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本文格式為Word版,下載可任意編輯——連續(xù)重整裝置生成油溴指數(shù)及白土壽命調(diào)研報(bào)告連續(xù)重整裝置生成油溴指數(shù)及白土壽命調(diào)研報(bào)告
PX裝置自2023年7月投料試車以來,受重整生成油溴指數(shù)偏高影響,白土更換比較頻繁。為了解國(guó)內(nèi)其他連續(xù)重整裝置工況和白土使用狀況,幫助分析我公司PX裝置R401白土更換頻繁的原因,尋求解決措施,2023年3月中旬,生產(chǎn)處和煉油五部一行3人前住高橋石化煉油廠、揚(yáng)子石化芳烴廠和天津石化化工廠進(jìn)行連續(xù)重整裝置生成油溴指數(shù)及白土使用壽命調(diào)研。
通過與各石化公司重整、PX裝置同行的深入交流,并結(jié)合我公司Ⅲ、Ⅳ套重整裝置的實(shí)際工況,現(xiàn)將各重整裝置主要工況及白土使用狀況作一匯總。具體內(nèi)容見下表。
各重整裝置主要工況及白土使用狀況匯總表高橋重整揚(yáng)子重整天津重整鎮(zhèn)海Ⅲ重整鎮(zhèn)海Ⅳ重整工藝技術(shù)UOPⅢ代UOPⅠ代UOPⅢ代UOPⅡ代UOPⅢ代設(shè)計(jì)規(guī)模,萬噸/年601396080120目前重整進(jìn)料量,t/h751857595125裝置產(chǎn)品類型汽油芳烴芳烴芳烴/汽油芳烴/汽油重整反應(yīng)器裝劑量,t31126534562重整催化劑投用時(shí)間1998年5月1997年9月2000年8月2023年5月2023年6月重整催化劑類型PS-ⅤR132PS-ⅤPS-ⅥR274-1體積空速,h1.850.951.061.611.62重整原料芳潛,%4055474244重整原料HK,℃7581937483重整原料50%,℃104116119112116重整原料KK,℃152165162159163重整高分壓力,MPa0.240.720.240.240.24重整反應(yīng)溫度,℃505512525522523重整反應(yīng)總溫降,℃271226315271260重整氫油比,mol/mol3.113.152.452.42.8再生能力,lb/h10002000100020002000待生催化劑碳含量,%2.895.093.42.923.07待生催化劑氯含量,%0.861.070.970.941.03再生催化劑碳含量,%<0.050.04<0.050.010.01再生催化劑氯含量,%1.001.241.111.011.14脫戊(丁)烷油辛烷值97102105101101脫戊(?。┩橛头己?,%6886847675脫戊(?。┩橛弯逯笖?shù)溴價(jià):3.6916001800溴價(jià):5.22溴價(jià):4.76白土入口溴指數(shù)130450413白土出口溴指數(shù)<2016010指標(biāo):<50指標(biāo):<200白土操作溫度,℃160~170170~180170~180白土廠家(牌號(hào))義縣YBT-04臨安NC-01臨安NC-01白土裝填量,t50×230×292×2C8+液進(jìn)白土流量,t/h8740103吸附分開進(jìn)料溴指數(shù)<20<5<5指標(biāo):<20指標(biāo):<20指標(biāo):<20白土更換頻率2塔/年4塔/年8~10塔/年注:表中溴指數(shù)單位為mgBr/100g,溴價(jià)單位為gBr/100g。
高橋石化煉油廠連續(xù)重整裝置的重整原料基本為常減壓直餾石腦油。由于高橋石化煉油廠主要原油加工品種為大慶或阿曼油,因此重整進(jìn)料芳潛僅為40%左右,比我公司的重整原料芳潛還低。
重整生成油(脫丁烷塔塔底液)是全部作為汽油的調(diào)和組份,重整汽油研究法辛烷值達(dá)到97左右就能滿足公司汽油調(diào)和出廠的要求,因此該裝置目前重整反應(yīng)溫度僅維持在505℃,重整反應(yīng)苛刻度較低,但脫丁烷塔塔底油溴價(jià)也有3.69gBr/100g。由于重整生成油產(chǎn)汽油,不必進(jìn)白土精制,因此高橋重整裝置生成油溴價(jià)高也沒問題。目前我們公司的兩套連續(xù)重整穩(wěn)定塔底油溴價(jià)分別為5.22和4.76gBr/100g,主要原因是重整反應(yīng)溫度遠(yuǎn)高于高橋重整,重整氫油比略低于高橋重整,導(dǎo)致重整生成油中溴價(jià)(不飽和烴含量)高于高橋重整。
通過分析重整反應(yīng)的各類反應(yīng)機(jī)理,可以發(fā)現(xiàn)引起重整生成油溴價(jià)上升的主要反應(yīng)應(yīng)當(dāng)是烷烴脫氫反應(yīng)。根據(jù)重整反應(yīng)的熱力學(xué)分析,提高氫壓、降低溫度均不利于烷烴脫氫反應(yīng)。據(jù)UOP公司介紹,在重整最終一個(gè)反應(yīng)器出口的操作條件下,烯烴與鏈烷烴是呈平衡狀態(tài)的。壓力越低、溫度越高、鏈烷烴的保持量越大,烯烴含量也就越高。
揚(yáng)子石化重整裝置采用UOP公司Ⅰ代連續(xù)重整工藝,重整高分壓力為0.72MPa,遠(yuǎn)高于UOPⅡ、Ⅲ代連續(xù)重整工藝的0.24MPa高分壓力,重整原料芳烴潛含量可達(dá)55%左右,分別由加氫裂化重石/直餾石腦油/加氫裂解抽余油(60%:35%:5%)構(gòu)成,其中來自乙烯裝置的加氫裂解抽余油也富含環(huán)烷烴,是很好的重整原料。鑒于揚(yáng)子石化重整裝置良好的原料、較低的設(shè)計(jì)空速,因此裝置的重整反應(yīng)溫度控制在512℃即可滿足下游PX裝置的滿負(fù)荷生產(chǎn)。同時(shí),揚(yáng)子重整裝置為降低重整催化劑的積碳速率,重整循環(huán)機(jī)透平轉(zhuǎn)速由9800rpm提到10500rpm,提高了重整反應(yīng)氫油比。氫油比的提高意味著氫分壓的提高,這在一定程度上抑制了脫氫反應(yīng),對(duì)降低重整反應(yīng)生成油的烯烴含量有一定幫助。揚(yáng)子石化重整裝置由于反應(yīng)壓力高、原料芳潛高且反應(yīng)溫度較低,因此該重整裝置C8+芳烴進(jìn)白土前的溴指數(shù)僅為130mgBr/100g左右,白土更換頻率為1年換2罐。
天津石化重整裝置原料芳潛約47%,分別由直餾石腦油/加氫裂化重石(60%:40%)構(gòu)成。重整原料初餾點(diǎn)控制在90℃以上,C6餾份很少,干點(diǎn)160℃左右,屬于窄餾份重整,產(chǎn)品中苯含量低,因此重整脫戊烷塔塔底油辛烷值高。揚(yáng)子重整和天津重整裝置重整反應(yīng)生成油均進(jìn)脫戊烷塔分開,塔底脫戊烷油的溴指數(shù)分別為1600和1800mgBr/100g,但白土塔入口溴指數(shù)分別為130和450mgBr/100g,粗看會(huì)感覺奇怪,但通過分析兩套裝置的原料就可以找到原因。由于天津重整進(jìn)料的初餾點(diǎn)為93℃,遠(yuǎn)高于揚(yáng)子重整進(jìn)料初餾點(diǎn),實(shí)際脫戊烷塔塔底油中富含不飽和烴的輕組份少,
+
因此盡管脫戊烷油中的溴指數(shù)和揚(yáng)子重整裝置相近,但實(shí)際C8餾份中的溴指數(shù)遠(yuǎn)高于揚(yáng)子重整,達(dá)到450mgBr/100g,與我公司PX裝置進(jìn)白土前C8+芳烴溴指數(shù)相近。但是天津石化BPX車間的白土操作溫度可利用二甲苯塔塔底油作為加熱熱源進(jìn)行調(diào)理,在白土使用后期可利用增加溫度來延長(zhǎng)白土壽命。而我公司PX裝置和揚(yáng)子重整裝置的白土操作溫度就是脫庚烷塔塔底油的溫度(170~180℃),進(jìn)白土前沒有提溫設(shè)施,在白土使用后期無法通過提溫加強(qiáng)白土的催化反應(yīng)活性來延長(zhǎng)白土使用壽命。同時(shí),由于天津石化PX裝置吸附分開原料除重整生成油C8A和異構(gòu)化單元來C8A外,還有大量從歧化單元來的低溴指數(shù)C8A,因此重整生成油白土塔出口的溴指數(shù)控制<200mgBr/100g就可滿足吸附分開進(jìn)料溴指數(shù)要求。結(jié)合上述兩個(gè)原因,天津石化白土使用壽命要略長(zhǎng)于我公司,大約1年換4罐白土。
通過本次調(diào)研,我們發(fā)現(xiàn)目前采用UOP公司Ⅱ、Ⅲ代CCR工藝的重整裝置重整生成油溴價(jià)均較高,這是低壓連續(xù)重整裝置普遍存在的現(xiàn)象。對(duì)于生產(chǎn)芳烴的石化企業(yè),重整生成油溴價(jià)高導(dǎo)致白土使用壽命短、更換頻繁的問題已嚴(yán)重影響裝置正常生產(chǎn)。通過對(duì)兄弟廠家的連續(xù)重整裝置工況及白土使用狀況調(diào)研,結(jié)合重整反應(yīng)機(jī)理,我們認(rèn)為引起我公司重整生成油溴價(jià)高的主要因素是:
1、重整原料芳潛低。我公司重整原料由常減壓裝置的直餾石腦油和10t/h左右的加氫裂化重石腦油構(gòu)成,重整進(jìn)料芳潛一般在42%左右,加工阿曼或尼羅河等石蠟基原油時(shí)芳潛僅為37%左右。環(huán)烷烴和芳烴含量低,鏈烷烴含量高,易發(fā)生烷烴脫氫反應(yīng),導(dǎo)致重整生成油中烯烴含量高。
2、重整反應(yīng)壓力低。我公司Ⅲ、Ⅳ套重整裝置均采用UOP公司的低壓連續(xù)重整工藝,重整高分壓力僅為0.24MPa,低壓有利于發(fā)生脫氫反應(yīng),對(duì)提高芳烴產(chǎn)率、液收、氫氣產(chǎn)率均有好處,但同時(shí)也易發(fā)生烷烴脫氫,使重整生成油烯烴含量上升,溴價(jià)增高。
3、重整反應(yīng)溫度高。由于我公司重整原料不是很充足,加上重整反應(yīng)設(shè)計(jì)空速高、原料芳潛低,為了多產(chǎn)氫氣滿足系統(tǒng)耗氫裝置需求并保證重整生成油中較高的C8芳烴產(chǎn)量,公司Ⅲ、Ⅳ套重整裝置的重整反應(yīng)溫度均控制較高。其中,Ⅲ套重整裝置WAIT為525℃,Ⅳ套重整裝置WAIT曾達(dá)到535℃,隨著溫度的升高,重整生成油中的溴價(jià)也出現(xiàn)大幅度升高。
目前國(guó)際上解決芳烴產(chǎn)品溴指數(shù)高問題有白土處理和后加氫處理處理兩種工藝。據(jù)了解,利用后加氫技術(shù)飽和催化重整生成油中的烯烴和二烯烴,一般均采用貴金屬催化劑,且要求反應(yīng)空速低。若要處理100t/h左右的C8+芳烴,則催化劑費(fèi)用太高,不經(jīng)濟(jì),目前國(guó)內(nèi)大型芳烴和PX裝置未見采用此技術(shù)。因此,我們認(rèn)為后加氫工藝用于我公司的C8+芳烴脫烯烴可行性不強(qiáng),下一步還是應(yīng)當(dāng)就優(yōu)化白土處理工況、延長(zhǎng)白土使用壽命深入地開展一些工作。
延長(zhǎng)白土使用壽命有以下幾條思路:
一、降低連續(xù)重整裝置重整生成油溴指數(shù)。
1、優(yōu)化重整裝置原料,提高原料芳潛。一方面,隨著Ⅱ套常減壓裝置擴(kuò)能改造完成、公司原油加工量提高,在重整原料相對(duì)富足的前提下可以考慮通過縮窄重整進(jìn)料餾程(提高初餾點(diǎn)、控制干點(diǎn)<160℃=來提高重整進(jìn)料芳潛。另一方面,2023年底建設(shè)完畢的100萬噸/年加氫裂化裝置將可提供80t/h左右的低雜質(zhì)、高芳潛加氫裂化重石腦油,對(duì)提高公司重整原料芳潛、降低重整生成油溴指數(shù)是最關(guān)鍵的一步。原料芳潛提高對(duì)減少烷烴脫氫、降低重整反應(yīng)溫度均有好處,可明顯降低重整生成油溴指數(shù)。
2、適當(dāng)提高重整反應(yīng)氫油比。過高的氫油比對(duì)生成芳烴反應(yīng)不利,加快加氫裂化反應(yīng),降低選擇性,還會(huì)增加裝置蒸汽消耗。但對(duì)于烷烴含量高的原料采用較高的氫油比可增加WABT(加權(quán)平均床層溫度),提高其轉(zhuǎn)化活性,保證在較低的WAIT(加權(quán)平均入口溫度)下保持一定的反應(yīng)轉(zhuǎn)化率,也就是可適當(dāng)降低反應(yīng)器入口溫度。兩套連續(xù)重整裝置均可考慮適當(dāng)提高重整循環(huán)機(jī)透平轉(zhuǎn)速,增大循環(huán)氫量,提高重整反應(yīng)氫油比。
3、在滿足PX裝置生產(chǎn)負(fù)荷和公司用氫的前提下,盡量降低重整反應(yīng)溫度。降低重整反應(yīng)溫度可抑制烷烴脫氫反應(yīng),對(duì)降低重整生成油溴指數(shù)有好處。當(dāng)公司重整原料不緊張時(shí)可通過增加重整處理量降低重整反應(yīng)溫度來保證供氫和提供芳烴資源。當(dāng)公司用氫比較富足時(shí)就可適當(dāng)降低重整反應(yīng)溫度來降低重整生成油溴指數(shù)。
二、提高白土吸附、催化能力和吸附容量。
1、通過PX裝置的白土側(cè)線試驗(yàn),對(duì)國(guó)內(nèi)的白土資源進(jìn)行篩選。考慮到國(guó)內(nèi)白土礦源及加工工藝的不同,各家白土對(duì)脫除C8+芳烴中烯烴的能力確定存在差異。通過在一致的操作條件下運(yùn)行比較后,選用經(jīng)濟(jì)高效的白土,提高在用白土的吸附和催化能力。
2、利用密相裝填技術(shù),白土塔裝填盡可能多的白土,增加吸附容量。PX裝置采用普通裝填方法單塔白土裝填量約92噸,使用密相裝填方法可裝填101噸,約增加10%的白土裝填量。增加白土塔的吸附容量,有助于延長(zhǎng)每罐白土使用時(shí)間。
3、進(jìn)行流程改造增加進(jìn)白土提溫設(shè)施,通過提高白土使用溫度來延長(zhǎng)白土使用壽命。白土具有吸附功能和催化功能,溫度高于150℃時(shí),催化功能處于主導(dǎo)地位。白土的催化活性
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