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文檔簡介

1、齊魯石化公司勝利煉油廠硫磺車間摘要:摘要: 介紹齊魯石化勝利煉油廠80 kt/a硫磺回收裝置的工藝原理和最近幾年的運(yùn)行狀況,對(duì)該裝置技術(shù)改造情況進(jìn)行了總結(jié),論述該裝置存在的問題及采取的相應(yīng)措施。目前該裝置運(yùn)行穩(wěn)定,各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到設(shè)計(jì)要求,凈化氣排放合格。關(guān)鍵詞:關(guān)鍵詞:大型制硫、國產(chǎn)化、運(yùn)行5年 存在瓶頸、改造效果1 前前 言言 隨著原油加工量的增加和原油硫含量的升高,大型制硫裝置越來越多。齊魯石化勝利煉油廠是國內(nèi)加工高硫高酸原油的主要煉油裝置,因此建造大型的制硫裝置對(duì)其全局生產(chǎn)來說,具有重大意義。勝利煉油廠80 kt/a硫磺回收及尾氣處理裝置成套技術(shù)開發(fā)是中國石化集團(tuán)公司“十條龍”攻關(guān)課題之

2、一,主要設(shè)備是自行設(shè)計(jì)、制造和安裝的國產(chǎn)化裝置,該裝置代表了國內(nèi)較先進(jìn)的硫磺回收處理水平。裝置于2000年11月1日一次開車成功,經(jīng)過五年多時(shí)間的開車運(yùn)行和技術(shù)改造,目前硫磺裝置運(yùn)行良好,產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定,實(shí)現(xiàn)滿負(fù)荷生產(chǎn),尾氣系統(tǒng)控制平穩(wěn),凈化氣質(zhì)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于國家排放標(biāo)準(zhǔn),大型硫磺回收及尾氣處理成套技術(shù)開發(fā)圓滿完成。 2 工藝原理和主要設(shè)計(jì)特點(diǎn)工藝原理和主要設(shè)計(jì)特點(diǎn) 2.1 工藝原理工藝原理 制硫裝置的生產(chǎn)是根據(jù)克勞斯工藝原理,即來自上游裝置的酸性氣進(jìn)入制硫裝置的酸氣燃燒爐,在一定配風(fēng)量的情況下,酸性氣中的H2S燃燒生成SO2和單質(zhì)硫,其中酸氣燃燒爐的配風(fēng)量按1/3的H2S完全燃燒生成SO2和其中的

3、烴完全燃燒生成CO2。其反應(yīng)如下: (1)H2S和烴在高溫下和O2發(fā)生燃燒反應(yīng): 2H2S3O22SO22H2O 2H2SO22S2H2O 2CnH2n+3nO22nCO2+2nH2O(2)H2S和SO2在催化劑的作用下低溫反應(yīng)生成單質(zhì)硫,其反應(yīng)方程式如下: 2H2SSO23S2H2O 制硫裝置來的硫磺尾氣中所含少量的SO2、S 、 CS2、COS在加氫催化劑的作用下,加氫或水解轉(zhuǎn)化成H2S,在裝有甲基二乙醇胺(MDEA)溶液的吸收塔中其中的H2S被胺液吸收,吸收H2S后的甲基二乙醇胺經(jīng)再生塔,H2S被汽提出來,MDEA溶液汽提出H2S后繼續(xù)循環(huán)使用。再生出的H2S送入制硫裝置;硫磺尾氣中的H

4、2S被MDEA吸收后,凈化氣焚燒排放。其反應(yīng)機(jī)理如下:(3)在加氫反應(yīng)器中: SO23H2H2S2H2O SH2H2S CS22H2O2H2SCO2 COSH2OH2SCO2(4)在H2S吸收塔中: R2NCH3H2SR2NHCH3.HS(5)在再生塔中的反應(yīng): R2NHCH3.HSR2NCH3H2S 2.3主要工藝設(shè)計(jì)特點(diǎn)主要工藝設(shè)計(jì)特點(diǎn) (1)勝利煉油廠80 kt/a硫磺回收裝置是SSR工藝首次在大型硫回收裝置上應(yīng)用,該工藝最大特點(diǎn)是取消了結(jié)構(gòu)和控制復(fù)雜的加氫反應(yīng)爐。 (2)制硫余熱爐設(shè)計(jì)為中壓煙管鍋爐,充分利用制硫燃燒爐的高溫?zé)嵩矗l(fā)生3.5Mpa蒸汽,并經(jīng)凈化氣焚燒爐的高溫?zé)煔饧訜嶂?

5、50變?yōu)檫^熱蒸汽送入3.5Mpa蒸汽管網(wǎng)。 (3)一級(jí)轉(zhuǎn)化器的入口溫度由高溫?fù)胶祥y自動(dòng)控制,調(diào)節(jié)靈活,結(jié)構(gòu)簡單;二級(jí)轉(zhuǎn)化器的入口溫度由過程氣換熱控制,減少了進(jìn)入二級(jí)轉(zhuǎn)化器過程氣中單質(zhì)硫的含量,有利于提高H2S的轉(zhuǎn)化率。 (4)進(jìn)制硫燃燒爐的酸性氣和空氣采用比值調(diào)節(jié),在最后一級(jí)捕集器出口設(shè)置了H2S/SO2在線分析儀,保證了硫磺尾氣中的H2S/SO2的比例接近2:1。尾氣設(shè)有氫氣在線分析儀和PH在線監(jiān)測儀。 (5)一、三級(jí)冷凝器為組合式,共用一個(gè)殼程,減少了控制調(diào)節(jié)回路。尾氣急冷塔和尾氣吸收塔重疊組合為一體,冷捕合一,節(jié)省了占地面積和投資。 (6)產(chǎn)品硫收集在一低位的硫坑內(nèi),減少了排污,采用蒸汽

6、盤管保溫。 (7)尾氣急冷塔急冷水和尾氣胺液解析塔頂回流全部采用空冷,降低了能耗 。3 開工運(yùn)行情況開工運(yùn)行情況 3.1 酸氣反應(yīng)爐運(yùn)行狀況酸氣反應(yīng)爐運(yùn)行狀況 在克勞斯硫磺回收裝置中,燃燒爐是一臺(tái)關(guān)鍵的主要設(shè)備。制硫生產(chǎn)中最怕發(fā)生爐體襯里脫落變形、倒塌等事故,因?yàn)闋t體損壞后的降溫、維修、烘爐時(shí)間很長,大量酸性氣將長時(shí)間無法得到處理。80 kt/a硫磺回收裝置根據(jù)原40 kt/a硫磺回收十幾年的運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),在爐體結(jié)構(gòu)上進(jìn)行了改造。勝利煉油廠80 kt/a硫磺回收裝置的爐體結(jié)構(gòu)為:耐火層改為槽式大型磚(單磚重量30 kg);保溫釘密度加大,并且保溫釘?shù)拈L度、材質(zhì)、形狀都做了改進(jìn)。實(shí)踐證明:這種改進(jìn)能

7、保證爐徑較大的酸性氣燃燒反應(yīng)爐的長周期運(yùn)轉(zhuǎn)。經(jīng)過五年多的考驗(yàn),酸氣反應(yīng)爐爐體結(jié)構(gòu)完好,襯里未出現(xiàn)塌陷、變形、脫落等損壞現(xiàn)象。開創(chuàng)了H2S燃燒爐長周期運(yùn)行新水平,解決了國內(nèi)H2S燃燒爐長周期運(yùn)行一大難題。 項(xiàng) 目LS-811LS-971 LS-951外觀(46)mm白色球狀(46)mm紅褐色球狀(5100) mm三葉草條比表面積/m2g-1堆密度/kgL-1平均壓碎強(qiáng)度,%磨損率,%主要成分助催化劑2390.681510.15Al2O3 2790.811420.12Al2O3A+B3120.65292 Al2O3鈷鉬成分 80 kt/a硫磺回收及尾氣處理裝置在催化劑的選用上,2000年10月首次

8、裝劑大批量使用了“齊魯石化研究院科力技工貿(mào)實(shí)業(yè)公司”生產(chǎn)的新型產(chǎn)品LS-971脫2保護(hù)型催化劑、LS-811催化劑和LS-951加氫還原催化劑。LS-971高活性和脫O2保護(hù)硫磺回收催化劑,可使克勞斯過程氣中的“漏O2”含量減少。LS-971催化劑在使用4年后于2004年9月的檢修期間,更換為型號(hào)為LS-300的催化劑。(注:LS-300與LS-811的物化性能基本相同)。LS-951 硫磺尾氣加氫催化劑于80 kt/a硫磺尾氣加氫裝置上的應(yīng)用表明:其具有較強(qiáng)的工藝適應(yīng)性,具有密度小,比表面積大、孔容大、活性高、機(jī)械強(qiáng)度大和壓降小等優(yōu)點(diǎn)。該催化劑運(yùn)行五年后,使用效果仍然良好。 3.3 在線儀表

9、及連鎖運(yùn)行狀況在線儀表及連鎖運(yùn)行狀況 900ADA型分析儀是由加拿大“AMETEK工藝分析儀表部”引進(jìn)的H2S/SO2在線分析儀。其測量原理是基于H2S/SO2兩種氣體有其對(duì)應(yīng)紫外光的特殊吸收光譜特性,由鎳蒸汽燈或鎘蒸汽燈來產(chǎn)生特定的單色光譜帶用來檢測H2S/SO2。在近五年多的使用過程中,發(fā)生了兩次硫凝結(jié)堵塞引出管的事故,都于短時(shí)間內(nèi)在線解決了;還發(fā)生了一次控制板燒壞的事故,因?yàn)樾枰M(jìn)口配件,用了半年的時(shí)間才維修好,目前又因取樣電機(jī)故障缺少配件停用??傮w上,900ADA型分析儀數(shù)據(jù)指示準(zhǔn)確,操作員可連續(xù)地根據(jù)其指示調(diào)整操作。另外,加氫反應(yīng)器出口H2含量和含硫污水PH值的在線分析儀表,使用效果

10、都很好。80 kt/a硫磺回收裝置原設(shè)計(jì)有硫磺自保(SV501)、尾氣自保(SV502)的連鎖裝置,使用良好?,F(xiàn)階段,含硫原油加工量大,勝利煉油廠80 kt/a硫磺回收裝置需啟用兩臺(tái)風(fēng)機(jī),才能滿足供風(fēng)需求。 在運(yùn)行中,若其中一臺(tái)風(fēng)機(jī)自停,會(huì)發(fā)生酸性氣倒串入風(fēng)線,引發(fā)酸性氣泄漏、甚至爆炸著火的惡性事故。因此,在2001年5月的“填平補(bǔ)齊” 項(xiàng)目中,增加了風(fēng)機(jī)出口連鎖閥,連鎖啟動(dòng)條件是“單臺(tái)風(fēng)機(jī)停運(yùn)”,連鎖結(jié)果是“所對(duì)應(yīng)的風(fēng)機(jī)出口閥自行關(guān)閉”,從而消除了生產(chǎn)一大隱患。 3.4 高溫?fù)胶烷y的運(yùn)行狀況高溫?fù)胶烷y的運(yùn)行狀況 高溫?fù)胶祥y使用壽命的問題,是制硫裝置經(jīng)常遇到的一個(gè)難題。因?yàn)楦邷負(fù)胶祥y直接與12

11、50的高溫氣接觸,易發(fā)生閥芯高溫腐蝕燒損的狀況,從而使反應(yīng)器的溫度失控。勝利煉油廠80 kt/a硫磺回收裝置,針對(duì)高溫?fù)胶祥y閥芯的高溫腐蝕,將實(shí)心閥芯改造為空心閥芯,閥芯材質(zhì)改用CrMoV高溫鋼,內(nèi)部接入了脫氧水循環(huán)冷卻,運(yùn)行至今效果較好,滿足了裝置長周期運(yùn)行要求。在操作中要特別注意,閥芯冷卻水應(yīng)該保證供應(yīng)穩(wěn)定,若冷卻水中斷,在線不得冒然加水,否則會(huì)損壞閥芯。 3.5 SSR工藝在大型硫磺回收裝置的應(yīng)用工藝在大型硫磺回收裝置的應(yīng)用 SSR工藝?yán)梅贌裏煔庥酂峒訜嶂屏蛭矚?,達(dá)到加氫反應(yīng)的溫度。與常規(guī)的SCOT尾氣處理工藝相比,取消了SCOT工藝中的在線加氫反應(yīng)爐。 勝利煉油廠80 kt/a硫磺回

12、收裝置是SSR工藝首次在大型硫回收裝置上應(yīng)用。尾氣加熱器采用方式為氣氣換熱器,最初選用的是工藝較先進(jìn)的熱管換熱器,但該設(shè)備本體設(shè)計(jì)制造缺陷較嚴(yán)重,已于2002年更換為列管換熱器。SSR工藝技術(shù)已經(jīng)在大型硫回收裝置中成功運(yùn)行五年多的時(shí)間,表明該工藝?yán)米陨碛酂嶙鳠嵩矗_停工靈活、完全滿足尾氣加氫反應(yīng)溫度要求,對(duì)減少投資、節(jié)省能源、降低運(yùn)行費(fèi)用非常有利。2004年勝利煉油廠10kt/a硫磺回收裝置能耗數(shù)據(jù)(千克標(biāo)油)勝利煉油廠勝利煉油廠80kt/a硫磺回硫磺回收裝置能耗數(shù)據(jù)收裝置能耗數(shù)據(jù)(千克標(biāo)千克標(biāo)油油)勝利煉油廠40kt/a硫磺回收裝置能耗數(shù)據(jù)(千克標(biāo)油)三月份135.28-60.63197.

13、51四月份137.64-88.3160.23六月份133.85-51.35217.34七月份136.2-48.57189.48十一月份131.24-54.89224.99十二月份132.7-17.07178.92 從表2可以看出,勝利煉油廠80kt/a硫磺回收裝置能耗數(shù)據(jù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于其它兩套硫磺回收的數(shù)據(jù),這與設(shè)計(jì)的節(jié)能思路是分不開的:(1)中壓鍋爐所產(chǎn)中壓蒸汽(設(shè)計(jì)值為21t/h)對(duì)該裝置的能耗數(shù)據(jù)起重要的作用;(2)SSR的工藝的采用,不僅大大降低了電耗,而且使H2耗大大降低;(3)空冷的采用,大大降低了循環(huán)水的用量。4 存在問題及改造情況存在問題及改造情況 4.1 存在問題及原因分析存在問題

14、及原因分析 4.1.1 制硫反應(yīng)爐燃燒不充分制硫反應(yīng)爐燃燒不充分 在制硫裝置中,若制硫反應(yīng)爐內(nèi)的酸氣與風(fēng)混合不好,則會(huì)造成:制硫反應(yīng)爐溫度偏低,酸性氣中某些組份分解不徹底;尾氣中的總硫負(fù)荷增加;煙氣中的O2含量偏高,使MDEA變質(zhì);廢鍋的高溫管板易與較高的O2含量加劇腐蝕;反應(yīng)器內(nèi)的催化劑載體Al2O3易與過多的O2生成硫酸鋁,使催化劑活性下降,給裝置運(yùn)行帶來極大的負(fù)面影響。在2005年4月以前的生產(chǎn)中,勝利煉油廠80kt/a硫磺回收的制硫反應(yīng)爐F101為進(jìn)口的燒氨火嘴,爐溫平均溫度在1100左右,過程氣中的O2含量在4%左右,加氫完后的過程尾氣中H2S含量在1.5%(V)左右,貧胺液顏色發(fā)黑

15、,降解速度快,說明酸氣反應(yīng)爐內(nèi)酸氣與風(fēng)混合不夠充分。經(jīng)過分析,原爐子火咀采用酸氣旋轉(zhuǎn)、空氣平流的方式,酸氣與空氣不能強(qiáng)制混合,反應(yīng)爐空間未充分利用,廢鍋管板負(fù)荷分布不均,爐子過程氣停留時(shí)間短,有害組份分解不夠徹底。4.1.2 尾氣處理系統(tǒng)能力偏小,凈化氣排放不達(dá)標(biāo)尾氣處理系統(tǒng)能力偏小,凈化氣排放不達(dá)標(biāo) 勝利煉油廠80kt/a硫磺回收裝置投產(chǎn)后負(fù)荷較低,尾氣處理系統(tǒng)能力不足的矛盾被掩蓋了,但隨著裝置的處理量提高,尾氣處理系統(tǒng)能力不足的問題暴露出來,在大負(fù)荷的情況下,胺液再生塔C203的循環(huán)量無法提到設(shè)計(jì)的一半,若一味提高負(fù)荷,則C203出現(xiàn)攔液、沖塔,嚴(yán)重時(shí)造成胺液從塔頂大量跑損,所以不得不降量

16、維持運(yùn)行。胺液再生效果大打折扣,貧液不貧,而尾氣吸收效果也隨之大大下降,凈化尾氣中總硫一直不達(dá)標(biāo),形成了惡性循環(huán)。分別對(duì)再生塔的內(nèi)構(gòu)件、MDEA入口、重沸器返回線進(jìn)行了改造,包括全部換劑,但見效甚微。最終確認(rèn)得出結(jié)論,C202、C203設(shè)計(jì)偏小。4.1.3 E201管程易結(jié)鹽堵塞管程易結(jié)鹽堵塞 勝利煉油廠80kt/a硫磺回收尾氣處理裝置的E201原設(shè)計(jì)為熱管式換熱器,在實(shí)際操作中由于使用條件苛刻、操作彈性小、設(shè)備質(zhì)量差,2002年更新為列管式換熱器,但是E201投用后不久就出現(xiàn)堵塞導(dǎo)致系統(tǒng)壓力升高的情況,而且有愈演愈烈之勢(shì),有時(shí)運(yùn)行三個(gè)月左右就需停工處理。經(jīng)分析,E201的堵塞原因如下:(1)

17、與F101的燃燒不好有著直接的關(guān)系,未能分解的氨及氮氧化物在有氧及一定溫度的條件下,容易生成較為穩(wěn)定的硫酸銨。(2)與尾氣處理裝置設(shè)計(jì)偏小也有很大的關(guān)系,系統(tǒng)中的O2成分與凈化氣中較高的總硫成分在一定條件下可以生成硫酸鐵鹽。綜上所述,矛盾可以集中于兩點(diǎn):一是如何解決F101的燃燒問題,二是提高尾氣處理能力。4.2 F101及尾氣處理系統(tǒng)改造情況及尾氣處理系統(tǒng)改造情況 4.2.1 F101的改造的改造 2004年10月檢修,F(xiàn)101增加一道花墻。2005年4月檢修中,對(duì)F101燃燒器進(jìn)行了改造,風(fēng)道內(nèi)沿軸向增加導(dǎo)向葉片 10片均布,斜度20角,風(fēng)道出口火盆前加導(dǎo)向錐。目的是為了加強(qiáng)酸氣與空氣的旋

18、轉(zhuǎn)混合,保證酸氣與空氣在爐膛內(nèi)有足夠的停留時(shí)間,使反應(yīng)盡可能地完全。2004年9月改造前,F(xiàn)101爐膛溫度一般在970,2005年4月改造后爐膛溫度一般在1150,兩次改造前后對(duì)比溫升約80。過程氣中O2含量降到了3%左右,MDEA系統(tǒng)運(yùn)行相對(duì)平穩(wěn)。并且對(duì)于提高硫收率,降低高溫氣流對(duì)廢熱鍋爐高溫管板的直射都起到了一定的作用。F101火嘴和爐膛結(jié)構(gòu)改造后,酸氣、空氣混合充分,燃燒質(zhì)量較好,火焰穩(wěn)定,燃燒溫度有一定提高,對(duì)于提高F101溫度、降低MDEA溶液變質(zhì)、減少廢鍋高溫輻射、降低廢鍋高溫腐蝕、減少E201管束結(jié)鹽和提高催化劑壽命具有較為積極的作用。項(xiàng) 目舊塔新塔筒體直徑浮閥數(shù)塔體高度降液方式

19、重沸器抽出口重沸器返回口MDEA入口1800mm256個(gè)25m單溢流DN200(1個(gè))DN400(1個(gè))第15/19層2400mm320個(gè)30m雙溢流DN300(2個(gè))DN600(2個(gè))第21/24層項(xiàng) 目舊塔新塔筒體直徑塔體高度塔盤型式2400mm12m填料2600mm19m浮閥4.2.2.3 C203重沸器改為雙重沸器,E208/A為新加重沸器,E208/B為利舊重沸器。4.2.2.4 增加貧富液換熱器E206/CD,增加貧液冷卻器E207/C,C201急冷水經(jīng)過空冷A204后增加后冷器E210,再生酸氣經(jīng)過空冷A205后增加后冷器E209。4.2.2.5 SR201、SR202更換為以色

20、列Amiad生產(chǎn)的自動(dòng)清洗過濾器。該過濾器采用時(shí)間、壓差、連續(xù)和手動(dòng)四種控制方式,控制功能豐富,實(shí)現(xiàn)了在線自動(dòng)過濾,使用一段時(shí)間以來,胺液及酸性急冷水中的雜質(zhì)明顯減少,貧液顏色透亮,沒有以前發(fā)黑的現(xiàn)象。4.2.3 F101及尾氣處理系統(tǒng)改造前后效果對(duì)比及尾氣處理系統(tǒng)改造前后效果對(duì)比4.2.3.1 開工前后貧液質(zhì)量及凈化氣總硫?qū)Ρ取G昂蟾?0組數(shù)據(jù),選每周一、三、五8:00數(shù)據(jù)。分析方法相同。 日 期時(shí)間酸氣量胺液循環(huán)量t/hC202總硫ppm貧液富液H2S (g/l)H2S (g/l)2005.2.288:006581605005.749.022005.3.28:007030608005.65

21、9.532005.3.48:006881608004.629.452005.3.78:0051365910005.899.852005.3.98:0066636016005.489.362005.3.118:006306628005.859.962005.3.148:0073086610009.549.712005.3.168:006147678005.797.672005.3.188:0061566420006.099.702005.3.218:0043986212005.759.87均 值 6210506.049.41日 期時(shí)間酸氣量胺液循環(huán)量t/hC202總硫ppm貧液富液H2S (g/

22、l)H2S (g/l)2005.4.208:0056491135001.231.32005.4.228:0056281024000.854.172005.4.258:005060952000.685.362005.4.278:005341934000.754.432005.4.298:005200804000.814.342005.5.98:0055678300.585.532005.5.118:00571080700.484.352005.5.138:00588686100.484.692005.5.168:00533984101.367.822005.5.188:00592379400.7

23、24.77均 值 89.52030.794.68 改造后胺液循環(huán)量有大幅度提高,開工前只能在70t/h以下運(yùn)行,改造后可提到150t/h。開工后,根據(jù)尾氣負(fù)荷,胺液循環(huán)量逐步穩(wěn)定在80100 t/h。貧液再生效果提升明顯,貧液H2S%含量從6.04g/l降至0.79g/l。凈化氣總硫達(dá)標(biāo),吸收塔出口總硫從1050ppm降至203ppm(比色管法)。6月1日、2日、3日,中化室北站用微庫侖法連續(xù)分析了C202出口凈化氣總硫,數(shù)據(jù)分別為20、24、22mg/m3。E201運(yùn)行大半年時(shí)間以來,管束未發(fā)生結(jié)鹽現(xiàn)象。4.3 F101及尾氣處理系統(tǒng)改造后標(biāo)定情況及尾氣處理系統(tǒng)改造后標(biāo)定情況 勝利煉油廠80

24、kt/a硫磺回收裝置在F101火咀及尾氣改造完畢后,于2005年11月22日、23日進(jìn)行了標(biāo)定。裝置標(biāo)定期間,處理負(fù)荷接近100%(以原料氣中硫潛含量為基準(zhǔn)),原料氣為重油脫硫酸氣、催化脫硫酸氣、加氫脫硫酸氣、焦化脫硫酸氣。序號(hào)項(xiàng)目單位設(shè)計(jì)值標(biāo)定組標(biāo)定組1酸氣流量Nm3/h107679482103642空氣流量Nm3/h2206916740184863加氫反應(yīng)器出口H2S%(V)1.671.641.564加氫反應(yīng)器出口SO2%(V)0005加氫反應(yīng)器出口COS%(V)0.001006一級(jí)反應(yīng)器溫升68.775787R101入口溫度2522392408R101床層溫度320.43143289二級(jí)

25、反應(yīng)器溫升20.19810R102入口溫度22524424511R102床層溫度24525325312加氫反應(yīng)器溫升37.2352813R201入口溫度30030029614R201床層溫度33733532415直排煙氣流量Nm3/h33440259372670016直排煙氣O2含量% 2.93.217煙氣中總硫mg/m355850.896.718F101爐膛溫度1298.21268124719ER101出口溫度35032432920E101出口溫102出口溫103出口溫201頂溫度40384024C201底溫度 555725C202頂溫度40383926C203頂溫度11511511627F201爐膛溫度9008188628D101/A酸氣壓力MPa0.05 29K101出口風(fēng)壓力MPa0.048 30K201出口風(fēng)壓力MPa0.0150.0140.01431ER101蒸汽壓力MPa3.7 32C203塔頂壓力MPa1.00.890.9233F201爐前壓力MPa0.0020.0020.00234氫氣進(jìn)裝置壓力MPa1.21.11.235一級(jí)轉(zhuǎn)化器入口壓力MPa 0.0330.03336

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