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文檔簡介
1、350MW機組給水溫度降低的原因分析及治理 350MW機組給水溫度降低的原因分析及治理 摘 要:某發(fā)電集團電廠兩臺機組投運后,一直存在給水溫度偏低情況,給水溫度達(dá)不到設(shè)計值,機組運行經(jīng)濟性能就會降低,不僅影響機組煤耗,同時對機組平安運行也存在隱患。文章通過對給水溫度低進行全面分析、排查,最終確定影響給水溫度低的原因并進行處理,使給水溫度到達(dá)設(shè)計值。 關(guān)鍵詞:350MW;高加;給水溫度低 1 概述 某自備電廠350MW機組兩臺,機組于2021年9月投運,隨著機組運行時間的增加,出現(xiàn)給水溫度不斷下降問題,給水溫度設(shè)計值為275,而機組帶額定工況運行時給水溫度僅為268。該廠高加一共有三臺,給水溫度
2、的降低,嚴(yán)重影響機組運行經(jīng)濟性,影響汽輪機的效率,增加了發(fā)電煤耗,同時給水溫度的降低也會使鍋爐受熱面長時間處于超溫運行狀態(tài),影響鍋爐受熱面的壽命,增加了爆管的機率。 2 給水溫度低的原因分析及處理 為提高給水溫度,對機組現(xiàn)狀進行綜合分析,影響給水溫度的原因分為運行操作與設(shè)備本體及系統(tǒng)影響兩種。 2.1 運行操作 2.1.1 連續(xù)排空氣門開度 高加抽空氣門的作用是將高加汽側(cè)積聚的不凝結(jié)汽體排到除氧器進行除氧,因空氣的傳熱系統(tǒng)遠(yuǎn)小于鋼材,空氣在鋼管周圍開成的空氣膜會嚴(yán)重阻礙傳熱。在機組正常運行工況下,通過對各臺高加連續(xù)排空氣門分別進行調(diào)整,并測溫管道溫度隨之上升或下降,由此確認(rèn)管道未堵塞,經(jīng)試驗,
3、連續(xù)排空氣門開度對給水溫度沒有影響。 2.1.2 高加水位影響 在機組帶額定負(fù)荷情況下,解除高加水位保護,將#1高加水位進行調(diào)整,調(diào)整采取先調(diào)整到高位再調(diào)整至低位,通過調(diào)整高加水位,給水溫度最高僅有0.5的變化,可見高加水位并不是影響給水溫度的要因。 2.1.3 高加投停 在高加投入及退出時,根本均為隨機啟動。每次高加投入汽側(cè)時,均能按要求控制給水溫升、溫降率,水側(cè)投入時,能夠先用靜壓注水,然后再用注水門注水,高加每次投入及退出,均有標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)票及專人進行監(jiān)護,所以投停對給水溫度的影響不大。 2.1.4 加熱器端差及溫升對標(biāo) 加熱器溫升:#1-3高加設(shè)計溫升分別為32.3、41.8、31.1,而
4、實際運行中#1-3高加溫升分別為38.5、34、27.4,目前#2、3高加溫升明顯較設(shè)計值偏低。#2、3高加存在給水短路或蒸汽短路的情況。 加熱器端差:#1-3高加設(shè)計上端差分別為-1、0、0,而實際運行中#1-3高加上端差分別為5.5、9.9、4.7,加熱蒸汽不能將給水加熱到對應(yīng)壓力下的飽和溫度,#2最為嚴(yán)重。#1-3高加設(shè)計下端差均為5.6,而實際運行中#1-3高加上端差分別為8.2、9.4、8.6,下端差明顯偏高。 2.2 設(shè)備本體及系統(tǒng) 2.2.1 汽側(cè)蒸汽短路 利用停機時機用內(nèi)窺鏡對汽側(cè)進行檢查,未發(fā)現(xiàn)有沖刷損壞的情況。 2.2.2 入口三通泄漏 核對爐側(cè)給水溫度與高壓加熱器系統(tǒng)出口
5、給水溫度根本一致,說明高參加口三通無泄漏,有個別電廠曾出現(xiàn)聯(lián)成閥密封面泄漏的問題,造成給水短路,后經(jīng)將閥門解體密封面重新進行研磨,問題解決。 2.2.3 抽汽管道電動門、逆止門未全開 通過停機將抽汽逆止門解體進行測量,判斷沒有這種情況。 2.2.4 汽水管道有泄漏 對#1、2、3高加汽水側(cè)放水排空氣門進行全面檢查,能看到排汽管口的到排汽口看,看不到排汽口的用測溫槍檢查,經(jīng)全面排查,目前只有#6機#1高加汽側(cè)平安門有輕微漏汽情況,其它無泄漏。 2.2.5 本體保溫材料 現(xiàn)場對高加本體及給水管道進行測溫,經(jīng)測量溫度最高點位置為高加本體,所測溫度為56。 2.2.6 高加堵管率 檢查設(shè)備檔案,#1高
6、加沒有發(fā)生過漏泄,#2高加堵管率為3.87%,#3高加堵管率為5.17%,#5機三臺高加堵管率均小于10%,堵管率小于10%時不會影響高加效率,故堵管率不是影響給水溫度的主要因素。 2.2.7 水室隔板泄漏 利用停機時機,對水室隔板進行檢查,檢查發(fā)現(xiàn)#2、3高加進出口水室隔板有較多水蝕孔,后聯(lián)系檢修將水蝕孔全部進行了封堵,同時發(fā)現(xiàn)各臺高加內(nèi)部螺絲仍有退扣,隔板與端面縫隙較大,隔板密封面凹凸不平,螺栓孔洞也被沖刷增大情況,其中#2高加水室漏水情況相比照擬嚴(yán)重。由此分析,造成給水溫度低的主要原因為高加水室隔板泄漏為主要原因,且#2、3高加相對嚴(yán)重,這也與高加溫升及端差參數(shù)相對應(yīng)。 針對高加水室隔板
7、問題,進行有針對性的處理,原水室蓋板沖刷損壞,無法再使用,為提高抗沖刷等級,將水室蓋板厚度由16mm碳鋼更換為20mm不銹鋼材料制作,固定螺栓增粗一個等級,材料也為不銹鋼,為防止螺絲退落,增加不銹鋼止退墊片,由于水室蓋板底座密封面損壞,如果整體更換較為困難,故在原蓋板底座上增加焊接20mm新底座,蓋板底座與蓋板之間增加不銹鋼墊片。 從表1可以看出,改造前后#1高加出水溫度由268.7升高至275.2,溫度同比升高6.5,發(fā)電煤耗降低0.462g/kwh,兩臺機組按年發(fā)電量56億kwh計算,標(biāo)煤價350元/噸計算,年節(jié)約運行費用90.55萬元。 3 結(jié)束語 給水溫度降低,要將影響給水溫度的各種因素全部列出,并逐步進行排查,本著先從簡單的、容易直觀看到效果的入手進行排查。高加水室隔板泄漏是最終影響給水溫度的要因,每次機組有停機時機進行開水室人孔安排專人進行細(xì)致檢查,發(fā)現(xiàn)問題要第一時間進行處理,同時要注意水室頂部容易忽略的區(qū)域是否有孔洞。給水溫度對機組經(jīng)濟運行影響較大,通過文章對高加系統(tǒng)的全方位排查、分析,最終找到問
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