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文檔簡(jiǎn)介

化工事故案例分析shdch化工事故案例分析共104頁(yè),您現(xiàn)在瀏覽的是第1頁(yè)!

事故1:氣化燒嘴斷冷卻水

造成系統(tǒng)停車(chē)

1994年11月16日,某單位氣化車(chē)間因燒嘴冷卻水?dāng)嗨斐上到y(tǒng)跳車(chē)。致使燒嘴冷卻水盤(pán)管燒壞,造成系統(tǒng)停車(chē)5小時(shí)14分。shdch化工事故案例分析共104頁(yè),您現(xiàn)在瀏覽的是第2頁(yè)!事故經(jīng)過(guò):6日9時(shí),燒嘴冷卻水槽溢流,正在現(xiàn)場(chǎng)的調(diào)度員立即通知操作人員處理。10時(shí)30分左右,控制室記表時(shí)發(fā)現(xiàn)燒嘴冷卻水槽已沒(méi)有液位,燒嘴冷卻水流量為零,回水溫度35℃,燒嘴冷卻水備用泵已自啟動(dòng)。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn),燒嘴冷卻水槽補(bǔ)水的閥門(mén)已基本關(guān)死,A#燒嘴冷卻水泵出口壓力2.4MPa,B#泵出口壓力0.7MPa,操作人員立即向冷卻水槽補(bǔ)水。10分鐘后,因無(wú)燒嘴冷卻水觸發(fā)安全系統(tǒng)跳車(chē)。shdch化工事故案例分析共104頁(yè),您現(xiàn)在瀏覽的是第3頁(yè)!

防范措施:

1、操作人員現(xiàn)場(chǎng)巡檢時(shí)應(yīng)明確重點(diǎn)內(nèi)容,確保巡檢質(zhì)量。2、加強(qiáng)車(chē)間工藝管理,操作人員應(yīng)按時(shí)記錄操作報(bào)表、按時(shí)巡檢,便于及時(shí)發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)系統(tǒng)存在的問(wèn)題。3、加強(qiáng)員工責(zé)任心教育,操作人員對(duì)計(jì)算機(jī)發(fā)出的警報(bào)信號(hào)要逐條確認(rèn),不可掉以輕心。4、消除計(jì)算機(jī)中與工藝操作無(wú)關(guān)的報(bào)警信號(hào)。shdch化工事故案例分析共104頁(yè),您現(xiàn)在瀏覽的是第4頁(yè)!現(xiàn)場(chǎng)操作工請(qǐng)示中控許可后關(guān)閉該閥,閥門(mén)關(guān)閉后,煤漿全部入爐,產(chǎn)生大量煤氣與原沒(méi)有反應(yīng)的氧氣混合達(dá)到爆炸極限,十秒后在洗滌塔發(fā)生爆炸。當(dāng)中控人員聽(tīng)到爆炸后,值班長(zhǎng)立即采取緊急停車(chē)。停車(chē)后打開(kāi)洗滌塔人口檢查,發(fā)現(xiàn)塔內(nèi)件全部炸壞,塔地腳螺栓拔長(zhǎng)20mm。shdch化工事故案例分析共104頁(yè),您現(xiàn)在瀏覽的是第5頁(yè)!5、事故原因:5.1煤漿管線沖洗導(dǎo)淋閥在執(zhí)行停車(chē)沖洗后關(guān)閉不到位;5.2發(fā)現(xiàn)問(wèn)題后因操作經(jīng)驗(yàn)不足未能及時(shí)采取停車(chē)措施;5.3開(kāi)車(chē)操作票確認(rèn)單執(zhí)行不認(rèn)真。shdch化工事故案例分析共104頁(yè),您現(xiàn)在瀏覽的是第6頁(yè)!事故3:非法小化工廠發(fā)生爆炸事故6日15時(shí)30分許,位于松北區(qū)松浦鎮(zhèn)東明村的新光化工廠發(fā)生稀料儲(chǔ)存罐火災(zāi)事故,事故造成3人輕傷,無(wú)人死亡。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查,該企業(yè)共有8個(gè)罐,其中4個(gè)罐中裝有生產(chǎn)原料,另4個(gè)為空罐,原料的主要成分為苯類(lèi)和烯烴塊類(lèi)有機(jī)物。火災(zāi)造成4個(gè)原料罐起火,并有1個(gè)罐發(fā)生爆炸。爆炸的罐中約有4噸原料,在滅火中,消防水全部進(jìn)入該企業(yè)的應(yīng)急儲(chǔ)存池,爆炸罐內(nèi)物質(zhì)一部分揮發(fā)到大氣中,另一部分除殘留在罐體內(nèi),還灑落在該企業(yè)廠區(qū)內(nèi),但未擴(kuò)散出廠區(qū)。shdch化工事故案例分析共104頁(yè),您現(xiàn)在瀏覽的是第7頁(yè)!事故4:關(guān)鍵詞循環(huán)泵電機(jī)進(jìn)水跳車(chē)1995年2月28日,某化肥廠氣化車(chē)間洗滌塔循環(huán)泵電機(jī)進(jìn)水燒壞,造成系統(tǒng)停車(chē)5小時(shí)。事故經(jīng)過(guò)

28日17時(shí)15分,氣化203崗位對(duì)檢修完的A#洗滌塔循環(huán)泵試車(chē)。首先對(duì)泵進(jìn)行全面檢查,其中對(duì)泵入口管線上的儀表根部閥用扳手進(jìn)行確認(rèn),shdch化工事故案例分析共104頁(yè),您現(xiàn)在瀏覽的是第8頁(yè)!

原因分析1.操作工責(zé)任心差,開(kāi)車(chē)前對(duì)應(yīng)確認(rèn)的閥門(mén)雖然進(jìn)行了確認(rèn),但確認(rèn)不到位。2.電機(jī)接線盒防水性能不好,造成電機(jī)進(jìn)水。3.車(chē)間工藝管理不到位,票證檢查制度執(zhí)行不好。shdch化工事故案例分析共104頁(yè),您現(xiàn)在瀏覽的是第9頁(yè)!事故5:關(guān)鍵詞煤磨機(jī)水沖地絕緣跳車(chē)1996年1月14日,某化肥廠氣化車(chē)間臨時(shí)工用水沖地,造成煤磨機(jī)跳車(chē)及電機(jī)絕緣低不能開(kāi)車(chē)。

事故經(jīng)過(guò)14日中班,煤磨機(jī)開(kāi)車(chē)后,23時(shí)15分臨時(shí)工用水沖地時(shí),污水濺入控制柜內(nèi)造成煤磨機(jī)跳車(chē),因煤磨機(jī)電機(jī)絕緣低不能開(kāi)車(chē),煤漿儲(chǔ)量低,氣化系統(tǒng)于15日6時(shí)10分被迫停車(chē)。shdch化工事故案例分析共104頁(yè),您現(xiàn)在瀏覽的是第10頁(yè)!事故6:化工安全事故集

--液氨軟管爆裂2003年9月5日,江西某化肥廠一輛正在充裝液氨的罐車(chē),裝卸軟管液相管突然爆裂,液氨大量外泄,致1人死亡。這起事故涉及到江西、河南、湖南3省4個(gè)單位、多名事故責(zé)任人。事故調(diào)查難度較大,既有其特殊性,又有此類(lèi)事故的共性,事故教訓(xùn)十分深刻,應(yīng)當(dāng)引以為鑒。

shdch化工事故案例分析共104頁(yè),您現(xiàn)在瀏覽的是第11頁(yè)!9時(shí)30分左右,在充裝過(guò)程中,裝卸軟管的液相管突然爆裂,大量液氨外泄,瞬間液氨汽化,白霧頓時(shí)向周?chē)鷶U(kuò)散。此時(shí),正在一旁工作或等候充裝的人員共有4人:河南罐車(chē)司機(jī)、河南罐車(chē)車(chē)主盧某、該化肥廠液氨充裝員、萍鄉(xiāng)市某廠罐車(chē)司機(jī)楊某。事故發(fā)生后,其中3人迅速跑離現(xiàn)場(chǎng),河南罐車(chē)車(chē)主盧某因躲避不及,中毒倒地,后經(jīng)送醫(yī)院搶救無(wú)效身亡。

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二、事故原因分析

事故發(fā)生后,由該化肥廠主管部門(mén)牽頭,安全、質(zhì)監(jiān)、工會(huì)、公安等部門(mén)參加,組成了事故調(diào)查組,聘請(qǐng)了技術(shù)專(zhuān)家,對(duì)事故全過(guò)程進(jìn)行了調(diào)查分析。

1.事故發(fā)生時(shí)該化肥廠液氨充裝系統(tǒng)沒(méi)有超壓,氨球罐安全閥沒(méi)有起跳,液氨罐車(chē)及裝卸軟管的設(shè)計(jì)壓力為2.16MPa,高于該化肥廠充裝系統(tǒng)的工作壓力,經(jīng)專(zhuān)家認(rèn)定,排除了系統(tǒng)超壓充裝。

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萍鄉(xiāng)市某廠的2套軟管,其中有一套在2002年11月6日隨罐車(chē)一起經(jīng)過(guò)有關(guān)法定檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè),檢測(cè)結(jié)果為液相管合格,氣相管不合格。由于檢測(cè)單位沒(méi)有在經(jīng)過(guò)檢測(cè)的軟管管體上注明檢測(cè)標(biāo)志,時(shí)間一長(zhǎng),以至無(wú)法判定這2套軟管是哪一套經(jīng)過(guò)了檢測(cè),哪一套沒(méi)有經(jīng)過(guò)檢測(cè)。但有一點(diǎn)可以肯定,萍鄉(xiāng)市某廠罐車(chē)司機(jī)使用的裝卸軟管是不合格的或者是沒(méi)有經(jīng)過(guò)檢測(cè)的軟管,并且還將這種裝卸軟管外借他人使用。

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而事故罐車(chē)提供不出由質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)及交通部門(mén)頒發(fā)的押運(yùn)員證、汽車(chē)罐車(chē)準(zhǔn)駕證,使用證參數(shù)與罐車(chē)銘牌參數(shù)不符。后經(jīng)查實(shí),事故罐車(chē)車(chē)主盧某沒(méi)有經(jīng)過(guò)安全培訓(xùn),罐車(chē)沒(méi)有登記,“六證”不全,罐車(chē)為非法運(yùn)輸罐車(chē),不具有運(yùn)輸液氨資質(zhì)。shdch化工事故案例分析共104頁(yè),您現(xiàn)在瀏覽的是第15頁(yè)!

三、事故教訓(xùn)

1.安全意識(shí)不強(qiáng),自我保護(hù)能力差。根據(jù)規(guī)定要求,從事危險(xiǎn)化學(xué)品作業(yè)人員一定要經(jīng)過(guò)安全技術(shù)教育,熟悉其所運(yùn)輸介質(zhì)的物理、化學(xué)性質(zhì)和安全防護(hù)措施,了解裝卸的有關(guān)要求,具備處理事故和異常情況的能力,堅(jiān)持按規(guī)定持證上崗,在各項(xiàng)安全條件都具備的情況下,才能從事危險(xiǎn)化學(xué)品的運(yùn)輸作業(yè)。而事故罐車(chē)車(chē)主是非法經(jīng)營(yíng),由于沒(méi)有參加安全知識(shí)培訓(xùn)教育,對(duì)液氨的化學(xué)性質(zhì)以及液氨對(duì)人體的危害性認(rèn)識(shí)不足,事故發(fā)生后不能有效地采取相應(yīng)措施保護(hù)自己。

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3.加強(qiáng)危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸管理,對(duì)“六證”不全的汽車(chē)罐車(chē)堅(jiān)決不予充裝。目前不少危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)單位為了能使產(chǎn)品盡快出售,對(duì)汽車(chē)罐車(chē)“六證”檢查不嚴(yán)格,對(duì)“六證”不全的運(yùn)輸罐車(chē)也進(jìn)行充裝,這樣做是對(duì)違規(guī)行為的放縱,非常不利于安全生產(chǎn),同時(shí)也為安全事故埋下了嚴(yán)重隱患。shdch化工事故案例分析共104頁(yè),您現(xiàn)在瀏覽的是第17頁(yè)!

4.液化氣體充裝軟管爆裂傷人事故是非常典型的事故,事故率較高,應(yīng)當(dāng)引起有關(guān)部門(mén)的高度重視。如:2004年7月28日12時(shí)50分,中石化上海某公司聚氨酯事業(yè)部,一輛正在卸液氨的槽車(chē)金屬軟管突然爆裂,200多千克液氨外泄,造成48人中毒,其中10人中毒嚴(yán)重住院治療。shdch化工事故案例分析共104頁(yè),您現(xiàn)在瀏覽的是第18頁(yè)!

因此,建議各級(jí)安全執(zhí)法機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)進(jìn)一步加強(qiáng)壓力管道、尤其是像液化氣體充裝軟管這種類(lèi)型的壓力管道的安全管理,檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)在經(jīng)過(guò)檢測(cè)合格的軟管管體上標(biāo)注合格標(biāo)志,充裝使用單位在看到這種標(biāo)志后才可使用。

shdch化工事故案例分析共104頁(yè),您現(xiàn)在瀏覽的是第19頁(yè)!事故7:關(guān)鍵詞空分氮?dú)夤芫€

過(guò)氧2002年4月24日,某化肥廠甲醇分廠2.5MPa氮?dú)夤芫€中氧含量超標(biāo),導(dǎo)致凈化系統(tǒng)甲烷化爐超溫,凈化系統(tǒng)切氣,影響合成氨產(chǎn)量20噸。shdch化工事故案例分析共104頁(yè),您現(xiàn)在瀏覽的是第20頁(yè)!原因分析液化裝置利用14000空分的氮?dú)忾_(kāi)車(chē),且在10000空分開(kāi)車(chē)期間,僅靠一道調(diào)節(jié)閥調(diào)氮--1來(lái)隔離空氣和氮?dú)怙@然不可靠。在采用新的運(yùn)行方式開(kāi)液化裝置時(shí),沒(méi)有經(jīng)過(guò)充分論證,沒(méi)有安全實(shí)施方案。防范措施改變?nèi)魏蔚牟僮鞣椒ㄖ?,均要進(jìn)行綜合分析,制定切實(shí)可行、可靠的實(shí)施方案后再執(zhí)行。shdch化工事故案例分析共104頁(yè),您現(xiàn)在瀏覽的是第21頁(yè)!

事故經(jīng)過(guò)21日10時(shí)55分,尿素I控制室人員聽(tīng)到現(xiàn)場(chǎng)有呲漏聲,班長(zhǎng)立即出去確認(rèn),因氨霧大,無(wú)法靠近泄漏的具體部位,判斷為一吸塔視鏡呲漏,命令總控崗位做緊急停車(chē)處理。當(dāng)中壓壓力降為1.3MPa時(shí),發(fā)現(xiàn)是預(yù)精餾氣相取樣閥未關(guān)。shdch化工事故案例分析共104頁(yè),您現(xiàn)在瀏覽的是第22頁(yè)!事故9:關(guān)鍵詞甲醇精餾

淹塔停車(chē)2003年2月28日,某化肥廠甲醇分廠精餾系統(tǒng)的常壓塔出現(xiàn)淹塔現(xiàn)象,造成系統(tǒng)停車(chē),直接經(jīng)濟(jì)損失980元。

事故經(jīng)過(guò)28日13時(shí)20分,加壓塔液位出現(xiàn)持續(xù)下降,且無(wú)法控制,開(kāi)始懷疑E5501內(nèi)漏,甲醇未進(jìn)塔。在處理過(guò)程中發(fā)現(xiàn)常壓塔和常壓塔冷凝器振動(dòng),檢查發(fā)現(xiàn)LV5508被卡無(wú)法關(guān)嚴(yán),判斷是常壓塔淹塔,為防止設(shè)備損壞,精餾系統(tǒng)停車(chē)。shdch化工事故案例分析共104頁(yè),您現(xiàn)在瀏覽的是第23頁(yè)!防范措施1、擴(kuò)大常壓塔液位計(jì)量程。2、常壓塔新上再沸器,降低其操作液位。3、完善操作法,提高操作人員對(duì)異常問(wèn)題的判斷能力。shdch化工事故案例分析共104頁(yè),您現(xiàn)在瀏覽的是第24頁(yè)!

充裝工將氧氣瓶卸下后,先將30只氧氣瓶分兩組各15只進(jìn)行充裝。約在12點(diǎn)50分左右,其中一組充裝結(jié)束,現(xiàn)場(chǎng)充裝工關(guān)掉充裝總閥,緊接著就開(kāi)始卸充裝夾具,當(dāng)充裝工卸下第3只氣瓶夾具時(shí),其中一只氣瓶發(fā)生了爆炸,一名充裝客戶(hù)當(dāng)場(chǎng)炸死在充裝臺(tái)上,一名操作人員受傷,該站共有6間充裝間,每站站房長(zhǎng)4m,寬6m。shdch化工事故案例分析共104頁(yè),您現(xiàn)在瀏覽的是第25頁(yè)!

事故原因分析

一、直接原因

從現(xiàn)場(chǎng)取證情況和查閱有關(guān)資料分析,意見(jiàn)如下:

1.對(duì)該站儲(chǔ)罐內(nèi)剩余液氧,邀請(qǐng)了揚(yáng)子石化西歐氣體有限公司有關(guān)專(zhuān)家進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)取樣,并帶回南京分析,結(jié)果確認(rèn)該儲(chǔ)罐內(nèi)液氧合格,排除了氣源不合格的因素;

shdch化工事故案例分析共104頁(yè),您現(xiàn)在瀏覽的是第26頁(yè)!3.在爆炸現(xiàn)場(chǎng),發(fā)現(xiàn)該瓶主體被炸成3塊(后在清理過(guò)程中發(fā)現(xiàn)頸圈),經(jīng)稱(chēng)重約為56kg,與檢驗(yàn)報(bào)告上稱(chēng)重量相符,一塊重約3.5kg的碎片飛離充裝站圍墻外,距爆炸點(diǎn)約為35m。又從爆炸碎片中發(fā)現(xiàn),瓶體內(nèi)中下部一側(cè)表面有一段400mm×150mm范圍的金屬燒熔痕跡,并留下了金屬氧化物,這些情況都說(shuō)明此次氧氣瓶爆炸具有化學(xué)性爆炸的特征;

shdch化工事故案例分析共104頁(yè),您現(xiàn)在瀏覽的是第27頁(yè)!

5.對(duì)上述3只氣瓶采用吸耳球取樣,并用著火煙頭試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)煙并沒(méi)有有明顯的助燃作用,無(wú)氣體爆鳴,同時(shí)對(duì)1只氣瓶又進(jìn)行了壓力測(cè)試顯示為9.0MPa。之后將3只瓶壓力降至2.0MPa左右,經(jīng)可燃性氣體報(bào)警儀測(cè)試,未發(fā)現(xiàn)瓶?jī)?nèi)有可燃性氣體。

shdch化工事故案例分析共104頁(yè),您現(xiàn)在瀏覽的是第28頁(yè)!

二、間接原因

1.安全管理制度執(zhí)行得不夠嚴(yán)格。根據(jù)氣站有關(guān)氣瓶充裝管理制度規(guī)定,該充裝站屬于易燃易爆場(chǎng)所,非充裝人員不允許進(jìn)入氣瓶充裝站,而該站卻允許充裝客戶(hù)進(jìn)入氣瓶充裝場(chǎng)所,根據(jù)事故現(xiàn)場(chǎng)清理分析,右側(cè)3只氣瓶尚有氣體,可能是死者參與了氣瓶關(guān)閥操作,氣站沒(méi)有人發(fā)現(xiàn),說(shuō)明該站安全管理工作上還存在較多的薄弱環(huán)節(jié);

shdch化工事故案例分析共104頁(yè),您現(xiàn)在瀏覽的是第29頁(yè)!事故教訓(xùn)

1.氣體充裝前,除嚴(yán)格執(zhí)行外檢工作外,還需要進(jìn)行取樣分析和充裝過(guò)程中的檢查,這是防止氣瓶爆炸的重要措施;

2.氣站充裝間必須嚴(yán)格執(zhí)行閑人免進(jìn)的安全管理制度;

3.加強(qiáng)職工的安全培訓(xùn)教育,不斷增強(qiáng)其安全意識(shí)和自我保護(hù)意識(shí)。

shdch化工事故案例分析共104頁(yè),您現(xiàn)在瀏覽的是第30頁(yè)!

1.事故發(fā)生經(jīng)濟(jì)及破壞情況

2000年9月23日上午10時(shí)15分,潞寶煤氣發(fā)電廠廠長(zhǎng)指令鍋爐房帶班班長(zhǎng)對(duì)鍋爐進(jìn)行點(diǎn)火,隨即該班職工將點(diǎn)燃的火把從鍋爐從南側(cè)的點(diǎn)火口送入爐膛時(shí)發(fā)生爆炸事故。shdch化工事故案例分析共104頁(yè),您現(xiàn)在瀏覽的是第31頁(yè)!鍋爐煙道、引風(fēng)機(jī)被徹底摧毀,煙囪發(fā)生粉碎性炸毀,磚飛落到直徑約80m范圍內(nèi),砸在屋頂?shù)妮^大體積煙囪磚塊造成鍋爐房頂11處孔洞,汽輪發(fā)電機(jī)房頂13處孔洞,最大面積約15m2,鍋爐房東墻距屋頂1.5m處有12m長(zhǎng)的裂縫。炸飛的煙囪磚塊將正在廠房外施工的人員2人砸死,別造成5人重傷,3人輕傷。

shdch化工事故案例分析共104頁(yè),您現(xiàn)在瀏覽的是第32頁(yè)!

2.事故前設(shè)備狀況

該鍋爐為無(wú)錫鍋爐廠1999年11月制造,產(chǎn)品編號(hào)為99077,無(wú)錫市鍋爐壓力容器檢驗(yàn)所對(duì)該鍋爐進(jìn)行了監(jiān)檢,監(jiān)檢證書(shū)號(hào)為G99X186,鍋爐安裝單位為山西省電力公司建設(shè)三公司。該爐2000年1月6日到貨,4月20日開(kāi)始安裝,5月30日水壓試驗(yàn)合格。shdch化工事故案例分析共104頁(yè),您現(xiàn)在瀏覽的是第33頁(yè)!

3.事故原因分析

此次爆炸事故是由于爐前2號(hào)燃燒器(北側(cè))手動(dòng)蝶閥(煤氣進(jìn)氣閥)處于開(kāi)啟狀態(tài)(應(yīng)為關(guān)閉狀態(tài)),致使點(diǎn)火前爐膛、煙道、煙囪內(nèi)聚集大量煤氣和空氣的混合氣,且混合比達(dá)到轟爆極限值,因而在點(diǎn)火瞬間發(fā)生爆炸。具體分析如下:shdch化工事故案例分析共104頁(yè),您現(xiàn)在瀏覽的是第34頁(yè)!3、公司領(lǐng)導(dǎo)重生產(chǎn)、輕安全,重效益、輕管理。在安全生產(chǎn)方面失控,特別是在各廠的協(xié)調(diào)管理方面缺乏有效管理和相應(yīng)規(guī)章制度,對(duì)各廠的安全生產(chǎn)工作不夠重視,也是造成此將爆炸事故的原因之一。

shdch化工事故案例分析共104頁(yè),您現(xiàn)在瀏覽的是第35頁(yè)!(2)進(jìn)一步完善各級(jí)安全生產(chǎn)責(zé)任制,明確鍋爐安全管理的有關(guān)事項(xiàng)和要求,把鍋爐的安全管理工作落到實(shí)處。

(3)各有關(guān)部門(mén)要嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度及操作規(guī)程,層層落實(shí),責(zé)任到人,消除麻痹思想和僥幸心理,操作程序規(guī)范化,從組織指揮、安全措施、規(guī)章制度、操作規(guī)程上徹底堵塞漏洞,消除隱患,從而防止類(lèi)似事故再次發(fā)生。

shdch化工事故案例分析共104頁(yè),您現(xiàn)在瀏覽的是第36頁(yè)!4、除鹽水站Ⅰ生產(chǎn)流程采用:弱酸陽(yáng)離子交換器(前置床)+強(qiáng)酸陽(yáng)離子交換器(陽(yáng)床)+弱堿陰離子交換器(陰床)+二氧化碳脫氣塔淺除鹽+強(qiáng)堿陰離子交換器(硅床)除鹽水流程。我廠除鹽水源水為三次水。shdch化工事故案例分析共104頁(yè),您現(xiàn)在瀏覽的是第37頁(yè)!6、鍋爐按用途、壓力等級(jí)等不同有多種形式的分類(lèi)。我廠鍋爐有吹風(fēng)氣余熱鍋爐、鏈條鍋爐及流化床鍋爐三種型號(hào)。7、我廠供電電壓為110千伏、35千伏、6千伏、380伏、220伏。8、我廠電費(fèi)的開(kāi)支主要包括三部分,即基本電價(jià)、電度電價(jià)和電費(fèi)附加。shdch化工事故案例分析共104頁(yè),您現(xiàn)在瀏覽的是第38頁(yè)!10、壓力等級(jí)分為二級(jí):氣化界區(qū)及尿素Ⅰ包裝為0.6±0.05MPa,系統(tǒng)其它界區(qū)0.4±0.05MPa。11、我廠馳放氣主要成份為:CH4、H2及少量N2、Ar。shdch化工事故案例分析共104頁(yè),您現(xiàn)在瀏覽的是第39頁(yè)!13、在尿素合成過(guò)程中,由于尿素反應(yīng)化學(xué)平衡的限制,進(jìn)入合成塔的原料不可能(全部)轉(zhuǎn)化為尿素。在尿素合成塔排出物料中除含有尿素和水以外,還有未反應(yīng)的(氨和二氧化碳),它們以(游離氨),(游離二氧化碳)及(氨基甲酸銨)的形態(tài)存在于尿素溶液中。這部分物質(zhì)必須和尿素分離出來(lái),作為(原料)重新循環(huán)使用。shdch化工事故案例分析共104頁(yè),您現(xiàn)在瀏覽的是第40頁(yè)!16、德士古氣化裝置的原理屬于固定床氣化。 (×)17、氣候干燥的冬季容易發(fā)生靜電引起的爆炸和火災(zāi)。(√)18、液體的密度隨著溫度和壓強(qiáng)的變化而變化,溫度升高,流體的體積增大,密度則變小,壓強(qiáng)對(duì)液體密度的影響較小,故常常把液體稱(chēng)為不可壓縮流體。(√)

shdch化工事故案例分析共104頁(yè),您現(xiàn)在瀏覽的是第41頁(yè)!二、簡(jiǎn)答題:1、請(qǐng)以框圖形式畫(huà)出我廠老系統(tǒng)供水結(jié)構(gòu)圖,并分別簡(jiǎn)單描述其新、老系統(tǒng)供水管網(wǎng)結(jié)構(gòu)。答:①老系統(tǒng)供水結(jié)構(gòu)圖:水源地深井泵→一次泵房清水泵→一次水管網(wǎng)→各用戶(hù)老系統(tǒng)供水管網(wǎng)為樹(shù)狀網(wǎng)結(jié)構(gòu)。②新系統(tǒng)供水管網(wǎng)為環(huán)狀網(wǎng)結(jié)構(gòu)。shdch化工事故案例分析共104頁(yè),您現(xiàn)在瀏覽的是第42頁(yè)!3、水汽化成為過(guò)熱蒸汽的過(guò)程,它主要包括哪幾個(gè)階段?答:預(yù)熱階段、氣化階段、過(guò)熱階段。4、觸電的急救處理:答:①脫離、切斷電源是救人的首要因素。②如果觸電人傷勢(shì)并不嚴(yán)重,神志尚清醒,未失去知覺(jué)時(shí),要使之安靜休息,不要走動(dòng)并注意觀察其病情變化。shdch化工事故案例分析共104頁(yè),您現(xiàn)在瀏覽的是第43頁(yè)!5、液氨儲(chǔ)罐必須保持一定的壓力,改壓力是多少?保持這個(gè)壓力的原因是什么?答:①為了合成生產(chǎn)出的液氨能正常送到氨庫(kù),必須與液氨緩沖槽之間有一定的壓差即低于2.35MPa。②保證能向尿素液氨緩沖槽正常輸送液氨的需要,尿素液氨緩沖槽壓力為1.7MPa,為了克服管道阻力及位差,必須要高于這個(gè)壓力。shdch化工事故案例分析共104頁(yè),您現(xiàn)在瀏覽的是第44頁(yè)!(2)重要質(zhì)量特性:是指若超過(guò)規(guī)定的特性值要求,將造成產(chǎn)品部分功能喪失的質(zhì)量特性。(3)次要質(zhì)量特性:是指若超過(guò)規(guī)定的特性值要求,暫不影響產(chǎn)品功能,但可能會(huì)引起產(chǎn)品功能的逐漸喪失。shdch化工事故案例分析共104頁(yè),您現(xiàn)在瀏覽的是第45頁(yè)!6、質(zhì)量管理:在質(zhì)量方面指揮和控制組織的協(xié)調(diào)的活動(dòng)。7、質(zhì)量管理通常包括下述活動(dòng),但目的各不相同。(1)質(zhì)量策劃:致力于制訂質(zhì)量目標(biāo),并規(guī)定必要的運(yùn)行過(guò)程和相關(guān)資源以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。(2)質(zhì)量控制:致力于滿(mǎn)足質(zhì)量目標(biāo)。shdch化工事故案例分析共104頁(yè),您現(xiàn)在瀏覽的是第46頁(yè)!9、全面質(zhì)量管理:以質(zhì)量為中心,以全員參與為基礎(chǔ),目的在于通過(guò)讓顧客滿(mǎn)意和本組織所有者、員工、供方、合作伙伴或社會(huì)等相關(guān)方受益而達(dá)到長(zhǎng)期成功的一種管理途徑。shdch化工事故案例分析共104頁(yè),您現(xiàn)在瀏覽的是第47頁(yè)!(1)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn):對(duì)全國(guó)經(jīng)濟(jì)技術(shù)發(fā)展有重大意義,必須在全國(guó)范圍內(nèi)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。由國(guó)務(wù)院標(biāo)準(zhǔn)化行政主管部門(mén)編制計(jì)劃和組織草擬,并統(tǒng)一審批、編號(hào)和發(fā)布。強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)GB××××-××××推薦性標(biāo)準(zhǔn)GB/T××××-××××(2)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn):全國(guó)性的各行業(yè)范圍內(nèi)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。行業(yè)由國(guó)務(wù)院有關(guān)行政主管部門(mén)編制計(jì)劃和組織草擬,并統(tǒng)一審批、編號(hào)和發(fā)布,報(bào)國(guó)務(wù)院標(biāo)準(zhǔn)化行政主管部門(mén)備案。shdch化工事故案例分析共104頁(yè),您現(xiàn)在瀏覽的是第48頁(yè)!(4)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn):是指企業(yè)所制定的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管理標(biāo)準(zhǔn)。企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)由企業(yè)制定,由企業(yè)法人代表或法人代表授權(quán)的主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、發(fā)布,由企業(yè)法人代表授權(quán)的部門(mén)統(tǒng)一管理。按照企業(yè)的隸屬關(guān)系報(bào)當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)化行政主管部門(mén)和有關(guān)行政主管部門(mén)備案.13、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化:以提高經(jīng)濟(jì)效益為目標(biāo),以搞好生產(chǎn)、管理、技術(shù)和營(yíng)銷(xiāo)等各項(xiàng)工作為主要內(nèi)容,制定、貫徹實(shí)施和管理維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)的一種組織活動(dòng)。shdch化工事故案例分析共104頁(yè),您現(xiàn)在瀏覽的是第49頁(yè)!15、企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)(1)產(chǎn)品生產(chǎn)合格率:尿素、甲醇、液氧、液氮、液氬≥99.5%;液體無(wú)水氨≥99.8%;(2)、產(chǎn)品出廠合格率100%shdch化工事故案例分析共104頁(yè),您現(xiàn)在瀏覽的是第50頁(yè)!化工基礎(chǔ)習(xí)題化工生產(chǎn)過(guò)程基本組成規(guī)律是什么?答:(1)化工生產(chǎn)過(guò)程是由若干單元操作和單元反應(yīng)等基本加工過(guò)程構(gòu)成的。(2)化工生產(chǎn)過(guò)程包括原料的預(yù)處理,化學(xué)反應(yīng),和反應(yīng)物加工這三個(gè)基本步驟。(3)化工生產(chǎn)過(guò)程貫穿著兩種轉(zhuǎn)換,即物質(zhì)轉(zhuǎn)換和能量轉(zhuǎn)換。shdch化工事故案例分析共104頁(yè),您現(xiàn)在瀏覽的是第51頁(yè)!什么叫物理變化,什么叫化學(xué)變化,并舉例。答:物理變化只改變物質(zhì)的外部形態(tài)和形狀,而沒(méi)有改變物質(zhì)的組成,更沒(méi)有新物質(zhì)的產(chǎn)生,比如水蒸發(fā)變成蒸汽,鋼錠軋成鋼筋。由一種物質(zhì)生成新物質(zhì)的變化稱(chēng)作化學(xué)變化,比如鐵生銹,炭燃燒。shdch化工事故案例分析共104頁(yè),您現(xiàn)在瀏覽的是第52頁(yè)!5、設(shè)備管路吹掃、清洗的目的是什么?答:安裝過(guò)程中,泥、銹、電氣焊渣等逐漸積累于系統(tǒng)中,若不進(jìn)行吹掃清洗,開(kāi)車(chē)時(shí)會(huì)造成閥門(mén)堵塞、泄漏,運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備損傷,妨礙正常生產(chǎn),為確保生產(chǎn)順利進(jìn)行,管路必須清潔暢通,在管路安裝好運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備單體試車(chē)完畢,設(shè)備、管路試壓試漏后,必須進(jìn)行吹掃清洗。shdch化工事故案例分析共104頁(yè),您現(xiàn)在瀏覽的是第53頁(yè)!

原因分析:

1、燒嘴冷卻水槽補(bǔ)水閥門(mén)被關(guān)死,造成燒嘴冷卻水槽無(wú)水,是造成事故的主要原因。2、操作工責(zé)任心差,記錄報(bào)表不及時(shí),現(xiàn)場(chǎng)巡檢不認(rèn)真,沒(méi)能及時(shí)發(fā)現(xiàn)事故隱患。3、計(jì)算機(jī)無(wú)效報(bào)警過(guò)多,給操作工造成麻淠心理,對(duì)出現(xiàn)的燒嘴冷卻水流量低報(bào)警沒(méi)有及時(shí)發(fā)現(xiàn),以致延誤處理時(shí)機(jī)。shdch化工事故案例分析共104頁(yè),您現(xiàn)在瀏覽的是第54頁(yè)!事故2:某化肥廠氣化車(chē)間

洗滌塔爆炸1、時(shí)間是93年4月30日12:172、事故經(jīng)過(guò):4月30日,氣化爐開(kāi)車(chē)投料后,發(fā)現(xiàn)氧氣入爐三十秒后仍有回升趨勢(shì),值班長(zhǎng)指令現(xiàn)場(chǎng)操作人員對(duì)氣化爐進(jìn)料系統(tǒng)進(jìn)行全面檢查確認(rèn),發(fā)現(xiàn)203工號(hào)一樓地面煤漿導(dǎo)淋管有煤漿泄漏,隨即對(duì)203框架上煤漿入爐管線進(jìn)行全面檢查,發(fā)現(xiàn)九樓煤漿進(jìn)料管線上的兩自動(dòng)切斷閥間的導(dǎo)淋閥嚴(yán)重不到位。shdch化工事故案例分析共104頁(yè),您現(xiàn)在瀏覽的是第55頁(yè)!3、事故損失:直接損失約20萬(wàn)元,造成A系統(tǒng)停車(chē)兩個(gè)月不能開(kāi)車(chē)。4、事故類(lèi)別:重大爆炸事故shdch化工事故案例分析共104頁(yè),您現(xiàn)在瀏覽的是第56頁(yè)!6、事故教訓(xùn)和防范措施6.1開(kāi)車(chē)最終關(guān)鍵閥門(mén)確認(rèn)單經(jīng)值班長(zhǎng)在投料前確認(rèn)無(wú)誤后,方可進(jìn)行投料操作;6.2取消兩煤漿自動(dòng)切斷閥間的導(dǎo)淋閥;6.3進(jìn)一步完善開(kāi)車(chē)、停車(chē)操作票及確認(rèn)單;進(jìn)一步提高操作人員的業(yè)務(wù)素質(zhì),增強(qiáng)操作人員的判斷能力,對(duì)出現(xiàn)的異常情況做出正確的判斷及處理。shdch化工事故案例分析共104頁(yè),您現(xiàn)在瀏覽的是第57頁(yè)!事發(fā)現(xiàn)場(chǎng)距松花江約3公里,周?chē)鷽](méi)有地下排水管網(wǎng),附近1公里內(nèi)也沒(méi)有居民,距離最近村的井水只供畜禽飲用,居民吃自來(lái)水。該企業(yè)沒(méi)有任何環(huán)保審批手續(xù),曾經(jīng)被有關(guān)部門(mén)取締,該化工廠負(fù)責(zé)人寫(xiě)下書(shū)面承諾不再進(jìn)行生產(chǎn),到發(fā)生火災(zāi)時(shí)剛剛開(kāi)始非法生產(chǎn)不到3天,屬于擅自投入生產(chǎn)。經(jīng)初步確認(rèn),事故原因?yàn)楣と诉`章操作所致。shdch化工事故案例分析共104頁(yè),您現(xiàn)在瀏覽的是第58頁(yè)!當(dāng)打開(kāi)泵入口球閥時(shí),大量黑水從入口管線儀表根部閥噴出,致使正在運(yùn)行的相鄰的B#洗滌塔循環(huán)泵電機(jī)進(jìn)水燒壞,造成B#氣化爐斷激冷水。17時(shí)36分,氣化爐液位低引起氣化裝置連鎖跳車(chē)。shdch化工事故案例分析共104頁(yè),您現(xiàn)在瀏覽的是第59頁(yè)!

防范措施1.運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備的開(kāi)停及試車(chē),應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行票證檢查制度,逐條進(jìn)行落實(shí)。2.加強(qiáng)對(duì)員工責(zé)任心的培養(yǎng),提高員工業(yè)務(wù)素質(zhì)。3.對(duì)電機(jī)接線盒的防水功能進(jìn)行改造。shdch化工事故案例分析共104頁(yè),您現(xiàn)在瀏覽的是第60頁(yè)!

原因分析1.臨時(shí)工安全意識(shí)差,用水沖地使污水濺入控制柜內(nèi),造成跳車(chē)及電機(jī)絕緣低。2.控制柜設(shè)計(jì)位置不合理,門(mén)關(guān)閉不嚴(yán),防水性能不好。3.車(chē)間對(duì)臨時(shí)用工管理不善,無(wú)人監(jiān)護(hù)管理。

防范措施1.對(duì)臨時(shí)用工要加強(qiáng)教育和管理,臨時(shí)工在關(guān)鍵部位干活時(shí),要有人監(jiān)護(hù)。2.對(duì)煤磨機(jī)控制柜進(jìn)行技術(shù)改造,增設(shè)防水保護(hù)設(shè)施。shdch化工事故案例分析共104頁(yè),您現(xiàn)在瀏覽的是第61頁(yè)!

一、事故經(jīng)過(guò)

2003年9月5日上午,河南省某運(yùn)輸公司一輛液氨罐車(chē)到江西某化肥廠充裝液氨,車(chē)主盧某是個(gè)體運(yùn)輸業(yè)主,掛靠在該公司,因罐車(chē)自帶的液氨充裝軟管與該化肥廠液氨充裝系統(tǒng)接口連接不匹配,就向一旁同在該化肥廠等待灌裝液氨的江西省萍鄉(xiāng)市某廠罐車(chē)司機(jī)楊某借用充裝軟管。shdch化工事故案例分析共104頁(yè),您現(xiàn)在瀏覽的是第62頁(yè)!9時(shí)30分左右,在充裝過(guò)程中,裝卸軟管的液相管突然爆裂,大量液氨外泄,瞬間液氨汽化,白霧頓時(shí)向周?chē)鷶U(kuò)散。此時(shí),正在一旁工作或等候充裝的人員共有4人:河南罐車(chē)司機(jī)、河南罐車(chē)車(chē)主盧某、該化肥廠液氨充裝員、萍鄉(xiāng)市某廠罐車(chē)司機(jī)楊某。事故發(fā)生后,其中3人迅速跑離現(xiàn)場(chǎng),河南罐車(chē)車(chē)主盧某因躲避不及,中毒倒地,后經(jīng)送醫(yī)院搶救無(wú)效身亡。

shdch化工事故案例分析共104頁(yè),您現(xiàn)在瀏覽的是第63頁(yè)!2.爆裂的液相軟管斷裂成3節(jié),其外表有破損痕跡,內(nèi)層網(wǎng)狀鋼絲銹蝕嚴(yán)重,橡膠具有老化特征。經(jīng)專(zhuān)家認(rèn)定軟管存在質(zhì)量問(wèn)題,也是發(fā)生事故的直接因素。萍鄉(xiāng)市某廠有2套液氨裝卸軟管,一套是隨罐車(chē)配帶的,另一套是從湖南省某貿(mào)易公司購(gòu)買(mǎi)的,2套軟管經(jīng)常更換使用。從湖南省購(gòu)買(mǎi)的這套軟管,既無(wú)產(chǎn)品合格證,也沒(méi)有制造單位,屬“三無(wú)”產(chǎn)品。事故發(fā)生后,調(diào)查組到湖南調(diào)查,發(fā)現(xiàn)這家貿(mào)易公司已經(jīng)關(guān)閉,在工商部門(mén)的注冊(cè)已經(jīng)注銷(xiāo),店主不知去向。shdch化工事故案例分析共104頁(yè),您現(xiàn)在瀏覽的是第64頁(yè)!3.按照《液化氣體汽車(chē)罐車(chē)安全監(jiān)察規(guī)程》第47條規(guī)定,汽車(chē)罐車(chē)隨車(chē)必帶的文件和資料包括:汽車(chē)罐車(chē)使用證、機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛執(zhí)照和汽車(chē)罐車(chē)準(zhǔn)駕證、押運(yùn)員證、準(zhǔn)運(yùn)證、汽車(chē)罐車(chē)定期檢驗(yàn)報(bào)告復(fù)印件、液面計(jì)指示刻度與容積的對(duì)應(yīng)關(guān)系表;在不同溫度下介質(zhì)密度、壓力、體積對(duì)照表以及運(yùn)行檢查記錄本和汽車(chē)罐車(chē)裝卸記錄等。shdch化工事故案例分析共104頁(yè),您現(xiàn)在瀏覽的是第65頁(yè)!4.充裝現(xiàn)場(chǎng)不具備必要的充裝條件,該化肥廠在汽車(chē)罐車(chē)充裝站沒(méi)有配備液氨充裝軟管,沒(méi)有計(jì)量裝置,沒(méi)有裝備氣體濃度監(jiān)測(cè)報(bào)警裝置,沒(méi)有安裝氣體泄漏自動(dòng)切斷聯(lián)鎖裝置,安全措施不到位,充裝人員在沒(méi)有認(rèn)真審查清楚罐車(chē)是否具有充裝資質(zhì)的情況下,就給罐車(chē)充裝液氨,工作嚴(yán)重失職。

shdch化工事故案例分析共104頁(yè),您現(xiàn)在瀏覽的是第66頁(yè)!2.危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)單位液氨充裝站應(yīng)該按照規(guī)范要求進(jìn)行設(shè)計(jì),要有符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的生產(chǎn)工藝、設(shè)備或設(shè)施,有健全的安全管理制度,配備合格的安全管理人員和操作人員。通過(guò)這起事故可以看到,該化肥廠充裝站存在設(shè)計(jì)施工中的安全隱患,如,充裝站的選址不合理,有效空間小,不利于發(fā)生事故后人員撤離;充裝設(shè)施不規(guī)范,沒(méi)有自動(dòng)緊急切斷系統(tǒng),等等。

shdch化工事故案例分析共104頁(yè),您現(xiàn)在瀏覽的是第67頁(yè)!危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)本著對(duì)國(guó)家負(fù)責(zé)、對(duì)人民生命財(cái)產(chǎn)負(fù)責(zé)、對(duì)社會(huì)負(fù)責(zé)、對(duì)企業(yè)負(fù)責(zé)的精神,加強(qiáng)危險(xiǎn)化學(xué)品的安全管理,認(rèn)真檢查“六證”,對(duì)“六證”不全的罐車(chē)堅(jiān)決不允許充裝。各級(jí)執(zhí)法機(jī)構(gòu),要加強(qiáng)監(jiān)察執(zhí)法力度,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要堅(jiān)決糾正。被掛靠單位也要加強(qiáng)對(duì)掛靠車(chē)輛的安全管理,尤其是對(duì)運(yùn)輸危險(xiǎn)化學(xué)品的這種特殊車(chē)輛,更要嚴(yán)加管理。

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2004年8月1日23時(shí)50分,福建漳州某合成氨廠,一輛正在裝液氨的槽車(chē)金屬軟管突然爆裂,1t液氨泄漏,造成1死39傷,其中5人傷勢(shì)嚴(yán)重。2004年9月2日,河北邯鄲武安市某化工公司液氨罐車(chē)在另一化工公司廠區(qū)內(nèi)充裝液氨,因車(chē)帶液氨軟管爆裂,引發(fā)液氨泄漏,造成4人死亡、19人中毒。shdch化工事故案例分析共104頁(yè),您現(xiàn)在瀏覽的是第69頁(yè)!

5.企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)必須高度重視安全生產(chǎn)工作,牢固樹(shù)立“安全”的指導(dǎo)思想,把安全生產(chǎn)作為頭等大事來(lái)抓,要從事故中吸取教訓(xùn),舉一反三。通過(guò)這起事故,對(duì)全廠各個(gè)崗位進(jìn)行排查,查找事故隱患,發(fā)現(xiàn)后堅(jiān)決整改,確保生產(chǎn)安全穩(wěn)定進(jìn)行。shdch化工事故案例分析共104頁(yè),您現(xiàn)在瀏覽的是第70頁(yè)!

事故經(jīng)過(guò)19時(shí)50分,10000空分停車(chē),液化裝置維持運(yùn)行,14000空分低壓氮?dú)馔ㄟ^(guò)連通管進(jìn)入老氮透。4時(shí)25分,1000空分的空透開(kāi)車(chē),5時(shí)4分進(jìn)入開(kāi)車(chē)第三階段,上塔壓力從7KPa上升到12KPa,與此同時(shí)14000空分低壓氮?dú)獬鏊毫?KPa,由于10000空分的調(diào)氮—1閥門(mén)內(nèi)漏,空氣竄人氮?dú)夤芫W(wǎng),造成甲烷化爐超溫,凈化切氣。shdch化工事故案例分析共104頁(yè),您現(xiàn)在瀏覽的是第71頁(yè)!事故8:關(guān)鍵詞框架誤停車(chē)2002年8月21日,某化肥廠尿素分廠尿素I工段出現(xiàn)誤停車(chē),造成系統(tǒng)停車(chē)1小時(shí)05分,影響尿素產(chǎn)量9.5噸。shdch化工事故案例分析共104頁(yè),您現(xiàn)在瀏覽的是第72頁(yè)!

原因分析1、分析工取樣時(shí),打開(kāi)取樣閥時(shí)堵塞,離開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)時(shí)未及時(shí)關(guān)閉是造成事故的直接原因。2、班長(zhǎng)及總控人員判斷不準(zhǔn)確造成誤停車(chē)。

防范措施1、分析工打開(kāi)分析取樣閥離開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)時(shí),必須及時(shí)關(guān)閉取樣閥,以免堵塞的管道突然沖開(kāi)。2、事故狀態(tài)下,操作人員必須沉著、冷靜、措施得力。shdch化工事故案例分析共104頁(yè),您現(xiàn)在瀏覽的是第73頁(yè)!

原因分析1、加壓塔液位控制閥LV5508被卡是事故的主要原因。2、常壓塔液位假指示是事故的主要原因。3、操作人員對(duì)問(wèn)題的判斷不準(zhǔn)確是事故的重要原因。4、常壓塔高液位運(yùn)行是事故的次要原因。

shdch化工事故案例分析共104頁(yè),您現(xiàn)在瀏覽的是第74頁(yè)!事故10:一起氧氣瓶充裝爆炸

事故原因分析2003年1月16日下午1時(shí)左右,江都市某工業(yè)氣體充裝站在氧氣充裝過(guò)程中發(fā)生一起氧氣瓶爆炸事故,造成1死1傷。現(xiàn)將有關(guān)事故調(diào)查分析情況介紹如下。

事故的基本情況

2003年1月16日上午12時(shí)許,一位氧氣代充客戶(hù)到江都市某工業(yè)氣體充裝站充裝氣氣,共6只氧氣瓶。shdch化工事故案例分析共104頁(yè),您現(xiàn)在瀏覽的是第75頁(yè)!充裝間設(shè)有30個(gè)充氣頭,氣瓶爆炸后,后浪把主充裝間的防火墻推倒,把充裝間充裝管線全部炸壞,窗子的玻璃被震碎,充裝間屋面全部掀光。爆炸氣瓶被炸成3塊,大塊重29kg,中塊得23.5kg,小塊重3.5kg,氣瓶爆炸后3.5kg的小塊瓶片從屋內(nèi)飛到充裝站圍墻外的麥田里,距爆炸點(diǎn)有35m。shdch化工事故案例分析共104頁(yè),您現(xiàn)在瀏覽的是第76頁(yè)!2.根據(jù)爆炸碎片上原有的氣瓶制造和檢驗(yàn)標(biāo)記,從無(wú)縫氣瓶檢驗(yàn)站查閱該瓶檢驗(yàn)報(bào)告,得知該瓶檢驗(yàn)合格,并在檢驗(yàn)有效期范圍內(nèi),排除了過(guò)期瓶充裝的因素;

shdch化工事故案例分析共104頁(yè),您現(xiàn)在瀏覽的是第77頁(yè)!4.通過(guò)查閱相關(guān)資料和充裝記錄,并對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行勘察,同有關(guān)人員進(jìn)行了詢(xún)問(wèn)、筆錄,了解到充裝臺(tái)上的安全閥、壓力表均在有效期內(nèi),有校驗(yàn)報(bào)告,當(dāng)時(shí)充裝壓力為11.0MPa。又對(duì)爆炸現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了清理,發(fā)現(xiàn)爆炸瓶右側(cè)有3只瓶?jī)?nèi)尚有氣體,現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行壓力測(cè)試,發(fā)現(xiàn)這3只瓶?jī)?nèi)均有壓力,且在10.0MPa左右,這就進(jìn)一步排除了物理性爆炸的可能(不超壓);shdch化工事故案例分析共104頁(yè),您現(xiàn)在瀏覽的是第78頁(yè)!

綜上所述,該起事故是由于氧氣瓶?jī)?nèi)混有其它可燃性物質(zhì)(該可燃性物質(zhì)為油脂類(lèi)的傾向較大),該瓶?jī)?nèi)可燃性物質(zhì)在充裝達(dá)程中與氧氣混合發(fā)生了化學(xué)性爆炸。shdch化工事故案例分析共104頁(yè),您現(xiàn)在瀏覽的是第79頁(yè)!

2.氣站沒(méi)有嚴(yán)格執(zhí)行氣瓶充裝前安全檢查的規(guī)定。按照國(guó)家氣瓶充裝有關(guān)規(guī)定,氣瓶在充裝前應(yīng)進(jìn)行外觀檢查,充裝過(guò)程中還應(yīng)不斷對(duì)瓶體溫進(jìn)行逐個(gè)檢查,目的是防止氣瓶?jī)?nèi)混有其他可燃性物質(zhì),防止氣瓶溫度在充裝中升高,這也是氣瓶爆炸的重要原因之一。

shdch化工事故案例分析共104頁(yè),您現(xiàn)在瀏覽的是第80頁(yè)!事故11:鍋爐爐膛煤氣爆炸

事故案例

山西省潞城市潞寶焦化實(shí)業(yè)總公司所屬煤氣發(fā)電廠于2000年9月23日發(fā)生了一起鍋爐爐膛煤氣爆炸事故。此鍋爐型號(hào)為SHS20-2.45/400-Q,用于發(fā)電。于1999年11月制造。此次爆炸事故造成死亡2人、重傷5人、輕傷3人,直接經(jīng)濟(jì)損失:49.42萬(wàn)元。

shdch化工事故案例分析共104頁(yè),您現(xiàn)在瀏覽的是第81頁(yè)!

尚未正式移交使用的煤氣發(fā)電鍋爐在點(diǎn)火時(shí)發(fā)生爐膛煤氣爆炸,爐墻被摧毀,爐膛內(nèi)水冷壁管?chē)?yán)重變形,最大變形量為1.5米。鋼架不同程度變形,其中中間兩根立柱最大變形量為230mm,部分管道、平臺(tái)、扶梯遭到破壞,鍋爐房操作間門(mén)窗嚴(yán)重變形、損壞。shdch化工事故案例分析共104頁(yè),您現(xiàn)在瀏覽的是第82頁(yè)!爆炸沖擊波還使距鍋爐房500m范圍內(nèi)的門(mén)窗玻璃不同程度地被震壞。事故發(fā)生后,當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門(mén)非常重視,迅速趕赴事故現(xiàn)場(chǎng)組織搶救,對(duì)死傷人員進(jìn)行了妥善處置。潞城市政府責(zé)成有關(guān)部門(mén)和人員對(duì)事故進(jìn)行了調(diào)查。

shdch化工事故案例分析共104頁(yè),您現(xiàn)在瀏覽的是第83頁(yè)!

8月13日次點(diǎn)火進(jìn)行烘爐,至9月6日鍋爐進(jìn)入調(diào)試,9月9日72小時(shí)試運(yùn)行結(jié)束,9月10日~9月13日3日電建三公司對(duì)調(diào)試中提出的問(wèn)題進(jìn)行消缺處理。9月16日下午2時(shí)鍋爐點(diǎn)火進(jìn)行機(jī)組試運(yùn)行,17日因煤氣供應(yīng)不足停爐。此后點(diǎn)火試運(yùn)均由電廠進(jìn)行。

shdch化工事故案例分析共104頁(yè),您現(xiàn)在瀏覽的是第84頁(yè)!1、當(dāng)班人員未按規(guī)定進(jìn)行全面的認(rèn)真檢查,在點(diǎn)火時(shí)未按規(guī)程進(jìn)行操作,使點(diǎn)火裝置的北蝶閥在點(diǎn)火前年于開(kāi)啟狀態(tài),是導(dǎo)致此次爆炸事故的直接原因。

2、煤氣發(fā)電廠管理混亂,規(guī)章制度不健全,廠領(lǐng)導(dǎo)沒(méi)有執(zhí)行有關(guān)的指揮程序,沒(méi)有嚴(yán)格要求當(dāng)班人員執(zhí)行操作規(guī)程,未制止違規(guī)操作行為,責(zé)職不明,規(guī)章制度不健全也是造成此將爆炸事故的原因之一。

shdch化工事故案例分析共104頁(yè),您現(xiàn)在瀏覽的是第85頁(yè)!

4.預(yù)防事故發(fā)生的措施

(1)潞寶集化實(shí)業(yè)總公司要認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家有關(guān)鍋爐壓力容器的法律、法規(guī)和江澤民總書(shū)記的重要講話(huà)精神,真正從思想上吸取教訓(xùn),引以為戒,制定出有效的詳細(xì)的安全措施,健全各項(xiàng)安全管理制度。

shdch化工事故案例分析共104頁(yè),您現(xiàn)在瀏覽的是第86頁(yè)!生調(diào)處07年9月講課習(xí)題一、填空題:1、我廠的一次水水質(zhì)屬HCO3-Ca型,有明顯的結(jié)垢傾向。2、羊莊水源地距廠區(qū)約4km,共有6眼深井,深井泵裝機(jī)總?cè)萘繛?080m3/h,該水源地設(shè)計(jì)供水量為1400m3/h,6臺(tái)深井泵的編號(hào)分別是3#、4#、9#、10#、11#、12#,要求水源地動(dòng)水位不低于14m。3、我廠水處理采用離子交換法,并設(shè)有除鹽水崗位,該崗位對(duì)水進(jìn)行集中處理供全廠使用。shdch化工事故案例分析共104頁(yè),您現(xiàn)在瀏覽的是第87頁(yè)!5、汽輪機(jī)是具有一定溫度和壓力的蒸汽來(lái)做功的回轉(zhuǎn)式原動(dòng)機(jī)。它工作時(shí)有兩次能量轉(zhuǎn)換,即先將蒸汽的熱能轉(zhuǎn)換成動(dòng)能,使蒸汽的流速提高,然后再將動(dòng)能轉(zhuǎn)換成轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動(dòng)的機(jī)械能。shdch化工事故案例分析共104頁(yè),您現(xiàn)在瀏覽的是第88頁(yè)!9、我廠氮?dú)獬饕米骱铣砂鄙a(chǎn)原料氣外,還用于觸媒的保護(hù),合成氨觸媒、凈化變換觸媒的升溫介質(zhì);特別是尿素、合成氨生產(chǎn)及其它項(xiàng)目停開(kāi)車(chē)時(shí)的工藝管線及設(shè)備的置換等,為我廠的安全生產(chǎn)提供了強(qiáng)有力的保障。shdch化工事故案例分析共104頁(yè),您現(xiàn)在瀏覽的是第89頁(yè)!12、由合成I、合成II液氨中間槽送來(lái)的壓力為2.35MPa的液氨,經(jīng)來(lái)液氨大閥和兩道截止閥進(jìn)入球罐或臥罐內(nèi)貯存。其目的是貯存液氨和依靠球罐或臥罐進(jìn)行緩沖調(diào)節(jié)再送往尿素I、尿素II和其它用戶(hù)使用。其它用戶(hù)主要有:冰機(jī)I、冰機(jī)II、鉀鹽公司、甲胺及國(guó)泰。液氨的壓力由自調(diào)閥穩(wěn)定在2.25MPa。shdch化工事故案例分析共104頁(yè),您現(xiàn)在瀏覽的是第90頁(yè)!14、在水溶液全循環(huán)法中,氣氨是通過(guò)冷卻水使其(冷凝)液化成(液氨)來(lái)回收利用的;CO2的回收是利用(稀碳銨液)在較低壓力下吸收生成?。卒@)溶液,再循環(huán)至中壓吸收系統(tǒng)吸收CO2形成(濃甲銨)溶液返回尿素合成塔。15、我廠甲醇合成銅基催化劑的活性組分是經(jīng)過(guò)還原后與ZnO溶固在一起的。(Cu+)。shdch化工事故案例分析共104頁(yè),您現(xiàn)在瀏覽的是第91頁(yè)!19、壓力源壓力大于壓力容器最高工作壓力時(shí),應(yīng)在容器進(jìn)口管道上安裝截止閥

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