KC-0978篦冷機液壓系統(tǒng)的改造與故障判斷處理_第1頁
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文檔簡介

我公司5?000t/d水泥熟料生產(chǎn)線于2005年初投產(chǎn),其中熟料冷卻設備選用的是第三代KC—0978型篦冷機,整體設計為三段式篦床結(jié)構(gòu),規(guī)格為:3.6m×35m,篦床有效冷卻面積為:123.2m2,冷卻熟料能力為:5?000~5?500t/d。篦冷機篦床選用了液壓式推動系統(tǒng),液壓系統(tǒng)設計工作壓力為18MPa,該系統(tǒng)為節(jié)能型的比例控制系統(tǒng),液壓系統(tǒng)選用了威格士低噪音工業(yè)用負載敏感變量柱塞泵,最大排量為131mL/r,最高工作壓力為25MPa,液壓系統(tǒng)的換向閥選用了派克比例換向閥,通油能力為190L/min,液壓系統(tǒng)其他控制元件均選用國內(nèi)外知名品牌的控制元件。

1、篦冷機正常工作狀態(tài)系統(tǒng)正常生產(chǎn)時,每段篦床分別通過各自的液壓泵、液壓控制元件、液壓執(zhí)行元件及液壓缸來實現(xiàn)每段篦床活動篦板的前推和回推的往復運動,最終達到推動并輸送物料的作用。充分考慮篦冷機在熟料煅燒中的重要作用,為確保生產(chǎn)能夠安全穩(wěn)定運行,液壓系統(tǒng)還配有一臺備用泵,用來防止因常用泵或電機出現(xiàn)故障造成的事故停機,備用泵系統(tǒng)無液壓控制元件單元,動力泵可借助常用泵系統(tǒng)液壓控制元件單元滿足一、二、三段任何一段篦床的動力供給能力。液壓系統(tǒng)工作原理見圖1。

2、存在的問題通過多年的生產(chǎn)實踐,我們將KC—0978型篦冷機液壓系統(tǒng)故障歸納為以下幾點:(1)動力單元柱塞泵、液壓系統(tǒng)的控制元件、執(zhí)行元件因長期工作磨損、老化造成的系統(tǒng)功能下降,主要表現(xiàn)為系統(tǒng)壓力低、流量波動大、液壓元件本身或系統(tǒng)溫度高,嚴重時會造成設備停機等重大事故。圖1篦冷機液壓系統(tǒng)推動示意(改前)(2)因介質(zhì)液壓油長期使用黏度下降或雜質(zhì)較多造成的系統(tǒng)故障,主要表現(xiàn)為系統(tǒng)壓力、流量不穩(wěn)定,液壓元件磨損快,更容易出現(xiàn)跑冒滴漏現(xiàn)象,會經(jīng)常性地造成控制元件單元中的比例閥、溢流閥、單向閥等液壓閥件卡死或閥芯磨損,導致設備停機等重大事故。(3)因電控故障造成的系統(tǒng)停機,主要表現(xiàn)為壓力變送器輸出不準確或用以控制執(zhí)行元件液壓缸往復運動的接近開關(guān)感應不靈敏,造成的篦冷機掉篦速,往復運動的行程長度、篦床運動頻率不穩(wěn)定,嚴重時會造成壓死篦床,導致設備停機等重大事故。(4)因燒成工藝控制問題,煅燒過程中物料發(fā)黏,形成較多的大塊,壓死篦床,導致設備停機等重大事故。

3、改進措施為解決在生產(chǎn)過程中篦冷機因液壓系統(tǒng)故障造成的停機問題,我們對篦冷機液壓系統(tǒng)進行了改進,并總結(jié)了幾點措施用以解決在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的實際問題。3.1系統(tǒng)改進對篦冷機液壓系統(tǒng)備用泵組進行了改進,增加了液壓控制元件單元。在本液壓系統(tǒng)中,如圖2所示部分液壓控制元件呈現(xiàn)多且集中的特點,這也是液壓系統(tǒng)出現(xiàn)故障的多發(fā)點,在實際生產(chǎn)運行中幾乎90%的液壓系統(tǒng)故障都源于此,且故障出現(xiàn)時都會造成主機設備篦冷機及回轉(zhuǎn)窯止料停機,故障點排查困難、排查時間長。結(jié)合圖1,發(fā)現(xiàn)此液壓系統(tǒng)設計之初,備用泵部分就沒有設計液壓系統(tǒng)控制元件單元,為提高備用泵系統(tǒng)的可靠性,增強備用泵的實用性,我們對備用泵系統(tǒng)增加了液壓元件控制單元,即備用泵系統(tǒng)投用切換的一系列控制閥。通過對備用泵系統(tǒng)的整體改造,實現(xiàn)了備用泵系統(tǒng)能夠完全獨立地滿足一、二、三段任何一段篦床的控制與推動功能,避免了90%的停機故障。篦冷機液壓系統(tǒng)改造后如圖3所示圖2篦冷機液壓系統(tǒng)控制元件單元示意3.2正常生產(chǎn)中液壓系統(tǒng)常見故障——壓力損失原因排查:液壓系統(tǒng)存在泄漏問題導致液壓油不足,解決方法為補充液壓油;由于長期的運行,液壓控制元件單元中的比例換向閥、先導式溢流閥、溢流閥、單向閥出現(xiàn)磨損或卡滯,這些問題需要在日常巡檢的數(shù)據(jù)積累中分析得出,如圖2所示,圖中A、P、B、C四個測壓點,檢測的壓力分別是:A篦床的前推壓力、P泵的出口壓力、B篦床的回推壓力、C前推或者回推經(jīng)梭閥的壓力(即負載敏感回路的壓力),這樣將數(shù)據(jù)匯總為表格(如表1所示)。經(jīng)長期統(tǒng)計對比,當其中一個測壓點出現(xiàn)數(shù)據(jù)異常時啟用備用系統(tǒng),更換異常系統(tǒng)中的問題液壓元件;液壓系統(tǒng)動力元件柱塞泵發(fā)生磨損或損壞,通常表現(xiàn)為振動值、泵本身的運行聲音分貝值及溫度都會增大,解決方法為啟用備用系統(tǒng)更換柱塞泵。圖3篦冷機液壓系統(tǒng)推動示意(改后)表1篦冷機測壓點巡檢記錄

MPa3.3正常生產(chǎn)中液壓系統(tǒng)常見故障——閥塊卡停原因排查:在正常生產(chǎn)過程中出現(xiàn)因閥塊卡停造成的事故停機,因液壓系統(tǒng)中的輔助元件O型密封圈、高壓球閥內(nèi)部尼龍密封圈老化以及高壓柱塞泵斜盤破碎,碎塊進入液壓系統(tǒng)管道,運行至閥塊位置導致的閥塊卡?;蛞簤河捅晃廴?;液壓油中的顆粒物造成的閥塊卡停,這種情況一般會在短時間內(nèi)連續(xù)出現(xiàn)。假設初次發(fā)生是因為篦冷機三段的比例換向閥卡停導致主機設備停機的問題,對閥塊清洗或更換后運行正常,短時間內(nèi)可能還會出現(xiàn),這種情況需要現(xiàn)場處理人員準確判斷,并在常用泵系統(tǒng)與備用泵系統(tǒng)之間快速切換,并對事故閥塊進行清洗,判斷顆粒雜質(zhì)來源,并對產(chǎn)生顆粒雜質(zhì)的元器件及時更換,以確保設備產(chǎn)正常連續(xù)運行。3.4正常生產(chǎn)中液壓系統(tǒng)常見故障——執(zhí)行元件液壓缸內(nèi)泄原因排查:在正常生產(chǎn)中液壓系統(tǒng)執(zhí)行元件液壓缸(圖4中47.1、47.2)會因活塞密封損壞,或互通球閥(圖4中45.3、45.6)閥芯磨損或內(nèi)部尼龍密封老化,造成系統(tǒng)內(nèi)泄,主要表現(xiàn)為液壓缸在運行過程中逐步升溫,與同一液壓系統(tǒng)中無內(nèi)泄的液壓缸有著20℃以上的溫差,液壓缸在往復運行中也會出現(xiàn)液壓油在有桿腔與無桿腔之間來回竄動發(fā)出的“嗤嗤”聲,這時更換液壓缸或互通閥,溫度很快就會降到正常值。當執(zhí)行元件液壓缸在設備運行初期出現(xiàn)抖動或爬行現(xiàn)象,有可能是在檢維修過程中系統(tǒng)內(nèi)有空氣進入,這種情況可打開相應液壓缸排氣螺栓進行排氣,排氣后抖動現(xiàn)象會自然消除。圖4液壓系統(tǒng)執(zhí)行元件部分3.5正常生產(chǎn)中液壓系統(tǒng)常見故障——液壓缸不動作或掉篦速在正常生產(chǎn)過程中,出現(xiàn)液壓缸不動作或掉篦速情況,應先用金屬片人為測試接近開關(guān)的靈敏度,如液壓缸仍不能正常動作,應及時更換接近開關(guān),以解決問題。3.6正常生產(chǎn)中液壓系統(tǒng)常見故障——壓篦床在正常生產(chǎn)過程中,篦冷機液壓系統(tǒng)通常會因為自身掉篦速、壓力不足、流量損失或閥件卡滯造成主機設備停機,導致落入篦冷機的物料不能及時推出,形成壓死篦床的現(xiàn)象;并且也會因工藝操作不當,出現(xiàn)熟料過黏、大塊過多等情況,造成壓死篦床的現(xiàn)象??紤]員工安全,煅燒系統(tǒng)溫度未降至安全溫度范圍以下,杜絕一切人員以任何方式進入篦冷機腔體內(nèi)進行清料,但等待系統(tǒng)降至常溫又會造成停窯時間過長,造成重大生產(chǎn)停窯事故。解決辦法為調(diào)整柱塞泵出口壓力及系統(tǒng)壓力,通過提高系統(tǒng)壓力的方法強行將篦床推動起來。如圖5所示,通過調(diào)整柱塞泵本體的負載調(diào)整螺栓,增大柱塞泵的出口壓力,以此達到提高壓力的目的,需要注意的是,調(diào)整時壓力值一定要小于柱塞泵的設計安全壓力。同時,通過調(diào)整圖2中先導式溢流閥及其他三個溢流閥的工作壓力,以提高篦床前推、后推的工作壓力。圖5威格士PVH131型柱塞泵示意通過以上兩個調(diào)整方法,增大了篦冷機液壓系統(tǒng)工作壓力,以達到推動被壓死篦床的目的。如果仍無法推動篦床或只能小幅度推動,可通過縮短篦床行程長度,并手動來回頂動比例換向閥左右閥芯,待篦床能夠順暢地前推和后推時,換成液壓系統(tǒng)自動往復運動,并逐步增大篦床行程長度,直至恢復到正常行程長度。系統(tǒng)工作壓力逐漸下降到正常值后,需把壓力調(diào)整至原值,以保護系統(tǒng)各液壓元件及附件的壽命,延長使用時間。3.7液壓系統(tǒng)中液壓油的過濾、閥件的更換由于長期運行,液壓系統(tǒng)中液壓油可能會進入一些顆粒物。停窯檢修過程中可以利用循環(huán)泵組的自循環(huán)過濾功能,在更換新的濾網(wǎng)后,實現(xiàn)液壓油的自循環(huán)過濾,從而使液壓系統(tǒng)能夠更平穩(wěn)地運行,也能降低閥件的磨損,延長其使用壽命。在檢修、更換備件后,經(jīng)試車系統(tǒng)無漏油現(xiàn)象,但是考慮液壓系統(tǒng)在高壓運行狀態(tài)下的往復運動可能產(chǎn)生一定的振動,在系統(tǒng)投入運行15~20d時一定要再次緊固所更換閥件的螺釘,以達到良好的密封效果。

4、總結(jié)通過對KC—0978型篦冷機液壓系統(tǒng)的改造,實現(xiàn)

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