#3機組“轉(zhuǎn)子兩點接地”跳閘處理通報_第1頁
#3機組“轉(zhuǎn)子兩點接地”跳閘處理通報_第2頁
#3機組“轉(zhuǎn)子兩點接地”跳閘處理通報_第3頁
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關于“8.13”#3機“轉(zhuǎn)子二點接地”跳閘處理情況通報事故前運行方式:#1、3、4機組滿負荷運行在重慶網(wǎng),#2機組負荷85MW運行在貴州網(wǎng),220kVⅠ、Ⅱ母線分列運行,母聯(lián)210冷備用220kVⅠ母:212、207、206運行在貴州電網(wǎng)220kVⅡ母:211、213、214、204、205運行在重慶電網(wǎng)110kVⅠ、Ⅱ母線并列運行,母聯(lián)110運行,111冷備用110kVⅠ母:101、112110kVⅡ母:105、106、109、102(熱備用)事故發(fā)生時間:2006年8月13日23時42分事故發(fā)生地點:#3機組事故現(xiàn)象及處理經(jīng)過:1、事故現(xiàn)象:2006年8月13日23:42,#3發(fā)電機“轉(zhuǎn)子一點接地”光字牌發(fā)出,緊接著“轉(zhuǎn)子二點接地”光字牌發(fā)出,事故警鈴響,保護動作出口,#3發(fā)電機滅磁開關跳閘,#3主變220kV開關213跳閘,6kVIII段工作電源開關630甲、630乙跳閘,#3低廠變高壓側(cè)開關613及0.4kVIII段工作電源開關413甲、413乙未跳,6kVⅢ段甲、乙及0.4kVⅢ段甲、乙母線失電,廠用電中斷,#3機DCS操作員站失電,鍋爐滅火(首出“發(fā)變組故障”),汽機跳閘,轉(zhuǎn)速最高飛升到3190r/min。#4循泵跳閘,#2循泵聯(lián)動正常。2、處理過程:汽機轉(zhuǎn)速飛升到3190r/min后下降,立即啟動#3機直流油泵,就地檢查運行正常,復置汽機啟動閥與同步器,但同步器復置不到零,通知汽機班蒙永睿處理;復位各跳閘開關(手動拉開0.4kVIII段工作電源開關413甲、413乙、#3低廠變高壓側(cè)開關613),就地檢查6kVIII段工作電源開關630甲、630乙確已分閘后拉至試驗位置,檢查6kVIII段備用電源開關603甲、603乙開關在分閘位置后送至“工作”位置;23:49恢復6kVIII段廠用電,接著恢復0.4kVIII段廠用電;23:54熱工恢復#3機DCS操作員站電源,逐步恢復各輔機運行(電氣檢修人員到現(xiàn)場后,詢問化學爐內(nèi)值班員#3機內(nèi)冷水水質(zhì)情況并打印“轉(zhuǎn)子接地”保護動作報告:#3發(fā)電機“轉(zhuǎn)子接地”保護動作報告顯示轉(zhuǎn)子接地電阻不穩(wěn)定,化學爐內(nèi)值班員反映發(fā)電機冷卻水渾濁,導電率8.8μs/cm。據(jù)以上條件初步判定#3發(fā)電機轉(zhuǎn)子接地故障是由于#3發(fā)電機轉(zhuǎn)子冷卻水導電率上升,轉(zhuǎn)子冷卻水水路水阻減小,轉(zhuǎn)子繞組通過較小的水阻接地引發(fā)故障。只需更換#3發(fā)電機轉(zhuǎn)子冷卻水,化驗轉(zhuǎn)子冷卻水導電率合格,故障將不存在,機組即可運行);14日00:04汽機惰走至600r/min,掛閘恢復過程中啟動閥卡澀轉(zhuǎn)不動,汽機班蒙永睿在場處理;00:18鍋爐點火;00:22汽機惰走至94r/min,點火開高旁后汽機轉(zhuǎn)速回升至785r/min;00:40啟動閥卡澀處理好后掛閘沖轉(zhuǎn),但安全油壓偏低,打閘沖擊安全油系統(tǒng)后重新掛閘沖轉(zhuǎn),安全油壓仍然偏低;01:30沖轉(zhuǎn)至3000r/min后對#3發(fā)電機進行零起升壓,電壓升至15.75kV穩(wěn)定幾分鐘后“轉(zhuǎn)子二點接地”保護動作,滅磁開關跳閘,01:40再次進行零起升壓,電壓升至6kV左右滅磁開關跳閘,維持3000r/min供電氣做試驗并作停機準備;03:20電氣試驗結(jié)束打閘停機,03:49轉(zhuǎn)速到0r/min,投盤車時電源開關跳閘,改為手動盤車,04:50電氣處理好盤車電源缺陷后投入連續(xù)盤車,大軸晃動70μm,盤車電流23A;08:45電氣處理好轉(zhuǎn)子接地缺陷后鍋爐點火,09:47汽機沖轉(zhuǎn),10:11并入貴州網(wǎng),10:50倒至重慶網(wǎng)運行,11:55到滿負荷運行。五、事故原因因勵磁電纜刷架引下線與機座接觸,機組運行時刷架與機座振動幅度不同,長時間產(chǎn)生摩擦,電纜引下線絕緣層磨穿造成接地。如下圖所示:六、事故責任七、暴露問題1、機組跳閘后轉(zhuǎn)速最高飛升到3190r/min,恢復過程中點火開高旁后轉(zhuǎn)速由94r/min回升至785r/min,事故處理過程同步器和啟動閥均出現(xiàn)卡澀,恢復后出現(xiàn)安全油壓偏低。以上異常的發(fā)生反應中壓主汽門嚴密性差,調(diào)速保安部套存在卡澀安全隱患。2、因盤車電源開關容量不足(小修更換的),致使投盤車時,電源開關跳閘,不能及時投入連續(xù)盤車。3、DCS操作站電源受沖擊后可靠性差:在廠用電中斷后,受廠用電沖擊,熱工DCS配電柜內(nèi)操作員站電源空開跳閘,操作員站顯示器黑屏,延長了輔機恢復時間。八、防范措施1、針對“轉(zhuǎn)子二點接地”故障原因,電氣擬在#1、#2、#4機組勵磁電纜刷架引下線加裝絕緣墊,防止勵磁電纜絕緣層磨損;并在機組檢修中增加勵磁電纜的絕緣及外觀檢查;2、針對恢復后“安全油壓偏低”:高壓油泵定期試轉(zhuǎn)只進行空載試轉(zhuǎn),預防系統(tǒng)油壓沖擊波動造成主汽門落座跳機。3、針對“調(diào)速保安部套可能存在卡澀的安全隱患”:主汽門、調(diào)門、抽汽逆止門活動試驗必須執(zhí)行到位,并有檢修簽字認可。九、處理評價事故處理大方向是正確的,但以下不足需總結(jié)改進:1、因中壓主汽門嚴密性差,恢復過程中開高旁后轉(zhuǎn)速大幅回升(從94r/min↑785r/min),“歪打正著”延長了機組惰走時間(成功掛閘恢復前已惰走58min,且轉(zhuǎn)速尚有430r/min)。根據(jù)本機中聯(lián)門特性,為延長機組惰走時間,減緩再熱器泄壓也是措施之一,但極熱態(tài)下汽缸進汽是造成大軸彎曲的一大“忌諱”,出現(xiàn)此情況,應加強缸溫差監(jiān)視,并檢查中聯(lián)門、高排逆止門落座狀態(tài)結(jié)合缸溫分析進汽部位。2、機組跳閘后出現(xiàn)內(nèi)冷水渾濁且有硬度、導電度上升現(xiàn)象:應為廠用電恢復后內(nèi)冷水泵出口門未關而直接啟泵,致使定轉(zhuǎn)子系統(tǒng)受大流量沖擊將沉積物帶出引起。發(fā)電機冷卻水中斷后,不關內(nèi)冷水泵出口門而直接啟泵能快速恢復轉(zhuǎn)子進、出水支座冷卻水,但易造成空氣沉積且不易排除隱患,發(fā)電機內(nèi)冷水系統(tǒng)排空氣前須調(diào)小流量后進行,以保證系統(tǒng)沉積的空氣可靠排出。3、頻

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