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文檔簡介

1、齊40塊熱水驅(qū)井組挖潛效果研究【摘要】稠油油藏注蒸汽開發(fā)中后期,蒸汽竄流及 超覆現(xiàn)象嚴(yán)重,針對這一問題,齊40塊對實(shí)驗(yàn)區(qū)進(jìn)行了轉(zhuǎn) 熱水驅(qū)實(shí)驗(yàn),在熱水驅(qū)中期面對開發(fā)中的矛盾,經(jīng)過綜合分 析,采取了一系列的挖潛措施并取得了良好的效果?!娟P(guān)鍵詞】稠油開采 熱水驅(qū) 水汽交替驅(qū)替間歇注水 齊40塊注蒸汽開發(fā)后轉(zhuǎn)熱水驅(qū)不但能夠起到對油藏續(xù)熱,而且 能夠充分利用底層中的殘余熱,增大縱向波及系數(shù),提高稠 油油藏的最終采收率。1基本概況齊40塊蒸汽驅(qū)轉(zhuǎn)熱水驅(qū)井組于齊40塊中部,齊40-8-22 斷層南側(cè)。目前有11個(gè)熱水驅(qū)井組,注水層位蓮ii,油層 中深:924m,有效厚度:32.2m,總面積0. 33km2,

2、地質(zhì)儲(chǔ)量 219x104to 2009年9月先導(dǎo)區(qū)轉(zhuǎn)熱水驅(qū)3個(gè),含油面積0. 1 畑2,地質(zhì)儲(chǔ)量84x104to 2011年3月擴(kuò)大區(qū)轉(zhuǎn)熱水驅(qū)6個(gè), 含油面積0. 177 km2 ,地質(zhì)儲(chǔ)量107x104t。65井組轉(zhuǎn)熱 水驅(qū)2個(gè)井組,含油面積0.05 km2 ,地質(zhì)儲(chǔ)量28x104t, 共11個(gè)井組。熱水驅(qū)井組構(gòu)造為較為簡單的單斜構(gòu)造,地層由北西向 南東向傾斜,其中西部地層相對絞緩,地層傾角5° -7° o東部地層相對較陡,地層傾角8° -13°;縱向沉積為復(fù)合韻律。儲(chǔ)層物性為:油層連通性好,連通系數(shù)為0.84,孔隙度: 32%,滲透率:2. 1 nm

3、2o蓮ii油層壓力系數(shù)0. 996,原始油 層壓力9. 2mpa。地溫梯度3. 27°c/m,原始油層溫度39. 2 °co 原始含油飽和度70%,轉(zhuǎn)驅(qū)前含油飽和度57%o2井組開發(fā)效果分析2. 1開采特點(diǎn)一三場變化從整體溫度場變化情況來看:轉(zhuǎn)驅(qū)后整體溫度有所下 降,但構(gòu)造低部位溫度明顯提高,證明熱水驅(qū)較蒸汽驅(qū)相比, 低部位受效比較明顯。提高了油層的動(dòng)用程度,由53%上升 到 57%o從各階段壓力場變化情況可以看出:2009年10月8-新 27、9-新26、9-新027三個(gè)井組轉(zhuǎn)熱水驅(qū)后,熱水主要沿東 部低構(gòu)造部位驅(qū)替。2011年3月八井組轉(zhuǎn)水驅(qū)后,整體上壓 力值分部較以前

4、均勻,低壓力井獲得一定的提升,但局部存 在受效較差區(qū)域。2.2注入量變化從注水量變化來看,轉(zhuǎn)水驅(qū)以來注水量偏高,而相應(yīng)的 注采比為1. 1, 2011年12月后注水量趨于平穩(wěn),穩(wěn)定在 2. 9x104to3蒸汽驅(qū)轉(zhuǎn)熱水驅(qū)挖潛效果3.1采取大泵增排措施,改善井組開采狀況上半年熱水驅(qū)井組共實(shí)施換大泵措施4井次,日產(chǎn)液增 加74t,日產(chǎn)油比較穩(wěn)定。以8-261c3井為例。該井同時(shí)受 兩口注水井9-新26、8-新27的影響,目前日注水223to供 液充足,具有一定的潛力。因此該井于2012年3月?lián)Q70 泵開井后,日產(chǎn)液由15t上升到57t,日產(chǎn)油變化不明顯, 井口溫度由48 °c上升到75&

5、#176;co3.2采取上調(diào)沖次提液措施,改善井組開采狀況上半年熱水驅(qū)井組共實(shí)施提液9井次,日增液38t,日 增油5t。提液效果明顯的7-30井。該井開采層位:蓮花。 同時(shí)受注水井7-029和注汽井6-k030兩口井的作用,供液 充足,因此4月11日沖次由3. 4次上調(diào)至4. 7次,油井產(chǎn) 液量由22t上升到38t。取得了良好的挖潛效果。3.3長停井復(fù)產(chǎn),效果顯著8-25于2月18日開井復(fù)產(chǎn),開采層位為蓮花,關(guān)井前 持續(xù)高溫不能正常生產(chǎn),于2011年4月關(guān)井,該井主要受 長注井8-k262影響,長注井于2011年3月日注汽量由150t/ d下調(diào)為100t/d后至今,分析認(rèn)為具備開井條件,有一定

6、的 潛力,開井后,目前日產(chǎn)液17t,日產(chǎn)油5t,已累計(jì)增油705t, 取得了良好的效果。3.4措施挖潛效果分析自2011年8月開始產(chǎn)量趨于平穩(wěn),2012年初整體產(chǎn)量 呈上升趨勢。日產(chǎn)液由年初的929t ±升到1059t;產(chǎn)油量由 年初的51t上升到70t。因此釆取檢泵、增排、上提沖次、 長停井復(fù)產(chǎn)等綜合提液措施,有效提高了井組的產(chǎn)量,累增 油2300t,取得了良好的措施效果。井組油汽比由2011年底0. 05提高到目前的0.07;采注比由的1. 1提高到目前的1.4o3.5蒸汽驅(qū)轉(zhuǎn)熱水驅(qū)效果分析從整體上蒸汽驅(qū)轉(zhuǎn)熱水驅(qū)的效果,以八井組為例,八井 組2011年3月轉(zhuǎn)熱水驅(qū),2011年底產(chǎn)

7、油量出現(xiàn)小幅回升, 說明熱水驅(qū)取得了一定的效果,若繼續(xù)蒸汽驅(qū)必然會(huì)導(dǎo)致高 溫氣竄、關(guān)井等情況的發(fā)生。熱水驅(qū)產(chǎn)油量較預(yù)測蒸汽驅(qū)的 日產(chǎn)油26t上升到43t,高溫井由蒸汽驅(qū)階段的26.7%下降 到13. 8%,轉(zhuǎn)水驅(qū)以來熱水驅(qū)井組實(shí)現(xiàn)累增油0. 9x104to4下步潛力分析及調(diào)整方向4. 1下步潛力分析4. 1.1完善井組的注水井網(wǎng)9-新027于2011年10月停注,該井組目前共有生產(chǎn)井 8 口,注水井停注后由于生產(chǎn)井先后采取了檢泵、上調(diào)沖次 等提液措施,井組產(chǎn)量呈上升趨勢,但井組內(nèi)8-027、10-027、 9-更27先后因供液原因關(guān)井。4. 1. 2優(yōu)化水驅(qū)三井組注水井的注水參數(shù)由于水驅(qū)三井組內(nèi)的8-新27、9-新26的注水量偏高, 導(dǎo)致井組含水達(dá)到95%以上。目前兩口井實(shí)注水量223t與方 案相比日超注37t。4. 1. 3優(yōu)化注水方式優(yōu)點(diǎn):在注采平衡

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