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醫(yī)藥化工 企業(yè) 廢水處理工藝 實例 江西某醫(yī)藥化工企業(yè),專業(yè)從事有機化工制藥中間體的開發(fā)和生產(chǎn),主要產(chǎn)品有2-氟苯胺、 2, 4-二氟苯胺、 2, 6-二氟苯胺、 4-溴 -2-氟苯胺、 4-溴 -2-氟聯(lián)苯、 2,4-二氟聯(lián)苯、 2-氟聯(lián)苯等。在生產(chǎn)過程中排放廢水污染物含有苯胺、聯(lián)苯、異丙醇等有機物,具有污染物濃度高、成分復(fù)雜、毒性大、可生化性差等特點,單獨采用物化法或生化法很難使得廢水達標排放。因此,比較有效的處理工藝就是將物化法同生化法相結(jié)合,如 Fenton-UASB-A/O 工藝、水解酸化 -鐵炭微電解 -好氧生化工藝、高壓脈沖 電凝 -Fenton-生化法等。工程結(jié)合目前類似醫(yī)藥化工中間體生產(chǎn)廢水處理技術(shù),在大量小試及中試的基礎(chǔ)上,提出了適合該企業(yè)的廢水處理工藝,系統(tǒng)闡述了該工藝對廢水的處理效果,并介紹了各主要構(gòu)筑物的設(shè)計參數(shù)和工程經(jīng)濟指標等情況。 1 廢水水質(zhì)與水量 廢水主要來自合成車間生產(chǎn)廢水、設(shè)備及地面沖洗水和部分生活污水,廢水總量為 25 t/d。設(shè)計出水水質(zhì)達到國家污水綜合排放標準二級標準( GB8978-1996)要求。設(shè)計進出水水質(zhì)如表 1 所示。 表 1 設(shè)計進出水水質(zhì) 其中, COD 采用重鉻酸鉀法測定( GB/T 119142-1989);氨氮采用蒸餾和滴定法測定( GB/T 7478-1987);色度采用稀釋倍數(shù)法測定( GB 119032-89);SS 采用重量法測定( GB/T 11901-1989); pH 采用便攜式 pH 計測定; Cl-采用硝酸銀滴定法測定。 2 工藝流程 由于廢水為弱酸性廢 水,且其中含有大量極難生化降解的芳香族化合物,可生化性極差,所以采用 Fe/C 微電解 -催化氧化 -A/O 生化法對該廢水進行處理。工藝流程如圖 1 所示。 圖 1 工藝流程 由圖 1 可見,車間生產(chǎn)廢水、生活 污水 等首先進入調(diào)節(jié)池進行水質(zhì)水量調(diào)節(jié),然后經(jīng)潛水泵提升到酸化池。通過投加硫酸將廢水調(diào)節(jié)至強酸性( pH 為 23)后,廢水自流進入 Fe/C 微電解池,以去除廢水中的部分有機物、 COD、色度,同時提高廢水生化性。 Fe/C 微電解池出水進入中和池,投加石灰液,調(diào)節(jié)廢水至強堿性( pH 為 910),隨后進入曝氣池,通過曝氣吹出廢水中部分氨后進入絮凝沉淀池 ,去除廢水中的固體懸浮物,上清液自流進入中間水池 1,污泥由泵打入污泥池。中間水池 1 中投加硫酸再次調(diào)節(jié)廢水 pH 至 4-5 后,經(jīng)水泵提升進入催化氧化塔。為了保證進入催化氧化塔廢水的清澈度,在催化氧化塔前設(shè)置保安過濾器,以去除廢水中微小顆粒物。廢水經(jīng)過濾后,進入催化氧化塔。在進水管路上設(shè)置管道混合器,以便投加的 H2O2藥劑同廢水充分混合,混有 H2O2 的廢水在催化氧化塔中發(fā)生氧化還原反應(yīng),將廢水中大分子、難降解的有機物及發(fā)色基團進一步降解,同時提高廢水可生化性。廢水經(jīng)催化氧化后進入中間水池 2,投加 NaOH 調(diào)節(jié)廢水 pH 至 6.5-8,最終采用 A/O 生化處理,使得廢水能夠達標排放。 3 主要設(shè)施設(shè)計參數(shù) ( 1)酸化池: 1 座,設(shè)計尺寸 3.25 m1.5 m3.0 m,有效水深 2.7 m, HRT 為13 h。池內(nèi)投加硫酸藥劑,為了使硫酸與廢水充分混合,池底設(shè)置 UPVC 穿孔曝氣系統(tǒng)一套。 ( 2) Fe/C 微電解池: 1 座(分為兩格),設(shè)計尺寸 2.75 m3.0 m3.0 m,有效水深 2.5 m, HRT 為 20 h。 池底部設(shè)置 UPVC 穿孔曝氣系統(tǒng)一套。池內(nèi)裝有鑄鐵塊擺設(shè)成的 蜂窩斜管填料 ,在酸性條件下,鐵與炭之間形成無數(shù)個微電流反應(yīng)器,使廢水中的有機物在微電流的作用下被還原氧化。 ( 3)中和池: 1 座,設(shè)計尺寸 3.25 m1.5 m3.0 m,有效水深 2.3 m, HRT 為13 h。池內(nèi)投加石灰調(diào)節(jié)廢水 pH 至強堿性,去除廢水中帶有的鐵及亞鐵離子,為后續(xù)鼓氣吹氨做準備。池底設(shè)置 UPVC 穿孔曝氣攪拌系統(tǒng)一套。 ( 4)曝氣池: 1 座,設(shè)計尺寸 2.5 m2.5 m4.0 m,有效水深 3.2 m, HRT 約為 18.7 h。池底設(shè)置 UPVC 穿孔曝氣攪拌系統(tǒng)一套。 ( 5)絮凝沉淀組合池: 1 座 ,設(shè)計尺寸 1.5m2.5m5.0 m,有效水深 4.0 m,有效容積 15 m3,絮凝沉淀池分為三格,前兩格分別投加 聚合氯化鋁 PAC 和 聚丙烯酰胺 PAM ,通過曝氣攪拌,產(chǎn)生絮凝混凝反應(yīng),將廢水中膠體及固體懸浮物凝結(jié)成較大顆粒后在沉淀池內(nèi)進行固液分離。沉淀池表面負荷為 0.4 m3/( m2h)。 ( 6)砂濾器: 1 座, Q235 鋼結(jié)構(gòu)。設(shè)計尺寸 D1.0m2.5 m,有效容積為 1.8 m3。設(shè)計上升流速 10 m/h,設(shè)備中裝有粗、中、細 石英砂 填料,能有效地去除廢水中微小顆粒物質(zhì)。 ( 7)催化氧化塔: 1 座, Q235 鋼結(jié)構(gòu)。設(shè)計尺寸 D 2.0 m6.0 m,有 效容積為 17.5 m3。設(shè)備中裝有 活性炭 填料,塔底設(shè)有 曝氣盤 。通過雙氧水氧化(投藥量: 15 mL/L 廢水)、 活性炭 吸附等作用,將廢水中的大分子有機物分解成小分子有機物或?qū)⒂袡C物直接氧化分解成 CO2 和水,較好地去除廢水 中的 COD,提高廢水可生化性。 ( 8) A/O 生化池: 1 座,其中 A 池設(shè)計尺寸 3.0 m3.0 m4.0 m,有效容積31.5 m3, HRT 為 30 h,容積 COD 負荷 0.38 kg/( m3d),內(nèi)設(shè)潛水攪拌及彈性填料 18 m3; O 池選用接觸生物氧化池,設(shè)計尺寸 3.0 m4.5 m4.0 m,有效容積 47 m3, HRT 為 50 h, COD 容積負荷 0.52 kg/( m3d),內(nèi)設(shè)復(fù)合填料 27 m3,采用微孔曝氣系統(tǒng),氣水比 601。 ( 9)沉淀池: 1 座,設(shè)計尺寸 1.5 m3.0 m5.0 m,有效容積為 14.5 m3,表面負荷為 0.44 m3/( m2h)。沉淀池與 A/O 生化池間設(shè)置污泥回流系統(tǒng),將沉淀池中污泥打入缺氧池。 ( 10)污泥池: 1 座,設(shè)計尺寸 1.5 m3.0 m3.0 m,有效容積 11.2 m3。污泥池分為兩格,一個用來接納絮凝沉淀池中的污泥,另一個用來接納二沉池中排出的剩余污泥。污泥在污泥池中進行濃縮后,采用板框壓濾機進行脫水處理 ,降低污泥的含水率,泥餅外運處理,濾液自流進入調(diào)節(jié)池。 4 調(diào)試與運行 采用接種馴化的方式培養(yǎng)活性污泥,能大大縮短培菌時間,有利于整個生化系統(tǒng)的快速啟動。系統(tǒng)接種污泥來自某市工業(yè)區(qū)污水處理廠脫水后的剩余污泥,接種污泥含水率 80%,接種污泥量 4 t。投加污泥后,悶曝 2 d,污泥活性恢復(fù)后進入正式馴化階段。控制 A 池 DO 在 0.30.5 mg/L,進水 COD 500mg/L;開啟O 池曝氣系統(tǒng),控制 O 池 DO 在 24 mg/L,逐步提高進水流量和進水濃度。其間,根據(jù)系統(tǒng)運行情況,在生化池中適當投加葡萄糖營養(yǎng) 劑,以加快微生物的生長。同時,根據(jù)水質(zhì)水量情況調(diào)節(jié)污泥回流量,并定期排放剩余污泥。調(diào)試期約為 35 d。 5 運行效果 完成馴化后,廢水處理系統(tǒng)進入穩(wěn)定運行階段。為了檢測系統(tǒng)運行效果,在調(diào)節(jié)池、絮凝沉淀池出口、催化氧化塔出口和沉淀池出口設(shè)置取樣點進行監(jiān)測,結(jié)果如表 2 所示。 表 2 系統(tǒng)各單元運行效果 由表 2 可見,采用微電解 -催化氧化 -A/O 工藝處理醫(yī)藥化工中間體生產(chǎn)廢水,可有效去除廢水中的 COD、氨氮、 SS 等,經(jīng)處理后出水各指標明顯低于國家綜合廢水排放二級標準要求。同時,由監(jiān)測數(shù)據(jù)看出,要想系統(tǒng)穩(wěn)定運行,必須嚴格控制調(diào)節(jié)池內(nèi)廢水水質(zhì),從而減少廢水水質(zhì)、水量等負荷對后續(xù)運行系統(tǒng)的沖擊。具體參見 更多相關(guān)技術(shù)文檔。 6 經(jīng)濟分析 該工程總投資 107 萬元(包括直接費用和間接費用),其中工程直接費用 94 萬元。污水處理系統(tǒng)運行費用(包括電費 、人工費、藥劑費)合計 630 元

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