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文檔簡介

氫氧化鋁焙燒爐冷啟動方案一、 總則焙燒爐經(jīng)過內襯烘爐,排除襯體中的游離水、化學水,獲得高溫使用性能。在往后的正常生產(chǎn)過程中,焙燒爐裝置的啟動可遵循本方案,本方案的啟動需具備以下條件:系統(tǒng)各設備具備啟動條件。系統(tǒng)保護邏輯調試正常。遠程控制正常。二、 組織機構及職責組織機構為確保啟動方案順利有效實施,啟動過程安全有序進行,成立啟動試運指揮組織機構。組長:副組長:成員:職責分工(1) 氧化鋁車間負責編制啟動方案,負責啟動條件的檢查,負責啟動過程的指揮、組織和實施,參加啟動過程中的值班。負責所投運設備的運行操作、監(jiān)護、巡查工作,及時、如實提供啟動期間所需的測量數(shù)據(jù)、化驗分析報告,做好運行設備記錄和操作記錄。(2) 工段內設備檢修維護專業(yè)人員負責組織消除設備缺陷,負責啟動所需臨時設施的實施,參加啟動試運值班。(3) 安全環(huán)保部對啟動過程進行全方面的安全監(jiān)督,并做好現(xiàn)場醫(yī)療服務工作。調度系統(tǒng)負責方案的實施,負責工段與工段之間的協(xié)調,當班期間人員的生產(chǎn)組織等。系統(tǒng)啟動后的工藝控制指標及操作參數(shù)焙燒溫度1050-1150^0(2)煤氣:壓力為25~40KPa,溫度為25~36°C。(3)水:溫度<35C5PH值為5~8,壓力0.4MPa。(4)壓縮空氣:溫度為常溫,壓力為0.6MPa,無塵、無油。(5)CO<0.2%,O2含量為2.5-8%。(6)文丘里干燥器A02壓差12KPa,主爐P04壓差10KPa,C01與C02壓差1.5KPa。(7)流化床冷卻水流量55m/h,出料溫度<80C,流化床風壓>20kpao(8)預熱旋風筒頂部出口溫度P01T1<220C,預焙燒旋風筒P02T3<375Co三、整套啟動應具備的條件總體條件(1)每臺單體設備運行正常。冷卻水、壓縮空氣、電源、煤氣具備條件。(3)煤氣防爆試驗合格。(4)檢查焙燒爐爐體,人孔、觀察孔等孔門關閉。(5)物料輸送系統(tǒng)具備條件。(6)出料系統(tǒng)正常。啟動臨時措施及條件若原料為氧化鋁,為滿足啟動需要,接好下列臨時管道。氧化鋁輸送的溜子及下料管道:平盤旁邊空地上需加設方形溜子,上端口長寬各1.5米,下端口長寬各0.5米,溜子高1.5米下端接高0.3米的方形溜槽或者直徑0.3米的圓形管道,末端封閉,與水平面成20°,長3米,外端2.3米的下方部分開10厘米寬的下料空隙。可以在溜子中固定一豎起的鈍物,如箭頭形的薄鋼片等,可以利用噸袋的自重將其底部拉開。四、焙燒爐冷啟動程序冷啟動概念焙燒爐冷啟動即主爐(P04)溫度和外界氣溫基本一致,并且爐子內襯沒有經(jīng)過大修或對升溫沒有特殊要求,在此情況下的爐子啟動升溫即為冷啟動。冷啟動應具備的條件(1) 焙燒物料準備充分,具備送料條件,煤氣準備充分,滿足生產(chǎn)用氣,儀表風供給正常。(2) 爐上所有現(xiàn)場儀表都經(jīng)校準,所有壓力、溫度、壓差、流量檢測正常,CO、O2分析儀準確。(3) 焙燒爐所有附屬設備都經(jīng)試車正常,各旋風筒、下料管都經(jīng)檢查無積料、無掉落內襯、無堵塞,所有人孔檢查孔都已封閉可靠。(4) 焙燒爐工藝控制邏輯關系正確,工藝聯(lián)鎖正確完善。(5)冷卻器、排風機循環(huán)冷卻水供水正常。冷啟動的步驟(1)開車的內外部條件具備:引風機、流化床冷卻器供水正常。(2) 確認風機風門關閉后,啟動排風機。如果風機長時間停車需要盤車。(3) 經(jīng)請示聯(lián)系調度,接到允許指令后方可啟動風機,啟動時現(xiàn)場有監(jiān)護人。(4) 啟動排風機,以最低頻率狀態(tài)下運行10分鐘,現(xiàn)場檢查運行狀況,重點檢查電流、轉速是否正常。(5) 逐漸開啟風機風門,使分離旋風筒P03負壓在0.3KPA以上,系統(tǒng)凈化20分鐘。(6) 通知煤氣站輸送煤氣,并打開1#放散閥及手動放散閥,通知煤氣站進行爐前煤氣取樣(防爆試驗),確認煤氣合格,經(jīng)允許(簽字)后方可啟動燃燒器。(7) 啟動T12燃燒站,確認點燃。(8) 待一級冷卻分離旋風筒C01T1升溫穩(wěn)定后,恒溫2小時,再按升溫要求升溫50°C/h。(9) 啟動電收塵絕緣加熱、陰極振打加熱。(10)逐步升高C01T1溫度,注意協(xié)調控制好T12煤氣閥門和附屬風機的閥門,確保T12煤氣穩(wěn)定燃燒,逐步開大引風機風門。(11)當C01T1在600C左右時,啟動V08燃燒站,啟動后確定點燃。(12)V08點燃后,P04T1升溫比較快,待其穩(wěn)定后,應該恒溫2h,注意檢測V08進主爐的筒體溫度,當溫度高時,適當開大其附屬的風門,增大通風量,使筒體溫度正常。準備啟動V19,聯(lián)系煤氣站,保證煤氣供給。打開環(huán)形煤氣管放散閥(即V19站內管道放散閥),現(xiàn)場確認關閉8支燒嘴的手動蝶閥,啟動V19。啟動V19后,保持放散5分鐘,關閉V19站內環(huán)形管手動放散閥,緩慢開啟靠近V08的燒嘴和其對面的燒嘴,開度小于50%,現(xiàn)場確認其引燃,并觀察C0和02數(shù)值的變化。開大引風機,增大通風量。(17)當P02T3溫度較高時,可開啟摻冷風門降溫。(18)啟動主燃燒站V19后,主爐P04T1升溫較快,應增大引風量,風機風門開大100%后,可增加風機頻率,提高風機轉速。(19)因目前V19煤氣閥調節(jié)為手動調節(jié),故不易實現(xiàn)P04T1每小時50°C溫升,所以在此情況下,要實現(xiàn)盡可能緩慢升溫,應先增開V19煤氣燒嘴數(shù)量,再逐漸打開V19煤氣流量閥開度的方法,最終使8個燒嘴全部投用,每支燒嘴的開度基本在50%左右,之后按需要增大開度。(20)如在烘爐過程中,燃燒站因故發(fā)生滅火現(xiàn)象,應在恢復后以較快的升溫速度升至滅火前的溫度。(21)當主爐P04頂溫T1達到750C時,即可準備啟動皮帶給料秤投料。投料前,應及時聯(lián)系送料,使爐前氫氧化鋁倉L01料位足夠。(22)提高風機頻率,增大系統(tǒng)負壓,使P03負壓達到3KPA左右。(23)啟動進料螺旋(可以提前啟動),以最低速率啟動電子皮帶秤。(投料前冷卻器排料系統(tǒng)及電收塵排料系統(tǒng)設備應以啟動)。(24)逐步增大下料量,增大煤氣流量和引風機的風量,使P04T1穩(wěn)步升至1100對左右,關小摻冷風門,直至關閉。(25)逐步減小T12煤氣流量,直至關閉退出。(26)若文丘里干燥器A02溫度低于140°C,可以啟動T11,為進一步提高下料量創(chuàng)造條件。經(jīng)過以上步驟,生產(chǎn)基本正常,從啟動風機到焙燒爐下料基本正常,約耗時40小時。說明:如果進料為氧化鋁,因其基本不含附著水,故在按照與氫氧化鋁同樣進料時,A02的溫度及其系統(tǒng)溫度會顯著升高,如果P04溫度仍控制在1100C左右時,則系統(tǒng)溫度偏高不易控制,所以首先應降低P04T1的溫度在1000C或更低點運行比較適宜,為使P02下降煙道—A02—P01—電收塵的溫度不超標,摻冷風門可能也要投入,這樣亦會影響系統(tǒng)負壓,而產(chǎn)生一些副作用,這樣就要進一步降低P04的溫度。

另一方面也可以適當提高氧化鋁的下料量,但因焙燒爐產(chǎn)能限制,下料過大系統(tǒng)運行會不穩(wěn)定,要在實際生產(chǎn)中尋找一個適宜的平衡點。烘爐曲線:說明:1、曲線1的升溫參考點是C01TI,曲線2的升溫參考點是P04TI.2、 C01T1在600°C保溫2h,點燃V08按50°C/h升溫,溫度升高約100°C后P04T1的溫度約350°C,進行保溫3h,之后啟動V19.3、 點燃V19后,50C/h升溫到600C時恒溫4h,當P04T1達到750C時達到下料條件,投料后溫升控制在50-100C/h。五、安全防范事項進入生產(chǎn)現(xiàn)場佩戴好勞動防護用品。進入焙燒爐,嚴禁吸煙和攜帶其他明火。如果處理異常需要用電氣焊時,必須經(jīng)組長同意。非烘爐人員不得進入現(xiàn)場。煤氣區(qū)域及管路系統(tǒng)需有防止泄漏、火災、爆炸的措施。在配電室、辦公室、計算機室、主控室及T11、T12、V08、V19燃燒站處配置干粉滅火器或者二氧化碳滅火器。燃燒站的一氧化碳檢測報警裝置安裝完好,投入使用。通訊設施齊全暢通。操作人員必須牢記燃氣的安全知識,不得在煤氣管道附近休息。主控室開啟設備時,要和指揮人員聯(lián)系,確認無誤后方可操作。啟動燃燒器時,若點火失敗,應使爐內氣體流通,將廢氣排出后方可再次點火。操作人員必須時刻注意CO含量不得超高限,O2含量不起低限。兩種儀器再次使用前需要校驗。金屬物體敲打煤氣管道,避免靜電引起煤氣爆炸。安全警示牌,防止煤氣中毒。進行現(xiàn)場檢修時,不允許在DCS畫面上進行操作。呼吸器配備到位。六、緊急事故的應急處理焙燒爐系統(tǒng)內外的一些故障將導致焙燒爐被迫停車,其常見的原因有:(1) 電源供給故障。(2) 有關原料輸送系統(tǒng),煤氣系統(tǒng),壓縮空氣系統(tǒng)等故障。(3) 由于誤操作,綜合性事故違反最高報警而引起的停車。(4)焙燒爐堵塞。(5)單一方面的設備損壞或停車。焙燒爐緊急停車后可按照以下步驟處理(1) 停止住燃燒站V19,現(xiàn)場關閉手動蝶閥。(2) 關閉氫氧化鋁給料輸送系統(tǒng),依次停電子皮帶秤、螺旋給料機。(3) 關閉電收塵及返灰系統(tǒng)。(4) 將系統(tǒng)風量逐漸調小,根據(jù)實際情況確定是否關閉風門。(5) 如需停風機的即停,待事故處理完畢后,根據(jù)停車時間的長短,可按照冷或熱啟動步驟恢復生產(chǎn)。氫氧化鋁進料或AH料漿供給故障(1) 現(xiàn)象:文丘里出口溫度高。PO2、PO4出口溫度高。整個爐體出現(xiàn)負壓減少。(2) 處理方法:減少煤氣使用量打開P21摻冷閥減少下料量,提高風機速度加大供風量,嚴重時停止下料,檢查后處理。氧化鋁輸送故障:(1)現(xiàn)象流化床冷卻器停止下料。AO輸送系統(tǒng)停止。(2)處理方法關閉進料系統(tǒng),檢查出料系統(tǒng)。檢查核實報警故障點并處理。停止下料,ID風機減速,風門關閉;如需要,停ID風機處理。旋風筒錐部堵塞事故現(xiàn)象被堵塞下部旋風筒的溫度下降很快,所測負壓升高;被堵塞旋風筒的負壓降低,并發(fā)生報警。處理方法減少下料量,減少V19煤氣用量降低主爐溫度;在堵塞部位插入高壓風管,用風管將其疏通;出現(xiàn)頑固性堵塞,停爐處理。流化床堵塞或部分堵塞現(xiàn)象冷卻床效果降低,卸料溫度高于80對或不卸料;流化床壓力升高。處理方法增加冷卻水流量,降低水溫,并減料。調整流化風用量,達到最佳用量。停止下料,卸開冷卻器下部的清理孔,清理流化床上的物料和臟料。清理好,裝好檢查孔。開啟流化風。V19供氣故障(1)現(xiàn)象PO4T1及系統(tǒng)溫度降低。V19燃氣量減少,廢氣中氧量增加。燃氣壓降低于極限以下造成報警。(2)處理方法減少或停止AH供料。調小ID風機風門或關閉,停止下料。故

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