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PAGE2-加氫裂化裝置事故匯編二零一零年三月生產(chǎn)技術(shù)處

一、壓縮機(jī)相關(guān)(28例)1. 循環(huán)氫壓縮機(jī)故障 -6-2. C101(循環(huán)氫壓縮機(jī))密封油液位導(dǎo)致機(jī)組聯(lián)鎖跳閘 -6-3. 1.0MPa蒸汽溫度減溫到180℃ -6-4. C102(新氫壓縮機(jī))出口向入口倒壓 -6-5. C102向制氫返回氫中斷 -6-6. C101蓄能器內(nèi)膽破裂 -7-7. C101(循環(huán)氫壓縮機(jī))轉(zhuǎn)速波動(dòng) -7-8. C102B(新氫壓級(jí)機(jī))三段東缸拉桿斷裂 -7-9. C101汽輪機(jī)(循環(huán)氫壓縮機(jī)蒸汽透平)調(diào)速閥導(dǎo)向桿斷裂 -7-10. C101(循環(huán)氫壓縮機(jī))密封油泵損壞裝置停工 -8-11. C101更換轉(zhuǎn)子 -8-12. C102A機(jī)三級(jí)東缸拉桿斷裂 -8-13. C101高速離心濾油機(jī)渦輪燒壞 -9-14. 循環(huán)氫壓縮機(jī)喘振 -9-15. C101潤(rùn)滑油主泵汽輪機(jī)前軸瓦進(jìn)水 -10-16. 機(jī)C102A(新氫壓縮機(jī))潤(rùn)滑油過濾器平衡充壓線考克閥芯脫落 -10-17. 空冷A101(反應(yīng)產(chǎn)物空冷器)冷后溫控表TC226調(diào)節(jié)器噴嘴堵 -10-18. 機(jī)C102A(新氫壓縮機(jī))三段東缸磨損 -10-19. 循環(huán)氫壓縮機(jī)C101汽輪機(jī)主汽門閥桿斷 -11-20. 機(jī)C102B(新氫壓縮機(jī))一段出口閥片斷裂 -11-21. 管理不善,再次加入封油系統(tǒng) -11-22. C101入口過濾網(wǎng)被硫化鐵堵塞,振動(dòng)值升高 -11-23. 新氫機(jī)出口超壓現(xiàn)象 -11-24. 循氫機(jī)調(diào)速過快,造成循氫帶液 -12-25. 循氫機(jī)封油中斷 -12-26. 循氫機(jī)封油高位油箱液控閥失靈 -12-27. 循氫機(jī)參考?xì)饩€凍凝 -12-28. 新氫機(jī)中冷器泄漏 -12-二、與反應(yīng)器相關(guān)(11例) -13-1. 齊魯石化緩和加氫裂化開工中出現(xiàn)的問題及處理方法 -13-2. 2.DC-103(裂化反應(yīng)器)飛溫的經(jīng)過 -13-3. 3.GAT-183齒輪箱軸燒壞 -13-4. 反應(yīng)轉(zhuǎn)化率過高 -14-5. R101(精制反應(yīng)器)突破高壓下溫度控制 -14-6. 新氫不純 -14-7. 反應(yīng)深度過大影響分餾 -14-8. 反應(yīng)器床層溫度輕度超溫 -15-9. 再生燒焦發(fā)生嚴(yán)重超溫 -15-10. 反應(yīng)器大蓋發(fā)生泄露著火 -15-11. 催化劑床層發(fā)生嚴(yán)重飛溫 -15-三、與加熱爐相關(guān)(10例) -15-1. 上海股份有限公司芳烴廠加氫裝置BA-101(循環(huán)氫加熱爐)爐管爆裂事故 -15-2. 廢熱爐入口負(fù)壓超高 -16-3. F102(循環(huán)氫加熱爐)干燒 -16-4. 分餾爐回火爆燃 -16-5. 第二分餾爐回火 -17-6. F103(脫丁烷塔重沸爐)熄火造成餾分波動(dòng) -17-7. F101(循環(huán)氫加熱爐)爐管結(jié)焦 -17-8. 分餾爐爐膛陶纖脫落 -18-9. 加熱爐在點(diǎn)火過程中出現(xiàn)正壓回火 -18-10. 大慶石化公司煉油廠加氫裝置 -18-四、與機(jī)泵相關(guān)(21例) -18-1. 分餾熱油泵密封損壞 -18-2. 新鮮原料進(jìn)料泵聯(lián)鎖造成進(jìn)料中斷 -19-3. 機(jī)泵故障造成裝置停車 -19-4. 儀表液位指示失靈,造成酸性水罐發(fā)生爆炸 -19-5. P101A/潤(rùn)滑油過濾器破損 -19-6. P112B出口壓力表彈出 -19-7. P102B(循環(huán)油泵)入口法蘭著火 -19-8. C101-P02A泵(循環(huán)氫壓縮機(jī)潤(rùn)滑油泵)螺桿磨壞 -20-9. P10lA(反應(yīng)進(jìn)料泵)推力瓦燒壞 -20-10. WHB過熱器安全閥跳 -20-11. 高壓進(jìn)料泵潤(rùn)滑過濾器濾網(wǎng)開裂 -20-12. 高壓進(jìn)料泵備用潤(rùn)滑油泵開關(guān)位置擺錯(cuò) -21-13. P120泵損壞 -21-14. P112嚴(yán)重抽空 -21-15. P104B后密封嗤 -21-16. “2.16”重大火災(zāi)事故 -21-17. 柴油泵Pll3入口線焊口開裂發(fā)生火災(zāi)事故 -22-18. 泵體密封泄漏,導(dǎo)致兩位職工中毒 -22-19. P102A密封泄漏著火 -22-20. P102A預(yù)熱線堵,影響開工 -22-21. 開關(guān)失靈,電機(jī)燒壞 -22-五、與儀表相關(guān)(17例) -23-1. 高分液位、界位調(diào)節(jié)閥堵塞 -23-2. 儀表故障造成裝置停工 -23-3. 分餾塔液面儀表指示失靈,成安全閥起跳 -23-4. Pll2B預(yù)熱線限流孔板漏油 -23-5. 第八塊儀表盤停電 -23-6. C101(循環(huán)氫壓縮機(jī))密封油高位罐液位低報(bào)警 -23-7. LC-118調(diào)節(jié)器反向 -24-8. T106(分餾塔)滿塔 -24-9. 計(jì)量維護(hù)人員擅自停用F106蒸汽流量表 -24-10. FRC-109控制表信號(hào)開關(guān)撥錯(cuò) -24-11. FRC-109(循環(huán)氫流量)調(diào)節(jié)閥卡 -24-12. 儀表絲堵忘恢復(fù),第一分餾塔T103(即產(chǎn)品分餾塔)沖塔 -25-13. 儀表處理事務(wù),造成C101自停 -25-14. T101液位失靈,幾乎造成裝置停車 -25-15. UPS也不起作用,儀表電源停 -25-16. 調(diào)節(jié)閥因附件漏風(fēng)突然關(guān)閉,導(dǎo)致進(jìn)料中斷 -26-17. 校表過程發(fā)生竄壓 -26-六、其它設(shè)備故障(19例) -26-1. EA-109B殼程Ω密封圈鼓泡破裂,反應(yīng)系統(tǒng)泄壓放空 -26-2. D102安全閥隔斷閥沒開 -26-3. D104(脫丁烷塔回流罐)酸性水線跑液態(tài)烴 -26-4. 廢熱鍋爐干鍋 -26-5. D104玻璃板液面計(jì)引管法蘭焊縫開裂 -27-6. 壓力表接頭用錯(cuò) -27-7. 高壓空冷A101(反應(yīng)產(chǎn)物空冷器)風(fēng)機(jī)自停 -27-8. 脫硫系統(tǒng)超壓 -28-9. 儀表接線槽著火 -28-10. 柴油空冷器A106風(fēng)機(jī)葉片卡 -28-11. P104(脫丁烷塔底泵)出口壓力表接頭開裂 -28-12. 廣東茂名石化加氫裝置 -29-13. 反應(yīng)器頂部?jī)x表箱著火事故 -29-14. E-1/2殼程防沖板安反開焊后堵塞出口事故 -29-15. E-2/4管程氨鹽堵塞的問題 -29-16. 原料過濾器效果不佳,焦粉堵塞換熱器 -29-17. 液態(tài)烴脫硫抽提塔T151A篩板堵 -30-18. 高壓換熱器底部放空閥突然泄露 -30-19. 高壓空冷管束發(fā)生斷裂,裝置緊急停工 -30-七、與操作相關(guān)(47例) -30-1. 緊急放空的使用問題 -30-2. 反應(yīng)器R102溫升過快 -31-3. 調(diào)節(jié)循環(huán)氫換熱旁路閥(T210)過快致使?fàn)tF102(第二循環(huán)氫加熱爐)進(jìn)料孔板法蘭泄漏 -31-4. 第1分餾塔液面超高(即:產(chǎn)品分餾塔) -32-5. 供汽壓力波動(dòng)導(dǎo)致C101(循環(huán)氫壓縮機(jī))和P102AB(循環(huán)油泵)損壞 -32-6. 泵P102(循環(huán)油泵)抽空操作導(dǎo)致止推軸承和轉(zhuǎn)子磨損 -33-7. DA-102(產(chǎn)品分餾塔)操作控制不住 -33-8. 操作不慎造成人身傷害 -33-9. 氫氣泄漏引起著火 -33-10. 未用蒸汽吹掃爐膛,造成爐膛爆炸 -34-11. 氮?dú)饩€竄油 -34-12. 脫硫崗位液態(tài)烴抽提塔T151(即液化氣脫硫塔)超壓 -34-13. 氨罐嚴(yán)重跑氨 -34-14. 氨竄人氮?dú)饩€中 -35-15. D102(高壓分離罐)液面超高 -35-16. 分餾塔滿塔事故 -35-17. 誤停P102A(循環(huán)油泵) -36-18. 分餾爐回火爆燃 -36-19. 輕污油線跑油 -36-20. 爐F104(產(chǎn)品分餾塔底加熱爐)超溫 -36-21. 燃料油線跑油 -36-22. 分餾單元滿塔 -37-23. D107(循環(huán)油罐)采樣器跑油 -37-24. 燃料油跑油 -37-25. D103(低壓分離器)安全閥跳 -37-26. 脫丁烷塔T101嚴(yán)重超壓 -37-27. 脫硫T152(液化氣脫硫塔)沖塔跑溶劑 -38-28. WHB過熱器安全閥跳 -39-29. 余熱鍋爐汽包發(fā)生突沸現(xiàn)象 -39-30. 掃重石腦油線錯(cuò)開液態(tài)烴線掃線閥 -39-31. 沖洗油罐D(zhuǎn)121安全閥跳 -40-32. 裝置內(nèi)1.OMPa蒸汽壓力超高 -40-33. 高壓換熱器E101、E103管殼之間超壓 -40-34. D107安全閥跳 -40-35. D107液位失控P102B泵抽空 -40-36. 水冷A107出口倒凝跑油 -41-37. 第二分餾塔T106沖塔事故 -41-38. T106(分餾塔)沖塔 -42-39. T106液面滿造成A106脹口泄漏 -42-40. 原料帶水 -43-41. 反應(yīng)系統(tǒng)跑氮?dú)?-43-42. 酸性水罐D(zhuǎn)161A抽出線的倒凝閥脫落 -43-43. 在引3.5MPa蒸汽,用倒淋排凝,出現(xiàn)倒淋管線甩鞭子的現(xiàn)象 -43-44. 忘拆一塊盲板兩人致殘 -44-45. 生產(chǎn)動(dòng)態(tài)不交班,筒內(nèi)氣體不化驗(yàn),兩者合一人窒息 -44-46. CS2爆燃傷人三例 -44-47. 油槽工H2S中毒 -45-八、與系統(tǒng)工程相關(guān)(22例) -45-1. A107空冷脹口漏油著火 -45-2. 儀表風(fēng)壓嚴(yán)重超低 -45-3. 航煤空冷器A104脹口泄漏 -46-4. 新氫帶水造成R101差壓上升 -47-5. 裝置全面停電 -47-6. 中壓蒸汽壓力突然下降 -48-7. 裝置停電 -48-8. 均三甲苯重芳烴罐突沸危及加氫 -48-9. 燃料油質(zhì)差分餾爐操作被動(dòng) -49-10. 蒸汽、氫氣中斷裝置停工 -49-11. 裝置晃電 -49-12. 儀表停電 -49-13. 蒸汽中斷 -50-14. 蒸汽中斷造成緊急停工 -50-15. 制氫裝置發(fā)生氫氣爆炸,加氫裝置緊急停工 -50-16. 加氫火炬爆燃 -50-17. 循環(huán)水中斷裝置緊急停工 -50-18. 全廠停電,緊急停工 -51-19. 全廠停電,緊急停工 -51-20. 高壓空冷放空閥未關(guān)嚴(yán),造成高溫高壓循環(huán)氫外泄著火 -51-21. 摻煉污油,污染催化劑的事故 -51-22. 原料帶水事故 -51-九、與防凍工作相關(guān)(4例) -52-1. 裝置外液態(tài)烴線凍結(jié) -52-2. 反應(yīng)進(jìn)料泵P101A推力瓦燒 -52-3. 柴油抽出溫度嚴(yán)重超溫 -52-4. 輕柴油成品線凍凝 -53-十、與設(shè)備腐蝕相關(guān)(10例) -53-1. E106(脫丁烷塔頂后冷器)因腐蝕內(nèi)漏 -53-2. 氨罐壓力表腐蝕跑氨 -53-3. 高壓空冷A10lA臺(tái)火炬放空線斷裂 -53-4. 高分D102界面計(jì)引管腐蝕穿孔 -54-5. 未轉(zhuǎn)化油空冷器A107A臺(tái)(即:尾油空冷)腐蝕穿孔 -54-6. D105酸性水線腐蝕穿孔 -54-7. Elll出口第二彎頭腐蝕穿孔 -54-8. 管束腐蝕穿孔,液化氣泄漏 -55-9. 高壓臨氫管線的氫脆腐蝕的現(xiàn)象 -55-10. 新氫爐管應(yīng)力腐蝕開裂,新氫泄漏著火 -55-

一、壓縮機(jī)相關(guān)(28例)循環(huán)氫壓縮機(jī)故障循環(huán)氫壓縮機(jī)及其輔機(jī)故障,嚴(yán)重制約了裝置的順利投產(chǎn),反應(yīng)系統(tǒng)氣密過程中,當(dāng)反應(yīng)系統(tǒng)壓力12.0~14.0MPa,因密封油泵壓力不足,密封油系統(tǒng)熱量分布不平衡,油冷卻后溫度較高,曾數(shù)次造成循環(huán)氫壓縮機(jī)停機(jī),影響氣密進(jìn)度,對(duì)密封油泵及冷卻系統(tǒng)進(jìn)行改造,16.0MPa氫氣氣密一次合格。投料試生產(chǎn)后,循環(huán)氫壓縮機(jī)頻繁停機(jī),且沒有任何報(bào)警,給查找原因帶來(lái)較大困難,其間陸續(xù)解決了潤(rùn)滑油泵出口安全閥彈簧損壞,調(diào)速油供油管徑過小,DG505調(diào)速系統(tǒng)參數(shù)整定欠佳,冬季外供中壓蒸汽管網(wǎng)過長(zhǎng),中壓蒸汽溫度低易帶水,現(xiàn)場(chǎng)調(diào)速系統(tǒng)反饋信號(hào)接線短路等問題,使停機(jī)問題最終得以解決。C101(循環(huán)氫壓縮機(jī))密封油液位導(dǎo)致機(jī)組聯(lián)鎖跳閘1986年7月9日,Q01機(jī)組在第一次試運(yùn)中,8:05時(shí)密封油高位罐液位下降,電泵也無(wú)法維持液位。8:08時(shí)由于高位罐液位低造成聯(lián)鎖跳閘,Q01自動(dòng)停運(yùn)。事后發(fā)現(xiàn)液位自控回路調(diào)節(jié)閥處于關(guān)閉狀態(tài),經(jīng)檢查是該閥定位器供風(fēng)定值器損壞,儀表風(fēng)中斷造成調(diào)節(jié)閥自動(dòng)關(guān)閉,使密封油不能進(jìn)入高位罐。分析:調(diào)節(jié)閥出故障是操作中常見的現(xiàn)象,當(dāng)運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備正常而出現(xiàn)斷流故障,應(yīng)立即查看調(diào)節(jié)閥開度,必要時(shí)用旁路閥調(diào)節(jié)。1.0MPa蒸汽溫度減溫到180℃1986年8月21日,C101(循環(huán)氫壓縮機(jī))正在開機(jī)試運(yùn)中,廢熱鍋爐開除氧系統(tǒng),(向CT1019循環(huán)氫壓縮機(jī)蒸汽透平)背壓蒸汽注堿溫水,將1.0MPa蒸汽控制在250℃,由于除氧器溫度升的過高液位波動(dòng),造成F106-P0lA泵(堿溫水泵)抽空堿溫水中斷,背壓汽溫控表TC-713自動(dòng)將注堿溫水閥全開,備用泵起動(dòng)后溫控表調(diào)節(jié)滯后,大量堿溫水注入C101背壓汽中,使1.0MPa蒸汽溫度降到180℃。故障出現(xiàn)后,緊急將TC-713改手動(dòng)將溫度提回到分析:加氫裂化裝置的低壓汽是排放到廠管網(wǎng),1.0MPa蒸汽飽和溫度為170℃,接近170C102(新氫壓縮機(jī))出口向入口倒壓1986年9月1日,準(zhǔn)備開C102A升壓,此時(shí)反應(yīng)壓力為3.0MPa,C102A各級(jí)出口返回線沒關(guān),C102A機(jī)出口單向閥漏,當(dāng)機(jī)出口閥打開之后,反應(yīng)器內(nèi)的氫氣倒竄回機(jī)入口,造成一級(jí)入口安全閥起跳。分析:?jiǎn)蜗蜷y一般來(lái)說(shuō)是不嚴(yán)密的,因此C102A開機(jī)時(shí)應(yīng)將各級(jí)出口返回閥關(guān)閉,防止倒竄事故發(fā)生。C102向制氫返回氫中斷1986年9月2日,C102B機(jī)(新氫壓縮機(jī))由于一級(jí)入口濾網(wǎng)堵需更換到C102A機(jī)。啟動(dòng)C102A機(jī)后,由于新氫管路太臟,一級(jí)和二級(jí)入口濾網(wǎng)立即堵塞,被迫緊急停機(jī),造成制氫返回氫中斷,制氫裝置被迫切斷進(jìn)料。分析:制氫反應(yīng)爐需要加氫C102提供返回氫作反應(yīng)配氫,返回氫中斷制氫將被迫切斷進(jìn)料,反之又影響加氫,這是一個(gè)聯(lián)系兩個(gè)裝置的重要環(huán)節(jié),換機(jī)時(shí)一定要注意將返氫線打開,此次故障產(chǎn)生于試運(yùn)階段,所以影響不大。正常生產(chǎn)操作則會(huì)產(chǎn)生重大波動(dòng)。C101蓄能器內(nèi)膽破裂1986年9月2日發(fā)現(xiàn)前天向C101(循環(huán)氫壓縮機(jī))密封高位罐裝的油液位下降,判斷是蓄能器內(nèi)膽破裂。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)第二組蓄能器頂端脫落,經(jīng)分析可能是由于以下兩種原因造成:(1)、施工單位清洗蓄能器時(shí),由于安裝不當(dāng)造成損壞。(2)、引油引壓時(shí)速度太快,造成受力突變,把內(nèi)膽撕破。分析:高位罐油如竄入封油系統(tǒng)會(huì)污染密封油腐蝕密封機(jī)件損壞設(shè)備,更嚴(yán)重的是高位罐建立不起正常液位,勢(shì)必造成自動(dòng)C101停車。C101(循環(huán)氫壓縮機(jī))轉(zhuǎn)速波動(dòng)1987年9月30日10:00時(shí)C101轉(zhuǎn)速出現(xiàn)波動(dòng),很快波動(dòng)加劇轉(zhuǎn)速在5800rpm至8500rpm間晃動(dòng),當(dāng)班人員在車間主任指揮下果斷地切斷進(jìn)料反應(yīng)降溫。轉(zhuǎn)速波動(dòng)原因是調(diào)速器出現(xiàn)故障,故障排除后恢復(fù)進(jìn)料。分析:事故處理果斷正確,當(dāng)事故發(fā)生后,首先應(yīng)考慮保護(hù)設(shè)備,C101是車間的心臟更要愛護(hù)備至。雖然切斷進(jìn)料再次進(jìn)油開工,工作量非常大,但不這樣做萬(wàn)一損壞C101后果不堪設(shè)想,損失將是巨大的。C102B(新氫壓級(jí)機(jī))三段東缸拉桿斷裂1987年10月9日2:40時(shí)C102B出現(xiàn)強(qiáng)烈振動(dòng),當(dāng)班人員立即緊急停車,當(dāng)時(shí)三段東缸拉桿靠十字頭縮頸處斷裂,活塞與缸套咬合。事后分析認(rèn)為潤(rùn)滑油缺注,造成活塞卡,將拉桿拉斷。分析:C102B機(jī)組拉桿斷裂前,無(wú)論聲音或溫度,振動(dòng)應(yīng)該有所反映,而當(dāng)班人員沒能發(fā)現(xiàn)。檢查運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備應(yīng)備有聽音棒,檢查一定要細(xì)致,不放過任何一點(diǎn)可疑現(xiàn)象,將事故消滅在萌芽狀態(tài)中。潤(rùn)滑是動(dòng)設(shè)備的生命,機(jī)泵維護(hù)重要的就是潤(rùn)滑系統(tǒng)正常。C101汽輪機(jī)(循環(huán)氫壓縮機(jī)蒸汽透平)調(diào)速閥導(dǎo)向桿斷裂1988年6月18日由于C101汽輪機(jī)調(diào)速桿出現(xiàn)嚴(yán)重振動(dòng),被迫臨時(shí)停工搶修,事后發(fā)現(xiàn)調(diào)速閥的導(dǎo)向桿已斷裂。分析:C101汽輪機(jī)調(diào)速器動(dòng)力缸原設(shè)計(jì)動(dòng)力不足,造成調(diào)速器脈動(dòng)致使調(diào)速桿劇烈振動(dòng)導(dǎo)致導(dǎo)向桿嚴(yán)重磨損而斷裂。如果此時(shí)不果斷停工,C101機(jī)組將無(wú)法控制會(huì)造成損壞,產(chǎn)生重大損失。(注:一套轉(zhuǎn)子價(jià)值25萬(wàn)美元)。調(diào)速桿振動(dòng)首次出現(xiàn)在1988年4月8日,當(dāng)時(shí)采用關(guān)小主汽門,改變調(diào)速閥的行程的方法減小振動(dòng),自那時(shí)起車間對(duì)振動(dòng)情況嚴(yán)加監(jiān)視,終于及時(shí)地避免重大事故的發(fā)生。之后在汽輪機(jī)主汽門后增加折流板,減少對(duì)調(diào)速閥的沖擊力,降低了閥桿振動(dòng)。另外還增加了調(diào)速器杠桿的配重,提高了調(diào)速系統(tǒng)的穩(wěn)定性,大大地延長(zhǎng)了調(diào)速閥的使用壽命,一年半后檢查整個(gè)調(diào)速閥組沒有磨損現(xiàn)象。C101(循環(huán)氫壓縮機(jī))密封油泵損壞裝置停工1988年7月22日凌晨1時(shí)40分廠蒸汽管網(wǎng)壓力波動(dòng),C101主密封油泵轉(zhuǎn)速降低,輔助油泵自動(dòng)啟動(dòng),2時(shí)02分發(fā)現(xiàn)密封油過濾器差壓上升,切換到另外一臺(tái)也無(wú)濟(jì)于事。檢查主油泵發(fā)現(xiàn)泵體表面油漆已燒變色,判斷該泵已燒壞。鉗工搶修主油泵更換配件過程中,機(jī)動(dòng)部門決定試用國(guó)產(chǎn)缸套。19時(shí)20分主油泵搶修完畢試車結(jié)果不上量,緊跟著輔助油泵入口堵也不上量,C101密封油中斷被迫采取手動(dòng)7巴/分停工,同時(shí)C101緊急停車。事后發(fā)現(xiàn)二臺(tái)密封泵螺桿與缸套燒毀,主油泵入口過濾器濾網(wǎng)倒頂出過濾器,入口過濾器什么時(shí)候損壞的不清楚。分析:這起事故造成第七周期非計(jì)劃停工。據(jù)以上現(xiàn)象分析,當(dāng)蒸汽壓力波動(dòng)時(shí),主油泵轉(zhuǎn)速下降而且不穩(wěn),主油泵螺桿因工況不好而燒壞。鉗工搶修主油泵時(shí)更換國(guó)產(chǎn)缸套,但試運(yùn)中主油泵立即出現(xiàn)嚴(yán)重磨損,磨損產(chǎn)生的金屬粉末隨著回油進(jìn)入密封油罐,造成輔助油泵的入口過濾器堵塞,造成輔助油泵抽空而損壞。這起事故的教訓(xùn)很深刻,在同類裝置也曾出現(xiàn)類似的事故。當(dāng)蒸汽壓力波動(dòng)時(shí)應(yīng)千萬(wàn)注意立即切換到輔助電泵,防止主油泵因轉(zhuǎn)速波動(dòng)而損壞。本次事故處理過程中蒸汽壓力波動(dòng)時(shí)崗位人員處理不果斷,沒有立即停運(yùn)主油泵。所更換國(guó)產(chǎn)缸套沒有實(shí)行可靠性試驗(yàn),此舉一定的盲目性結(jié)果實(shí)得其反。第二次處理時(shí),密封油全部更新,密封油罐徹底清掃,于7月28日方開車成功C101更換轉(zhuǎn)子1989年7月4日裝置第12周期開工,18時(shí)當(dāng)循環(huán)氫壓縮機(jī)C101轉(zhuǎn)速由3000rpm向8000rpm提速時(shí),機(jī)組出現(xiàn)嚴(yán)重振動(dòng),廠部決定進(jìn)行檢修。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),迷宮密封磨損,蜂窩密封磨損,平衡鼓鍍層有剝落現(xiàn)象,轉(zhuǎn)子葉輪有結(jié)垢現(xiàn)象,吸入口與級(jí)間擴(kuò)壓器內(nèi)存有蠟油,原轉(zhuǎn)子已不能再用,廠部決定更換國(guó)產(chǎn)新轉(zhuǎn)子,以后運(yùn)轉(zhuǎn)情況表明,國(guó)產(chǎn)轉(zhuǎn)子的性能優(yōu)于進(jìn)口轉(zhuǎn)子。分析:因循環(huán)油進(jìn)料孔板FRC-157法蘭泄漏,裝置進(jìn)行21巴/分緊急放空降壓時(shí),部分較重的油沖進(jìn)入C101入口管道,當(dāng)C101重新啟動(dòng)時(shí)循環(huán)氣體帶液造成機(jī)組振動(dòng),損傷轉(zhuǎn)子與密封件,這種現(xiàn)象車間已估計(jì)到,但是當(dāng)時(shí)條件不允許進(jìn)行處理,而是“抓緊時(shí)間開工”,結(jié)果是相反的。此次教訓(xùn)應(yīng)牢牢記住,不能盲目執(zhí)行上級(jí)命令。C102A機(jī)三級(jí)東缸拉桿斷裂1989年8月30日18時(shí)40分,新氫壓縮機(jī)C102A發(fā)生強(qiáng)烈振動(dòng)伴隨著可怕的響聲,當(dāng)班人員立即停車,事后檢查發(fā)現(xiàn)三段東缸活塞拉桿變徑處斷裂。在該機(jī)的檢修中進(jìn)一步發(fā)現(xiàn),各段機(jī)內(nèi)缸體有大量灰白色垢物,特別中二級(jí)缸內(nèi)幾乎被垢物填滿。各級(jí)入口的過濾網(wǎng)破壞嚴(yán)重,三段入口濾網(wǎng)幾乎全面被堵塞,一段和二段的入口過濾器骨架已殘缺不全,二段入口分液罐D(zhuǎn)109A破沫網(wǎng)已全部腐蝕爛光。面對(duì)如此嚴(yán)重情況,廠內(nèi)有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查,發(fā)現(xiàn)結(jié)垢物的主要成分是氯化鐵,進(jìn)一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)制氫裝置從四月分開始采用催化氫酸霧。酸霧經(jīng)一段升壓后冷凝成稀鹽酸,對(duì)不銹鋼有非常強(qiáng)烈的腐蝕作用,終于形成以上局面。此次事故發(fā)生之前制氫裝置出現(xiàn)故障曾兩次氫氣中斷,造成三段出口溫度高達(dá)180℃分析:這是一起人為事故,未經(jīng)科學(xué)的論證隨便改變制氫原料,雖然出發(fā)點(diǎn)是好的,但是結(jié)果是相反的。此事給出的教訓(xùn)很深刻,從事生產(chǎn)工作一定要考慮周到,一點(diǎn)不慎就可能付出高額“學(xué)費(fèi)”C101高速離心濾油機(jī)渦輪燒壞1989年12月3日夜間,壓縮機(jī)崗位人員反映,循環(huán)氫壓縮機(jī)的潤(rùn)滑油高速離心過濾機(jī)K05的排污口漏油,進(jìn)一步檢查發(fā)現(xiàn)蝸輪桿已嚴(yán)重磨損,并有缺油磨擦產(chǎn)生燒痕,可以判斷是齒輪箱缺少潤(rùn)滑油所造成。機(jī)C102A新氫壓縮機(jī)三段西缸磨損元月11日9:00時(shí)C102A三段西缸出現(xiàn)明顯雜音當(dāng)即換到C102B機(jī),之后檢查發(fā)現(xiàn)該缸的活塞與缸套已嚴(yán)重磨損,如不及時(shí)停機(jī)就會(huì)發(fā)生活塞卡缸拉桿斷裂的事故,如果情況嚴(yán)重有可能損傷曲軸。事故得以避免靠的是認(rèn)真負(fù)責(zé)的巡檢,半個(gè)月之前用電子聽診儀捕捉到該缸發(fā)出的雜音,立即車間開始24小時(shí)跟蹤,以往出現(xiàn)卡缸的事故此次沒再重演,朱有志與花長(zhǎng)春因此榮立廠級(jí)三等功。磨損的原因當(dāng)時(shí)有各種看法。一認(rèn)為是自然磨損,該缸在一年前就出現(xiàn)了磨痕。二認(rèn)為氫氣有帶液現(xiàn)象稀釋了潤(rùn)滑油,缸體表面無(wú)法形成保護(hù)膜。三認(rèn)為氫氣中雜質(zhì)帶入缸內(nèi),產(chǎn)生磨損。四認(rèn)為該缸注油器單向閥曾出現(xiàn)倒氣,磨損因缺少潤(rùn)滑油造成。循環(huán)氫壓縮機(jī)喘振4月11日裝置停工準(zhǔn)備進(jìn)行第二次催化劑再生,4月24日開C101循環(huán)氫壓縮機(jī)循環(huán)升溫,15:50時(shí)接班完畢后,崗位人員發(fā)現(xiàn)溫控表TIC-210輸出在50%以上,B閥處于全開的位置,E101與E103循環(huán)氫/反應(yīng)產(chǎn)物換熱器換熱流程短路。為提高循環(huán)氣換熱溫度,用儀表手動(dòng)將B閥關(guān)閉,此刻C101入口流量立刻下降產(chǎn)生喘振,機(jī)崗位反應(yīng)迅速立即將反飛動(dòng)控制閥全開,沒有造成機(jī)組損壞。事后查明TIC-210回路A閥手動(dòng)輪開在關(guān)閉位置上,調(diào)節(jié)器信號(hào)對(duì)該閥無(wú)作用,當(dāng)B閥關(guān)閉時(shí)實(shí)際上造成反應(yīng)流程中斷C101斷流,故障當(dāng)時(shí)的瞬間C101入口壓力2.7MPa出口壓力5.3MPa。這是一起嚴(yán)重的未遂事故,幸虧?rùn)C(jī)崗位反應(yīng)快否則C101轉(zhuǎn)子非損壞不可。上一班開機(jī)流程檢查不細(xì),恰巧停工冷卻時(shí)TIC-210的手動(dòng)輸出使B閥打開,反應(yīng)流程暢通順利開機(jī),但卻埋下了事故隱患。接班的檢查不細(xì)。當(dāng)發(fā)現(xiàn)與正常不同現(xiàn)象應(yīng)追問清楚,但沒有那樣做。開工期間要特別注意流程正確,如發(fā)現(xiàn)異常一定要弄清楚再調(diào)整。C101潤(rùn)滑油主泵汽輪機(jī)前軸瓦進(jìn)水10月17日5:15時(shí)操作人員巡檢發(fā)現(xiàn)C101(循環(huán)氫壓縮機(jī))潤(rùn)滑油主泵汽輪機(jī)前軸瓦進(jìn)水,當(dāng)即切換到輔助油泵,搶修時(shí)發(fā)現(xiàn)是油箱的冷卻水盤管出現(xiàn)沙眼。由于發(fā)現(xiàn)及時(shí)處理果斷,軸瓦也沒磨損,避免了一起抱軸的重大設(shè)備事故,馮正慶同志榮立廠級(jí)二等功。機(jī)C102A(新氫壓縮機(jī))潤(rùn)滑油過濾器平衡充壓線考克閥芯脫落10月24日22:00時(shí)機(jī)C102潤(rùn)滑油過濾器平衡充壓線考克閥芯繃斷脫落,潤(rùn)滑油噴出危及C102A的運(yùn)行。當(dāng)班同志不顧油污,拼力將彈出的閥芯硬塞進(jìn)去用鐵絲扎牢,避免了停機(jī)降量。空冷A101(反應(yīng)產(chǎn)物空冷器)冷后溫控表TC226調(diào)節(jié)器噴嘴堵11月3日22:15時(shí)空冷A101出口溫度由49℃急速降低到34機(jī)C102A(新氫壓縮機(jī))三段東缸磨損12月26日13:40時(shí)C102A氫氣流量降低2000標(biāo)立米/時(shí),操作人員到現(xiàn)場(chǎng)檢查機(jī)組運(yùn)行有無(wú)異常,發(fā)現(xiàn)三段東缸內(nèi)側(cè)吸入瓦魯微燙,隨后發(fā)現(xiàn)填料冷卻后看窗有大量氣泡和填料箱頂部呼吸冒氣,確認(rèn)填料箱泄漏。此后填料箱及內(nèi)側(cè)缸體發(fā)熱。入口溫度不斷升高,同時(shí)外側(cè)吸氣瓦路溫度開始升高,內(nèi)側(cè)進(jìn)排瓦魯溫度也不斷上升,立即決定停機(jī)。12:40時(shí)停機(jī)C102A切換到C102B,對(duì)C102A三段東缸進(jìn)行檢修,檢修中發(fā)現(xiàn)以下情況。(1)、活塞底部有一道寬10mm深1.5mm的刮痕,表面附有大量鐵屑。(2)、缸套底內(nèi)部表面磨損較重,并發(fā)現(xiàn)底部表面有長(zhǎng)10mm寬4mm的剝片。(3)、活塞拉桿背緊法蘭螺紋變形并出現(xiàn)微裂紋。(4)、氣缸潤(rùn)滑油路未發(fā)現(xiàn)問題。(5)、填料已磨損,O型圈脆化斷裂。(6)、內(nèi)側(cè)出口閥片斷裂。此次檢修將C102A機(jī)東缸的活塞,拉桿,缸套,填料更換,故障的原因分析如下:(1)、從檢查情況看在缸套底部的剝落塊正好與活塞底部磨損槽位置相合,這可能是故障根源。缸套脫落塊部位在氣缸內(nèi)側(cè),脫落的金屬屑?jí)K首先造成活塞的磨損,磨損的金屬物進(jìn)入吸排氣閥,造成進(jìn)排氣瓦路閥片被金屬物墊住產(chǎn)生倒氣現(xiàn)象,氣缸溫度升高排量下降。由于氣缸出現(xiàn)倒氣和磨損,很快造成內(nèi)側(cè)排氣瓦路閥片斷裂進(jìn)一步使情況惡化,特別是金屬物隨拉桿進(jìn)入填料箱造成填料嚴(yán)重磨損泄漏氫氣,同時(shí)活塞磨損也不斷加劇,如果不及時(shí)停機(jī)有可能造成一起活塞桿拉斷裂的事故,也有可能傷曲軸。(2)、本機(jī)氣缸潤(rùn)滑油自87年進(jìn)口油用完后用國(guó)產(chǎn)13號(hào)壓縮機(jī)油代用,該油極壓性能較差,三段缸工況壓力高而活塞無(wú)托環(huán),缸套底部溫度一直較高其活塞磨損速度較快,造成其缸套表面硬化處理層剝離,但也有可能該缸套存在制造缺陷。此次故障發(fā)現(xiàn)及時(shí)處理果斷,避免了一起嚴(yán)重的設(shè)備事故,操作一出現(xiàn)異常就抓住不放追根尋底,為事故處理贏得時(shí)間,在這樣緊張的時(shí)刻里沒有比時(shí)間更可取。日常檢查中應(yīng)密切注視氣缸注油情況,出入口溫度變化及各部位冷卻狀況,可用手摸法判斷進(jìn)排氣瓦路的排氣情況,監(jiān)聽缸內(nèi)有無(wú)雜音,注視填料冷卻水看窗有無(wú)氣泡,呼吸管是否冒氣以判斷拉桿填料箱是否泄漏。一旦發(fā)現(xiàn)瓦路倒氣,填料泄漏應(yīng)注意觀察發(fā)展情況,如果有迅速發(fā)展趨勢(shì)應(yīng)考慮采取停機(jī)措施,如果情況危急應(yīng)立即停機(jī)。循環(huán)氫壓縮機(jī)C101汽輪機(jī)主汽門閥桿斷1989年3月15日20時(shí)25分循環(huán)氫壓縮機(jī)組汽輪機(jī)主汽門閥桿突然斷裂,轉(zhuǎn)速立即下降自動(dòng)停車,但是7巴/分自動(dòng)聯(lián)鎖系統(tǒng)沒有動(dòng)作,當(dāng)班人員當(dāng)即手動(dòng)7巴/分緊急停工,處理中沒有出現(xiàn)異常情況。分析:此次故障造成裝置第九周期非計(jì)劃停工,故障的原因是由于前一階段汽輪機(jī)工況不好,造成C101轉(zhuǎn)速不穩(wěn),為改善調(diào)速器工況,被迫關(guān)小汽門節(jié)流以改變調(diào)速器行程。這樣主汽門受到汽流沖擊產(chǎn)生振動(dòng),時(shí)間一長(zhǎng)閥桿由于機(jī)械疲勞而斷裂,停工之后更換了閥桿與調(diào)速器。機(jī)C102B(新氫壓縮機(jī))一段出口閥片斷裂6月25日19:00時(shí)C102B機(jī)一段出口溫度急劇上升,很快到170℃當(dāng)C102氣閥閥片斷裂形成嚴(yán)重倒氣,如果處理緩慢造成缸體溫度上升,短時(shí)間就會(huì)造成卡缸事故。管理不善,再次加入封油系統(tǒng)1998年4月9日C101入口過濾網(wǎng)被硫化鐵堵塞,振動(dòng)值升高1998年7月9日新氫機(jī)出口超壓現(xiàn)象1994年開工切換機(jī)組過程中,此時(shí)系統(tǒng)壓力已達(dá)到6.OMPa,新氫機(jī)由意大利機(jī)切換至沈陽(yáng)機(jī)。按規(guī)程,先開三回一線機(jī)組自身循環(huán),在未關(guān)小三回一閥的情況下,開啟出口閥,此時(shí)系統(tǒng)壓力經(jīng)三回一反竄至入口,入口壓力超高經(jīng)機(jī)壓縮后,出口壓力猛增至12.OMPa,出口震動(dòng)極大,經(jīng)緊急停機(jī)后,幸未發(fā)生事故。吸取本次經(jīng)驗(yàn)后,在開出口閥前,先開出口放空閥開機(jī),在開啟出口閥同時(shí),關(guān)閉出口放空,避免了上述問題。循氫機(jī)調(diào)速過快,造成循氫帶液1995年,檢修后的開工,進(jìn)油后,循氫機(jī)手動(dòng)提速,轉(zhuǎn)速由7000轉(zhuǎn)/分向9000轉(zhuǎn)/分提,由于提速過快,造成循氫大量帶液,瞬時(shí),高分液面滿。循氫罐液面達(dá)到高位報(bào)警線,經(jīng)迅速降低轉(zhuǎn)速、降量,及時(shí)脫液后,避免了一次可能發(fā)生的嚴(yán)重事故。經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),在循氫機(jī)提速過程中,首先應(yīng)通知反應(yīng)崗位,并按規(guī)程提速,以免發(fā)生循氫帶液,甚至帶入循氫機(jī),造成毀機(jī)的重大問題。循氫機(jī)封油中斷1997年,柴油精制裝置循氫機(jī)主封油泵在修理過程中,輔助油泵聯(lián)軸節(jié)突然斷裂,造成了封油中斷。操作人員立即按下緊急停機(jī)按鈕,并迅速來(lái)到機(jī)前關(guān)機(jī)入口閥,此時(shí)大量氫氣已由入口經(jīng)機(jī)體密封處外泄,聲音令人悚然,1分鐘左右機(jī)入口閥被奮力關(guān)閉,氫氣停止外泄。本次事故的經(jīng)驗(yàn)在于:在主封油泵修理過程中,技術(shù)人員已做好了事故預(yù)案,并對(duì)崗位人員進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo),因而崗位人員在事故突發(fā)時(shí)能夠較從容地處理。循氫機(jī)封油高位油箱液控閥失靈1997年,柴油精制裝置循氫機(jī)封油高位油箱液控閥卡,高位油箱液面為零,密封氣體竄入潤(rùn)滑油箱,高壓氫氣攜帶著滑油自油箱頂部放空,大量噴出,趕往現(xiàn)場(chǎng)處理事故的操作人員相繼滑倒,滑油噴濺至3.5MPa蒸汽倒淋的裸露管線上,隨即起火,操作人員一邊滅火,一邊關(guān)閉液控閥前閥,待液位恢復(fù)正常后,用副線控制,聯(lián)系儀表處理。在處理本次事故中,一名操作人員在使用泡沫滅火器時(shí)不慎輕度碰傷眼部。經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn):由于事故突發(fā)后,高壓氫氣攜帶著滑油四濺,并導(dǎo)致了著火,操作人員救急心切,相繼滑倒,并有一人受傷,現(xiàn)場(chǎng)較為混亂。因此,在事故突發(fā)后能沉著果斷地處理問題尤為可貴,否則會(huì)造成欲速則不達(dá)的效果,甚至造成人員的傷亡。循氫機(jī)參考?xì)饩€凍凝1997年,柴油精制循氫機(jī)潤(rùn)滑油箱液位低位報(bào)警,崗位人員立即組織人力加油,并查事故原因,在此過程中估計(jì)已有2~3噸潤(rùn)滑油進(jìn)入系統(tǒng),經(jīng)查明,由于本年冬季較為寒冷,封油的參考?xì)饩€低點(diǎn)存液凍凝,凍凝時(shí),系統(tǒng)壓力為6.OMPa,因此參考?xì)鈮毫σ騼瞿愣ú蛔?,恰在此期間,新氫不足,系統(tǒng)壓力降至5.OMPa維持生產(chǎn),因而封油壓力就遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于循氫機(jī)體內(nèi)氣體壓力,導(dǎo)致了封油竄入系統(tǒng)的事故。經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn):在防凍防凝工作中,對(duì)于氣相帶液量較少的管線因不流動(dòng)或流量較小,在一般寒冷的天氣里不會(huì)冷凝而在特別寒冷的天氣也會(huì)出現(xiàn)問題,因而防凍防凝工作就做最寒冷的準(zhǔn)備,才能保證不出問題或少出問題。新氫機(jī)中冷器泄漏1998年,柴油精制裝置崗位人員巡檢時(shí)發(fā)現(xiàn),備用新氫機(jī)(沈陽(yáng)機(jī))二級(jí)分液罐中有液面,隨即脫液,發(fā)現(xiàn)水量較大,在檢查二級(jí)冷卻器時(shí)發(fā)現(xiàn)管束出現(xiàn)泄漏,導(dǎo)致循環(huán)水竄入氫氣系統(tǒng)。事故分析:本次中冷器管束泄漏是在新氫機(jī)的備用狀態(tài),如果是正常工作,則新氫就會(huì)竄入低壓的循環(huán)水系統(tǒng),如泄量過大就會(huì)導(dǎo)致超壓破裂或爆炸,因此根據(jù)鎮(zhèn)海經(jīng)驗(yàn),可在循環(huán)水線上加上安全閥,防止因泄漏竄壓引起的事故。二、與反應(yīng)器相關(guān)(11例)齊魯石化緩和加氫裂化開工中出現(xiàn)的問題及處理方法90年1月3日凌晨循環(huán)氫壓縮機(jī)突然停機(jī),精制反應(yīng)器入口溫度失控超溫,壓力超高。緊急泄壓重新開工后,精制反應(yīng)器床層壓差由停機(jī)前的0.25MPa升至0.3MPa。15日又進(jìn)一步升至0.49MPa。25日又突然降回到0.24MPa,與此同時(shí)精制油氮含量節(jié)節(jié)升高,雖不斷提高精制床層溫度,但氮含量仍升高到143ppm,在這段時(shí)間內(nèi)裂化床層的溫度也相應(yīng)提高,2月2日溫度已經(jīng)升到380℃方能維持大于350℃餾分的轉(zhuǎn)化率在35%左右。2月1日發(fā)現(xiàn)精制反應(yīng)器一床層中上部外壁出現(xiàn)過熱點(diǎn),過熱區(qū)不斷擴(kuò)大,2月9日超溫區(qū)中心壁溫已經(jīng)達(dá)到320℃DC-103(裂化反應(yīng)器)飛溫的經(jīng)過91年8月14日14:45分(進(jìn)加熱爐循環(huán)氫控制閥)T-1156閥突然失控關(guān)小,副線控制閥又處于手動(dòng)關(guān)的位置,BA-102爐終斷了循環(huán)氫中斷,造成爐管干燒10分鐘,后打開T-1156閥循環(huán)氫進(jìn)入加熱爐內(nèi),把爐管內(nèi)的熱量帶入DC-103,造成DC-103一、二床層飛溫至930℃應(yīng)吸取教訓(xùn)是:(1)對(duì)儀表、控制閥要詳細(xì)認(rèn)真地確認(rèn)。(2)要加強(qiáng)操作技能的訓(xùn)練,加強(qiáng)對(duì)事故的演練。GAT-183齒輪箱軸燒壞92年7月19日22:30分啟動(dòng)GAT-183(密封油蒸汽透平泵),準(zhǔn)備開循環(huán)氫壓縮機(jī),在開GAT-183前做好了開泵前的一切準(zhǔn)備工作;開啟后發(fā)現(xiàn)此泵振動(dòng)較大,立即向上級(jí)有關(guān)部門匯報(bào)并來(lái)人查看未做任何處理,交接班時(shí)下個(gè)班也未發(fā)現(xiàn)任何問題,到1:30分發(fā)現(xiàn)GAT-183齒輪箱軸燒壞。事后進(jìn)行事故分析,主要原因是檢修不過關(guān)造成燒軸,另一方面有可能是潤(rùn)滑油少的原因造成燒軸。經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn):(1)此泵檢修完后未進(jìn)行認(rèn)真檢查。(2)操作人員對(duì)事故判斷能力較差。(3)沒有嚴(yán)格按操作規(guī)程執(zhí)行,潤(rùn)滑油位低。(4)有關(guān)上級(jí)部門對(duì)此事不夠重視,崗位人員應(yīng)繼續(xù)向上級(jí)匯報(bào)。反應(yīng)轉(zhuǎn)化率過高1986年10月28日8:30時(shí)反應(yīng)提量,19:00時(shí)反應(yīng)提量到80噸/時(shí),反應(yīng)溫度控制過高,單程轉(zhuǎn)化率高達(dá)82.5%,引起分餾操作波動(dòng)。20:00時(shí)T103(產(chǎn)品分餾塔)油過輕,P108(塔底抽出泵)泵抽空,F(xiàn)104被迫熄火,反應(yīng)被迫降溫降量,產(chǎn)品轉(zhuǎn)不合格罐,影響正常生產(chǎn)達(dá)6小時(shí)。分析:反應(yīng)單程轉(zhuǎn)化率設(shè)計(jì)為60%,過高或過低均造成分餾不正常,特別是反應(yīng)溫度超高時(shí),深度轉(zhuǎn)化的反應(yīng)生成油進(jìn)入分餾系統(tǒng)后,輕者造成沖塔,嚴(yán)重會(huì)產(chǎn)生超壓事故。轉(zhuǎn)化率是反應(yīng)崗位重要控制指標(biāo),調(diào)節(jié)中應(yīng)緩慢進(jìn)行把握好與進(jìn)料量相適應(yīng)的反應(yīng)溫度。R101(精制反應(yīng)器)突破高壓下溫度控制1986年12月9日裝置停工反應(yīng)系統(tǒng)降壓,19:50時(shí)操作人員在R101入口壓力11.7MPa條件下熄滅F101(循環(huán)氫加熱爐),開P101(反應(yīng)進(jìn)料泵)吹掃氫冷卻反應(yīng)器,使R101入口溫度最低降到112℃。事情發(fā)生后被車間休班人員發(fā)現(xiàn),立即關(guān)閉P101吹掃氫氣,F(xiàn)101重新點(diǎn)火,將R101入口溫度升到135分析:這是一起嚴(yán)重違章操作。反應(yīng)器母材是鉻鉬鋼,為防止回火脆變,操作手冊(cè)嚴(yán)格規(guī)定在壓力降到35kg/cm2之前,不能將反應(yīng)器溫度降到135℃新氫不純1987年7月9日12:00時(shí)西套制氫裝置故障氫氣中CO、CO2含量上升,使R101(精制反應(yīng)器)溫度上升12℃分析:這是一起成功的范例。氫氣不純主要影響到R101反應(yīng)溫度,降低氫耗后情況會(huì)好轉(zhuǎn)。此時(shí)也應(yīng)注意R102A(裂化反應(yīng)器)一床層溫度變化,防止溫升超高,氫氣嚴(yán)重不純,應(yīng)考慮切除反應(yīng)進(jìn)料,大幅度地降溫。反應(yīng)深度過大影響分餾1987年10月22日第四周期開工,反應(yīng)進(jìn)油后Pll2(分餾單元最后一分餾塔底泵即尾油泵)處于半抽空狀態(tài),21:00時(shí)各塔液面指示全滿,21:30時(shí)反應(yīng)被迫降量,但由于降量過急溫度降得慢,造成反應(yīng)深度大,單程轉(zhuǎn)化率達(dá)87.5%,造成T101(脫丁烷塔)沖塔,D104(T101回流罐)滿,液態(tài)烴放人火炬時(shí)形成火雨將火炬下燒著,報(bào)火警。分析:反應(yīng)深度是反應(yīng)崗位的關(guān)鍵指標(biāo),絕不能出差錯(cuò),處理應(yīng)本著先降溫后降量的原則進(jìn)行。反應(yīng)器床層溫度輕度超溫7月14日4:10時(shí)制氫裝置電纜爆造成西套制氫裝置停工,氫氣由3萬(wàn)標(biāo)立米/時(shí)降低到2.2萬(wàn)標(biāo)立米/時(shí),加氫裝置由80噸/時(shí)降到60噸/時(shí),此刻反應(yīng)壓力維持在14.1MPa,床層最高點(diǎn)高達(dá)410℃,由于反應(yīng)壓力低反應(yīng)溫度降不下來(lái)但也不再上升。反應(yīng)控制處于勉強(qiáng)的平衡狀態(tài),直到50分鐘之后西套制氫恢復(fù)加氫才逐漸正常。對(duì)于60%負(fù)荷床層溫度410再生燒焦發(fā)生嚴(yán)重超溫1986年8月,四套加氫精制催化劑器內(nèi)再生燒焦時(shí),發(fā)生嚴(yán)重超溫,器內(nèi)最高溫度達(dá)1000℃分析:燒焦時(shí),蒸汽及風(fēng)量配比不合理。經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn):催化劑器內(nèi)再生要嚴(yán)格遵守操作規(guī)程,嚴(yán)防超溫,最好采用器外再生工藝。反應(yīng)器大蓋發(fā)生泄露著火1987年9月9日,四套加氫精制開工期間,反應(yīng)器大蓋發(fā)生泄露著火,使反應(yīng)器頂部框架鋼梁燒毀,裝置緊急停工。分析:泄露系檢修時(shí)反應(yīng)器大蓋卡扎里密封半絲裝反,致使筒體及半絲螺紋未緊到位。經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn):檢修拆裝設(shè)備要認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn),否則可能引發(fā)重大事故。催化劑床層發(fā)生嚴(yán)重飛溫1993年7月,二套加氫裂化開工期間,使用RT-1新催化劑,進(jìn)油時(shí)催化劑床層發(fā)生嚴(yán)重飛溫,床層最高溫度達(dá)820℃分析:進(jìn)油溫度為240℃,略高,后調(diào)整為200經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn):新鮮催化劑初進(jìn)油時(shí),溫度不能太高,否則極易發(fā)生超溫事故。三、與加熱爐相關(guān)(10例)上海股份有限公司芳烴廠加氫裝置BA-101(循環(huán)氫加熱爐)爐管爆裂事故1989年6月18日1時(shí)26分左右,當(dāng)班副班長(zhǎng)發(fā)現(xiàn)DC-102(裂化反應(yīng)器)第1床層出口溫度點(diǎn)T-01066高報(bào)警,該點(diǎn)溫度從正常370℃升高到380℃,DC-102進(jìn)口溫度則從367℃事故分析:這次事故估計(jì)是先有二根爐管爆裂引起的。當(dāng)時(shí)BA-101的循環(huán)氫流量控制器FIC-01009處在自控狀態(tài),爐管破裂漏出大量氫氣使得FV-1009指示大于正常值,因而FV-1009自動(dòng)關(guān)小直到全關(guān)。當(dāng)發(fā)現(xiàn)FV-1009全關(guān)時(shí),為防止加熱爐空燒爐管,當(dāng)班人員將FTC-01009改為手控,將FV-1009開至正常開度。這一過程中,BA-101循環(huán)氫已中斷過,已有VGO(減壓柴油)從爐出口的單向閥倒入BA101的爐管。爐子還未降溫,F(xiàn)V-1009打開后,大量氫氣進(jìn)入爐膛造成燃爆。VGO在爐管內(nèi)結(jié)焦,造成管局部過熱爆裂。事后發(fā)現(xiàn)爐膛里有多根管破裂。啟動(dòng)2.1MPa/min泄壓系統(tǒng)已是經(jīng)過了一段時(shí)間之后的事,所以從反應(yīng)系統(tǒng)倒過來(lái)的VGO在爐膛內(nèi)繼續(xù)燃燒。事故原因:(1)第1根爐管破裂可能是實(shí)際爐管壁溫超標(biāo)。(2)測(cè)溫點(diǎn)不在第一組爐管最高溫度的第8根爐管,而是在第二組爐管上。(3)主要原因是爐管材質(zhì)缺陷。廢熱爐入口負(fù)壓超高1986年9月2日,反應(yīng)爐F101和F102正在升溫,廢熱鍋爐開C104(煙道氣引風(fēng)機(jī))引煙氣煮爐。操作人員在進(jìn)行煙氣切換時(shí),煙道旁路擋板DA-6關(guān)得太快,廢熱鍋爐入口負(fù)壓過高,將F101和F102兩爐火抽熄。分析:廢熱鍋爐入口負(fù)壓控制著五臺(tái)工藝爐負(fù)壓,它的激烈波動(dòng)將造成五臺(tái)工藝爐負(fù)壓波動(dòng),嚴(yán)重時(shí)會(huì)產(chǎn)生熄火,爐膛爆炸等惡性事故。鍋爐操作人員調(diào)整負(fù)壓時(shí),應(yīng)與反應(yīng)和分餾崗位聯(lián)系,三方人員到現(xiàn)場(chǎng)嚴(yán)密監(jiān)視各爐負(fù)壓變化情況,必須緩慢調(diào)節(jié)。F102(循環(huán)氫加熱爐)干燒1986所9月15日15:15時(shí),反應(yīng)系統(tǒng)正處于開工高壓氣密階段,由于高分液位D102超高報(bào)警跳閘聯(lián)鎖表LS/LAILH-01因表件松動(dòng)造成誤動(dòng)作,C101(循環(huán)氫壓縮機(jī))緊急停車7巴/分自動(dòng)放空,F(xiàn)102自動(dòng)熄火。當(dāng)班人員在沒有將主火嘴手閥關(guān)閉情況下將XCV-104A聯(lián)鎖控制閥復(fù)位,有四個(gè)火嘴又自動(dòng)點(diǎn)燃。車間干部從中控室CRT顯示發(fā)現(xiàn)F102管壁溫度最高點(diǎn)已升到512℃分析:不管加熱爐出現(xiàn)什么原因造成熄火,操作人員應(yīng)首先關(guān)閉火嘴閥門,否則可能造成干燒、爆炸等事故。我廠曾經(jīng)因?yàn)轭愃魄闆r火嘴復(fù)燃,之后又不檢查造成爐管燒壞,甚至整臺(tái)加熱爐報(bào)廢的重大事故,此事反映了操作人員對(duì)事故的處理過程不熟悉。需要進(jìn)一步加強(qiáng)訓(xùn)練,提高技術(shù)素質(zhì)。分餾爐回火爆燃1986年10月4日9:40時(shí),突然F104(產(chǎn)品分餾塔底重沸爐)發(fā)生回火爆燃,接著F103(脫丁烷塔重沸爐)也回火,F(xiàn)104又發(fā)生第二次回火。由于不明回火原因,當(dāng)班人員立即在中控室緊急停爐,反應(yīng)降溫降量,對(duì)操作產(chǎn)生很大波動(dòng)。分析:這是一起嚴(yán)重的回火爆炸事故,由于初次開工現(xiàn)場(chǎng)比較亂,其原因當(dāng)時(shí)也沒能調(diào)查清楚,經(jīng)分析和以下原因有關(guān):(1)、燃料油壓力控制過高。裝置內(nèi)總線在1.0MPa,比正常高出0.2MPa。(2)、霧化蒸汽壓力沒有投自動(dòng),各爐沒按規(guī)定將蒸汽與燃料油差壓控制在0.15MPa,F(xiàn)104差壓僅有0.07MPa。原因可能是蒸汽壓力波動(dòng),燃料油霧化不良,部分火咀熄火。司爐員發(fā)現(xiàn)之后將煙道擋板開大,大量空氣進(jìn)人爐膛后產(chǎn)生爆燃。要強(qiáng)調(diào)的是,加熱爐蒸汽壓控必須投入自控,否則蒸汽壓力波動(dòng)十分容易產(chǎn)生熄火、爆炸等事故。第二分餾爐回火1986年10月6日9:00時(shí),燃料油爐前壓力急劇下降,操作人員跑到界區(qū),發(fā)現(xiàn)油壓正常,隨后將油表旁路閥打開,F(xiàn)105發(fā)生回火,被迫熄滅全部火咀重新點(diǎn)之。事后檢查發(fā)現(xiàn)油表過濾器被鐵銹堵塞。分析:由于油表過濾器堵造成燃料油壓力下降,這時(shí)爐溫下降,爐前燃料油壓控閥自動(dòng)開大,當(dāng)油表副線打開之后油壓很快上升,造成火咀霧化不良,大量燃料油噴人爐膛造成回火爆炸。正確處理應(yīng)緩慢地開油表旁路,使溫度調(diào)節(jié)器有個(gè)調(diào)節(jié)適應(yīng)過程。F103(脫丁烷塔重沸爐)熄火造成餾分波動(dòng)1987年9月8日準(zhǔn)備開液力透平,儀表檢查L(zhǎng)IC-103控制回路時(shí)不慎將LIC-103BV閥開大,將D103安全閥頂跳,D103壓力突然由1.95MPa降到1.7MPa,T101進(jìn)料一時(shí)中斷。分餾崗位人員既不請(qǐng)示班長(zhǎng)也不向在場(chǎng)的車間干部匯報(bào),自作主張熄滅F103爐火,給整個(gè)分餾單元操作造成很大波動(dòng),影響正常生產(chǎn)約3小時(shí)。分析:這本不是難以處理的故障。正確的做法可以降T101脫丁烷塔壓力,降F103出口溫度,T101進(jìn)料很快就能恢復(fù),但由于熄滅F103爐火擴(kuò)大了事態(tài)。崗位人員進(jìn)行重大決定前應(yīng)向在場(chǎng)的班長(zhǎng)匯報(bào),征得同意后方能采取行動(dòng),當(dāng)然如時(shí)間不允許可自行處理。F101(循環(huán)氫加熱爐)爐管結(jié)焦1987年11月5日0:00時(shí)開C101(循環(huán)氫壓縮機(jī))反應(yīng)開始升溫升壓進(jìn)入開工過程,但C101因封油液面建立不好,1:00時(shí)C101才提到8.0MPa。F101點(diǎn)火以后,發(fā)現(xiàn)E101第二路出口爐管壁溫上升很快,2:00時(shí)記錄T108為556.6℃,T109為565.7℃,比其余三路壁溫高出200℃。儀表工校驗(yàn)認(rèn)為熱偶無(wú)問題,當(dāng)班人員卻認(rèn)為不準(zhǔn),沒有將溫度降下來(lái),反將溫度繼續(xù)升高。4:00時(shí)記錄T108達(dá)597.8℃,T109達(dá)570.3℃分析:F101是循環(huán)氫加熱爐,爐管中一般中不會(huì)有油的,事故出現(xiàn)前沒人意識(shí)到會(huì)有油。當(dāng)儀表已表示異常狀況時(shí),武斷地認(rèn)為儀表不準(zhǔn),壁溫已超出工藝卡片所規(guī)定值,還盲目干下去。這是一起嚴(yán)重的違章事故。從中可以吸取以下幾點(diǎn)教訓(xùn):(1)、認(rèn)為難以發(fā)生的事故不等于不會(huì)發(fā)生。(2)、當(dāng)儀表指示異常時(shí),不要武斷地認(rèn)為表不準(zhǔn),而應(yīng)該去推敲找出問題所在。(3)、任何情況下不能違反工藝卡片所規(guī)定的工藝指標(biāo)。(4)、單向閥一般情況下是不嚴(yán)密的,不能認(rèn)為管路上設(shè)有單向閥后管路介質(zhì)不會(huì)倒流。分餾爐爐膛陶纖脫落12月13日上午發(fā)現(xiàn)分餾爐看火門也冒蒸汽與水,進(jìn)而發(fā)現(xiàn)爐膛內(nèi)充滿蒸汽,原來(lái)掃線時(shí)火嘴給的蒸汽已吹了兩天,更加嚴(yán)重的是爐煙道擋板關(guān)閉,蒸汽悶在爐膛內(nèi)冷凝,陶纖吸水后脫落,爐墻隔熱材里出現(xiàn)輕微損傷。這是一起責(zé)任事故,短短火嘴何需吹掃兩天,向爐膛掃線根本不能關(guān)閉煙道擋板。如果再悶幾天的話,恐怕整個(gè)爐膛被破壞,重襯加烘爐停工將達(dá)兩個(gè)月左右。加熱爐在點(diǎn)火過程中出現(xiàn)正壓回火1994年,反應(yīng)加熱爐在點(diǎn)火升溫過程中,頻繁出現(xiàn)正壓回火的問題,操作人員有被燒掉眉毛、頭發(fā)等現(xiàn)象。經(jīng)事后分析,由于燃料氣線無(wú)氮?dú)獯祾咧脫Q,在蒸汽吹掃后,瓦斯放空不夠,瓦斯線中含氧量不合格,因而在開工點(diǎn)火初期,加熱爐頻繁正壓回火。大慶石化公司煉油廠加氫裝置1996年1月21日,五套加氫分餾崗位塔501安全閥起跳,并發(fā)生火災(zāi),后經(jīng)崗位人員緊急撲救,大火熄滅。分析:進(jìn)料加熱爐瓦斯控制閥失靈,爐出口溫度急增至450℃經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn):對(duì)加熱爐瓦斯控制閥加強(qiáng)維護(hù),一旦出現(xiàn)失靈,崗位人員要緊急改手動(dòng)控制;溫度無(wú)法控制時(shí),必須緊急停爐。另外對(duì)控制閥前截止閥最好限位,防止過量瓦斯通過。四、與機(jī)泵相關(guān)(21例)分餾熱油泵密封損壞分餾熱油運(yùn)過程中溫度超過200℃新鮮原料進(jìn)料泵聯(lián)鎖造成進(jìn)料中斷由于氣溫較低,原料油泵出口流量孔板(F1007)引壓管凝堵,使新鮮原料進(jìn)料泵低流量聯(lián)鎖停泵兩次,操作人員發(fā)現(xiàn)及時(shí),在5分鐘內(nèi)重新啟動(dòng)進(jìn)料泵恢復(fù)進(jìn)料反應(yīng)器床層溫度并未發(fā)生大的波動(dòng)。機(jī)泵故障造成裝置停車92年10月28日15:00點(diǎn),GB-101(循環(huán)氫壓縮機(jī))因密封油泵停運(yùn)。FA-184(密封油高位槽)液位低造成聯(lián)鎖停車,啟動(dòng)0.7MPa/min泄壓,裝置緊急停工。原因是10月27日,GAT-183A(密封油蒸汽透平泵)故障緊急搶修后,于28日午安裝完畢,進(jìn)行試運(yùn),工作泵由GA-183B(電動(dòng)備泵)代替,下午15:00正準(zhǔn)備提A泵轉(zhuǎn)速時(shí),B泵突然停運(yùn),經(jīng)檢查B泵齒輪被卡死,造成電機(jī)跳閘,此時(shí)A泵出口壓力上不去,密封油液位直線下降,引起GB-101聯(lián)鎖停車。10月30日7:00裝置重新開車A泵未處理好,仍然開B泵,12:00B泵再次突停,原因同上,GB-101再次聯(lián)鎖停車,啟動(dòng)0.7MPa/min泄壓,裝置緊急停車。經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn):備用設(shè)備要認(rèn)真檢查。發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)聯(lián)系處理,確保隨時(shí)能投入正常使用。儀表液位指示失靈,造成酸性水罐發(fā)生爆炸高壓分離罐儀表液位指示失靈,界面板指示不準(zhǔn),造成高分脫水液面過低,16MPa的氣體竄到下游脫硫裝置,造成酸性水罐發(fā)生爆炸。這次事故的發(fā)生雖然是因儀表故障造成,但操作員責(zé)任心不強(qiáng),業(yè)務(wù)水平低也是一方面原因。P101A/潤(rùn)滑油過濾器破損1986年4月24日清洗P101A/B(原料油泵)潤(rùn)滑油過濾網(wǎng)時(shí),發(fā)現(xiàn)濾芯濾網(wǎng)破裂。分析:當(dāng)時(shí)氣溫較低潤(rùn)滑油低溫粘度大,在大流量下形成較大壓差,超出濾芯所能承受的強(qiáng)度時(shí)濾網(wǎng)被擊穿。正確的做法是過濾器進(jìn)油前,可以先關(guān)小潤(rùn)滑油冷卻器上水,以提高潤(rùn)滑油溫度,同時(shí)控制進(jìn)入過濾器的油量,監(jiān)視過濾器差壓表,防止超壓事情發(fā)生。隨著油溫的提高而慢慢地加大潤(rùn)滑油量。P112B出口壓力表彈出1986年9月21日分餾單元正在熱油運(yùn),在啟動(dòng)Pll2B(分餾塔底泵)時(shí)出口壓力表突然彈出,200℃P102B(循環(huán)油泵)入口法蘭著火自投產(chǎn)開工以來(lái)P102B入口閥法蘭漏油嚴(yán)重,一直用蒸汽掩護(hù),地面上積了不少蠟油。10月16日準(zhǔn)備換墊,10:05時(shí)司泵停掉暖泵線,撤除掩護(hù)蒸汽,開始關(guān)閉進(jìn)口閥門,隨著閥門關(guān)小,漏油情況更加嚴(yán)重,由于溫度高突然起火,引燃地面積油,一時(shí)形成較大火勢(shì)。車間人員奮力相救,6分鐘后將大火撲滅。事故發(fā)生時(shí),當(dāng)班人員果斷地停掉P102A,切斷D107循環(huán)油罐進(jìn)料降低D107壓力,防止了事態(tài)的擴(kuò)大。分析:由于車間人員奮力撲救,正確與果斷的處理,沒能造成損失。地面積油是造成火勢(shì)大的重要原因,裝置地面與明溝任何情況也不應(yīng)有積油現(xiàn)象。C101-P02A泵(循環(huán)氫壓縮機(jī)潤(rùn)滑油泵)螺桿磨壞1987年6月27日0:20時(shí)廠區(qū)電網(wǎng)晃電,造成中壓蒸汽壓力下降,C101-P02A轉(zhuǎn)速下降輔助泵C101-P02B自啟動(dòng)。當(dāng)中壓蒸汽壓力恢復(fù)正常后啟動(dòng)C101-PO2A,發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)速升到1500rpm時(shí)再也升不到正常轉(zhuǎn)速,停車之后又發(fā)現(xiàn)盤不動(dòng)車。拆泵檢查,發(fā)現(xiàn)泵螺桿已咬合并嚴(yán)重磨損而報(bào)廢。分析:事故原因不太清楚。分析認(rèn)為當(dāng)蒸汽壓力下降之后,C101-P02A沒能立即停運(yùn)。在低轉(zhuǎn)速下運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)發(fā)生竄軸現(xiàn)象,致使螺桿磨損。當(dāng)蒸汽壓力波動(dòng),C101-P02A轉(zhuǎn)速波動(dòng)時(shí),應(yīng)立即切換到C101-P02B運(yùn)行,這點(diǎn)要牢牢記住防止類似事故重演。P10lA(反應(yīng)進(jìn)料泵)推力瓦燒壞1987年12月9日6:OO時(shí),電網(wǎng)晃電造成P101B停運(yùn)。當(dāng)班人員啟動(dòng)P101A時(shí),造成推力瓦燒壞。檢修時(shí)發(fā)現(xiàn)推力瓦全部磨掉,瓦底也被磨損,當(dāng)時(shí)平衡線閥開著,伴熱也無(wú)問題。分析確認(rèn)泵后端有蠟油,因天冷凍凝造成平衡線不回油,泵產(chǎn)生的軸向推力瓦磨損。分析:P101是13級(jí)葉輪高壓泵軸向推力很大,平衡線不通時(shí)瞬間便會(huì)燒壞推力瓦,因此作為備用泵,必須用沖洗油徹底沖洗掉泵內(nèi)蠟油以及平衡線蠟油,只有這樣才能達(dá)到備用標(biāo)準(zhǔn),否則還會(huì)出現(xiàn)此類事故,使自身或他人成為事故受害者。WHB過熱器安全閥跳1989年10月25日10時(shí)20分廠蒸汽管網(wǎng)壓力波動(dòng),當(dāng)班處理不及時(shí),造成余熱鍋爐過熱器安全閥起跳,之后不能復(fù)位被迫臨時(shí)停爐處理。分析:余熱鍋爐的操作受外部影響大,在崗人員一定要時(shí)刻盯表,一旦出現(xiàn)異常現(xiàn)象只要處理及時(shí)應(yīng)該可以避免事故的發(fā)生。但該崗位平時(shí)操作很穩(wěn),容易產(chǎn)生麻痹大意,而余熱中壓鍋爐是非常關(guān)鍵的崗位,其危險(xiǎn)性并不亞于其它崗位,這點(diǎn)應(yīng)該使人重新認(rèn)識(shí)。高壓進(jìn)料泵潤(rùn)滑過濾器濾網(wǎng)開裂1989年11月30日發(fā)現(xiàn)高壓進(jìn)料泵潤(rùn)滑油系統(tǒng)的過濾器自當(dāng)年四月之后就沒有切換過,但差壓僅有0.03MPa,車間決定要換備用過濾器,壓差很快上升到0.07MPa以上。經(jīng)檢查原過濾器濾網(wǎng)已開裂,根本不起過濾作用,潤(rùn)滑油已經(jīng)被污染。車間采取緊急措施,不停頓地更換與清洗過濾器,次數(shù)達(dá)幾十次以上才能解決問題。分析:這是一起非常嚴(yán)重的失職行為,司泵員與管理人員均有責(zé)任。潤(rùn)滑系統(tǒng)是機(jī)動(dòng)設(shè)備生命線,高壓進(jìn)料泵又是裝置的關(guān)鍵設(shè)備,潤(rùn)滑油的品質(zhì)、溫度與壓力及過濾情況是司泵員最應(yīng)該注意的工作,這么長(zhǎng)的時(shí)間沒人去關(guān)注,一旦出現(xiàn)事故怎樣向國(guó)家交待?這起事情應(yīng)引起每個(gè)人去深思。高壓進(jìn)料泵備用潤(rùn)滑油泵開關(guān)位置擺錯(cuò)元月22日21:00值班巡檢,發(fā)現(xiàn)P101AB與P102AB反應(yīng)進(jìn)料泵的潤(rùn)滑油泵,不知何時(shí)因已從B泵切換到A泵,而B泵的開關(guān)在手動(dòng)位置,喪失自啟動(dòng)功能,萬(wàn)一A路晃電B泵又不自啟動(dòng)就會(huì)造成二臺(tái)高壓進(jìn)料泵跳閘。恰巧24日電氣對(duì)裝置的A、B線路檢修,分別作短時(shí)間停電。如該隱患沒排除可能會(huì)引發(fā)事故,崗位巡檢要加強(qiáng)。P120泵損壞地下槽污油泵P120振動(dòng)大,11月2日鉗工進(jìn)行大修,發(fā)現(xiàn)泵的口環(huán)、主軸嚴(yán)重磨損而報(bào)廢,需更換全部配件,損壞的原因是泵抽空所至。該泵原有自控裝置,但由于污油線是幾家共用而長(zhǎng)期不能投用,因此送污油時(shí)崗位應(yīng)格外注意不可發(fā)生抽空。另外泵的抽入口也易堵塞發(fā)生抽空現(xiàn)象,開泵之后應(yīng)加強(qiáng)觀察。P112嚴(yán)重抽空2月13日第十七周期開工于9:12時(shí)反應(yīng)進(jìn)油,14:05時(shí)開T106,此刻Pll2兩臺(tái)泵反復(fù)抽空造成操作混亂。原因是循環(huán)油罐D(zhuǎn)107在整個(gè)開工過程中去T106的循環(huán)線僅僅開小旁路閥,由于循環(huán)量低D107中的油與水沒有置換干凈溫度也低,開T106時(shí)將D107循環(huán)線主閥打開升溫,于是出現(xiàn)Pll2嚴(yán)重抽空。這種事以往也曾發(fā)生,此次是非常不應(yīng)該的。Pll2抽空處理不好是很危險(xiǎn)的,會(huì)造成空冷A107泄漏或冷凝堵塞,以往因此曾出現(xiàn)過幾起事故。P104B后密封嗤7月8日11:00時(shí)操作人員巡檢發(fā)現(xiàn)P104B(脫丁烷塔底循環(huán)泵)后密封嗤開,高溫油噴出七、八米,情況很危險(xiǎn),因處理及時(shí)避免了一起嚴(yán)重事故。該密封是國(guó)產(chǎn)配件,僅使用一個(gè)月就磨禿了。值得注意的是P104的密封損壞率特別高,從開工投產(chǎn)到九一年七月已更換了46套密封,主要原因是T101操作有問題,如塔底溫度控制低造成了氣蝕振動(dòng),塔操作波動(dòng)特別是塔底溫度劇烈變化使塔底組分太輕,另外開停工過程中的抽空現(xiàn)象都增加了密封的損壞率。“2.16”重大火災(zāi)事故1987年2月16日14:50時(shí)清洗P112B(分餾塔底抽出泵)入口濾網(wǎng)。突然熱油從拆開的泵入口過濾器處噴出,立即形成很大的火勢(shì)。當(dāng)時(shí)刮東風(fēng)火焰向“1”號(hào)框架,一些工藝管線被燒裂,火勢(shì)進(jìn)一步擴(kuò)大,火焰高達(dá)40米,40分鐘后火勢(shì)被控制住,16:30時(shí)火全部被撲滅。火災(zāi)造成的損失很大,“1分析:這是建廠以來(lái)我廠發(fā)生的最為嚴(yán)重的一起設(shè)備事故。T106是負(fù)壓塔。閥門關(guān)不嚴(yán)時(shí)泵體放油也會(huì)出現(xiàn)放不出油現(xiàn)象,這一假象是造成“2.16”柴油泵Pll3入口線焊口開裂發(fā)生火災(zāi)事故T106甩開之后1990年1月14日進(jìn)行T106吹掃,當(dāng)吹掃泵P103入口線時(shí)發(fā)生水擊現(xiàn)象,由于水擊并不嚴(yán)重沒有引起注意。10時(shí)25分在搶修中為取出漏入柴油抽出線的填料環(huán)在Pll3入口線所開的天窗焊口突然開裂,蒸氣夾帶油滴噴出形成很大一團(tuán)油霧,接觸高溫管線立即著火,幸虧存油少火勢(shì)在5—6分鐘內(nèi)得到控制,但已燒毀儀表總接線槽,裝置被迫再次停工搶修。值得注意的是,當(dāng)時(shí)采取緊急放空時(shí),反應(yīng)系統(tǒng)壓力撤不下來(lái),當(dāng)即檢查發(fā)現(xiàn)7巴/分與21巴/分氣缸閥閥前的手閥都沒有打開,造成泄壓延誤,催化劑床層溫度最高達(dá)460℃泵體密封泄漏,導(dǎo)致兩位職工中毒1997年P(guān)102A密封泄漏著火1998年12月17日1:40崗位檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)P102A后密封因泄漏著火,火勢(shì)迅速擴(kuò)大,火苗直撲管架,班組組織人力及時(shí)滅火,同時(shí)停運(yùn)PP102A預(yù)熱線堵,影響開工1999年1月31日,裝置檢修后按計(jì)劃開汽,開工過程中發(fā)現(xiàn)P102A預(yù)熱線堵。P10lB檢修未完,循環(huán)油改入D101,直到2月5日P102A開關(guān)失靈,電機(jī)燒壞2002年7月1日分析:因泵出口單向閥閥板被卡住,無(wú)法開啟,原料油無(wú)法送出,在泵體內(nèi)摩擦,溫度上升,發(fā)生氣化,造成轉(zhuǎn)子軸向力過大,同時(shí)溫度過高轉(zhuǎn)子變形,導(dǎo)致平衡盤卡磨,轉(zhuǎn)子無(wú)法轉(zhuǎn)動(dòng),電機(jī)電源開關(guān)有一觸點(diǎn)被擊穿,無(wú)法動(dòng)作,不能立即停車,致使電機(jī)燒壞。經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn):?jiǎn)蜗蜷y安裝前應(yīng)檢查閥板開啟是否靈活,對(duì)功率較大的電機(jī)應(yīng)定期檢查電源開關(guān)。五、與儀表相關(guān)(17例)高分液位、界位調(diào)節(jié)閥堵塞開車過程中,曾發(fā)生過高分液位調(diào)節(jié)閥被硬塑料物堵塞,被迫使用調(diào)節(jié)閥副線控制,將調(diào)節(jié)閥閥芯拆除清掃。高分液位調(diào)節(jié)閥也曾多次被不銹鋼絲卡住閥芯,也被迫用其副線控制,并在調(diào)節(jié)閥前安裝過濾網(wǎng)。儀表故障造成裝置停工93年8月31日13:00左右,GB-101振動(dòng)較大,循環(huán)氫中斷反應(yīng)溫度上升較快,這時(shí)緊急啟動(dòng)0.7MPa/min泄壓停車。事故原因是GB-101儀表盤進(jìn)水(估計(jì)是下雨所至)。GB-101出口閥誤動(dòng)作關(guān)死,造成循環(huán)氫中斷,后經(jīng)對(duì)儀表盤處理再開車。分餾塔液面儀表指示失靈,成安全閥起跳加氫裝置開工期間,裝置進(jìn)行熱油運(yùn)行時(shí),分餾塔液面儀表指示失靈,塔被裝滿后儀表沒有指示和報(bào)警,造成安全閥起跳,油竄入火炬線將火炬放空罐裝滿,幸虧離心機(jī)沒有聯(lián)鎖泄放,否則火炬放空罐將發(fā)生大爆炸,后果不堪設(shè)想。從以上事故中應(yīng)吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),在以后的開工及生產(chǎn)中不應(yīng)過分相信儀表,尤其是開工初期,室內(nèi)儀表指示要經(jīng)常與實(shí)際相對(duì)照,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)聯(lián)系儀表處理。作為操作人員對(duì)操作情況要做到心中有數(shù),操作發(fā)生變化時(shí)應(yīng)多思考,做到手勤、腿勤、眼勤,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理,避免類似事故再次發(fā)生。Pll2B預(yù)熱線限流孔板漏油1986年9月20日分餾崗位正在熱油運(yùn),P112B(分餾塔底泵)開始預(yù)熱,預(yù)熱線閥開后,200℃第八塊儀表盤停電1986年10月13日9:00時(shí),日方人員校驗(yàn)儀表不慎將第八塊儀表盤停電,造成循環(huán)油中斷1分鐘,使R102A(裂化反應(yīng)器)入口溫度上升7℃分析:儀表盤后接線間場(chǎng)地狹窄,不是儀表工請(qǐng)不要入內(nèi),無(wú)意的碰撞可能會(huì)產(chǎn)生事故。C101(循環(huán)氫壓縮機(jī))密封油高位罐液位低報(bào)警1986年10月20日17:45時(shí),密封油泵C101-P102A出口壓力升高出口安全閥起跳,造成密封油壓力降低,高位罐液位迅速下降而報(bào)警。事后查找,密封油壓力調(diào)節(jié)器積分被人給定到最高值,相當(dāng)于取消了調(diào)節(jié)器重定作用,無(wú)法消除調(diào)節(jié)過程中產(chǎn)生的殘余偏差,造成密封油壓力不斷上升,而操作員未能及時(shí)發(fā)現(xiàn),儀表工將積分給定到0.5情況恢復(fù)正常。分析:調(diào)節(jié)器中的比例與積分調(diào)節(jié)應(yīng)由儀表工調(diào)整,一旦調(diào)整好是不允許亂動(dòng)的。當(dāng)調(diào)節(jié)器不正常時(shí),操作工應(yīng)聯(lián)系儀表處理。LC-118調(diào)節(jié)器反向1986年10月30日,航煤泵Pll0反復(fù)抽空只能維持很少流量。檢查發(fā)現(xiàn)當(dāng)T105(航煤塔)液面下降時(shí)進(jìn)料閥門不是自動(dòng)開大反而關(guān)閉進(jìn)行反向調(diào)節(jié),原來(lái)有人將控制給定旋鈕多轉(zhuǎn)了一圈造成調(diào)節(jié)器輸出反向,航煤側(cè)線無(wú)法抽出,處理中T103底液位滿被迫排未轉(zhuǎn)化油。分析:操作工必須熟悉崗位控制儀表,以免造成不必要的麻煩甚至造成事故。T106(分餾塔)滿塔1987年12月2日T106底液面凝液位指示假象,當(dāng)班檢查不細(xì)造成滿塔。事故發(fā)生后車間干部跑到現(xiàn)場(chǎng),發(fā)現(xiàn)柴油采樣口排出蠟油,立即命令當(dāng)班人員將柴油轉(zhuǎn)污油線,聯(lián)系油品排未轉(zhuǎn)化油,聯(lián)系成品車間用柴油泵頂輕柴油出裝置線,Pll3(回流泵)改抽沖洗油,同時(shí)A106空冷器停掉風(fēng)機(jī),關(guān)閉百葉窗,6小時(shí)后正常。分析:這是一起成功處理T106滿塔事故的范例。由于正確處理,柴油線和A106沒有凍凝。在T106真空已被破壞和集油箱無(wú)油情況下,用沖洗油代替回流,使T106較快地恢復(fù)正常。但當(dāng)班人員對(duì)塔液面監(jiān)視不夠,險(xiǎn)些形成事故應(yīng)引以為戒計(jì)量維護(hù)人員擅自停用F106蒸汽流量表1990年9月14日0時(shí)左右,計(jì)量站維護(hù)人員在現(xiàn)場(chǎng)堵漏,沒有與操作崗位人員聯(lián)系就擅自將余熱鍋爐的流量表F106-F01(蒸汽流量表)停用,同時(shí)造成該表指示滿量程,汽包水位調(diào)節(jié)器誤以為產(chǎn)汽增加,自動(dòng)增大了給水量,造成汽包水位滿。當(dāng)班的工藝三班人員立即處理,避免了一次可能發(fā)生的事故。分析:這一是起嚴(yán)重的違章操作,作為機(jī)電儀維護(hù)人員進(jìn)行維護(hù)工作時(shí),必須與崗位人員取得聯(lián)系,經(jīng)同意之后才能進(jìn)行。在我廠歷史上曾出現(xiàn)多次類似事情,有一次發(fā)生在鍋爐系統(tǒng),造成鍋爐停運(yùn)使全廠幾套裝置停工。當(dāng)班人員處理及時(shí),沒有發(fā)展為事故,否則蒸汽帶水危及循環(huán)氫壓縮機(jī)組,后果不可設(shè)想。由此可見堅(jiān)守崗位的重要性,假如此刻人不在崗,在崗沒有發(fā)現(xiàn),喪失可貴的時(shí)機(jī),將給國(guó)家造成幾十甚至上百萬(wàn)無(wú)損失。FRC-109控制表信號(hào)開關(guān)撥錯(cuò)8月17日18:10時(shí)不知何人無(wú)意識(shí)將第一循環(huán)氫加熱爐的進(jìn)料控制表FRC-ll9信號(hào)開關(guān)撥到FRC-119的一次表信號(hào)上,使FRC-109的指示增加閥位自動(dòng)關(guān)小。幸虧崗位人員發(fā)現(xiàn)反應(yīng)器溫度變化,將自動(dòng)控制改為手動(dòng)遙控,直到第二天才發(fā)現(xiàn)開關(guān)撥反。這種情況時(shí)有發(fā)生,新氫壓縮機(jī)C102的開關(guān)也幾次發(fā)生類似情況,生產(chǎn)中要注意不要離表太近。否則盡管是無(wú)意但造成事故卻無(wú)法推脫。車間以前還發(fā)生過給氫純度分析儀換記錄紙時(shí),表蓋板碰到空冷A101(反應(yīng)產(chǎn)物空冷器)按鈕,造成風(fēng)機(jī)停車A101出口溫度急升,危及循環(huán)氫壓縮機(jī)C101運(yùn)行的未遂事故。FRC-109(循環(huán)氫流量)調(diào)節(jié)閥卡1986年9月15日10:45時(shí),F(xiàn)102進(jìn)料量下降,控制表FRC-109V閥法蘭漏,緊法蘭,但是法蘭蓋壓得太緊了并且壓偏,造成調(diào)節(jié)閥桿卡住。分析:由于調(diào)節(jié)閥法蘭壓得太緊太偏而卡住是常見的現(xiàn)象,輕者形成調(diào)節(jié)滯緩,重者調(diào)節(jié)閥不能工作。調(diào)節(jié)閥壓法蘭應(yīng)謹(jǐn)慎,有卡澀現(xiàn)象可在閥桿點(diǎn)些潤(rùn)滑油或適當(dāng)松開,防止產(chǎn)生類似現(xiàn)象。儀表絲堵忘恢復(fù),第一分餾塔T103(即產(chǎn)品分餾塔)沖塔第十七周期元月23日7:58時(shí)進(jìn)油開工,12:30時(shí)反應(yīng)器床層建立溫升,T103底溫已升到350℃,但各側(cè)線無(wú)產(chǎn)品可抽,塔頂也無(wú)餾出物,這一奇怪現(xiàn)象沒引起開工人員特別注意,沒有人到現(xiàn)場(chǎng)查看。13:15時(shí)T103安全閥起跳,才發(fā)現(xiàn)塔頂回流罐D(zhuǎn)106的壓力達(dá)0.35MPa已嚴(yán)重超壓。在撤壓過程中T103發(fā)生嚴(yán)重沖塔,塔頂溫度高達(dá)250更為嚴(yán)重的是D106滿,熱油沖進(jìn)D106到F104(T103加熱爐)的瓦斯線,恰巧該線爐前壓力表檢修中拆下校驗(yàn)沒有裝上而表的手閥卻開著,油噴向爐壁。操作人員正在爐前調(diào)火嘴,見此情形奮不顧身?yè)岅P(guān)閥門,不幸被火燒傷。事故發(fā)生后裝置被迫停工搶修A103(T103頂空冷器)。此次事故的起因是儀表維修工在冬季停工防凍防凝時(shí)將D106壓控表表頭絲堵拆了,但開工中忘了恢復(fù)使該表失去作用。雖然儀表工應(yīng)對(duì)事故負(fù)責(zé),當(dāng)然車間自已也有不可推卸的責(zé)任,T103底溫已升到350℃,反應(yīng)已有生成物,但T103頂溫仍停留在20(1)、壓力表的管理應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng),要嚴(yán)格定位定表定人。(2)、所有的空冷風(fēng)機(jī)一旦反應(yīng)進(jìn)油就要全開以防萬(wàn)一。(3)、開工中不要盲目相信儀表,必須反復(fù)確認(rèn)。(4)、當(dāng)開工中出現(xiàn)異常現(xiàn)象時(shí)不可輕易放過,一定要追究清楚,必要情況下可暫緩開工進(jìn)程。儀表處理事務(wù),造成C101自停1997年6月T101液位失靈,幾乎造成裝置停車1998年UPS也不起作用,儀表電源停1998年12月14日調(diào)節(jié)閥因附件漏風(fēng)突然關(guān)閉,導(dǎo)致進(jìn)料中斷1999年校表過程發(fā)生竄壓1997年9月,一套加氫精制開工過程中,減壓閥失靈,儀表工校驗(yàn)控制閥時(shí),操作人員僅把付線打開,卻沒有關(guān)閉截止閥,導(dǎo)致竄壓發(fā)生,低分安全閥起跳,由于處理及時(shí),未釀成較大影響。經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn):操作人員和儀表維修人員一定要加強(qiáng)協(xié)調(diào),密切配合,尤其是校表過程中,必須嚴(yán)密監(jiān)視,防止發(fā)生事故。六、其它設(shè)備故障(19例)EA-109B殼程Ω密封圈鼓泡破裂,反應(yīng)系統(tǒng)泄壓放空在催化劑硫化結(jié)束,反應(yīng)器降溫過程中,高壓換熱器EA109B殼程法蘭處泄露氫氣并著火,由于火勢(shì)較大,先后啟動(dòng)0.7MPa/min和2.1MPa/min緊急泄壓設(shè)施,保證了設(shè)備和裝置安全。滅火后檢查發(fā)現(xiàn)殼程法蘭Ω密封圈鼓泡(2×3mm)破裂。D102安全閥隔斷閥沒開1986年9月23日D102(高壓分離罐)壓力升到達(dá)16.0MPa正準(zhǔn)備作緊急泄壓試驗(yàn)。試驗(yàn)人員在D102頂偶然發(fā)現(xiàn)D102安全閥前隔斷閥是關(guān)閉的。分析:安全閥是各類容器的生命線,能防止超壓與爆炸事故發(fā)生,因此要求安全閥前后隔斷必須是全開的,否則會(huì)造成安全閥不起作用,結(jié)果將是非常危險(xiǎn)的。壓力容器在啟用時(shí)必須仔細(xì)檢查,對(duì)容器上的附件必須確認(rèn)合格,有關(guān)閥門開關(guān)確認(rèn)無(wú)誤。D104(脫丁烷塔回流罐)酸性水線跑液態(tài)烴1987年7月16日投用酸性水罐D(zhuǎn)161時(shí),D161進(jìn)料線發(fā)現(xiàn)有結(jié)霜現(xiàn)象并強(qiáng)烈振動(dòng),水罐壓力也很高,確定酸性水中帶液態(tài)烴。進(jìn)而查出是D104界控旁路閥門內(nèi)漏,D104液態(tài)烴竄入酸性水中。由于酸性水壓力0.7MPa,漏入的液態(tài)烴不會(huì)汽化,所以不易被察覺。跑液態(tài)烴期間,高含硫污水罐區(qū)液態(tài)烴氣味很濃。加氫被迫于7月18日停工搶修。分析:7月12日液態(tài)烴產(chǎn)率開始降低,但車間有關(guān)人員沒能細(xì)致地查清原因,主觀認(rèn)為計(jì)量不準(zhǔn),直到新增的酸性水脫氣罐D(zhuǎn)161投用才發(fā)現(xiàn),致使100多噸液態(tài)烴隨酸性水跑到高含硫污水罐區(qū)排放到大氣中,沒有發(fā)生爆炸著火事故真是萬(wàn)幸。生產(chǎn)中出現(xiàn)不正常的變化,一定有其原因千萬(wàn)不能忽略,“事出有因”正說(shuō)明這個(gè)道理,一旦忽視就可能發(fā)生重大事故。廢熱鍋爐干鍋1987年11月29日8:00時(shí)廢熱鍋爐出現(xiàn)干鍋事故。除氧器液控差壓接受器由于伴熱片距表頭太近,造成表汽化指示失靈,除氧器液位空給水泵抽空,很快汽包液位下降,循環(huán)泵抽空,過熱段出口器溫度達(dá)500℃分析:這是一起嚴(yán)重惡性未遂事故。當(dāng)汽包水位消失,崗位人員唯一能做的是切除煙氣進(jìn)行緊急停爐。此時(shí)循環(huán)水泵已抽空,表明蒸汽發(fā)生器已處于干鍋狀態(tài),強(qiáng)行進(jìn)水必然導(dǎo)致鍋爐爆炸,發(fā)生重大傷亡事故。當(dāng)班人員存在僥幸心理想盡快處理,這種想法往往便是事故的起源。其實(shí)事故并不難處理。當(dāng)除氧器有問題時(shí),可以立即開除氧器旁路閥,汽包就不會(huì)出現(xiàn)干鍋。這件事反映出一些人技術(shù)不精,違章蠻干,這是非常可怕的。D104玻璃板液面計(jì)引管法蘭焊縫開裂1989年2月27日凌晨4時(shí)10分,操作人員在巡回檢查中發(fā)現(xiàn),脫丁烷塔回流罐D(zhuǎn)104玻璃板液面計(jì)接管下法蘭漏液態(tài)烴,迅速匯報(bào)班長(zhǎng)。當(dāng)班立即采取措施,一方面用蒸汽掩護(hù),一方面切斷反應(yīng)進(jìn)料緊急停工,在處理過程中,泄漏部位不斷發(fā)展,情況非常危險(xiǎn)。事后檢查發(fā)現(xiàn)該法蘭含鉛高是合金法蘭而接管是碳鋼,異種鋼焊接造成焊縫開裂,最終開裂部分已占全焊縫的三分之二。分析:這是一起非常嚴(yán)重的設(shè)備事故,由于及時(shí)發(fā)現(xiàn),正確處理方得以避免嚴(yán)重后果。設(shè)備材質(zhì)用錯(cuò),極易造成突發(fā)性的惡性事故,在煉油史上有很慘痛的教訓(xùn)。本次事故能得以幸免全在于發(fā)現(xiàn)及時(shí),剛開始出現(xiàn)泄漏便采取了行動(dòng),在焊縫還沒有嚴(yán)重發(fā)展之時(shí)已處理完畢,否則液態(tài)烴大量外泄裝置將面臨一場(chǎng)不可想象的災(zāi)難,由此可見巡回檢查的重要性。要逵同志在這次事故處理中,光榮立廠級(jí)一等功是當(dāng)之無(wú)愧的。壓力表接頭用錯(cuò)1990年3月1日緊急停工后為監(jiān)視反應(yīng)系統(tǒng)壓力,把循環(huán)壓縮機(jī)出口壓力表更換為小量程的壓力表,發(fā)現(xiàn)原來(lái)的壓力表是公制螺紋而壓力表接頭是英制螺紋,出現(xiàn)嚴(yán)重錯(cuò)誤。車間決定組織專人對(duì)全車間壓力表進(jìn)行普查,結(jié)果竟然發(fā)現(xiàn)有17處類似現(xiàn)象。分析:加氫裝置是全套引進(jìn)裝置,管線及設(shè)備均采用英制標(biāo)準(zhǔn),而我國(guó)采用公制標(biāo)準(zhǔn),國(guó)產(chǎn)配件應(yīng)用時(shí)存在配合問題。壓力表必須增加變紋接頭才能使用,這一點(diǎn)車間已多次進(jìn)行強(qiáng)調(diào),但沒想到還是存在如此嚴(yán)重問題,如果一旦壓力表崩出后果是很難設(shè)想的,看來(lái)不但存在對(duì)新工人的教育問題。更為重要的還是管理問題,車間自此設(shè)有專人負(fù)責(zé)管理壓力表。高壓空冷A101(反應(yīng)產(chǎn)物空冷器)風(fēng)機(jī)自停1990年8月24日17時(shí)左右,反應(yīng)操作出現(xiàn)異常現(xiàn)象,新氫耗量減少、低分D103氣體量增加,高壓空冷A101入口與出口溫度升高,當(dāng)班人員判斷是A101風(fēng)機(jī)可能部分停運(yùn)。檢查發(fā)現(xiàn)A101果然有四臺(tái)風(fēng)機(jī)停運(yùn),重新啟動(dòng)后操作恢復(fù)正常。造成風(fēng)機(jī)自停的原因是控制線路故障,經(jīng)電氣維護(hù)檢查排除。分析

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