075 昆鋼五號(hào)高爐冷卻系統(tǒng)設(shè)計(jì)_第1頁
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1、昆鋼五號(hào)高爐冷卻系統(tǒng)設(shè)計(jì)、維護(hù)與操作 龍衛(wèi)寧 胡興康(武鋼集閉昆鋼股份有限公司煉鐵廠)摘要 昆鋼五高爐于2006年11月16目中修后投產(chǎn),投產(chǎn)僅一星期就發(fā)現(xiàn)冷卻壁破損,本文將著重分析五高爐自中修開爐以來針對(duì)冷卻系統(tǒng)存在的問題。通過對(duì)冷卻系統(tǒng)的改進(jìn)、維護(hù)和調(diào)整,并根據(jù)高爐本體情況積極調(diào)整送風(fēng)制度,糾正了高爐操作爐型,使高爐生產(chǎn)穩(wěn)定順行。同時(shí)也指出了五高爐冷卻系統(tǒng)設(shè)計(jì)、制造方面存在的缺陷。關(guān)鍵詞 高爐 爐型 冷卻系統(tǒng) 維護(hù)l前言 昆鋼五高爐于2006年10月14日停爐中修,2006年11月16日投產(chǎn),一星期后發(fā)現(xiàn)冷卻壁破損,加大冷卻強(qiáng)度后,高爐爐墻局部結(jié)厚,造成高爐煤氣分布不均,高爐合理操作爐型不

2、能維護(hù),不利于高爐順行。經(jīng)過對(duì)五高爐冷卻系統(tǒng)存在的問題進(jìn)行分析,指出了其冷卻系統(tǒng)在設(shè)計(jì)、制造及施工等方面存在的問題,采取了相應(yīng)的對(duì)策和措施恢復(fù)高爐爐型,并根據(jù)高爐本體情況積極調(diào)整送風(fēng)制度,高爐操作爐型更趨于合理,使高爐穩(wěn)定順行,高爐生產(chǎn)指標(biāo)得到了大幅度提高。同時(shí)也針對(duì)五高爐冷卻系統(tǒng)設(shè)計(jì)制造方面存在的缺陷,提出了今后大修或中修時(shí)的改進(jìn)建議。2冷卻系統(tǒng)組成 五高爐主要冷卻設(shè)備有:風(fēng)口16個(gè),設(shè)大、中、小三套,渣口1個(gè),設(shè)l、2、3、4四套。風(fēng)口小套、渣口小套采用高壓水冷卻,冷卻壁、風(fēng)口大中套及渣口13套采用中壓水冷卻。l3層為光面冷卻壁,使用在渣口、鐵口和風(fēng)口帶部位。4、5層為鑲磚雙面冷卻壁,使用

3、在高爐爐腹部位。610層為帶凸臺(tái)鑲磚冷卻壁,6層為爐腰,710層為爐身,其中6、7、8三層分A、B、C三組水,A為壁體,B和C為凸臺(tái),而9、10兩層分A、B兩組水,A為壁體,B為凸臺(tái)。11層為光面倒扣式冷卻壁,使用部位為爐身。各部位的串聯(lián)方式見下表l。 五高爐爐體各段冷卻壁及風(fēng)渣口進(jìn)、出水溫差控制范圍見表2和表3。3五高爐冷卻系統(tǒng)存在的問題及分析 五高爐中修后于2006年11月17日投產(chǎn),一星期后就發(fā)現(xiàn)6層冷卻壁凸臺(tái)開始破損,雖然及時(shí)采取了加大冷卻水流量的措施,將中壓水流量從2000m3h增加到3400m3h,但冷卻壁破損仍在加劇,開爐僅一個(gè)月的時(shí)間6層冷卻壁凸臺(tái)就破損了9塊,每周都有23塊凸

4、臺(tái)損壞,而大量的冷卻水漏入爐內(nèi),導(dǎo)致爐況無法順行,高爐生產(chǎn)指標(biāo)較差,經(jīng)過多次召集相關(guān)單位和生產(chǎn)廠家的技術(shù)人員進(jìn)行分析,大家一致認(rèn)為,高爐剛開爐不久,軟融帶位置較高,處于爐腰和爐身下部,而軟融帶是氣、液、固三相交匯點(diǎn),物理化學(xué)侵蝕頻繁,熱流強(qiáng)度六對(duì)冷卻器要求較高,但是所使用的冷卻壁材質(zhì)差,并且制造時(shí)沒有消除殘余應(yīng)力,導(dǎo)致開爐不久就開始損壞,對(duì)高爐爐況造成了極大的影響,為此被迫于2007年1月8日將6層的凸臺(tái)全部關(guān)斷。高爐爐況才得以好轉(zhuǎn)。從開爐至今不到兩年的時(shí)間,五高爐冷卻壁一共損壞和關(guān)斷95塊,其主要位置集中在爐身下部、爐腰和爐腹高溫區(qū)域(見表4)。為保證五高爐一代爐役的安全生產(chǎn)和總結(jié)積累經(jīng)驗(yàn),

5、有必要對(duì)五高爐冷卻系統(tǒng)存在的問題進(jìn)行分析,從而制定措施。31 冷卻系統(tǒng)設(shè)計(jì)方面的缺陷 (1)爐腰、爐身下部的凸臺(tái)設(shè)計(jì)不合理,在開爐不久就開始損壞,不僅使用壽命短,而且損壞后向高爐內(nèi)一漏水將在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)影響高爐操作,限制高爐生產(chǎn)水平的提高。從二、三、四高爐的生產(chǎn)實(shí)踐上看也是如此,建議在今后的設(shè)計(jì)中進(jìn)行改進(jìn)或是取消。 (2)從表四的統(tǒng)計(jì)中可發(fā)現(xiàn)爐腹至爐身下部冷卻壁破損是影響五高爐長(zhǎng)壽的主要因素,主要原因是這一區(qū)域是高爐軟融帶的活動(dòng)區(qū)間,受到高溫煤氣流的沖刷、熔融渣鐵的侵蝕以及固體爐料的機(jī)械磨損,條件最為惡劣,對(duì)冷卻器的要求也相應(yīng)較高。在今后的設(shè)計(jì)中應(yīng)提高這一區(qū)域冷卻壁材質(zhì)的檔次,建議使用銅質(zhì)材

6、料。 (3)冷卻水管出水管直徑較大,內(nèi)徑4050mm,冷卻水流量大,而減小流量又容易產(chǎn)生氣塞現(xiàn)象,不利于冷卻壁冷卻,所以造成五高爐冷卻水流量大,水溫差低。 (4)冷卻壁材質(zhì)較差,從破損冷卻壁殘余壁體中觀察,壁體內(nèi)氣孔較多,致密度較差,而且在鑄造過程中冷卻壁鑄造殘余應(yīng)力沒有得到消除,造成冷卻壁內(nèi)水管發(fā)生破損,使用壽命較短,特別是凸臺(tái)部分的冷卻水管,開爐僅一個(gè)月6段冷卻壁凸臺(tái)就全部被迫關(guān)斷。32施工過程中存在的問題 高爐中修過程中,對(duì)47段爐殼和冷卻壁進(jìn)行了更換,但由于上下爐殼有所變形,冷卻壁安裝不到位,冷卻壁間填料不均勻,加之冷卻壁與爐殼之間灌漿不飽滿,造成爐殼串氣,高溫煤氣串過冷卻壁與爐殼直接

7、接觸,導(dǎo)致冷卻壁和爐殼溫度偏高,特別是在57段的1825號(hào)冷卻壁之間爐殼串氣嚴(yán)重,經(jīng)常出現(xiàn)爐殼發(fā)紅現(xiàn)象利哥部冷卻壁水溫大于45度的情況,開爐不久就被迫進(jìn)行爐外噴水冷卻。開爐后一星期6層8號(hào)凸臺(tái)BC組漏水,為保護(hù)冷卻壁的使用壽命,提高了冷卻強(qiáng)度,把中壓水流量從2000m3h加到3400m3h,水溫差降到12度,爐墻出現(xiàn)結(jié)厚。并且爐身、爐腹冷卻壁溫度南邊低,北邊高,冷卻壁損壞集中于北邊,高爐沒能形成理想的操作爐型。開爐初期受冷卻系統(tǒng)制約,冶煉強(qiáng)度低,邊緣發(fā)展,中心氣流打不開,高爐爐況順行程度不好,崩滑料較多,導(dǎo)致爐內(nèi)磚襯過早損壞,渣皮形成不穩(wěn)定,不利于對(duì)冷卻壁的保護(hù)。4對(duì)策及措施 (1)調(diào)整冷卻水

8、的流量,在各冷卻壁出水管頭處加裝縮水頭,根據(jù)水溫差,在每組冷卻壁的進(jìn)水閥上調(diào)節(jié),中壓水的總流量根據(jù)冶煉強(qiáng)度的變化控制,爐腹水溫差控制在35度,穩(wěn)定渣皮。 (2)控制爐殼溫度,針對(duì)爐殼串氣發(fā)紅,使用外部噴水冷卻,合理控制,每班認(rèn)真測(cè)量爐殼溫度,要求4085,根據(jù)爐殼溫度大小控制冷卻水的噴水量。 (3)利用檢修機(jī)會(huì),對(duì)串氣部位的爐殼進(jìn)行焊補(bǔ)灌漿。對(duì)已完全破損的冷卻壁則安裝微型冷卻器代替破損冷卻壁的工作,恢復(fù)高爐爐型。 (4)調(diào)整送風(fēng)制度,打通高爐中心,活躍爐缸,糾正高爐爐型。首先針對(duì)北邊熱、南邊冷的情況,將靠北邊12號(hào)、15號(hào)風(fēng)口小套直徑縮小(130mm120mm),靠南邊的3號(hào)、7號(hào)風(fēng)口小套直徑

9、擴(kuò)大(120mm130mm);其次將8個(gè)奇數(shù)風(fēng)口加長(zhǎng),長(zhǎng)度從400mm增加到450mm,斜度也從斜5°變更為斜70°。 (5)定期對(duì)冷卻壁進(jìn)行清洗倒流,減少結(jié)垢,保證冷卻器內(nèi)管壁的傳熱效率。 (6)提高操作水平,改進(jìn)查水方法。由于傳統(tǒng)的查水方法,在查水過程中易損傷冷卻壁,所以采用爐況判斷加風(fēng)口觀察,把查水的范圍縮小,而且提高查水的效率。5調(diào)整前后的爐況對(duì)比 五高爐中修后于2006年11月16日投產(chǎn),一星期后就發(fā)現(xiàn)6層冷卻壁凸臺(tái)開始破損,開爐僅一個(gè)月的時(shí)間6層冷卻壁凸臺(tái)就破損了9塊,每周都有23塊凸臺(tái)損壞,大量的冷卻水漏入爐內(nèi),加之冷卻強(qiáng)度增加后,高爐爐墻局部結(jié)厚,造成高爐煤

10、氣分布不均,高爐合理操作爐型難于維護(hù),爐況無法順行,高爐生產(chǎn)指標(biāo)較差,經(jīng)過多次召集相關(guān)單位和生產(chǎn)廠家的技術(shù)人員進(jìn)行分析,大家一致認(rèn)為,高爐剛開爐不久,軟融帶位置較高,處于爐腰和爐身下部,而軟融帶是氣、液、固三相交匯點(diǎn),物理化學(xué)侵蝕頻繁,熱流強(qiáng)度大,對(duì)冷卻器要求較高,但是所使用的冷卻壁材質(zhì)差,并且制造時(shí)沒有消除殘余應(yīng)力,導(dǎo)致開爐不久就開始損壞,對(duì)高爐爐況造成了極大的影響,為此被迫于2007年1月8日將6層的凸臺(tái)全部關(guān)斷。高爐爐況才得以好轉(zhuǎn)。2007年高爐生產(chǎn)基本保持了穩(wěn)定順行,取得了較好生產(chǎn)指標(biāo),年平均利用系數(shù)達(dá)2259tm3d,焦比4222kgt,煤比1386 kgt,綜合焦比5319kgt。

11、 2008年年初,隨著公司用料結(jié)構(gòu)的調(diào)整,入爐礦石質(zhì)量下降而生產(chǎn)指標(biāo)又不能降,高爐爐況再次出現(xiàn)波動(dòng),合理的操作爐型被破壞,冷卻壁破損再次加劇,2008年l2月兩個(gè)月的時(shí)間就損壞了14塊,并且范圍擴(kuò)展到4、5、6層冷卻壁壁體。從表五中也可以明顯的看出高爐利用系數(shù)不斷下降,最終在2、3月份跌到20tm3d以下,同時(shí)消耗上升。通過分析采取了相應(yīng)措施后,高爐爐型逐步得到恢復(fù),特別是在對(duì)送風(fēng)制度進(jìn)行調(diào)整之后,操作爐型更趨合理,爐況穩(wěn)定順行,坐、塌料次數(shù)大幅減少,在原料沒有較大改善的情況下5、6月份連續(xù)兩個(gè)月利用系數(shù)超過24t(m。d),達(dá)到中修開爐以來的最高水平。五高爐中修開爐以來的生產(chǎn)指標(biāo)情況見下表5

12、。6結(jié)束語 五高爐中修后,經(jīng)過一段時(shí)問的探索調(diào)整,對(duì)高爐冷卻系統(tǒng)存在的問題采取了相應(yīng)對(duì)策和措施,并根據(jù)高爐本體情況積極調(diào)整送風(fēng)制度,高爐操作爐型趨于合理,使高爐達(dá)到了穩(wěn)定順行,各項(xiàng)生產(chǎn)指標(biāo)得到提高:同時(shí)高爐的穩(wěn)定順行,渣皮穩(wěn)定又對(duì)冷卻壁取到保護(hù)作用。為確保高爐的安全穩(wěn)定生產(chǎn),實(shí)現(xiàn)高產(chǎn),低耗的目標(biāo),在冷卻系統(tǒng)的操作維護(hù)方面,仍需做好以下工作: (1)認(rèn)真控制好各段冷卻壁的水溫差,每班認(rèn)真按規(guī)定溫差調(diào)節(jié)好流量,為保證合理的操作爐型創(chuàng)造條件。 (2)堅(jiān)持定期對(duì)冷卻器進(jìn)行倒流清洗,保證冷卻效果。 (3)利用計(jì)劃檢修機(jī)會(huì)對(duì)串氣、開裂漏煤氣的爐殼進(jìn)行焊補(bǔ)及灌漿;已完全損壞的冷卻壁進(jìn)行微型冷卻器安裝,恢復(fù)其冷卻功能。 (4)加強(qiáng)爐殼溫度監(jiān)測(cè),調(diào)節(jié)好爐外噴水量,嚴(yán)

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