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文檔簡介

1、5 月份設(shè)備運(yùn)行分析報(bào)告5 月份#1#8 機(jī)組機(jī)械部分設(shè)備總體運(yùn)行良好,沒有因設(shè)備故障原因而出現(xiàn) 機(jī)組非停的事故發(fā)生,但機(jī)組仍然存在較多缺陷,如三漏(主要是調(diào)速器部分 滲油和技術(shù)供水部分漏水)、油泵效率低、發(fā)電機(jī)冷卻風(fēng)機(jī)故障、運(yùn)行設(shè)備不 可靠等。這些設(shè)備缺陷問題在運(yùn)行過程中如不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消缺,很有可能引 發(fā)嚴(yán)重的后果,致使設(shè)備損壞甚至造成機(jī)組非停和設(shè)備事故。本月設(shè)備缺陷及 處理統(tǒng)計(jì)如下表:缺陷類型一類(重大缺陷)二類(重要缺陷)三類(一般缺陷)合計(jì)發(fā)現(xiàn)0464389 已處理0353267 未處理01121 驗(yàn)收合格0313263 消缺率 (%)076.0974.4275.28 與上個(gè)月相比,

2、缺陷發(fā)現(xiàn)增加 10項(xiàng),未處理增加 8 項(xiàng),消缺率下降 7%。以下是 5 月份設(shè)備的運(yùn)行情況分析:一、#1 機(jī)組1、運(yùn)行狀況:機(jī)組運(yùn)行良好,沒有出現(xiàn)嚴(yán)重影響機(jī)組安全運(yùn)行的設(shè)備缺陷,在運(yùn)行過程 中發(fā)現(xiàn)的設(shè)備缺陷在有條件時(shí)都能安排人員及時(shí)進(jìn)行處理。2、存在缺陷:機(jī)組目前存在的缺陷主要是空氣圍帶破裂漏氣,在機(jī)組停機(jī)時(shí)投入空氣圍 帶后仍有漏水,但目前漏水量不大,而且機(jī)組在運(yùn)行時(shí)圍帶在退出狀態(tài),不影 響機(jī)組運(yùn)行。另外,發(fā)電機(jī)風(fēng)閘管路焊縫漏氣一直存在,由于漏氣點(diǎn)在發(fā)電機(jī) 內(nèi)部且處在高空位置,處理比較困難。 #1機(jī)組#2潤滑油泵聯(lián)軸器磨損嚴(yán)重,護(hù)罩及電機(jī)端部附著有大量金屬 粉末,且油泵有輕微漏油。建議盡快進(jìn)行

3、更換。 #1 機(jī)組空氣圍帶未能進(jìn)行處理,已有水從制動(dòng)柜下方空氣圍帶排氣管流 出,又由1于64.0m層地漏不暢,已形成較大面積積水。另外:機(jī)組輔機(jī)控制柜 “現(xiàn)地 /遠(yuǎn)方 ”切換鑰匙卡澀,在操作中已折斷數(shù)把鑰 匙,已無備用鑰匙。存在較嚴(yán)重隱患:當(dāng)需緊急處理時(shí),勢必延誤處理時(shí)期。 建議進(jìn)行改造,更換為切換把手形式。#1 機(jī)組共發(fā)現(xiàn)缺陷 7條,已處理 6條,待處理 1 條。3、建議:(1)加強(qiáng)機(jī)組運(yùn)行環(huán)境和設(shè)備衛(wèi)生清潔,確保設(shè)備在運(yùn)行過程中更加安全 可靠。( 2)在有條件時(shí)申請(qǐng)停機(jī),下閘排干流道對(duì)機(jī)組檢修密封進(jìn)行更換。二、#2機(jī)組1 、運(yùn)行狀況:機(jī)組運(yùn)行良好,沒有出現(xiàn)嚴(yán)重影響機(jī)組安全運(yùn)行的設(shè)備缺陷,對(duì)

4、出現(xiàn)的分 段關(guān)閉閥滲油和 #3 組合閥漏油進(jìn)行了消缺處理,其他檢修與維護(hù)工作照常進(jìn) 行。2、存在缺陷:軸承潤滑油泵效率較低,備用泵頻繁啟動(dòng)。目前采取調(diào)整軸承用油量的措 施延長備用泵啟動(dòng)時(shí)間間隔,但到夏季外部環(huán)境溫度升高時(shí),無法使用這個(gè)辦 法再進(jìn)行調(diào)整,建議更換新油泵或更換流量稍大的油泵。#2機(jī)組停機(jī)時(shí),上位機(jī)頻繁報(bào) “#2發(fā)電機(jī) 4號(hào)制動(dòng)閘頂起位置 -動(dòng)作”,且 2 號(hào)制動(dòng)閘不在頂起位置和復(fù)歸位置。#2機(jī)組共發(fā)現(xiàn)缺陷 6 條,已處理 4條,作廢 1 條,待處理 1 條。3、建議:加強(qiáng)機(jī)組運(yùn)行環(huán)境和設(shè)備衛(wèi)生清潔,確保設(shè)備在運(yùn)行過程中更加安全可+,靠。三、#3機(jī)組1、運(yùn)行狀況:#3 機(jī)組 A 級(jí)檢

5、修上月底結(jié)束,目前機(jī)組運(yùn)行良好,沒有出現(xiàn)任何重大的設(shè) 備缺陷,其他日常的檢修與維護(hù)工作照常進(jìn)行。存在的缺陷為軸承潤滑油泵效 率較低,備用泵頻繁啟動(dòng)。目前采取調(diào)整軸承用油量的措施延長備用泵啟動(dòng)時(shí) 間間隔,建議增加采購油泵備用或更換流量稍大的油泵。在進(jìn)行 400V 廠用電 2D 運(yùn)行轉(zhuǎn)檢修的操作時(shí),發(fā)現(xiàn) 3#機(jī)組發(fā)電機(jī)輔機(jī)柜及 技術(shù)供水2 電控柜的主備用電源切換裝置都沒有自動(dòng)切換到備用電源,須手動(dòng)進(jìn)行切 換。2、建議#3機(jī)組運(yùn)行時(shí),注意相關(guān)控制柜及廠用 400V2D的信號(hào),防止主用電源失 電造成機(jī)組停運(yùn)。建議停機(jī)時(shí)進(jìn)行調(diào)試、試驗(yàn),保證設(shè)備完好性。四、#4機(jī)組1、運(yùn)行狀況:#4 機(jī)組轉(zhuǎn)輪檢修上月底結(jié)

6、束,其他部位的設(shè)備在之前也進(jìn)行了檢修,目前 機(jī)組運(yùn)行良好,沒有出現(xiàn)任何重大的設(shè)備缺陷,其他日常的檢修與維護(hù)工作照 常進(jìn)行。2、存在缺陷: 最近一段時(shí)間, #4 機(jī)組潤滑油泵備用泵頻繁啟動(dòng)。記錄顯示, #4機(jī)組 備用潤滑油泵啟動(dòng)間隔僅僅 10分鐘左右。如此頻繁啟動(dòng),使得 #4機(jī)組相當(dāng)于沒 有事故備用潤滑油泵。一旦有一臺(tái)潤滑油泵故障,軸承高位油位必將迅速下降至事故停機(jī)油位。 (#2 機(jī)組有相似缺陷,備用潤滑油泵啟動(dòng)間隔為 20 分鐘)。 5月1日15:44上位機(jī)報(bào)“4號(hào)#441機(jī)組線圈溫度過高”信號(hào)(停機(jī)狀 態(tài)),而上位機(jī) “機(jī)組溫度 ”欄顯示機(jī)組線圈第一個(gè)點(diǎn)溫度顯示負(fù)的無窮大,第九個(gè)點(diǎn)溫度顯示為

7、 550 度左右。短時(shí)顯示正常后,再次跳變。幾小時(shí)內(nèi)出現(xiàn)數(shù) 次。 每隔 10 分鐘左右, 4#機(jī)組會(huì)出現(xiàn)高位油箱油位低而頻繁啟停備用泵。 (2#機(jī)組是每隔 22 分鐘)。 4#機(jī)組運(yùn)行過程中,上位機(jī)報(bào)調(diào)速器較重故障,現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)為電調(diào)柜報(bào) B 套槳葉反饋故障,信號(hào)會(huì)偶爾復(fù)歸,目前 A 套主用,調(diào)速器單套運(yùn)行。 4#機(jī)組電調(diào)B套報(bào) 齒盤測速故障”,復(fù)歸無效。 空氣圍帶電磁閥動(dòng)作不可靠,有時(shí)可以自動(dòng)而有時(shí)必須使用手動(dòng)#4 機(jī)組共發(fā)現(xiàn)缺陷 12條,已處理 7 條,待處理 5條。3、建議:#4 機(jī)組單臺(tái)潤滑油泵供油不滿足用油量。當(dāng)前已進(jìn)入高溫期,建議組織進(jìn) 行機(jī)組潤滑油流調(diào)節(jié),或增加采購油泵備用或更換

8、流量稍大的油泵。班組做計(jì) 劃采購空氣圍帶電磁閥后進(jìn)行更換。3 五、#5 機(jī)組1、運(yùn)行狀況:目前機(jī)組運(yùn)行良好,沒有出現(xiàn)任何重大的設(shè)備缺陷。其他日常的檢修與維 護(hù)工作照常進(jìn)行。2、存在缺陷: #5機(jī)組B套導(dǎo)葉傳感器顯示有較大誤差,現(xiàn)場檢查傳感器發(fā)現(xiàn) B套傳感 器在全關(guān)時(shí),行程過緊,導(dǎo)致定位不準(zhǔn)。若機(jī)組運(yùn)行時(shí), A 套導(dǎo)葉傳感器故 障,自動(dòng)切換到 B 套時(shí),機(jī)組會(huì)出現(xiàn)較大波動(dòng),存在重大安全隱患。 上位機(jī)有 “ 5機(jī)#組漏油箱油混水 ”告警。 目前主軸密封漏水量稍大。5#機(jī)組共發(fā)現(xiàn)缺陷 3條,已處理 1條,待處理 2 條。3、建議停機(jī)時(shí)對(duì)主軸密封進(jìn)行壓緊調(diào)整或拆除檢查。在停機(jī)時(shí),重新調(diào)整導(dǎo)葉傳 感器反

9、饋線拉桿位置。六、 #6 機(jī)組1、運(yùn)行狀況:機(jī)組運(yùn)行良好,本月停機(jī)對(duì)組合軸承上游側(cè)端面油擋密封進(jìn)行了更換,檢 修效果有待觀察;同時(shí)處理了調(diào)速器 #1 壓油泵打不上油的缺陷故障,其他日常 的檢修與維護(hù)工作照常進(jìn)行。2 存在缺陷:(1)機(jī)組調(diào)速器漿葉主配壓閥出現(xiàn)了多次卡阻現(xiàn)象,拆除檢查、處理效果 不佳,仍有卡阻現(xiàn)象,致使機(jī)組無法恢復(fù),( 6月 1日,停機(jī)進(jìn)行了處理)。(2)6#機(jī)組運(yùn)行過程中,上位機(jī)偶爾會(huì)報(bào)主軸密封水中斷,開啟備用電動(dòng) 閥后,主軸密封水滿足,但偶爾也會(huì)報(bào)主軸密封水中斷。3、建議對(duì)誤發(fā)信號(hào)的密封水信號(hào)器進(jìn)行更換。4 七、#7 機(jī)組1、機(jī)組停機(jī)檢修:( 1)集電環(huán)返廠加工后回裝,對(duì)集電

10、環(huán)和操作油管短軸進(jìn)行盤車,數(shù)據(jù)達(dá) 到優(yōu)良,目前碳刷溫度高的問題已經(jīng)解決。( 2)拆除主軸密封檢查空氣圍帶和 抗磨板。( 3)更換彎曲的安全連桿,調(diào)整、打磨導(dǎo)葉端面間隙,使端面間隙單 邊余量最少達(dá)到 0.5mm。7#機(jī)組共發(fā)現(xiàn)缺陷 2 條,已處理完畢。2、狀況: 在機(jī)組檢修完后,目前機(jī)組運(yùn)行狀況良好,其他日常的檢修與維護(hù)工作照常進(jìn)行。3、存在缺陷: #8 機(jī)組運(yùn)行時(shí)勵(lì)磁調(diào)節(jié)柜無功功率表指針擺向負(fù)刻度一邊,實(shí)際無功為 正無功。 #8運(yùn)行中(溫度70度),加熱器在自動(dòng)方式下也自動(dòng)投入。 上位機(jī)顯示 8#機(jī)組定子線圈溫度 8號(hào)點(diǎn) 791度,鐵芯溫度 8號(hào)點(diǎn)無窮 大。 #8 機(jī)組壓油罐上磁翻板液位計(jì)顯示

11、的油位與觸摸屏上顯示的油位相差較 大(磁翻板液位計(jì):1037mm觸摸屏:689mm),差值接近400mm. 軸承潤滑油泵效率較低且震動(dòng)和噪音較大,備用泵頻繁啟動(dòng)。 8#機(jī)組共發(fā)現(xiàn)缺陷 11 條,已處理 7 條,待處理 4 條。4、建議: 目前軸承潤滑油泵備用泵頻繁啟動(dòng),主要采取調(diào)整軸承用油量的措施延長備用泵啟動(dòng)時(shí)間間隔解決備用泵頻繁啟動(dòng)問題,建議增加采購油泵備用或更換 流量稍大的油泵。八、公用設(shè)備:1 、運(yùn)行狀況:檢查發(fā)現(xiàn)公共設(shè)備缺陷較多。原因是這個(gè)月內(nèi)對(duì)泄水閘進(jìn)行了檢修和閘門 升降調(diào)試,其中發(fā)現(xiàn)了不少缺陷。2、存在缺陷:2#泄水閘PLC程序丟失。11#泄水閘PLC程序丟失。 5# 盤柜液晶顯

12、示控制面板無數(shù)據(jù)顯示。5直流系統(tǒng)II段8#充電模塊頻繁報(bào)風(fēng)機(jī)故障,已將其退出。 89.5m層(-2層)電梯呼叫控制器脫落. #2主變保護(hù)A柜風(fēng)機(jī)啟動(dòng)時(shí) 主變通風(fēng)”信號(hào)燈不亮。 1#機(jī)組制動(dòng)柜下面有根預(yù)埋管通到 64.5m層該預(yù)埋管有水流出,導(dǎo)致 64.5m1#機(jī)組段積水過多。 下雨時(shí)主廠房仍有幾處漏水較大:#1A、68.5m 層安裝間的吊物口(天井)處的地漏排水不暢,導(dǎo)致雨水流向 機(jī)組段。B、64.5m層污水泵房的外間墻腳處有水從地漏噴涌上來,水量較大。C、64.5m層#1機(jī)組雨淋閥的排水地漏口也有大量的水噴涌上來。共用部分共發(fā)現(xiàn)缺陷 32 條,未處理 8 條。九、其它1、發(fā)熱量大、易潮濕房間通風(fēng)系統(tǒng)大都已投入,效果較為明顯。2、64.0m層地面潮濕有所改觀,但風(fēng)機(jī)出口安裝百葉風(fēng)口,而非安裝防鳥 網(wǎng),噪音較大,影響設(shè)備巡視。3、42.1m層及滲漏泵房等部分風(fēng)機(jī)未調(diào)試,廠

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