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文檔簡介
1、主講人:商科軍2015年9月測量質(zhì)量事故案例第八篇第八篇 測量質(zhì)量事故案例測量質(zhì)量事故案例質(zhì)量事故質(zhì)量事故1 1:因圖紙審核不清造成的鉆孔樁定位偏差:因圖紙審核不清造成的鉆孔樁定位偏差 1 事故概況 某施工單位在管段內(nèi)的A特大橋樁基施工過程中,造成A特大橋42#46#墩、51#墩59#臺,共14個墩臺的116根鉆孔樁整體向線路左側(cè)偏移2m。 2 事故原因分析 技術(shù)人員對設(shè)計(jì)圖紙未進(jìn)行認(rèn)真審核,設(shè)計(jì)圖紙中明確左線作為控制線,測量人員錯誤的將左線當(dāng)成線路中線進(jìn)行坐標(biāo)計(jì)算及測量放樣,造成鉆孔樁偏移。項(xiàng)目部測量人員配備不足且工作年限較短,缺乏相關(guān)施工經(jīng)驗(yàn),未執(zhí)行測量復(fù)核制。第八篇第八篇 測量質(zhì)量事故案
2、例測量質(zhì)量事故案例質(zhì)量事故質(zhì)量事故2 2:因字跡不清導(dǎo)致的放樣錯誤:因字跡不清導(dǎo)致的放樣錯誤 1 事故概況 某施工單位施工A橋梁,其中一根鉆孔樁向大里程側(cè)偏位1米。 2 事故原因分析 通過分析計(jì)算理論坐標(biāo)和放樣使用坐標(biāo)發(fā)現(xiàn):該鉆孔樁的理論坐標(biāo)計(jì)算無誤,現(xiàn)場放樣使用坐標(biāo)也無誤。但因該坐標(biāo)數(shù)據(jù)正好處于坐標(biāo)表的折縫處(數(shù)字不清),現(xiàn)場技術(shù)員在放樣過程中誤將Y坐標(biāo)個位數(shù)5看成6,樁位復(fù)核時,另外一技術(shù)員也誤將5看成6所造成。第八篇第八篇 測量質(zhì)量事故案例測量質(zhì)量事故案例質(zhì)量事故質(zhì)量事故3 3:曲線段橋梁整體偏移:曲線段橋梁整體偏移 1 事故概況 某施工單位施工某鐵路聯(lián)絡(luò)線工程,管段內(nèi)A大橋位于半徑為6
3、00m的曲線上,工程進(jìn)入鋪軌階段后,鋪軌單位發(fā)現(xiàn)梁位不正,停工復(fù)查發(fā)現(xiàn),梁位最大偏差達(dá)到420mm。 2 事故原因分析 經(jīng)過調(diào)查分析,施工單位在施工橋梁時未考慮墩臺中心的偏距,在曲線段墩臺中心坐標(biāo)計(jì)算時,直接按照左線中心右偏線間距的一半為墩臺中心,未考慮橋梁偏距,架梁單位在架梁時未復(fù)核施工單位所彈出的架梁墨線,導(dǎo)致曲線段橋梁共7個墩臺出現(xiàn)偏差。最后經(jīng)事故調(diào)查組同意,對誤差超限的墩臺重新進(jìn)行檢算并編制加固設(shè)計(jì)文件,分別采取了基礎(chǔ)加寬和橋墩加寬的措施。第八篇第八篇 測量質(zhì)量事故案例測量質(zhì)量事故案例質(zhì)量事故質(zhì)量事故4 4:某鐵路墩柱測量質(zhì)量事故:某鐵路墩柱測量質(zhì)量事故 1 事故概況 在某新建鐵路#1
4、16號墩的墩柱立模標(biāo)高測量中,由于技術(shù)人員缺乏,現(xiàn)場技術(shù)人員利用工人扶尺測量(水準(zhǔn)尺為鋁合金塔尺),待墩柱混凝土澆筑前,現(xiàn)場技術(shù)主管進(jìn)行巡視發(fā)現(xiàn)墩柱模板總體高度與圖紙所示高度不吻合(模板為定制鋼模,每節(jié)高度已知),遂立即通知現(xiàn)場停工,進(jìn)行測量復(fù)核,最后復(fù)核發(fā)現(xiàn)墩柱模板總體高度多出20cm。因多出的20cm模板位于立模底部,造成所有墩柱模板拆除重新安裝,墩柱上部鋼筋拆除,重新綁扎。 2 事故原因分析 經(jīng)過測量復(fù)核分析,確定為現(xiàn)場技術(shù)人員在利用工人扶尺測量時,有近20cm的水準(zhǔn)塔尺沒有完全拔出,立模完成后項(xiàng)目部測量組未對模板的標(biāo)高進(jìn)行復(fù)核,只復(fù)核了墩柱頂?shù)钠矫嫖恢茫瑢?dǎo)致測量錯誤。第八篇第八篇 測量
5、質(zhì)量事故案例測量質(zhì)量事故案例質(zhì)量事故質(zhì)量事故5 5:某橋梁鉆孔樁施工測量質(zhì)量事故:某橋梁鉆孔樁施工測量質(zhì)量事故 1 事故概況 某橋梁鉆孔樁使用沖擊鉆施工,在1-2(1號墩臺第2根樁)樁灌注完成后,現(xiàn)場工人對1-2樁上部進(jìn)行了回填,由于1號墩臺處的地下巖層較硬,鉆孔進(jìn)度較慢,在1號墩臺作業(yè)鉆機(jī)移至別處墩位施工。一個月后,現(xiàn)場測量人員重新放樣1-2樁,鉆孔隊(duì)伍對1-2樁沖擊鉆孔,當(dāng)鉆至約6米深時,發(fā)現(xiàn)泥漿中有鋼筋碎渣狀東西,遂停止鉆進(jìn),經(jīng)確認(rèn)1-2樁已于一個月前完成灌注施工,此次鉆進(jìn)對灌注完成的1-2號樁造成徹底破壞,造成損失十余萬。 2 事故原因分析 現(xiàn)場測量人員對放樣后的樁位未在測量作業(yè)本進(jìn)行
6、記錄(測量作業(yè)本繪有每個墩位的樁位布置圖,放樣完畢應(yīng)在樁位圖上涂黑),亦未與現(xiàn)場技術(shù)人員溝通鉆孔樁灌注完成情況,導(dǎo)致了樁位在灌注完成后的重復(fù)放樣,從而造成了已灌注完成的樁位遭到徹底破壞。第八篇第八篇 測量質(zhì)量事故案例測量質(zhì)量事故案例質(zhì)量事故質(zhì)量事故6 6:某新建鐵路引入既有車站軌道測量質(zhì)量事故:某新建鐵路引入既有車站軌道測量質(zhì)量事故 1 事故概況 某新建鐵路,設(shè)計(jì)時速350km/h,DK0+000處位于既有站場內(nèi),施工單位利用測設(shè)好的CP數(shù)據(jù),進(jìn)行站場內(nèi)軌道施工測量。在鋪設(shè)好多組道岔之后(道岔為有砟軌道,站場內(nèi)為有砟軌道,站場外為無砟軌道),發(fā)現(xiàn)整體軌面標(biāo)高低了1cm,造成損失20余萬。 2
7、事故原因分析 經(jīng)過復(fù)核發(fā)現(xiàn)施工所用的CP點(diǎn)高程為棱鏡桿高程,而實(shí)際應(yīng)用高程桿高程(高程桿高程與棱鏡桿高程相差1cm),從而造成了軌面標(biāo)高的整體偏差。若此工程為無砟軌道,將會造成巨大的損失。第八篇第八篇 測量質(zhì)量事故案例測量質(zhì)量事故案例質(zhì)量事故質(zhì)量事故7 7:某站場改造標(biāo)高偏差質(zhì)量事故:某站場改造標(biāo)高偏差質(zhì)量事故 1 事故概況 某施工單位施工甲市站場改造項(xiàng)目,站場內(nèi)需鋪設(shè)線路及道岔,在施工完部分線路及道岔后,發(fā)現(xiàn)軌面標(biāo)高有整體的誤差。 2 原因分析 經(jīng)過復(fù)核分析,發(fā)現(xiàn)站場內(nèi)高程控制點(diǎn)A下沉近5cm,在軌道施工測量時,現(xiàn)場測量人員以A點(diǎn)為標(biāo)高控制基準(zhǔn),進(jìn)行軌道標(biāo)高測量,造成了軌面標(biāo)高整體的偏差。在
8、站場內(nèi)分布著3個標(biāo)高控制點(diǎn)(其他兩個為B點(diǎn)和C點(diǎn),B、C點(diǎn)使用不便),利用A點(diǎn)測量時,測量人員為圖方便,既未閉合于B、C點(diǎn),也未對控制點(diǎn)進(jìn)行定期復(fù)測,造成了軌面標(biāo)高整體偏差的事實(shí)。事故最終原因歸結(jié)為:1、現(xiàn)場測量人員對測量復(fù)核制執(zhí)行不力,測量人員責(zé)任心不強(qiáng);2、測量控制點(diǎn)的埋設(shè)不符合標(biāo)準(zhǔn),埋設(shè)地點(diǎn)及埋設(shè)深度不夠,未按規(guī)范要求進(jìn)行埋設(shè)。第八篇第八篇 測量質(zhì)量事故案例測量質(zhì)量事故案例質(zhì)量事故質(zhì)量事故8 8:某高程控制網(wǎng)復(fù)測質(zhì)量事故:某高程控制網(wǎng)復(fù)測質(zhì)量事故 1 事故概況 某工程高程控制網(wǎng)復(fù)測(水準(zhǔn)三等),往測時由A點(diǎn)測至B點(diǎn)(第一次復(fù)測),往測結(jié)束后在未換尺的情況下直接進(jìn)行返測。復(fù)測后發(fā)現(xiàn)A點(diǎn)至B
9、點(diǎn)實(shí)測高差的往返測合格(往返測不符值約3mm),但與設(shè)計(jì)高差相差近2cm。在進(jìn)行整體復(fù)測完畢后,對A、B點(diǎn)相鄰點(diǎn)實(shí)測高差進(jìn)行分析,確定B點(diǎn)高程變動,進(jìn)行平差計(jì)算時,對B點(diǎn)高程進(jìn)行了更改。在一個月后進(jìn)行了第二次高程復(fù)測,復(fù)測完畢后發(fā)現(xiàn)A、B點(diǎn)間高差與原設(shè)計(jì)標(biāo)高基本相同,誤差約2mm。經(jīng)過現(xiàn)場重復(fù)測量,確定在第一次復(fù)測時的A、B點(diǎn)高差實(shí)測錯誤。 2 事故原因分析 經(jīng)過對第一次高程復(fù)測的原始記錄分析,確定第一次復(fù)測時在B點(diǎn)立尺人員沒有把水準(zhǔn)尺放在B點(diǎn)(往測時最后一站高差和返測時第一站高差絕對值基本相同,高差絕對值相差小于1mm。在往測最后一站與返測第一站,儀器離兩水準(zhǔn)尺距離基本相同),而是放在了B點(diǎn)
10、的點(diǎn)槽內(nèi),造成了標(biāo)高的往測值錯誤,而在返測的過程中亦沒有進(jìn)行前后視換尺,而是直接進(jìn)行返測,錯過了發(fā)現(xiàn)錯誤的機(jī)會。高程復(fù)測建議:在進(jìn)行完所有高程控制點(diǎn)的往測后,再進(jìn)行返測,此方法的優(yōu)點(diǎn)為:若有新埋設(shè)控制點(diǎn)因不穩(wěn)定而發(fā)生下沉,在復(fù)測完畢,容易發(fā)現(xiàn)錯誤(下沉后的往返測差值較大);可以避免扶尺人員因責(zé)任心不強(qiáng)或粗心大意造成的水準(zhǔn)尺立錯位置。第八篇第八篇 測量質(zhì)量事故案例測量質(zhì)量事故案例質(zhì)量事故質(zhì)量事故9 9:某公路隧道重大測量質(zhì)量事故:某公路隧道重大測量質(zhì)量事故 1事故概況 某二級公路1#隧道長591m,采用進(jìn)口端獨(dú)頭掘進(jìn),發(fā)現(xiàn)事故時1#隧道自進(jìn)口已開挖達(dá)300m,開挖隧道全部出現(xiàn)偏差,以靠近掌子面偏
11、差最大,達(dá)3m之多,若按此中線繼續(xù)開挖,則在出洞口處中線偏移將達(dá)近6m。 2 事故原因分析 事故發(fā)生后,為查找事故的原因,公司精測隊(duì)從洞外各控制點(diǎn)分別進(jìn)行了復(fù)核,發(fā)現(xiàn)洞外控制點(diǎn)XD22XA的距離與項(xiàng)目部實(shí)測坐標(biāo)反算出的距離相差0.6m,其它部分沒有錯誤。根據(jù)此錯誤,查看項(xiàng)目部原始測量記錄,發(fā)現(xiàn)導(dǎo)線測量時的平距記錄出錯(實(shí)際記錄成斜距)。導(dǎo)線計(jì)算時用斜距進(jìn)行計(jì)算,導(dǎo)致XA的坐標(biāo)計(jì)算出現(xiàn)嚴(yán)重錯誤。在隧道進(jìn)洞施工測量時所有的施工放樣都采用XA為基準(zhǔn)點(diǎn),因而導(dǎo)致隧道實(shí)際施工中線與理論中線存在整體旋轉(zhuǎn)。第八篇第八篇 測量質(zhì)量事故案例測量質(zhì)量事故案例質(zhì)量事故質(zhì)量事故1010:因版本號錯誤導(dǎo)致的盾構(gòu)施工偏差
12、:因版本號錯誤導(dǎo)致的盾構(gòu)施工偏差 1 事故概況 某施工單位項(xiàng)目部負(fù)責(zé)A市地鐵B號線某區(qū)間盾構(gòu)工程,3月13日項(xiàng)目部對1-12環(huán)進(jìn)行管片姿態(tài)測量,測量成果顯示隧道高程最大偏差為19mm。3月19日項(xiàng)目部對156環(huán)管片姿態(tài)進(jìn)行復(fù)測,發(fā)現(xiàn)17-56環(huán)(GDYK25+533.3+593.3)均出現(xiàn)不同程度的超限,其中56環(huán)垂直偏差達(dá)到+2010mm、水平偏差+52mm;測量導(dǎo)向系統(tǒng)56環(huán)處顯示的盾構(gòu)垂直偏差為盾首-29mm、盾尾-25mm,水平偏差盾首+41mm、盾尾+35mm,成型隧道實(shí)測偏差與測量導(dǎo)向系統(tǒng)顯示偏差嚴(yán)重不符。 2 事故原因分析 因項(xiàng)目部管理混亂,在項(xiàng)目部測量組共用的U盤中存在3個右線計(jì)劃線數(shù)據(jù),分別為“右線.DTA”(項(xiàng)目部一測
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