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文檔簡介

1、第 頁動力3#爐結(jié)焦事故一、事故經(jīng)過2011年1月29日16:20分,3#爐計劃點爐,20:20分,床溫最高點升至574,班長命令投煤,投煤時三臺給煤機投煤前轉(zhuǎn)速均在80%;投煤后1#、2#給煤機無煤量顯示,3#給煤機經(jīng)處理,煤量保持在1t/h以下,運行正常;此時1#、2#給煤機仍無煤量顯示,班長判斷是堵煤,隨即派人處理1#、2#給煤機后仍不見煤量(這時現(xiàn)場給煤量和主控指示均為負值),停止疏通,1#、2#給煤轉(zhuǎn)速仍保持在80%的轉(zhuǎn)速,未作其他處理;此時3#給煤機煤量顯示0.8-3.55t/h之間;20:45分,床溫升至747 ,操作人員將3臺給煤機煤量下調(diào)至10%(實際總煤量大約4-5T/h)

2、;20:53分,床溫由788開始迅速上升,操作人員將煤量減至0.8T/h,同時將一次風量由72A提升至75A后,床溫上升速度仍然較快,21:00分,床溫最高點(TI-75136)已升至1009 ,后出現(xiàn)下降趨勢,但料層高度已由5.45Kpa升至8.53Kpa,已呈現(xiàn)出結(jié)焦現(xiàn)象;21:12分,操作人員停3臺給煤機,將一次風量逐漸加大至94A;減小天燃氣量;21:15分,床溫開始大幅上升,21:23分,床層溫度指示已全部超溫結(jié)焦,當班人員關閉天燃氣,3爐最終因流化不良及超溫造成結(jié)焦而停爐。二、原因分析1、1#、2#給煤機稱重傳感器損壞:20:20分投煤,投煤時三臺給煤機投煤前轉(zhuǎn)速均在80%;啟動給

3、煤機后操作人員發(fā)現(xiàn)1#、2#給煤機煤量現(xiàn)場及主控均指示為負值,班長當時判斷是堵煤,隨即派人處理1#、2#給煤機后仍不見煤量 ,實際煤量在23T/h左右,連續(xù)給煤25分鐘,煤量過大是最終造成結(jié)焦停爐的主要原因。2、工藝人員處理不當:(1)投煤時三臺給煤機都在80%的開度,煤量過大,導致煤達到燃燒溫度時熱量過大而結(jié)焦。(2)操作人員發(fā)現(xiàn)1#、2#給煤機煤量現(xiàn)場及主控均指示為負值時,判斷是堵煤,未作進一步細致的檢查及調(diào)整。(3)床溫及料層開始大幅上升時,給煤量、一次風量調(diào)節(jié)滯后,判斷存在失誤,最終導致3#爐結(jié)焦停爐。三、事故教訓及防范措施1、要求相關單位及相關人員在點爐前對備爐進行更全面、細致的檢查

4、,不能放過任何細小的問題。2、安排運行班組班后進行操作技能的學習,加大培訓力度,特別是事故預想的培訓。3、運行班組召開停爐專題分析會,針對近期幾次停爐、特別是本次結(jié)焦停爐事件的原因及處理方法進行分析、講解,提高操作人員對設備存在隱患時的預見及正確判斷和處理能力。提高操作技能。堅決杜絕類似事故再次發(fā)生。動力3#爐水冷壁爆管事故一、事故經(jīng)過2011年2月7日7:50分,監(jiān)盤發(fā)現(xiàn)3#爐膛負壓由-22Pa迅速下降至正500Pa(滿量程),同時汽包液位L-75103由51%急劇下降至33%,床溫此時也開始快速下降,操作人員馬上調(diào)整工況并加大上水量至200T/h, 汽包液位上升至68%;7:53分,床溫由

5、最高點937降至612,高過蒸汽母管壓力也由最高11.16MPa降至8.12MPa;7:57分,床溫降至318, 3爐最終因爆管造成滅火而停爐。二、原因分析1、水冷壁管過熱:(1)流化高度過高加之前墻熱電偶損壞(防磨臺損壞所致),前墻實際中心溫度一直偏高,造成局部過熱。(2)3#爐采用前墻水冷壁管彎曲形成水冷風室及水冷布風板,且泄漏水冷壁又屬于落煤管、事故放渣管有彎曲的管段,其流動性相對較差,易造成局部過熱。(3)3#爐因生產(chǎn)需要,運行周期較長,負荷偏高,且蒸汽額定壓力偏低,造成流化高度上移、水循環(huán)倍率下降,易造成局部過熱。2、水質(zhì):(1)氧腐蝕。(2)排污量小,形成結(jié)垢,造成局部過熱。(3)

6、爐水水質(zhì)指標不符合要求,造成酸性或堿性腐蝕。三、事故教訓及防范措施(1)要求相關單位及相關人員針對此次爆管的現(xiàn)象,從設備、工藝及操作等方面找出原因,不足之處及時改正。(2) 提高檢修質(zhì)量、加大工藝指標的控制力度,按要求作好調(diào)整爐水水質(zhì)、排污等工作。(3)安排運行班組班后進行操作技能的學習,加大培訓力度,特別是事故預想的培訓,提高操作技能。堅決杜絕類似事故再次發(fā)生。Xv05001突然關閉事故一、事故經(jīng)過2001年1月16日,主控CRT上突然出現(xiàn)吸收塔液位Lv05007高報警并在短時間內(nèi)達到開路,而再生塔液位也急劇下降至“0”。凈化崗位xxx在班長的帶領下,及時打開Xv05001的旁路閥,主控大幅

7、度減系統(tǒng)負荷,并將脫碳溶液循環(huán)量降至低限操作,為儀表搶修贏得了寶貴的時間,最后保住了脫碳系統(tǒng)的溶液循環(huán),避免了一次系統(tǒng)停車。二、原因分析通過相關參數(shù)的趨勢畫面進行分析判斷,這次事故是由于Xv05001現(xiàn)場關閉所致。三、事故教訓及防范措施主控室做好事故預想;儀表做好儀表閥門維護。二段爐空氣閥L03007突然關閉事故一、事故經(jīng)過2001年1月16日,化工一班xxx突然發(fā)現(xiàn)F03007“LO”,并立即下降至“0”。 系統(tǒng)壓力先降后升,02機組大幅波動,經(jīng)過精心調(diào)整后穩(wěn)定了整個系統(tǒng),避免了一次系統(tǒng)停車。二、原因分析通過相關參數(shù)的趨勢畫面進行分析判斷,這次事故是由于F03007現(xiàn)場關閉所致。三、事故教訓

8、及防范措施主控室做好事故預想;儀表做好儀表閥門維護。07E001液位低聯(lián)鎖誤動作事故一、事故經(jīng)過2001年10月10日,表面冷凝器07E001液位低連鎖開關因儀表原因動作,造成冷凝液泵停,且備用泵也不能啟動,致使07E001液位急劇上升,真空系統(tǒng)嚴重惡化,壓縮主操xxx及時讓在現(xiàn)場的儀表人員短接聯(lián)鎖回路,及時啟動冷凝液泵,維持了系統(tǒng)的穩(wěn)定運行,避免了一次系統(tǒng)停車。二、原因分析通過相關參數(shù)進行分析判斷,這次事故是由于表面冷凝器07E001液位低連鎖開關誤動作所致。三、事故教訓及防范措施主控室做好事故預想;儀表做好儀表閥門維護。Lv05007B閥桿斷裂事故一、事故經(jīng)過2002年 1月19日,發(fā)現(xiàn)吸

9、收塔液位LV05007液位一直上漲,現(xiàn)場及時用F扳手頂住閥門,聯(lián)系儀表處理,避免因脫碳溶液中斷而造成的后系統(tǒng)停車。二、原因分析通過現(xiàn)場進行檢查確認,發(fā)現(xiàn)LV05007B閥膜頭與閥桿連接螺栓斷裂所致。三、事故教訓及防范措施主控室做好事故預想;儀表做好儀表閥門維護。Sv0914安全閥起跳事故一、事故經(jīng)過2002年10月28日, Sv0914安全閥突然起跳,造成大量液氨外泄,操作人員及時到現(xiàn)場手動停81P001,主控人員堅守崗位,避免事故擴大化。二、原因分析停車后拆下安全閥檢查為墊片老化所致。三、事故教訓及防范措施主控室做好事故預想;機械檢修做好安全閥門的調(diào)校與維護。油田倒錯流程事故一、事故經(jīng)過20

10、02年12月10日,由于中原油田第三氣體處理廠倒天然氣流程錯誤,造成天然氣管網(wǎng)壓力急劇下降,主控對系統(tǒng)做緊急調(diào)整,負荷最低降至10.5KNm3/H,管網(wǎng)降至85bar,主控操作人員沉著冷靜處理,50分鐘后隨著天然氣壓力的回升,逐漸調(diào)整系統(tǒng)至正常。二、原因分析中原油田第三氣體處理廠誤倒天然氣流程。三、事故教訓及防范措施主控室做好事故預想。脫鹽水中斷事故一、事故經(jīng)過2004年3月17日,發(fā)現(xiàn)脫氧槽液位迅速下降為零,為避免給水泵82P001抽空導致斷軸惡性事故的發(fā)生,主控人員在班長xxx的指揮下迅速大幅度減系統(tǒng)負荷及輔鍋負荷、調(diào)整一段爐燃料量,最大限度的節(jié)省系統(tǒng)用水量并在現(xiàn)場安排專人負責密切監(jiān)視脫氧

11、槽的液位,直至恢復正常,避免了一次重大停車事故。二、原因分析供水輸送脫鹽水泵事故,造成外送水減少。三、事故教訓及防范措施主控室做好事故預想。05E010A封頭呲開事故一、事故經(jīng)過2004年6月23日,發(fā)現(xiàn)脫碳再生塔05C002液位持續(xù)快速下降,且其它液位正常,懷疑現(xiàn)場可能有部位跑堿,立即派崗位人員進行現(xiàn)場確認,發(fā)現(xiàn)05E010A南側(cè)封頭刺開,大量外噴堿液。班組人員及時將05E010A切換至05E010B運行,避免了一次停車事故的發(fā)生。二、原因分析熱水加熱器05E010A封頭墊片老化。三、事故教訓及防范措施主控室做好事故預想。09調(diào)速器風壓信號消失事故一、事故經(jīng)過2004年4月18日,發(fā)現(xiàn)冰機0

12、9K001轉(zhuǎn)速突然降至調(diào)速器最低轉(zhuǎn)速,主控對系統(tǒng)迅速進行調(diào)整并與壓縮崗位密切配合用現(xiàn)場同步器手動提09K001轉(zhuǎn)速至正常,及時聯(lián)系配合儀表處理,使裝置運行在較短時間內(nèi)穩(wěn)定下來,避免了一次合成后系統(tǒng)事故停車。二、原因分析通過判斷為機組調(diào)速器風壓信號中斷所致。三、事故教訓及防范措施主控室做好事故預想;儀表做好儀表閥門的維護。高變觸媒進水事故一、事故經(jīng)過2004年3月13日,在2004年大修結(jié)束時,由于二段爐需要烘爐,為了便于控制二段爐的溫度,決定啟動82P001泵為二段爐的水夾套上水,造成脫鹽水倒流入高變爐,高變催化劑粉碎,壓差升高,嚴重影響裝置的高負荷生產(chǎn)。二、原因分析由于操作人員疏忽,低變爐新

13、加的噴水降溫器的截止閥未關閉,造成脫鹽水倒流入高變爐。三、事故教訓及防范措施主控室加強培訓,干某一項工作前要前思后想。Pv11014著火事故一、事故經(jīng)過2004年10月8日10:00,由于冷箱的外殼充N2的管線需要焊接,焊工作業(yè)時落下的火星把PV11014后法蘭面微漏的H2點著,PV11014的法蘭面由于受到高溫影響,泄漏量越來越大,而且處理不當,最后造成10、11單元停車。二、原因分析在動火分析時分析人員分析的范圍較小。三、事故教訓及防范措施主控室加強培訓,做好安全工作,嚴格執(zhí)行動火程序。防爆板爆破事故一、事故經(jīng)過2004年6月6日,操作人員在為11單元泄壓期間,由于誤操作造成防爆板爆,內(nèi)裝

14、分子篩破壞嚴重,同時造成11單元干燥器底部的支撐板損壞。由于干燥器底部的支撐板檢修比較困難,這次檢修時間比較長,11單元停車近15天,合成氨產(chǎn)量損失近1500噸。二、原因分析操作人員誤操作。三、事故教訓及防范措施主控室加強培訓;提高操作人員的高度責任心,杜絕此類事件再次發(fā)生;重視一伸手,杜絕誤操作。高壓蒸汽帶水事故一、事故經(jīng)過2004年12月9日5:50,在引動力廠高壓蒸汽過程中,由于暖管不徹底,造成蒸汽帶水, 透平01、07、09機組的入口蒸汽管線法蘭面泄漏,而且無法熱緊,裝置被迫停車,進行設備檢修。一段爐催化劑同時進水,造成頂部的催化劑有破損現(xiàn)象,一段爐催化劑的前后壓差上漲0.2bar。二

15、、原因分析操作人員誤操作。三、事故教訓及防范措施主控室加強培訓;提高操作人員的高度責任心,杜絕此類事件再次發(fā)生;重視一伸手,杜絕誤操作。09機組同步器卡事故一、事故經(jīng)過2005年8月10日11時45分,平穩(wěn)運行的合成氨裝置突然出現(xiàn)異常,09機組轉(zhuǎn)速突然上升,由8900轉(zhuǎn)上升到9500轉(zhuǎn),調(diào)速器進口壓力迅速下降,隨時都有跳車的危險。主控人員迅速降09機組轉(zhuǎn)速,但是沒有效果,轉(zhuǎn)速仍然持續(xù)上升,09K001入口壓力已出現(xiàn)低報警。根據(jù)這一情況,主控操作人員迅速改為開09K001防喘振閥Fv09001/2,以提高09K001入口壓力,防止低跳車,同時調(diào)整L08003/6液位防止機組帶氨。為防止工況進一步

16、惡化,將高壓蒸汽壓力降至105巴左右,以減少09機組用氣量降低其負荷,險情基本上得到了控制,為現(xiàn)場處理贏得了寶貴的時間。二、原因分析檢查為現(xiàn)場同步器的輸出機構(gòu)卡住所致三、事故教訓及防范措施主控室加強事故預想。85機組調(diào)速器聯(lián)軸器螺栓斷裂事故一、事故經(jīng)過2004年7月29日,正在運行的發(fā)電機組85MT01蒸汽調(diào)節(jié)閥突然全開,高壓管網(wǎng)急劇下降,中壓管網(wǎng)迅速上升,險些將工廠高壓蒸汽管網(wǎng)拉垮。由于操作人員處理及時,才避免了一次裝置停車。經(jīng)過檢修,更換了部分備件,發(fā)電機組又重新投入運行,8月17日、8月27日又連續(xù)兩次發(fā)生類似事件。發(fā)電機組被迫停車檢修。二、原因分析1、聯(lián)軸節(jié)對中情況不良;2、聯(lián)軸節(jié)螺栓

17、選材不當或熱處理工藝存在問題,造成螺紋尾部裂紋;三、事故教訓及防范措施1、對聯(lián)軸節(jié)兩端重新對中找正,消除對中不良的影響2、臨時使用優(yōu)質(zhì)35CrMo螺栓改制聯(lián)軸節(jié)螺栓,在加工時注意螺栓螺紋尾部形狀,盡量減小應力集中;同時將螺栓光桿部分直徑稍微加粗,由6mm增至6.5mm,并將聯(lián)軸節(jié)彈簧片上的配合孔用鉸孔方法加大3、定制新的彈簧片和新的聯(lián)軸節(jié)螺栓,新的螺栓直徑為6.5mm,還對螺紋尾部形狀及材料、熱處理工藝提出了嚴格的要求冷凝液泵07P001B電機靠背輪斷裂事故一、事故經(jīng)過2005年7月28日,冷凝液泵07P001B突然發(fā)生斷軸,工藝操作人員緊急啟動07P001A泵,使裝置繼續(xù)穩(wěn)定運行。二、原因分

18、析電機側(cè)聯(lián)軸節(jié)疲勞損傷,泵軸高速旋轉(zhuǎn),產(chǎn)生很大的外甩力,將泵軸甩斷。三、事故教訓及防范措施1、對聯(lián)軸節(jié)兩端重新對中找正,盡量消除對中不良的影響。 2、重新加工聯(lián)軸節(jié),提高聯(lián)軸節(jié)強度。冰機機械密封失效事故一、事故經(jīng)過1994年10月份年度大修時,采用進口備件,更換了動、靜環(huán)和型環(huán),但剛開車兩天,就發(fā)現(xiàn)主油箱進氨,油氨味極大為查找泄漏點,在現(xiàn)場我們檢查了油氣分離器、污油脫氣槽等,工作情況都正常。二、原因分析1、軸端密封形環(huán)老化損壞,造成氨氣沿軸或動環(huán)結(jié)合面漏到軸承箱,通過回油排氣泄漏到外部或油系統(tǒng)2、油中有雜質(zhì)或油中帶水、帶氨均會造成潤滑效果不良,溫度升高,進而加速形環(huán)的老化或損壞三、事故教訓及防

19、范措施正確調(diào)整機組透平軸封漏氣量,避免透平排氣通過聯(lián)軸器進入壓縮機油系統(tǒng)冷凝;控制好冷凍系統(tǒng)的液位,防止氣氨帶液,減小機組振動,加強對密封油回收系統(tǒng)的巡回檢查;定期進行油水分離,加強油品檢驗。燃氣輪機乏氣通道爆燃事故一、事故經(jīng)過1992年11月21日,多次啟動燃氣輪機點火失敗后,當啟動程序又一次走至“點火失敗”后,現(xiàn)場出現(xiàn)爆燃,爆燃撕開了燃氣輪機與乏氣通道處連接的膨脹節(jié)。1997年3月30日,也是在燃氣輪機經(jīng)過多次點火失敗后,再次啟動當程序走至點火時,出現(xiàn)了“燃料過多”報警信號,隨即現(xiàn)場發(fā)生了爆燃。爆燃沖開了乏氣通道的保溫層。二、原因分析由于燃氣輪機燃氣入口速比閥和燃氣控制閥內(nèi)部碳酸氫銨結(jié)晶,

20、使閥沒有關緊,在多次點火失敗后,燃料氣進入了乏氣通道,從而造成爆燃。三、事故教訓及防范措施1、精心操作,嚴防燃料氣中帶氨;2、停車后注意檢查速比閥和燃氣控制閥的閥桿,對接處應有0.751.2mm的間隙;3、定期檢查液壓油過濾器壓差,根據(jù)情況更換濾芯;4、多次點火期間,注意空氣吹掃;02F006堵塞引起空氣壓縮機喘振事故一、事故經(jīng)過在生產(chǎn)正常進行時,空氣壓縮機組突然出現(xiàn)喘振現(xiàn)象,一段入口空氣流量由4.6萬m3h(標態(tài))降至3.8萬m3h(標態(tài)),引起燃氣輪機運行的大幅波動,導致乏氣溫度升高、乏氣量減少,致使一段爐負壓過低,引風機跳車,又因一段爐聯(lián)鎖動作導致系統(tǒng)停車。 二、原因分析02F006系波

21、紋板式分離器,板與板之間間隙比較小,且由于02E001長期存在泄漏,循環(huán)水中含有大量的Ca2、Mg2、CO32-等離子反應生成難溶物聚集在柵板表面,易造成氣體通道堵塞。三、事故教訓及防范措施提高循環(huán)水水質(zhì),防止柵板結(jié)垢;定期檢查02F006,出現(xiàn)結(jié)垢,及時清理;工藝操作時防喘振裝置應投自動;定期檢查防喘振裝置的工作情況,如發(fā)現(xiàn)失靈、失準或卡澀、動作不靈活應及時解決。05E001隔板吹翻事故一、事故經(jīng)過2011年2月2日11:16脫碳串過以后,正常情況下,氣體冷卻器05E001進出口溫差大約在17-20,當時的數(shù)據(jù)為:05E001進出口溫差5左右, 05E001產(chǎn)生的低壓蒸汽壓力P05010:

22、0.84bar,沒有產(chǎn)氣量。05E002入口到05E009出口溫差正常情況下大約50左右,此時為25,進05C001工藝氣T05004溫度達到130,并且T05010高于T05012 23。二、原因分析吸收塔串入后,控制室倒工藝氣放空,沒有嚴格按照操作規(guī)程進行操作,犯了經(jīng)驗主義。倒放空閥門開關幅度太大,速度太快,最終造成05E001隔板吹翻。三、事故教訓及防范措施主控室加強技術培訓;大修立項要考慮全面,能拆開檢查的都要檢查。02機組火焰筒底部法蘭泄漏事故一、事故經(jīng)過2011年2月1日20時10分,02機組在點火成功后的例行檢查中,發(fā)現(xiàn)東側(cè)火焰筒底部排放管法蘭泄漏。采取緊急措施對法蘭進行熱緊,熱

23、緊后泄漏量不見明顯好轉(zhuǎn),同時泄漏處已出現(xiàn)超溫趨勢,為防止事態(tài)擴大化,20時30分停02機組。二、原因分析1、由于火焰筒底部排放法蘭所處空間狹窄,離地面距離較近。復位安裝時作業(yè)人員檢查不到位,墊片偏離密封面,造成排放管法蘭泄漏。2、該法蘭密封墊原墊片為鋼包墊,冬季檢修時無庫存?zhèn)浼?。鋼包墊加工周期較長,采用基本型纏繞墊代替。法蘭發(fā)生泄漏后,基本型纏繞墊被氣流沖散,造成熱緊無效,泄漏量無法控制。三、事故教訓及防范措施1、更換墊片,采用舊鋼包墊,墊片密封面涂高溫密封膠進行復位。2、對西側(cè)底部火焰筒排放管法蘭采用的基本型纏繞墊進行更換。3、對燃燒室所有附屬管線法蘭,進行逐一排查。02透平液壓油泵出口管線

24、焊縫漏事故一、事故經(jīng)過2011年2月3日22時,操作人員巡檢時發(fā)現(xiàn),02機組液壓油管線出口法蘭焊縫處漏油(壓力100bar)。經(jīng)確認由于該處管線高頻振動,上次檢修時修復焊縫再次出現(xiàn)裂紋,造成泄漏(2009年3月,該焊縫發(fā)生泄漏,采取焊縫環(huán)向打磨,消除裂紋,環(huán)焊修復,消除漏點)。二、原因分析該處管線振動大,壓力高。三、事故教訓及防范措施操作人員加強巡檢,檢修人員提供檢修質(zhì)量。輔鍋蒸汽盤管泄漏事故一、事故經(jīng)過2011年1月23日1:38分,合成氨裝置操作屏幕突然出現(xiàn)輔鍋爐膛負壓高,汽包上水量F03010由20t/h突然增大到43t/h,蒸汽量F03011指示由18t/h上升到46t/h,輔鍋爐膛溫

25、度迅速下降,現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)從輔鍋觀火孔處冒黑煙,判斷為輔鍋內(nèi)部可能發(fā)生泄漏,操作人員馬上對輔助鍋爐做停車處理。二、原因分析1、為了維持三胺用高壓蒸汽,輔鍋產(chǎn)汽量約15t/h,壓力高,造成蒸汽盤管內(nèi)介質(zhì)少,出現(xiàn)長時間超溫。2、為保證三胺用高壓蒸汽,輔鍋在此種工況下長期運行是歷史首次,操作人員缺乏操作經(jīng)驗。對輔鍋在此種工況下的運行可能出現(xiàn)的事故估計不足。3、該組盤管已經(jīng)運行20年之久,已進入使用后期,耐干擾能力大大下降,一旦出現(xiàn)超溫就有可能出現(xiàn)泄漏。三、事故教訓及防范措施操作人員加強技術培訓。誤按TRIPG事故一、事故經(jīng)過2011年2月9日上午,系統(tǒng)滿負荷運行,轉(zhuǎn)化檢修給水泵82P001C平衡管線,

26、停82P001C泵,倒82P001A運行,透平蒸汽大閥已關閉,現(xiàn)場82P001C泵打閘,透平入口快關閥XV82003不關閉(現(xiàn)場線沒有接,處理好后恢復),技術員去主控室按82透平聯(lián)鎖,誤按了TRIPG,造成后系統(tǒng)停車。二、原因分析技術人員誤操作。三、事故教訓及防范措施按主控聯(lián)鎖重視一伸手,需要2人以上確認。安全閥Sv0913起跳事故一、事故經(jīng)過1999年元月8日20:00左右由于電網(wǎng)晃電,造成尿素裝置停車,尿素CO2壓縮機的突然停車,其透平蒸汽用量忽然減產(chǎn)為0,造成合成氨裝置的中壓蒸汽管網(wǎng)由51.5bar升高到58bar,造成中壓蒸汽管網(wǎng)安全閥Sv0913起跳;當蒸汽壓力恢復正常時,Sv091

27、3仍然不能復位,大量蒸汽放空,使中壓蒸汽管網(wǎng)大幅波動,最低低至42.5bar。系統(tǒng)負荷與水碳比也大幅波動。為了防止一段爐催化劑析碳,被迫按TRIP B,進行全系統(tǒng)停車處理(01,02,輔鍋運行)。二、原因分析Sv0913起跳后不能復位。三、事故教訓及防范措施1、加強技術培訓,熟悉工藝流程;2、在事故面前一定要冷靜,處理事情要果斷。3、檢修人員提高檢修質(zhì)量。Tv03017連接法蘭斷裂事故一、事故經(jīng)過1997年9月17日,主控操作人員發(fā)現(xiàn)廢熱鍋爐03E001的出口溫度TI03016由485飛速上升,接著高壓蒸汽過熱器03E002的工藝氣出口溫度TI03017和03E002的高壓蒸汽出口溫度TI03

28、019也快速上升,高壓蒸汽壓力下降。根據(jù)工況的變化情況,操作人員迅速做出判斷:TV03017發(fā)生故障打開。為了控制事態(tài)的進一步發(fā)展,操作人員迅速降負荷至最低,減二段爐的空氣量,現(xiàn)場人員立即全開Tv03018噴水降溫器截止閥,以控制高溫變換爐的床層溫度。但是系統(tǒng)工況依舊快速惡化,在短短的20分鐘內(nèi),TI03016上升到680,Tv03018噴水降溫器已經(jīng)全開,高溫變換爐的熱點溫度上升到540,為了設備和催化劑的安全,操作人員手動按停車按鈕TRIP.B系統(tǒng)停車。二、原因分析檢查發(fā)現(xiàn)Tv03017和03E001中心管連接的法蘭從中心管上斷裂。三、事故教訓及防范措施通過熱量衡算,廢熱鍋爐03E001的

29、中心管在堵死的情況下,完全可以滿足工藝要求,我們采用自己設計的打孔控制閥暫代Tv03017,其開度相當于Tv03017的40;經(jīng)過生產(chǎn)實踐證明,這種措施滿足了生產(chǎn)工況的需要。05E009隔板吹翻事故一、事故經(jīng)過1999年1月28日,合成氨裝置在285kNm3h負荷下穩(wěn)定運行時,系統(tǒng)壓力P04001和P05001之間的壓差,由1.5bar驟升至5bar,裝置負荷被迫退至24.0kNm3h運行。二、原因分析根據(jù)現(xiàn)場壓力測試及設備構(gòu)造分析,壓差增加在05E009前后,05E009工藝氣走管程,與殼程的脫鹽水交換熱量。在出口管箱的底部,有一冷凝液出口,由101.6mm管線與分離器05F001連通。管箱

30、頂部的工藝氣出口,連結(jié)406.4mm工藝氣管道。假設05E009換熱管入口被堵,大于0.3MPa的壓差會使05F001的工藝冷凝液倒流入05E009,并帶入吸收塔。裝置實際運行工況與此不符。另外,從上游帶來異物堵塞換熱管,可能性很小。05E009出口管箱上部的折流擋板變形,將工藝氣出口擋住,可能性較大,另外05E009出口溫度T05004由103下降至100,這說明在05E009出口端產(chǎn)生了節(jié)流膨脹制冷,阻力就產(chǎn)生在05E009工藝氣出口端。三、事故教訓及防范措施將損壞的板片切下,更換為原材質(zhì)JISSUS304,厚度為10mm的板材。3個邊分別與封頭和半弧形擋板之間滿焊加固。 脫碳溶液泵油系統(tǒng)

31、進堿事故一、事故經(jīng)過自開車以來,堿液泵05P001出現(xiàn)油過濾器壓差高,引起輔助油泵啟動,油泵出口安全閥起跳,油壓大幅度波動,觸及聯(lián)鎖跳車。二、原因分析對油質(zhì)進行取樣分析,發(fā)現(xiàn)有大量的堿進入了油系統(tǒng)。經(jīng)過觀察分析,泵體機封漏出的密封水,有可能在滴水槽液位漲及軸承時,沿著軸潤滑油箱體上的軸承護圈間隙,由密封板內(nèi)孔進入循環(huán)油系統(tǒng)。三、事故教訓及防范措施1、提高密封水壓力。1991年大修中增加了05P007AB,后來又增加一備用泵05P007C,壓力提高至168bar。2、對密封水管線加蒸汽伴熱,用于冬季管線防凍,配置蒸汽吹管在滴水槽根部加熱,把滴孔擴大防止漏堿結(jié)晶,阻塞滴水孔。3、加強管理,提高巡檢

32、質(zhì)量,及時發(fā)現(xiàn)問題及時處理。 82P001B泵跳車導致 TRIP M事故一、事故經(jīng)過2001年8月22日,給水泵82P001B的電機軸承溫度高聯(lián)鎖信號TASH82006連續(xù)高報警,當班操作人員前去82P001B泵確認,電機的軸承溫度正常(62),而TASH82006的高報警值為85,由此確定為TASH82006發(fā)生故障誤報警。為避免故障進一步發(fā)展而引起82P001B跳車,必須盡快消除隱患,當班班長及時聯(lián)系儀表人員到現(xiàn)場處理。儀表人員現(xiàn)場處理時,主控室的操作屏幕上忽然出現(xiàn)82P001B的跳車信號,緊接著F03010出現(xiàn)低報警,L03002下降,化工班的操作人員迅速到現(xiàn)場啟動82P001泵,但是汽

33、包液位L03002還是快速下降,最后觸動了汽包液位低聯(lián)鎖TRIP.M,導致全系統(tǒng)緊急停車。二、原因分析處理過程中給水泵82P001B跳車的原因是:儀表人員在處理TASH82006誤報警故障時,由于注意力不夠集中,誤把TASH82007當作TASH82006來處理,結(jié)果造成82P001B電機軸承溫度的另一個聯(lián)鎖信號TASH82007動作,引起82P001B跳車。82P001泵啟動以后,汽包液位L03002持續(xù)下降的原因是:82P001B的出口止逆閥沒有復位,部分鍋爐給水經(jīng)82P001B的出口止逆閥返回到泵的入口,造成汽包的上水量嚴重不足,最終引起汽包液位低聯(lián)鎖TRIP.M動作。三、事故教訓及防范

34、措施將TASH82006與TASH82007改為聯(lián)鎖二選二;加強儀表維護人員的責任心;重視一伸手,杜絕誤操作。 Lv08009漂移事故一、事故經(jīng)過8月14日22:14 ,合成塔上層溫度突然大幅下降,由475降為420左右,中、下層床層溫度呈下降趨勢,合成氣壓縮機循環(huán)段打氣量F07002上升,由560Knm3/H升到660Knm3/H,同時進出口壓力上升,出口達到118Bar,合成氣壓縮機的耗氣量由36T/H增加到42T/H,廢熱鍋爐08E001的產(chǎn)氣量大幅度下降, 22:26分裝置跳車。二、原因分析停車后判斷分析為氨分離器08F001液位L08009出現(xiàn)低漂移,Lv08009操作在自控狀態(tài),這

35、樣控制閥自動關小,引起08F001實際液位上升,而液位高聯(lián)鎖LAHH08009處于切除狀態(tài),造成液氨帶出,經(jīng)冷交換器08E004后進入合成氣壓縮機循環(huán)段,然后進入合成塔。由于工藝氣中氨含量大幅度上升合成塔內(nèi)合成反應進行緩慢,放熱減少,溫度下降,形成惡性循環(huán),氫氮氣反應生成氨少,造成循環(huán)氣量增大,合成回路壓力升高,合成氣壓縮機耗氣量升高,中壓蒸汽管網(wǎng)難以維持,水碳比低聯(lián)鎖動作,全系統(tǒng)停車。三、事故教訓及防范措施加強操作人員的技術培訓;做好事故預想。蒸汽減壓閥PV03054A全關事故一、事故經(jīng)過1997年9月9日,操作屏幕上出現(xiàn)中壓管網(wǎng)壓力PI03054低及原料氣流量FI01003高,一段爐水碳比

36、低等一系列報警(中壓PI03054曾低到31bar,正常為51.5bar),系統(tǒng)出現(xiàn)大幅度波動。當時由于現(xiàn)象復雜難辨,處理不果斷,PI03045太低,造成一段爐水碳比長達1分多鐘過低,催化劑表面析碳。由于汽氣比過低,高低變的變換率極低,高變出口CO含量、低變出口CO含量超標,甲烷化溫度TI06005上升,導致甲烷化爐溫度高聯(lián)鎖TASH06105動作,甲烷化爐及后系統(tǒng)跳車。此時因系統(tǒng)仍在大幅度波動不停,手動按燃氣透平緊急停車按鈕,裝置停車。二、原因分析事故后經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)系減壓閥PV03054閥門定位器壞造成。事故處理過程中,操作人員曾解除水碳比低聯(lián)鎖超馳,但因其開關已壞而不起作用。在解除水碳比超馳

37、未果時如果按下一段爐緊急停車按鈕HSA03006A,可能一段爐的情況會好一些。三、事故教訓及防范措施加強操作人員的技術培訓;做好事故預想。儀表做好儀表閥門的維護。 誤操作導致高壓聯(lián)鎖,致使系統(tǒng)停車事故一、事故經(jīng)過2002年6月6日19:46,當班新進主控人員在學習過程中,誤將高壓系統(tǒng)聯(lián)鎖HS09207由“1”強制為“0”,致使P101A跳車,引起系統(tǒng)停車。二、原因分析1、當事人進主控時間不長,處在學習階段,對聯(lián)鎖的狀態(tài)理解不透;2、師傅未監(jiān)控不到位;3、HS09207就在高壓畫面上,客觀上存在誤動作的可能。三、事故教訓及防范措施1、生產(chǎn)過程中嚴禁擅自改變?nèi)魏温?lián)鎖的聯(lián)鎖狀態(tài),若確實需要修改時,要

38、經(jīng)過班長和主管領導同意,并簽署票證后方可修改。2、加強技術培訓,提高主控操作技術水平。按主控聯(lián)鎖重視一伸手,需要2人以上確認。P101倒泵時造成停車事故一、事故經(jīng)過2002年6月20日19:14,P101A在倒泵過程中,P101A因振值高跳,P101B因軸溫高跳,致使系統(tǒng)緊急停車。二、原因分析倒泵前,P101A送系統(tǒng),P101B打循環(huán)。倒泵時,緩慢開P101B入系統(tǒng)閥門,同時開P101A副線,因P101A、B出口壓力相差太多,致使P101A處于打封閉狀態(tài),最后因汽化導致該泵振值高跳車。三、事故教訓及防范措施改變倒泵方法,在倒泵時,首先開啟備用泵單獨運行,確認備用泵運行正常的情況后,直接將原運行

39、泵停掉,然后再開備泵出口切斷閥,逐漸將液氨送入系統(tǒng)。循環(huán)管線堵事故一、事故經(jīng)過2002年6月13日發(fā)現(xiàn)往循環(huán)管線沖水時,T09503溫度沒有變化,經(jīng)確認,循環(huán)管線堵。二、原因分析1、HV09601閥門內(nèi)漏。2、蒸發(fā)打循環(huán)后沖洗時間太短。三、事故教訓及防范措施1、定期檢查確認HV09601閥門是否內(nèi)漏,若發(fā)現(xiàn)異常及時進行處理。2、每班沖洗循環(huán)管線兩次,沖洗中密切注意T09503溫度的變化情況。3、蒸發(fā)打循環(huán)后,要徹底沖洗循環(huán)管線。E104內(nèi)的甲銨漏入蒸汽系統(tǒng)事故一、事故經(jīng)過2002年7月27日3:12發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)異常,P09509滿量程,低壓蒸汽壓力突升,高壓系統(tǒng)壓力下降0.65MPA左右,T092

40、02、T09203、T09301、T09401、T09502、T09505均快速下降。經(jīng)取樣分析低壓蒸汽中的氨含量由原來的0.4% 突升到12%左右,初步確認為E104泄漏緊急停車。二、原因分析1、裝置在運行中已發(fā)現(xiàn)蒸汽中含有一定量的氨,初步判定為E104漏,由于漏量不大且暫時不具備檢修條件,經(jīng)研究裝置維持運行并注意監(jiān)視蒸汽中氨含量變化情況。 2、由于設備帶病運行時間較長,致使出現(xiàn)爆管和局部的嚴重腐蝕等。三、事故教訓及防范措施1、大修時加強對高壓設備的監(jiān)測,發(fā)現(xiàn)問題及時處理。2、嚴格按工藝指標操作。3、設備發(fā)現(xiàn)少量泄漏時,要及時查明原因并盡可能早地進行妥善處理,以避免腐蝕的加劇和惡性事故的發(fā)生

41、。解析塔預熱器E-116泄漏事故一、事故經(jīng)過2002年7月31日16:30,當班開解吸時,因解析塔給料泵到解析塔頂部切斷伐未開,致使E116憋壓,大量內(nèi)漏,造成廢水不合格,供水回收后,脫鹽水系統(tǒng)被污染,迫使系統(tǒng)大幅度減負荷。二、原因分析現(xiàn)場操作人員操作不精心,工號技術員及班長檢查不到位。三、事故教訓及防范措施加強技術培訓,提高崗位人員責任心和技術水平;現(xiàn)場閥門位置一定要有技術人員或班長確認。CO2壓縮機出口壓力高聯(lián)鎖跳車事故一、事故經(jīng)過2002年10月4日,因PV09203外漏,同時關閉該切斷伐,10月4日停車退CO2時 ,PV09203切斷伐忘開,主控將HV09201關閉后,CO2壓縮機出口

42、壓力迅速上漲,主控未及時發(fā)現(xiàn),造成CO2壓縮機出口壓力高聯(lián)鎖跳車。二、原因分析1、PV09203和P08116跳車值為164bar,而正??刂浦禐?62bar,兩者相差太小。2、主控退CO2時,未及時發(fā)現(xiàn)出口壓力上漲。3、PV09203若自控,閥門跟蹤不上,將HV09201關閉后,也易出現(xiàn)此類事故。三、事故教訓及防范措施1、主控在退CO2時,要確認壓力明顯下降,CO2確實退出后再調(diào)換其它畫面;2、將PV09203和P08116聯(lián)鎖值適當放大(166bar)。E121高液位,致使透平振值突升事故一、事故經(jīng)過尿素系統(tǒng)在停車后,用脫鹽水量較大,為補充脫鹽水,從壓縮機P117出口引出一根管子到V110

43、。2003年2月27日,在從壓縮機往V110倒水過程中,因主控、現(xiàn)場配合不好,造成E121滿液,透平振值X08402最高升至114.8m。二、原因分析該管線本身設計存在一定的缺陷,操作難度比較大;而當日現(xiàn)場主控人員監(jiān)視不到位,最后導致了E121 滿液。三、事故教訓及防范措施1、目前已將將E106B脫鹽水引至V110,一般不再從壓縮向V110倒水。2、若確實需要從壓縮向主裝置區(qū)倒水,現(xiàn)場和主控要安排專人監(jiān)視E121液位。 開車時,CO2自動從系統(tǒng)退出事故一、事故經(jīng)過2002年4月17日開車過程中,1:00投料,PV09203設定160bar投自控,當高壓系統(tǒng)壓力高后,PV09203自動打開,使C

44、O2從系統(tǒng)退出,導致尿素合成塔N/C失調(diào),高壓系統(tǒng)超壓。3:00發(fā)現(xiàn)后,逐漸往系統(tǒng)加CO2,調(diào)整后,系統(tǒng)慢慢恢復正常。二、原因分析1、PV09203設定值較低,當高壓系統(tǒng)壓力高后,CO2自動從系統(tǒng)退出。2、工藝操作人員責任心和經(jīng)驗不夠。三、事故教訓及防范措施開車過程中,將PV09203設定值直接設定162bar或者先將PV09203 手動控制,待系統(tǒng)穩(wěn)定后再投自控。造粒塔內(nèi)大量進水事故一、事故經(jīng)過2003年10月17日停車后,因噴頭吹掃蒸汽忘關,大量的蒸汽冷凝液經(jīng)造粒噴頭直接進入造粒塔,第二天早上發(fā)現(xiàn)時造粒塔底部錐體全部被水浸濕,只好將H101、H102啟動,在H102皮帶上綁一擋板,將造粒塔

45、內(nèi)的水刮到地面上。二、原因分析1、巡檢不及時,未及時發(fā)現(xiàn)。2、在停車情況下,聯(lián)鎖條件滿足后,HV09602會自動打開。3、不具備造粒條件,因誤操作直接送造粒。三、事故教訓及防范措施1、停車后,主控、蒸發(fā)要及時巡檢。2、停車后,若時間較長,可將上塔蒸汽閥關掉。蒸發(fā)二段冷凝器E154列管泄漏事故一、事故經(jīng)過2003年12月23日解吸廢液無法達標,停水解、解吸系統(tǒng)進行檢查發(fā)現(xiàn),R102出液管線結(jié)垢嚴重,幾乎堵死,致使C102上塔液位通過P115打入R102后,液相回不到C102下塔,全部通過PV09701氣相管線進入低壓系統(tǒng),導致解吸帶液 ,廢水超標; 經(jīng)分析垢樣主要成份是CaCO3和MgCO3,

46、經(jīng)仔細排查發(fā)現(xiàn)E154有一根列管大量泄漏。二、原因分析由于E154列管泄漏 ,大量的循環(huán)水進入解吸廢水處理系統(tǒng), 在高溫下形成堅硬CaCO3和MgCO3垢層,堵塞了水解器出液管線等。三、事故教訓及防范措施定期做T102硬度分析,發(fā)現(xiàn)設備泄漏及時處理。刮料機H101反轉(zhuǎn)事故一、事故經(jīng)過2004年4月26日17:15,H101行星減速器聲音異常,在檢修過程中,進造粒塔進行打疤,發(fā)現(xiàn)H101轉(zhuǎn)向不對,本應逆時針(從上往下看)而實際是順時針,將轉(zhuǎn)向改變后,H101電流由34安降為15安。二、原因分析1、刮料機檢修后,電機接線錯誤。2、崗位操作人員未及時發(fā)現(xiàn)。三、事故教訓及防范措施刮料機或刮料機的電機檢

47、修后,試車時要注意確認刮料機的轉(zhuǎn)向 (從下向上看應為順時針旋轉(zhuǎn))。造粒噴頭不明原因跳事故一、事故經(jīng)過2004年5月12日14:1514:30,噴頭A不明原因跳(電氣信號是過載),電流、轉(zhuǎn)速均為0,但未轉(zhuǎn)循環(huán),尿液從噴頭溢流而下,出現(xiàn)大量粉末狀尿素。二、原因分析1、噴頭無低轉(zhuǎn)速報警。2、噴頭聯(lián)鎖不管用。3、當班人員巡檢不及時。三、事故教訓及防范措施1、噴頭轉(zhuǎn)速增加低報警。2、噴頭聯(lián)鎖修好投用。3、主控、蒸發(fā)加強對造粒系統(tǒng)的監(jiān)控。高壓氨泵P101出口爆管事故一、事故經(jīng)過2004年7月15日1:40,現(xiàn)場一聲巨響,P101出口管線爆開一個10mm左右的洞,主控P101超電流,系統(tǒng)緊急停車處理。二、原

48、因分析1、氨系統(tǒng)帶甲銨后腐蝕嚴重。2、氨管線個別地方有制造缺陷。三、事故教訓及防范措施1、嚴格控制C101頂部溫度。2、大修時將碳鋼管線全部更換為不銹鋼管線。中壓吸收塔C101串液引起P101跳車事故一、事故經(jīng)過2004年7月17日C101塔盤不正常,E106堵塞嚴重。在處理過程中,9:29分P105雙機汽化,造成P101跳車,系統(tǒng)緊急停車。二、原因分析1、開、停車過程中,系統(tǒng)組分不穩(wěn)定。2、HV09301切斷伐或調(diào)節(jié)閥未開。3、C101塔盤損壞,大量甲銨串入V105。4、主控操作幅度太大。5、C101液位指示不準。三、事故教訓及防范措施1、開、停車時專人監(jiān)控C101液位。2、開、停車前要檢查

49、仔細。3、主控調(diào)節(jié)要有超前意識。中低尾氣放空煙囪V113頂部著火事故一、事故經(jīng)過2002年8月16日,天降暴雨,因打雷閃電造成V113煙囪頂部著火,開中、低壓放空處低壓蒸汽閥,火慢慢熄滅。二、原因分析V113放空中有氨氣、氧氣等,遇到明火后會燃燒。三、事故教訓及防范措施1、V113頂接中壓沖洗水。2、在低壓蒸汽放空閥后接低壓蒸汽管線。3、V112、V113、V114頂安裝避雷針。氨受槽V105液位滿,放空煙囪冒氨雨事故一、事故經(jīng)過系統(tǒng)開車過程中V105引氨后,現(xiàn)場液位與主控指示不對應,主控指示偏高,且有波動,當時懷疑主控指示不準,聯(lián)系儀表調(diào)校,后來在主控現(xiàn)場液位指示均不高的情況下,V113CD

50、管線帶壓嚴重,V113頂冒氨雨,將V105液位降低后,逐漸恢復正常。二、原因分析17日停車后,V105用水進行了置換,V105視鏡內(nèi)的水無法排出,因水的密度為1、0,而液氨的比重只有0、6左右,從而造成V105實際液位偏高。三、事故教訓及防范措施V105每次熱洗后,要打開視鏡液相管導淋,將視鏡內(nèi)的水排放干凈。三聚氰胺及OAT(三聚氰氨高聚物)帶入尿素系統(tǒng)致使造粒出現(xiàn)結(jié)塊事故一、事故經(jīng)過2005年9月20日7:40造粒突然出現(xiàn)大量結(jié)塊兒現(xiàn)象。蒸發(fā)溫度、真空均正常。噴頭溫度T09603較高。從現(xiàn)象上看,是噴頭溢流引起?,F(xiàn)場及時倒噴頭,但新噴頭運行不到半小時,又會出現(xiàn)同樣的現(xiàn)象,將噴頭拆下發(fā)現(xiàn),噴頭

51、里有許多白色塊狀物質(zhì)。當噴頭旋轉(zhuǎn)后,將噴頭小孔堵塞。因經(jīng)驗不足當時懷疑是縮二脲造成的,后經(jīng)過分析,是新三胺在試車過程中,將三胺和OAT帶入了系統(tǒng)。后來經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)E115列管被三胺和OAT堵塞一半以上,V108內(nèi)積聚大量三胺和OAT,處理難度很大。二、原因分析新三胺在試車過程中,因經(jīng)驗不足,將三胺和OAT帶入了尿素裝置。三、事故教訓及防范措施1、加強與三聚氰胺事業(yè)部聯(lián)系。2、發(fā)現(xiàn)異常情況及時中斷物料并聯(lián)系中化分析,查清真正原因。高壓甲銨泵P102齒輪箱腐蝕事故一、事故經(jīng)過2005年9月27日1:08P102B二級機封突然大量泄漏,油箱內(nèi)大量進甲銨,當班人員進行倒泵處理,并將P102B油箱內(nèi)的油排

52、掉,第二天打開齒輪箱蓋,發(fā)現(xiàn)齒輪腐蝕嚴重,有許多銹跡。二、原因分析油箱進甲銨后,甲銨對齒輪造成腐蝕。三、事故教訓及防范措施遇到P102機封大量泄漏,油箱進甲銨時,當班人員必須將油排掉,并用蒸汽冷凝液置換干凈。高壓甲銨泵P102入口管線堵事故一、事故經(jīng)過1990年6月21日1:25,啟動P102A泵時,發(fā)現(xiàn)入口管線震動嚴重,出口壓力打不起來,迅速停泵處理,后來沖洗P102進口管線后,泵運行正常。二、原因分析泵入口管線或入口過濾網(wǎng)堵。三、事故教訓及防范措施1、開泵前要提前預熱,仔細檢查。2、開泵前,由崗位人員和班長填寫P102開泵確認單。低壓冷凝器E108結(jié)晶堵塞事故一、事故經(jīng)過1990年7月26

53、日8:44,低壓系統(tǒng)P09402、P09403壓差增大,低壓前系統(tǒng)安全閥PSV09401起跳,判斷為E108堵,現(xiàn)場及時進行處理。二、原因分析1、系統(tǒng)N/C控制太低。2、T09406溫度控制太低。3、LV09401開度小,L103慢液。三、事故教訓及防范措施1、控制好系統(tǒng)N/C、H/C,N/C不要太低。2、T09406溫度控制不要太低。3、密切注意L09401液位和低壓系統(tǒng)前后壓差,發(fā)現(xiàn)異常情況及時處理。尿液泵P108進口管線堵事故一、事故經(jīng)過1990年8月15日0:00開車過程中,蒸發(fā)二段溫度T09505正常,而T09507提不起來,只有70左右,T101滿液,造成系統(tǒng)停車。二、原因分析V1

54、08內(nèi)大塊縮二脲脫落,堵塞P108進口管線。三、事故教訓及防范措施1、在V108內(nèi)加濾網(wǎng)。2、開車時,蒸發(fā)系統(tǒng)提前走水,以便及時發(fā)現(xiàn)問題。3、V107、V108定期熱洗,避免出現(xiàn)大的縮二脲結(jié)塊。4、正常運行時,V107、V108喉管沖洗水保持一定的流量。二氧化碳壓縮機超速跳車事故一、事故經(jīng)過1992年3月6日16:44,K101沖轉(zhuǎn),19:50過臨界轉(zhuǎn)速,在主控升速升壓時,K101因轉(zhuǎn)速高聯(lián)鎖跳車。二、原因分析PG-PL調(diào)速器手動風壓調(diào)速旋鈕在主控升速前未完全退出,以致信號疊加,使壓縮機升速到一定狀態(tài)后突然大幅提速,造成超速跳車。三、事故教訓及防范措施1、加強技術培訓,提高崗位人員技術素質(zhì)。2、加強責任心,嚴格遵守工藝紀律。二氧化碳壓縮段間分離器V115液位高造成壓縮機跳車事故一、事故經(jīng)過1992年11月29日15:10,壓縮機突然跳車,信號顯示V115液位高。二、原因分析1、V115排放閥開度小,調(diào)節(jié)閥不好用。2、報警與聯(lián)鎖值相差太小,沒有調(diào)節(jié)時間。3、合成05系統(tǒng)波動,CO2中帶液太多。三、事故教訓及防范措施1、調(diào)整V115、V116、V117報警和聯(lián)鎖值。2、現(xiàn)場稍開排放副線。3、及時與合成聯(lián)系,當05系統(tǒng)

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