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文檔簡(jiǎn)介
1、 泰來(lái)泰來(lái)2 2井三級(jí)井噴事故情況匯報(bào)井三級(jí)井噴事故情況匯報(bào) 中國(guó)石化勘探南方分公司2012年7月15日一、基本情況二、發(fā)生和處理經(jīng)過(guò)三、技術(shù)原因分析四、認(rèn)識(shí)與體會(huì)五、對(duì)相關(guān)責(zé)任人的處理匯報(bào)提綱泰來(lái)2井三級(jí)井噴事故情況匯報(bào)一).地理位置地理位置地理位置 川東南探區(qū)中部,重慶市忠縣拔山鎮(zhèn)朝陽(yáng)村六組,忠縣西部距縣城約28公里。構(gòu)造位置構(gòu)造位置 四川盆地川東高陡褶皺帶拔山寺向斜。 一.基本情況 井別:井別:預(yù)探井 井型:井型:直井 設(shè)計(jì)井深:設(shè)計(jì)井深:5720m 目的層位:目的層位:主探上二疊統(tǒng)長(zhǎng)興組,兼探下三疊統(tǒng)飛仙關(guān)組和下二疊統(tǒng)茅口組。其中飛仙關(guān)組產(chǎn)層位置在飛二段,井深49004920m,長(zhǎng)興組
2、產(chǎn)層在51905220 m、53005340m兩個(gè)井段。 完鉆層位:完鉆層位:下二疊統(tǒng)茅口組 完鉆原則:完鉆原則:進(jìn)入下二疊統(tǒng)茅口組200m,井底50m無(wú)油氣顯示完鉆。 完井方式:完井方式:套管完井二).設(shè)計(jì)簡(jiǎn)況一.基本情況三).工程簡(jiǎn)況施工組織施工組織 業(yè)主單位:中國(guó)石化勘探南方分公司 鉆井施工:中原西南鉆井公司70735ZY鉆井隊(duì) 錄井施工:勝利地質(zhì)錄井公司202隊(duì)各次開(kāi)鉆時(shí)間各次開(kāi)鉆時(shí)間一開(kāi):2011年9月23日15:00二開(kāi):2011年10月7日21:00三開(kāi):2011年11月14日23:00一.基本情況三).工程簡(jiǎn)況(續(xù))三開(kāi)井段鉆開(kāi)的主要產(chǎn)層三開(kāi)井段鉆開(kāi)的主要產(chǎn)層 飛三段鮞?;?guī)r,
3、4960.004963.60m,1.50g/cm3鉆開(kāi),C:0.12%7.98%,未加重,油氣上竄速度11.9m/h。 長(zhǎng)興組灰色灰?guī)r,5234.005235.00m,1.50g/cm3鉆開(kāi),C:1.81%27.67%,加重至1.60 g/cm3,油氣上竄速度18.90m/h。 長(zhǎng)興組灰色生屑灰?guī)r,井段5236.00 5238.47m,1.60g/cm3取心,C:10.81% 99.84%,加重至1.96 g/cm3,油氣上竄速度12.50m/h。 長(zhǎng)興組灰色硅質(zhì)灰?guī)r,井段5407.00 5409.00m,1.96g/cm3鉆開(kāi),C:0.39% 81.62%,發(fā)生井噴事故。一.基本情況三).工
4、程簡(jiǎn)況(續(xù))井控基本工作條件井控基本工作條件 井控裝置:井控裝置:70MPa萬(wàn)能+105MPa雙閘板2套 上層套管承壓:上層套管承壓:井口段0802m,273.1mm 110TSS 17.32mm外加厚套管,抗內(nèi)壓強(qiáng)度為81.30MPa。其余為273.1mm TP110TSS 13.93mm套管,抗內(nèi)壓強(qiáng)度為67.66 MPa。 承壓情況承壓情況: :井深4105.82m,嘉四段,1.52g/cm3鉆井液,井底當(dāng)量密1.83g/cm3、技套套管鞋當(dāng)量密度1.94g/cm3未漏。一.基本情況三).工程簡(jiǎn)況(續(xù))井控基本工作條件井控基本工作條件(續(xù)續(xù)) 低泵沖試驗(yàn)低泵沖試驗(yàn): :鉆井液密度1.96
5、g/cm3,井深5430m,單凡爾排量8 l/s,泵壓4.8MPa。 鉆具結(jié)構(gòu):鉆具結(jié)構(gòu):241.3mmHF637GL+(630630)+(631410)+178mm減震器+238mm扶正器+(411410)止回閥+177.8mm無(wú)磁鉆鋌+177.8mm鉆鋌(9根)+(4114A10)+158mm鉆鋌(11根)+(4A11410)+(411410)旁通閥+127mm加重(15根)+127mm鉆桿+方保接頭(411410)+下旋塞+六方方鉆桿 體積參數(shù):裸眼段井徑擴(kuò)大率按1.05計(jì)算,井筒總?cè)莘e265.08m3、鉆具內(nèi)容積50.27m3,鉆具環(huán)空容積196.35m3,除井內(nèi)鉆具外的井筒容積246
6、.62m3。一.基本情況一、基本情況二、發(fā)生和處理經(jīng)過(guò)三、技術(shù)原因分析四、認(rèn)識(shí)與體會(huì)五、對(duì)相關(guān)責(zé)任人的處理匯報(bào)提綱泰來(lái)2井三級(jí)井噴事故情況匯報(bào)二.發(fā)生和處理經(jīng)過(guò) 鉆開(kāi)產(chǎn)層鉆開(kāi)產(chǎn)層: :2012年2月20日13:35,用密度1.96 g/cm3的鉆井液鉆至井深5407.005409.00m,鉆時(shí)13499min。循環(huán)一個(gè)遲到時(shí)間,全烴值由81.62%迅速恢復(fù)到基值,保持鉆井液密度1.96 g/cm3繼續(xù)鉆井。巖性:灰色硅質(zhì)灰?guī)r(薄片見(jiàn)兩條裂縫和縫合線(xiàn)),層位:長(zhǎng)興組。 三開(kāi)中完:三開(kāi)中完:2012年2月22日21:00鉆進(jìn)至井深5430.00m,進(jìn)入?yún)羌移?4m三開(kāi)中完完鉆。 處理鉆井液處理鉆井
7、液: :2月22日21:00至23日2:00循環(huán),其中2月22日14:30-24:00進(jìn)行了鉆井液性能調(diào)整。進(jìn)口鉆井液密度由1.96 g/cm3 降至1.94g/cm3,出口密度由1.96 g/cm3降至1.92g/cm3,全烴值維持0.4-0.5%。 一).發(fā)生過(guò)程長(zhǎng)興組底界長(zhǎng)興組下部氣層長(zhǎng)興組上部氣層長(zhǎng)興組底界長(zhǎng)興組下部氣層長(zhǎng)興組上部氣層 短起下鉆:短起下鉆:2月23日2:00至4:30,短起下10柱,短起下鉆井段5110.00-5430.00m,耗時(shí)2.5h。 循環(huán)循環(huán)測(cè)后效發(fā)現(xiàn)溢流:測(cè)后效發(fā)現(xiàn)溢流: 2月23日4:35-6:11,上提鉆頭位置至5429.00m循環(huán),排量1.4 m3/m
8、in,泵壓16.5MPa。其中5:30鉆井坐崗記錄顯示液面上漲1.1 m3, 5:40出現(xiàn)后效顯示,6:11氣測(cè)全烴值70.78,槽面無(wú)色米粒氣泡占40,緩沖罐槽面上漲30.0cm, 鉆井液出口密度由1.93 g/cm3下降至1.60 g/cm3,粘度由98s上升至103s,池體積增加1.52 m3。 關(guān)關(guān)防噴器:防噴器:6:116:16停泵關(guān)防噴器,準(zhǔn)備通過(guò)節(jié)流管匯、液氣分離器循環(huán)排污。二.發(fā)生和處理經(jīng)過(guò)一).發(fā)生過(guò)程(續(xù)) 關(guān)井觀察:關(guān)井觀察: 2月23日7:55停泵關(guān)井,關(guān)井套壓34MPa。7:55-9:45關(guān)井觀察,立壓0MPa (鉆具內(nèi)有止回閥),套壓41.2MPa。 循環(huán)排污:循環(huán)
9、排污:2月23日6:25單凡爾開(kāi)泵,排量8L/s,節(jié)流閥全開(kāi)循環(huán)排污。進(jìn)口泥漿密度1.96g/cm3,出口泥漿密度1.82g/cm3,點(diǎn)火成功,橘黃色火焰高6-8m,立壓0MPa,套壓由3.09MPa不斷上升。7:30套壓升至9.69MPa,7:48套壓升至19.29MPa。二.發(fā)生和處理經(jīng)過(guò)一).發(fā)生過(guò)程(續(xù)) 1. 1.正循環(huán)壓井鉆具斷正循環(huán)壓井鉆具斷 前期情況前期情況 點(diǎn)火后放噴65min,關(guān)井110min后立壓0MPa、套壓41.2MPa,仍持續(xù)上漲。 開(kāi)泵壓井泵滿(mǎn)鉆具內(nèi)容積后仍沒(méi)有立壓。 鉆井液狀況:儲(chǔ)備漿2.00g/cm3 60m3、1.85g/cm3 420m3、1.20g/cm
10、3 360m3,循環(huán)漿1.94g/cm3 80m3。二.發(fā)生和處理經(jīng)過(guò)二).處理過(guò)程 1. 1.正循環(huán)壓井鉆具斷正循環(huán)壓井鉆具斷( (續(xù)續(xù)) ) 處置時(shí)重點(diǎn)考慮的因素處置時(shí)重點(diǎn)考慮的因素 儲(chǔ)備不足。鉆井液密度偏低,即使建立起液柱也壓不住井。 繼續(xù)正壓井。如果液柱在不斷建立,套壓會(huì)逐步降低。如果液面沒(méi)有向上,井眼可能已被壓漏,繼續(xù)泵入的鉆井液可能全部漏入地層,環(huán)空液面不上漲,浪費(fèi)本來(lái)就不足的資源,情況會(huì)進(jìn)一步惡化乃至失控。 停止正壓井。如果液柱沒(méi)能不斷建立,可保留更多資源,給準(zhǔn)備工作提供更長(zhǎng)安全保證時(shí)間。但如果液柱已在建立過(guò)程中,停止正注將會(huì)失去一個(gè)快速削減風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)會(huì)。另外,關(guān)井壓力可能繼續(xù)上漲
11、,還會(huì)把環(huán)空殘存的鉆井液擠入地層,還可能造成鉆具損壞。 不具備反循環(huán)壓井、反推壓井的條件。井口承壓低,高壓管匯只有35MPa,沒(méi)有壓裂車(chē)。二.發(fā)生和處理經(jīng)過(guò)二).處理過(guò)程(續(xù)) 1. 1.正循環(huán)壓井鉆具斷正循環(huán)壓井鉆具斷( (續(xù)續(xù)) ) 實(shí)施方案實(shí)施方案 繼續(xù)正循環(huán)壓井。 關(guān)閉環(huán)空以利于液柱建立,立壓起壓后再節(jié)流排氣,努力建立循環(huán)。 入井漿密度盡量高,盡量維持在2.00g/cm3以上,并加足除硫劑(10%)。 地面抓緊準(zhǔn)備500m3、2.20g/cm3以上重漿。 現(xiàn)場(chǎng)加重料保持500t以上,其它處理劑充足。 抓緊組織4套千型以上壓裂車(chē)到井,注意帶好管匯、流程、單向閥。 二.發(fā)生和處理經(jīng)過(guò)二).
12、處理過(guò)程(續(xù)) 1. 1.正循環(huán)壓井鉆具斷正循環(huán)壓井鉆具斷( (續(xù)續(xù)) ) 實(shí)施效果實(shí)施效果 2月23日9:4510:51,關(guān)閉環(huán)空單凡爾泵入密度2.00g/cm3鉆井液壓井,立壓為0 MPa,套壓41.2MPa,泵入泥漿51.97 m3。10:51懸重由172t下降至10.17t,立壓突然上升至21.25MPa,套壓43.12MPa,停泵,鉆具斷落。二.發(fā)生和處理經(jīng)過(guò)二).處理過(guò)程(續(xù))懸重懸重立壓立壓圖圖1.1.泰來(lái)泰來(lái)2 2井壓井施工曲線(xiàn)井壓井施工曲線(xiàn)11正循環(huán)壓井鉆具斷落正循環(huán)壓井鉆具斷落1#1#泵泵沖泵泵沖套壓套壓懸重懸重套壓套壓懸重懸重套壓套壓立壓立壓懸重懸重套壓套壓1#1#泵泵沖
13、泵泵沖立壓立壓懸重懸重套壓套壓 2. 2.間斷置換法降壓間斷置換法降壓 現(xiàn)場(chǎng)基本狀況現(xiàn)場(chǎng)基本狀況 儲(chǔ)備漿:2.00g/cm3 100m3、1.85g/cm3 420m3、1.20g/cm3 360m3。 循環(huán)漿:1.94g/cm3 80m3。 其它準(zhǔn)備工作情況沒(méi)有改變。 綜合判斷鉆具斷點(diǎn)井深在1000m左右,斷點(diǎn)以上鉆具內(nèi)容積9.26m3 (實(shí)際為14.32m3) 、環(huán)空容積35.39m3(實(shí)際為54.25m3),斷點(diǎn)以下鉆具外環(huán)空容積160.96m3(實(shí)際為142.10m3),三者總計(jì)205.61m3 (實(shí)際為210.67m3)。二.發(fā)生和處理經(jīng)過(guò)二).處理過(guò)程(續(xù)) 2. 2.間斷置換法降
14、壓間斷置換法降壓( (續(xù)續(xù)) ) 處置時(shí)重點(diǎn)考慮的因素處置時(shí)重點(diǎn)考慮的因素 地面沒(méi)有合適的壓井液。 壓井泵注機(jī)具只有2臺(tái)鉆井液泵。 井口承壓宜控制在60MPa以?xún)?nèi),地面管線(xiàn)承壓宜控制在25MPa以?xún)?nèi)。 繼續(xù)正循環(huán)壓井:降壓效果差;壓井液只能在短時(shí)間內(nèi)維持,損失補(bǔ)充不及,一旦跟不上情況可能大惡化;可能越壓井口壓力越高;鉆具可能繼續(xù)氫脆。 反循環(huán)壓井:不具備實(shí)施條件,開(kāi)不通泵;放壓可能越放越活。 反推壓井:井口、地面承受不了,沒(méi)有反推機(jī)具。 吊灌:能否維持、維持多長(zhǎng)時(shí)間的相對(duì)平穩(wěn)不清楚;鉆具可能繼續(xù)氫脆。二.發(fā)生和處理經(jīng)過(guò)二).處理過(guò)程(續(xù)) 2. 2.間斷置換法降壓間斷置換法降壓( (續(xù)續(xù)) )
15、 實(shí)施方案實(shí)施方案 置換法降壓:鉆桿內(nèi)定期強(qiáng)行注入壓井液后(每15min注入3m3),套管環(huán)空控壓放出同等體積的氣體,用鉆井液逐步取代原來(lái)井筒內(nèi)氣體占據(jù)的體積,逐步增加井筒內(nèi)有效液柱壓力,減小井口壓力。目標(biāo)為爭(zhēng)取1天準(zhǔn)備時(shí)間、力爭(zhēng)降壓10MPa以上。 工藝保障:前期先套管放氣、后鉆桿內(nèi)注漿,后期先鉆桿內(nèi)注漿、后環(huán)空放氣。 井口掛雙死卡,防止放火箭。 入井壓井液密度盡量高,能達(dá)到2.40g/cm3最好,至少要在2.00g/cm3以上,同時(shí)除硫劑含量10%,pH11。 利用置換法壓井爭(zhēng)取的時(shí)間抓緊作大型壓井的準(zhǔn)備工作,加重壓井液密度改為2.30g/cm3以上,其它準(zhǔn)備要求不變。 井口壓力降至井口承
16、壓有余地(套壓30MPa)、地面準(zhǔn)備充足時(shí)反推壓井。二.發(fā)生和處理經(jīng)過(guò)二).處理過(guò)程(續(xù)) 2. 2.間斷置換法降壓間斷置換法降壓( (續(xù)續(xù)) ) 實(shí)施效果實(shí)施效果 2月23日10:51-18:52,間斷正泵入密度2.00g/cm3鉆井液88.91 m3置換壓井,立壓21.25MPa18.01 MPa,套壓41.2MPa 29.01MPa,懸重10.17t 17t。期間節(jié)流放噴排氣,火焰高度6-8m,火焰呈橘紅色(部分火焰發(fā)藍(lán))。二.發(fā)生和處理經(jīng)過(guò)二).處理過(guò)程(續(xù))圖圖2.2.泰來(lái)泰來(lái)2 2井壓井施工曲線(xiàn)井壓井施工曲線(xiàn)22間斷置換法降壓間斷置換法降壓1#1#泵泵沖泵泵沖立壓立壓套壓套壓立壓立
17、壓套壓套壓1#1#泵泵沖泵泵沖立壓立壓套壓套壓圖圖2.2.泰來(lái)泰來(lái)2 2井壓井施工曲線(xiàn)井壓井施工曲線(xiàn)22間斷置換法降壓間斷置換法降壓1#1#泵泵沖泵泵沖立壓立壓套壓套壓 3. 3.連續(xù)置換法降壓連續(xù)置換法降壓 現(xiàn)場(chǎng)基本狀況現(xiàn)場(chǎng)基本狀況 儲(chǔ)備漿:2.00g/cm3 100m3、1.85g/cm3 350m3、1.20g/cm3 360m3。 循環(huán)漿:2.00g/cm3 70m3。 其它情況未變。二.發(fā)生和處理經(jīng)過(guò)二).處理過(guò)程(續(xù)) 3. 3.連續(xù)置換法降壓連續(xù)置換法降壓( (續(xù)續(xù)) ) 處置時(shí)重點(diǎn)考慮的因素處置時(shí)重點(diǎn)考慮的因素 用間斷置換法已大幅度削減了風(fēng)險(xiǎn),降壓情況明顯,降壓速度緩慢。 已經(jīng)
18、基本具備反推壓井的壓力條件。 反推機(jī)具未到位。 壓井液現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備仍不足以進(jìn)行成功的壓井作業(yè),2.00g/cm3重漿現(xiàn)場(chǎng)有170m3,部分外部拉運(yùn)漿已接近井場(chǎng)。 其它情況未變。二.發(fā)生和處理經(jīng)過(guò)二).處理過(guò)程(續(xù)) 3. 3.連續(xù)置換法降壓連續(xù)置換法降壓( (續(xù)續(xù)) ) 實(shí)施方案實(shí)施方案 用連續(xù)置換法降壓壓井,單凡爾從鉆具內(nèi)注入壓井液,同時(shí)從環(huán)空小排量放氣(利用密封不嚴(yán)的節(jié)流閥),用強(qiáng)行注入的壓井液逐步替換環(huán)空存氣,以加快降壓速度,盡快消減風(fēng)險(xiǎn)。 泵入壓井液密度盡量高,至少高于2.00g/cm3,PH11,除硫劑濃度10%。 當(dāng)現(xiàn)場(chǎng)2.00g/cm3重漿剩余100m3時(shí),即使效果不好也須停止連續(xù)置
19、換法降壓壓井,改回間斷置換法降壓壓井。 其余準(zhǔn)備工作按原要求抓緊進(jìn)行。二.發(fā)生和處理經(jīng)過(guò)二).處理過(guò)程(續(xù)) 3. 3.連續(xù)置換法降壓連續(xù)置換法降壓( (續(xù)續(xù)) ) 實(shí)施效果實(shí)施效果 2月23日19:09-23:29連續(xù)正注入2.00g/cm3鉆井液43.16 m3置換壓井,立壓18.01 MPa 9.96MPa,套壓29.01MPa11.2MPa,懸重17t26.66t,焰高2-3m。23:25井口開(kāi)始返出鉆井液,23:29 23:36停泵,立壓9.37 MPa,套壓9.77MPa。二.發(fā)生和處理經(jīng)過(guò)二).處理過(guò)程(續(xù))圖圖3.3.泰來(lái)泰來(lái)2 2井壓井施工曲線(xiàn)井壓井施工曲線(xiàn)33連續(xù)置換法降壓
20、連續(xù)置換法降壓1#1#泵泵沖泵泵沖立壓立壓套壓套壓懸重懸重立壓立壓套壓套壓1#1#泵泵沖泵泵沖立壓立壓套壓套壓圖圖3.3.泰來(lái)泰來(lái)2 2井壓井施工曲線(xiàn)井壓井施工曲線(xiàn)33連續(xù)置換法降壓連續(xù)置換法降壓1#1#泵泵沖泵泵沖立壓立壓套壓套壓 4. 4.節(jié)流循環(huán)法置換降壓節(jié)流循環(huán)法置換降壓 現(xiàn)場(chǎng)基本狀況現(xiàn)場(chǎng)基本狀況 儲(chǔ)備漿:2.00g/cm3 110m3、1.85g/cm3 350m3、1.20g/cm3 360m3。 循環(huán)漿:2.00g/cm3 70m3。 2000型壓裂車(chē)已到井場(chǎng)。 元壩儲(chǔ)備漿開(kāi)始抵達(dá)現(xiàn)場(chǎng)。 其它情況未變。二.發(fā)生和處理經(jīng)過(guò)二).處理過(guò)程(續(xù)) 4. 4.節(jié)流循環(huán)法置換降壓節(jié)流循環(huán)法
21、置換降壓( (續(xù)續(xù)) ) 處置時(shí)重點(diǎn)考慮的因素處置時(shí)重點(diǎn)考慮的因素 保障能力增強(qiáng),能允許更大的損耗。 連續(xù)置換法井口返液,井筒內(nèi)充滿(mǎn)了污染漿、氣柱。 全井反推壓井:壓井液數(shù)量和密度都不足,一次反推壓穩(wěn)不可能。 部分反推法壓井:可以提高井口段液柱質(zhì)量,提高井口平穩(wěn)性。但也可能壓漏地層,使后期建立有效液柱困難。 節(jié)流循環(huán)排氣:剩余鉆柱環(huán)空的氣柱可能被推倒井口引起復(fù)雜,下部井筒內(nèi)、產(chǎn)層內(nèi)天然氣可能繼續(xù)上竄。二.發(fā)生和處理經(jīng)過(guò)二).處理過(guò)程(續(xù)) 4. 4.節(jié)流循環(huán)法置換降壓節(jié)流循環(huán)法置換降壓( (續(xù)續(xù)) ) 處置方案處置方案 節(jié)流循環(huán)置換壓井:?jiǎn)畏矤柟?jié)流循環(huán),將剩余鉆具的外環(huán)空內(nèi)的存氣盡量排除。下部
22、井筒內(nèi)的氣滑脫、運(yùn)移到剩余鉆具外環(huán)空時(shí),爭(zhēng)取分散循環(huán)到井口排除。確保井口段不出現(xiàn)大段高壓氣柱,確保井口安全,同時(shí)為反推壓井的準(zhǔn)備工作爭(zhēng)取時(shí)間。 如果出現(xiàn)漏失,只要是有返出且漏失量能被接受,要堅(jiān)持一周以上把剩余鉆具外環(huán)空的污染排盡。 正常情況下控壓合適-準(zhǔn)確計(jì)量,確保井筒處于微漏狀態(tài),盡量減少地層繼續(xù)出氣。 泵入壓井液密度維持在2.00g/cm3左右,PH11,除硫劑濃度10%。 現(xiàn)場(chǎng)至少剩余2.00g/cm3以上重漿100m3以上。 2套壓裂車(chē)正循環(huán),2套反循環(huán),接好流程,試壓70MPa合格備用。 點(diǎn)火口保持長(zhǎng)明火。 地面繼續(xù)做好反推壓井準(zhǔn)備, 2.30g/cm3以上可泵出重漿爭(zhēng)取備600m3
23、以上。二.發(fā)生和處理經(jīng)過(guò)二).處理過(guò)程(續(xù)) 4. 4.節(jié)流循環(huán)法置換降壓節(jié)流循環(huán)法置換降壓( (續(xù)續(xù)) ) 處置效果處置效果 2月24日0:00-16:50節(jié)流循環(huán)排氣??刂屏?0.00-11.00MPa,進(jìn)口密度2.02g/cm3,出口密度1.93-1.95g/cm3,火焰高0-3m,火焰呈橘紅色(部分火焰發(fā)藍(lán)),套壓維持在8.75-10.13MPa。二.發(fā)生和處理經(jīng)過(guò)二).處理過(guò)程(續(xù))圖圖4.4.泰來(lái)泰來(lái)2 2井壓井施工曲線(xiàn)井壓井施工曲線(xiàn)44節(jié)流循環(huán)法置換降壓節(jié)流循環(huán)法置換降壓1#1#泵泵沖泵泵沖立壓立壓套壓套壓立壓立壓套壓套壓1#1#泵泵沖泵泵沖立壓立壓套壓套壓圖圖4.4.泰來(lái)泰來(lái)
24、2 2井壓井施工曲線(xiàn)井壓井施工曲線(xiàn)44節(jié)流循環(huán)法置換降壓節(jié)流循環(huán)法置換降壓1#1#泵泵沖泵泵沖立壓立壓套壓套壓 5. 5.平推法壓井平推法壓井 現(xiàn)場(chǎng)基本狀況現(xiàn)場(chǎng)基本狀況 井場(chǎng)壓井液:2.15-2.30g/cm3 400m3、1.95-2.00g/cm3 300m3。 已連接好2000型壓裂車(chē)流程,并試壓70MPa合格。 普光儲(chǔ)備漿開(kāi)始抵達(dá)現(xiàn)場(chǎng)。 其它情況未變。二.發(fā)生和處理經(jīng)過(guò)二).處理過(guò)程(續(xù)) 5. 5.平推法壓井平推法壓井( (續(xù)續(xù)) ) 處置時(shí)重點(diǎn)考慮的因素處置時(shí)重點(diǎn)考慮的因素 正、反循環(huán)壓井無(wú)法壓穩(wěn)。主要高壓產(chǎn)層接近井底,壓力系數(shù)不清楚,全井要2.20g/cm3左右壓井液才能壓穩(wěn),靠
25、鉆具斷落后井口段提高密度無(wú)法壓穩(wěn)。 反推壓井有較好的實(shí)施條件。244.5mm技套下深較深,下至2957.11m,至少在技套內(nèi)用重漿建立質(zhì)量較高的液柱的把握性較大。 反推壓井也可能出現(xiàn)一些復(fù)雜??隙〞?huì)引起井漏,漏點(diǎn)越靠上越難處理,可能降低井筒本來(lái)的承壓能力,可能不能將井筒內(nèi)的氣全部推回地層。二.發(fā)生和處理經(jīng)過(guò)二).處理過(guò)程(續(xù)) 5. 5.平推法壓井平推法壓井( (續(xù)續(xù)) ) 技術(shù)方案技術(shù)方案 反推法壓井。壓井液密度2.10g/cm3以上,環(huán)空反推超出井口剩余鉆具外環(huán)空容積后再?gòu)你@桿內(nèi)反推。環(huán)空反推采用壓裂車(chē)推,堵漏漿、鉆具內(nèi)反推采用鉆井液泵(同時(shí)壓裂車(chē)做好準(zhǔn)備)。盡量連續(xù)施工。 優(yōu)選反推排量。
26、兼顧推氣入地層的效果和不對(duì)地層造成破壞性壓裂的需要,先采用雙凡爾施工,再根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整。 用堵漏漿提高井眼承壓能力,確保能建立一定的液柱。在鉆桿內(nèi)反推期間,先反推常規(guī)漿30m3,再推入一罐堵漏漿(30m3),然后跟進(jìn)常規(guī)漿160m3將堵漏漿推入井底地層10m3。 二.發(fā)生和處理經(jīng)過(guò)二).處理過(guò)程(續(xù)) 5. 5.平推法壓井平推法壓井( (續(xù)續(xù)) ) 實(shí)施效果實(shí)施效果 2月24日17:05-20:50,共計(jì)注入2.102.20g/cm3的鉆井液280 m3,立壓由14.37MPa降至11.29MPa,套壓由10.59MPa降至9.24MPa。其中采用壓裂車(chē)在環(huán)空反推鉆井液50m3,排量1.10
27、-1.30 m3/min,套壓13.75 MPa11.51MPa;使用鉆井泵正注鉆井液230m3(含6%堵漏泥漿30 m3)。 2月24日20:50至25日15:52關(guān)井觀察,立壓6.15 MPa6.65MPa,套壓8.51 MPa8.97MPa。 井下相對(duì)穩(wěn)定,險(xiǎn)情基本解除。二.發(fā)生和處理經(jīng)過(guò)二).處理過(guò)程(續(xù))二.發(fā)生和處理經(jīng)過(guò)二).處理過(guò)程(續(xù)) 5. 5.平推法壓井平推法壓井( (續(xù)續(xù)) ) 實(shí)施效果實(shí)施效果( (續(xù)續(xù)) ) 反推完成后,關(guān)井立壓、套壓均長(zhǎng)時(shí)間基本保持穩(wěn)定。證明地層再未繼續(xù)向井筒內(nèi)出氣,井內(nèi)液柱+井口壓力已基本將井壓穩(wěn),井控風(fēng)險(xiǎn)已基本消除。剩下的工作就是將井口剩余壓力以
28、提高壓井液密度的方式來(lái)補(bǔ)償取代。圖圖5.5.泰來(lái)泰來(lái)2 2井壓井施工曲線(xiàn)井壓井施工曲線(xiàn)55反推法壓井反推法壓井2#2#泵泵沖泵泵沖立壓立壓套壓套壓立壓立壓套壓套壓2#2#泵泵沖泵泵沖立壓立壓套壓套壓2#2#泵泵沖泵泵沖立壓立壓套壓套壓2#2#泵泵沖泵泵沖立壓立壓套壓套壓2#2#泵泵沖泵泵沖立壓立壓套壓套壓2#2#泵泵沖泵泵沖立壓立壓套壓套壓立壓立壓套壓套壓2#2#泵泵沖泵泵沖立壓立壓套壓套壓圖圖5.5.泰來(lái)泰來(lái)2 2井壓井施工曲線(xiàn)井壓井施工曲線(xiàn)55反推法壓井反推法壓井2#2#泵泵沖泵泵沖立壓立壓套壓套壓 6. 6.反推補(bǔ)償壓差、節(jié)流循環(huán)檢驗(yàn)穩(wěn)定程度:反推補(bǔ)償壓差、節(jié)流循環(huán)檢驗(yàn)穩(wěn)定程度:大型反推
29、作業(yè)2次,共推入2.202.50g/cm3鉆井液310m3(含堵漏漿140m3) ;多次節(jié)流循環(huán)檢驗(yàn)油氣壓穩(wěn)情況,井口壓力降至0MPa,井內(nèi)液面有小量波動(dòng)。 7.7.強(qiáng)行起下鉆:強(qiáng)行起下鉆:在井內(nèi)狀態(tài)處于臨界點(diǎn)附近強(qiáng)行起下鉆。起鉆一柱一強(qiáng)灌,每次灌入1.52倍鉆具體積鉆井液量,中途出現(xiàn)溢流后用節(jié)流循環(huán)法排除井口段污染,起下鉆過(guò)程中定期反推段塞。起出鉆具1546.82m,剩余魚(yú)長(zhǎng)3879.49m,下入卡瓦撈筒至魚(yú)頂。 8.射孔循環(huán):射孔循環(huán):撈上落魚(yú)后上提124t提活,懸重增加40t(由55t95t),開(kāi)泵不通,強(qiáng)灌強(qiáng)起7根單根后仍開(kāi)不通泵。環(huán)空間斷反推鉆井液維持井口安全,3月2日15:40從井
30、深2848m處射孔循環(huán),將上部鉆井液密度調(diào)勻至2.29g/cm3左右,井下基本穩(wěn)定,險(xiǎn)情解除。二.發(fā)生和處理經(jīng)過(guò)二).處理過(guò)程(續(xù)) 9. 9.打撈落魚(yú):打撈落魚(yú):2月28日14:00 5月23日15:00,經(jīng)過(guò)52趟打撈,共撈獲落魚(yú)7段總長(zhǎng)4027.30m。魚(yú)頭埋藏在嘉陵江組地層大肚子井段中且緊貼井壁,施工困難結(jié)束打撈。 10.10.填井側(cè)鉆:填井側(cè)鉆:從5月23日15:00起開(kāi)始填井側(cè)鉆,至2012年7月23日6:00,側(cè)鉆至井深 m。 二.發(fā)生和處理經(jīng)過(guò)二).處理過(guò)程(續(xù))一、基本情況二、發(fā)生和處理經(jīng)過(guò)三、技術(shù)原因分析四、認(rèn)識(shí)與體會(huì)五、對(duì)相關(guān)責(zé)任人的處理匯報(bào)提綱泰來(lái)2井三級(jí)井噴事故情況匯
31、報(bào) 直接原因直接原因1.鉆井液密度低于壓穩(wěn)需求 因鉆井液流變性能較差, 2月22日14:30至24:00,為滿(mǎn)足中完需要,鉆井隊(duì)決定調(diào)整鉆井液性能??紤]到前期碳酸根污染嚴(yán)重,用大劑量石灰乳及稀釋劑進(jìn)行處理。(調(diào)查中鉆井隊(duì)確認(rèn)處理劑都是配成膠液的形式加入,但在鉆井液班報(bào)中只記錄了處理劑加量,未記錄膠液的體積),在處理過(guò)程中,鉆井液密度由1.96 g/cm3 降至最低1.88 g/cm3(非有意地),后恢復(fù)至1.92 g/cm3。 在前期同一裸眼中長(zhǎng)興組5236.00 5238.47m氣層施工中,采用1.96 g/cm3鉆井液時(shí)油氣上竄速度為12.5m/h,已經(jīng)證實(shí)密度不能再下調(diào)。三.技術(shù)原因分析
32、一).發(fā)生的原因 直接原因直接原因2.短起下前未確證壓穩(wěn)情況 調(diào)整完泥漿后,23日0:00至2:00循環(huán), 2:00至4:30停泵短起下。主要存在以下問(wèn)題: 一是短起下前沒(méi)有循環(huán)充分。一個(gè)大循環(huán)周的時(shí)間應(yīng)為4.5h,0:00至2:00實(shí)際只循環(huán)了2h。 二是短起前沒(méi)有充分、認(rèn)真地觀察井口是否有溢流,停泵后立即起鉆。三三. .技術(shù)原因分析技術(shù)原因分析一).發(fā)生的原因(續(xù)) 直接原因直接原因3.短起下過(guò)程中不灌鉆井液 查詢(xún)地質(zhì)錄井坐崗記錄和綜合錄井儀液面監(jiān)測(cè)記錄,證實(shí)鉆井隊(duì)在短起下10柱鉆具的過(guò)程中沒(méi)有灌漿,液柱降低加上起鉆的抽吸,使作用在井底附近產(chǎn)層上的液柱當(dāng)量壓力降低。 短起下后開(kāi)泵循環(huán),測(cè)得
33、油氣上竄速度高達(dá)716 m/h。三.技術(shù)原因分析一).發(fā)生的原因(續(xù))圖圖6.6.短起下灌漿記錄短起下灌漿記錄2#2#泵泵沖泵泵沖灌漿罐液體體積灌漿罐液體體積大鉤高度大鉤高度1#1#泵泵沖泵泵沖灌漿罐液體體積灌漿罐液體體積大鉤高度大鉤高度2#2#泵泵沖泵泵沖灌漿罐液體體積灌漿罐液體體積大鉤高度大鉤高度1#1#泵泵沖泵泵沖2#2#泵泵沖泵泵沖灌漿罐液體體積灌漿罐液體體積大鉤高度大鉤高度圖圖6.6.短起下灌漿記錄短起下灌漿記錄1#1#泵泵沖泵泵沖2#2#泵泵沖泵泵沖灌漿罐液體體積灌漿罐液體體積大鉤高度大鉤高度 直接原因直接原因4.短起下過(guò)程中未確證壓穩(wěn)情況 存在以下兩點(diǎn)不足: 一是短起下過(guò)程中倒轉(zhuǎn)
34、泥漿,且未做好記錄,計(jì)量、觀察是否發(fā)生溢流難度大,沒(méi)有準(zhǔn)確記錄加入、倒出的鉆井液量,從而根本計(jì)量不了是否有溢流、溢流量有多少。 二是在短起下過(guò)程中沒(méi)有有意識(shí)地停止作業(yè),灌滿(mǎn)鉆井液,觀察是否有溢流。 三.技術(shù)原因分析一).發(fā)生的原因(續(xù)) 間接原因間接原因1.地質(zhì)設(shè)計(jì)壓力系數(shù)不準(zhǔn)且未及時(shí)調(diào)整 地質(zhì)設(shè)計(jì)長(zhǎng)興組地層壓力系數(shù)為1.25,與實(shí)際嚴(yán)重不符。前期鉆開(kāi)產(chǎn)層后就已經(jīng)確證差異較大,沒(méi)有及時(shí)調(diào)整。致使現(xiàn)場(chǎng)工作缺乏有力依據(jù)。2.現(xiàn)場(chǎng)施工人員井控素質(zhì)差 沒(méi)有建立短起下前必須確證是否能夠短起下的理念。 不知道短起下過(guò)程中必須有意識(shí)地觀察溢流。 沒(méi)有意識(shí)到剛好壓穩(wěn)的氣井不能輕易降低鉆井液密度。 沒(méi)有意識(shí)到起
35、鉆不灌漿、起鉆抽吸對(duì)井內(nèi)壓力平衡影響的嚴(yán)重性。三.技術(shù)原因分析一).發(fā)生的原因(續(xù)) 間接原因間接原因3.施工單位對(duì)鉆井液處理管控不嚴(yán) 完鉆前調(diào)整鉆井液性能的決定由施工單位鉆井液技術(shù)人員作出和實(shí)施。對(duì)此,實(shí)施情況施工單位工程人員心存僥幸、疏于管理。 4.相關(guān)單位相互監(jiān)控、制約出現(xiàn)漏洞 調(diào)整鉆井液性能未及時(shí)向甲方監(jiān)督報(bào)告,甲方監(jiān)督未及時(shí)發(fā)現(xiàn)和制止作業(yè)中出現(xiàn)的差錯(cuò)。 地質(zhì)錄井公司沒(méi)有發(fā)現(xiàn)和提示井隊(duì)短起過(guò)程中未灌漿。 三.技術(shù)原因分析一).發(fā)生的原因(續(xù)) 直接原因直接原因1.用排污的辦法壓井 短起下后2月23日4:35-6:11循環(huán),鉆頭位置5429.00m,排量1.4 m3/min,泵壓16.5
36、MPa,鉆井液從井底返到井口的循環(huán)時(shí)間為150min。其中5:30鉆井坐崗記錄顯示液面上漲1.1 m3, 5:40出現(xiàn)后效顯示,6:11氣測(cè)全烴值70.78,無(wú)色米粒氣泡占槽面40,緩沖罐槽面上漲30.0cm, 鉆井液出口密度由1.92 g/cm3下降至1.60 g/cm3,粘度由98s上升至103s,池體積增加1.52 m3。 6:116:16停泵關(guān)防噴器,準(zhǔn)備通過(guò)節(jié)流管匯、液氣分離器循環(huán)排污。 6:25 7:28單凡爾開(kāi)泵,排量8L/s,節(jié)流閥全開(kāi)循環(huán)排污,進(jìn)口鉆井液密度1.96 g/cm3,出口泥漿密度1.82g/cm3,點(diǎn)火成功,橘黃色火焰高6-8m,立壓0MPa,套壓由3.09MPa
37、不斷上升。 7:28停泵,7:30套壓升至9.69MPa,7:48套壓升至19.29MPa。 7:55關(guān)井,關(guān)井套壓34MPa。 7:55-9:45關(guān)井觀察,立壓0 MPa(鉆具內(nèi)有止回閥),套壓41.2MPa。三.技術(shù)原因分析二).惡化的原因 直接原因直接原因1.用排污的辦法壓井(續(xù)) 存在的主要問(wèn)題: 一是溢流嚴(yán)重的情況下固執(zhí)地堅(jiān)持循環(huán)排污一是溢流嚴(yán)重的情況下固執(zhí)地堅(jiān)持循環(huán)排污 短起后下鉆到底進(jìn)行循環(huán)測(cè)后效,遲到時(shí)間為150min。 4:35開(kāi)始開(kāi)泵循環(huán),至5:40僅循環(huán)65 min井口就見(jiàn)氣顯示,油氣上竄速度高達(dá)716m/h。井下氣侵非常嚴(yán)重,未引起應(yīng)有的警惕,現(xiàn)場(chǎng)仍然認(rèn)為是正常排后效并
38、堅(jiān)持繼續(xù)排。 發(fā)現(xiàn)強(qiáng)烈氣侵后,鉆井隊(duì)沒(méi)有采取有效井控措施,堅(jiān)持循環(huán)。液柱壓力已經(jīng)不能平衡地層壓力,地層流體繼續(xù)涌入井筒,直到6:11氣測(cè)全烴值高達(dá)70.28%,槽面見(jiàn)無(wú)色米粒氣泡,總池體積大量增加。(從綜合錄井儀曲線(xiàn)及數(shù)據(jù)查出,此時(shí)泥漿總池體積增加12 m3),作業(yè)指揮者仍未意識(shí)到嚴(yán)重的油氣侵將導(dǎo)致井筒鉆井液當(dāng)量密度大幅度下降可能誘發(fā)井噴。三.技術(shù)原因分析二).惡化的原因(續(xù)) 直接原因直接原因1.用排污的辦法壓井(續(xù)) 二是溢流嚴(yán)重?zé)o法正常循環(huán)的情況下敞壓循環(huán)二是溢流嚴(yán)重?zé)o法正常循環(huán)的情況下敞壓循環(huán) 2月23日6:16井口氣侵已嚴(yán)重至不能正常循環(huán)排污,技術(shù)員決定停泵關(guān)防噴器,通過(guò)節(jié)流管匯的全
39、開(kāi)節(jié)流閥、液氣分離器繼續(xù)循環(huán)排污。 6:257:55間斷開(kāi)泵,沒(méi)有節(jié)流控壓,立壓為0MPa,點(diǎn)火火焰高度6-8m,井筒泥漿大量噴出。 三是井筒壓力嚴(yán)重失衡、溢噴強(qiáng)烈的情況下停泵敞放三是井筒壓力嚴(yán)重失衡、溢噴強(qiáng)烈的情況下停泵敞放 在關(guān)封井器全開(kāi)節(jié)流閥循環(huán)期間三次停泵,累計(jì)時(shí)間達(dá)48 min,相當(dāng)于通過(guò)節(jié)流管匯直接放噴泄壓(根據(jù)與鉆井技術(shù)員及鉆井監(jiān)督的問(wèn)訊談話(huà)及對(duì)綜合錄井儀曲線(xiàn)的分析,證實(shí)停泵時(shí)沒(méi)有關(guān)節(jié)流閥關(guān)井),致使環(huán)空虧空嚴(yán)重。套壓由3.09MPa不斷上升,在井口停泵未關(guān)井的情況下, 7:48套壓上升至19.29MPa。三.技術(shù)原因分析二).惡化的原因(續(xù)) 直接原因直接原因1.用排污的辦法壓
40、井(續(xù)) 三.技術(shù)原因分析二).惡化的原因(續(xù))圖圖7.7.泰來(lái)泰來(lái)2 2井溢流惡化原因分析井溢流惡化原因分析鉆井液池總體積鉆井液池總體積1#1#泵泵沖泵泵沖立壓立壓出口排量出口排量出口密度出口密度套壓套壓2#2#泵泵沖泵泵沖出口密度出口密度 直接原因直接原因2.現(xiàn)場(chǎng)儲(chǔ)備不足 2月4日鉆井液密度提至1.96g/cm3,23日?qǐng)?bào)表顯示現(xiàn)場(chǎng)泥漿材料儲(chǔ)備情況為:1.85g/cm3重泥漿540 m3,1.20g/cm3輕泥漿260 m3,2.03 g/cm3重泥漿60 m3。 沒(méi)有執(zhí)行設(shè)計(jì)要求:現(xiàn)場(chǎng)儲(chǔ)備高于井漿密度0.2g/cm3的重鉆井液504m3 。 沒(méi)有執(zhí)行川東北天然氣井鉆井與井下作業(yè)工程安全技
41、術(shù)規(guī)范:現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)儲(chǔ)備高于鉆進(jìn)時(shí)最高密度0.2 g/cm3以上的高密度鉆井液 。 沒(méi)有執(zhí)行川東南項(xiàng)目部關(guān)于泰來(lái)2井調(diào)整儲(chǔ)備泥漿密度的通知(川東南工程201203號(hào))生產(chǎn)指令:將儲(chǔ)備重漿密度調(diào)整至2.18 g/cm3。 后果:現(xiàn)場(chǎng)儲(chǔ)備不足,難以成功地組織壓井。三.技術(shù)原因分析二).惡化的原因(續(xù)) 直接原因直接原因3.生產(chǎn)組織困難 歷時(shí)31:00一次壓井的重漿才勉強(qiáng)準(zhǔn)備到位?,F(xiàn)場(chǎng)配漿基本只能彌補(bǔ)鉆井液損失,主要靠調(diào)整外部拉運(yùn)漿以增加有效儲(chǔ)備量。普光應(yīng)急中心的罐車(chē)24日15:00才將重漿拉運(yùn)到現(xiàn)場(chǎng),從2月23日10:00左右提出配制要求,至24日17:00歷時(shí)31:00才在現(xiàn)場(chǎng)調(diào)整配制出400m3 2
42、.15g/cm3的重鉆井液,勉強(qiáng)達(dá)到一次壓井的需要。 壓裂車(chē)歷時(shí)9:00準(zhǔn)備到位。三.技術(shù)原因分析二).惡化的原因(續(xù)) 直接原因直接原因4.集中氣段H2S腐蝕鉆具 2月22日4:00短起下到底開(kāi)始循環(huán),5:30見(jiàn)溢流,5:40井口見(jiàn)氣,6:25點(diǎn)火成功,7:559:45關(guān)井,9:4510:51泵入2.00g/cm3重漿壓井。10:51鉆具斷裂,懸重由172t下降至10.17t,立壓21.25MPa,套壓43.12MPa。斷裂的性質(zhì)為H2S氫脆 ,斷裂的主要原因有: 集中氣柱段H2S腐蝕性強(qiáng)。除硫劑對(duì)集中氣柱腐蝕的減緩作用差,只有在氣體穿過(guò)下部液體時(shí)才有中和作用。 集中氣柱不動(dòng)定點(diǎn)腐蝕相對(duì)應(yīng)的
43、鉆具。在停泵和后期關(guān)井泵注期間,井口段鉆具在2h56min的時(shí)間內(nèi)一直處于集中段氣柱的籠罩之下。三.技術(shù)原因分析二).惡化的原因(續(xù)) 間接原因間接原因1.現(xiàn)場(chǎng)人員井控技術(shù)素質(zhì)差 在油氣上竄速度高達(dá)716.00m/h的情況下沒(méi)有意識(shí)到井控工作的危險(xiǎn)性。 敞口循環(huán),任由氣柱膨脹推出氣柱上部液體,急劇降低液柱壓力,加快地層內(nèi)流體進(jìn)入井筒。 停泵敞井放噴,驚慌失措,任由井筒噴空。 在井控風(fēng)險(xiǎn)極大的情況下仍然匯報(bào)只是排污。三.技術(shù)原因分析二).惡化的原因(續(xù)) 間接原因間接原因2.不重視地質(zhì)提示 2月22日6:04出現(xiàn)后效顯示,錄井隊(duì)監(jiān)測(cè)到鉆井液池體積增加,立即通知了司鉆和地質(zhì)監(jiān)督,以泰來(lái)2井異常預(yù)報(bào)
44、通知單(氣侵) 方式報(bào)鉆井隊(duì)技術(shù)員謝公艮,報(bào)告池體積增加0.33m3。 鉆井隊(duì)接到地質(zhì)錄井隊(duì)泰來(lái)2井異常預(yù)報(bào)通知單(氣侵) 報(bào)告后,簽收了“匯報(bào)預(yù)報(bào)及時(shí)”。沒(méi)有高度重視,沒(méi)有客觀分析嚴(yán)重程度,沒(méi)有按出現(xiàn)溢流后的常規(guī)井控措施進(jìn)行處理,延誤了時(shí)機(jī)。三.技術(shù)原因分析二).惡化的原因(續(xù)) 間接原因間接原因3.執(zhí)行力不足 2月2日,泰來(lái)2井在取心過(guò)程中發(fā)現(xiàn)良好油氣顯示,隨即將鉆井液密度從1.68 g/cm3提至1.96 g/cm3,2月4日壓穩(wěn)油氣層。 2月5日,勘探南方分公司川東南工作部杜文勝上井時(shí),將川東南工作部關(guān)于泰來(lái)2井調(diào)整儲(chǔ)備泥漿密度的通知(川東南工程201203號(hào))送達(dá)70735ZY鉆井隊(duì)
45、平臺(tái)經(jīng)理陳兆祥,要求將儲(chǔ)備重漿密度調(diào)整至2.18 g/cm3。 陳兆祥向平臺(tái)支部書(shū)記張海芳交待后到南充開(kāi)會(huì),會(huì)后直接回中原休假。至事故發(fā)生,該通知一直存放在陳兆祥本人的辦公室內(nèi),造成鉆井隊(duì)在后期18天的施工過(guò)程中,未執(zhí)行川東南工作部的指令,未對(duì)儲(chǔ)備漿密度進(jìn)行調(diào)整。三.技術(shù)原因分析二).惡化的原因(續(xù)) 間接原因間接原因4.重大隱患管理未閉環(huán) 川東南工作部下發(fā)調(diào)整密度指令未通過(guò)監(jiān)督,致使監(jiān)督始終不知情,沒(méi)能在工作中督促落實(shí)。 川東南工作部自己在下發(fā)指令后沒(méi)人督促落實(shí),此后多次跑井也未提及。三.技術(shù)原因分析二).惡化的原因(續(xù))一、基本情況二、發(fā)生和處理經(jīng)過(guò)三、技術(shù)原因分析四、認(rèn)識(shí)與體會(huì)五、對(duì)相關(guān)責(zé)任人的處理匯報(bào)提綱泰來(lái)2井三級(jí)井噴事故情況匯報(bào)1.事故性質(zhì)惡劣 泰來(lái)2長(zhǎng)興組井噴事故是一起不顧井控風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整鉆井液性能、降低密度導(dǎo)致井筒壓力失去平衡、短起下過(guò)程中不灌泥漿形成嚴(yán)重氣侵,違反井控基本原
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