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文檔簡介

1、如何降低10kV戶外真空斷路器故障次數(shù)0103計劃檢查02實施04鞏固二、選題理由企業(yè)要求1、斷路器障礙率4%2、調(diào)控一體要求提高調(diào)度遠方遙控操作斷路器的響應(yīng)速度3、減少運維站人員就地操作和檢修班消缺工作量目前癥結(jié) 小組成員對公司2010年6-11月10kV戶外真空斷路器故障情況進行了統(tǒng)計,發(fā)現(xiàn)斷路器故障20次,故障率為5.95%。小組選題61110987月份2010年6月-11月真空斷路器故障次數(shù)折線圖0543216次數(shù)354233降低10kV戶外真空斷路器故障次數(shù)月份儲能電機故障合閘線圈燒毀開關(guān)輔助接點松動分閘線圈燒毀其它類故障合計(次)累計合計(次)6201003373001047820

2、00131091100021210320005171111100320表3-1 制表人:林挺欣 制表日期:2011年1月 三、現(xiàn)狀調(diào)查現(xiàn)狀調(diào)查一:對公司2010年6-11月在運56臺10kV戶外真空斷路 器故障統(tǒng)計: 序號故障類別故障頻率累計頻率累計百分比A儲能電機故障121260%B合閘線圈燒毀41680%C開關(guān)輔助接點松動21890%D分閘線圈燒毀11995%E其它類故障120100%表3-2 制表人:林挺欣 制表日期:2011年1月 現(xiàn)狀調(diào)查二:我們對2010年6-11月10kV戶外真空斷路器故障類別進行了統(tǒng)計匯總,得出以下結(jié)果: 排列圖1242110 20 1284頻數(shù)累計百分比 0%

3、 20% 40% 60% 80% 100%儲能電機故障合閘線圈燒毀開關(guān)輔助接點松動分閘線圈燒毀其它類故障60%80%90%95% 16 1、如果能解決儲能電機故障這一問題的75%,就能減少斷路器故障9次,使10kV戶外真空斷路器障礙率達到3.3%,達到企業(yè)要求。 2、該類型斷路器在2010年9月份的障礙發(fā)生2次,故障率降到3.6%,所以我們小組通過努力,目標(biāo)一定能實現(xiàn)。目標(biāo)依據(jù): 現(xiàn)狀值 目標(biāo)值 2011101520四、設(shè)定目標(biāo)次數(shù)控制電纜老化或損壞培訓(xùn)力度不夠 設(shè)備正常老化損壞 儲能機構(gòu)卡死 儲能限位開關(guān)限位過低 機構(gòu)箱密封圈損壞機構(gòu)箱電纜孔未封堵儲能電機工作電壓高于額定電壓觸電氧化、控制線

4、接觸不良機儲能機構(gòu)維護不到位人員對維護方法不熟悉 儲能電機故障人料法環(huán)農(nóng)村電網(wǎng)薄弱斷路器操作次數(shù)多 儲能電機嚴(yán)重發(fā)熱儲能電機空轉(zhuǎn)機構(gòu)受潮嚴(yán)重儲能不到位機構(gòu)箱密封不嚴(yán)提前斷開儲能回路儲能電機絕緣老化加快斷路器儲能電源取自合閘母線(240V)電機電源時通時斷五、原因分析因果圖末端因素:1、培訓(xùn)力度不夠2、設(shè)備正常老化損壞3、機構(gòu)箱電纜孔未封堵4、機構(gòu)箱密封圈損壞5、儲能機構(gòu)卡死6、儲能電機工作電壓高于額定電壓7、儲能限位開關(guān)限位過低8、控制電纜老化或損壞要因確認計劃表序號末端因素確認內(nèi)容確認方法確認標(biāo)準(zhǔn)確認人確認時間1培訓(xùn)力度不夠現(xiàn)場維護技能考核是否合格現(xiàn)場檢測考試合格率90%陳紫圳2011年2月

5、21日2設(shè)備正常老化損壞統(tǒng)計機械壽命次數(shù)調(diào)查分析根據(jù)斷路器說明書,操作次數(shù)10000次潘靜瑜2011年2月16日3機構(gòu)箱電纜孔未封堵進入斷路器機構(gòu)箱的電纜孔是否封堵現(xiàn)場檢查生變2006110號規(guī)定機構(gòu)箱電纜孔封堵率達100%林挺欣2011年2月20日4機構(gòu)箱密封圈損壞機構(gòu)箱密封圈是否完好,機構(gòu)箱是否受潮現(xiàn)場檢查生變2006110號規(guī)定機構(gòu)箱密封圈完好率達100%林挺欣2011年2月23日六、要因確認要因確認計劃表序號末端因素確認內(nèi)容確認方法確認標(biāo)準(zhǔn)確認人確認時間5儲能機構(gòu)卡死機構(gòu)是否能手動儲能現(xiàn)場驗證儲能機構(gòu)“0”卡澀柯金益2011年2月25日6儲能電機工作電壓高于額定電壓測量儲能電機工作電源

6、現(xiàn)場檢測儲能電源為直流220V王德慶2011年2月27日7儲能限位開關(guān)限位過低儲能是否到位現(xiàn)場調(diào)查斷路器指示“已儲能”潘靜瑜2011年2月21日8控制電纜老化或損壞實際調(diào)查各變電站電纜是否有老化等問題調(diào)查分析絕緣電阻值不小于1M王德慶2011年2月23日六、要因確認確認1:培訓(xùn)力度不夠 確認因素培訓(xùn)力度不夠確認時間2011年2月21日確認人陳紫圳確認方法現(xiàn)場檢測確認地點達埔變電站標(biāo) 準(zhǔn)考試合格率90%確認結(jié)論:非要因參考人數(shù)合格人數(shù)不合格人數(shù)合格率桃城蓬壺下洋桃城蓬壺下洋桃城蓬壺下洋86976810191.3%非要因達埔變東平變軍營變確認因素設(shè)備正常老化損壞確認時間2011年2月16日確認人潘

7、靜瑜確認方法調(diào)查分析確認地點調(diào)度所通訊機房根據(jù)iES500電網(wǎng)系統(tǒng)對儲能電機故障損壞次數(shù)較多的達埔變、東平變、軍營變近三年斷路器操作次數(shù)進行統(tǒng)計: 標(biāo) 準(zhǔn)斷路器操作次數(shù)10000次確認結(jié)論:非要因非要因確認2:設(shè)備正常老化圖6-1 制圖人:潘靜瑜 制圖日期:2011年2月確認因素機構(gòu)箱電纜孔未封堵確認時間2011年2月20日確認人林挺欣確認方法現(xiàn)場檢查確認地點各變電站現(xiàn)場標(biāo) 準(zhǔn)生變2006110號規(guī)定機構(gòu)箱電纜孔封堵率達100%確認結(jié)論:要因檢查項目(臺)達埔東平古格岵山軍營合計電纜孔未封堵7536426機構(gòu)箱受潮32231 11未封堵對公司在運56臺戶外zw8-12型真空斷路器進行專項檢查:

8、要因確認3:機構(gòu)箱電纜孔未封堵確認因素機構(gòu)箱密封圈損壞確認時間2011年2月23日確認人林挺欣確認方法現(xiàn)場檢查確認地點各變電站現(xiàn)場標(biāo) 準(zhǔn)生變2006110號規(guī)定機構(gòu)箱密封圈完好率達100%確認結(jié)論:要因檢查項目(臺)達埔東平古格岵山軍營合計機構(gòu)箱密封圈損壞5334217機構(gòu)箱受潮3223111對公司在運56臺戶外zw8-12型真空斷路器進行專項檢查: 密封圈損壞要因確認4:機構(gòu)箱密封圈損壞確認因素儲能機構(gòu)卡死確認時間2011年2月25日確認人柯金益確認方法現(xiàn)場檢測確認地點各變電站現(xiàn)場 標(biāo) 準(zhǔn)操作手柄1238次確認結(jié)論:要因檢查儲能機構(gòu)要因確認5:儲能機構(gòu)卡死卡子+-棘輪驅(qū)動電機驅(qū)動電機回路儲能

9、彈簧微動開關(guān)儲能機構(gòu)正常儲能卡子+-棘輪驅(qū)動電機驅(qū)動電機回路儲能彈簧微動開關(guān)儲能機構(gòu)卡死確認因素儲能電機工作電壓高于額定電壓確認時間2011年2月27日確認人王德慶確認方法現(xiàn)場檢測確認地點各變電站現(xiàn)場標(biāo) 準(zhǔn)儲能電源為直流220V確認結(jié)論:要因測得儲能電源電壓為240V要因確認6:儲能電機工作電壓高于額定電壓確認因素儲能限位開關(guān)限位過低確認時間2011年2月21日確認人潘靜瑜確認方法現(xiàn)場調(diào)查確認地點各變電站現(xiàn)場標(biāo) 準(zhǔn)斷路器指示已儲能確認結(jié)果符合標(biāo)準(zhǔn)確認結(jié)論非主要因素指示在“已儲能” 2011年2月21日小組成員對公司10kV戶外真空斷路器儲能指示進行檢查,各真空斷路器儲能現(xiàn)場指示在“已儲能”位置

10、,因此判斷儲能限位開關(guān)位置正確。 非要因確認7:儲能限位開關(guān)限位過低確認8:控制電纜老化或損壞確認因素控制電纜老化或損壞確認時間2011年2月23日確認人王德慶確認方法調(diào)查分析確認地點變電部 小組成員根據(jù)公司10kV戶外真空斷路器試驗報告測試數(shù)據(jù)進行調(diào)查分析,統(tǒng)計開關(guān)、操作機構(gòu)的電源回路絕緣電阻值,開關(guān)、操作機構(gòu)的電源回路的電阻值均不小于1M,符合規(guī)程規(guī)定要求;變電站使用的控制電纜使用年限為10-15年,除非外力破壞,不會出現(xiàn)自然老化的問題,因此該末端因素也是非要因。標(biāo) 準(zhǔn)絕緣電阻值不小于1M確認結(jié)果符合標(biāo)準(zhǔn)確認結(jié)論非主要因素非要因2、機構(gòu)箱密封圈損壞3、儲能機構(gòu)卡死4、儲能電機工作電壓高于額

11、定電壓 通過以上逐條確認,找出了影響“10kV戶外真空斷路器儲能電機故障頻繁”的主要原因是:1、機構(gòu)箱電纜孔未封堵主要原因?qū)Σ吣繕?biāo)措施地點負責(zé)人完成時間1、機構(gòu)箱電纜孔未封堵封堵機構(gòu)箱電纜孔機構(gòu)箱電纜孔封堵率達100%用防火泥對進入斷路器機構(gòu)箱的電纜孔進行封堵工作現(xiàn)場柯金益2011年3月2、機構(gòu)箱密封圈損壞對機構(gòu)箱密封圈進行處理機構(gòu)箱密封圈完好率達100%更換斷路器機構(gòu)箱中老化的密封圈工作現(xiàn)場柯金益2011年3月3、儲能機構(gòu)損壞卡死加強對儲能機構(gòu)的維護工作儲能機構(gòu)“0”卡澀調(diào)整手動儲能機構(gòu)對儲能機構(gòu)加注潤滑油制定自維護工作計劃工作現(xiàn)場柯金益林挺欣2011年5月4、電機長期在高于額定工作電壓情況

12、下運行將儲能電源電壓降至額定電壓使電額定電壓直流220V下運行將斷路器儲能電源改接至直流系統(tǒng)220V的控制母線上工作現(xiàn)場王德慶2011年6月七、制定對策對策實施一:封堵機構(gòu)箱電纜孔措 施:對檢查發(fā)現(xiàn)的26臺斷路器機構(gòu)箱未封堵的電纜孔用防火泥進行封堵 孔洞封堵八、對策實施實施效果檢查:通過封堵,我們對機構(gòu)箱電纜孔封堵及受潮情況進行比對: 實施前(臺)實施后(臺)效 果機構(gòu)箱電纜孔未封堵260機構(gòu)箱電纜孔封堵率達100%。機構(gòu)箱受潮111受潮情況明顯改善時間內(nèi)容實施二:對機構(gòu)箱密封圈進行處理實施效果檢查:通過封堵,我們對機構(gòu)箱密封圈損壞及受潮情況進行比對: 實施前(臺)實施后(臺)效 果密封圈損壞

13、170機構(gòu)箱密封圈完好率達100%機構(gòu)箱受潮111受潮情況明顯改善時間內(nèi)容措 施:對檢查發(fā)現(xiàn)的17臺斷路器機構(gòu)箱損壞的密封圈進行更換 實施三:加強對儲能機構(gòu)的維護工作措 施負責(zé)人實施情況調(diào)整手動儲能機構(gòu)柯金益檢查斷路器儲能機構(gòu),檢查螺母,調(diào)整相關(guān)手動儲能操作機構(gòu)實施時間2011年3月-5月地點各變電站實施效果調(diào)整手動儲能機構(gòu)后,設(shè)備缺陷消除,手動儲能正常。措施1、調(diào)整手動儲能機構(gòu)2、對儲能機構(gòu)加注潤滑油措 施負責(zé)人實施情況對儲能機構(gòu)加注潤滑油柯金益結(jié)合設(shè)備年檢停電,檢查斷路器儲能機構(gòu)及相關(guān)螺絲,對機構(gòu)除塵,加輪滑油實施時間2011年3月-5月地點各變電站實施效果有效地解決機構(gòu)卡澀,減少故障的發(fā)

14、生3、制定自維護工作計劃措 施負責(zé)人實施情況制定自維護工作計劃林挺欣出臺自維護工作管理辦法,各運維站從4月份起編制自維護計劃,按計劃執(zhí)行后由執(zhí)行人簽字確認實施時間2011年3月-5月地點變電站實施效果編制維護工作計劃后,使每位值班人員更加明確維護工作任務(wù),簽字確認,使維護工作到位進一步 實施效果檢查:通過調(diào)整儲能機構(gòu)、添加潤滑油和加強自維護工作,達到儲能機構(gòu)“0”卡澀的目標(biāo)值??ㄗ?-棘輪驅(qū)動電機驅(qū)動電機回路儲能彈簧微動開關(guān)實施四:將儲能電源電壓降至額定電壓措 施負責(zé)人實施情況將斷路器儲能電源改接至直流系統(tǒng)220V的控制母線上柯金益將20臺斷路器儲能電源改接至直流系統(tǒng)控制母線上,使電機在額定工

15、作電源范圍內(nèi)運行實施時間2011年6月地點各變電站實施效果改接線后,儲能電機工作電壓正常實施效果檢查:經(jīng)過更改接線,我們對實施前、后的接線情況進行了比較:實施前實施后實施前、后儲能電機工作電壓對比: 實施前實施后效果儲能電源接線合閘母線控制母線經(jīng)現(xiàn)場測量儲能電機工作電壓,為直流220V,達到運行的要求。儲能電機電壓直流240V直流220V達到額定電壓220V時間內(nèi)容 對策實施完畢后,我們對2011年3月-2011年8月10kV戶外真空斷路器故障情況進行了統(tǒng)計,得出數(shù)據(jù)如下:月份儲能電機故障合閘線圈燒毀開關(guān)輔助接點松動分閘線圈燒毀其它類故障合計(次)累計次數(shù)(次)3010001140001012

16、50000113611100367000000680110028表10-1 制表人:潘靜瑜 制表日期:2011年9月九、效果檢查 實施前 目標(biāo)值 11101520 8實施后 活動效果柱形圖QC活動后10kV戶外真空斷路器故障次數(shù)比活動前減少了12次,活動目標(biāo)實現(xiàn)。 20效益分析:故障平均停電時間(小時/次)減少故障次數(shù)(次)10kV線路平均負荷(kW)售電均價(元/千瓦時)61220000.605防火堵料費用 180公斤6.6元/公斤=1188元密封圈費用 17條60元/條=1020元人工費 15天100元/天=1500元車輛油耗、誤餐等 2000元計算公式故障平均停電時間減少故障次數(shù)10kV

17、線路平均負荷售電均價-防火泥費用-密封圈費用-人工費-車輛油耗等 計算結(jié)果61220000.605-1188-1020-1500-2000=81412元經(jīng)濟效益8.14萬元1、經(jīng)濟效益分析2、社會效益 通過本次QC活動,減少了10kV戶外真空斷路器儲能電機故障次數(shù),大大提高了供電可靠性,改善電力企業(yè)的服務(wù)質(zhì)量,樹立了供電企業(yè)“責(zé)任央企”的良好形象。 鞏固措施一:將本次執(zhí)行的設(shè)備自維護工作管理辦法列入班組受控標(biāo)準(zhǔn)制度,將新標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行列入常態(tài)工作。十、鞏固措施 鞏固措施二:將此次發(fā)現(xiàn)的斷路器儲能電機工作電源的問題列入重點反措的管理,由生技部發(fā)文在標(biāo)準(zhǔn)化驗收卡增加相應(yīng)的驗收內(nèi)容,確保設(shè)備投運前符合要求,把好驗收關(guān) 。十、鞏固措施2、鞏固期月份儲能電機故障合閘線圈燒毀開關(guān)輔助接點松動分閘線圈燒毀其它類故障合計(次)累計次數(shù)(次)90000000100000111110000001表11-1 制表人:柯金益 制表日期:2011年11月在變電檢修班進行QC活動后,效果顯著,在大家的共同努力下,10kV戶外真空斷路器故障次數(shù)明顯下降,在2011年9-11月發(fā)生10kV戶外真空斷路器故障1次,統(tǒng)計如下:2011年9-11月10kV戶外真空斷路器故障次數(shù)統(tǒng)計表

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