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文檔簡介

1、操作規(guī)程示范文本 | Excellent Model Text 資料編碼:CYKJ-FW-572編號:_氯氣壓縮機兩起故障預(yù)防性檢測及處理審核:_時間:_單位:_氯氣壓縮機兩起故障預(yù)防性檢測及處理用戶指南:該操作規(guī)程資料適用于指明操作步驟和程序,安全技術(shù)知識和注意事項,指導(dǎo)正確使用個人安全防護用品,生產(chǎn)設(shè)備和安全設(shè)施的維修保養(yǎng),預(yù)防事故的緊急措施,安全檢查的制度和要求等。可通過修改使用,也可以直接沿用本模板進行快速編輯。德國西門子公司在我公司使用的氯氣壓縮機有2臺,一臺使用在隔膜燒堿氯氣處理后的氯氣輸送;另外一臺使用在離子膜系統(tǒng)氯氣處理后的氯氣輸送。我公司使用的西門子公司設(shè)計的氯氣中間冷卻器為

2、雙管板式6管層列管式換熱器,氯氣走殼層水走管層,這種雙管板式設(shè)計具有較好的預(yù)防性檢測口,為防止焊接點的泄漏而設(shè)計的雙管板將氯氣和水之間設(shè)置了兩個隔離腔,換熱器兩端各設(shè)置一個,接觸氯氣的這端管板與管束采用脹接的工藝,而水管側(cè)管板與管束采用焊接的工藝。一般來說,只要管道不存在缺陷,氯氣處理干燥比較徹底,水分能夠滿足要求,碳鋼管道的腐蝕還是比較緩慢的,這樣基本可不考慮管束在氯氣腔中由于管道的缺陷造成的泄漏,只考慮脹接和焊接質(zhì)量造成的泄漏,因為這種泄漏產(chǎn)生的概率較之管道缺陷造成的泄漏,在概率上要大很多。這樣,無論何種介質(zhì)泄漏,都首先進入管板腔,如果焊接質(zhì)量不好或者由于水質(zhì)的原因造成焊接處的腐蝕穿孔,水

3、將首先進入管板腔而不是氯氣腔;同樣氯氣泄漏也只能是脹接不好或者是氯氣處理不好含水高導(dǎo)致氯氣側(cè)管板出現(xiàn)泄漏,從而進入管板腔。如果不設(shè)置管板腔,一旦泄漏,將導(dǎo)致水和氯氣直接接觸,產(chǎn)生高溫的氯水在局部快速反應(yīng),導(dǎo)致管道或管板快速減薄。為保護氯氣壓縮機的安全,氯氣壓縮機氯氣中間冷卻器要嚴格控制氣相壓力大于水壓力,這樣氯氣就會串至水側(cè)從氯氣中間冷卻器的水側(cè)泄漏出來,可以通過取樣口用淀粉-KI試紙檢測出來,初期不明顯時在氯氣壓縮機循環(huán)水地池設(shè)置的PH儀會將循環(huán)水因氯氣污染造成的PH細微變化反應(yīng)出來,泄漏嚴重會導(dǎo)致PH值下降較快,甚至急劇下降,所以氯氣壓縮機工序的DCS操作人員要密切關(guān)注氯氣壓縮機水池的PH

4、值變化,現(xiàn)場巡檢人員要及時檢測各級氯氣中間冷卻器無壓出水的游離氯情況,及時給生產(chǎn)以指導(dǎo)。我公司離子膜氯氣壓縮機為四級壓縮冷卻,本次一級氯氣冷卻器出水在發(fā)現(xiàn)淀粉-KI試紙變藍前,PH值從8.3持續(xù)降低至7.4,出現(xiàn)了微弱的變化,及時停車將氯氣壓縮機內(nèi)的氣體抽凈氮氣置換干凈,將一級氯氣中間冷卻器內(nèi)水排凈,其它三只氯氣中間冷卻器用大系統(tǒng)循環(huán)水進行清洗置換。在一級氯氣冷卻器內(nèi)水排凈后,迅速安排人員將一級氯氣冷卻器兩側(cè)的封頭打開,將氯氣腔的排污閥打開排去氯氣腔的積水,用氮氣進行打壓試驗管束哪一根出現(xiàn)泄漏,發(fā)現(xiàn)一根泄漏,用氮氣吹干后,立即組織人員進行兩端封堵補焊,封閉該管后重新打壓試驗,并組織人員用清水對

5、各管束進行貫穿式清洗直至出水檢測不出游離氯為止,由于發(fā)現(xiàn)處理果斷及時,措施得當,避免了泄漏的擴大及設(shè)備的嚴重性損壞。我們在氯氣壓縮機本體上安裝了氯氣報警儀,此次發(fā)現(xiàn)的氯氣壓縮機端蓋密封處滲漏氯氣現(xiàn)象較為微弱,報警儀顯示00.1ppm的微量報警,因濃度較低,現(xiàn)場巡檢沒有發(fā)現(xiàn)任何氯氣刺鼻的感覺,而氯氣報警儀已經(jīng)檢測出來,在將氯氣壓縮機進行徹底的清潔打掃后,第二天發(fā)現(xiàn)端蓋與本體密封處有膠狀物滲漏并伴隨斷續(xù)的極為細微的氯氣氣泡外溢,檢測為微量的氯氣,此時氯氣壓縮機內(nèi)氯氣壓力為0.5MPa左右,為此我們停車對氯氣壓縮機端蓋密封使用Hylomar AF密封膠進行重新涂膠,用1mm四氟密封線進行密封,封蓋后

6、試壓試漏沒有任何跑膠的現(xiàn)象,在運行后效果很好達到預(yù)期的效果。下面介紹一下端蓋與本體的密封面處理。氯氣壓縮機在打開前切記一定要用氮氣對氯氣壓縮機內(nèi)部氣相進行徹底的置換直至氣相沒有氯氣方可打開,為保證置換徹底,可在進氮氣打壓至0.2MPa時迅速將去廢氣處理的調(diào)節(jié)閥利用廢氣處理的負壓進行微負壓抽吸,反復(fù)幾次可確保大部分氯氣被處理干凈。在做好上述工作后,為防止氯氣中間冷卻器內(nèi)壁上長期凝結(jié)的氯油氣化及蒸發(fā)產(chǎn)生部分的氯氣味,需用氮氣進行不少于12小時的置換后方可打開。在打開端蓋前可拆除一只氯氣壓力表,從閥門處檢測氯氣腔有無氯氣殘留。打開氯氣壓縮機端蓋后,氯氣壓縮機的主軸將暴露在空氣中,如果濕度較大,氯氣管

7、道內(nèi)沒有置換干凈,產(chǎn)生的微量氯氣會在空氣水分的共同作用下,在氯氣壓縮機碳鋼制作的主軸及氯氣腔內(nèi)壁產(chǎn)生腐蝕性吸潮,使得氯氣壓縮機主軸及內(nèi)壁上好似蒙上一層水霧,導(dǎo)致進一步腐蝕,所以開蓋前一定要確保氯氣腔置換干凈。氯氣壓縮機端蓋內(nèi)往往含有凝結(jié)性殘留游離氯,需要進行徹底的清理,用蒸汽對端蓋內(nèi)壁進行高壓清洗,確保清洗后端蓋內(nèi)壁沒有任何油狀物質(zhì)及氯氣味殘留,用高純氮氣將端蓋進行仔細的吹掃,直至所有空隙吹干吹透,不能遺留死角沒有吹到,以免造成氯氣和水反應(yīng)后腐蝕。密封面需用能揮發(fā)完全的溶劑進行清洗,丙酮是較好的選擇,在密封面清潔光亮后方能進行密封涂膠的后續(xù)工作。最后需要注意的是安裝時要注意氯氣壓縮機進口導(dǎo)葉閥在主軸上

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