陳德兵:水泥聯(lián)合粉磨系統(tǒng)增產(chǎn)節(jié)電技術(shù)課件_第1頁
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文檔簡介

水泥聯(lián)合粉磨系統(tǒng)增產(chǎn)節(jié)電的技術(shù)措施

淮北礦業(yè)相山水泥陳德兵

2013年6月一、企業(yè)的基本情況二、主要設(shè)備配置三、系統(tǒng)存在問題四、存在原因分析五、采取的措施六、取得的效果一、企業(yè)基本情況介紹淮北礦業(yè)相山水泥有限責(zé)任公司是安徽淮海實(shí)業(yè)集團(tuán)下屬的全資子公司,坐落在安徽省淮北市,國有企業(yè)性質(zhì),現(xiàn)年產(chǎn)熟料350萬噸,水泥400萬噸。本次介紹的水泥聯(lián)合粉磨系統(tǒng)是其下屬的一個水泥粉磨站(相淮水泥公司),該粉磨站年產(chǎn)水泥100萬噸,2011年6月投產(chǎn),我在這個粉磨站任職總經(jīng)理。開路聯(lián)合粉磨系統(tǒng)工藝流程三、系統(tǒng)存在的問題投產(chǎn)初期,系統(tǒng)產(chǎn)量一直波動在135—140t/h之間。由于受設(shè)計院提供的磨機(jī)級配、輥壓機(jī)以及磨內(nèi)結(jié)構(gòu)等因素的影響,雖勉強(qiáng)達(dá)到設(shè)計產(chǎn)量,但遠(yuǎn)沒有達(dá)到Ф4×13m水泥磨的理想產(chǎn)量,致使粉磨系統(tǒng)電耗高、效益低。提高水泥粉磨系統(tǒng)的生產(chǎn)能力、降低成本扭虧增盈迫在眉睫。水泥粉磨效率的提高,涉及粉磨工藝、設(shè)備及操作參數(shù)等諸多因素,欲有效提高整個系統(tǒng)的生產(chǎn)能力,必須綜合分析各種因素,找出影響磨機(jī)臺產(chǎn)的主要原因,進(jìn)行全面優(yōu)化,從而有效地挖掘磨機(jī)潛力,降低電耗、成本。改造前主要技術(shù)指標(biāo)時間水泥產(chǎn)量(萬t)平均臺產(chǎn)(t/h)系統(tǒng)粉磨電耗(kwh/t)全站電耗(kwh/t)比表面積(kwh/t)循環(huán)風(fēng)機(jī)風(fēng)門(%)2011年51.414132.535.435095四、原因分析1、設(shè)備影響(1)上料提升機(jī)在上料時頻繁堵料,提升機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)不穩(wěn)定,故障率較高,工人勞動強(qiáng)度增大。由于在此崗位的人員都是勞務(wù)派遣工,辭職現(xiàn)象較為嚴(yán)重,人員流動性較大,造成磨機(jī)在正常生產(chǎn)時滿足不了供料需求。(2)輥壓機(jī)、循環(huán)提升機(jī)頻繁出現(xiàn)故障,停機(jī)次數(shù)較多,致使磨機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)率較低。(3)粉煤灰計量出現(xiàn)波動,磨尾輸送能力偏低,制約產(chǎn)量進(jìn)一步發(fā)揮。2、工藝影響(1)入輥壓機(jī)物料大塊較多、水分偏大,輥壓機(jī)頻繁塌料影響輥壓機(jī)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。(2)磨機(jī)鋼球級配偏大、磨內(nèi)物料流速較快,造成出磨細(xì)度滿足不了質(zhì)量要求。(3)入磨粒度偏大嚴(yán)重影響磨機(jī)產(chǎn)量。(4)由于設(shè)計問題,入V選物料偏離打散板,不能形成正常料幕,影響選粉效率。(5)循環(huán)風(fēng)機(jī)的開度調(diào)節(jié)與V選二次配合不當(dāng),風(fēng)門基本開到最大,才能滿足磨機(jī)需要。(6)崗位工調(diào)整輥壓機(jī)入料棒閥不當(dāng),不僅造成輥縫偏差較大影響擠壓效果,而且易造成塌料影響輥壓機(jī)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。五、改進(jìn)措施1、改進(jìn)提升機(jī)下料管和入料斗針對上料系統(tǒng)頻繁堵料滿足不了生產(chǎn)需求,我們經(jīng)過對堵料現(xiàn)象的觀察、分析,認(rèn)為物料水分較大、粒度不均是造成堵料的主要因素,因而對提升機(jī)下料管進(jìn)行了改造,并在入料斗處加裝篦條。同時為了穩(wěn)定上料量,在下料管處加裝調(diào)節(jié)棒閥和調(diào)節(jié)平臺等一系列改造。目前上料系統(tǒng)輸送正常,提升機(jī)堵料現(xiàn)象得到極大的改善。3、加裝篦子控制物料粒度由于原料內(nèi)含有大塊和水分造成下料不暢,特別是大塊堵塞輥壓機(jī)下料管,每次處理都要將調(diào)節(jié)棒閥抽出才能疏通,處理不當(dāng)便會造成輥壓機(jī)沖料,為此在各上料斗處分別安裝上料篦子,將大塊分揀出來經(jīng)鏟車壓碎再重新入庫。為了控制水分,車間對進(jìn)廠原料采取先來先用的方法,盡量避免物料來了就用,讓物料水分盡量降低。通過控制后,輥壓機(jī)料流順暢,各項參數(shù)較為穩(wěn)定,塌料現(xiàn)象基本消除。4、V選結(jié)構(gòu)改造選粉機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)以來,選粉效果一直較差,循環(huán)負(fù)荷較大,V選回穩(wěn)流倉物料80微米篩余60%左右,也就是說經(jīng)過V選后的物料仍有40%左右的合格細(xì)料回到了穩(wěn)流倉,再加上所進(jìn)電渣粒度較細(xì),輥壓機(jī)輥縫一直達(dá)不到工藝要求。降低了輥壓機(jī)做功效率,造成入磨物料粒度偏大。通過對入選粉機(jī)下料管改造,加強(qiáng)其對物料的分散作用,一是在打散板上部安裝導(dǎo)流板,目的是將物料進(jìn)行強(qiáng)制導(dǎo)流分散,二是將入V選下料口向東側(cè)調(diào)整,目的是調(diào)整物料進(jìn)入打散板的位置。通過改造選粉效率大大提高,入磨粒度篩余由50%降到38%,比表面積由160㎡/㎏穩(wěn)定在190-210㎡/㎏,為磨機(jī)增產(chǎn)、節(jié)電提供了有力的保障。5、粉煤灰分格輪下料器改造由于臨渙中利電廠粉煤灰質(zhì)量較輕,流動性較差,經(jīng)常出現(xiàn)不下料和竄料現(xiàn)象,粉煤灰下料量大時,用于調(diào)整流量的分格輪下料器轉(zhuǎn)速降到最低,長時間偏低運(yùn)轉(zhuǎn)就會造成設(shè)備跳停。為此,我們在分格輪內(nèi)部加裝擋板,有效控制進(jìn)入分格輪內(nèi)部物料流量,從根本上緩解了粉煤灰波動帶來的壓力。7、研磨體的裝載量及其級配

(1)提高研磨體的裝裁量

球磨機(jī)中研磨體的裝載量通常是根據(jù)填充率來確定的,一般球磨機(jī)的填充率多為0.28~0.32。許多研究和實(shí)踐證明,研磨體的填充率可以適當(dāng)增大,即可適當(dāng)增加研磨體的裝載量,細(xì)磨倉尤其如此。首先,增大研磨體填充率在不改變級配的前提下可增加粉碎或粉磨的幾率;其次,填充率增大后,研磨體的重心向磨機(jī)的軸線靠近,總作用力矩并無明顯增大,故不會對功率傳動造成影響。實(shí)際上,磨機(jī)配套電機(jī)的功率儲備完全允許在一定范圍內(nèi)增加裝載量。因此在級配過程中對三倉的研磨體分三次增加了8噸。(2)優(yōu)化磨機(jī)鋼球級配原設(shè)計鋼球級配平均球經(jīng)較大,一倉達(dá)到了44mm,生產(chǎn)時一倉磨音較大,做篩余曲線發(fā)現(xiàn)一倉曲線較為平緩,無明顯下降趨勢,說明研磨效果較差,出磨比表面積僅在340㎡/㎏左右。經(jīng)過分析計算,重新制定了級配方案,降低鋼球平均球徑,增加研磨效果,解決了出磨水泥比表面積偏低問題。調(diào)整前后鋼球級配見表調(diào)整前、后研磨體級配方案

數(shù)一倉二倉三倉研磨體規(guī)格6050403025252018161416141210調(diào)整前816241016215453936平均球徑(mm)442214調(diào)整后52018155211631263338平均球徑(mm)3415139、合理控制操作參數(shù),提高員工操作技能生產(chǎn)過程中輥壓機(jī)輥縫、壓力,提升機(jī)電流、中間倉倉重、磨機(jī)風(fēng)壓、排風(fēng)機(jī)的開度等都直接影響磨機(jī)產(chǎn)能的發(fā)揮,加強(qiáng)中控操作員與現(xiàn)場人員的培訓(xùn),提高員工之間的協(xié)調(diào)配合和應(yīng)急能力是磨機(jī)產(chǎn)量提高的關(guān)鍵因素。六、取得的效果改造后主要技術(shù)指標(biāo)(2012年全年統(tǒng)計):時間水泥產(chǎn)量(萬t)平均臺產(chǎn)(t/h)粉磨系統(tǒng)電耗(kwh/t)全站電耗(kwh/t)比表面積(m2/kg)循環(huán)風(fēng)機(jī)風(fēng)門開度(%)2012年94.2167.327.330.54390

60通過一系列技改措施的實(shí)施后,磨機(jī)臺時產(chǎn)量提

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