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文檔簡(jiǎn)介

1、35t/h循環(huán)流化床鍋爐的研制與推廣中國(guó)科學(xué)院工程熱物理研究所張亞夫姜鴻安包紹麟王達(dá)三一、前言35噸時(shí)循環(huán)流化床發(fā)電鍋爐的研究,開(kāi)發(fā)和定型推廣,是中國(guó)科學(xué)院工程熱物理研究所牽頭承擔(dān)的國(guó)家七五科技攻關(guān)任務(wù),它被列入七五國(guó)家重點(diǎn)科技攻關(guān)計(jì)劃重點(diǎn)項(xiàng)目的四百項(xiàng)新產(chǎn)品中,由濟(jì)南鍋爐廠進(jìn)行施工設(shè)計(jì)和加工制造,安裝在明水熱電廠的35TH循環(huán)流化床鍋爐4號(hào)爐於1989年12月通過(guò)了部級(jí)技術(shù)鑒定,它是我國(guó)第一臺(tái)并網(wǎng)發(fā)電的循環(huán)流化床鍋爐,填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)發(fā)電鍋爐應(yīng)用循環(huán)流化床技術(shù)的空白。不少單位到明水參觀,實(shí)習(xí),這臺(tái)鍋爐的運(yùn)行對(duì)促進(jìn)循環(huán)流化床技術(shù)在中國(guó)的發(fā)展和推廣起到一定作用。目前國(guó)內(nèi)已有數(shù)十家研究單位和制造廠進(jìn)行循環(huán)

2、流化床鍋爐的研制和技術(shù)開(kāi)發(fā),已有多種型投入運(yùn)行,兩種結(jié)構(gòu)的75T/H分級(jí)循環(huán)流化床鍋爐通過(guò)了部級(jí)產(chǎn)品鑒定,由中國(guó)科學(xué)院承擔(dān)的國(guó)家八五攻關(guān)課題研究220T/H循環(huán)流化床電站鍋爐的任務(wù)在順利實(shí)施中。二、35T/H循環(huán)流化床發(fā)電鍋爐1、背景1986年工程熱物理研究所與煤炭部科技司簽定了承擔(dān)研制35T/H循環(huán)流化床發(fā)電鍋爐的“七五”科技攻關(guān)合同,經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的醞釀和組織,工程熱物理所分別與濟(jì)南鍋爐廠、明水熱電廠、中科院沈陽(yáng)金屬研究所、廣州能源研究所、自動(dòng)化研究所、化工冶金子專(zhuān)題合同,明確了各單位承擔(dān)的任務(wù)根據(jù)安排由工程熱物理所提出的鍋爐總體技術(shù)方案,在該所參與下濟(jì)南鍋爐廠負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和加工制造。經(jīng)過(guò)調(diào)查研

3、究和總結(jié)28MW循環(huán)流化床燃燒裝置的試驗(yàn)結(jié)果及10T/H循環(huán)流化床鍋爐的設(shè)計(jì)的經(jīng)驗(yàn),提出了采用分級(jí)循環(huán)的流化床燃燒系統(tǒng)的35T/H爐的設(shè)計(jì)方案。2、分級(jí)循環(huán)流化床燃燒系統(tǒng)循環(huán)流化床燃燒系統(tǒng)中由于快速運(yùn)動(dòng)的物料顆粒與壁面相碰撞,使得壁面材料受到磨損,物料自身經(jīng)受粉化,磨損率M除了與碰撞材料的物性等因素有關(guān)外,相碰時(shí)的速度V和物料粒徑DP是兩個(gè)重要因素,近似有MCPP2V3靈了減輕發(fā)生的磨損和粉化,對(duì)循環(huán)物料按其粒徑粗細(xì)進(jìn)行分離收集和返料是一個(gè)途徑。即可以先通過(guò)一個(gè)低速的慣性分離室,由于速度比較低,其磨損和粉化可顯著減為了得到必要的循環(huán)物料量和較好的燃盡,再用一個(gè)旋風(fēng)分離器來(lái)分離收集更細(xì)的物料,使

4、其循環(huán)再燃,因?yàn)檫@里是細(xì)顆粒,磨損和損化也較輕微,構(gòu)想的這種物料分級(jí)循環(huán)的燃燒系統(tǒng),應(yīng)用于35T/H循環(huán)流化床鍋爐,取得了較好的效果。慣性分離器的分離效率nx為旋風(fēng)分離器的效率為nx因而分級(jí)循環(huán)燃燒系統(tǒng)的分離效率為n=ng+(ing)nx分離效率得到提高,物料的循環(huán)量有加大的可能,由于粉化情況的改善,使燃燼狀況變好,鍋爐原始排放濃度降低。表征循環(huán)流化床燃燒性能的一年重要參數(shù)是循環(huán)倍率R=MS/MF,它是循環(huán)物料質(zhì)量流率MS和加煤率INF的比值。在同樣的循環(huán)物料量MS條件下,隨煤種和煤的發(fā)熱量不同,給煤量MF有很大差異,則循環(huán)倍率也發(fā)生很大變化,測(cè)量R值又比較困難,尤其是在熱態(tài)條件下就更不容易了

5、,反應(yīng)爐膛換熱情況的應(yīng)是爐膛內(nèi)煙氣中攜帶的固體物料的平均濃度。圖1爐膛上部換熱系數(shù)P圖1是在2.8MW試驗(yàn)裝置上實(shí)測(cè)的物料濃度于換熱系數(shù)的關(guān)系,隨著爐膛內(nèi)固體物料濃度的增高,換熱加強(qiáng)。目前在循環(huán)流化床鍋爐設(shè)計(jì)中,由于對(duì)其工作過(guò)程的認(rèn)識(shí)尚不夠深入,沒(méi)有制定設(shè)計(jì)計(jì)算方法,一般根據(jù)試驗(yàn)數(shù)據(jù)憑經(jīng)驗(yàn)選取傳熱系數(shù),來(lái)確定水冷壁受熱面,若傳熱系數(shù)選得低了,爐膛受熱面必然增加,流速一定時(shí)必然使?fàn)t體加高,增加設(shè)備投資和廠房的基建費(fèi)。若傳熱系數(shù)選得高了,則爐內(nèi)物料必須到很高的濃度才能達(dá)到額定出力。如果燃料中含灰量少,又分離器效率不高時(shí),將發(fā)生達(dá)不到予期的較高的物料濃度,發(fā)生鍋爐出力不足,或運(yùn)行中需不斷向爐內(nèi)加爐渣

6、或加砂,這會(huì)導(dǎo)致?tīng)t內(nèi)磨損加劇,因而在燃燒系統(tǒng)設(shè)計(jì)時(shí),選取適當(dāng)?shù)膫鳠嵯禂?shù)是至關(guān)重要的。3、鍋爐結(jié)構(gòu)該鍋爐是中溫中壓發(fā)電鍋爐,單汽包自然循環(huán),其結(jié)構(gòu)如圖2所示。燃燒室下部采用風(fēng)帽結(jié)構(gòu)的矩形布風(fēng)板,中心略微陷,以利于排渣,布風(fēng)板上方約2米處,爐膛逐漸擴(kuò)大,燃燒室上部四周為膜式水冷壁受面。挾帶固體顆粒的煙氣,經(jīng)爐膛出口煙窗先進(jìn)入第一級(jí)分離器一一慣性分離器,使較大顆粒的物粒度收集下來(lái),過(guò)返料器且送到燃燒室,通過(guò)慣性分離器的煙氣再進(jìn)入旋風(fēng)分離器,這里收集到的較細(xì)物料,經(jīng)過(guò)返料器送回流化床底部循環(huán)再燃,返料器為U型閥結(jié)構(gòu),該鍋爐的對(duì)流受熱面與常規(guī)鍋爐相同,即有高溫過(guò)熱器,面式減溫器,低溫過(guò)熱器,省煤器和兩級(jí)

7、空氣予熱器。燃燒空氣分一、二次風(fēng)分級(jí)供應(yīng),一次風(fēng)通過(guò)布風(fēng)板進(jìn)入燃燒室,供物料的流化和燃燒。二次風(fēng)在布風(fēng)板上都不同高度的8個(gè),135風(fēng)管引入。其風(fēng)量各占約50這樣擴(kuò)展了負(fù)荷調(diào)節(jié)范圍,也減少了風(fēng)機(jī)電耗。燃燒系統(tǒng)設(shè)置了觀察窗、測(cè)溫、測(cè)壓點(diǎn)。以便對(duì)爐內(nèi)燃燒狀況進(jìn)行鑒測(cè)和控制??紤]到意外事故發(fā)生,在慣性分離器處設(shè)置了防爆門(mén)。4、鍋爐的調(diào)試與運(yùn)明水熱電廠的4號(hào)爐于1988年11月3日一次點(diǎn)火成功,在試運(yùn)過(guò)程中出現(xiàn)的主要故障與問(wèn)題如表一所示。它是設(shè)計(jì),安裝施工材料等方面存在問(wèn)題總暴露。經(jīng)多次分析研究、現(xiàn)場(chǎng)考察、向相關(guān)技術(shù)的專(zhuān)家請(qǐng)教,找出了故障原因和解決辦法,經(jīng)完善性大修和操作人員運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)的積累,從開(kāi)始的時(shí)斷

8、續(xù)中,小負(fù)荷運(yùn)行到能夠連續(xù)穩(wěn)定的大負(fù)荷運(yùn)行,經(jīng)過(guò)了艱難曲折的路程。表一鍋爐出現(xiàn)的故障及處理故障與現(xiàn)象原因處理1爐頂混凝土掉落堵住放渣口無(wú)法排渣耐火混凝土不合標(biāo)準(zhǔn),又未嚴(yán)格按工藝要求施工購(gòu)買(mǎi)合格材料,化驗(yàn)其理化指標(biāo),嚴(yán)格施工工藝。加備用放渣口流化室爐墻面爐內(nèi)凸出,隨停爐次數(shù)增加越來(lái)越嚴(yán)重墻體單薄,呈V型,穩(wěn)定性差,矩形墻體四角的膨脹縫擠滿(mǎn)了床料,不能沿墻體膨脹,而向爐內(nèi)擠,使墻體內(nèi)凸流化室的墻壁改成壩型,矩形墻體四角不設(shè)膨脹縫,改成圓弧連接。直墻段改成微向外凸的弧形3流化室局部結(jié)焦流化室大面積結(jié)焦進(jìn)煤粒度過(guò)大,流不良缺少運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),當(dāng)床溫降低時(shí),誤認(rèn)為缺煤而加大給煤量,使得床溫更底,停止給煤后,床

9、溫急劇上升,而大面積結(jié)焦。加強(qiáng)管理,控制燃料粒度。精心操作,當(dāng)床溫變化時(shí),兼看含氧量和爐膛壓差料層差壓,以確定該如何調(diào)節(jié)。4返料口結(jié)焦旋風(fēng)筒堵灰燒矸石和劣質(zhì)煤時(shí),細(xì)粉太多,后燃使返料器溫度過(guò)高,返料器沒(méi)有按圖施工,尺寸不對(duì),有死區(qū)返料器布風(fēng)管變形,破壞了布風(fēng),流化不良,局部結(jié)焦,返料不暢,造成旋風(fēng)筒堵灰控制給煤粒度,燒劣質(zhì)煤時(shí)的細(xì)粉不宜太多。按圖重新砌筑返料器改成風(fēng)帽結(jié)構(gòu)布風(fēng),按制入烊處,返量處風(fēng)量,使其順利返料6衛(wèi)燃帶上面膜式水冷壁根部磨損物料下落遇到混凝土臺(tái)階,彈起時(shí),對(duì)管道壁造成磨損不冷壁根部熱噴涂耐磨材料焊防磨片設(shè)置防磨圈7引風(fēng)和閥門(mén)全開(kāi),仍達(dá)到不額定出力爐頂,各穿墻管大量漏風(fēng),空氣予

10、熱器中高壓空氣向煙道漏檢查出各個(gè)漏風(fēng)點(diǎn),設(shè)法堵住8排煙溫度高對(duì)受熱面的積灰的嚴(yán)重性估計(jì)不足局部受熱面煙氣沖刷不好加裝吹灰器改進(jìn)設(shè)計(jì),加一組省煤器9帶負(fù)荷困難分離器效率下降料腿漏風(fēng),返料器竄風(fēng)。給煤粒度大,爐膛上部物料濃度不高。適當(dāng)調(diào)節(jié)返料風(fēng),堵住料腿和返料器漏風(fēng)處控制給煤粒度5、熱工測(cè)試與污染物排放于1989年9月2327日由上海發(fā)電設(shè)備成套設(shè)計(jì)研究所按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB1018488,對(duì)明水4號(hào)爐進(jìn)行了熱工測(cè)試。經(jīng)過(guò)改進(jìn)的YG35382M3型循環(huán)流化床鍋爐,在河南焦窯礦電廠和河擊滑縣熱電廠也分別進(jìn)行了熱工測(cè)試,鍋爐的總體性能如表二,其燃煤的煤質(zhì)分折見(jiàn)表三。明水4號(hào)爐在燃用高硫煙煤時(shí),熱效率為863

11、達(dá)到了攻關(guān)指標(biāo),滑縣熱電廠的YG35/3.82-M,爐燃用貧煤時(shí),熱效率提高到89.2%焦窯礦電廠燃用劣質(zhì)無(wú)煙煤時(shí)熱效率達(dá)到804。在明水的4號(hào)爐上還進(jìn)行了鍋爐的變負(fù)荷性能測(cè)試,負(fù)荷從50110變化,鍋爐實(shí)測(cè)熱效率大于83,燃燒穩(wěn)定,蒸汽參數(shù)滿(mǎn)足汽機(jī)要求。表二YG35382M3鍋爐的總體性能名稱(chēng)明水熱電廠煙煤明水熱電廠渣煤焦窯礦電廠滑焦熱電廠鍋爐出力T/H355834252731鍋爐熱效率863762804892應(yīng)用基碳測(cè)試日期89年9月232489年9月27日91年6月93年4月810日測(cè)試單位上海發(fā)電設(shè)備成套設(shè)計(jì)所上海發(fā)電設(shè)備成套設(shè)計(jì)廠西安熱工所河南中試所表三熱工測(cè)試用煤項(xiàng)目名稱(chēng)符號(hào)單位明

12、水熱電廠明水熱電廠焦窯電廠滑縣熱電廠CY應(yīng)用基氮604238666772應(yīng)用基氫HY395185319應(yīng)用基氧OY672390311NY應(yīng)用基水份086042121應(yīng)用基硫SY309183046應(yīng)用基灰份AY1946460438511819WY557358612可燃基揮發(fā)份VR31813046071556低位熱值QYDWMJKG25042150611769025740明水4號(hào)爐尾部配有文丘里水膜除塵器,由濟(jì)南市環(huán)保監(jiān)測(cè)站對(duì)除塵器效率、煙塵排放進(jìn)行了測(cè)試,其結(jié)果示于表四,在燃用煙煤時(shí),滿(mǎn)負(fù)荷運(yùn)行時(shí),煙塵排放濃度為360.4mg/NM3;脫硫試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表五,當(dāng)CA/S=1.9時(shí)脫硫效率為82.16

13、%,當(dāng)床溫900C時(shí)NOX排放為391.1mg/NM3(a=1.8時(shí)),可見(jiàn)循環(huán)流化床鍋爐為高效低污染的燃燒設(shè)備。表四煙塵測(cè)試結(jié)果燃料品種煙煤貧煤鍋爐運(yùn)行負(fù)荷噸/時(shí)35.4632.8除塵器前煙塵濃度mg/nm3640516958除塵器前煙塵器mg/h417.1934.6除塵器后煙塵濃度mg/mm3360.6683.6除塵器后煙塵量kg/h23.5377除塵器阻力mmhw896781除塵器效率944960煙囪高度m8080表五石灰石脫硫項(xiàng)目加入石灰石CAS鍋爐出力T/H床溫。CSO2排放MGNM3脫硫效率CA/S=OCA/S=1.6CA/S=1.927.59OO52592251689096098

14、173261089593818216三、技術(shù)經(jīng)濟(jì)狀況35噸時(shí)循環(huán)流化床鍋爐的運(yùn)行和推廣表明,這種爐型在技術(shù)上是可行的,燃燒經(jīng)濟(jì)性好,目前我國(guó)供應(yīng)的煤質(zhì)量多變又多碎屑,采用這種爐型是很適宜的,在脫硫和降低NOX方面較鏈條爐和煤粉爐優(yōu)越。與同容量鍋爐相比,金屬耗量相當(dāng),造價(jià)相差不多,但優(yōu)質(zhì)抗磨耐火材料用量多,安裝費(fèi)用較高。下面我們通過(guò)幾個(gè)方面進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析。1鍋爐自身電耗流化床鍋爐電耗高是眾所周知的。35噸時(shí)循環(huán)流化床鍋爐采用分級(jí)送風(fēng),一次風(fēng)機(jī)電機(jī)功率為135KW二資風(fēng)機(jī)電機(jī)攻率為55kW,引風(fēng)機(jī)和給煤機(jī)與鼓泡相當(dāng),而鼓泡床鍋爐只有一次風(fēng)機(jī),電機(jī)功率約400kw,所以,35噸/時(shí)循環(huán)流化床鍋爐比

15、同容量的鼓泡床鍋爐電耗要少的多,明水熱工測(cè)試滿(mǎn)負(fù)荷運(yùn)行時(shí),實(shí)測(cè)鍋爐自用電4(不包括水泵用電),比鏈條爐電耗高,但熱效率提高1就可以補(bǔ)償。2煙塵排放濃度熱工測(cè)試燃用煙煤時(shí),鍋爐了口含塵小于10克/標(biāo)米3,而燃有貧煤時(shí),則含塵17克標(biāo)米3,比鏈條爐排爐塵濃度高,但低于煤粉爐,若初投資經(jīng)費(fèi)允許,可選用靜電除塵器或袋式除塵器。3煤種適應(yīng)性循環(huán)流化床鍋爐煤種適應(yīng)性好,效率高,使用戶(hù)得到很好的經(jīng)濟(jì)效益。明水熱電廠的35噸/時(shí)循環(huán)流化床鍋爐從投運(yùn)到92年6月已燃用約6萬(wàn)噸爐渣和3萬(wàn)噸矸石,該爐排出的爐渣又全部作為水泥的摻合料加以利用,節(jié)省燃料費(fèi)約360萬(wàn)元。河北焦窯坑口電廠安裝了兩臺(tái)35噸/時(shí)循環(huán)流休床鍋爐,燃用本礦自產(chǎn)的無(wú)煙煤沒(méi)有銷(xiāo)售市場(chǎng)堆積如山鍋爐熱效率達(dá)到80,兩臺(tái)爐年運(yùn)行均在七千小時(shí)以上,年盈利約89河南滑縣熱電廠安裝的循環(huán)流化床鍋爐運(yùn)行穩(wěn)定環(huán)境潔凈鍋爐熱效率達(dá)8與該廠的鏈條爐相比,每

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