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文檔簡(jiǎn)介

真空脫氣裝置抽氣系統(tǒng)阻降過(guò)大分析分析分析了造成真空脫氣裝置抽氣系統(tǒng)阻降過(guò)大的可能性原因,建立了適用于工程設(shè)計(jì)的計(jì)算模型,計(jì)算得出氣體冷卻器是造成阻降過(guò)大的主要原因,計(jì)算結(jié)果與真空計(jì)實(shí)測(cè)值接近。提出了新的改良方法,如增加冷卻器通導(dǎo)面積,調(diào)整列管排布構(gòu)造。最后給出了一種新型的冷卻器設(shè)計(jì)方案,使系統(tǒng)阻降由200Pa降至21Pa,工作真空度到達(dá)67Pa以上,終點(diǎn)[H]由2.2ppm降至1.4ppm,滿足冶金工藝要求。該文對(duì)未來(lái)真空脫氣設(shè)備工程應(yīng)用具有一定的指導(dǎo)意義。

真空脫氣(VacuumDegassing,簡(jiǎn)稱VD)是鋼液爐外精煉的重要手段之一,是指在一定的真空環(huán)境下,脫除鋼液中的有害氣體,如H和O,并將N含量降至較低范圍,對(duì)鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)的合金鋼具有重要的作用。終點(diǎn)[H]含量是VD設(shè)備性能的主要考核指標(biāo),為了滿足特殊鋼種的要求,一般要求處理后鋼液[H]含量≤2ppm。為了獲得較好的脫氫率,根據(jù)溶解度和真空度服從二次方根定律的關(guān)系,工作真空度需高于67Pa,也就是說(shuō),只有在真空罐內(nèi)壓強(qiáng)低于67Pa的狀態(tài)下,脫氫、脫氧目標(biāo)才能到達(dá)。

本文所研究的對(duì)象為國(guó)內(nèi)某用戶新建的VD真空脫氣裝置。相比于傳統(tǒng)設(shè)備而言,采用了無(wú)油機(jī)械泵機(jī)組,維護(hù)成本低,更加經(jīng)濟(jì)、節(jié)能、環(huán)保。設(shè)備主要由以下部分組成:機(jī)械泵系統(tǒng)、除塵系統(tǒng)和真空罐系統(tǒng),如圖1所示。機(jī)械泵機(jī)組由螺桿泵和羅茨泵組成,除塵系統(tǒng)由氣體冷卻器及布袋除塵器構(gòu)成,真空罐系統(tǒng)包含真空罐體、罐蓋及罐蓋車。為了監(jiān)測(cè)真空度,在整個(gè)抽氣管路上設(shè)定了兩個(gè)真空度測(cè)量點(diǎn),一個(gè)靠近真空泵機(jī)組進(jìn)氣口,即測(cè)量點(diǎn)1(后簡(jiǎn)稱閥后),用于測(cè)量真空泵入口真空度,另外一個(gè)靠近真空罐系統(tǒng),即測(cè)量點(diǎn)2(后簡(jiǎn)稱閥前),用于測(cè)量真空罐內(nèi)真空度。該設(shè)備在調(diào)試期間,真空計(jì)顯示閥后真空度為30Pa,閥前真空度為210Pa,系統(tǒng)阻降較大,閥前達(dá)不到67Pa的工作真空度,導(dǎo)致設(shè)備無(wú)法有效地脫除H,O,N等有害氣體,導(dǎo)致處理后的鋼種達(dá)不到要求。因此真空技術(shù)網(wǎng)(http:///)認(rèn)為找出阻降產(chǎn)生的原因并降低阻降,使閥前真空度到達(dá)67Pa以上,就十分迫切和必要。

圖1真空脫氣設(shè)備原理圖1、原因分析

真空脫氣設(shè)備原理圖如圖1所示,閥前、閥后測(cè)量點(diǎn)的中間部分由氣體冷卻器、布袋除塵器及中間管道共同構(gòu)成。因此阻降過(guò)大的原因可能由以下3種中的一種或共同作用產(chǎn)生:(1)管道自身的流導(dǎo)損失大;(2)布袋除塵器內(nèi)的布袋阻降過(guò)大;(3)氣體冷卻器阻降過(guò)大。第一種猜測(cè),由于設(shè)計(jì)選擇的管道通徑較大,且變徑和轉(zhuǎn)彎很少,計(jì)算得知工作狀態(tài)下的壓差損失小于10Pa,缺陷以造成180Pa的阻降,

因此予以排除;第二種可能性,由于布袋除塵器內(nèi)部排布有很多細(xì)長(zhǎng)的布袋,如圖2所示。濾布的當(dāng)量孔徑約為10μm,經(jīng)多次使用后,粉塵粘附板結(jié)會(huì)造成布袋的透氣阻力增大(如圖3),引起布袋前后壓差變大。由于布袋毛細(xì)孔排布不規(guī)則,難以建立透氣量數(shù)學(xué)模型,通過(guò)計(jì)算得到阻降值有較大難度。采取的措施是:加大布袋規(guī)格,更換了部分布袋。觀測(cè)出系統(tǒng)阻降有所變小,但效果不是很明顯。因此,可以確認(rèn)布袋除塵器也不是造成阻降過(guò)大的根本原因。

圖2布袋除塵器簡(jiǎn)圖圖3使用過(guò)后的布袋

那么氣體冷卻器(后簡(jiǎn)稱氣冷器)是阻降過(guò)大的唯一可能。如圖4所示,該氣冷器由內(nèi)部多根列管并行排布構(gòu)成,主要用于降低被抽廢氣溫度,使經(jīng)過(guò)氣冷器后的氣體溫度低于布袋的自燃溫度,起到保護(hù)布袋的作用。設(shè)計(jì)上采用被抽氣體走管程,冷卻水走殼程的方案。每根列管長(zhǎng)度為5m,上下兩端各有一個(gè)法蘭盤焊接在氣冷器內(nèi)壁上,列管固定在上下兩個(gè)法蘭盤上。為了計(jì)算出進(jìn)氣口和出氣口的阻降,我們建立了一個(gè)適用于工程設(shè)計(jì)的計(jì)算模型,以驗(yàn)證冷卻器是阻降大小,并為日后工程設(shè)計(jì)提供方便。2、理論計(jì)算

2.1、模型建立

冷卻器原理圖如圖5所示,假設(shè)真空系統(tǒng)滿足流量連續(xù)性方程,冷卻器出口(靠近主泵口側(cè))的真空度為P2,冷卻器入口(靠近真空罐側(cè))的真空度為P1,由于列管的阻降,必定有P1>P2,同時(shí)假定P2已知,計(jì)算出P1。

圖4氣體冷卻器簡(jiǎn)圖圖5氣體冷卻器原理圖

根據(jù)真空系統(tǒng)流量的連續(xù)性方程確定流量Q,同時(shí)計(jì)算出總的流導(dǎo)U,注意流導(dǎo)U由列管流導(dǎo)、變徑流導(dǎo)和縮孔流導(dǎo)組成,計(jì)算出來(lái)的流導(dǎo)需開(kāi)展損耗系數(shù)ε修正,得到實(shí)際流導(dǎo)U1,根據(jù)流量與流導(dǎo)之間的關(guān)系,進(jìn)而計(jì)算出間的阻降。

2.2、計(jì)算結(jié)果及分析

根據(jù)上述模型,我們選擇冷卻器出口真空度P2為40Pa~100Pa,依次計(jì)算冷卻器入口的真空度P1,并與麥?zhǔn)险婵沼?jì)實(shí)測(cè)值作比照,得到結(jié)果如下表1所示:

表1不同的出口真空度P1對(duì)應(yīng)的入口真空度P2

從表中可以看出,冷卻器的壓差范圍為202Pa~218Pa,與麥克勞真空計(jì)實(shí)測(cè)值210~220Pa非常接近,進(jìn)一步證明了冷卻器自身的阻降是造成大壓差的主要原因。理論計(jì)算和實(shí)際測(cè)量的誤差是由于ε1選取及麥克勞真空計(jì)自身的測(cè)量誤差造成。3、改良措施

在保證設(shè)計(jì)的抽氣量和工作真空度的要求下,我們對(duì)冷卻器作了如下改良:

(1)增加氣冷器通導(dǎo)面積,有效提高氣冷器的流導(dǎo),到達(dá)降低流阻的目的。

(2)調(diào)整列管排布構(gòu)造,適當(dāng)增加列管的數(shù)目,降低氣冷器進(jìn)、出氣口壓差,同時(shí)應(yīng)綜合考慮經(jīng)濟(jì)成本增加。

在上述改良措施的根底上,我們將冷卻器直徑調(diào)整到1800mm,列管數(shù)調(diào)整為400根,對(duì)排布構(gòu)造開(kāi)展了優(yōu)化。假定工作時(shí)P2為30Pa,表2比照了改良前后真空系統(tǒng)閥前閥后真空度,系統(tǒng)阻降及脫氫指標(biāo),從表中可以很明確的看出:當(dāng)閥后真空度同為30Pa時(shí),改良后的設(shè)備閥前真空度P1從230Pa降至51Pa,保證了罐內(nèi)67Pa工作真空度,同時(shí)系統(tǒng)阻降也從200Pa降至21Pa,壓差大為降低,終點(diǎn)[H]由2.2ppm降至1.4ppm,效果顯著,滿足了工藝上的要求。

表2改良前后系統(tǒng)真空度、阻降及脫氫指標(biāo)比照4、結(jié)論

本文通過(guò)分析真空脫氣設(shè)備阻降過(guò)大的可能性原因,逐項(xiàng)排除推斷冷卻器是造成真空系統(tǒng)大阻降的主要原因,建立了一套數(shù)學(xué)模型,計(jì)算出冷卻器的前后壓差,得出了如下結(jié)論:

(1)計(jì)算得出氣體冷卻除塵器是造成大阻降的根本原因;

(2)通過(guò)增加氣冷器通導(dǎo)面積、調(diào)整列管排布構(gòu)造、適當(dāng)增加列管

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