲齦訝驊糴。3.2 篦冷機(jī)清理和技改利用停窯時(shí)間對篦

12、冷機(jī)內(nèi)篦板篦縫進(jìn)行全面的清理,保證篦板的良好通風(fēng);并根據(jù)篦冷機(jī)的熟料輸送情況,在二段兩點(diǎn)位置安裝了 8快高阻力篦板,以穩(wěn)定 料層、減少冷卻風(fēng)短路帶來的負(fù)影響,盡可能的使風(fēng)量穩(wěn)定均勻 。 滲釤嗆儼勻諤鱉調(diào)硯錦。3.3 操作優(yōu)化在上述措施的基礎(chǔ)上,又對篦冷機(jī)的操作進(jìn)行了一些優(yōu)化調(diào)整。首先,將原篦冷機(jī)入窯頭電收塵器余風(fēng)管道上閥門開度由原來的 30%改為全 部關(guān)閉;將原先入AQC鍋爐管道閥門開度由以前的30%改為全部打開;后期改 造在細(xì)料區(qū)新加的直徑1500mm取風(fēng)管道閥門開度由60%改為全部打開;篦冷 機(jī)廢氣排放靠篦冷機(jī)破碎機(jī)上部新增1400mm余風(fēng)排放管道控制 。 鐃誅臥瀉噦圣騁貺 頂廡。其次,對

13、篦冷機(jī)內(nèi)熟料料層控制思路本著“一快二慢”的思路進(jìn)行調(diào)整,盡 量將高溫段的熟料冷卻往后移。 因其 AQC 兩根取風(fēng)口均在篦冷機(jī)的擋風(fēng)墻后 (即 正好是一段后二段前的位置) ,為此操作中:控制一段篦速在保證熟料料層不被 冷風(fēng)吹穿的前提下,盡可能將篦速放快,但要保證篦床油壓在可控安全的范圍內(nèi), 控制篦床油壓小于12MPa;將二段篦速放慢,使熟料料層和冷卻風(fēng)量的使用配 合恰到好處, 即操作上尋找一個(gè)平衡點(diǎn), 避免出現(xiàn)料層過厚、 風(fēng)量減少或料層稍 薄、冷風(fēng)量偏多現(xiàn)象,以使篦冷機(jī)冷卻效率得到充分發(fā)揮,從而提高入 AQC 鍋 爐溫度。 擁締鳳襪備訊顎輪爛薔。4 SP 爐旁路閥積灰漏風(fēng)及其處理窯尾 SP 鍋爐

14、旁路閥安裝是水平布置方式在距離入SP 鍋爐管道下方約 2m處,因距離太高而使閥板里面積灰特別嚴(yán)重, 每次停窯檢查閥板上面大概都有幾 噸的料子。以前有過因動作閥板積灰而發(fā)生壓死高溫風(fēng)機(jī)的事故, 因此每次余熱 電站每次退爐都要先將積灰清除后方可動作閥板執(zhí)行器。為了減少閥板的積灰, 在閥板上開了兩個(gè)80mm的孔洞,這樣閥板積灰雖有減少,但漏風(fēng)卻十分嚴(yán)重 的,導(dǎo)致入生料磨的氣體溫度由正常時(shí)的 214C左右提高到224C左右,而入SP 爐溫度則有等量的降低 。 贓熱俁閫歲匱閶鄴鎵騷。根據(jù)設(shè)計(jì)參數(shù)計(jì)算,入SP鍋爐溫度每降低1C,其發(fā)電量將降低22kWh(這 還沒有計(jì)算閥板漏風(fēng)量對發(fā)電的影響 )。為此,對此閥板可進(jìn)行如圖 3 所示的技 術(shù)改造。 壇摶鄉(xiāng)囂懺蔞鍥鈴氈淚。圖3 SP鍋爐旁路閥的改造方案示意經(jīng)估算,此改造因需停窯10天左右的時(shí)間,因此目前我公司公司雖已做好的方案計(jì)劃和材料工具準(zhǔn)備,但具體實(shí)施要等到下次窯系統(tǒng)大修時(shí)進(jìn)行。蠟變黲癟報(bào)倀鉉錨鈰贅。5結(jié)語(1) 通過以上幾項(xiàng)技改方案的實(shí)施和篦冷機(jī)一些操作優(yōu)化,余熱發(fā)電量有了很大的提高。改前窯臺時(shí)產(chǎn)

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

最新文檔

評論

0/150

提交評論