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文檔簡介
渭河化肥廠大型循環(huán)冷卻水處理渭河化肥廠是90年頭從國外引進(jìn)的以煤為原料、年產(chǎn)30×104t合成氨,52×104t尿素的大型化肥廠。眾所周知,循環(huán)水是化工企業(yè)的“血液”,循環(huán)水系統(tǒng)的平衡與否干脆關(guān)系著全廠的平安、穩(wěn)定、長周期、滿負(fù)荷生產(chǎn)。優(yōu)良的方案與管理可以大大降低換熱器的腐蝕和結(jié)垢,延長設(shè)備的運用壽命。渭河化肥廠循環(huán)水系統(tǒng)在目前國內(nèi)大化肥裝置中單套系統(tǒng)處理實力最大,相當(dāng)于其它大化肥循環(huán)水量兩倍之多。另外,由于工藝線路長,換熱器多,換熱器材質(zhì)多樣化,加之水質(zhì)改變大,造成處理技術(shù)與水質(zhì)管理的困難性。該系統(tǒng)自1995年9月16日開車至1998年7月20日大修停車,歷經(jīng)2年10個月的長周期運行,取得了良好的應(yīng)用效果和經(jīng)濟(jì)效益,管平均腐蝕率小于0.041mm/a。1循環(huán)水系統(tǒng)特點1.1循環(huán)水系統(tǒng)組成
渭化循環(huán)水系統(tǒng)有效容積為15000m3,循環(huán)水量為40760m3/h,經(jīng)3臺循環(huán)水泵(2大1小,大泵16000m3/h,小泵7000~9000m3/h),分供于全廠的換熱設(shè)備,其流量安排見表1。表1循環(huán)水系統(tǒng)流量安排
m3.h-1用戶合成空分發(fā)電機(jī)尿素動力空壓站最大流量11319138601500780016550正常流量102901260070507350150581.2系統(tǒng)特點
1.2.1水質(zhì)改變大
循環(huán)水系統(tǒng)的補水原設(shè)計為尤河水(地表水)和白楊水(地下水)按1:1比例混合。水質(zhì)狀況見表2。表2尤河水和白楊水及兩者1:1混合水質(zhì)項目pH值電導(dǎo)率/(μs-1)堿度
/(mg.L-1)硬度/(mg.L-1)Ca2+
/(mg.L-1)Mg2+
/(mg.L-1)Cl-
/(mg.L-1)SO42-
/(mg.L-1)SiO2
/(mg.L-1)尤河:白楊(1:1)8.121114.02235.25213.4048.7513.3657.6874.717.91白楊水7.811730.70363.50268.8063.1122.8298.37109.9712.63尤河水8.42497.33140.00140.0034.394.1216.5939.442.98注:本文中的堿度、硬度、鈣硬均以CaCO3計。由于近年來地表水水源足夠,自1995年9月以來,循環(huán)水系統(tǒng)的補水始終用尤河(尤河水為弱腐蝕性水,原水IR值為7.19),該水源水質(zhì)又隨季節(jié)而變,其水質(zhì)改變數(shù)據(jù)見表3。表3
尤河豐水季和枯水季平均水質(zhì)項目pH值電導(dǎo)率/(μs-1)堿度/(mg.L-1)硬度/(mg.L-1)鈣硬/(mg.L-1)Cl-/(mg.L-1)SO42-/(mg.L-1)SiO2/(mg.L-1)1996.18.26408.99136.45163.15116.6311.4960.095.771996.68.19364.08100.19116.7551.4211.8243.222.101997.18.22411.36137.63160.08116.6211.0160.116.021997.68.16397.70102.62120.9071.9011.1745.502.231.2.2有效容積大,流程長
系統(tǒng)有效容積15000m3,且為一單獨系統(tǒng),這就增加了系統(tǒng)適應(yīng)配方的難度。流程長主要是因為該工藝在開車過程中循環(huán)水要歷經(jīng)動力高鍋、空分、氣化、合成氨、尿素等系統(tǒng),前系統(tǒng)已進(jìn)入正常熱態(tài)而后系統(tǒng)還處于冷態(tài)(正常開車時間為一周),這就加大了開停車過程中水質(zhì)處理的困難。
1.2.3換熱器類型數(shù)量多,材質(zhì)多樣化
循環(huán)水系統(tǒng)主要換熱器共有82臺,其中水走殼程的17臺,還有3臺板式換熱器。材質(zhì)有碳鋼、黃銅、不銹鋼,且鋼材占有相當(dāng)大的比例。這些特點確定了渭化循環(huán)冷卻水水質(zhì)穩(wěn)定處理的困難性。2國外藥劑應(yīng)用階段2.1國外藥劑S-1050的組成及特點
KURITAS-1050是日本栗田公司開發(fā)研制的適用于高硬、高堿、高pH值、高含鹽量的全有機(jī)配方,主要成份是水溶性磺酸共聚物,有機(jī)膦酸鹽,銅緩蝕劑及一些助劑為主的復(fù)合緩蝕阻垢劑。其中水溶性共聚物的同一分子鏈上含有弱酸基團(tuán)(-COOH等),強(qiáng)酸基團(tuán)(-SO3H)和非離子基團(tuán)(-COOR)等。因此,對不同的粒子、離子、晶體等產(chǎn)生不同的吸附和分散作用,限制其生長速度,分散微晶,阻擋CaCO3、Ca3(PO4)2、Zn(OH)2等成垢。
2.2應(yīng)用效果
循環(huán)水系統(tǒng)的原始開車時間為1995年9月16日,依據(jù)處理方案依次完成了系統(tǒng)的化學(xué)清洗和化學(xué)預(yù)膜后轉(zhuǎn)入正常運行,在這一階段系統(tǒng)采納了日本栗田公司供應(yīng)的水處理方案與藥劑,至1996年3月11日運行6個月,其運行限制方案和監(jiān)測結(jié)果見表4。表4運行方案、水質(zhì)及監(jiān)測結(jié)果時間方案循環(huán)水試管腐蝕率/(mm.a-1)粘附速率/(m.c.m)試片腐蝕率(20#)/(mm.a-1)Ca2++M堿/(mg.L-1)濃縮倍數(shù)結(jié)果級別平均最高最低平均最高最低結(jié)果級別結(jié)果級別結(jié)果級別S1050:(NaPO3)6:ZnSO4.7H2O
=3.6:1:1.1168.4197.21148.911.62.21.20.041很好0.58很好0.012很好S1050:(NaPO3)6=3.6:1278.4342.0162.22.63.11.80.013很好0.85很好0.016很好在每一個階段運行限制中,主要指標(biāo)合格率均在93%以上。在國外藥劑應(yīng)用階段,監(jiān)測掛片與試管的腐蝕率、粘附速率均達(dá)到中石化規(guī)定的優(yōu)良級。
2.3運行費用
自1995年9月19日循環(huán)水系統(tǒng)轉(zhuǎn)入維護(hù)運行,至1996年3月11日藥劑國產(chǎn)化,其間共耗藥劑KURITAS-105033.6t(每噸KURITAS-1050合人民幣約4.8萬元),殺菌劑KURITAF-49005.2t(每噸合人民幣約5.6萬元),共耗費用約190.4萬元。3國產(chǎn)化藥劑替代進(jìn)口藥劑3.1SW-606組成及特點
由于進(jìn)口藥劑KURITAS-1050、F-4900價格昂貴。我廠1992年起先著手進(jìn)行國產(chǎn)化藥劑的研制工作。經(jīng)過與陜西省石油化工探討院水處理探討所的共同攻關(guān),開發(fā)出S-1050的替代品SW-606。經(jīng)動態(tài)模擬試驗和工業(yè)性放大試驗(在陜西省化工總廠循環(huán)水量為1200m3/h冷卻水系統(tǒng)進(jìn)行試驗),證明SW-606與進(jìn)口藥劑KURITAS-1050在性能上相當(dāng)。這一研制成果為我廠大型冷卻水系統(tǒng)藥劑的國產(chǎn)化供應(yīng)了理論依據(jù)。
國產(chǎn)化藥劑SW-606的主要成份為有機(jī)膦酸鹽,有機(jī)膦羧酸,水溶性磺酸共聚物阻垢分散劑,緩蝕劑等[1]。各組份配伍性能好,協(xié)調(diào)增效作用強(qiáng),前組份對后組份有很高的穩(wěn)定性??赏ㄟ^適當(dāng)調(diào)整緩蝕劑用量,使SW-606既可用于高硬、高堿、高含鹽量的結(jié)垢水,又可用于腐蝕型水質(zhì),增加了它的適用性。
3.2應(yīng)用效果
1996年3月11日,循環(huán)冷卻水系統(tǒng)用國產(chǎn)藥劑SW-606替代進(jìn)口藥劑S-1050,到1998年7月20運行時間達(dá)2年4個月。在此期間,依據(jù)補水水質(zhì)、循環(huán)水水質(zhì)、后系統(tǒng)熱負(fù)荷狀況,適時地調(diào)整循環(huán)水的運行方案,取得了較好的應(yīng)用效果。其運行方案、水質(zhì)及監(jiān)測結(jié)果見表5。表5運行方案、水質(zhì)及監(jiān)測結(jié)果時間方案循環(huán)水試管腐蝕率/(mm.a-1)粘附速率/(m.c.m)試片腐蝕率(20#)/(mm.a-1)Ca2++M堿/(mg.L-1)濃縮倍數(shù)結(jié)果級別平均最高最低平均最高最低結(jié)果級別結(jié)果級別結(jié)果級別SW-606+ZnSO4.7H2O520.81620.7360.03.84.22.50.022很好2.55很好0.05好SW-606760.54942.5452.284.245.052.80.02很好1.90很好0.067好通過表5可知渭河化肥廠循環(huán)冷卻水系統(tǒng)的水質(zhì)穩(wěn)定處理,國產(chǎn)藥劑SW-606替代KURITAS-1050是比較勝利的。主要限制指標(biāo)合格率接近和達(dá)到了100%。
3.3運行費用
藥劑國產(chǎn)化以來的2年4個月的運行過程中,共消耗SW-606藥劑194.8t(凈液價1.7萬元/t),XF-990殺菌劑21.2t(1.45萬元/t),ZS-601藥劑6.8t(1.35萬元/t),NKC-650藥劑11.45t(1.4萬元/t),費用合計為387.11萬元,比進(jìn)口藥劑KURITAS-1050、F-4900每年節(jié)約費用約242.25萬元,經(jīng)濟(jì)效益顯著。4特殊問題處理我廠循環(huán)冷卻水系統(tǒng)經(jīng)過2年10個月的長周期運行,經(jīng)驗了各種工況的考驗(特殊是長時間冷態(tài)運行),取得了一些比較好的應(yīng)用效果,這期間針對系統(tǒng)中存在的問題剛好提出并制定措施,取得了滿足的成果。
①回水旁路管Φ640mm設(shè)計偏小,造成基礎(chǔ)處理過程溢塔問題。對此,依據(jù)計算增加4根Φ800mm回水旁路管,滿足了回水流量的要求。
②殼程換熱器存在嚴(yán)峻垢下腐蝕。依據(jù)閱歷在該換熱器進(jìn)口處增加氮氣擾動管線和反向回流旁路,定期進(jìn)行操作,防止由于低流速而產(chǎn)生的沉積、腐蝕,應(yīng)用效果良好。
③E-61、E-07在運行過程中結(jié)垢嚴(yán)峻。E-61、E-07是空分系統(tǒng)兩臺冷換器(即氨/水冷卻器和空氣/水冷卻器),其中E-07用于冷卻和洗滌壓縮空氣,而E-61是用液氮來冷卻用于E-07的循環(huán)水,該股循環(huán)水在進(jìn)入E-61之前又經(jīng)過E-60污氮冷卻塔的蒸發(fā)和氣提,使該股循環(huán)水(100m3/h,)在原高硬、高堿、高pH的基礎(chǔ)上進(jìn)一步濃縮,再加E-61氨/水冷卻器低壁溫影響,在水側(cè)形成大量CaCO3·5H2O[2]結(jié)晶。對此,將用于該系統(tǒng)苛刻條件下的循環(huán)水改為一次水,同時在E-61入口加裝一臺靜電除垢儀。經(jīng)過1年半的運行,E-61、E-07水側(cè)基本無沉積鹽析出,效果良好。
④尿素U-EA401A/B高壓汲取冷卻器由于其特殊的工藝條件(該換熱器應(yīng)用二次循環(huán)水,設(shè)計條件進(jìn)水38℃,出水83.3℃、通常在90℃左右)。在高熱負(fù)荷條件下出現(xiàn)結(jié)垢問題。該換熱器入口端加裝一臺靜電除垢儀,經(jīng)1年的實際運行,打開檢查效果良好。溫度對混凝反應(yīng)的影響經(jīng)過混凝反應(yīng)形成的礬花同諸多因素有關(guān),其中水溫是最重要的,它既影響化學(xué)反應(yīng),也影響水的粘度,所以也就影響了顆粒在水中的運動速度,影響礬花的形成和結(jié)大。
混凝反應(yīng)速率和沉降速度與水溫也有親密關(guān)系[1],其規(guī)律為反應(yīng)速度和微粒沉降速度同水溫成正比關(guān)系,試驗表明溫度每上升攝氏十度,反應(yīng)速率要增高1倍到2倍,而最佳混凝溫度為10℃,在混凝反應(yīng)中,溫度增高有利于混凝反應(yīng)的發(fā)生。
此外[2],水溫對水解反應(yīng)有明顯的影響。1儀器、試劑1.1試劑
華光硫酸鋁(液體,含量5%),配制成1%(重量百分比)
1.2儀器
上海華水牌DC-506型臺式六聯(lián)攪拌儀
美國HACH-2100N濁度儀
日本HA-120M天平
上海浦東躍欣產(chǎn)6402-電子繼電器
上海標(biāo)水模型廠產(chǎn)6511-電動攪拌機(jī)調(diào)速器
鎮(zhèn)江京口儀器廠產(chǎn)電接點玻璃水銀溫度計
江蘇金壇江南儀器廠產(chǎn)HH恒溫水浴鍋
1.3其它
攪拌時的轉(zhuǎn)速與攪拌時間設(shè)置:300r/min1min,90r/min10min
沉淀時間:30min2試驗2.1試驗裝置
將兩個HH恒溫水浴鍋連接在一起,盡量保持底部在同一水平面上,兩個水浴鍋用虹吸管相通,以保持水面一樣,將DC-506型六聯(lián)攪拌儀放入兩個水浴鍋中,在攪拌儀的兩個腳上放兩片大小合適的較硬的物體,以防止水浴鍋被壓塌。只能運用六聯(lián)攪拌儀中的五個攪拌棒。試驗時將裝好原水的杯子放到已設(shè)定溫度的水浴鍋中操作即可。
2.2試驗結(jié)果
本試驗對寧波自來水總公司下屬三個最大的水廠:江東水廠、南郊水廠、梅林水廠原水進(jìn)行了溫度試驗,試驗結(jié)果如下。
江東水廠原水:表1-1原水濁度:20.9NTU表1-2*加入量
(ml)溫度
(℃)剩余濁度
(NTU)加入量
(ml)溫度
(℃)剩余濁度
(NTU)1.05.620.81.015.120.02.05.621.22.014.619.43.05.616.03.015.212.84.05.69.154.014.96.475.05.64.955.014.83.60表1-3*表1-4*加入量
(ml)溫度(℃)剩余濁度
(NTU)
加入量
(ml)溫度
(℃)剩余濁度
(NTU)1.019.919.91.025.616.92.019.419.22.025.716.93.020.111.53.025.610.14.019.75.624.025.24.005.020.22.345.025.42.02表1-5*表1-6*加入量
(ml)溫度
(℃)剩余濁度
(NTU)
加入量
(ml)溫度
(℃)剩余濁度
(NTU)1.030.419.01.034.817.72.030.716.72.035.116.23.030.68.503.035.111.34.030.44.124.034.65.055.030.41.685.034.72.45*該試驗所用原水同表1-1表2-1原水濁度:27.1NTU表2-2**加入量
(ml)溫度
(℃)剩余濁度
(NTU)
加入量
(ml)溫度
(℃)剩余濁度(NTU)5.09.53.755.016.23.066.09.52.206.015.92.007.09.51.617.016.01.248.09.51.368.016.11.119.09.51.159.016.20.85表2-3**表2-4**加入量
(ml)溫度
(℃)剩余濁度
(NTU)
加入量(ml)溫度
(℃)剩余濁度
(NTU)5.020.52.055.024.51.876.020.01.566.024.71.187.020.41.137.024.81.028.020.80.688.024.20.669.021.50.629.024.10.60表2-5*表2-6*加入量(ml)溫度(℃)剩余濁度(NTU)
加入量(ml)溫度(℃)剩余濁度(NTU)5.030.51.745.035.01.806.030.51.066.035.11.197.030.10.867.035.11.098.030.60.638.035.00.779.030.20.469.035.00.75**該試驗所用原水同表2-1南郊水廠原水表3-1原水濁度:5.35NTU表3-2***加入量
(ml)溫度
(℃)剩余濁度
(NTU)
加入量
(ml)溫度
(℃)剩余濁度
(NTU)1.011.24.671.015.64.712.011.24.062.015.03.933.011.21.803.015.50.984.011.20.914.015.20.805.011.20.785.015.20.60表3-3***表3-4***加入量
(ml)溫度
(℃)剩余濁度
(NTU)
加入量
(ml)溫度
(℃)剩余濁度
(NTU)1.021.44.541.024.95.122.021.53.762.025.13.883.021.50.643.024.90.594.021.50.394.025.10.355.021.50.355.025.10.33表3-5***表3-6***加入量
(ml)溫度
(℃)剩余濁度
(NTU)
加入量
(ml)溫度
(℃)剩余濁度
(NTU)1.030.24.171.035.04.172.030.24.242.035.24.713.030.30.583.035.00.524.030.30.344.034.90.355.030.50.325.034.90.27***該試驗所用原水同表3-1梅林水廠原水表4-1原水濁度:12.3NTU表4-2#加入量
(ml)溫度
(℃)剩余濁度
(NTU)
加入量
(ml)溫度
(℃)剩余濁度
(NTU)1.010.511.81.014.911.72.010.511.62.014.910.63.010.54.283.014.93.804.010.51.654.014.81.505.010.51.495.014.81.16表4-3#表4-4#加入量
(ml)溫度
(℃)剩余濁度
(NTU)
加入量
(ml)溫度
(℃)剩余濁度
(NTU)1.021.711.11.025.610.72.021.49.702.025.59.253.021.52.963.025.52.324.021.51.304.025.71.205.021.40.845.025.50.78表4-5#表4-6#加入量
(ml)溫度
(℃)剩余濁度
(NTU)
加入量
(ml)溫度
(℃)剩余濁度
(NTU)1.030.015.31.035.113.92.031.29.092.034.610.13.030.62.053.035.13.454.030.81.104.034.91.445.031.00.545.034.90.97#該試驗所用原水同表4-13結(jié)果與探討溫度對混凝反應(yīng)的影響是自不待言的,因為全部的物理化學(xué)反應(yīng)都是能量吸放的過程,溫度大小對于反應(yīng)進(jìn)行的程度,甚至于反應(yīng)的方向都有很大的影響。
1從表1-1到表1-6、3-1到3-6、4-1到4-6可得,對于江東水廠、南郊水廠、梅林水廠而言,當(dāng)混凝劑的加入量較低(例如,加入量為1ml)時,剩余濁度與溫度的關(guān)系毫
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