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精品文檔-下載后可編輯液晶顯示屏工藝設計論文1主要構筑物及設計參數(shù)
液晶顯示屏生產(chǎn)廢水處理設施的設計平均日污水流量為600m3/d,平均時流量為25m3/h;時變化系數(shù)為1.50,則最大日最大時設計流量為37.5m3/h。(1)調節(jié)預曝氣池(原有改造)。均衡廢水組成及濃度,減輕由于水質變化對處理設施的沖擊。經(jīng)計算現(xiàn)有調整槽6m×1.5m×4m。有效容積360m3,水力停留時間14.4h。本項目設進水攔污渠(含格柵)、調節(jié)預曝氣池(含空氣攪拌系統(tǒng))土建部分仍利用原有調整槽利用原有調整槽,改造設備部分的提升泵及其管路。新增IFH65-50-125型氟塑料耐磨泵2臺,1用1備,Q:25m3/h,H:20m,N:3kW,泵體采用金屬外殼內襯聚全氟乙丙烯(F46);UQK-612型浮球式液位計1套;PVC材質的YC1000型真空引水罐1套;WP-B(50)1C1BB10T56型電磁流量計2套,測量范圍:6~40m3/h。(2)催化氧化塔。在催化劑存在的條件下,廢水、H2O2和空氣的混合物在催化氧化裝置中進行反應,將廢水中大分子有機物變成小分子,小分子進一步氧化成CO2和H2O,從而降解廢水中有機污染物,提高廢水的可生化性。依據(jù)實驗數(shù)據(jù)并考慮工程放大因素,確定催化氧化塔中廢水的有效停留時間為6h。本項目新建一座砼結構催化氧化塔基礎,尺寸5300×10000mm×700mm;新增兩套CH-43-65B催化氧化塔,外形尺寸4.30m×6.50m,有效容積150m3,有效停留時間6h;內裝CH-B型催化劑110t;配置IHF100-80-160型內循環(huán)泵3臺,2用1備,Q=30m3/h,H=9m,N=2.2kW;2套曝氣系統(tǒng),每套空氣用量:1m3/min,風壓:58.8kPa;2套pH值自動控制系統(tǒng);1套濃度50%的硫酸儲槽(原有),50%硫酸用量:(1.5‰-2.0‰);配置3臺BX50-PCF-H338硫酸計量泵,2用1備,Q:61L/h,P:5kgs/m2,N;40W;1套濃度30%的雙氧水儲槽(原有),30%雙氧水用量:(0.5‰-1‰);2臺BB20-PCF-H338雙氧水計量泵,2用1備,Q:23L/h,P:5kgs/m2,N:40w。(3)復合混凝沉淀池(原有改造)。將催化氧化塔出水中和、混凝、沉淀去除廢水中難降解有機污染物以及懸浮雜質。按平均時流量25m3/h設計。經(jīng)計算原有T2、T3、T4反應槽(尺寸均為4000mm×5000mm×3000mm)、T5凝集槽(7000mm×6000mm×3000mm)、T6沉淀槽(12000mm×12000mm×3500mm)均能滿足處理液晶顯示屏生產(chǎn)廢水的需要。因此本項目復合混凝沉淀池仍利用原有T2、T3、T4反應槽、T5凝集槽、T6沉淀槽。改造設備部分的加藥泵及其管路,其中T2反應槽中投加石灰液,粗調廢水pH值至8.0~8.5;T3反應槽中投加液堿,細調廢水pH值至8.0~8.5;T4反應槽中投加硫酸亞鐵進行混凝反應;T5凝集槽中投加PAM,進行絮凝反應。出水在T6沉淀槽中進行沉淀分離。配置石灰溶解配制裝置1套(原有),石灰(Ca(OH)2有效含量80%),用量:(0.5‰~1.0‰);2臺AHA42-PST-FN1石灰乳液計量泵,1用1備,Q:276L/h,P:5kg/m2,N:0.18kW;1套液堿儲槽(原有),液堿用量:(0.1‰~0.3‰);2臺X10-PSE-H338液堿計量泵,1用1備,Q:15L/h,P:5kg/m2,N:40W;1套硫酸亞鐵儲槽(原有),硫酸亞鐵用量:(0.3‰~0.5‰);2臺AHA41-PCT-FN硫酸亞鐵計量泵,1用1備,Q:138L/h,P:5kg/m2,N:0.18kW;PAM溶解配制裝置1套(原有),PAM用量:0.001‰;2臺BX10-PSE-H338PAM計量泵,1用1備,Q:15L/h,P:5kg/m2,N:40W;1套pH值自動控制系統(tǒng)。(4)中和槽(原有)。(5)曝氣放流槽(原有)。(6)污泥處理系統(tǒng)。將廢水處理系統(tǒng)中產(chǎn)生的污泥脫水干化。污水處理站污泥主要來自復合混凝沉淀池底泥。污泥每日產(chǎn)生量約為30m3(含水率約為99%)。現(xiàn)有污泥處理系統(tǒng)采用污泥濃縮+板框壓濾脫水方式,處理能力20m3/h??蓾M足處理液晶顯示屏生產(chǎn)廢水需要。因此本設計仍采用原有的污泥處理系統(tǒng),設施及設備不做增加。
2處理系統(tǒng)運行效果
2.1去除效果
水解酸化加接觸氧化工藝廢水系統(tǒng)處理效果見表2。處理系統(tǒng)各設備運行穩(wěn)定,工況良好,廠內廢水經(jīng)處理后,出水水質達到GB8978-1996《污水綜合排放標準》表4(1998年1月1日后建設的單位)中規(guī)定的一級標準的相關限制要求,系統(tǒng)的去除效率較高,治理效果良好。
2.2運行費用
處理系統(tǒng)的運行費用主要為藥劑費、動力費用及工資福利費用。(1)藥劑消耗。本項目藥劑消耗藥劑按工藝要求其劑量及成本見表3。(2)動力費用。本系統(tǒng)新增電氣設備總裝機容量為13.72kW,按軸功率計常用設備實際耗電約6.40kW,每kWh以0.55元計,則新增動力水電費為0.14元/t。(3)工資福利費。本工藝管理方便,操作人員無需新增,工資福利費不計。(4)處理成本估算。處理單位水量新增的日常運行費用估算見表4。
3結語
(1)“格柵+調節(jié)預曝氣池+催化氧化塔+復合混凝沉淀”工藝對液晶顯示屏生產(chǎn)廢水具有良好的處理效果,出水水質達到GB8978-1996《污水綜合排放標準》表4(1998年1月1日后建設的單位)中規(guī)定的一級標準的相關限制要
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