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1、直吹式制粉系統(tǒng)案例及措施 集控3組全體成員 2009-8-27制粉系統(tǒng)常見故障及處理制粉系統(tǒng)自燃著火 現(xiàn)象:磨煤機(jī)著火時(shí)制粉系統(tǒng)風(fēng)壓及密封風(fēng)差壓劇烈波動(dòng)。磨煤機(jī)出口溫度急劇升高。磨煤機(jī)一次風(fēng)流量波動(dòng)。嚴(yán)重時(shí)引起爐膛壓力和鍋爐負(fù)荷波動(dòng)。嚴(yán)重時(shí),著火位置保溫層內(nèi)冒煙、起明火。制粉系統(tǒng)常見故障及處理 原因:制粉系統(tǒng)彎頭及死角處積粉時(shí)間過長(zhǎng)。磨煤機(jī)斷煤或出口溫度過高。燃煤揮發(fā)分高、煤粉過細(xì)、水分過低。進(jìn)入磨煤機(jī)的原煤中含有其它易燃易爆物。有外來火源 制粉系統(tǒng)常見故障及處理 處理:制粉系統(tǒng)自然著火時(shí),應(yīng)將磨煤機(jī)冷風(fēng)門及給煤機(jī)轉(zhuǎn)速控制切為手動(dòng)。降低磨煤機(jī)入口風(fēng)溫、進(jìn)口風(fēng)壓,加大給煤量,維持磨煤機(jī)高料位(注
2、意防止堵磨),降低磨煤機(jī)出口溫度。若分離器出口溫度異常升高,超過160,無法控制,則緊急停磨,嚴(yán)密關(guān)閉各風(fēng)門。必要時(shí),投油穩(wěn)燃。 制粉系統(tǒng)常見故障及處理磨煤機(jī)跳閘 現(xiàn)象:跳閘磨煤機(jī)電機(jī)電流指示到零,發(fā)報(bào)警信號(hào),爐膛負(fù)壓增大。DCS畫面上磨煤機(jī)變綠色。對(duì)應(yīng)的給煤機(jī)聯(lián)跳。主蒸汽壓力、溫度下降。對(duì)應(yīng)的煤火檢熄滅。 制粉系統(tǒng)常見故障及處理機(jī)組投入?yún)f(xié)調(diào)控制時(shí),處于自動(dòng)狀態(tài)的容量風(fēng)門自動(dòng)開大,若兩臺(tái)或兩臺(tái)以上運(yùn)行磨煤機(jī)跳閘時(shí),條件滿足RB動(dòng)作。磨煤機(jī)噪音減少。 原因:按磨煤機(jī)手動(dòng)停按鈕。按磨煤機(jī)就地事故按鈕。磨煤機(jī)分離器出口風(fēng)粉溫度160。磨煤機(jī)主軸承溫度65。磨煤機(jī)電機(jī)軸承溫度85。磨煤機(jī)運(yùn)行時(shí)所有給煤
3、機(jī)跳閘或全停,均延時(shí)30min。制粉系統(tǒng)常見故障及處理磨煤機(jī)綜合故障。有至少4個(gè)煤燃燒器失火。低壓潤(rùn)滑油系統(tǒng)故障。主減速機(jī)潤(rùn)滑系統(tǒng)故障RUNBACK(適用于E、F、A磨)所有磨風(fēng)粉電動(dòng)門關(guān) 處理:投油穩(wěn)燃。磨煤機(jī)跳閘時(shí),應(yīng)自動(dòng)聯(lián)跳給煤機(jī)、關(guān)閉磨煤機(jī)進(jìn)、出口各風(fēng)門,聯(lián)啟高壓油系統(tǒng),否則手動(dòng)執(zhí)行。制粉系統(tǒng)常見故障及處理當(dāng)一臺(tái)磨煤機(jī)跳閘后,應(yīng)及時(shí)增加運(yùn)行磨煤機(jī)的出力,維持爐內(nèi)燃燒穩(wěn)定,必要時(shí)根據(jù)情況降低機(jī)組負(fù)荷,并盡快投入備用磨煤機(jī)或油槍,恢復(fù)正常運(yùn)行。查跳閘原因,及時(shí)處理。磨煤機(jī)滿煤 現(xiàn)象差壓料位計(jì)指示料位高。磨煤機(jī)進(jìn)、出口差壓增大。磨煤機(jī)一次風(fēng)壓升高,一次風(fēng)流量降低,出口溫度降低。鍋爐蒸汽壓力、
4、溫度降低,負(fù)荷降低,爐膛負(fù)壓增大。制粉系統(tǒng)常見故障及處理磨煤機(jī)筒體動(dòng)靜結(jié)合部向外漏粉。磨煤機(jī)電機(jī)電流先增大,嚴(yán)重堵塞后電流減小。 原因磨煤機(jī)料位計(jì)失靈,造成運(yùn)行人員誤判斷。料位自動(dòng)控制失靈,運(yùn)行人員未及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理。給煤機(jī)轉(zhuǎn)速控制或給煤量測(cè)量失常,發(fā)現(xiàn)不及時(shí)?;胤酃芑蚍蛛x器堵塞,運(yùn)行人員未及時(shí)發(fā)現(xiàn)。制粉系統(tǒng)常見故障及處理原煤水分過高,干燥出力不足。容量風(fēng)壓與給煤機(jī)出力不匹配。 處理輕微滿煤時(shí),應(yīng)立即將對(duì)應(yīng)給煤機(jī)切為手動(dòng)控制,出力維持在以下,直至停止兩臺(tái)給煤機(jī),開大容量風(fēng)門,增加系統(tǒng)通風(fēng)量。磨煤機(jī)嚴(yán)重滿煤使密封風(fēng)差壓無法維持時(shí),應(yīng)立即停止磨煤機(jī)運(yùn)行,采取隔離措施后對(duì)磨煤機(jī)及分離器進(jìn)行清理,之后通
5、過盤車或間隔啟動(dòng)主電機(jī),開啟旁路風(fēng)和容量風(fēng)逐漸吹通。根據(jù)燃燒穩(wěn)定情況,投入油槍運(yùn)行。制粉系統(tǒng)常見故障及處理磨煤機(jī)斷煤 現(xiàn)象單側(cè)斷煤時(shí),斷煤側(cè)磨煤機(jī)進(jìn)出口壓差減小,給煤機(jī)電流下降,分離器出口溫度上升很快,兩側(cè)分離器出口溫差增大、未斷煤端給煤機(jī)出力將大幅增加。如落煤管堵塞未及時(shí)發(fā)現(xiàn),堵塞端給煤機(jī)將跳閘;若料位控制在手動(dòng),則磨煤機(jī)料位、出力均降低;如系原煤倉空倉引起,給煤機(jī)密封風(fēng)壓降低,發(fā)生內(nèi)超溫。雙側(cè)斷煤時(shí),磨煤機(jī)進(jìn)出口壓差減小,料位下降。出口溫度升高(出口溫度控制投自動(dòng)時(shí),冷風(fēng)門開度增加)、鍋爐負(fù)荷和壓力降低,如兩側(cè)落煤管堵塞,未及時(shí)發(fā)現(xiàn)及處理將使兩臺(tái)給煤機(jī)均跳閘。如系原煤倉空倉引起,給煤機(jī)密封
6、風(fēng)壓降低,發(fā)生內(nèi)超溫。制粉系統(tǒng)常見故障及處理 原因煤太濕;原煤倉堵煤或空倉。給煤機(jī)出口電動(dòng)閘門未開或未全開而DCS上顯示為開。落煤管內(nèi)有異物。給煤機(jī)故障。給煤機(jī)皮帶打滑。 處理根據(jù)斷煤原因進(jìn)行相應(yīng)處理,盡可能維持料位和兩側(cè)分離器出口溫度。兩端斷煤引起燃燒不穩(wěn)時(shí),應(yīng)投入油槍穩(wěn)燃后再進(jìn)行處理。制粉系統(tǒng)常見故障及處理若短時(shí)間內(nèi)無法恢復(fù),停止磨煤機(jī)運(yùn)行,做好隔離措施后再進(jìn)行處理。磨煤機(jī)堵煤磨煤機(jī)堵煤 現(xiàn)象:磨煤機(jī)聲音沉悶,差壓增大,料位顯示偏高,出口溫度降低。磨煤機(jī)電流增大,嚴(yán)重堵塞時(shí)電流異常減小。磨煤機(jī)進(jìn)、出口冒粉。分離器堵塞時(shí),其前設(shè)備及管道會(huì)出現(xiàn)較大正壓,進(jìn)出口壓差大。一次風(fēng)管風(fēng)速、溫度降低。制
7、粉系統(tǒng)常見故障及處理 機(jī)組負(fù)荷下降,自動(dòng)狀態(tài)下的各制粉系統(tǒng)指令明顯增大。 原因: 料位(差壓)信號(hào)失靈,造成給煤自動(dòng)失靈。 煤太濕,堵塞磨煤機(jī)入口。 分離器長(zhǎng)期未清理,被木塊木屑堵塞,或因回粉管鎖氣器動(dòng)作不正常造成分離器堵塞。 制粉系統(tǒng)出力過高。 風(fēng)門擋板自動(dòng)失靈,造成風(fēng)壓、風(fēng)速、風(fēng)量不夠。 監(jiān)視不力,手動(dòng)調(diào)節(jié)失當(dāng)。制粉系統(tǒng)常見故障及處理 處理: 加強(qiáng)制粉系統(tǒng)監(jiān)視,應(yīng)能從各種表記的綜合表現(xiàn)判斷制粉系統(tǒng)是否存在異常和表記的準(zhǔn)確性。 表記故障應(yīng)解除相關(guān)自動(dòng),手動(dòng)調(diào)節(jié),維持制粉系統(tǒng)及機(jī)組穩(wěn)定運(yùn)行,聯(lián)系熱控處理。 如果分離器堵塞,應(yīng)停止該制粉系統(tǒng)進(jìn)行分離器清理、疏通。 如確認(rèn)磨煤機(jī)堵煤,應(yīng)立即降低給煤
8、機(jī)轉(zhuǎn)速,關(guān)小旁路風(fēng)門,開大容量風(fēng)門疏通,必要時(shí)停止兩側(cè)給煤機(jī)運(yùn)行。 如堵塞嚴(yán)重經(jīng)上述處理無效,應(yīng)采用間停間開磨煤機(jī)的方法加強(qiáng)抽粉,仍無效則停止該制粉系統(tǒng)進(jìn)行人工疏通、抽粉。制粉系統(tǒng)常見故障及處理分離器堵塞 : 現(xiàn)象分離器差壓升高。單側(cè)分離器堵塞時(shí),該側(cè)分離器出口溫度降低。磨煤機(jī)密封風(fēng)差壓減小?;胤酃苕i氣器附近壁溫降低。制粉系統(tǒng)出力下降。鍋爐負(fù)荷和壓力下降。堵塞嚴(yán)重時(shí),磨煤機(jī)失去主火焰跳閘或磨煤機(jī)滿煤,一次風(fēng)壓升高?;胤酃苕i氣器兩側(cè)無溫差,較正常狀態(tài)偏低。制粉系統(tǒng)常見故障及處理 原因煤太濕,磨煤機(jī)出口風(fēng)溫維持過低。分離器風(fēng)粉流道有異物阻塞。分離器回粉管鎖氣器卡死不動(dòng)作。磨煤機(jī)滿煤,運(yùn)行人員發(fā)現(xiàn)不
9、及時(shí)。 處理適當(dāng)減小給煤量,必要時(shí)可停止給煤機(jī)運(yùn)行,增加系統(tǒng)通風(fēng)量,通過旁路風(fēng)門和容量風(fēng)門調(diào)整,控制磨煤機(jī)出口溫度。料位低時(shí),可投入對(duì)應(yīng)油槍穩(wěn)燃 制粉系統(tǒng)常見故障及處理通過測(cè)溫儀判斷回粉管鎖氣器工作是否正常。若堵塞嚴(yán)重,經(jīng)上述處理無效,應(yīng)停止制粉系統(tǒng),通知維護(hù)人員進(jìn)行內(nèi)部檢查,清理雜物。國內(nèi)電廠制粉系統(tǒng)事故處理鐵嶺電廠一、制粉系統(tǒng)著火 (1)現(xiàn)象: a) 磨煤機(jī)出口溫度急劇上升; b) 磨煤機(jī)油漆變色或粉管保溫層脫落,嚴(yán)重時(shí)粉管燒紅。膨脹節(jié)或管道損壞時(shí)將造成煤粉外漏或噴出明火; c) 制粉系統(tǒng)各處風(fēng)壓、差壓,磨煤機(jī)國內(nèi)電廠制粉系統(tǒng)事故處理 一次風(fēng)壓、一次風(fēng)量劇烈變化。如果燃燒迅速或爆燃,將影響
10、爐膛負(fù)壓。 (2) 原因: a) 磨煤機(jī)出口溫度過高,超過規(guī)定的出口溫度; b) 磨煤機(jī)內(nèi)混入易燃物,如破布、稻草、木塊等進(jìn)入磨煤機(jī)后不易磨碎,而易著火; c) 原煤水份過低,揮發(fā)份過高; d) 較長(zhǎng)時(shí)間一次風(fēng)速過低,磨煤機(jī)出口擋板國內(nèi)電廠制粉系統(tǒng)事故處理 沒有全開或部分開啟,煤燃燒器出口結(jié)焦,造成粉管氣流過低; e) 停磨時(shí)沒有吹掃或吹掃不充分,造成磨煤機(jī)內(nèi)積煤引起自燃; f) 石子煤排放不及時(shí)使磨煤機(jī)底部或進(jìn)風(fēng)口處沉積過多石子煤; g) 磨碗上面的區(qū)域內(nèi)積煤過多,煤粉可能在磨損襯板上氣流不能達(dá)到的區(qū)域里堆積起來; h) 不正確或異常的操作(在正常的操作情況國內(nèi)電廠制粉系統(tǒng)事故處理 下,它們
11、自身不會(huì)著火或爆炸,通常要有某些附加的不正確的工況觸發(fā))。 (3) 處理: a) 一有著火跡象,應(yīng)關(guān)閉熱風(fēng)調(diào)節(jié)擋板和熱風(fēng)門,全開冷風(fēng)調(diào)門,繼續(xù)以等于或高于著火時(shí)的給煤率向磨煤機(jī)給煤,但須防止磨煤機(jī)超載; b) 如果確認(rèn)已經(jīng)著火應(yīng)立即關(guān)閉磨煤機(jī)所有風(fēng)門擋板,停止給煤機(jī)運(yùn)行; c) 投入磨煤機(jī)滅火裝置滅火,同時(shí)通知消防國內(nèi)電廠制粉系統(tǒng)事故處理 隊(duì)到場(chǎng)采取措施; d) 著火時(shí)應(yīng)維持磨煤機(jī)運(yùn)行,只有在已消除著火、磨煤機(jī)冷卻至正常溫度后,方可停運(yùn)磨煤機(jī)開啟檢修門; e) 如果給煤機(jī)內(nèi)部著火,應(yīng)立即從煤倉上注水進(jìn)行滅火或停運(yùn)給煤機(jī)、磨煤機(jī),關(guān)閉所風(fēng)門擋板,投入滅火裝置滅火; f) 聯(lián)系檢修確認(rèn)磨煤機(jī)、給煤
12、機(jī)正常,重新啟動(dòng)應(yīng)注意下煤情況。國內(nèi)電廠制粉系統(tǒng)事故處理二、磨煤機(jī)堵煤 (1)現(xiàn)象: a) 磨煤機(jī)電流增大; b) 磨煤機(jī)磨碗差壓上升; c) 磨煤機(jī)出口溫度下降很快; d) 磨煤機(jī)一次風(fēng)壓上升,風(fēng)量下降甚至到零; e) 鍋爐氧量上升,汽溫、汽壓、負(fù)荷下降。國內(nèi)電廠制粉系統(tǒng)事故處理 (2) 原因: a) 原煤水份大,給煤率過大; b) 制粉系統(tǒng)風(fēng)量控制過小,一次風(fēng)壓過低; c) 磨煤機(jī)出口溫度控制過低; d) 原煤內(nèi)混入大塊雜物; e) 增加負(fù)荷時(shí),給煤量增加過快而制粉系統(tǒng)風(fēng)量未及時(shí)加大;國內(nèi)電廠制粉系統(tǒng)事故處理 f) 一次風(fēng)噴口處結(jié)焦或一次風(fēng)管堵塞; g) 石子煤長(zhǎng)期沒有排放。 (3) 處理
13、: a) 發(fā)現(xiàn)磨煤機(jī)磨碗差壓不正常上升,應(yīng)立即減少給煤量直至停運(yùn)給煤機(jī)。同時(shí)加大其它運(yùn)行磨煤機(jī)的出力,如果堵塞嚴(yán)重應(yīng)啟動(dòng)備用磨組運(yùn)行,防止機(jī)組負(fù)荷下降;國內(nèi)電廠制粉系統(tǒng)事故處理 b) 加大堵塞磨煤機(jī)的一次風(fēng)量,提高磨煤機(jī)出口溫度至高限值; c) 如磨煤機(jī)堵塞嚴(yán)重,經(jīng)吹通工作無效則應(yīng)停止該制粉系統(tǒng)工作。對(duì)磨煤機(jī)進(jìn)行隔離后開啟放石子門或檢修門進(jìn)行人工疏通; d) 如是一次風(fēng)管堵塞則應(yīng)進(jìn)行人工疏通后方可啟動(dòng)制粉系統(tǒng)工作。國內(nèi)電廠制粉系統(tǒng)事故處理三、磨煤機(jī)斷煤 (1) 現(xiàn)象: a) 磨煤機(jī)斷煤信號(hào)發(fā)出; b) 總煤量突降,斷煤磨煤機(jī)煤量到零; c) 磨煤機(jī)電流下降; d) 磨煤機(jī)磨壓差下降; e) 磨
14、煤機(jī)出口溫度高;國內(nèi)電廠制粉系統(tǒng)事故處理 f) 鍋爐氧量上升,汽溫、汽壓、負(fù)荷下降 。(2) 原因: a) 煤斗托煤; b) 原煤斗空倉; c) 磨煤機(jī)下煤管被雜物堵塞; d) 給煤機(jī)卡煤。國內(nèi)電廠制粉系統(tǒng)事故處理 (3)處理: a) 如果磨煤機(jī)出口溫度上升較快,應(yīng)全開冷風(fēng)調(diào)門,關(guān)閉熱風(fēng)調(diào)門及熱風(fēng)隔絕門,維持磨煤機(jī)出口溫度在正常值; b) 通知燃料值班員確認(rèn)煤倉煤位,如果空倉應(yīng)要求其立即加煤; c) 派人到就地處理或打空氣炮; d) 如果是下煤管被雜物堵塞無法消除 ,國內(nèi)電廠制粉系統(tǒng)事故處理 則將該磨組停運(yùn); e) 處理期間應(yīng)適當(dāng)增加其它制粉系統(tǒng)給煤量以免汽壓下降過多,如果負(fù)荷低或燃燒不穩(wěn)則投
15、入點(diǎn)火油槍穩(wěn)燃,同時(shí)將斷煤磨組的給煤率降至最??; f) 如果各給煤機(jī)煤量在自動(dòng)情況下應(yīng)防止其它各給煤機(jī)煤量自動(dòng)增加過多而造成堵煤,同時(shí)應(yīng)注意控制好對(duì)應(yīng)磨煤機(jī)出口溫度,并防止低風(fēng)量或失去火檢而跳磨; 國內(nèi)電廠制粉系統(tǒng)事故處理 g) 處理期間應(yīng)注意調(diào)節(jié)汽溫,斷煤時(shí)防止汽溫過低,來煤后應(yīng)防止蒸汽超溫; h) 如果一時(shí)無法處理好斷煤,應(yīng)啟動(dòng)備用磨組。四、磨煤機(jī)電動(dòng)機(jī)電流異常 (1) 現(xiàn)象: a) 磨煤機(jī)電動(dòng)機(jī)電流偏離正常值過大;國內(nèi)電廠制粉系統(tǒng)事故處理 b) 磨煤機(jī)電動(dòng)機(jī)電流大幅度波動(dòng); c) 磨煤機(jī)處有異常聲音。 (2) 原因: a) 給煤量過大,磨煤機(jī)內(nèi)原煤過多; b) 原煤內(nèi)混入大塊雜物; c)
16、 磨煤機(jī)機(jī)械故障。國內(nèi)電廠制粉系統(tǒng)事故處理 (3) 處理: a) 適當(dāng)減少給煤量,加強(qiáng)石子煤排放,使電流至正常值; b) 經(jīng)吹掃工作后,電流仍繼續(xù)擺動(dòng),應(yīng)停止磨煤機(jī)運(yùn)行,開啟放石子門或檢修門取出磨煤機(jī)內(nèi)混入雜物; c) 就地檢查磨煤機(jī)是否存在機(jī)械故障,查出原因后通知檢修人員處理。國內(nèi)電廠制粉系統(tǒng)事故處理五、磨煤機(jī)減速箱油溫高 (1) 現(xiàn)象: a) 磨煤機(jī)潤(rùn)滑油溫度高報(bào)警; b) 油溫溫度計(jì)指示高于正常值。 (2) 原因: a) 齒輪箱油位低; b) 加熱器故障;國內(nèi)電廠制粉系統(tǒng)事故處理 c) 冷卻器冷水流量低,水側(cè)堵塞; d) 冷卻水進(jìn)水溫度高; e) 潤(rùn)滑油發(fā)生變質(zhì)乳化; f) 潤(rùn)滑油壓力降
17、低。 (3) 處理: a) 停磨后對(duì)齒輪箱進(jìn)行換油或加油至正常油位; b) 停止加熱器電源;國內(nèi)電廠制粉系統(tǒng)事故處理 c) 清理冷卻器,增加冷卻水流量; d) 降低進(jìn)水溫度。 六、給煤機(jī)皮帶打滑或皮帶跑偏、損壞 (1) 現(xiàn)象: a) 磨煤機(jī)出口溫度升高; b) 主汽壓力、負(fù)荷降低; c) 給煤機(jī)皮帶不轉(zhuǎn)。國內(nèi)電廠制粉系統(tǒng)事故處理 (2) 原因: a) 給煤機(jī)皮帶過松、張力??; b) 給煤機(jī)皮帶內(nèi)卷進(jìn)煤。 (3) 處理:停用給煤機(jī),聯(lián)系檢修處理。七、密封風(fēng)機(jī)跳閘 (1) 現(xiàn)象: a) CRT報(bào)警窗口發(fā)出相應(yīng)的報(bào)警; b) 密封風(fēng)壓低報(bào)警;國內(nèi)電廠制粉系統(tǒng)事故處理 c) 備用密封風(fēng)機(jī)聯(lián)動(dòng)。 (2)
18、 處理: a) 檢查備用密封風(fēng)機(jī)聯(lián)動(dòng)正常; b) 備用密封風(fēng)機(jī)沒有聯(lián)動(dòng),手動(dòng)將其啟動(dòng)。同時(shí)檢查跳閘密封風(fēng)機(jī)的進(jìn)出口擋板關(guān)閉; c) 查明跳閘原因,消除后將其投備用。 鄒縣發(fā)電廠故障案例及應(yīng)對(duì)1、磨煤機(jī)小牙輪斷齒 自從投產(chǎn)以#5、6爐以來磨煤機(jī)經(jīng)常發(fā)生小牙輪斷齒,其中在98年1月6日發(fā)現(xiàn), #5爐F磨煤機(jī)小牙輪一個(gè)齒中間折斷,長(zhǎng)140mm深20mm。1月15日更換一新小牙輪。由于找正不好一直振動(dòng)。到98年5月10日夜,又發(fā)現(xiàn)#5爐F磨煤機(jī)小牙輪出現(xiàn)劇烈的振動(dòng),用紅外線測(cè)溫表測(cè)驅(qū)動(dòng)端軸承溫度高達(dá)160,檢查發(fā)現(xiàn)磨煤機(jī)小牙輪非 鄒縣發(fā)電廠故障案例及應(yīng)對(duì) 驅(qū)動(dòng)端部位出現(xiàn)了一個(gè)斷齒,長(zhǎng)230mm深50m
19、m已經(jīng)接近齒根。 1998年5月4日上午,運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)#5爐E磨煤機(jī)振動(dòng)增大,軸承溫度偏高,噪音增大。停磨檢查發(fā)現(xiàn)磨煤機(jī)小牙輪非驅(qū)動(dòng)端側(cè)出現(xiàn)5個(gè)斷齒,最大斷齒長(zhǎng)約200mm,3個(gè)斷齒接近齒根。因廠內(nèi)無備品,從山西陽泉電廠買來一只舊牙輪,將其翻身后裝復(fù)。 鄒縣發(fā)電廠故障案例及應(yīng)對(duì) 1998年6月17日#6爐B磨煤機(jī)小牙輪斷齒,斷齒發(fā)生在小牙輪非驅(qū)動(dòng)端側(cè),共斷齒10個(gè)。#5爐E、B磨煤機(jī)小牙輪先后發(fā)生斷齒多達(dá)3個(gè)。 分析各爐磨煤機(jī)小牙輪斷齒的原因是小牙輪設(shè)計(jì)強(qiáng)度偏小,制造質(zhì)量要求較低問題。另外兩個(gè)主要原因一是小牙輪潤(rùn)滑不良,嚙合不好(特別是#5爐F磨煤機(jī)),造成局部磨損嚴(yán)重,鼓泡、材質(zhì)脫落,進(jìn)一步造
20、成局部應(yīng)力集中,加劇了斷齒速度。 鄒縣發(fā)電廠故障案例及應(yīng)對(duì) 二是與負(fù)荷過大有關(guān),由于投產(chǎn)初期磨煤機(jī)鋼球添加過多,致使磨煤機(jī)電流高達(dá)130A左右運(yùn)行,現(xiàn)在減少了鋼球的裝載量,電流保持在120A左右(每增加一噸鋼球,約提高一個(gè)電流。2、大小牙輪齒面磨損點(diǎn)蝕嚴(yán)重 #5、6爐磨煤機(jī)大小牙輪磨損嚴(yán)重,磨損深度約24mm。齒輪表面普遍出現(xiàn)鼓泡、起皮、凹坑等點(diǎn)蝕現(xiàn)象,而且小牙輪齒鄒縣發(fā)電廠故障案例及應(yīng)對(duì) 面溫度較高(見表2)。到99年6月份,#6爐除D磨煤機(jī)以外,其它5臺(tái)磨煤機(jī)小牙輪因磨損嚴(yán)重全部進(jìn)行翻身。分析有如下原因: 1)磨煤機(jī)保護(hù)罩(車衣)密封不嚴(yán)。由于施工單位未按技術(shù)要求施工,車衣的人孔門沒有安裝
21、門子,造成灰塵進(jìn)入車衣內(nèi)的齒輪中。特別是磨煤機(jī)空心軸與車衣的動(dòng)靜結(jié)合處,所有密封都沒有安裝,加劇鄒縣發(fā)電廠故障案例及應(yīng)對(duì) 了大牙輪內(nèi)的進(jìn)灰。由于該鍋爐的預(yù)熱器為三分式的,一路是送風(fēng)機(jī)的二次風(fēng),另一路是一次風(fēng)機(jī)的熱一次風(fēng),因?yàn)橐淮物L(fēng)機(jī)的風(fēng)壓高15.5KPa,而預(yù)熱器出口的熱一次風(fēng)壓也達(dá)到10.6Kpa(期預(yù)熱器出口熱一次風(fēng)壓為0.8Kpa)。因?yàn)橐淮物L(fēng)壓過高,將預(yù)熱器受熱面從煙氣側(cè)攜帶積存的灰吹下后帶走,因?yàn)榛伊V械钠∪趸X含量高,接近石英的硬度。加上熱風(fēng)系統(tǒng)的管道許多焊口不合格,泄漏嚴(yán)重 ,鄒縣發(fā)電廠故障案例及應(yīng)對(duì) 灰塵進(jìn)入齒輪護(hù)罩內(nèi)加劇了齒輪的磨損。檢修時(shí)一次從小牙輪下部集油盒內(nèi)清出5
22、10公斤油泥,油泥中多是煤粉和灰塵。 2)每一臺(tái)磨煤機(jī)的大牙輪配有一臺(tái)美國LIN-COLN公司的自動(dòng)噴油裝置,包括氣動(dòng)泵、潤(rùn)滑器、多級(jí)噴嘴,沿大牙輪齒寬安裝有4個(gè)噴嘴,試運(yùn)時(shí)設(shè)定每間隔2分鐘噴油一次,噴油時(shí)間2秒,每個(gè)噴嘴一次噴油約1.3克,因?yàn)樵撃ッ簷C(jī)大牙輪的齒為斜鄒縣發(fā)電廠故障案例及應(yīng)對(duì) 齒,齒面上機(jī)油不易積存,所以噴油時(shí)間較頻繁。投產(chǎn)后改為每間隔15分鐘噴油一次,后來發(fā)現(xiàn)大小牙輪齒面磨損、起皮、點(diǎn)蝕等現(xiàn)象,為此將噴油間隔時(shí)間改為8分種。#5爐投產(chǎn)初期還幾次發(fā)現(xiàn)噴油裝置上蓋被人為的提起后用鐵絲掛在磨煤機(jī)車衣上,而下部的油桶則不知去向,雖然噴油裝置仍在工作,但是噴進(jìn)去的不是油而是空氣,這樣也
23、會(huì)加劇齒輪的點(diǎn)蝕。 鄒縣發(fā)電廠故障案例及應(yīng)對(duì) 3)按照規(guī)定沿小牙輪齒寬測(cè)量,兩端溫差不大于8,齒面最高溫度不高于100,測(cè)量各部間隙正常后可打入(小牙輪軸承座與臺(tái)板)定位銷。當(dāng)溫差大于8時(shí),可將溫度低的一端軸承適當(dāng)抬高即可消除,但是挪動(dòng)小牙輪,則變速箱、電機(jī)都要調(diào)整,由于工作量大等原因至今#5爐E磨煤機(jī)和#6爐的A、B、C、D、E磨煤機(jī),沒有打入定位銷。這也是齒面磨損的一個(gè)原因。通過表2可以看出個(gè)別目前小牙輪齒面溫度不但偏高,而且兩端溫差比較大。 鄒縣發(fā)電廠故障案例及應(yīng)對(duì)3、磨煤機(jī)小牙輪齒輪聯(lián)軸器損壞 磨煤機(jī)小牙輪采用剛性齒條聯(lián)軸器,曾經(jīng)有5臺(tái)磨煤機(jī)的聯(lián)軸器發(fā)生斷齒現(xiàn)象。98年5月10日夜,
24、#5爐F磨煤機(jī)小牙輪出現(xiàn)劇烈的振動(dòng),用紅外線測(cè)溫儀測(cè)量,齒輪聯(lián)軸器溫度達(dá)260,非驅(qū)動(dòng)端軸承溫度不高,但軸承座出現(xiàn)了向西偏移。檢查發(fā)現(xiàn)磨煤機(jī)齒輪聯(lián)軸器彈簧卡損壞,部分齒斷裂,齒輪聯(lián)軸器報(bào)廢。1998年5月4日上午還發(fā)現(xiàn)#5爐E磨齒形聯(lián)軸器出現(xiàn)一個(gè)斷齒。 鄒縣發(fā)電廠故障案例及應(yīng)對(duì)磨煤機(jī)變速箱大齒輪斷齒與點(diǎn)蝕 在1997年9月17日發(fā)現(xiàn)#5爐B磨煤機(jī),變速箱大齒輪一個(gè)齒沿齒寬斷齒約1/3(斷齒前曾經(jīng)發(fā)現(xiàn)振動(dòng)大)。廠家來人鑒定屬于制造質(zhì)量問題,賠償一只新齒輪。1998年6月17日#6爐B磨煤機(jī)變速箱大齒輪斷齒。該磨煤機(jī)減速機(jī)齒輪出現(xiàn)了不同程度的點(diǎn)蝕現(xiàn)象。至今有6E、6D等多臺(tái)磨 煤 機(jī) 減 速 箱
25、大 齒 輪 點(diǎn) 蝕 嚴(yán) 重 。鄒縣發(fā)電廠故障案例及應(yīng)對(duì) 分析原因一是制造質(zhì)量問題,二是找正不好。如 98年7月23日,#6E磨煤機(jī)減速機(jī)西南角地腳螺栓被剪斷,檢查大小牙輪磨損及螺栓固定情況,未發(fā)現(xiàn)問題(23日以前,該磨煤機(jī)驅(qū)動(dòng)端噪音一直較大)。這次地腳螺栓被剪斷后,噪音明顯減小,這說明原來減速機(jī)找正不好,故障后齒輪嚙合向接觸好的方向發(fā)展。鄒縣發(fā)電廠故障案例及應(yīng)對(duì)磨煤機(jī)變速箱軸頸處漏油 制造廠家在磨煤機(jī)變速箱每一個(gè)軸承上蓋內(nèi)側(cè)設(shè)計(jì)一個(gè)集油盒,盒內(nèi)有一個(gè)導(dǎo)油孔通往軸承上端,這樣就比我們一般的潤(rùn)滑方式油量充足些??紤]到油量大,為防止軸承透蓋處漏油,在軸承透蓋下部也鉆有一個(gè)小孔,通過一根回油管保證溢出
26、的油流入變速箱內(nèi)。由于基建單位沒有按 鄒縣發(fā)電廠故障案例及應(yīng)對(duì) 照要求施工,#5爐2臺(tái)磨煤機(jī)未安裝回油管,造成軸頸處經(jīng)常漏油。經(jīng)過對(duì)#5爐磨煤機(jī)改進(jìn)效果良好。#6爐所有磨煤機(jī)均加裝回油管,雖然改進(jìn)了部分磨煤機(jī),但是仍有A、D、F三臺(tái)磨煤機(jī)的6根回油管未安裝,還存在軸頸處漏油現(xiàn)象。 6、磨煤機(jī)變速箱殼體(油)溫度高 由于該磨煤機(jī)變速箱殼體采用鋼板焊接 而成,加之變速箱內(nèi)沒有采用冷油器,所以變速箱內(nèi)油溫較高。雖然設(shè)計(jì)變速箱溫度最高為93,但是經(jīng)常接近或超過設(shè)計(jì)值。長(zhǎng)期下去引起潤(rùn)滑油質(zhì)惡化。原來磨煤機(jī)變速箱使用潤(rùn)滑油系制造廠家推薦的,由于油溫高齒面存在點(diǎn)蝕現(xiàn)象,初步分析與潤(rùn)滑油品質(zhì)有關(guān),后來試用青島
27、某公司的一種新潤(rùn)滑油,使用在#6爐B、F磨煤機(jī)變速箱上。結(jié)果并不理想。 鄒縣發(fā)電廠故障案例及應(yīng)對(duì) 由于磨煤機(jī)變速箱溫度高,就試著在#5爐B磨煤機(jī)變速箱內(nèi)加裝一冷油器,效果明顯,該磨煤機(jī)比沒有冷油器的磨煤機(jī)變速箱低20左右。7、磨煤機(jī)大瓦溫度高 磨煤機(jī)驅(qū)動(dòng)端和非驅(qū)動(dòng)端的軸承均采用烏金瓦,運(yùn)行規(guī)程規(guī)定大瓦報(bào)警溫度48,停止溫度52。自從投產(chǎn)以來, #6爐A磨、B磨、F磨大瓦溫度經(jīng)常高。 鄒縣發(fā)電廠故障案例及應(yīng)對(duì) 特別是驅(qū)動(dòng)端大瓦溫度經(jīng)常超過報(bào)警溫度,為了降溫,在軸瓦處專門加裝了一臺(tái)軸流風(fēng)機(jī)進(jìn)行通風(fēng)冷卻,如果環(huán)境溫度高則效果不明顯。當(dāng)大瓦溫度升到50時(shí)開始人工澆油,即提一桶(約15升)機(jī)油從大瓦上部
28、檢查孔內(nèi)逐漸倒入,一桶冷油降溫約1。有時(shí)溫度降不下來,溫度達(dá)到56時(shí)被迫停止磨煤機(jī)運(yùn)行。分析有一下幾個(gè)原因: 鄒縣發(fā)電廠故障案例及應(yīng)對(duì)(1)潤(rùn)滑油系統(tǒng)濾網(wǎng)經(jīng)常堵塞 每一臺(tái)磨煤機(jī)設(shè)計(jì)有一臺(tái)獨(dú)立的潤(rùn)滑油系統(tǒng),由于磨煤機(jī)采用正壓制粉,而在磨煤機(jī)空心軸與分離器動(dòng)靜結(jié)合部分密封盒內(nèi)的煤粉最容易污染機(jī)油,為此在密封盒內(nèi)壁設(shè)計(jì)裝有一只刮板,清理下積存的煤粉隨時(shí)被密封風(fēng)吹走。由于刮板經(jīng)常刮壞密封盒內(nèi)的料位管,所以將刮板拆除了。因沒有了刮板密封盒內(nèi)積粉嚴(yán)重,加劇了機(jī)油的污染,按規(guī)定濾網(wǎng)前后壓差不大于3Mpa,一般油系統(tǒng)過濾器的濾網(wǎng)10天清理一次,由于機(jī)油污染壓差大只好每天清理一次濾網(wǎng),嚴(yán)重時(shí)2個(gè)小時(shí)清理一次,由
29、于機(jī)油污染也會(huì)使大瓦溫度升高。鄒縣發(fā)電廠故障案例及應(yīng)對(duì) 為了推行備品國產(chǎn)化,改用國產(chǎn)濾網(wǎng)后網(wǎng)孔變大,可以達(dá)到20多天清理一次濾網(wǎng)。雖然緩解濾網(wǎng)堵塞,但是影響大瓦潤(rùn)滑效果。拆除刮板是否合適還有待論證。 (2)大瓦閉式冷卻水影響 磨煤機(jī)大瓦采用閉式冷卻水系統(tǒng),循環(huán)水流量偏小且不均勻。由于磨煤機(jī)冷卻水是從去吸、送風(fēng)機(jī),一次風(fēng)機(jī)的冷卻水母管上接出,F(xiàn)磨又處在系統(tǒng)末端,影響回水量。加上閉式水熱交換器入口門全開,出口門只開15%水泵運(yùn)行電流達(dá)52A,不能全開出口門造成進(jìn)回水壓差小流量偏鄒縣發(fā)電廠故障案例及應(yīng)對(duì) 低,而磨煤機(jī)冷卻水母管處在10多米的高空,冷卻水32mm支管阻力大,非驅(qū)動(dòng)端大瓦的進(jìn)、回水支管長(zhǎng)
30、約7米,驅(qū)動(dòng)端大瓦的進(jìn)、回水支管長(zhǎng)約16米阻力大于非驅(qū)動(dòng)端,所以驅(qū)動(dòng)端大瓦溫度高。 (3)采取措施欠妥 由于大瓦溫度高,臨時(shí)加裝一臺(tái)軸流風(fēng)機(jī),通風(fēng)機(jī)效果不理想,環(huán)境溫度低時(shí)還好點(diǎn),室溫一高效果就差了。只好采取向大瓦上澆機(jī)油,一開始澆油還能降下溫度來,時(shí)間長(zhǎng)了就不管用了,鄒縣發(fā)電廠故障案例及應(yīng)對(duì) 因?yàn)橛袝r(shí)用磨煤機(jī)油箱中放出的機(jī)油,有時(shí)從油桶中抽出機(jī)油,油中帶有雜質(zhì),加上澆油的磨煤機(jī)大瓦觀察孔沒有濾網(wǎng),污染了的機(jī)油進(jìn)入磨煤機(jī)大瓦,加劇了大瓦溫度的升高。 八、料位系統(tǒng)發(fā)生問題 投產(chǎn)初期該磨煤機(jī)的料位信號(hào)不正常,達(dá)不到0.250.375Kpa的規(guī)定值,而且信號(hào)規(guī)律不對(duì),波動(dòng)過大,造成磨煤機(jī)無法投自動(dòng)。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)時(shí)傳壓管信號(hào)接反。從外部接入4根傳壓銅管引入磨煤機(jī)內(nèi)部 ,根據(jù)壓差的大小測(cè)量出磨煤機(jī)內(nèi)部存煤量 ,為了防止銅管堵塞, 鄒縣發(fā)電廠故障案例及應(yīng)對(duì) 接有一路壓縮空氣吹掃系統(tǒng),在磨煤機(jī)啟動(dòng)前可以手動(dòng)控制吹掃一次。仍然發(fā)生過料位管堵塞以及銅管接頭處漏風(fēng),還經(jīng)常發(fā)生密封盒內(nèi)銅管被刮板刮破情況,所以將刮板拆掉,現(xiàn)已經(jīng)將銅管改為金屬軟管。將上述缺陷消除后,料位控制系統(tǒng)可以正常運(yùn)行,料位信號(hào)可定值于0.250.375Kpa,給煤量也能投自動(dòng)。鄒縣發(fā)電廠故障案例及應(yīng)對(duì)九、磨煤機(jī)發(fā)生爆炸 自從投產(chǎn)以
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