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文檔簡介
1、國內(nèi)百萬千瓦機(jī)組設(shè)備安裝、調(diào)試、運行期間的缺陷分析與措施專業(yè):電氣一次專業(yè)1、發(fā)電機(jī)序號電廠/機(jī)組缺陷分析1.外二/#5發(fā)電機(jī)線槽溫度和定子鐵芯溫度測溫元件損壞#5發(fā)電機(jī)定子19號線槽溫度和定子鐵芯溫度測溫元件故障,因二測點是埋設(shè)在定子線圈和鐵芯內(nèi)部,現(xiàn)無法更換已取消監(jiān)測,由出水溫度測溫元件對比監(jiān)測。2.玉環(huán)/#22發(fā)電機(jī)出口PT高壓熔絲熔斷,機(jī)組停運分析認(rèn)為該批熔絲存在質(zhì)量問題。3.鄒縣/#7廠家提供的內(nèi)冷水pH值標(biāo)準(zhǔn)偏低#7發(fā)電機(jī)2006年12月投運,運行約半年后,定子內(nèi)冷水進(jìn)水壓力從390kPa升至485kPa,定子層間溫差及出水溫差也呈增長趨勢(層間溫差7.1,出水溫差10.2),經(jīng)反
2、復(fù)沖洗及酸洗處理后,基本恢復(fù)正常。初步分析從運行情況來看,執(zhí)行廠家提供的內(nèi)冷水pH值標(biāo)準(zhǔn)低,不能有效控制腐蝕的發(fā)生及腐蝕產(chǎn)物沉積堵塞。為查明原因,制定解決方案,利用本次大修機(jī)會對發(fā)電機(jī)進(jìn)行全面檢查,處理和消除設(shè)備隱患和缺陷,使發(fā)電機(jī)修后達(dá)到設(shè)計要求。4.鄒縣/#7#7發(fā)電機(jī)封閉母線因存在泄漏由于#7發(fā)電機(jī)封閉母線因存在泄漏,不能建壓到設(shè)計壓力,在安裝、試運及投運后均進(jìn)行過檢漏,但仍沒徹底消除漏點,致使保壓時間太短。利用本次大修,進(jìn)行全面的檢查和治理,消除缺陷。5.外三/#7外三廠#7機(jī)組發(fā)電機(jī)出現(xiàn)端蓋不平外三廠#7機(jī)組發(fā)電機(jī)出現(xiàn)端蓋不平問題,返廠維修后重新發(fā)貨(玉環(huán)3號機(jī)組也出現(xiàn)此問題)。6.
3、玉環(huán)/#1#1發(fā)電機(jī)運行過程中發(fā)現(xiàn)漏氫量逐步增加,達(dá)到60Nm3/24h原因是1、由于油進(jìn)入密封槽引起密封膠密封作用失效(引起槽內(nèi)密封膠的固化,以及使固化的密封膠與槽脫開),氫氣從密封槽通過端蓋中分面泄漏出去。而引起油進(jìn)入密封槽的原因是由于端蓋對合平面沒有涂平面密封劑,油霧慢慢滲入平面引起平面積油并滲入密封槽。2、現(xiàn)場使用的SIEMENS密封膠(即硅膠) 存在固化現(xiàn)象,而不能保持液態(tài)的膠狀。固化后的密封膠不能有效填充密封槽,使氫氣能夠順利通過密封槽向外排出。3、密封面不平2、高低壓電機(jī)序號電廠/機(jī)組缺陷分析1.外二/#6磨煤機(jī)6A液壓泵電動機(jī)燒損磨煤機(jī)6A液壓泵油過濾泵跳閘,開關(guān)“過載”報警,
4、運行測絕緣合格,檢修更換出口濾網(wǎng),送電開泵正常。再次啟動磨煤機(jī)6A液壓泵油過濾泵又跳閘,現(xiàn)場檢查電動機(jī)有焦味,聯(lián)系檢修查為電動機(jī)燒壞,調(diào)換電動機(jī)后,運行正常。2.外二/#5凝泵5A有一相線圈頭尾線接反,過流保護(hù)動作跳閘4/14日23:40,監(jiān)盤發(fā)現(xiàn)凝泵5A非驅(qū)動端軸承溫度10LCB11CT077快速上升,在確認(rèn)非測點故障后,立即停用凝泵5A交檢修處理。4/15日,凝泵5A電動機(jī)調(diào)備品后,在試轉(zhuǎn)時過流(零秒,繼電器記錄電流2500A)動作跳閘,當(dāng)時現(xiàn)場檢修人員發(fā)現(xiàn)電動機(jī)倒轉(zhuǎn),認(rèn)為電動機(jī)電纜相序接錯引起,檢修將電動機(jī)一次電纜調(diào)整后,再次啟動凝泵5A,電動機(jī)過流(零秒,繼電器記錄電流2500A)和差
5、動保護(hù)相繼動作跳閘。將凝泵5A送修理廠檢查,發(fā)現(xiàn)電動機(jī)有一相線圈頭尾線接反,造成電動機(jī)旋轉(zhuǎn)磁場不平衡,過流保護(hù)動作跳閘。第二次啟動凝泵5A,差動保護(hù)動作,分析原因是一次電纜調(diào)整后,二次差動電流回路未作相應(yīng)的調(diào)整,造成有二相差動保護(hù)的一二次電流不平衡,差動保護(hù)動作。修理廠將電動機(jī)接線改接和電動機(jī)軸承重新處理后,4/17日7:00,凝泵5A啟動正常,恢復(fù)運行。3.玉環(huán)/#1凝結(jié)水泵1B上軸承軸承間隙變大,溫度偏高凝結(jié)水泵1B,歷時1小時32分鐘,當(dāng)時凝結(jié)水泵軸承溫度約80,已超出正常運行要求范圍。電動機(jī)進(jìn)行解體檢查軸承,通過測量軸承各間隙,發(fā)現(xiàn)軸承間隙偏大,因此,我們對軸承進(jìn)行更換,并重新裝復(fù)后,
6、將電動機(jī)安裝在#4機(jī),試起動后,測得啟動是電流45.5A,運行3小時后,電動機(jī)上軸承溫度52.769,橫向、縱向振動均符合要求。通過對凝泵電動機(jī)檢修表明,上軸承軸承間隙變大是導(dǎo)致凝泵電動機(jī)軸承溫度升高的根本原因。4.玉環(huán)/#1接觸器主觸頭接點接觸不良引起直流密封油泵無法啟動事情經(jīng)過:2008年1月15日,因系統(tǒng)原因,1A密封油交流油泵電動機(jī)跳閘,1B密封油泵閉鎖無法啟動,遠(yuǎn)方聯(lián)起直流油泵失敗,運行人員緊急就地啟動直流油泵正常。事后,檢修人員檢查回路后,發(fā)現(xiàn)遠(yuǎn)方接線端子有松動情況。初步認(rèn)定為因遠(yuǎn)方接線端子松動引起直流油密封油泵無法啟動,且接線緊固后,密封油泵啟動正常。2008年1月22晚上,運行
7、人員啟動密封油泵失敗,立即聯(lián)系檢修人員,檢修值班人員在檢查后,未發(fā)現(xiàn)異常情況,且試起后正常,便認(rèn)為可能有接線接觸不良情況,并在當(dāng)時再次對接線進(jìn)行檢查緊固。原因診斷、分析:2008年1月23日,我們檢修人員對密封油直流油泵控制回路進(jìn)行全面檢查,發(fā)現(xiàn)在啟動時主回路接觸器閉合,但電動機(jī)未啟動。根據(jù)密封油直流油泵控制柜回路圖,主回路接觸器動作,電動機(jī)將經(jīng)過限流電阻器啟動。但在試啟檢查時接觸器閉合,但電動機(jī)未起動。因此我們對直流油泵接觸器(圖紙編號為K142)進(jìn)行了檢查。發(fā)現(xiàn)K142主回路接觸器主觸頭節(jié)點接觸不良。爾后,對K142接觸器節(jié)點進(jìn)行調(diào)整后,試起動兩次無異常。因此,本次#1機(jī)密封油直流油泵控制
8、柜起動失敗原因為主回路接觸器接點接觸不良引起。5.玉環(huán)/#3熔絲質(zhì)量問題,導(dǎo)致3B段母線進(jìn)線開關(guān)接地保護(hù)動作07年11月27日,電除塵PC B段所帶的灰斗貼片加熱器柜內(nèi)著火,導(dǎo)致3B段母線進(jìn)線開關(guān)接地保護(hù)動作,跳開除塵3B變壓器低壓側(cè)開關(guān)、由低壓側(cè)保護(hù)動作聯(lián)跳3B除塵變6kV側(cè)開關(guān)。從現(xiàn)場燒毀情況看,A相熔斷器上端頭全部燒毀,B相上端頭大部分燒毀,C相幾乎完好,略有燒傷跡象;A相下端頭大部分燒毀,且A相熔斷器下端頭與底座熔為一體,應(yīng)為電弧燃燒所致,B相下端頭部分燒毀,C相下端頭完好。A相熔體瓷外殼有新舊不一裂紋,且從顏色上看,其中有兩條裂紋火拷時間較長顏色較深,應(yīng)為著火初期已存在,另外為一條顏
9、色較淺,應(yīng)為著火后由于火焰燒拷裂開。初步判斷本次加熱器柜熔絲燒毀原因應(yīng)為貼片加熱器柜A相熔絲質(zhì)量原因,并經(jīng)熔斷器接頭過熱、正常負(fù)荷等因素影響,引起熔絲外殼破裂,此時熔絲熔斷,產(chǎn)生電弧導(dǎo)致柜內(nèi)起火。柜內(nèi)設(shè)備經(jīng)火焰燒拷后絕緣損壞,導(dǎo)致母線接地保護(hù)跳閘。6.玉環(huán)/公用接觸器觸頭燒傷,過熱,引起電纜絕緣損壞,短路,導(dǎo)致保護(hù)動作跳閘2007年10月21日7:30,海水淡化MCC A段#2預(yù)脫鹽水泵電動機(jī)開關(guān)發(fā)生兩相短路,導(dǎo)致海水淡化PC A段海水淡化MCC 饋線開關(guān)HISIC保護(hù)動作跳閘,同時預(yù)脫鹽水泵電動機(jī)開關(guān)保護(hù)動作跳閘。主要原因為開關(guān)在經(jīng)過多次起、停操作后,在接觸器觸頭上由于操作產(chǎn)生的拉弧引起觸頭
10、燒傷,燒傷的觸頭在運行電流(約55A)作用下引起發(fā)熱,熱量經(jīng)接線端子,傳輸?shù)介_關(guān)與接觸間的電纜上。電纜在長時間過熱狀態(tài)下運行后,引起導(dǎo)線外層絕緣材料老化甚至脫落。當(dāng)外層絕緣損壞后,距離較近的電纜發(fā)生短路,引起跳閘。短路發(fā)生后,巨大的短路電流遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于空氣開關(guān)整定電流,此時空氣開關(guān)的動作時間t幾乎為“0”秒。因此該開關(guān)在短路時動作跳閘應(yīng)為正確動作。海水淡化MCC饋線開關(guān)HSISC保護(hù)整定電流為50KA,動作時間為0秒,由于海水淡化變壓器阻抗、線路阻抗、預(yù)脫鹽水泵開關(guān)與母線連接的接觸電阻等的存在,短路時電流必?zé)o法達(dá)到50KA,而MCC饋線開關(guān)動作時電流為50KA,因而認(rèn)為海水淡化MCC 饋線開關(guān)HS
11、ISC保護(hù)動作為保護(hù)誤動。海水淡化MCC進(jìn)線開關(guān)速斷保護(hù)退出,只有可調(diào)短路保護(hù)I=10KA T=0.25S。由于MCC饋線開關(guān)已在0秒時動作跳閘,因而進(jìn)線開關(guān)保護(hù)將不會動作。7.玉環(huán)/#11B循環(huán)水泵震動大造成設(shè)備損壞1B循環(huán)水泵震動大造成設(shè)備損壞,循環(huán)水泵1B投入運行后,振動一直偏大,屬于帶病運行(按設(shè)計報警值4.5mm/s,設(shè)備正常運行時3mm/s左右,設(shè)備損壞前振動67mm/s。),1機(jī)組168小時試運需要,沒有能夠及時停運循環(huán)水泵1B進(jìn)行檢修處理。但168小時結(jié)束后,沒有提出停運轉(zhuǎn)檢修意見,集控室沒有振動顯示,運行人員無法在線監(jiān)視,現(xiàn)場又無專業(yè)人員監(jiān)護(hù)。3、主變序號電廠/機(jī)組缺陷分析1
12、.外二/#6 6號主變B相油溫高報警13:00,6號主變B相油溫高報警,17:00自動消失,分析是由于氣溫高造成的。2.外二/#66號主變冷卻器電源B故障報警6號主變冷卻器電源B故障報警,檢查發(fā)現(xiàn)冷卻器電源開關(guān)B一次觸頭壓緊彈簧斷裂。4、高廠變/啟備變序號電廠/機(jī)組缺陷分析1.外二/#5廠高變5A #4風(fēng)扇有異音廠高變5A校驗冷卻裝置時,發(fā)現(xiàn)#4風(fēng)扇有異音。更換備用風(fēng)扇后異音消除。2.外二/#5廠高變5B烴在線監(jiān)測裝置故障報警設(shè)置偏低廠高變5B烴在線監(jiān)測裝置故障報警,現(xiàn)場檢查總烴含量114ppm,檢修檢查后確認(rèn)廠高變沒有問題,故將烴在線監(jiān)測裝置報警值由100ppm調(diào)高至130ppm。5、低廠變
13、和互感器序號電廠/機(jī)組缺陷分析1.玉環(huán)/#1#1機(jī)除灰渣變B相高壓側(cè)引出線電纜燒斷,負(fù)序保護(hù)動作,變壓器跳閘。事故后對#1機(jī)除灰渣變1A進(jìn)行了診斷試驗,變壓器高低壓繞組絕緣電阻良好,高低壓繞組各相直流電阻平衡,且與交接試驗結(jié)果相比無明顯變化,交流耐壓試驗通過。試驗結(jié)果表明,變壓器內(nèi)部無異常。故分析變壓器引出線電纜燒斷的原因為引線電纜鼻子壓接工藝差,接觸不良,投運后一直存在發(fā)熱現(xiàn)象,最終將電纜燒斷。2.外二/#6 6D變壓器溫度無指示原因:檢查發(fā)現(xiàn)6D變壓器溫控器的接線插座沒有插上3.玉環(huán)/公用6kV電壓互感器B相繞組和低壓繞組絕緣不合格6、GIS、封母、6KV開關(guān)序號電廠/機(jī)組缺陷分析1玉環(huán)/
14、公用系統(tǒng)4煤碼頭6kVB段PT諧振,造成PT爆炸,水油灰母線B段失電2鄒電/#7封閉母線漏點多7、其它序號電廠/機(jī)組缺陷分析1錦界/#1機(jī)#1機(jī)汽機(jī)PC A段 #5柜 電源開關(guān)燒毀事故原因如下:1、 #1機(jī)汽機(jī)PC A段#5柜下層開關(guān)#1機(jī)械真空泵電源開關(guān)與框架之間電源側(cè)進(jìn)線相間短路是造成此次事故的直接原因。2、 但由于短路發(fā)生在開關(guān)與框架之間,開關(guān)與框架之間縫隙約2cm,且與柜后母線通過絕緣層隔離,可以排除柜內(nèi)遺留物由于振動造成金屬搭接及小動物進(jìn)入引起短路的可能。3、 開關(guān)與框架之間有閉鎖聯(lián)板,該聯(lián)板兩側(cè)有兩支直徑約8mm的彈簧,不排除該彈簧在操作中受到振動等影響脫扣彈出進(jìn)入開關(guān)與框架縫隙造
15、成短路發(fā)生的可能性。4、 開關(guān)與框架之間的閉鎖聯(lián)板為絕緣材料,不排除閉鎖聯(lián)板位于相間部分絕緣失效造成的相間短路發(fā)生。專業(yè):熱控專業(yè)1、DCS序號電廠/機(jī)組缺陷分析1.準(zhǔn)電300MW機(jī)組2007年4月30日公用系統(tǒng)服務(wù)器死機(jī),結(jié)束相關(guān)進(jìn)程重新啟動服務(wù)器后正常,經(jīng)德國專家遠(yuǎn)程登陸系統(tǒng)檢查發(fā)現(xiàn)服務(wù)器alarm container設(shè)置容量為128MB,而調(diào)試過程中報警點比較多,容量已經(jīng)超過128MB(大概為145MB)。按照德國西門子人員建議將此區(qū)域修改為256MB后正常。2.2007年5月20日主要現(xiàn)象為各控制器與服務(wù)器通訊間斷性中斷,經(jīng)德國專家遠(yuǎn)程登陸發(fā)現(xiàn)擴(kuò)充CC進(jìn)程容量為128MB(容量不足),
16、后擴(kuò)充到256MB后正常。3.2007年6月13日系統(tǒng)報警窗故障,且畫面切換遲緩,西門子清空所有報警后系統(tǒng)恢復(fù)正常。西門子人員認(rèn)為由于報警太多,容量超過報警存儲區(qū)所致。4.2007年6月17日16:40服務(wù)器CPU出現(xiàn)間斷性高負(fù)荷運行并出現(xiàn)死機(jī)現(xiàn)象,工程師站無法正常登陸、操作員站無法操作。工程師站運行時彈出PSD字符報警,退出操作界面緩慢。手動MFT后重新啟動ac、cc進(jìn)程后正常。5.2007年6月18日15:43鍋爐正在吹管,所有畫面都出現(xiàn)壞點、畫面無法操作(工程師站、操作站死機(jī))后檢查發(fā)現(xiàn)服務(wù)器CPU負(fù)荷為100(服務(wù)器徹底死機(jī)),吹管停止。西門子人員認(rèn)為服務(wù)器內(nèi)部各進(jìn)程分配需重新調(diào)整。6
17、.外高橋三期2007年12月16日早上7:30汽泵啟動,8:20鍋爐點火,10:03分給水泵指令突降為零,MFT動作。原因為給水泵指令所在DCS控制器未打補(bǔ)丁。7.2007年12月23日中午12點47分鍋爐加負(fù)荷至300MW,干濕態(tài)轉(zhuǎn)換,運行人員要求西門子調(diào)試人員將給水焓設(shè)定值放置畫面,西門子調(diào)試人員在線更改時導(dǎo)致給水波動,從1180t/h降至960t/h,從干態(tài)切換至濕態(tài),而鍋爐廠有濕態(tài)最低流量限制(隨工況變化),給水又從960t/h 跳變至1120t/h,此時MEH跳出遠(yuǎn)控,給水流量迅速上升,給水流量保護(hù)動作,鍋爐MFT。后查出為MEH內(nèi)部邏輯存在問題所導(dǎo)致。8.2007年12月23日下午
18、13點40點火,晚上20點24分機(jī)組帶400MW負(fù)荷,上汽廠DEH調(diào)試人員,在線修改邏輯時主汽門突然關(guān)閉,導(dǎo)致機(jī)組跳閘。9.08年1月12日,機(jī)組帶300MW負(fù)荷,機(jī)組處于干濕態(tài)切換臨界點,汽水分離器水位信號大幅波動,突變至34米,此時壓力12MPa左右,汽機(jī)保護(hù)動作。原因為汽機(jī)保護(hù)條件在邏輯中取點不正確所致。10.08年2月26日12時30分,#7機(jī)組DCS操作員站全部死機(jī),操作沒有反映,DEH系統(tǒng)正常。運行人員通過DEH操作員站監(jiān)視汽輪機(jī)的各種參數(shù),隨時準(zhǔn)備緊急停機(jī),經(jīng)過10分鐘后,DCS系統(tǒng)恢復(fù)正常。通過和西門子廠家的交流,此次異常,是由于上層的應(yīng)用總線和下層的自動化總線之間的應(yīng)用服務(wù)器
19、負(fù)荷率比較高,導(dǎo)致數(shù)據(jù)通訊暫時中斷。11.外高橋三期08年3月4日,#8機(jī)組26號AP柜數(shù)據(jù)異常,一些模塊數(shù)據(jù)沒有顯示,二進(jìn)制變量顯示U,懷疑26號AP有問題,西門子廠家解釋,可能在編譯下載LOAD S7 Connection時被中斷,重新下載后正常。12.08年3月10日,#8機(jī)組25號AP柜出現(xiàn)冗余故障,REDF燈常亮。后更換主側(cè)CPU417H后,重起正常,11日再次檢查發(fā)現(xiàn)主CPU的REDF燈和副CPU的REDF和BUS2F同時快速閃爍,閃爍頻率大約1Hz。通過和西門子廠家交流,懷疑總線不好,將檢查整條總線的通訊。#8機(jī)組的26號柜更換CPU后仍然存在問題,畫面數(shù)據(jù)和實際不一致。重新下載
20、后數(shù)據(jù)正確,但運行一段時間后又會出現(xiàn)數(shù)據(jù)不正確,此現(xiàn)象反復(fù)出現(xiàn)多次,此系統(tǒng)應(yīng)該是存在一些的BUG,調(diào)試時需要注意此類問題。13.外高橋二期DCS熱控程序修改、編譯和在線下載導(dǎo)致機(jī)組跳閘2004年6月19日外二電廠#5機(jī)組DCS熱控程序修改、編譯和在線下載試驗,在下載MUM控制器時,發(fā)現(xiàn)高壓和低壓旁路閥門開啟,且切至D/E方式(即停機(jī)方式),機(jī)組負(fù)荷在下降,同時給水流量設(shè)定值下降,導(dǎo)致鍋爐MFT。2、DEH序號電廠/機(jī)組缺陷分析1.外高橋二期DEH卡件失靈1.004年6月3日外二5號機(jī)組負(fù)荷為500MW,運行人員發(fā)現(xiàn)小汽機(jī)5A跳閘報警,接著是發(fā)電機(jī)逆功率保護(hù)動作,機(jī)組跳閘。從DCS和DEH的事故
21、追憶和事件記錄分析,汽機(jī)跳閘的原因是DEH系統(tǒng)中負(fù)責(zé)汽機(jī)保護(hù)功能的卡件發(fā)生故障。2.一期DEH方面問題也很多,多次造成機(jī)組跳閘。2.閥位信號故障導(dǎo)致汽機(jī)跳閘2006年10月11日外二電廠5號機(jī) DEH 控制系統(tǒng)發(fā)出“高排通風(fēng)門NO CLSD”( 高排通風(fēng)門未關(guān)閉) 報警信號。10分鐘后機(jī)組FCB 動作,負(fù)荷由856MW降至0MW,機(jī)組跳閘,鍋爐未MFT。根據(jù)西門子邏輯,當(dāng)“高排通風(fēng)門NO CLSD” 信號報警后經(jīng)過10分鐘就發(fā)出啟動裝置減指令,然后控制汽機(jī)調(diào)門關(guān)閉,負(fù)荷隨之迅速下降。當(dāng)指令繼續(xù)下降到 <37% 時,汽機(jī)主汽門先導(dǎo)閥動作使主汽門關(guān)閉。當(dāng)指令繼續(xù)下降 <7.5 % 汽機(jī)
22、主汽門跳閘塊動作, 機(jī)組跳閘FCB 動作。經(jīng)初步分析,認(rèn)為位置開關(guān)可能設(shè)備老化導(dǎo)致信號感應(yīng)不準(zhǔn)確未能收到閥門關(guān)閉信號。3.華能玉環(huán)電廠一號機(jī)組DEH系統(tǒng)故障造成1機(jī)組跳機(jī) 1.1機(jī)組DEH系統(tǒng)布朗硬超速單元的硬接線邏輯為“六取二”邏輯。裝置包含A回路和B回路,每個回路有三個通道; 裝置的自檢時間設(shè)定為1小時,A、B回路檢定時發(fā)生了重疊,滿足邏輯“六取二”條件跳機(jī)。4.4.182機(jī)由于DEH系統(tǒng)軸承溫度保護(hù)兩塊熱偶卡件同時故障造成機(jī)組跳閘。1.2汽輪機(jī)軸承溫度保護(hù)兩塊熱偶卡件同時故障,使汽輪機(jī)1、3、6、7軸承溫度測點第1點、第3點同時壞點,滿足三取二保護(hù)動作條件。2. 現(xiàn)有DEH邏輯設(shè)計把故障
23、信號也作為三取二跳閘條件之一,這種設(shè)計不合理,易造成保護(hù)誤動。3.旁路序號電廠/機(jī)組缺陷分析1外高橋二期旁路控制系統(tǒng)故障2005年1月6日外二6號機(jī)發(fā)“高/低壓旁路異常光字牌報警”,高、低壓旁路狀態(tài)顯示為關(guān)閉,檢查CRT上相關(guān)鍋爐畫面,發(fā)現(xiàn)再熱器安全門A和D在開啟狀態(tài),安全門A開度顯示為47,安全門D開度顯示出錯,熱工檢查后認(rèn)為是旁路與DCS的通訊出現(xiàn)故障,發(fā)現(xiàn)6機(jī)組旁路的PLC控制系統(tǒng)的CPU主站和從站均死機(jī),以致造成集控室旁路操作面板與旁路PLC控制系統(tǒng)的通訊中斷,旁路系統(tǒng)不能正常工作。2高旁誤開2005年5月外二電廠滿負(fù)荷運行,高旁快開。熱工檢查一主汽壓力變送器信號電纜損壞。在高旁控制系
24、統(tǒng)中有三個主汽壓力測點取平均值作為作為實際主汽壓力信號,其中一點信號電纜損壞造成平均值(實際壓力信號)波動,導(dǎo)致實際壓力值大于高旁壓力設(shè)定值,高旁快開。4、TSI序號電廠/機(jī)組缺陷分析1華能玉環(huán)電廠2007年1月12日,#2機(jī)組#8瓦軸振跳變,當(dāng)時負(fù)荷800MW,后用就地測振儀發(fā)現(xiàn)實振不大,是一種干擾信號,經(jīng)過檢查發(fā)現(xiàn)探頭的延長電纜與動力電纜放在一起走的,這種干擾是動力電纜給的,將電纜改放后,現(xiàn)象未發(fā)生。22006年12月22日,#2機(jī)組#3瓦軸振持續(xù)跳變,當(dāng)時負(fù)荷800MW,檢查#3瓦軸振測量回路發(fā)現(xiàn)屏蔽線未接地,接地后現(xiàn)象消除。32006年12月10日,#1機(jī)組汽機(jī)TSI系統(tǒng)故障,在軟件組
25、態(tài)檢查中發(fā)現(xiàn)一些量程報警參數(shù)設(shè)置不對,改后故障消除。42006年12月6日,#1機(jī)組汽機(jī)軸向位移沒信號,經(jīng)檢查軸向位移探頭間隙調(diào)整不對,重新調(diào)整后正常。5、其他序號電廠/機(jī)組缺陷分析3外高橋三期邏輯內(nèi)部發(fā)現(xiàn)量綱不一致現(xiàn)象。外三邏輯中就出現(xiàn)同一工程量,但量綱不一樣,如流量信號有的地方用t/h,有的用kg/s,還有壓力有的用bar,有的用MPa。量綱的混亂在運行過程中不利于運行人員的監(jiān)視。4就地側(cè)點安裝錯誤的現(xiàn)象發(fā)生過多次,如給水泵試轉(zhuǎn)時,給水泵本體溫度點顯示偏差很大,導(dǎo)致啟動條件不允許,調(diào)試人員檢查了上層接線及DCS卡件工作情況均正常,最后發(fā)現(xiàn)就地該側(cè)點安裝位置有誤。5設(shè)備就地安裝點信號線引至保
26、溫箱或端子箱時出現(xiàn)不少上下標(biāo)簽不一致現(xiàn)象,校線出現(xiàn)紊亂,影響調(diào)試速度。6華能玉環(huán)電廠2008年1月2日#2爐空預(yù)器2A出口一次風(fēng)擋板誤發(fā)“關(guān)”信號,引起一次風(fēng)機(jī)2A跳閘。就地檢查#2爐空預(yù)器2A出口一次風(fēng)擋板電纜線燒壞,現(xiàn)已將損壞電纜恢復(fù),電纜套管轉(zhuǎn)移到遠(yuǎn)離風(fēng)道漏風(fēng)處,并對#2爐空預(yù)器2B出口一次風(fēng)擋板做同樣的處理。7外高橋二期給水流量低信號誤發(fā)2005年2月23日5號機(jī)發(fā)出給水流量低信號,造成MFT跳閘。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)5號機(jī)的給水流量不準(zhǔn)確,在鍋爐爐前31米平臺的給水流量變送器箱內(nèi),發(fā)現(xiàn)A變送器的正壓側(cè)接頭漏,同時水漏入裝在下面的B變送器內(nèi),造成A變送器信號小,B變送器信號短路,給水流量低保護(hù)動
27、作,機(jī)組MFT。8華能玉環(huán)電廠2008年1月2日1機(jī)組F磨電機(jī)線圈溫度第三測點跳變,后檢查為:就地接線端子松動。緊固接線端子,溫度顯示正常9因出口蝶閥開位信號消失,#1B循環(huán)水泵跳閘。1.2007年3月6日1B循環(huán)水泵出口蝶閥限位開關(guān)接線松動,導(dǎo)致閥門實際在全開狀態(tài)時,發(fā)出蝶閥開位信號消失信號,延時31分鐘后,循環(huán)水泵跳閘。2.查閱歷史數(shù)據(jù),14:26:381B循環(huán)水泵出口液控蝶閥開位信號從“1”到“0”,機(jī)組雖然沒有大屏光字牌報警信號,但機(jī)組控制系統(tǒng)發(fā)出1B循環(huán)水泵出口液控蝶閥狀態(tài)從“1”到“0”的系統(tǒng)報警,并在集控室大屏幕下方顯示報警內(nèi)容。運行人員沒有及時發(fā)現(xiàn)此信號并采取有效措施,致使延時
28、31分鐘后1B循環(huán)水泵于14:57:53跳閘。專業(yè):電氣二次專業(yè)1、定值整定錯誤序號電廠/機(jī)組缺陷分析1.華能玉環(huán)/01高備變線路對側(cè)單相重合閘時,本側(cè)高備變差動保護(hù)誤動。原因是保護(hù)定值中,高壓側(cè)繞組1接地項誤整定為“不在保護(hù)區(qū)內(nèi)”,線路單相重合閘時,產(chǎn)生的零序電流輻值超過差動保護(hù)最小動作值,保護(hù)誤動。應(yīng)該將該項定值改為“在保護(hù)區(qū)內(nèi)”,在線路發(fā)生單相接地或單相重合閘時,可以濾掉零序電流,保護(hù)就不會誤動作。2.外二/#5機(jī)空預(yù)器電動機(jī)大修,解體情況兩臺電機(jī)狀況均不好,一臺電機(jī)端蓋軸承處磨損嚴(yán)重,一臺電機(jī)線圈的轉(zhuǎn)子均有發(fā)熱痕跡,熱繼電器定值放大(40A)后已不能有效保護(hù)電機(jī)。3.華能玉環(huán)400V工
29、作段零序電流保護(hù)上下級定值配合不當(dāng),段上一條負(fù)荷饋線發(fā)生接地故障時,電源進(jìn)線零序保護(hù)動作切除整個工作段。1.華能玉環(huán)華能玉環(huán)電廠發(fā)電機(jī)未設(shè)計定子匝間保護(hù),不符合繼電保護(hù)技術(shù)規(guī)程的要求。不管發(fā)電機(jī)制造廠怎么保證,仍然有發(fā)生匝間短路故障的可能和案例,匝間保護(hù)不應(yīng)該取消。2.華能玉環(huán)400V PC段不能并聯(lián)切換,電源切換必須在該段停電后操作,給正常運行操作帶來不便。現(xiàn)正準(zhǔn)備整改。3.外二/#6機(jī)6/7 日20:50,3kV 廠用6B 段母線低電壓繼電器(BC 相)故障,付接點閉合,引起母線低電壓保護(hù)動作,通過ECS 邏輯出口跳3kV 廠用6B 段母線所有輔機(jī),機(jī)組RB 動作,負(fù)荷減至450MW。電氣
30、檢修調(diào)換3kV 廠用6B 段母線低電壓繼電器,并對3kV 廠用6B 段母線低電壓保護(hù)回路進(jìn)行了改進(jìn),將原來的(AB 相)或(BC 相)任一只低電壓繼電器動作就出口跳閘,改為(AB 相)和(BC 相)低電壓繼電器串聯(lián)出口跳閘,以防止一只低電壓繼電器故障引起母線低電壓保護(hù)誤動。序號電廠/機(jī)組缺陷分析1.外二/6機(jī)高廠變重瓦斯保護(hù)重動中間繼電器動作功率小,致使運行中高廠變重瓦斯保護(hù)誤動作停機(jī)。2.外二/#6機(jī)6A輸送轉(zhuǎn)子對定子掃膛,本身保護(hù)未動作,上一級保護(hù)動作切掉整段負(fù)荷。事故擴(kuò)大的原因為本電機(jī)零序CT容量?。?VA),故障時CT飽和較快,導(dǎo)致保護(hù)不能動作。3.華能玉環(huán)/線路線路投產(chǎn)后一年,線路保
31、護(hù)檢驗傳動時,傳保護(hù)單相出口,卻跳了三相開關(guān)。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),屏后三相跳閘端子之間有連接片虛搭,為調(diào)試階段遺留問題。說明調(diào)試期間接線不規(guī)范,并且傳動試驗項目不全。4.外二/6機(jī)2006年3月15日,6A凝泵差動保護(hù)動作,開關(guān)跳閘。經(jīng)查記錄故障波形,電機(jī)中性點側(cè)CT的A相電流異常,電流峰值有時會變小。分析可能為CT二次端子松動引起的差流增大,致使差動保護(hù)誤動。5.外二/#03高備變#03 高備變復(fù)役,保護(hù)投用時,雖然將保護(hù)柜上的跳閘、故障燈和出口繼電器全部復(fù)歸,但是,沒有發(fā)現(xiàn)有載調(diào)壓瓦斯動作繼電器掉牌繼電器已動作。當(dāng)一期220kV 開關(guān)合上,開關(guān)即跳閘。分析原因是:#03高備變檢修時,有載調(diào)壓開關(guān)油
32、箱換過油,換油是用油泵對油箱注油,造成有載調(diào)壓瓦斯繼電器動作,#03 高備變檢修結(jié)束后,檢修對有載調(diào)壓瓦斯繼電器復(fù)歸不到位,造成有載調(diào)壓瓦斯繼電器長動作,運行對#03 高備變復(fù)役時,沒有發(fā)現(xiàn)有載調(diào)壓瓦斯動作信號繼電器掉牌,也沒注意DCS 的報警信號。6.外二/#5機(jī)4/14日23:40,監(jiān)盤發(fā)現(xiàn)凝泵5A非驅(qū)動端軸承溫度10LCB11CT077快速上升,在確認(rèn)非測點故障后,立即停用凝泵5A交檢修處理。4/15日,凝泵5A電動機(jī)調(diào)備品后,在試轉(zhuǎn)時過流(零秒,繼電器記錄電流2500A)動作跳閘,當(dāng)時現(xiàn)場檢修人員發(fā)現(xiàn)電動機(jī)倒轉(zhuǎn),認(rèn)為電動機(jī)電纜相序接錯引起,檢修將電動機(jī)一次電纜調(diào)整后,再次啟動凝泵5A,
33、電動機(jī)過流(零秒,繼電器記錄電流2500A)和差動保護(hù)相繼動作跳閘。將凝泵5A送修理廠檢查,發(fā)現(xiàn)電動機(jī)有一相線圈頭尾線接反,造成電動機(jī)旋轉(zhuǎn)磁場不平衡,過流保護(hù)動作跳閘。第二次啟動凝泵5A,差動保護(hù)動作,分析原因是一次電纜調(diào)整后,二次差動電流回路未作相應(yīng)的調(diào)整,造成有二相差動保護(hù)的一二次電流不平衡,差動保護(hù)動作。修理廠將電動機(jī)接線改接和電動機(jī)軸承重新處理后,4/17日7:00,凝泵5A啟動正常,恢復(fù)運行。7.華能玉環(huán)/01主變主變低壓側(cè)PT A相一次熔絲老化熔斷,主變低壓側(cè)接地保護(hù)(零序過電壓保護(hù))動作,從而引起1號主變跳閘。8.外二/#6機(jī)#6機(jī)柴油發(fā)電機(jī)校驗過程中超頻、過電壓保護(hù)多次動作,后
34、經(jīng)檢查,分析為過電壓保護(hù)設(shè)定值漂移,校準(zhǔn)后試開正常。但該繼電器無備品,仍可能發(fā)生不正?,F(xiàn)象。9.外二/#6機(jī)#6機(jī)并網(wǎng)后進(jìn)行廠用電自動切換時,廠用電切換報故障中斷執(zhí)行。后檢查發(fā)現(xiàn)6B 10KV開關(guān)一根同期線松,造成同期條件不滿足。10.外二/#04高備變有載調(diào)壓瓦斯繼電器內(nèi)部絕緣損壞,導(dǎo)致出口接點端子接地,同時直流系統(tǒng)正極發(fā)生接地,形成兩點接地瓦斯保護(hù)誤動作跳閘。11.外三/#7機(jī)2008年4月8日外三7號機(jī)轉(zhuǎn)子接地保護(hù)動作,發(fā)電機(jī)跳閘,F(xiàn)CB成功。對轉(zhuǎn)子繞組絕緣進(jìn)行測試,其正極和負(fù)極的絕緣電阻為200M,保護(hù)誤動原因為檢查轉(zhuǎn)子繞組一點接地保護(hù)的回路接線,發(fā)現(xiàn)保護(hù)接線未壓接好,輕拉即脫落。專業(yè)
35、:鍋爐專業(yè)1、管閥序號電廠/機(jī)組缺陷簡要描述/分析14.北京熱電/#4機(jī)組北京熱電#4機(jī)組一級左側(cè)減溫水管泄漏:減溫水母管安裝工藝存在問題,造成管道與流量孔板的內(nèi)徑不相同,管道內(nèi)徑為34mm,孔板內(nèi)徑為32mm,焊接后出現(xiàn)臺階,減溫水經(jīng)流量孔板節(jié)流后產(chǎn)生渦流,對管壁產(chǎn)生沖刷,長時間后造成管壁減薄。2.陜西蒲電/1機(jī)組陜西華電蒲城發(fā)電有限公司1機(jī)組主蒸汽閥門為上海電站閥門廠生產(chǎn)的高壓閘板閥,2007年3月20日,鍋爐點爐水壓試驗后,甲側(cè)主汽門無法全開,由機(jī)械人員牽頭,熱工人員強(qiáng)制開關(guān)數(shù)次,仍無法全開,最后由于電網(wǎng)急需負(fù)荷,鍋爐點火,機(jī)組啟動。3月24日,1爐甲側(cè)主汽流量瞬間降低為30噸/h,緊急
36、停爐檢查發(fā)現(xiàn),主汽門的閘閥門板限位脫落,卡在閥桿上部,強(qiáng)制開關(guān)時,造成閥桿與閥芯連接螺栓滑絲,門板脫落。陜西蒲電采購的上海電站閥門廠的主汽閥為更新?lián)Q代產(chǎn)品,設(shè)計上存在嚴(yán)重缺陷,門板的限位為兩個M12螺栓連接固定,強(qiáng)度不夠。另外閥桿與閥芯門架采用螺栓連接,也存在強(qiáng)度不足,應(yīng)采用焊接后整體加工工藝。廠家代表最后也承認(rèn)產(chǎn)品存在設(shè)計安全隱患。對現(xiàn)場的特殊工況考慮不夠。2、本體序號電廠/機(jī)組缺陷簡要描述/分析1.三河1機(jī)組/淮電2機(jī)組/臺電2機(jī)組/綏電2機(jī)組/盤山1機(jī)組/太倉/玉環(huán)2機(jī)組1、 三河1機(jī)組包墻過熱器下聯(lián)箱疏水管泄漏,插接焊口角焊縫的薄弱部位,在機(jī)組運行中出現(xiàn)漏汽。2、 準(zhǔn)電2機(jī)組尾部豎井煙
37、道側(cè)包墻過熱器泄漏停機(jī),焊口存在原廠家焊接裂紋,機(jī)組長時間運行導(dǎo)致該處包墻管鰭片焊口裂紋不斷擴(kuò)展,最終導(dǎo)致該管發(fā)生泄漏。3、 臺電2機(jī)組2006年8月30日1號爐延伸側(cè)墻集箱預(yù)留管焊口泄漏,廠家開孔失誤,這個部位的溫度大約700左右,然而20G的許用溫度450,預(yù)留管焊縫長期過熱爆管。4、 綏電#2機(jī)組高溫對流過熱器內(nèi)壁生成的氧化皮在一定條件下大面積脫落,造成管道堵塞,介質(zhì)流速降低,環(huán)境溫度高的地方因冷卻不夠造成長期過熱爆管。5、 盤山#1機(jī)組爐膛水吹灰投運時,水吹吹到處灰渣脫落、熱阻減少、該區(qū)域管子熱負(fù)荷瞬時升高,造成局部水冷壁管熱負(fù)荷偏大,管道內(nèi)汽水提前發(fā)生相變,導(dǎo)致大比熱區(qū)與高熱負(fù)荷區(qū)重
38、疊,大比熱區(qū)內(nèi)管道的水汽比容變化,造成流動阻力增加,質(zhì)量流速降低,造成傳熱惡化。6、 太倉#8機(jī)組末級再熱器泄漏,上海鍋爐廠有限公司對異徑管焊口結(jié)構(gòu)設(shè)計不合理,焊接過程工藝質(zhì)量控制不到位,造成焊口開裂。7、 玉環(huán)“1.19”2鍋爐三級過熱器爆管,機(jī)組停運。在制造加工過程中,鍋爐過熱器聯(lián)箱鉆孔后沒有進(jìn)行倒角,形成“草帽形”金屬刨花,運行中被蒸汽沖刷落下攜帶至過熱器管子節(jié)流圈處,造成蒸汽流量突然降低,使管子瞬間過熱產(chǎn)生爆管。2.準(zhǔn)電2機(jī)組/陜西蒲城1機(jī)組/準(zhǔn)電2機(jī)組/上海外高橋二廠#2機(jī)組1、 準(zhǔn)電#2機(jī)組尾部豎井包墻過熱器泄漏停機(jī):B側(cè)尾部豎井煙道中隔墻處密封板與側(cè)包墻管未全部密封焊接,留有一條
39、上部寬25mm、下部寬40mm、長500mm的原始安裝間隙,高速煙氣在此形成煙氣走廊,飛灰磨損鍋爐A、B側(cè)中隔墻處后側(cè)包墻過熱器管,造成2爐B側(cè)尾部豎井煙道中隔墻處后側(cè)包墻過熱器聯(lián)箱前數(shù)第一根過熱器管壁減薄泄漏。2、 陜西蒲城發(fā)電廠1塔式鍋爐拉稀管,邊管與側(cè)墻形成煙氣走廊,嚴(yán)重磨損水冷壁拉稀管,造成水冷壁拉稀管泄漏。3、 準(zhǔn)電因#2機(jī)組一級過熱器泄漏申請停機(jī)處理:結(jié)構(gòu)設(shè)計不合理:此種結(jié)構(gòu)設(shè)計主要目的是利用省煤器出口管組將一級過熱器管組拉住,在運行過程中一級過熱器管與省煤器懸吊管的膨脹方向不同,省煤器懸吊管向爐下膨脹,一級過熱器管組向爐前膨脹,這樣懸吊管掛鉤與掛鉤下方水平過熱管直接接觸存在相對位
40、移現(xiàn)象,從而產(chǎn)生機(jī)械磨損。2、管排晃動:因煙氣的擾動,一級水平過熱器管組存在一定的晃動,管排晃動過程中水平管與省煤器掛鉤碰撞磨擦發(fā)生機(jī)械磨損,最終導(dǎo)致泄漏。4、 上海外高橋二廠2鍋爐在B級檢修當(dāng)中,檢查發(fā)現(xiàn)長吹灰器對一級過熱器懸吊管存在磨損現(xiàn)象,已經(jīng)對磨損部位進(jìn)行了加裝防磨護(hù)瓦處理。3.陜西蒲城電廠/#1、#2機(jī)組1、 陜西蒲城電廠#1#2亞臨界直流塔式鍋爐標(biāo)高102.6米,熱態(tài)鍋爐理論向下膨脹量640mm,由于運行人員沒有嚴(yán)格按照運行規(guī)程升溫升壓曲線操作,追求快速加減負(fù)荷,經(jīng)常提高升溫升壓速率,使得爐墻熱應(yīng)力無法完全釋放,導(dǎo)致爐墻大面積蛇行變形,最大變形量150mm左右,鍋爐實際向下膨脹量為
41、460mm左右。3、吹灰器1河北定洲發(fā)電廠/#2機(jī)組 2007年3月19日河北定洲發(fā)電有限公司#2鍋爐開始做機(jī)組性能試驗,試驗措施需關(guān)閉吹灰汽源手動門,機(jī)組性能試驗結(jié)束后,未恢復(fù)措施(打開吹灰汽源手動門)的情況下,便進(jìn)行吹灰,造成爐膛出口#1、2長吹灰卡在爐內(nèi)。 4、預(yù)熱器序號電廠/機(jī)組缺陷簡要描述/分析1.玉環(huán)/#1機(jī)組07年3月玉環(huán)#1機(jī)組進(jìn)行燃燒調(diào)整試驗前氧量及排煙溫度標(biāo)定工作,沒有辦理工作票,沒有做好工作前危險源辨識,致使現(xiàn)場試驗工作有關(guān)人員職責(zé)不清,隨意操作運行設(shè)備,引起B(yǎng)空預(yù)器跳閘,1機(jī)組RB動作甩500MW負(fù)荷。2.玉環(huán)/14機(jī)組玉環(huán)14機(jī)組空預(yù)器支承軸承運行時有異音,支承軸承座
42、重新加工后異音還時存在。運行一段時間后(一般需要2周以上時間)異音消失,過程中未發(fā)現(xiàn)電機(jī)電流不正常。機(jī)組滿負(fù)荷1000MW長時間運行后(超過24小時)出現(xiàn)異音,鍋爐加強(qiáng)吹灰,降低進(jìn)口煙氣溫度后情況好轉(zhuǎn)。3.外二/6機(jī)組外二/6機(jī)組空預(yù)器A在試轉(zhuǎn)過程中,出現(xiàn)電流晃動缺陷,做鍋爐動力場實驗時,電流波動非常大,達(dá)20A-38A,在中途的停機(jī)過程中進(jìn)行了搶修,更換了兩節(jié)圍帶,從圍帶圓周測量和磨損情況分析,圍帶找正過程中,由于圍帶自身橢圓度較大,大齒輪的起始位置與圍帶之間靠的太近,加上圍帶自身吊帶結(jié)構(gòu),導(dǎo)致圍帶最突點與大齒輪產(chǎn)生機(jī)械沖擊,圍帶向內(nèi)側(cè)變形,以致大齒輪和圍帶之間的咬合性降低。5、風(fēng)機(jī)序號電廠
43、/機(jī)組缺陷簡要描述/分析1.玉環(huán)/14機(jī)組玉環(huán)各機(jī)組的一次風(fēng)機(jī)、送風(fēng)機(jī)、引風(fēng)機(jī)均出現(xiàn)過左右兩側(cè)風(fēng)機(jī)盤面顯示葉片開度一樣,電流差別很大的現(xiàn)象,且風(fēng)機(jī)出力也不一樣,經(jīng)分析,出現(xiàn)此類現(xiàn)象的原因是各風(fēng)機(jī)在試運結(jié)束后未進(jìn)行風(fēng)機(jī)葉片開度的仔細(xì)檢查核對,風(fēng)機(jī)葉片實際開度與顯示開度有偏差,尤其是1機(jī)組引風(fēng)機(jī)A/B電流相差很大,1000MW負(fù)荷時,A引風(fēng)機(jī)葉片需要全部打開至無裕量(盤面顯示),經(jīng)重新核對時發(fā)現(xiàn)實際開度與盤面顯示差10度以上。2.玉環(huán)/1、2機(jī)組玉環(huán)1號機(jī)組、2號機(jī)組一次風(fēng)機(jī)在連續(xù)運行10個月時間時均出現(xiàn)過風(fēng)機(jī)振動瞬間跳變,X向瞬間最大振動為11mm/s,Y向振動正常,經(jīng)停機(jī)檢查后發(fā)現(xiàn)進(jìn)口消音器密
44、封條有部分脫落,隨進(jìn)口氣流撞擊葉片,葉片出現(xiàn)不同程度損傷。3.玉環(huán)/3機(jī)組玉環(huán)3機(jī)組引風(fēng)機(jī)B靜葉調(diào)桿在運行調(diào)節(jié)葉片過程中發(fā)現(xiàn)有松動現(xiàn)象。經(jīng)停風(fēng)機(jī)檢查,發(fā)現(xiàn)靜葉調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)松動后,引起各靜葉開度存在一定偏差,風(fēng)機(jī)負(fù)荷變化進(jìn)行調(diào)節(jié)時也存在相應(yīng)偏差。松動原因主要是因為運行過程中調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)處振動相對較大,引起調(diào)桿松動。4.玉環(huán)/1機(jī)組玉環(huán)1機(jī)組一次風(fēng)機(jī)進(jìn)行油泵切換時由于切換瞬間兩臺油泵并列運行,引起油壓過高,兩臺油泵一起跳停。6、制粉系統(tǒng)序號電廠/機(jī)組缺陷簡要描述/分析1玉環(huán)/1機(jī)組C2煤粉管道泄漏積粉自燃,燒壞該角油槍電磁閥線圈一個、火檢預(yù)置電纜和探頭一套。2玉環(huán)/4機(jī)組4F磨煤機(jī)啟動過程中發(fā)生自燃,導(dǎo)致
45、旋轉(zhuǎn)分離器氣封環(huán)變形斷裂,下軸承油封嚴(yán)重?fù)p壞。分析:該磨在停運期間未對磨內(nèi)部剩余的煤粉進(jìn)行充分地吹掃,在暖磨過程中溫度上升過快引起煤粉自燃。3玉環(huán)/2機(jī)組2A給煤機(jī)跳閘,檢查發(fā)現(xiàn)皮帶跑偏并受損嚴(yán)重。分析:原煤倉疏松機(jī)攪拌器脫落,掉至給煤機(jī),卡住給煤機(jī)托輥,造成皮帶無法轉(zhuǎn)動。4玉環(huán)/外二/一期磨煤機(jī)入口風(fēng)道石子煤堆積燃燒。分析:由于磨煤機(jī)刮板室及一次風(fēng)道設(shè)計上的缺陷,磨煤機(jī)入口風(fēng)道容易堆積石子煤。5玉環(huán)/外二/一期磨煤機(jī)石子煤斗石子煤著火。分析:石子煤采用干式排放方式,容易造成石子煤堆積燃燒。7、其他序號電廠/機(jī)組缺陷簡要描述/分析1上海外高橋二廠/3、4機(jī)組由于鍋爐燃用煤與我廠燃用煤間的差異性
46、(其設(shè)計為神木煤,后來因來煤較雜),帶來了較多的問題,磨煤機(jī)的磨損大,煤粉管道彎頭磨損嚴(yán)重,同時因煤種變化和設(shè)計原因,再熱器汽溫始終較正常參數(shù)低,運行中被迫將噴嘴向上傾運行,下部A 磨不運行,這樣造成40支噴嘴磨損嚴(yán)重,外二廠已對噴嘴進(jìn)行了貼陶瓷、換用新型防磨材料制作噴口等改進(jìn)。 專業(yè):汽機(jī)專業(yè)1、本體序號電廠/機(jī)組缺陷分析15.玉環(huán)/#3機(jī)2008年1月12日,#3機(jī)液壓盤車離合器故障,導(dǎo)致盤車失效。由于盤車離合器小軸鎖母的鎖緊墊松脫,在汽機(jī)3000rpm時鎖母旋轉(zhuǎn)松脫,造成小軸軸向位移過大,高速轉(zhuǎn)動的小軸與低速轉(zhuǎn)動的液壓馬達(dá)驅(qū)動軸產(chǎn)生摩擦,產(chǎn)生很多金屬屑,使得離合環(huán)溫度劇烈上升。金屬屑進(jìn)入離合環(huán),造成離合環(huán)損壞,根本原因,是廠家組裝的鎖緊墊質(zhì)量以及裝配工藝不良引起的。16.玉環(huán)/#3機(jī)3機(jī)組5、6、8瓦振動偏大,分別達(dá)到122.6um、112.8um、103.2um。在機(jī)組調(diào)試期間3機(jī)組2、3、8瓦振動就比較大,后經(jīng)軸承座基礎(chǔ)檢查、軸瓦安裝各間隙檢查、中心復(fù)測、發(fā)電機(jī)平衡塊調(diào)整等多項措施處理,振動降至目前水平但仍偏大。17.玉環(huán)/#1機(jī)低壓內(nèi)缸及7、8號低加保護(hù)不銹鋼板脫落。其中,尤其是凝汽器內(nèi)部的7、8號低加保護(hù)不銹鋼
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