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某鋼球磨中儲(chǔ)式制粉系統(tǒng)鍋爐燃燒優(yōu)化調(diào)整DOI:10.16640/jki.37-1222/t.2017.21.0720引言某電廠鍋爐采用鋼球磨中儲(chǔ)式制粉系統(tǒng),鍋爐一直存在鍋爐效率偏低、爐膛出口NOX偏高、主再熱汽溫偏低等問題,本文主要是針對(duì)對(duì)此類型鍋爐的燃燒調(diào)整思路和具體調(diào)整方案。設(shè)備概述鍋爐為哈爾濱鍋爐廠制造的HG-420/13.7—YM3型超高壓、自然循環(huán)煤粉爐。該鍋爐采用單爐膛、一次再熱、平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣。配用兩套鋼球磨煤機(jī)中間儲(chǔ)倉式熱風(fēng)送粉的制粉系統(tǒng),制粉乏氣作為三次風(fēng)送入爐膛。存在的問題及分析主要有以下幾方面:制粉系統(tǒng)存在的問題總結(jié)(1)甲、乙制粉系統(tǒng)通風(fēng)量分別為126654.72m3/h、111072.55m3/h。制粉系統(tǒng)通風(fēng)量偏大。(2)甲、乙側(cè)制粉系統(tǒng)再循環(huán)開度都較小,分別為 12.6%、15.2%。這導(dǎo)致排粉機(jī)出口乏氣大部分通過三次風(fēng)進(jìn)入爐膛。(3) 甲、乙排粉機(jī)效率分別為63.21%、54.72%。排粉機(jī)效率較低。鍋爐熱效率偏低爐效為89.27%,較設(shè)計(jì)值低很多。原因一是低負(fù)荷時(shí)鍋爐氧量偏高,二是飛灰含碳量偏高。2.3鍋爐NO對(duì)非放量偏大120MW100MW75MV三個(gè)負(fù)荷下的NOX含量分別為358.87mg/m3、485.19mg/m3、517.97mg/m3。2.4主、再熱蒸汽溫度偏低主、再熱蒸汽溫度分別比設(shè)計(jì)值偏低 23C、62C。燃燒調(diào)整方向的確定制粉系統(tǒng)調(diào)整(1) 飛灰和大渣的含碳量較大,要保證入爐煤的完全燃燒,制粉系統(tǒng)應(yīng)該保持較細(xì)的煤粉細(xì)度。制粉系統(tǒng)阻力不增加太多的前提下,盡量降低煤粉細(xì)度。(2) 三次風(fēng)速達(dá)到57m/s左右。極高的三次風(fēng)速對(duì)燃燒產(chǎn)生不利影響,造成爐內(nèi)動(dòng)力場(chǎng)偏斜,飛灰含碳量升高。在保證制粉干燥出力的前提下,盡量降低制粉通風(fēng)量,使其接近制粉最佳通風(fēng)量。配風(fēng)調(diào)整二次風(fēng)的流量基本為零,所以要保證在不堵管的前提下盡量降低一次風(fēng)速。鍋爐大渣含碳量很高,首先是底部的二次風(fēng)沒有開啟,其次是爐內(nèi)動(dòng)力場(chǎng)較差,據(jù)觀察爐內(nèi)動(dòng)力場(chǎng)整體向下偏移所以,該盡量增加底部配風(fēng)。氧量調(diào)整二次風(fēng)基本沒有,爐膛氧量沒有調(diào)整手段,爐膛氧量偏高。爐膛出口含氧量應(yīng)控制在3%-3.5%。燃燒調(diào)整制粉系統(tǒng)調(diào)整(1)分離器擋板開度調(diào)節(jié)。調(diào)整時(shí),維持甲側(cè)粗粉分離器開度不變,將乙側(cè)粗粉分離器開度調(diào)整為30?。調(diào)整后甲側(cè)煤粉細(xì)度19.2%,乙側(cè)煤粉細(xì)度18.9%。(2) 制粉系統(tǒng)通風(fēng)量調(diào)整。調(diào)整時(shí),關(guān)小排粉機(jī)入口調(diào)節(jié)門,甲側(cè)由95.6%調(diào)整到34.7%,乙側(cè)由98%調(diào)整到48.2%。(3) 一次風(fēng)速調(diào)整。調(diào)整時(shí),關(guān)小各層一次風(fēng)門開度,關(guān)小甲、乙側(cè)壓力冷風(fēng)門開度,以降低一次風(fēng)速。最終一次風(fēng)速維持在22m/s左右。經(jīng)長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行觀察,沒有堵管現(xiàn)象。鍋爐配風(fēng)調(diào)整降低制粉通風(fēng)量及一次風(fēng)速后,二次風(fēng)門具有了一定的開度。按照燃燒調(diào)整確定的原則,開大低層二次風(fēng)的開度。鍋爐氧量調(diào)整利用二次風(fēng)來調(diào)整鍋爐氧量,90MV以上時(shí)基本能夠維持氧量在3%?3.5%運(yùn)行。低負(fù)荷時(shí),氧量較調(diào)整前已經(jīng)大大降低,75MW時(shí),排煙氧量由11.4%降低到8.62%,但是由于三次風(fēng)量依舊偏大,氧量仍然有些偏高。燃燒調(diào)整結(jié)果5.1輔機(jī)單耗送風(fēng)機(jī)單耗下降0.25kW?h/t汽,引風(fēng)機(jī)單耗3.66kW?h/t汽,引風(fēng)機(jī)單耗下降0.66kW?h/t汽。如果年發(fā)電量按60000萬kW?h上網(wǎng)電價(jià)按0.35元/kW?h計(jì)算,調(diào)整后送風(fēng)機(jī)和引風(fēng)機(jī)每年節(jié)省約65萬元左右。鍋爐熱效率燃燒前后爐效提高1.99個(gè)百分點(diǎn)。爐效提高主要是因?yàn)椋海?)三次風(fēng)量較原來有一定的降低,飛灰的含碳量降低;( 2)爐底配風(fēng)從無到有,大渣含碳量明顯降低;(3)二次風(fēng)率變大,爐膛氧量能夠控制,排煙氧量比燃燒調(diào)整前大大降低;( 4)三次風(fēng)量、一次風(fēng)量降低,爐內(nèi)燃燒變好,排煙溫度降低。總結(jié)主要建議如下:(1)維持制粉系統(tǒng)最佳通風(fēng)量運(yùn)行。制粉系統(tǒng)通風(fēng)量,不僅影響到磨煤機(jī)的制粉效果,影響到制粉系統(tǒng)的制粉單耗,還對(duì)鍋爐的燃燒產(chǎn)生直接影響。本案中,制粉系統(tǒng)通風(fēng)量多大,造成一次風(fēng)率偏高,對(duì)燃燒帶來極不利影響。所以要特別注意維持制粉系統(tǒng)最佳通風(fēng)量運(yùn)行。(2)注意三次風(fēng)對(duì)低NOX的影響。對(duì)于有三次風(fēng)的鋼球磨中儲(chǔ)式制粉系統(tǒng),三次風(fēng)對(duì)NOX勺影響較大。在低NOX改造時(shí),一般將三次風(fēng)分為兩路,一路進(jìn)入主燃燒區(qū)上部。但在本案中,由于干燥出力不足,再循環(huán)開度很小,三次風(fēng)量很高,進(jìn)入燃燒器區(qū)的三次風(fēng)對(duì)燃燒帶來了很不利的影響。所以對(duì)于此類鍋爐,消除三次風(fēng)的不利影響是低NOX改造成功與否的重要因素??梢钥紤]采用布袋過濾后外排

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